壶源江水电站1号机组的增容改造

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上饶市水利局关于广丰区复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复

上饶市水利局关于广丰区复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复

上饶市水利局关于广丰区复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复文章属性•【制定机关】•【公布日期】2019.05.28•【字号】饶水建字〔2019〕51号•【施行日期】2019.05.28•【效力等级】地方行政许可批复•【时效性】现行有效•【主题分类】正文上饶市水利局关于广丰区复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复饶水建字〔2019〕51号上饶市水利局关于广丰区复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复广丰区水利局:你局报来“关于请求对《上饶市广丰区复兴电站增效扩容改造工程初步设计报告》、《上饶市广丰区东关电站增效扩容改造工程初步设计报告》进行批复的报告”(广水字〔2019〕29号)收悉。

2019年5月27日,我局组织专家对复兴、东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告进行了审查,并形成了审查意见。

会后,设计单位根据审查意见对初步设计报告进行了修改、补充和完善。

经研究,基本同意修编后的初步设计报告,现予以批复,具体批复意见详见附件1、附件2。

附件:1.关于广丰区复兴水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复2.关于广丰区东关水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复上饶市水利局2019年5月28日附件1关于广丰区复兴水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复一、增效扩容改造的必要性复兴水电站是一座发电为主的水利工程,该工程建于1970年。

目前电站存在的主要问题是:机电设备陈旧落后、效率下降;主变设备已不符合增容要求;监控设施落后,不能满足“无人值班”(少人值班)的要求;通过增效扩容改造后,电站总装机容量由320Kw(4×80Kw)增加到800Kw(2×400Kw),扩容后设计多年平均年发电量为305万度,与改造前相比增加年发电量为115万度,增幅为156%;因此,为充分开发利用水资源,提高工程综合能效和安全性能,对复兴水电站进行增效扩容改造是非常必要的。

菲律宾AGUSⅥ1、2号机组增容改造后引起调压塔安全问题的处理

菲律宾AGUSⅥ1、2号机组增容改造后引起调压塔安全问题的处理

第36卷第6期红水河Vol.36No.62017年12月HongShuiRiverDec.2017菲律宾AGUSⅥ1㊁2号机组增容改造后引起调压塔安全问题的处理韦瑞涛(中国能源建设集团广西水电工程局有限公司,广西㊀南宁㊀530001)摘㊀要:文章介绍菲律宾AGUSⅥ1㊁2号机组从25MW增至34.5MW(单机容量)后,对机组的调节保证计算进行复核,发现现有的调压塔高度不够,机组在甩负荷时,将产生水溢出塔顶,对塔底及周边的升压变电站形成水流冲刷造成安全隐患,为了防止隐患造成的安全问题而对调压塔做挑檐来缓冲从塔顶溢出的水流及在塔底做水池以将集水引排至河流的处理方法,其结果处理到位,方法既快速又经济㊂关键词:增容改造;机组;调压塔;调节保证计算中图分类号:TV732.52文献标识码:B文章编号:1001-408X(2017)06-0009-061㊀概述2013年12月,中国能源建设集团广西水电工程局有限公司与菲律宾PSALM公司签订了菲律宾AGUSⅥ1㊁2号机组增容改造项目的EPC合同,该项目位于菲律宾南部棉兰老岛伊利甘市郊,原装机容量2ˑ25MW,增容改造后为2ˑ34.5MW,电站额定水头151m,电站始建于1950年,1953年第一台机组发电,电站旧机组设备生产厂家为美国WESTINGHOUSEELECTRICCORPORATION㊂主体工程有土石大坝㊁溢流坝㊁引水压力管㊁地面厂房㊁调压塔㊁升压变电站㊂本次改造项目只对电站厂房机组做增容改造,即对机组的机械部分㊁电气部分㊁主变压器㊁机组辅助设备等作改造,其厂房结构不做任何改变,厂房桥机沿用旧桥机(100t),其他结构也未做任何改动㊂本项目机组提高出力比较大,因此有必要对机组的调节保证计算进行复核,通过调保计算后发现当机组甩满负荷时,旧的调压塔无法满足安全运行要求㊂2㊀原因分析本项目1㊁2号机组引水管道为一机一管的布置方式,每台机各设一个调压塔,这在上个世纪早期的水电站较为常见,国外更是非常普遍㊂因此,调保计算只需校核单机甩100%负荷时的调保参数㊂经设计单位水机调保复核计算,1㊁2号机组提高出力后,事故甩负荷时最大涌波高度为6.3m,水库最高静水为202m,调压塔的涌波水位为208.3m,考虑安全超高2m时,调压塔顶部高程为210.3m㊂但是现调压塔顶高高程为204m,无法满足事故甩负荷时最高涌波水位(208.3m高程)要求㊂所以对调压塔需进行改造,以满足机组运行时的安全要求㊂3㊀机组安全运行的预防性方案3.1㊀三个处理方案考虑现有调压塔高度不满足要求,有以下3个处理方案:1)方案A(见图1):拆除重建调压塔,新建的调压塔塔顶高程210.3m;整个调压塔筒体直径为7.35m,调压塔体钢板壁厚由24 12mm渐变㊂重建调压塔的主要工程量如下:①钢材(Q345R):2ˑ400=800t;②C25混凝土:2ˑ2000=4000m3;③钢筋:2ˑ30=60t㊂㊀㊀收稿日期:2017-10-25;修回日期:2017-10-27㊀㊀作者简介:韦瑞涛(1979),男(壮族),广西都安人,工程师,主要从事水电站机电设备及金属结构的安装及施工管理,E-mail:weiruitao008@163.com㊂9㊀红水河2017年第6期图1㊀方案A(重建调压塔)示意图㊀㊀2)方案B(见图2):直接在现有调压塔上加高至高程为210.3m㊂图2㊀方案B(加高现调压塔)示意图㊀㊀3)方案C(见图3):在调压塔底部修建一个约800m3容积的水池,将机组甩负荷时流道涌水从调压塔顶部溢出的水接住,后经排水渠排入河道㊂3.2㊀三个方案的优缺点三个方案中各种优缺点分析如下:图3㊀方案C(修建水池保护调压塔基础)示意图㊀㊀1)方案A:拆除重建方案对机组运行最为安全,但成本最大,施工工期最长;对塔基底部的压力管道有一定影响㊂2)方案B:直接在现有调压塔上加高的方案,经论证不可行㊂原因如下:直接在原塔身上加焊一节高6.3m的圆筒,升高塔顶高程,将大大增加原塔身荷载,对塔身的安全稳定将产生很大影响㊂根据招标文件,AGUSVI水电站所在地区的地震荷载较大,为0.40g,风荷载也很大,风速达到250km/h,在这样的极限工况之下,原有调压塔基础及支撑杆件将无法承受机组事故甩负荷情况下增高调压塔后的涌波荷载,满足不了机组运行安全稳定要求㊂新增的圆筒位于地面以上44m高度,用钢桁架来支撑圆筒稳定是不可靠的措施,因为缺少设计所需的地质资料,无法准确核算原有调压塔的地基承载力㊂同时新增钢桁架及加高圆筒的施工难度与重建一个新的调压塔是一样的,整个改造工程量也较大㊂因方案B在结构安全计算上存在诸多不确定性,存在较大安全隐患,所以该方案不可取㊂3)方案C:采用底部水池保护方案,可以接住机组事故甩负荷时调压塔涌高的弃水,并经池内溢流堰的调节,对水流延时排放,不会造成河岸边坡的冲刷破坏㊂同时对原塔身设置挑檐保护的措施,确保调压塔的支撑杆件不受顶部溢水破坏,水池对调压塔基础起到保护的作用,避免涌水溅落01韦瑞涛:菲律宾AGUSⅥ1㊁2号机组增容改造后引起调压塔安全问题的处理㊀时,对塔基冲刷造成基础失稳㊂底部水池布置在以1㊁2号调压塔中心为焦点的近似椭圆形结构上,两端为半圆,半径为11.55m;中部为矩形,长为14.88m,宽23m;水池整体为胶囊形,水池底板顶面高程160.7m㊂水池一侧设有溢流堰,堰宽6m,堰高1m,高程为161.7m㊂溢流堰两侧边墙高出堰顶1m,水池侧墙高出池底2m,墙顶高程为162.7m㊂水池及溢流堰均采用C25混凝土㊂水池底面高程高于地面处,填筑碎石土至159.7m高程,填筑土体要求压实度不小于0.92㊂3.3㊀挑檐的水力计算3.3.1㊀判断外溢水流跌落的影响范围由调压塔塔顶溢出的水流落地时距起点有一定的水平距离㊂若忽略空气阻力及水股扩散的影响,可把水流的运动看做自由抛射运动,其跌落的水平距离以下面公式求得㊂S=νh㊃tνh=QB㊃Ht=2Zg式中:S 溢出水流跌落的水平距离;νh 溢出水流的初始水平速度;t 溢出水流自由抛射运动的时间;Q 溢出水流的流量;B 塔顶的溢流面宽度;H 塔顶的超出水深;Z 溢出水流跌落的垂直高度;g 重力加速度㊂㊀㊀经计算,水体跌落的水平距离为1.668m㊂而调压塔支脚的最远端水平距离为2.452m㊂溢出水流最终会直接跌落在支脚上㊂3.3.2㊀挑檐受力计算考虑在塔身某一高程设置一挑檐,使得外溢的水流落在挑檐上,经由挑檐的落水孔分散掺气落下,从而大大减小其冲击力㊂为使所有的外溢水流都落在挑檐内,按前述公式计算水流跌落到挑檐所在的高度时(高程181.8m),水体的平均水平距离为1.232m,考虑塔顶0.3m宽的外沿,最终水体平均落点距塔身1.532m㊂水流跌落在挑檐顶面时将分为两束分流,示意图如图4㊂若考虑顶面为完全弹性的光滑面,不计碰撞的能量损失,列能量方程如下:图4㊀水流跌落的两束分流示意图0+0+ν202g=0+0+ν212g=0+0+ν222g式中:g 重力加速度;νi 断面i的平均流速㊂㊀㊀同时,选取0-0㊁1-1㊁2-2断面间的流体为控制体,列动量方程如下:ρ㊃q1㊃ν1y+ρ㊃q2㊃ν2y-ρ㊃q0㊃ν0y=R式中:qi 断面i的流量;νiy 断面i垂直于斜面的流速分量;ρ 水的密度;R 斜面对水流的作用力㊂㊀㊀解以上方程,可得到水流对挑檐的作用力为4.594kN/m㊂3.3.3㊀挑檐排水计算及挑檐开孔率与外沿高度确定跌落至挑檐的水流,经挑檐上的落水孔下落,其下落流量为Q=μ㊃A0㊃2g㊃H式中:Q 下落流量;μ 孔流的流量系数;A0 总的孔口面积;g 重力加速度;H 水深㊂㊀㊀而根据水流连续性方程,挑檐在某时刻t保存的水量,等于t时间内跌落的水量减去t时间内由落水孔排出的水量㊂即W=ʏQindt-ʏQdtW=H㊃A式中:W t时刻挑檐上保存的水量;Qin t时刻跌落到挑檐上的水的流量;A 挑檐的总面积㊂㊀㊀代入相关落水孔排水的流量计算公式,有H㊃A=ʏQindt-ʏμ㊃A0㊃2g㊃Hdt㊀㊀对两边微分,得到dHdt=Qin-μ㊃A0㊃2㊃g㊃HA㊀㊀解此微分方程,即可得到排水的整个过程㊂我11㊀红水河2017年第6期们试算了不同的开孔率情况下,挑檐上的排水过程,考察挑檐上的最大蓄水深及相应最大水重,结果如表1㊂表1㊀计算结果表(1)开孔率n最大水深H/m最大水重N/(kN/m)0.10.3523.8230.20.2718.3780.30.1812.252㊀㊀由表1,因最大蓄水深应尽可能小,故挑檐的开孔率采用0.3㊂3.4㊀集水池的水力计算集水池的范围应大于跌水的范围,且考虑跌水落地后外溅的影响㊂由挑檐水力计算知,可控制跌水范围在挑檐范围内,故跌水的范围相对而言较小,集水池主要考虑跌水外溅的影响㊂最终确定集水池离调压塔中心的最大距离为11.55m㊂此外,根据经验,考虑集水池始终保证1m厚的蓄水深度,以缓冲水流的作用力㊂集水池设有一溢流堰,当水位超过堰顶时,开始溢流㊂溢流量计算式为:Qs=m㊃B㊃2g㊃H3/2式中:g 重力加速度;m 溢流堰流量系数;B 溢流堰宽度;H 堰上水头㊂㊀㊀而根据水流连续性方程,集水池在某时刻t保存的水量,等于t时间内由调压塔跌落的水量减去t时间内由溢流堰排出的水量㊂即W=ʏQindt-ʏQsdtW=H㊃A式中:W t时刻挑檐上保存的水量;Qin t时刻跌落到挑檐上的水的流量;A 集水池的总面积㊂㊀㊀代入相关溢流堰溢流的流量计算公式,有H㊃A=ʏQindt-ʏm㊃B㊃2g㊃H3/2dt㊀㊀对两边微分,得到dHdt=Qin-m㊃B㊃2g㊃H3/2A㊀㊀解微分方程,可求得集水池蓄水 排水的整个变化过程㊂考虑2台机组同时发生事故丢弃负荷,我们试算了在不同堰宽的情况下,集水池的蓄水排水变化过程,考察排净时间及最大流量,结果如表2㊂表2㊀计算结果表(2)堰宽/m排净时间/s最大堰上水深/m最大流量/(m3/s)326500.340.78613290.321.4798990.312.10126990.302.66㊀㊀流量过大会对下游造成冲刷,排净时间过长对运行不利,综上考虑选用6m堰宽,此时最大堰上水深为0.32m,考虑一定安全超高,将两侧边墙高度选定为1m㊂3.5㊀方案确定通过比较,方案C对原有调压塔影响最小,改造的工程量较小,施工工期也最短(约60天)㊂综上所述,采用方案C是比较经济和安全的改造方案㊂综合考虑安全㊁经济和可实施性,确定底部水池保护方案,在机组甩负荷时流道涌水从调压塔顶部溢出,经塔中部钢构挑檐挑流后跌入下部水池,后经排水渠排入河道㊂3.6㊀调压塔改造方案1)在调压塔中部钢构挑檐平面投影长度为1m,与水平成18ʎ角,檐底部高程181.8m,在塔身爬梯部位设有可活动的钢盖板,以便检修时使用爬梯㊂2)在底部钢桁架及连接管外部均围有一圈混凝土挡墙,顶部设有盖板,保护调压塔基础不受跌水及池水影响㊂3)水池池深2.5m,池内水深1.5m,水池的容积约800m3,可以满足一台机组甩负荷时流道涌水从调压塔顶部溢出的水㊂水池设有30m宽的溢流堰,堰顶距池底1.5m,水池底板厚1m,在跌水范围内加铺一层护底钢板㊂涌水经溢流堰后,通过渠道排入河道㊂渠道3m宽,1m高,渠底坡度为1ʒ20,渠道采用C25混凝土浇筑而成㊂4)在下游开关站上游挡墙外侧设置0.5mˑ0.5m的排水沟,将溅出水池外的水导入泄水渠㊂5)原调压塔下游的检修井上部设混凝土盖板,上部填土作为水池基础,预留进人涵洞与检修井相连㊂3.7㊀调压塔改造工程量调压塔改造工程量见表3㊂21韦瑞涛:菲律宾AGUSⅥ1㊁2号机组增容改造后引起调压塔安全问题的处理㊀表3㊀调压塔改造工程量表序号项目名称㊀㊀单位工程量1土石方工程1)清表m215002)土方开挖m3664.003)土方回填m31443.002混凝土工程1)水池①底部碎石垫层m3115.20②底板C25混凝土m3737.18③挡墙C25混凝土m3379.30④盖板C25混凝土m314.262)溢流堰①堰体C25混凝土m3185.74②边墙C25混凝土m362.663)涵洞①盖板C25混凝土m343.98②边墙C25混凝土m315.00③涵洞C25混凝土m350.314)排水渠底板及边墙C25混凝土m3230.635)排水沟底板及边墙C25混凝土m327.823钢筋制作安装工程钢筋制作安装t45.294钢结构制作安装1)塔身钢挑檐制作安装t402)水池护底钢板t22.183)金属表面防冲刷及防腐处理项15管路及阀门工程1)排水钢管DN600m1.802)排水阀门DN600个13)充水钢管DN200m54)充水阀门DN200个16水池充水试验及防渗处理项14㊀调压塔改造施工4.1㊀施工前准备项目开工前,按照图纸及预算好的材料量进行采购配齐,准备好施工用的设备㊁机具及相关材料㊂配好施工人员,并对施工人员进行施工前的安全培训及施工技术交底工作㊂技术组认真审查设计图纸,有疑问的及时向设计单位反馈,尽量优化设计方案及施工方案,减少施工后再进行更改而造成的施工延误㊂对施工范围内的地形进行复核测量,对水池基础开挖及回填部位进行放样㊂做好施工场地的布置,根据现场情况,做好施工区域及材料堆放区域㊁制作区域等的划分及建设㊂做好挑檐施工前的安全保护平台的搭设及临边高空安全防护网的铺设㊂4.2㊀施工资源配置人员配置如表4㊂表4㊀人员配置表序号名称人数人员配置1项目经理部2总经理1人㊁副经理兼总工程师1人2混凝土班4班长(工程师)1人㊁高级工2人㊁中级工1人3测量班2工程师1人㊁高级工1人4钢筋模板班8班长(工程师)1人㊁副班长(工程师)1人㊁中级工6人5起重运输班2班长(技师)1人㊁高级工1人6电火焊班6班长(技师)1人㊁高级工5人7金属结构班4班长(技师)1人㊁高级工3人合计28㊀㊀施工设备及机具配置如表5㊂表5㊀施工设备及机具配置表序号设备名称㊀㊀型号及规格单位数量1钩机250台12装载机1m3台13汽车吊25t辆14平板车20t辆15轻卡车3t辆16皮卡车辆17手拉链式葫芦5t㊁3t㊁2t㊁1t个各48螺旋千斤顶32t个49螺旋千斤顶16t个410螺旋千斤顶8t个411螺旋千斤顶3t个412交流焊机500A台413直流焊机630A台214CO2气体保护焊机FKR-500台115烘箱YHX-20台116保温筒个617气割工具乙炔㊁氧气型套218砂轮切割机ϕ400mm台219手提砂轮机ϕ150mm台320手提砂轮机ϕ100mm台321座式砂轮机S3ST-150台122手电钻6 19mm台323钢筋切断机台124钢筋弯曲机台125钢筋拉直机台126拉筋开牙机台127台式电锯台128电刨台131㊀红水河2017年第6期4.3 改造实施1)调压塔底部水池施工㊂对水池基础进行开挖及平整,平整好水池内部地面,开始做调压塔底部支腿的保护支墩混凝土施工,首先制作调压塔支腿的模板,安装好内层模板后进行保护层支墩钢筋的安装,然后进行支墩外部模板安装,安装钢筋及模板后清洗支墩即可进行混凝土浇筑,本项工程所用的混凝土均从当地市内混凝土公司采购,全部是商品混凝土㊂支腿保护支墩施工完毕后,接着进行水池边墙施工,边墙基础开挖完毕,可以进行钢筋安装及模板安装,然后对水池边墙进行混凝土浇筑㊂边墙施工完毕后开始水池里面的地板施工,安装地板钢筋层,然后清洗仓面,再进行混凝土浇筑㊂最后进行泄水排水沟的开挖及施工㊂2)调压塔挑檐的施工㊂在设计出图后,开始进行挑檐金属结构件的制作㊂所有挑檐均分块制作好后运输至施工场地㊂在挑檐安装处进行塔体防护油漆的锈除打磨抛光至铁的表面㊂利用25t吊车进行配合吊装,吊装挑檐分块时,按图纸进行间隔式吊装,每吊装一块先点焊加固,等所有分块挑檐都吊装完毕后,再进行大量焊接,焊接时应对称焊接,做好焊接变形的保护工作㊂所有金属结构安装完毕后进行防腐刷漆㊂按照业主2个月的施工工期要求,所有施工控制在计划范围内完成㊂施工任务在机组并网前完成㊂5㊀改造后的效果调压塔改造完毕后,2017年2月,对1㊁2号机组做了甩负荷试验,单台机甩负荷时,从塔顶瞬间沿着塔身圆周涌出一股水流,水流经挑檐缓冲后跌落水池,各项水流参数均在设计单位的设计控制范围内㊂6㊀结论由于增容改造后机组单机提高出力容量从25MW提高至34.5MW,增容量达38%,这对机组压力管道及旧金属蜗壳都是一个严峻的安全性考验㊂如果不能处理好机组满负荷事故停机时的水锤冲击力,将会给运行带来很大的危害㊂因此,在机组改造时必须做好机组安全运行的评估及做好安全预防㊂本项目安全性预防可作为以后国内外水电站增容改造项目的参考㊂TreatmentofSafetyProblemsofSurgeTowerCausedbyCapacityIncreaseofAGUSVI1#and2#UnitsinPhilippinesWEIRuitaoChinaEnergyEngineeringGroupGuangxiHydroelectricConstructionBureauCo. Ltd. Nanning Guangxi 530001 Abstract AftertheunitcapacityofPhilippinesAGUSVI1#and2#unitsisincreasedto34.5MWfrom25MW theguaranteedcalculationforregulationoftheunitsisrechecked anditisfoundthattheexistingsurgetowerisnothighenough.Duringloadrejectionoftheunits thereiswatercomingoutofthetower endangeringthetowerbottomandthesurroundingstep-upsubstation.Inordertosolvetheproblem eavesareprovidedonthetowertobuffertheoverflowingwaterfromthetowertop andawatertankatthetowerbottomforwaterdrainagetotheriver.Suchmethodiseffective fastandeconomical.Keywords capacityincrease unit surgetower guaranteedcalculationforregulation41。

新丰江发电公司1号水轮机增容改造

新丰江发电公司1号水轮机增容改造

组, 目前电站总装机容量 35 W , 3 .M 0 其中 1 、 号 、 号 2 3号机组 ( 水轮机型号为 H 6 2 24 0 为哈尔滨电 L 6 . 。1 ) 1
机厂制造 ,4号机组 ( 水轮机型号为 H 7 1 —1 ) L4. 40 2 1 为天津发电设备厂制造。 号机组 自 16 年 1 月正式 1 90 0 投产,至 2 0 年 9月增容改造为止 ,已运行整整 4 02 2 年。限于当时的制造水平 ,水轮机转轮叶片制造质量 差 ,叶片型线误差大 ,表面光洁度不够高 ,加上长期
了相应修型改造 。发 电机 的相关部件也进行了相应 的 技术改造 ,额定 出力由改造前 7. MW 提高至 9 - 2 5 2 5
MW。
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2 №5 0
大 电 机 技 术
4 7
表 2 号水轮机改造前后主要技术参数对 比 1
2 效 率试验情 况
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新丰江发 电公司 1 号水轮机增容改造
2 .5 【 明 h
新 丰江发 电公 司 1 号水轮机东粤 电新丰江发电有限责任公 司,广 东 河源 5 72 ) 10 1
[ 要] 摘 水轮机增容改造后能否达到设计保证的出力和效率 , 改造后的水轮机的能量特性如何,是个普遍
关注的问题 。文章分析了水轮机改造后 的出力 和效率 ,以及水轮 机在各特征工况下 的能量特性。 [ 关键词] 水 轮机 ;能量特 性 ; 率;试验 效 [ 中图分类号】 K 3. T 70 2 【 献标识码]B 文 【 文章编号] 10-93(07 5 060 003 8 20 )0- 4-3 0
号水轮机进行了效率试验 ,本文所述水轮机的出力及 效率特性 的分析均 以本次效率试验数据为依据。

源口一级水电站技改增容及自动化改造与实施

源口一级水电站技改增容及自动化改造与实施

源口一级水电站技改增容及自动化改造与实施源口一级水电站技改增容及自动化改造与实施浙江武义县水利水电勘测设计所郎敏付蔽莉浙江武义县源口水库管理处王晓明摘要源t7 一级水电站技改增容及自动化改造是武叉水电杞村电气化县建设主要项目,是浙江省八个自动化试点电站之一.电站存在装机容量偏小机型老化,效率低绝缘老化和自动化程度低等问题,急需更新改造.改造原则是投资少,周期短,使用成熟的新技术和先进设备.实施计划周密,取得了明显的经济效益,实现了电站运行管理自动化,信息数字化关键词水电站技改增容自动化改造实施概况源口一级水电站为武义县源口水库坝后式电站.该电站建于l978 年,电站装机容量2000kW(2 X8OOkW+1X400kW), 电站多年平均发电量697万kW?h.电站设计水头31m,流量8.5m/s.源口水库总库容2360m,水库控制集雨面积91km,后从另外流域引入水罩年均2000万III,发电水量充沛,原装机规模相对偏小,而水库调节库容相对不大,年均弃水多达2000万m.表 1 源口一级水电站原机组主要参数表机纰编I〜2"3 一水轮机型号11124() —WJ 一7IHII23 一WJ-5()瞪计水(}f1)3IJ2〜45泄汁流(『I】/s)3.480.71.98 额定转速(r/miIj)60()75() 发I 乜机型I'SWI43/44—10rSW9937—8 发电机功率(kW)800400 额定转违(r/m}n)600750I £ j!fI 转速(ttti[t)l370l80() 制造'采广两御州水轮厂机挺渊逑器XT —J00(1r电动阀门()l20()J1fll 阀(D80(j 闻出IJ 剐1977{{1971{1 60《中国农村水电及电气化》20062 二水电站技改增容及自动化改造的必要性1. 电站存在的问题源口一级水电站经20多年的运行,机电设备已陈旧,主要存在如下问题:(1) 水轮机转轮汽蚀严重,效率大为降低,尤其是3机组,限于当时条什,选型不当,其转轮运丄况与电站实际工况偏差较大,致使运行效率降低,转轮叶片局部已剥落.(2) 发电机绝缘老化严重,其定子线圈为B 级沥青绝缘,等级低, ltf~B 差,极易受潮.另外,由于热老化,电老化,机械老化等多种囚素的影响, 使发电机定子线圈许多位置出现绝缘层流胶发空裂纹以及槽楔,线圈线绑扎松动等现象,无法满足机组安运行的要求.发电机转子线圈对地和匝间绝缘老化也较严蕈.(3) 电站主变为SJSL-4000/35属国家明令淘汰产品,尤其在1989年冬季检修期间,1OkV 线圈绕组发现匝问短路,虽经修复,但隐患仍存,严虫危及机组安全运行.(4) 老式配电柜达不到"五防"要求,油开关, 隔离开关等一次设备巳陈旧老化,均属淘汰产品, 直流系统为铅酸蓄电池,地多,维护上作量大, 不符合环保要求.2, 水量利用率偏小由于水库制集雨积逃91km,多年平均来水量】.2 亿In, 另从相邻流域引水24kin, 引入水;ij 酶量年均达:000万Ill 以上,而水库正常库容仅为2160Ill, 水库多年平均弃水量多达200O 万m, 敛使水量利用率低,有对电站进行增容,才能增加发电量,减少水资源浪费.3. 农村水电现代化建设的需要源口一级水电站建于1978 年,自动化程度偏低,不符合水利部((农村水电技术现代化指导意见提出的"在农村水电站发电,供电和经营管理争面采用现代技术,实现无人值班,少人值守"的要求,进行闩动化改造,对提高电站自动化程度, 减轻运行人员的劳动强度,提高电站运行管理水平是非常有必要的. 三.电站技改增容及自动化改造方案1. 原则的确定根据源口一级水电站的实际情况,从经济性, 合理性和It,r 限性考虑,应满足下列原则:原电站十建J_程尽量保持原状,以减少投资并缩短工期;原主机组基本尺寸保持不变,水轮机利用原蜗壳等水下预埋件,气,水管路基本不变;因地制宜,合理采用同内一些成熟的新技术和先进设备,以适应农村水电技术现代化的需要,提高电站综合自动化水平.2. 机组增容的确定根据电站现状运行情况,正常运行水头存32〜34in之间,根据流域规划,源口水库上游将建胯正常库容1000万ffl左右的水库(F=41km), 减轻本水库的防洪压力,适当提高源口一级站的设计水头是可行的.最终确定电站的设计水头为32111最大水头38m,最低水20m.电站装机容量由2000kW 增容至2500kW.3. 机组技改增容方案的确定(1) 水轮机选型.根据电站技改增容的原则,电站引水系统不变,电站由2000kW增至2500kW; 水轮机蜗壳,导水机构,尾水管基本不变,更换水轮机转轮;发电机更换定,转子线圈,提高绝缘水半,由原B/B级绝缘提高至F/F级绝缘,发电机极数不变;要求单机机组最重什的吊运重量不超过桥机起吊重量;充分利用电站原油,气,水管路系统.根据上述要求,1,2#水轮机在额定水头的出力须达到l059kW,3机出力达到535kW,而经理论计算,原l,2 机任额定水头最大出力为970kW,3机为480kW,同时,原水轮机经20 多年的运行,转轮叶片磨损,空蚀损坏,效率下降, 现状出力比理论计算更低,因而须更换新转轮,才能满足增容的要求.根据电站运行水头20〜38m的范围,查中小型轴流式混流式水轮机转轮系列型谱,适合电站增容且效率较高的转轮型号有II24O,HL240C,HLF13,因此,1,2 机初选H240 —WJ 一74,IIL240C —WJ-74,HLF13 一WJ-74 三种机,3#机初选HL240 一WJ 一52,HI240C-WJ-52,IILF13 一WJ 一52{种机型分别进行综合分析比较,详表2,表3:表21#,2水轮机三种机型参数比较表水轮机}IH41)〜J 一74【II241lC,A_ 卜741ILI13 一WJ〜74水儿(11/)32323单佗拼 f 蚺(n1f-;)f.20j.23J.}8单俯转述Ir/tl/it/}7H787H流撼(1【1/s)3lj.83 .n7出力(k\V)Ill5910591()59敞书(,)910884)二.(1呲IH 离虚(HI):.459 】4.3S栅窀转造(r/iitin 161/11州)【1八州1E 迫转速(r,fl1|fl}l3241378l41(1水推JJ(t)5,8867l1.47最高救率("n}929()8924表33#水轮机三种机型参数 E 匕较表水轮机号IIL240 一WJ52}il240C —Wf 一52IILI}3 一WJ51水fIl1)33j!啦他流疑【Il1l,231.241.24堆他转逑(r,/Illil1)6969')流【ji]',,s)l881.')flj.f)出山(kW)53553S535艘串(0}00.689.A R9.5l 啦跬1 商鹰【ll1)2.8f4.8941 吉畦定转进(r/'ll/i11)7507Sn75(1 逸转速(r/min)l4i96}2006水推({)201)334.86f 箍高效率)9290,892.4从表 2 看出,HLFI3 —WJ-74 比HL240C-WJ —74,HL240-WJ-74 额定点效率分别高出3,6%和1,0%,且额定点单位流量为1.18m/s,限制工况点单位流量为1.48m/S,说明该转轮具有较大超发能力,能较好满足电站增容的要求.从表3看出, HL240-WJ 一52额定点效率最高,但额定点正接近《中国农村水电及电气化》2006,261限制工况.HLFI3 —WJ 一52转轮效率稍低査该水轮机模型综合曲线,额定点偏离在高效率区的左下方,随着水的增加,效率下降.ttL240C—WJ 一52 转轮额定点接近高效率区,水头存额定水头附近变化,具有较高的效率,超发能力与HLF13 —WJ 一52相近.根据厂家报价,二三种号水轮机转轮价格相差无几.综上所述,1,2轮机型号最终拟选HLF13 —WJ 一74,3水轮机拟选HL240C —WJ 一52.主要技术参数见表4.表 4 拟选水轮机主要技术参数表倒号I2 水轮帆3水轮十J【\技术参数\H【A II3 一W 卜74HI240C-WJ-52转轮八:侄(1 - )0.740.52额定水呔(II1)3232最商水头(1I1)3838娃低水(In)2【】2(J额定流量(川/s)3.671.9 额定川力(kW1l()59535 额r 庄点效棼()92.【】89.6 额定转速(r/mh1)60075(1 峨m 岛度(111)+4.3 牲+4.89 乜逸转速(r/I/}in)l4l0l%1 水推JJ(t)9.4733l(2) 水轮发电机的技改增容.l,2 发电机原定子线圈采用3 根1.35X3.8IllIll,3 机为2 根l.25 x 3.9mm2铜线并绕而成,主绝缘为B级沥青绷云母带,绝缘层较厚.发电机增容改造通过定子线圈更换新高耐压薄绝缘结构以增加导线截面, 1,2定子线圈改成4— 1.6X 4.6mm铜线并绕, 3机改成2—1.7x4.Oinm 铜线并绕.同时提高绝缘耐热等级至F级.1,2机转子线圈原为2.63X 30,3机原为1.95 X 22扁铜排绕制而成,每共43.5匝,匝间和对地绝缘为B 级绝缘,改造后,转子线圈增加lO%拼接在每只线圈卜,绝缘更换成 F 级.发电机经上述方案的技术改造,能达到电站增容的目的,见表 5.(3) 辅助设备及水机附属设备改造.电站的辅助设备及水机附属设备主要有起吊设备,消防设备调速器,供气,供水系统.起吊设备主要承担水轮发电机组及辅助设备安装,检修时的设备起吊 -匸作.电站增容后发电机重量增加约l00kg,原来62《中国农村水电及电气化》2006.2表 5 改造后水轮发电机主要技术参数型l,!水轮发电帆3水轮发电机技术鍪敬,,,SFWl(J00 一l0/l430W5( 螂一8/990 领定功书(kW)lOOO51)1) 额定电}(kV)0.630.63 额定电流Al 】4.557.3 额定转淫(1/mii1)600750 功率因索0.8(滞后)0.8(滞后) 发也机嫂率%94.593.5 起吊设备可利用,不必更换.供气,供水对象电站技改增容前后基本无变化,可继续保留使用.原1#,2机调速器型号为XT 一1000,最.人操作功为1000kg?m额定油压25kg/cm,机组技改增容后将1w,2机组与3机组丁,电动操作系统改为BWT 一1B 型可编程步进微机调速控制器,该控制器同时检测机频及网频,并按其差值进行PID 调节,使机组频率自动跟随网频变化,并网速度快,操作方便.根据规范,结合厂房现状,消防设施需增没消火箱一只,增配若干l2ll 灭火器.(4) 电工(电气一次)的技术改造.源口级站电气主接线为三机一变扩大单元接线,根据电站技改的原则,原主接线方案不宜改动,仍采用三机一变扩大单元接线,考虑一级站装机容量从2000kW增容2500kW伺时兼顾下游二,三,四级电站技改增容的可能性,做好长远规划,主变从4000kVA 更换为5000kVA,号为SS9-5000/35. 源口一级站原高压开关设备为GGlA, 固定式开关柜,所装SN少油断路器,隔离开关为GN型, 均为淘汰产品,需进行更换.考虑到原高压开关维护比较方便,从经济,改造时问周期方面考虑,仅把主要元件断路器SN更换为ZN,,和隔离开关GN 型更换为GN 型即满足要求. 原直流系统为铅酸蓄电池,维护工作量较大, 且不环保,更换为免维护蓄电池,整流设备采用PZG8 —100/200型高频开关电源,即可满足电站控制合闸及事故照明要求.励磁装置功率单元采用三相全控桥,逆变灭磁,励磁调节器采用PLC 一1A型可编程励磁调节器,并选配RS485通讯模块,把PLC采集的发电机组参数,励磁系统参数实时传送到计算机监控系统.4.电站自动化改造方案(1) 基本情况.源口一级站建于1978年,原来的操作系统多为上世纪七八年代的产品,运行中主要有下列问题:体积大,回路复杂,连接电缆多,出现敝障不易查找,控制方式简单,运行人员劳动强度较大,严重影响机组的安全运行. 为适应当代水电站的发展趋势,变现机组优化运行提高机组运行可靠性,以实现无人值班, 少人值守的农村水电现代化目标,电站自动化改造选择计算机监控系统.(2) 计算机监控系统的功能.实时采集电站主要设备的运行状态,参数;对电站各控制点和监视点进行臼动安全检测,越限报警,事故顺序记录及事故故障原I 天I 提示;具有良好的人机接口界面,生成各种运行统计和报表;实现全厂优化的自动发电控制和臼动电压控制;实现水轮发电机组的自动顺序起停摔制;断路器,隔离开关等重要电气设备投切操作以及监视和其它自动控制功能.(3)计算机监控系统结构配置及特点.电站计算机监控系统采用全微机综合自动化监控方式(全微机监控系统,按无人值班(少人值守)运行方式设计,调度软件采用杭州南望自动化有限公司的NJK〜2001.整个系统采用全分布开放式结构,由电站控制中心系统和现地控制单冗组成.控制中心硬件设备采用Intel 技术,软件适合开放系统环境下运行,并具有成熟的运行经验.操作系统采用Windows 操作系统,采用同际标准的基于Windows 的全图形用户界面及网络接口,并符合开放系统的有关标准.源n 一级水电站计算机监控系统控制中心设备包括一台厂级计算机兼操作员工作站,作为电站的控制中枢;一台通信/1=程师工作站,与厂长终端,语音报警,(水情测报)以及源口二,二,四级站遥测软件开发和人员培训之用.一台打印机; 控制中心设备配置VPS 和GPS 卫星时钟各?套. 现地控制保护单元共四套,三台机组对应于三套现地控制保护单元,变压器35kV 线路,垒,公用设备及10kV 线路设一套现地控制单元,变压器,35kV线路及IOkV线路设保护单庀. 四.电站技改增容及自动化改造的实施源口水库管理处于2001年10月开始筹备,建立电站技改小组,同年I2 月委托设计单位完成技改增容可研报告.技改方案于2003年3月经县经贸局批文立项,并经招投标,落实了机电设备的生产厂家.2003年1月〜2月完成了水轮发电机组,主变, 断路器,直流系统,电气方面一次电缆,_二次接线, 监控系统等改造任务.从2003年3月6日开始单机运行,并经机组启动验收领导小组启动验收,正式并网发电.年底,通过由省水利厅,市水利局等单位领导,专家组成的工程竣工验收组验收. 五,结语源LI 一级站技改增容及自动化改造工程是武义水电农村电气化县丁程的第一个实施项目,是浙江省八个自动化试点电站之一.电站技改增容及自动化改造,严格按照农村水电现代化的要求, 使用先进的技术和设备,按照"无人值班,少人值守"的要求进行设计和建设,极大地提高了系统的可靠性,灵活性和安全性,减轻了运行人员的劳动强度,减少了水电站自动控制设备的维护成本;技改后电站装机容量从2000kW增至250OkW,年增加发电量95.4万kW?h,而工程动志总投资只有250.4万元,投资回收期为8. 93年(含建设期), 项目经济效益明显.技改增容工程正式并网至今将近3 午,机电设备运行正常,各项参数符合设计要求和有关规范,特别是微机监控系统,运行可靠,防雷击性能好,保护动作可靠,灵敏,迅速准确,实现了管理自动化,信息数字化.通过源口一级水电站技改增容及自动化改造的水电站技改走出r 一条新路子.0 参考文献:【I】市设计院.浙汀武义县源口一级自动化改造可研报告,2002,1【2】杭州南望自动化技术有限公司. 级水电站微机监控保护系统技术咨匈报告《中国农村水电及电气。

小型水电站技术改造标准

小型水电站技术改造标准

前言根据住房和城乡建设部《关于印发<2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划>的通知》(建标[2016]248号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。

本标准主要技术内容:总则、术语、现状分析与评价性能测试、改造内容与要求、技术性能指标、工程验收。

本标准修订的主要技术内容:1、增加了电站机电设备报废更新的规定;2、增加了生态流量现状分析与评价的内容;3、增加了小容量高压发电机可改为低压发电机的内容;4、增加了可配置移动通信设备对电站运行情况进行监控的内容;5、增加了厂房技术改造的内容;6、增加了生态流量泄放设施的内容;7、提高了部分机组的效率指标。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位:水利部农村电气化研究所(地址:浙江省杭州市学院路122 号,邮政编码:310012)中水北方勘测设计研究有限责任公司浙江金轮机电实业有限公司武汉长江控制设备研究所有限公司杭州富春江水电设备有限公司本标准主要起草人员:吕建平刘仲民付自龙杜雷功张春君闵京声姚光潘熙和张联升吴玉泉杨安玉本标准主要审查人员:程夏蕾陆力岳梦华李志平游超王昭升周争鸣刘国华许强吴胜华陈昌沛姜美武目录1总则 (3)2 术语 (4)3 现状分析与评价 (5)4性能测试 (6)5改造内容与要求 (7)5.1 一般规定 (7)5.2 水工建筑物 (7)5.3 水轮机及其附属设备 (9)5.4 辅助设备 (11)5.5 发电机及其他电气设备 (12)5.6 自动化 (13)5.7 暖通、消防与安全 (15)5.8 生态流量泄放设施 (15)6 技术性能指标 (16)7工程验收 (18)本标准用词说明 (19)引用标准名录 (20)1总则1.0.1 为规范小型水电站技术改造,促进电站技术进步,科学利用水能资源,消除安全隐患,保障运行安全,提高生产技术水平和能效,改善生态环境,制定本标准。

老旧水电站增容改造的途径与措施

老旧水电站增容改造的途径与措施

老旧水电站增容改造的途径与措施邱春华;魏启波;邱岳阳【摘要】应用高效低耗电磁线、矽钢片、绝缘体等新材料及转轮铸造新工艺,对早期水电站发电机组的定子线圈、转子线圈进行部分更换,保持原有基坑、输水管道等土建工程,实现了对原水电站的更新改造,增加装机容量,达到增效扩容的目的.【期刊名称】《山东水利》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】2页(P20,26)【关键词】岸堤水库;水轮发电机组;增容改造【作者】邱春华;魏启波;邱岳阳【作者单位】临沂市岸堤水库管理处,山东临沂 276217;临沂市岸堤水库管理处,山东临沂 276217;沭河水利工程管理局,山东临沂 276000【正文语种】中文【中图分类】TV7361 基本情况岸堤水库电站为坝后式水电站,1976年竣工并网发电,共有6台水轮机发电机组,装机容量6750kW,设计年发电量1500万度。

机电设备老化严重,发电机、水轮机、电气控制保护系统、冷却系统、油压控制系统等设备型号陈旧,配件停产,设备维修养护困难,发电效率低,急需进行增容改造。

2015年对6台水轮发电机组进行了更新改造,改造工程不改变原有输水管道、机坑规模尺寸,充分利用原有机组的转子、定子铁芯、连通轴、上下机架等设备。

整个改造工程历时一年半,改造后电站装机容量增加到8000kW,增加装机容量18.5%。

2 改造的措施本次增容改造设计时,按照水库水量调度方案和汛期来水规律,将1~4号机组作为水库高水位调洪机组,运行水头多在设计水头以上运行,年平均放水量占电站放水总量的84.02%,5号机组作为城市供水水能利用机组,运行水头控制在14m至10m范围之间,年发电供水量占电站放水总量的15.98%。

2.1 1号发电机组改造对1号水轮发电机组,为适应水库加权平均水头的提高,改善水轮机的运行工况,保持原水轮机的公称直径不变,按23m水头重新选型水轮机,采用效率较高的ZDK160-LH-180转轮,替代原来的水轮机转轮,材质采用不锈钢,流量保持14.7m3/s,效率高达92%,出力 3051kW。

上犹江水电厂1号水轮机轮机的更新改造

上犹江水电厂1号水轮机轮机的更新改造

上犹江水电厂1号水轮机轮机的更新改造
鄢金生
【期刊名称】《华中电力》
【年(卷),期】1999(12)3
【摘要】上犹江水电厂是50年代投运的老厂,装机4×15MW水轮机转轮为
H1211-LJ-225型,由于设计及制造技术相对落后,转轮存在一定的晶相偏析,夹渣等缺陷,水力性能较差;又经过9次大修,转轮变形较大,水力效率由原来
的87%下降至83.5%,改造已势在必行。

发电机部分已于80年?..
【总页数】2页(P67-68)
【作者】鄢金生
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TK730.323
【相关文献】
1.上犹江水电厂4号水轮机转轮叶片裂纹原因分析和处理 [J], 鄢金生;曾小宁
2.上犹江水电厂水轮机调速器的改造与应用 [J], 周俊杰
3.上犹江水电厂水轮机原型运转综合特性曲线的绘制 [J], 陈清清
4.江西上犹江水力发电厂水轮机组增容改造 [J], 刘道寿;蔡泽洪
5.混流式水轮机振动噪声测试分析及处理措施
——以上犹江水电站为例 [J], 吴道平;温钦钰;戴勇峰
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山美水电站1#,2#机组增容改造

山美水电站1#,2#机组增容改造
广 西水利水 电 G X WAT R R S U E E E O RC S& HY O O R E GI E RI 2 0 ( ) DR P WE N N E NG 0 8 6

机 电技 术 ・
山美水 电站 1 , 机组增容改造 #2
黄 少阳
( 福建省泉州市山美水库管理处 , 福建 泉州 32 2 ) 6 3 1
() 保 持 调 速 器 原 有 的 工 作 压 力 2 5MP 4 . a
不变。 由于 1 9 9 6年 山T 507 —2 ; 电机 为 悬 吊式 2; S5/9 8发 机组 ; 台机 组 17 第一 92年 1 0月投 产发 电 , 二 台机 第 组 17 年投产 。水 轮机转 轮为原 苏联水轮 机型谱 中 93 的 P 21 轮 , O1转 水轮机性 能指标差 , 效率较低 , 较 气蚀
广西水利 水电
GX WA E T R ̄
U E RC S& HY R P WE NGI E I G 0 8 6 D O O RE NE R N 2 0 ( )
本 电站 水头 范 围 3 .1 5 .71, 55 - 98 I近年 来 国 内 T 对该水 头段 老机 组 技术 改 造 有 很 多 成功 经 验 , 引 并
[ 关键词 】 水 电站 ; 水轮发电机组 ; 容改造 增 [ 中图分类号] T 1 M3 2 [ 文献标识码 】 B [ 文章编号 ] 1 0 —1 1 (0 80 —0 3 —0 0 3 5 02 0 )6 0 6 4
1 概 况
山美水 电站位 于福建 省南 安市境 内的晋江支 流 东溪 中游 , 闽南金 三角地 区 , 著名侨 乡—— 泉州 市 距 约 5 m, 南安市 县城 4 m, 0k 距 1k 电站 建 于 17 90年 , 现在 总装机 6 3MW , 地 下式 厂房 和地 面 式 厂 房 。 分
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原水 轮 机 型 号 为 H L 1 1 0型转 轮 ,其 模 型 最 高 效率 为 9 0 . 4 % ,是 2 0 世纪 6 0年 代引进 的原 苏联 转 轮 ,列入 1 9 7 4中 国机 械部 编制 的水 轮机 系列 型谱 ;
2号 和 3 号 机组 均 已于 1 9 9 5 年 由水 利部农 村 电

图1 新 转 轮 和 新 的 密 封 结 构 示 意
7 2 ・
小水电 2 0 1 3 年第 5 期 ( 总第 1 7 3 期)
农村 水 电增效 扩容 改造 安 全 运行 范 围。 3 . 4 运行 3 4 a 后 瓦温和 出力情 况
3 增容效果
2 0 0 8年 4月 1日下午 ,新 的转轮安 装 完毕 ,新 的密 封装 置投 人运 行后 ,记 录性 能 数据 及 现象 ,在 后 来 的几 年里 跟踪 机组 运 行状 况 ,分 录如下 :
3 . 1 改造 前后 出力对 比
运行 3 4 a 后 瓦温和出力情况如下所示 ( 见
表4 ) 。
表 4 运 行 3— 4 a后 瓦温 和 出 力情 况
改造 前后 出力 对 比如 下所示 ( 见表 1 ) 。
表 1 改 造 前 后 出力 对 比
9 月 份 的室温 较高 ,但 轴 承 温度 仍 在 安全 运 行 上 述 表 明 ,相 近 开 度 时 ,出 力 增 加 1 5 . 6 %, 按此 计算 ,水 轮 机效 率提 高 1 0 %以上 。
3 . 2 机 组 出力 实测 值
范 围。
在3 月 份 ,与 4 年 前新 转轮 投入 运行 同期 ,水 导轴承 温 度 依 旧 相 当 。 同 样 ,在 8 3 % 的开度 时 ,
2 5 k g / c m2 。
2 增容改造可行性分析
2 . 1 期 望达到 的增容 改造 效果
1 )只换 1只 新 转 轮 ,不 能 改 动 原 有 的部 件 ,
收 稿 日期 :2 0 1 3 —0 8 —1 6
基金项 目:国家科 技支撑计 划项 目 ( 01 2 2 B A D 1 0 B 0 0 ) 、水利
发 电机 型号 为 S F Wl 1 8 -4 5 / 6 ,额 定 功 率 8 0 0 k W, 额 定 电压6 3 0 0 V, 额 定 电流9 1 . 7 A, 额定 转 速1 0 0 0 r / m i n , 飞逸转 速 1 5 9 0 r / a r i n 。 调速 器 型 号 为 x T _3 0 0 ,最 大 工 作 油 压
部公益性行 业科研专项项 目 ( 2 0 1 2 0 1 0 1 1 )
作者简介 :徐 伟 ( 1 9 6 5一) ,男 ,教 授级高级 工程师 ,主
1 一转 轮 2 一主轴 密封 组 合
要 从事水电站新 技术开 发 、水 电站技 术改 造工
作。E m a i l : W X t l @h r e s h p . o r g
农 村水 电增 效扩容 改造
S M A I I .H Y D R 0 P O WE R 2 0 1 3 ^ r 0 5 .T o t a l Ⅳ 0 J 7 3
壶 源 江水 电站 1 号机 组 的 增容 改 造
徐 ( 1 .水利 部农村 电气化研 究所 伟’ 曾 嵘’ 方 能旱 吴 韬3 浙 江 浦江 3 2 2 2 0 0 ; 浙 江杭 州 3 1 0 0 1 2 ;2 .浦 江县西 水 东调 管理 处
气化 研究 所进 行 了增容技 术改 造 ,由于 1 号 机组 当
时运行 良好 ,没有改造 ;但近年来机组性能下降严 重 ,最多 只能 发 到 6 7 0~7 2 0 k W左 右 ,加 之 主轴 密 封漏 水严 重 ,给水 电站造 成很 大 的经济损 失 ,改造 刻 不容缓 。 1 号 机组 水 轮机 型 号 为 H L 1 3 W卜一 6 0( 实 际 是H L 1 1 0 ) ,设 计 水 头 8 9 m, 功率 8 9 0 k W, 转 速 1 0 0 0 r p m, 飞逸 转速 1 5 9 0 r p m, 流量1 . 1 7 5 m 3 / s , 效率
2 4 OO k W。
在导 叶全 开度 时 ,机组 出力 达到 8 8 0 k W以上 。
2 )机 组 连 续 运 行 7 2 h 主轴 密封基本 不漏水 , 不影 响轴 承 的正常运行 。
3 )轴承温度符合国家标准的要求。
2 . 2 旧机 组 的 运 行 工 况
【 关键词】水电站
水轮机
增容改造
效率分析
1 改造前机组现状
浙 江 省浦江 县 壶源 江 水 电 站共 装 有 3台 机组 , 均为混 流式 卧轴 水 轮 机 ,是 1 9 7 7年 由福 州 发 电设 备 厂生 产 ,单 机容 量 为 8 0 0 k W, 电站总 装 机容 量 为
3 .杭 州亚 太水 电设备 成套技 术有 限公 司 浙江杭 州 3 1 0 0 1 2 )
【 摘 要】对 已运行 3 0 a 的壶源江水 电站卧式混流式机组进行增 容改造 时,仅仅 更换 水轮 机转轮 就达 到并超过额 定 出
力 ,机组运行效率 大大提 高,符合水轮机增效扩容的要 求。采用新型主轴 密封 方式代替老 式结构 ,可使机组安 全运行 ,能 保证机组在 高效和 满出力下运行 。图 1 幅 ,表 4个。
8 4% 。
但目 前来看 ,它已经技术落后 ,效率低下 ,空化性 能 差 ,已经不 再生 产 。
2 . 3 和 导 叶 高度 分 析 ,
提 出了改造 的具体 方案 ,设计 1只叶片为 不锈 钢 的 新 转轮 ,替代 原来 的转 轮 。 根据 机组 原有 的主轴 和密封的结构 ,更换 轴套 , 更 换密封材料 ,提供 1 套 防漏水 的装置 ( 见图 1 ) 。
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