原料立磨提产降耗效益显著

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【水泥工艺】水泥企业立式磨节能高产技术

【水泥工艺】水泥企业立式磨节能高产技术

【水泥工艺】水泥企业立式磨节能高产技术1、概述新型干法水泥生产工艺以悬浮预热和预分解技术为核心,把现代科学技术和工业生产的最新成果广泛地应用于水泥生产的全过程,形成一套具有现代高科技特征和符合优质、高产、节能、环保以及大型化、自动化的现代水泥生产方法。

在物料粉磨环节上,广泛应用了立式磨机,取代了能量利用率极低的球磨机,为水泥生产过程的节能高产,开辟了一条新路。

立式磨集细碎、烘干、粉磨、选粉、输送为一体,具有粉磨效率高、电耗低(比球磨机节电20%~30%)、烘干能力强、产品细度调节方便、工艺流程简单、占地面积小、噪音低(比球磨机低20分贝)、金属材料消耗少、检修方便等优点。

目前单机台时产量在300t/h以上的粉磨系统,只能使用立式磨。

因此,立式磨在大型水泥企业已经十分普遍,而中、小型水泥企业也开始逐步应用。

立式磨的应用特点与球磨机有许多不同,从粉磨理论到磨机结构,以及节能高产途径,都需要操作者从传统的球磨机生产工艺中走出来,重新学习掌握,勤奋实践,才能适应生产技术新的要求。

2、立式磨工作原理与结构特点利用外力克服物料的内聚力,使其由大变小的过程,称之为“粉碎”。

它是破碎与粉磨的总称。

一般以3mm为界,将物料粉碎到3mm以上的过程称其为“破碎”;粉碎到3mm以下的过程称其为“粉磨”。

破碎过程属于单颗粒粉碎;粉磨过程属于料床粉碎。

单颗粒粉碎过程是外力直接作用于物料颗粒,使其粉碎;料床粉碎过程是物料聚在一起形成料床,外力只能作用于外表的颗粒,要靠颗粒本身的应力传递,来实现粉碎过程。

单颗粒粉碎的能耗主要是粉碎能;而料床粉碎除粉碎能之外,还要附加料床压缩能和物料移动能。

因此,破碎过程比粉磨过程的能量利用率高。

料床是否稳定对料床粉碎非常重要。

球磨机料床四周不限,不稳定;立式磨部分受限,侧面自由,比较稳定,因此能量利用率高于球磨机。

立式磨是利用磨辊与磨盘的相对运动对物料进行料床粉碎,并靠气流将磨细的物料带起,由分离器在磨内分级,粗粉落入磨盘重新被粉碎;成品风送出磨由袋收尘器收集。

生料立磨系统提产节能降耗的技术改造

生料立磨系统提产节能降耗的技术改造

生料立磨系统提产节能降耗的技术改造摘要:水泥是把石灰石和黏土粉碎、磨细,烧成熟料,再经磨细成水硬性胶凝材料。

生产工艺一般概括为“两磨一烧”,分为四个步骤,本文着重研究了石灰石、黏土和少量校正料,俗称生料,粉碎后进行磨细,用MLS3626型立磨磨细生料过程中,如何提高产量、节约能源、降低消耗,进行的技术改造措施。

关键词:MLS3626型;生料立磨;提产;节能降耗1引言立磨是具有粉磨、烘干、选粉、提升等功能的磨机。

立磨机主要是在压力框架的施压下,磨盘和磨辊间产生大的研磨力,磨盘转动时,通过摩擦带动磨辊运动,物料在磨盘上受离心力作用散开,磨辊对物料研磨,物料在喷口环被高速热气流带起,被烘干加热,磨好的细粉随气流到达立磨顶端的选粉机,经过选粉,达标粉末,被引风机抽出来,不达标颗粒返回立磨再次研磨至达标,由于引风机的作用,立磨机同时完成了气流输送的过程。

液压站为立磨研磨生料提供动力,研磨力的大小通过调节液压站的压力,得以实现。

我单位拥有一条2500t/d水泥熟料生产线,使用MLS3626型立磨,投产使用以来,和其他单位立磨系统对比,故障较多,生料工段用电很高,台时产量低,成为该条水泥生产线提产的瓶颈,制约了后面熟料工段产量的增加。

如何提产节能降耗,成了摆在我们面前的重要问题,经过单位同仁半年多的努力,对这个生料立磨系统综合优化,先后经过几次改造,从管理及设备等多方面入手,终于取得可惜的成果。

2问题经过技术专家的研判,发现问题颇多。

首先找到喷环设计不合适,通风面积太小,造成喷环处气流速度过大,气流阻力太高、循环负荷太大,致使料层不稳定,电耗偏高;挡料圈的高度据定了磨内料层的厚度,立磨机挡料圈太高,使磨内料层过厚,影响了磨的使用;立磨的产量与立磨系统的通风量有着直接关系,立磨系统各处容易出现漏风现象,降低了产量、增加了能耗;调出立磨使用记录,发现石灰石块大、黏土质量不稳定,都会导致立磨停机,耽误生产,提高能耗。

如何提高生料立磨产量降低电耗

如何提高生料立磨产量降低电耗

如何提高生料立磨产量降低电耗生料立磨是水泥生产过程中重要的设备,它的性能和运行效率直接影响到整个生产线的生料磨细度和电耗。

为了提高生料立磨的产量并降低电耗,可以从以下几个方面进行优化。

1.优化磨辊和磨盘生料立磨的磨辊和磨盘是直接参与磨矿石的部件,其设计和质量对磨矿石的效果有很大的影响。

首先,确保磨辊和磨盘的尺寸和形状合适,以确保有效的磨矿石面积;其次,要选择合适的磨辊和磨盘材料,耐磨性能好,延长使用寿命。

2.合理调整进料速度和粒度分布生料立磨的进料速度和粒度分布对产量和电耗有直接影响。

过高的进料速度会导致磨辊负荷过大,降低磨石的破碎效率,同时也会增加磨矿石颗粒之间的摩擦,增加电耗。

因此,要根据实际情况调整进料速度和控制粒度分布,保持合适的磨矿石层厚度。

3.控制物料湿度物料的湿度对生料立磨的产量和电耗有很大的影响。

过高的物料湿度会导致物料在磨辊和磨盘之间形成泥状物质,降低磨石的破碎效率,同时也会增加电耗。

因此,要控制物料的湿度在合适的范围内,确保磨石能够充分破碎。

4.加强磨石循环系统在生料立磨中,加强磨石循环系统可以有效提高产量和降低电耗。

磨石循环系统包括磨石收集系统、磨石运输系统和磨石喷淋系统。

合理设计这些系统可以确保磨石在磨辊和磨盘之间均匀传递,减少磨石的损耗,并能有效降低电耗。

5.优化磨石破碎过程生料立磨的磨石破碎过程是关键的环节,对产量和电耗也有很大的影响。

优化破碎过程可以有效提高破碎效率和降低电耗。

可以采用适当的破碎比,控制磨石的粒度分布,降低细胞破碎的能耗。

总结起来,提高生料立磨产量并降低电耗需要从多个方面入手。

通过优化磨辊和磨盘的设计和质量、合理调整进料速度和粒度分布、控制物料湿度、加强磨石循环系统、优化磨石破碎过程等措施,可以提高生料立磨的产量和降低电耗,从而提高水泥生产的效益。

立磨助力水泥降本又增效

立磨助力水泥降本又增效

立磨助力水泥降本又增效第一篇:立磨助力水泥降本又增效立磨助力水泥业降本又增效据悉,在有关部门多方面采取措施化解产能过剩压力的同时,水泥行业开始寻求“自救”。

北京、天津、山东、河北、山西、河南等地的水泥行业协会于2014年12月27日曾在济南发布《泛华北地区水泥企业错峰生产自律公约》,明确表示2015年1月15日至3月15日,上述地区的水泥企业将陆续“停窑”,在两个月的时间里实行错峰生产。

据相关人士介绍,由于北方冬季施工量减少,水泥用量锐减,水泥企业在冬季只生产水泥熟料,俗称“熟料冬储”,到来年春暖施工季节再粉磨水泥销售,这不仅占用了大量的企业生产周转资金,更加剧了冬季北方地区的空气污染。

当前,在东北、华北、西北地区水泥产能总体严重过剩的情况下,市场恶性竞争不断,已经出现企业生产越多,亏损越多的现象。

水泥行业是一个能源大量消耗的行业,而我国水泥消耗量以10%的速度递增,水泥行业是我国节能减排重点行业。

当前我国水泥行业结构性产能过剩问题较为突出,水泥行业的产品结构目前仍是低标号普通水泥占主导地位,中、低档水泥产品过剩,而高档、优化的水泥产品却存在较大的缺口。

目前,我国的水泥生产企业有两大类:一类是传统的小生产企业,这类企业由于采用的生产线设备、技术、工艺和配套环保设备等相对落后,导致水泥跑漏量较大、大气污染物排放量等无法满足当前国家对大气污染物限值排放标准的要求,而这部分小、多、散、弱的落后水泥产能将是国家“十二五”规划中“淘汰落后产能,加快产业整体升级”的重点;另一类是新型的现代化大型水泥集团,这类生产企业主要采用新型干法水泥熟料生产线、余热发电等先进技术,实现了产业技术的升级,其已建、在建和新建的水泥行业生产线需要配臵的除尘设备一直是公司袋式除尘设备的主要目标市场之一。

淘汰落后产能是近年水泥行业政策的重点之一,是国家加快行业结构调整、实现节能减排的重要手段。

根据《水泥工业“十二五”发展规划》,“十二五”期间完成2.5亿吨落后产能(主要指水泥熟料)淘汰任务。

生料立磨系统节能降耗技术改造

生料立磨系统节能降耗技术改造

生料立磨系统节能降耗技术改造摘要:水泥是一种水力胶凝材料,它是将石灰石和粘土粉碎,研磨成细料,再研磨成细料。

生产过程一般概括为“两磨一烧”,分为四个步骤。

本文将石灰石、粘土和少量校正材料(俗称生料) 粉碎后进行磨细。

MLS3626立磨在生料粉磨过程中,如何增产节能降耗,如何进行技术改造措施。

关键词:MLS3626型;原料立磨;增加产量;能源节省引言立磨是一种具有研磨、干燥、选粉、提升功能的磨机。

在压力架的压力下,磨盘和磨辊之间产生很大的磨削力。

磨盘转动时,磨辊带动磨辊运动,物料被离心力打散。

研磨辊研磨材料,材料由喷嘴环处的高速热气流带起,并被干燥和加热。

磨碎的细粉随气流到达立磨顶部的粉末分离器。

选粉后,合格粉料由引风机抽出,合格颗粒返回立磨再次研磨。

液压站为立磨研磨生料提供动力,通过调节液压站的压力可以实现研磨力。

一、基本情况公司拥有两条熟料生产线,一条为2000t/d熟料生产线(第一条生产线主要生产G级油井水泥、高抗硫水泥、中(低)热水泥、道路水泥、核电水泥等特种水泥),第二条为2500t/d熟料生产线,原料粉磨系统采用球磨机粉磨工艺。

由于两套原料粉磨系统设备落后、工艺落后,存在粉磨能力不足、电耗高(2014年累计:一线原料粉磨系统23.21千瓦时/吨,二线原料粉磨系统22.06千瓦时/吨)、避峰能力不足、生产维护成本高等问题。

原料粉磨系统的节能改造分两步实施,首先对2号线原料粉磨系统进行技术改造,然后,再对1#线的原料磨系统进行技改,达到节能降耗、提高系统连续运转率、降低运行时间、减少生产运行成本的目的。

二、采用的技术改造方案具体技术改造思路如下:2.1拟在原1#原料磨车间南侧对面的空白场增设一套HFCG160-140辊压机+HFV4000空气分级机+高效分级机组成独立机架,充分利用原球磨机系统中的废气处理设备,组成新的辊压机终磨系统。

根据同利公司提供的原料及配比可磨性试验结果,方案技术改造完成后,原料粉磨系统能力220t/h,单位产品电耗~ 14.0 kwh/t(从原料配料到原料入库);2.2拟在原2#原料磨车间南侧对面的空白场增设一套HFCG160-140辊压机+HFV4000空气分级机组成独立机架,充分利用原球磨机系统中的风道、选粉、废气处理设备及土建设施,组成新的辊压机终磨系统。

如何提高立磨台时 降低单位能耗

如何提高立磨台时 降低单位能耗

如何提高立磨台时降低单位能耗生料磨台时产量的高低不仅影响窑系统的稳定生产,而且影响熟料单位电耗,进而影响熟料成本和公司的效益。

通过对生料磨的认识和分析,如何优化工艺参数保证质量、提高产量、降低能耗,加强设备维修与管理,提高完好率,提高经济效益是立磨的管理和操作的中心问题。

针对这些问题,分别从设备管理、工艺系统调整、操作技巧不同方面进行简要探讨。

一、设备管理与维护1、磨辊和磨盘衬板磨损对立磨产量的影响立磨在工作时是通过磨辊给物料施加碾磨压力粉磨物料的,所以磨辊面和磨盘衬板的磨损随着运转时间的延长会越严重,磨辊和磨盘的形状会变得凹凸不平和不规则,研磨效率下降,产量大幅度下降。

在这种情况下,应定期检查衬板的磨损情况,当磨损严重时,及时更换。

目前我们公司的立磨,采用印度生产的陶瓷磨盘衬板和北京嘉克公司生产的磨辊辊皮。

由于物料因素磨损严重,停机时要进行在线焊接磨辊辊皮,尽可能的保证磨辊皮的弧度不被破坏。

2、挡料圈的磨损对立磨产量的影响挡料圈的作用是使物料在磨盘上得到充分的研磨。

挡料圈的高度决定了料层厚度。

当料层厚度较高时,粗粉没有得到充分地粉磨就在离心力的作用下,进入外循环,这样入磨总量就增加了,降低了台时产量。

挡料圈太低时,很难保证平稳的料层厚度,不能正常生产。

所以,随着辊盘的不断磨损,我们根据生产状况,不断调整挡料圈的高度。

3、喷口环的磨损对立磨产量的影响喷口环的主要作用是通过导风叶片改变风向,保证气流旋向一致。

导风叶片的倾角、高度、磨损状况都对气流产生影响。

导风板角度的大小决定了风料从分离到达选粉区的时间,时间的长短影响磨机的内部工况。

导风叶片的损坏会使通过风环处的风量不均匀分配,不能形成稳定旋向的上升气流,气流产生紊乱,使气体的携带能力较弱,物料返回磨盘或落入喷口环底部刮料腔,引起料层厚薄不一,增加循环量影响磨机台时产量。

我们利用每次停机检修时间,更换已损坏的导风板。

4、磨内下料溜子的落料点对产量的影响磨内下料溜子的落料点的不准确,在磨盘的旋转下,导致物料在磨盘上分配的不均,工作时两侧的磨辊不平衡,研磨效率不均,会导致磨机壳体损坏严重,液压缸不正常损坏。

大幅提高立磨台产,降低电力消耗成本

大幅提高立磨台产,降低电力消耗成本
维普资讯
SCINGE & T E ECH NoL OGY N I FORMA I ION
程 技 术
大幅提 高立磨台产 , 降低 电 力消 耗成本
汪 敏 ( 龙元建 设安徽水泥有限公司 安徽繁昌荻港 2 1 01 4 ) 2
摘 要: 大幅提 高 立磨 台产 ,降低 水泥 生料单 位电耗 ,合 理组织 避峰 生产 ,大幅 度降低 电力 消耗成 本 关键字 : 立磨 台产 电耗 成本 中图分类号 : H11 文献标识码 : T 2 A 文章编号 :6 2 3 9(0 61() 04 — 2 17~ 7 1 0 )l 一 0 2 0 2 a
我厂 2 0 t 5 0/d熟料生 产线的原料磨 系统 采用大型 HRM3 0 辊式 立磨 ,2 0 40 0 5年 l 2月 底开始 试运转 。生 产初期 ,由于操 作经验 不 足, 磨机振动跳停频繁 。 经过对原料立磨部 分 系统进行改造 ,不断的总结 、改进操作方 法 , 优化 工艺运行 参数 ,终于 使磨 机保持 连续 高 产稳定运 行 ,达到 了节能降 耗的 目的 。
1H M 4 0 R 3 0 型原料立磨的工作原理和特点
它是 借助磨 辊和 磨盘 的相 对运动 为碾 磨 装置来 粉磨物 料的机 械 。当物料 处于 立磨 装 置的作 业区时 ,大块 物料 被压碎 ,细 物料 受 压后形 成一 层料床 ,颗粒 之 间相互摩 擦 ,剪 切使棱 角和边 缘剥落 而被 粉碎 , 因此 它属 于 料床粉 磨 。在粉磨 的同时 ,通过 风环 进入 磨 内的热 气体对 含水 份的物 料进行 烘干 。 它又 属于风 扫式磨 ,以一定速 度上升 的 气体 ,将 已被粉 碎的物 料经 回转式 选粉机 选粉 后 ,合 格的细 粉随 气流排 出磨外 ,而 被分 离的粗 粉 则重新 回落到 磨盘上 进行再 粉磨 。物 料的 颗 粒在此作 往复运动 ,每分钟达 到 2 -3 0 0次之 多 ,未 经辊子 粉碎 或未被 粉碎成 小颗 粒的物 料 ,被磨 盘 甩到 固 定在 磨机 壳体 的 风环 处 , 以高达 6 - 0 s 0 7 m/ 以上速度通过 风环的热 气 体将 这 部分 物料 吹 回到 磨盘 上 进 行再粉 磨 。 就这样 物料被 反复粉 磨 、烘干 直至 达到成 品 细度要求 , 随气体出磨 , 在旋风筒和 系统 的收 尘装置 中收集下来 。

生料立磨系统节能降耗技术改造

生料立磨系统节能降耗技术改造

生料立磨系统节能降耗技术改造广西鱼峰水泥股份有限公司第四条生产线为2 500t/d水泥生产线,在生料制备加工过程中主要采用立磨终粉磨系统,其中主要设备配置是TLM384四辊立磨,在设计阶段需要达到台时产量为210 t/h,实际功率值是2 100 kW,电流为252 A;循环风量为420 000 m3/h,全压是10 000 Pa,电流为188 A。

自2021年建成投产以来,立磨系统运行稳定,但长期存在生料工序电耗高的问题。

影响生料工序电耗的主要设备为循环风机和立磨主电机,因此公司技术人员开始摸索降低立磨主电机电流和循环风机电耗,达到进一步降低生料工序电耗的目的。

1 能耗高的原因(1)生料立磨喂料系统采用三道锁风阀,其液压传动的故障率较高,经常会出现阀板磨损、非传动侧轴承损坏等问题,漏风率较高,需要及时进行拉风,循环风机接近在额定转速下运行,导致系统电能消耗不断加大,情况严重时还会对磨机基本产量造成影响,持续扩大电能消耗。

(2)正常生产时,磨内不同部位因长期受到块状物料磨损和高速气流携带的粉末颗粒的冲蚀磨损,磨盘、磨辊磨损严重,料层厚度相对提高,导致主电机电流上升。

2 技术革新2.1 生料立磨喂料系统改造针对现有立磨喂料系统三道锁风阀锁存在的弊端(如图1所示),磨头锁风决定采用料封方式进行锁风,生料立磨入料口的锁风通过物料自身的锁风实现,喂料设备本身不再考虑锁风,只起到输送物料的作用。

从配料库底输送过来的已经搭配好的物料,先进入一个新设的20 t容量的过渡小仓,过渡小仓内的物料通过仓底新设的板式喂料机喂入生料立磨,取消原来的三道锁风阀喂料装置,过渡小仓仓底至立磨的入料溜子通过一个全封闭罩子连接。

在立磨正常运行的过程中,过渡小仓的仓重与原料库底的配料皮带进行联锁,使过渡小仓内始终留有6~8 t的物料,通过这部分物料实现立磨入料口锁风(如图2所示)。

2.2 挡料圈技改立磨主电机电流主要受研磨压力和料层厚度的影响,而研磨压力主要与原材料易磨性有关,相对不可控,因此考虑通过降低料层厚度减小立磨主电机电流。

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原料立磨提产降耗效益显著
双峰原料立磨在05年上半年运行状况不佳,各项指标不能达到计划要求,其中主要原因是由于磨机安装技术监控不到位和工艺状况不佳,下料角度和研磨轨迹不理想造成磨机振动较大。

上半年阴雨天气较长,砂岩破碎不正常,使物流不畅;下半年随着各种影响因素逐步好转,立磨运行才渐入轨道,尤其是在磨机系统的技改后,磨机各项指标逐渐好转。

立磨的振动由原来的2.2-3.4mm/s降至1.4-2.2mm/s,磨机台产稳定运行在450-480t/h左右,生料工序电耗2006年元月份最低达18. 6kWh/t,各项经济技术指标均在受控范围内。

一、主要部件的技术改造
1、立磨下料溜槽位置改造
现状
由于立磨基础浇注施工和供料楼位置原因造成立磨下料溜槽在
设备安装时出现角度偏差,现已无法更改。

立磨从试生产开始,主机振动较大,常出现振动跳停现象。

为保护设备安全和生产连续运行,经多次论证后进行技改。

技改
将立磨内的下料溜槽口延长技改。

考虑到物料的粘湿度和粒径变
化,将原溜槽向下延长,出口端向上扬,将原下料点向磨盘中心推进,使物料下料方向和落料点强制到磨盘布料位置。

效果
减轻了因布料不均造成磨机异常振动,使研磨轨迹更趋合理,从而提高了物料的研磨效率。

磨机振动从2.2-3.4mm/s下降到1.4-2.2mm/s。

2、选粉机内筒延长技改
现状
由于ATOX50磨原设计的选粉机回粉内筒与磨盘位置空间相对过高,使喷口环上升空气旋流造成的中心负压紊乱,选粉机选粉的回料粗粉被二次带起,磨内压差较高,内循环粗粉量加大,出现选粉机叶片磨损及磨内过粉磨现象,选粉效率差。

技改
为了使内循环粗粉尽可能收集回到磨盘上再次粉磨成合格细粉,减少物料在磨内的循环次数,在原内筒口位置根据磨内实际空间向下加。

效果
磨内的差压下降,选粉机转速、电耗均有所下降,磨机台产提高了约2
0t/h。

3、刮板腔刮板头技改
现状
立磨吐渣循环量较大,且粒径不均匀,加上铁质原料采用钢渣配料,刮板腔刮板头的磨损十分严重。

一副新刮板头的使用周期仅为2周左右,磨损后的刮板带料使有效吐渣外循环降低,主电机负荷相对较高,且更换刮板头会造成人力、物力的浪费和检修时间的延长。

技改
在刮板头的双面贴上UP板,以增加刮板的耐磨度及整体强度。

效果
经改造,刮板头的使用周期大大提高,从原来的2周左右提高到3个月以上,既节约了大量的维修时间,同时又节约了人力、物力,有效地提高了磨机的运转周期。

二、工艺优化措施
1、喷口环盖板的优化
立磨喷口环盖板面积和位置的调整是立磨生产工艺的一个重要
手段,盖板位置和面积的合理铺设,可较大改善磨机生产的工况及减轻磨辊部件的磨损。

双峰海螺在试生产阶段,一直在摸索调整,入磨物料的逐渐稳定,结合下料点的改造,使立磨布料、料厚保持在较佳状况,有效地提高了磨机台时产量,现在相对稳定在450t/h-480t/h。

同时稳定的料层也减轻了磨辊与磨盘由于物料波动不均的摩擦滚动现象,双峰立磨运行一年多以来,辊皮磨损MAX:7mm,磨盘磨损MAX:13mm。

2、立磨吐渣料循环增加除铁装置
由于双峰海螺铁质原料采用的是钢渣配料,钢渣料内结晶铁较多,且多裹于物料内,原工艺设计的除铁装置难以清除,铁渣在磨内循环极易造成:a、磨本体部件磨损加剧;b、立磨台产低(铁渣在磨内循环),主电机电流居高不下;c、磨机运转周期短,必须3-4天外排吐渣,原料浪费大,污染环境;d、生产安全隐患多。

根据实际情况,在立磨吐渣料循环中(1307入磨皮带头部)增加一道铁渣磁选除铁工序,即增加了一套除铁装置。

安装后,立磨吐渣从未外排过,磨本体部件磨损有所下降,立磨台时产量明显上升,主电机电流从原来的400A以上下降至平均340A以下。

三、从管理措施上要效益
1、合理组织生产,有效运用峰谷电制
根据地方电力部门制定的分时电价计费的规定,合理组织生产,保持磨机高产稳产,在均化库料位较高的状况下,及时进行避峰生产。

立磨的周期检修全部安排在峰电时间进行,有效地降低了用电成本。

2、进行系统堵漏工作
认真及时地检查系统,对系统的漏风和磨损点及时进行堵漏和修复。

如:入1604电收尘风管焊缝破裂焊补、拉链机法兰连接及风管膨胀节漏风堵塞,汇风箱的漏风漏雨点处理等。

1618主电机电流明显下降约15-20A。

3、优化工艺操作参数,强化生产过程中的节能降耗管理
原料系统随着季节和来料粒度、湿度的变化,中控操作参数也要做相应调整,三班人员统一操作思想,多做技术交流,对立磨指标性参数要全盘考虑,综合调整。

搜索更多相关文章:工艺提高操作设备立磨。

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