化水车间水处理调试案例分享

合集下载

PTA废水调试工程案例

PTA废水调试工程案例

PTA废水调试工程案例某大型石化公司新建120万吨PTA装置,同步配套建设250m3/h的污水装置一套,为保证装置投料开车后污水能够达标排放,PTA装置开车前两个月对污水厌氧和好氧污泥进行培养驯化,使得装置开车后污水达标排放。

一、PTA废水特征(1)PTA生产废水污染物组成PTA装置生产废水含有乙酸、对苯二甲酸、对二甲苯、对甲基苯甲酸、邻苯二甲酸、苯甲酸、醋酸正丁酯、催化剂,废水水质波动大,有机污染物浓度高一般在6000〜9000mg/l。

乙酸:废水中有机污染物的一个主要来源,微溶于水,B0D5/C0Dcr-0.72,属于可生物降解的有机物。

对苯二甲酸:难溶于水,溶解度随温度降低而降低;PH=5.1左右开始析出,PH=3.8左右时大部分TA基本上都已经析出,B0D5/C0Dcr=0.80,属于可生物降解有机物,但是需要较长时间和降解过程。

苯甲酸:废水中有机物的另外一个主要来源,溶于水,B0D5/C0Dcr=0.48,可生化降解。

对岸釜苯甲酸:难容于热水,易溶于甲醇、乙醴,可生化降解。

⑵废水水质分析典型的PTA废水组分中按照生物可降解性分为三种:①易降解组分,构成COD组分的乙酸、苯甲酸和4-竣基苯甲醛,是废水总COD的组成部分。

②不易降解组分,构成COD的对苯二甲酸和邻苯二甲酸,是废水总COD的组成部分。

③难降解组分,构成COD的对甲基苯甲酸、偏苯三甲酸以及其他未知的难降解物质,也是构成COD的一部分。

对苯二甲酸能够被构成厌氧颗粒污泥的产甲烷微生物降解。

溶解的对苯二甲酸在厌氧处理工艺中对厌氧微生物没有毒性抑制,但是最初的降解过程是非常复杂的,而且降解的过程很缓慢,因为厌氧微生物对降解PTA废水中各种组分的适应过程比较慢,因此PTA废水处理装置的厌氧和好氧系统都需要经过提前的驯化。

三、污泥驯化方案的选择厌氧系统的污泥由IC反应器的专利商提供,污泥主要来自外省的柠檬酸厂、造纸厂的颗粒污泥,颗粒污泥经槽车运输到现场后通过污泥螺杆泵导入厌氧污泥罐和反应器,污泥投加量按照反应器容积的40%确定,好氧污泥由于污泥接种量大,周边企业的污泥量无法满足接种量的需求,最终确定采用市政污水处理厂脱水后含水量85%的剩余污泥,作为本项目的接种污泥,由于好氧池采用市政污泥进行接种,因此一级好氧池污泥投加浓度按照4000mg/l投加、二级按照2000mg/l投加。

精细化工废水处理工程实例

精细化工废水处理工程实例

精细化工废水处理工程实例
精细化工废水处理工程是适用于化工行业中的废水处理工程。

下面是一个精细化工废水处理工程实例:
项目概述:
某化工厂生产过程中产生的废水需要进行处理,以达到排放标准。

该废水含有有机物、重金属离子等污染物,处理工艺包括预处理、混凝沉淀、生物处理和二次沉淀等步骤。

工程流程:
1. 预处理:包括格栅与细格栅污水处理设备,用于除去废水中的大颗粒杂质、悬浮物和固体颗粒,以减少对后续处理设备的负荷。

2. 混凝沉淀:将废水引入混凝池,在加入混凝剂的作用下,将废水中的悬浮物、胶体和部分溶解物质聚集成絮状物,进一步减少废水中的污染物负荷。

然后通过沉淀池,让絮状物与水分离,沉淀到池底。

3. 生物处理:使用生物反应器或活性污泥法对废水进行处理。

在生物反应器中,废水通过通气系统进行氧化降解,将有机物转化为无害物质,同时也消除了废水中的氨氮等污染物。

活性污泥法则是通过鼓风系统在有氧环境下,通过活跃的微生物对废水中的有机物进行降解和去除。

4. 二次沉淀:引入二次沉淀池对经过生物处理的废水进行沉淀,使残余的浊液与沉积物分离,并进一步净化水质。

5. 灭菌消毒:在出水管道中加入消毒剂,对废水进行灭菌消毒,确保出水达到排放标准。

6. 出水排放:经过上述处理工艺后,废水达到国家或地方的排
放要求,可以安全排放到污水管道或水体中。

总结:
精细化工废水处理工程利用预处理、混凝沉淀、生物处理、二次沉淀和灭菌消毒等工艺步骤,将含有有机物、重金属离子等污染物的废水进行处理,使其达到国家或地方的排放标准,保护环境和人民健康。

提升水处理效果PID调节在污水处理系统中的成功案例

提升水处理效果PID调节在污水处理系统中的成功案例

提升水处理效果PID调节在污水处理系统中的成功案例污水处理是确保水环境质量和保护人类健康的重要环节。

然而,由于水质污染程度的不断加剧,传统的污水处理方法已显得力不从心。

为了提高水处理效果,许多污水处理系统引入了PID调节技术,取得了显著的成功案例。

一. 成功案例1:城市污水处理厂以某城市污水处理厂为例,这个大型处理厂每天处理数百吨的污水。

过去,处理厂存在着水质不稳定、污泥处理困难、设备易损坏等问题。

为解决这些问题,处理厂引入了PID调节控制技术。

1. PID调节对水质稳定性的提升通过采集进水和出水的相关水质指标数据,PID调节控制技术能够精准地对处理设备进行调整。

通过调节进水和混合污泥比例、控制溶解氧浓度等参数,处理厂成功地提升了水质的稳定性。

水质不再受到进水波动和环境因素的影响,从而提高了处理效果。

2. PID调节对污泥处理的优化PID调节技术的应用还使得污泥处理变得更加高效、方便。

通过对混合污泥的搅拌、曝气、浓缩等过程的精确控制,降低了处理厂对污泥的处理成本和能耗。

同时,也减少了污泥对系统的影响,延长了设备的使用寿命。

3. PID调节对设备保护的意义在污水处理过程中,设备易受到污染物的侵蚀和损坏。

PID调节控制技术能够实时监测设备的运行状态,通过合理调整处理参数,避免设备超负荷运行,提高设备的稳定性和使用寿命。

二. 成功案例2:工业废水处理厂工业废水的处理难度较大,但通过PID调节控制技术的应用,某废水处理厂取得了令人瞩目的成效。

1. PID调节对污水处理效率的提升工业废水处理厂具有废水种类多、化学成分复杂等特点,因此需要根据实际情况进行灵活调整。

PID调节技术能够根据废水处理需求,智能地调整处理参数,从而提高了废水处理效率和处理能力。

2. PID调节对废水水质的稳定性控制工业废水的水质波动性较大,对处理设备的稳定性提出了更高的要求。

PID调节技术通过精确计算和调整,使得废水的水质能够稳定控制在合理范围内,为处理设备的正常运行提供了保障。

某化工厂污水处理车间AO工艺的调试运行

某化工厂污水处理车间AO工艺的调试运行
关 键 词 :含 油 污水 :A O工 艺 : 调试
中 图分 类号 :X7 0 3
文献标识码 :A
文章 编号 :1 6 7 1 - 5 7 9 9 ( 2 0 1 5 ) 0 8 - 0 1 7 5 - 0 1
进水四次 ,为污泥增生繁殖提供营养物质;同时减少排泥甚 至不排泥 。污泥培养与驯化具体分四个阶段:接种 闷曝阶段 ( 2天 ) 、间歇进水阶段 ( 5天左右) 、连续进水培养阶段 ( 6 0 天左右 ) 、稳定运行阶段 ( 3 0天左右 ) 。
某化工厂污水处理场一期污水总规模为 4 0 m 3 / h , 其中含 油污水 3 0 m 3 / h ,生活污水 5 m 3 / h( 按 1 0 m 3 / h考虑规模 ) ,采 用 “ 除油预处理 ̄ A / O生化法+ B A F 深 度处理 ”工艺 。
1工艺概况
工艺流程见 图 1 。
表 1 ) 。
C O D c r
鐾 ~ ■ — 一 垮 翟 院 蓁 萼 袭 ■ — — ~ … 一 f l 痞 池 b
f l 潺型 l




监 颡 姚 l 币 水 场 补 水


图1 工 艺流程图 污水主要来 自装置油水分 离器排 水、混合凝结水 、含油 容器 的冲洗水 、塔 区、炉区 、泵 区、冷换区的地面冲洗水及 围堰 内初期 雨水 ,机泵填料 函排水 ,油罐切水及洗灌水 ,维 护含油污水 ,以及全场生活排水等 ,厂前区建筑物产生的生 活 污 水 ,在 厂 前 区 设 置 生 活 污 水 提 升 水 池 ,经 泵 提 升 至 含 油 污水 A / O池进行处理 。深度处理后的含油污水与反渗透 出水 的含油污水在 回用 水池 内混合,水质达到 中石油 《 炼油化工 企业污水 回用 管理 导则》中初级再生水 回用标准后 ,回用至 循环水场做补 充水。产生 的污油经静置加 热、破乳沉 降脱水 处理后送至全 厂污 油罐区。油泥 、浮渣 、剩余活性污泥重力 浓缩后装车 外运 。 主要设计 参数: 流 量为 4 0 m 3 / h,C O D为 1 0 0 0 m g / L,进 水 石 油 类 为 5 0 0 m g / L , S S为 1 5 0 m g / L ,氨氮为 6 0 m g / L ,挥发 酚为 4 0 m g / L 。 出水水质达 到中石油 《 炼油化工 企业 污水 回用 管理 导则》中 初级 再生 水回用水标准后,回用至循 环水场做 补充 水。含油 污水 A / O系统共分两个 系列 ,并 列运 行 ,每系 列处理能力 2 2 . 7 m 3 / h ,A池 内设 p H在 线分 析仪 和溶解氧在线分析仪,0 池 内设橡胶膜 微孔曝气器 。A / O生化池 的缺氧池好氧池容积 比为 1 : 3 ,厌氧池停 留时 间 8小时,好氧池停 留时 间为 2 9 h , C O D c r容积 负荷 0 . 3 k g( C O D c r ) / m 3・ d , 氨氮容积 负荷 0 . 0 5 k g ( N H 3 - N ) / m 3・ d ,厌氧池溶解氧控制在 0 . 2 ~0 . 5 m g / L ,好氧 池溶解 氧控 制在 2  ̄4 m g / L 。污泥浓度 4 0 0 0 m g / L ,硝化 回流 量为 2 0 0 %  ̄3 0 0 % 。好氧池控制酸碱度在 中性 区域运行 。

化工废水处理案例

化工废水处理案例

化工废水处理案例化工废水处理是指对化工生产过程中产生的废水进行处理,使其达到环境排放标准或可再利用的水平。

下面将列举10个化工废水处理的案例,以展示不同的处理方法和技术。

一、物理处理:1. 沉淀法:利用添加絮凝剂将废水中的悬浮物凝聚沉淀,通过沉淀池和沉淀罐进行处理,分离出悬浮物。

2. 过滤法:通过过滤器对废水进行过滤,去除悬浮物和颗粒物,常用的过滤介质有砂子、活性炭等。

二、化学处理:3. 中和法:利用酸碱中和反应,将废水中的酸性或碱性物质中和至中性,如利用氢氧化钠中和酸性废水中的酸性物质。

4. 氧化法:利用化学氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等对废水中的有机物进行氧化分解,使其转化为无害物质。

5. 沉淀法:利用添加沉淀剂如氢氧化铁、氢氧化铝等,将废水中的重金属离子与沉淀剂反应生成难溶的沉淀物,从而使重金属离子得到去除。

三、生物处理:6. 厌氧消化法:利用厌氧菌将有机废水中的有机物转化为沼气和沉淀物,通过厌氧消化池进行处理,同时产生能源。

7. 好氧生物处理法:利用好氧菌将废水中的有机物降解为CO2和H2O,通过好氧生物反应器进行处理,达到降解有机物的目的。

8. 流化床生物反应器法:利用流化床生物反应器中的微生物降解废水中的有机物,提高废水处理的效果。

四、膜分离法:9. 超滤法:利用超滤膜对废水进行过滤,去除其中的胶体、胶体颗粒和大分子有机物,适用于废水的预处理。

10. 逆渗透法:利用逆渗透膜对废水进行过滤,去除其中的离子、颜料、重金属等杂质,适用于废水的深度处理。

每种处理方法都有其适用的废水类型和处理效果,化工废水处理需要根据具体情况选择合适的处理方法。

综合运用多种处理技术可以提高废水处理效果,实现资源化和减少对环境的污染。

石化工业废水处理案例分析

石化工业废水处理案例分析

石化工业废水处理案例分析一、项目背景该石化工业废水来源于一家大型石化企业,主要生产石油、化工、塑料等产品。

随着生产规模的不断扩大,废水排放量逐年增加,对周边环境造成了严重污染。

为了满足国家环保法规的要求,降低废水排放对环境的影响,企业决定投资建设一座废水处理设施。

二、处理工艺1. 预处理预处理阶段主要包括固液分离、调节池、沉淀池等单元。

主要作用是去除废水中的悬浮物、调节水质水量,为后续处理单元减轻负担。

2. 生物处理3. 深度处理深度处理阶段主要包括砂滤池、活性炭吸附池等单元。

主要作用是去除废水中的细小悬浮物、有机物、颜色、味道等,确保出水达到排放标准。

4. 清水池、出水泵房清水池用于储存处理后的废水,出水泵房将废水泵送至排放口。

三、运行效果经过处理,废水各项指标均达到国家排放标准,具体数据如下:1. 化学需氧量(COD)≤50mg/L2. 生化需氧量(BOD5)≤15mg/L3. 总氮(TN)≤15mg/L4. 总磷(TP)≤0.5mg/L5. 悬浮物(SS)≤10mg/L6. 石油类≤0.5mg/L四、经济分析1. 投资成本废水处理项目总投资约为2亿元,其中包括设备购置、土建工程、安装调试等费用。

2. 运行成本废水处理设施正常运行所需费用主要包括电费、药剂费、人工费、维护保养费等,预计年运行费用约为5000万元。

3. 效益分析通过对石化工业废水的处理,企业成功降低了废水排放对环境的影响,避免了因环保问题产生的罚款、停业等风险。

同时,处理后的废水可作为工业用水循环利用,节约了新鲜水资源。

让我们来了解一下项目的背景。

该石化工业废水来源于一家大型石化企业,主要生产石油、化工、塑料等产品。

随着企业生产规模的不断扩大,废水排放量逐年增加,对周边环境造成了严重污染。

为了满足国家环保法规的要求,降低废水排放对环境的影响,企业决定投资建设一座废水处理设施。

在项目设计中,我们采用了先进的处理工艺,确保废水处理效果达到国家排放标准。

城市污水处理厂A2-O工艺调试运行实例分析

城市污水处理厂A2-O工艺调试运行实例分析

城市污水处理厂A2-O工艺调试运行实例分析城市污水处理厂A2/O工艺调试运行实例分析一、调试前准备工作城市污水处理厂A2/O工艺是目前较为常见的一种处理污水的方法,其核心原理是利用好氧和厌氧菌的协同作用,将污水中的有机物质进行分解和去除。

在进行A2/O工艺的调试前,我们需要进行一些准备工作。

首先,需要准备好相应的设备和仪器。

这包括污水处理设备、测量仪器等。

同时,还要做好设备的检修和保养工作,确保设备的正常运行。

其次,需要对工艺流程进行详细的了解和分析。

了解工艺流程的每个环节的作用和相互关系,可以帮助我们更好地进行调试。

最后,要准备好相应的操作人员和技术人员。

操作人员需要熟悉设备的使用和操作流程,技术人员需要具备一定的专业知识和经验,以便能够及时处理各种工艺中出现的问题。

二、调试过程1. 准备工作在正式开始调试前,需要对设备进行检查和试运行。

检查设备的工作状态,确保其正常运行。

同时进行一些基本的设置和调整,如设定好设备的压力、温度等参数。

2. 试运行阶段在试运行阶段,首先需要对设备进行启动。

按照工艺流程要求,逐步启动每个环节的设备。

在启动过程中,要仔细观察设备的运行状态,确保其正常。

同时,还需要对设备进行调整和优化。

根据实际运行情况,对设备进行参数调整,以便实现更好的处理效果。

例如,调整好氧区、厌氧区的污泥回流比例,控制好氧和厌氧区的状态。

在试运行阶段还需要进行一些常规的检测和测量工作。

例如,检测进出水的COD、BOD、氨氮等指标,以便评估处理效果。

3. 调试阶段在试运行阶段结束后,进入正式的调试阶段。

在调试阶段,通常会出现一些问题和难点,需要及时解决。

首先,需要对处理效果进行评估和分析。

通过对进出水指标的测量和比对,可以初步评估工艺的处理效果是否达到要求。

其次,需要根据实际运行情况,对设备进行进一步的调整和优化。

例如,根据进出水的水质情况,调整好氧区和厌氧区的运行参数,以便实现更好的处理效果。

此外,还需要对各个设备和管道进行检查和维护。

污水处理设施生产流程优化实践案例分享

污水处理设施生产流程优化实践案例分享

污水处理设施生产流程优化实践案例分享某污水处理设施经过对生产流程的优化实践后,取得了良好的效果,本文将分享该案例的具体实施过程和取得的成果。

1. 现状分析在开始优化实践前,首先对污水处理设施的生产流程进行了全面的现状分析。

通过工作人员的实地观察和数据统计,发现存在以下问题:生产流程繁琐、耗时长,能耗较高,设备维护工作频繁而效果不佳等。

2. 设计优化方案基于现状分析的结果,制定了一系列的优化方案。

主要包括:a) 精简生产流程:通过优化工艺和流程,减少繁琐的中间步骤,提高生产效率。

b) 优化设备配置:对设施的设备进行淘汰、更新,使用效率更高、能耗更低的设备,进一步降低生产成本。

c) 强化设备维护:加强设备的定期保养和维修,确保设备始终处于最佳状态,提高运行效率。

d) 引入自动化技术:采用先进的自动控制系统,实现生产流程的自动化、智能化管理。

3. 实施优化方案在确定了优化方案后,对其进行了逐步实施。

按照以下步骤进行:a) 选购新设备:根据设施需求,采购了符合优化方案要求的新设备,包括污水处理设备、控制系统等。

b) 设备更新和维护:对现有设备进行更新和维护,确保其正常运行。

c) 流程调整和培训:对工艺流程进行调整,将中间步骤进行合并和简化,并对工作人员进行培训,使其熟悉新的操作流程。

d) 自动化技术引入:引入自动化控制系统,实现对生产流程的自动监控和控制。

e) 运行监测和数据分析:监测设备运行情况,定期收集和分析相关数据,及时发现问题并进行调整和改进。

4. 实施效果评估在实施优化方案后,对改进的效果进行了评估。

结果表明,采用优化方案后,污水处理设施的生产效率得到了显著提升。

生产流程更加精简高效,成本和能耗均有明显降低。

设备维护工作变得更加有针对性,设备的寿命得到了延长。

此外,通过自动化技术的应用,生产过程的稳定性和可控性大大提高。

5. 成果总结与展望通过污水处理设施生产流程的优化实践,取得了显著的成果。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
6.4.2活性炭过滤器进行大修前,应进行反洗,并且将内部水放尽。
7.逆流再生阳离子交换器
7.1阳床启动前的准备工作
7.1.1交换器本体阀门开关灵便好用。
7.1.2有关系统及交换器本体无缺陷。
7.1.3树脂在未装进交换器之前应检查无脱水,树脂装入设备后再进行一次冲洗,以达到要求为准,然后转入运行。
7.1.4指示仪表(压力表、流量表、PNa计)准确好用,化学药品齐全。
6.1.4开启活性炭过滤器入口门及空气门。
6.1.5待空气门排水后关闭排气门,开正洗排水门进行正洗,待排水清澈关正洗排水门。
6.1.6开出口门,控制出力35m3/h向阳离子交换器送水。
6.2活性炭过滤器的运行
6.2.1运行中的活性炭过滤器入口门开度要均匀适当,出力不大于
35m3/h。
6.2.2运行中的澄清池,滤池,活性炭过滤器应互相匹配,根据除盐的制水量及时调整,以防水位过低或者溢流。
5.4.5当工作过滤器浮现故障或者过滤器给水泵浮现故障时,此过滤器住手工作。然后当系统接受到上方控制柜传送过来的信号时,另一台过滤器就会自动启动。
6.活性炭过滤器
6.1活性炭过滤器启动前的检查
6.1.1活性炭应填至规定高度,各阀门处于关闭状态。
6.1.2各在线仪表极其它监督设备应完整好用。
6.1.3活性炭过滤器进行启动操作
4.2.1.3 启动凝 聚剂溶液泵 ,将澄清后 的药液打入剂量箱 内
4.3澄清池的启动
4.3.1通知取水泵站启动生水泵送水。
4.3.2开生水管总门及澄清池入口门,以50-100M3/h的流量往澄清池注水。
4.3.3水位上升至第一反应室上部时应启动凝聚剂加药泵,PAC及PAM的加入量为正常的2—3倍,并根据沉降比及生水浊度投加适量泥浆,待出水浊度小于≤10mg/L时,调整为正常剂量。
2.14所有设备管道应按设计规定涂上颜色、标记,并标出流向,阀门悬挂标志牌并编号。
3.组织分工
化学 水处 理调 试工 作在试 运指 挥部 统一 领导下 由安 装、电厂 、调试三 方联 合完 成。 在调试 期间 电气 和热 工等有 关人 员应 参加值班, 以便 随时 消除 设备缺 陷。
3.1化学分厂负责
2.2管道、设备经过冲洗合格,承压设备做运行工作压力1.25倍水压实验,要求无渗漏。
2.3所有盛装容器应灌水检查,无渗漏并冲洗干净。
2.4所有仪表齐全并经校验合格。
2.5现场通讯、照明齐全。
2.6室内外工作通道、排水沟畅通。
2.7满足设备启动调பைடு நூலகம்用水量。
2.8所有阀门经检查调整合格,灵便好用,开度适当。
化水车间水处理调试案例分享
化学水处理调试方案
1.概述
河水 经澄 清、 过滤 预处理 后, 一部 分送 至化学 除盐 水处 理车 间;
一部 分作 为生 活公 用水。 锅炉补 给水 系统设 计为 阳、 阴、 混 的
二级 除盐 系统 。水 处理系 统如 下:
2.启动前应具备的条件
2.1设备的内部零件及管道安装符合设计要求。
6.2.3每2小时测定一次出水浊度,同时记录出入口压力。
6.3活性炭过滤器的反洗
6.3.1当出水浊度超标或者出入口压差大于0.05MPa时,住手其运行,关出、入门。
6.3.2开反洗出口门,开启反洗专用泵入口,启动反洗专用泵,开启反洗专用泵出口门,缓慢开启反洗入口门,开空气门待空气门排水后进行反洗
6.3.3用反洗入口门控制流量,以不跑滤料为原则。
2.9压缩空气罐压力达到0.6Mpa,满足气动门及擦洗要求,要求气动门用气湿度合格。风机试运转合格。
2.10所有转动设备检查试转合格。
2.11各设备须按设计要求装填质量合格的填料。
2.12实验室能正常工作,运行人员经培训及安全考试合格。
2.13水处理所用药品如酸、碱应满足试运用量(满出力时半个月用量)。
5.4.1首先2#过滤器的源水进水电动碟阀和出水电动碟阀开始打开,当指示灯NO.2FILTINGINLETVALVEOPEN和指示灯NO.2FILTINGOUTLETVALVEOPEN亮时,表明这两个碟阀已经彻底打开。此时2#过滤器状态指示灯FILTINGNO.2#WORKING亮,2#过滤器处于运行状态。
3.3.4提交总结报告。
4.分步试运
4.1澄清池、过滤器启动前的检查
4.1.1对澄清池、过滤器等设备系统及各部份,应当进行全面认真的检查,设备内部应干净无杂物,澄清池底部排污门和泥斗排污门应处于关闭状态。
4.1.2处理药剂PAM、PAC应备好待用,药液应清洁干净。加药系统应处于良好的预备用状态。
4.1.3过滤器所属各截门应处于关闭状态。
4.1.4各在线仪表及其他监督设备应完整好用。
4.2凝聚剂(PAC)的配制
4.2.1PAC的配制
4.2.1.1 将20-40kg凝结 剂[PAC]加入凝 聚剂 搅拌 箱小 格内 ,开启 清水 溶解 水门 ,溶解 水至 规定 容积 后关闭 溶解 水门 ,此时浓度 在2%-4%之间 。
4.2.1.2 开启溶液泵入 口 门 ,按泵 的操作规程启动溶液泵 ,开 启溶液循环门,使凝结剂溶液混合均匀,待凝结剂彻底溶解均匀后停泵,关所有 阀门。
NO.1BACKWASHINGINLETWATERVALVECLOSE和指示灯
NO.1BACKWASHINGOUTLETWATERVALVECLOSE亮时,表
明这两个阀门彻底关闭;此时1#过滤器反洗状态指示灯FILTERNO.1BACKWASHING灭。至此,整个反洗过程结束。1#过滤器处于待机状态。
7.2阳床的启动、清洗、再生操作
7.2.1运行前设备内须保持一定高的水垫层,以防止水直接冲击着树脂层表面的压脂层,然后打开进水口阀门,排空气阀门,当水已满时关闭空气阀,打开下部的出水口阀门,直至正常运行。
7.2.2设备运行一段时间(指树脂再生前)应进行小反洗,为了保持交换剂不乱层,将小反洗从中排装置引进,只对中间排液管上面的压脂层进行反洗,洗去运行时积聚在压脂层和中间排液装置上的污物,即打开小反洗阀门,流速普通为10米/时,打开反洗排污阀门,小反洗结束后,关闭小反洗阀及反洗排污阀门。
6.3.4反洗过程中,要经常检查反洗出水情况,待反洗排水澄清后,住手反洗泵运行,关反洗泵出口门、排气门及反洗出入口门。
6.3.5开启过滤器的正洗入口门和正洗排水门,进行正洗,直至正洗出水合格后,关闭正洗排水门开启出口门投运或者住手备用。
6.4活性炭过滤器的住手
6.4.1关闭活性炭过滤器的入口门及出口门,检查各阀门应处于关闭严密状态。
3.1.1启动试运设备的运行操作。
3.1.2试运期间的水质化验。
3.1.3调试期间设备的管理及防火防盗等工作。
3.2安装负责:
3.2.1所有安装设备的维护及缺陷处理。
3.2.2临时管路的连接及恢复。
3.3调试负责:
3.3.1编写调试方案。
3.3.2调试方案的交底与指挥实施。
3.3.3调试期间技术指导与监督。
5.3.4然后打开反洗进、出水阀门,水洗2分钟;
5.3.52分钟后,打开进气阀门,进行气、水同时反洗,时间为
8分钟;
5.3.68分钟后气水反洗结束后,关闭进气阀门,继续进行水洗
2分钟;
5.3.72分钟后,整个反洗过程结束。关闭反洗进、出水阀门,过滤器处于待用状态。
5.4以1#过滤器反洗为例,来说明反洗时各个阀门开启的先后顺序和电气控制柜上指示灯的状态情况:
气冲 洗强 度: 15 m3/h ·m2
气冲 洗时 间: 8 min
反冲 洗时 进气 压力 :0.7 kg/cm2
5.2启动前准备工作
5.2.1检查设备管道阀门、法兰接头情况。检查水流方向、顺序是否正确。检查电气、仪表接线是否正确。特殊注意检查系统所有阀门以及人孔应处于关闭状态。
5.2.2设备在首次投入使用前或者检修完毕后,必须先充满水,才能启动自动运行程序。方法是:手动打开过滤器进水阀门,使过滤器充水。充满水后,将过滤器进水阀门关闭。
出水 :出 水浊 度不 大于 2 mg/l ,有 机物 不大于 12 mg/l ,硅少 于0.5mg/l。
5.1.2过滤时技术参数
过滤水量 :45 m3/h
过滤流速 :9.0 m/h
压力
5.1.3反洗时技术参数
水冲 洗强 度: 10 l/s ·m2
水冲 洗时 间: 12 min
反洗 水进 口压 力: ≤ 2 kg/cm2
4.3.4当澄清池水位上升到锥形上部时,凝聚剂加药投入后,启动澄清池搅拌机电,按需要控制搅拌转数,转速定至每分钟6~8转,并调节进水量至设计出力的三分之一摆布,观察矾花形成情况。
4.3.5澄清池出水溢流后,应认真观察出水品质及泥渣形成状况,如出水浑浊,应及时查找原因,并采取措施,如增加加药量,加碱调整PH值,调节转数等,直至出水澄清。
5.4.2然后1#过滤器的源水进水电动碟阀和净水出水电动碟阀开始关闭,当指示灯NO.1FILTINGINLETVALVECLOSE和指示灯NO.1FILTINGOUTLETVALVECLOSE亮时,表明这两个阀门已经关闭。
5.4.31#过滤器的反洗进水阀门和反洗出水阀门开始打开,当指示灯NO.1BACKWASHINGINLETWATERVALVEOPEN和指示灯NO.1BACKWASHINGOUTLETWATERVALVEOPEN亮时,表明这两个阀门彻底打开,过滤器开始进行水洗。此时1#过滤器反洗状态指示灯FILTERNO.1BACKWASHING亮。
4.4澄清池的运行和监督
4.4.1澄清池的运行出力,应根据清水量来进行调节。凝聚剂的加入量应视生水水质而定,普通控制在30~50mg/L[PAC],原水水质变化时,剂量可临时确定。
4.4.2为保证澄清池的正常运行,每白班对生水的全硬度,全碱度,二氧化硅测定一次,出水浊度、COD每2小时测定一次,若水质变化较大,应加强分析次数。
相关文档
最新文档