某石化总厂硫化氢中毒事故案例分析

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硫化氢中毒案例

硫化氢中毒案例

某石化总厂发生硫化氢中毒事故,死亡1 人。

事故经过:2004 年11 月29 日凌晨,某石化安装维修公司仪表工王××和直柴加氢装置班长一起,处理加氢汽提塔顶回流罐浮筒液位计,在打开液位计底部排凝阀时,含有硫化氢的介质从排凝阀排出,王××当即中毒晕倒,抢救无效于次日死亡。

事故原因分析:经调查,该石化总厂制定了硫化氢安全防护管理规定和防硫化氢泄漏的应急措施,装备了防护用具和便携式硫化氢监测仪,现场有警示牌和固定式硫化氢监测仪。

1)死亡直接原因是硫化氢中毒。

事后分析,当时现场硫化氢的浓度为30%~50%,而硫化氢在1 000 mg/m3 以上时可在数秒钟内致人突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡。

王××在高浓度硫化氢的现场昏迷大约5 分钟才被救出。

2)事故发生的主要原因是作业者违章作业,安全意识差,对硫化氢的危害认识不足,未按规定佩带隔离式呼吸防护用具,未佩戴便携式硫化氢监测仪。

王××和当班操作班长到现场维修仪表时都没有采取任何防范措施。

乃至当班操作班长发现王××中毒后不能及时抢救,只好跑回控制室求救,延误了抢救时机。

3)未按规定办理作业票,没有明确监护人,未按集团公司《硫化氢防护安全管理规定》的有关条款要求,落实安全措施,是造成事故的重要原因。

4)浮筒正压和副压引压阀没有关严,是造成硫化氢泄漏的又一重要原因。

王××以为正压和副压引压阀关闭,所以打开排凝阀。

事后投用液位表时,发现副压引压阀虽然关闭,但仍有内漏。

事故教训:1)要将HSE 管理体系的建立和实际实施相结合,确保制定的制度得到严格执行。

在进行危险作业时,不仅要按规定开作业票,更重要的是要进行危险识别和风险评价,落实安全防护措施,确保作业安全进行。

2)加强作业人员的安全培训,提高其安全意识,深入了解硫化氢等危险化学品的危险特性,掌握硫化氢中毒的预防和急救措施。

职业病危害案例分析

职业病危害案例分析

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油田某社区“7.25”中毒溺水事故
(1)集水池内有毒有害气体浓度大
夏季天气闷热,气压低,集水池井下硫化氢、一氧化碳、氨气等有毒有害气
体挥发性高,易造成下井作业人员出现中毒或窒息现象。
(2)现场作业人员未按下井作业安全技术规程作业
一是于某某等现场作业人员未配备专业防护设备和用品,包括气体检测仪、
主讲人:
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第 1 篇 化学中毒案例
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CONTENTS
目 录

化学中毒案例

进入受限空间作业安全

涉苯作业安全

采样安全图解

员工巡检注意事项

急性化学中毒现场急救要点

石化企业检修时的职业卫生防护
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某石油化工总厂硫化氢中毒事故
2004年11月28日23时50分,某石油化工总厂设备安装维修公司 仪表工王××、魏××接到某石化分公司三联合车间直柴加氢装置脱硫汽 提塔回流罐液位指示失灵的通知后,在三联合车间当班班长翟××的陪同 下一起到现场进行处理。29日零时10分左右,王××在处理回流罐液位 浮筒底部排凝阀时,含有硫化氢的烟雾突然从排凝阀排出,没有任何防 范的王××当即中毒晕倒。闻讯赶来的人员将王××转移到通风处,进行 人工呼吸抢救。零时15分,医护人员赶到并送往医院抢救,最终抢救无 效死亡。
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某石化分公司在建原油储罐特 大爆炸事故 13人死亡
(3)施工单位要增强安全意识,完善安全管理制度,强化施工现场的安全 监管,大力开展反“三违”活动。针对施工单位从业人员安全意识不强、人员流 动性大等情况,要加大安全培训力度,提高从业人员安全素质。要加强施工现场 安全监管力度,及时发现、消除事故隐患,及时纠正“三违”现象。

硫化氢中毒事故案例

硫化氢中毒事故案例
设备完好无损 定期检查硫化氢相关设 备
无泄漏现象 确保设备安全稳定
员工培训
对硫化氢的认识 学习硫化氢的危害
应急措施 培训员工处理突发情况
硫化氢检测仪的重要性
及时发现浓度
01 保障工作环境安全
定期校准
02 确保检测准确性
03
总结
通过定期检查设备、员工培训和配置硫化氢 检测仪,有效预防硫化氢中毒的发生,保障 员工的健康与安全。加强预防措施,是企业 安全生产的基础。
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硫化氢中毒事故案例2
数十名工人受伤
维修措施
03 未及时更换维修
危害对比
急性中毒
头痛 头晕 呕吐 呼吸困难 昏事迷故原因 死亡 设备泄漏 设备老化
慢性中毒
呼吸系统疾病 神经系统损伤
预防措施 定期检查设备 提供防护设备
●02
第2章 硫化氢中毒的预防措施
硫化氢中毒预防 措施
硫化氢中毒是一种常见的工作场所危险,但可 以通过加强预防措施来有效避免。在工作中, 定期检查硫化氢相关设备并进行员工培训至关 重要。在接下来的页面中,将详细介绍预防措 施的具体方法和重要性。
硫化氢中毒预防措施概述
定期检查设备 保障设备完好无损
硫化氢检测仪 保障员工安全
员工培训 提高员工意识
定期检查设备
硫化氢中毒事故案例
汇报人: 时间:2024年X月
目录
第1章 硫化氢中毒事故案例 第2章 硫化氢中毒的预防措施
●01
第1章 硫化氢中毒事故案例
硫化氢中毒简介
硫化氢中毒是一种严重的职业危害,主要发 生在化工、煤矿、污水处理等行业。它是一 种无色、有刺激性气味的气体,通常由硫磺、 原油等含硫物质释放而来。

某石化公司“2005.9.19”中毒窒息事故

某石化公司“2005.9.19”中毒窒息事故

The greatest test of courage on earth is to bear defeat without losing heart.精品模板助您成功(页眉可删)某石化公司“2005.9.19”中毒窒息事故1)事故经过2007年5月11日,某石化公司炼油厂加氢精制联合车间柴油加氢精制装置在停工过程中,发生一起硫化氢中毒事故,造成5人中毒受伤。

2007年5月11日,炼油厂加氢精制联合车间航煤脱臭装置正常生产,柴油加氢装置按照公司的统一安排进入停工处理阶段:11日柴油加氢装置热氢带油结束,反应系统处于降温降压过程中。

车间技术干部朱某15时30分安排白班人员对V-101罐进行泄压(通过航煤脱臭装置在用的V-206罐泄往低压瓦斯系统管网),操作工按操作卡要求进行泄压操作。

此后3个小时V-101压力逐渐上升至1.0MPa。

在白班与中班的交接班会上,车间技术干部朱某再次口头安排接班班组接班后,对V-101罐进装置新氢阀门进行检查。

明确是否存在阀门内漏或关闭不严的现象;检查完毕后,对V-101罐进行泄压操作,准备对进装置新氢阀门的后法兰处打盲板。

18时30分,车间技术人员周某开具了检维修工作票,通知设备安装公司检修人员准备对该阀加装盲板(该阀位于管廊上,距地面高度4.3米,管径150mm)。

18时43分DCS显示V-101罐压力上升至1.02MPa,当班班长进行泄压作业,当压力卸至0.2MPa时,为了验证进装置新氢阀是否存在关不严或存在内漏现象,他打开进V-101新氢阀门后,又迅速关闭该阀门,随后关闭了V-101罐底的压液阀。

回到操作室后,安排当班操作人员玉某进行V-101罐的泄压操作。

玉某打开V-101罐底压液阀后用对讲机询问内操:目前泄压后压力是否可以?主操答复:可以。

随即返回操作室待命。

检修施工作业班长郭某接到工作票后,办理了高处作业票,于18时50分带领施工人员王某、孟某、吴某、周某等四人来到现场。

某化工厂急性硫化氢中毒事故分析

某化工厂急性硫化氢中毒事故分析
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2.事故原因
从这起中毒案件中可以看到,该企业 在几个方面存在着严重的职业卫生安 全问题。(1)用人单位没有对工人进行 上岗前的职业卫生安全培训,工人没 有必要的职业卫生防护知识是导致这 起职业中毒事件发生的主要原因。(2) 没有严格的职业卫生安全操作规程, 工人盲目作业。
3.防范措施
(1)加强宣传教育首先要加强对用人 单位管理者的宣传教育,使他们充分 认识到法律的严肃性和职业危害的严 重性,不能只注重眼前的经济效益而 忽视了职业卫生工作,使用人单位自 觉履行《职业病防治》中赋予用人单 位的义务和责任。
3.防范措施
在这种化工企业应当有较完善的应急 救援体系及预案。应急救援在中毒事 故发生后,对减少经济损失及人员伤 亡起着很重要的作用,在这起中毒事 故中,如能在第一时间对中毒人员实 施救治,两名死亡的中毒患者有生还 的可能,如:上风向安置患者,脱去 患者所有衣物,阻止硫化氢的继续吸 收;供氧,以改善急性中毒患者的缺 氧状态等。
3.防范措施
(3)加大执法力度作为国家的监督执法机 构要做到有法可依,违法必究,执法必严, 对类似的严重违反《职业病防治法》的行为, 及早发现,及时纠正,对违反国家有关法律 法规的单位和个人依法给予警告,责令限期 改正;逾期不改正的,依法给邓行政处罚; 情节严重的,责令停止产生职业危害的作业, 并提请有关人民政府按照国务院规定的权限 责令关闭,保护劳动者身体健康及相关权益, 以防此类中毒事件的发生。
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3.防范措施
(2)用人单位要加强安全管理。 用人单位要有职业卫生管理的组织机构和人 员,负责职业卫生工作。现在很多企业,尤 其是民营企业,只看眼前的经济效益,不重 视工人的身体健康及相关的权益,在管理机 构中没有任何机构负责职业卫生工作,因此 没有相应的职业卫生安全操作规程;更不可 能对现场的职业危害进行定期的监测,也没 有人对工人进行岗前及在岗中的职业培训, 导致工人没有对所接触的职业危害的防护意 识和知识,这是现在很多企业频繁发生职业 中毒的重要原因。

硫化氢事故案例

硫化氢事故案例

事故原因分析
间接原因
3)监理单位未履行安全监理职责。在现场巡查的 监理人员没有制止工人的违章作业行为,在现场不 具备作业条件的情况下允许工人施工。 4)排水车间对施工现场监督管理不到位。排水车 间在作业期间没有派人到施工现场,未对受限空间 作业的全过程实施现场监督,未能及时制止作业人 员的违章作业行为。
事故原因分析
直接原因
1)作业人员在未开具受限空间作业票的情况下,不 佩戴防护用品进入油泥井底进行疏通作业,因污水流入 井底,释放出大量硫化氢,导致硫化氢中毒死亡。 2)现场救援人员缺乏应急救援常识,在未佩戴防护 器具的情况下,相继下井救人,导致1人死亡,1人中毒 。
事故原因分析
间接原因
1)对外来施工人员安全培训教育不到位。安全教育 形式单一,没有针对特定群体(农民工)采取针对性的 教育形式,培训教育没有达到应有的效果,导致外来施 工人员缺乏硫化氢防护和应急救援常识。 2)作业单位负责人未到车间办理“进入受限空间作 业许可证”,未向作业人员进行作业程序和安全措施的 交底,未指派作业监护人,未制定硫化氢中毒事故应急 预案,对工人的违章作业行为未加制止,导致工人中毒 死亡。
图文无关
7月12日8时零分左右,作业工人王国×、丁××到达排水车间CPI装置东侧排油泥井处(井深3 m,井口直径 0.7 m),在未开具受限空间作业票、未配备防护用品的情况下开始作业。王国×沿着井壁上的固定扶梯下到井 底,用铁桶清理油泥,丁××负责在井上用绳索往上提,大约提了十几桶。这时王国×发现油泥下面有水泥块并 有冒水现象,便停止作业,从井下上来。
硫化氢中毒事故案例
班组安全 2016/8/19
目录
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事故案例
事故原因分析
事故教训

兰州石化硫化氢中毒事故分析

兰州石化硫化氢中毒事故分析

四.事故教训
• 1、安全防范意识差,贪图便捷盲目操作。 • 2、安全监督不到位,不能有效扼止违章。 • 3、生产管理不到位,安全措施不能有效落
实。 • 4、变更管理不到位,不能有效规避风险。 • 5、报废装置管理不善,为事故发生埋下隐 患。 • 6、隐患治理力度不够,无法确保本质安全。
五.事故安全措施
三.事故原因分析
• 直接原因
• 烷基化车间在对废酸沉降槽进行工艺处理过程中,
由于蒸汽往复泵不上量,决定从废酸沉降槽底部 抽油,在废酸沉降槽放空管线试通过程中,违反 含硫污水系统严禁排放废酸性物料的规定,将含 酸废油直接排入含硫污水管线,酸性废油中的硫 酸与含硫污水中的硫化钠反应产生了高浓度硫化 氢气体,硫化氢气体通过与含硫污水系统相连的 观察井口溢出。
• 对所有进入含硫污水系统的污水进行清理,
减少含硫污水外排量。加强对含硫污水系 统的管理,做到含硫污水的有序排放。
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• 制定新的安全管理责任制度,开展大型的
安全整顿活动,各个工段举行小规模的安 全教育活动,做好安全生产活动
二.事故经过
• 2002年8月,兰州石化公司决定对炼油厂1998年停产的旧烷基化装置
进行拆除。 2002年8月27日15时左右,烷基化车间主任张某带领车间 管理工程师程某、安全员锁某,协助三联公司污油回收队装车。由于 从废酸沉降槽人孔处用蒸汽往复泵不上量,张某等三人决定从废酸沉 降槽底部抽油。在废酸沉降槽放空管线试通过程中,违反含硫污水系 统严禁排放废酸性物料的规定,利用地下风压罐的顶部放空线将废酸 沉降槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。酸性废油中的硫酸与含 硫污水中的硫化钠反应产生了高浓度硫化氢气体,硫化氢气体通过与 含硫污水系统相连的观察井口溢出。 8月27日17时10分,在兰州石化公司炼油厂北围墙外西固区环形东路 长约40米范围内,有行人和机动车司机共50人出现中毒现象。17时 15分,兰州石油化工公司总医院急救车到达现场将受伤人员送往医院 抢救。其中4名受伤人员在送往医院途中死亡,1名受伤人员于9月1日 经抢救无效死亡,45人不同程度的中毒,经济损失达250多万元。

兰州石化8.27事故分析

兰州石化8.27事故分析
溢出。这是导致事故发生的直接原因。
事故发生后,我们深刻剖析事故发生的深层
次原因。我们深刻认识到,我们公司在报废装置 管理、员工培训和制度执行、安全环保隐患治理 等方面还存在严重问题。
从中也反映出部分管理干部安全素质不高,对作
业变更后方案的危害认识不足,车间管理人员违 章指挥,鲁莽行事,贪图便捷;操作人员对含酸 废油排入含硫污水系统会产生硫化氢的常识不清 楚,业务技术不过关,这是造成事故的间接原因。
兰州石化公司
“8.27”硫化氢中毒事故分析
2006年5月
一、事故经过 2002年8月,兰州石化公司决定对炼油厂1998年 停产的旧烷基化装置进行拆除。炼油厂烷基化车间 为了确保旧烷基化装置的拆除工作安全顺利进行,
计划对该装置进行彻底的工艺处理。在处理废酸沉
降槽(容-7)内残存的反应产物过程中,因该沉降
督人员素质低,责任心不强,业务不精,造成安全
监督人员没有能力发现和纠正违章现象。
4、生产管理不到位,安全措施不能有效落实。 烷基化车间主任协助施工单位进行污油回收时,
在蒸汽往复泵抽油不上量,无法按原方案进行污油 回收操作的情况下,既没有对现场作业风险进行认 真辨识,也没有履行必要的审批手续,就现场变更 工艺处理方案,并组织操作人员实施,这说明公司
5、变更管理不到位,不能有效规避风险。
在进行污油回收前,车间编制了处理方案,对
存在风险进行辩识,并制订了相应的防范措施。但 在作业执行过程中,在蒸汽泵不上量的情况下,改 变了处理方案,决定从废酸沉降槽(容-7)底部抽 油,如果在作业前分析出变更方案存在的风险,对
变更可能导致的风险制订有效控制措施,就可完全
炼油厂烷基化车间主任张某等人在对废酸沉降 槽进行工艺处理时,操作人员对含酸废油排入含硫
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2004 年11 月29 日某石化总厂发生硫化氢中毒事故,死亡1 人。

事故经过:
2004 年11 月29 日凌晨,某石化安装维修公司仪表工王××和直柴加氢装置班长一起,处理加氢汽提塔顶回流罐浮筒液位计,在打开液位计底部排凝阀时,含有硫化
氢的介质从排凝阀排出,王××当即中毒晕倒,抢救无效于次日死亡。

事故原因分析:
经调查,该石化总厂制定了硫化氢安全防护管理规定和防硫化氢泄漏的应急措施,装备了防护用具和便携式硫化氢监测仪,现场有警示牌和固定式硫化氢监测仪。

1)死亡直接原因是硫化氢中毒。

事后分析,当时现场硫化氢的浓度为30%~50%,而硫化氢在1 000 mg/m3 以上时可在数秒钟内致人突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡。

王××在高浓度硫化氢的现场昏迷大约5 分钟才被救出。

2)事故发生的主要原因是作业者违章作业,安全意识差,对硫化氢的危害认识不足,未按规定佩带隔离式呼吸防护用具,未佩戴便携式硫化氢监测仪。

王××和当班操作班长到现场维修仪表时都没有采取任何防范措施。

乃至当班操作班长发现王××中毒后不能及时抢救,只好跑回控制室求救,延误了抢救时机。

3)未按规定办理作业票,没有明确监护人,未按集团公司《硫化氢防护安全管理
规定》的有关条款要求,落实安全措施,是造成事故的重要原因。

4)浮筒正压和副压引压阀没有关严,是造成硫化氢泄漏的又一重要原因。

王××以为正压和副压引压阀关闭,所以打开排凝阀。

事后投用液位表时,发现副压引压阀虽
然关闭,但仍有内漏。

事故教训:
1)要将HSE 管理体系的建立和实际实施相结合,确保制定的制度得到严格执行。

在进行危险作业时,不仅要按规定开作业票,更重要的是要进行危险识别和风险评价,落实安全防护措施,确
保作业安全进行。

2)加强作业人员的安全培训,提高其安全意识,深入了解硫化氢等危险化学品的
危险特性,掌握硫化氢中毒的预防和急救措施。

3)加强设备维护与管理,确保设备、管道、仪表、阀门等处于完好状态,充分认识阀门内漏的危害。

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