火力发电厂事故及异常案例总汇编
火力发电厂典型事故案例汇编

火力发电厂典型事故案例汇编火力发电厂是一种以燃煤、燃气、燃油等燃料为能源,通过燃烧产生高温高压蒸汽驱动汽轮发电机发电的设施。
尽管火力发电厂在能源生产方面具有重要的地位,但由于其操作条件复杂,存在一定的安全隐患。
下面是几个典型的火力发电厂事故案例。
1.污染物泄漏事故:火力发电厂的燃料燃烧会产生大量的气体和废气,其中包括一些有害物质,如二氧化硫、一氧化碳等。
如果对燃烧过程的监控不当,污染物可能会泄漏到周围环境中,对周边居民和生态环境造成严重的污染。
例如2024年,印度北方邦一家火力发电厂的一个烟囱突然倒塌,导致大量的灰尘和污染物泄漏,严重影响了周边居民的健康和环境质量。
2.燃料爆炸事故:火力发电厂使用的燃料通常是易燃易爆的物质,如煤炭、天然气等。
如果在燃料的储存、输送或燃烧过程中出现泄漏、积聚或点火等情况,就可能引发燃料爆炸事故。
例如2024年,伊朗一个火力发电厂的燃料储存罐发生泄漏并点燃,导致罐体爆炸,造成多人死亡和伤亡。
3.供水中断事故:火力发电厂的蒸汽发生器和锅炉都需要大量的水进行冷却和蒸发。
如果供水系统出现故障,供水中断将会导致蒸汽发生器和锅炉无法正常工作,进而影响发电系统的运行。
例如2024年,我国浙江省温州市一家火力发电厂的主供水管道突然断裂,导致厂内停电,造成了严重的经济损失。
4.电力系统故障事故:火力发电厂的电力系统包括发电机、变压器、电缆等设备,如果这些设备在运行过程中出现故障,就有可能引发事故。
例如2024年,日本福岛县一家火力发电厂的发电机发生故障,导致火灾并引发爆炸,造成现场工作人员受伤。
为了防止火力发电厂发生事故,需要加强对设备运行状态的监控和维护,确保设备的正常工作;加强对燃料使用的控制和管理,确保燃料的安全使用;加强培训和教育,使操作人员具备相关技能和知识,能够正确应对突发情况。
此外,相关政府部门和企业也应制定完善的安全管理制度和应急预案,及时处理和应对可能发生的事故,以保障火力发电厂的安全运营。
火力发电厂事故及异常案例汇编

火力发电厂事故及异常案例汇编大唐华东电力试验研究所二0一六年九月前言近年来,安全事故频发,据调查,70%以上的安全事故都是由“三违”造成的,惨痛的事实一次次为安全生产工作敲响警钟。
为了认真汲取事故教训,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生,大唐华东电力试验研究所有限公司搜集了本事故案例汇编,请所属企业各级领导和广大员工高度重视,认真组织学习讨论,希望能从中汲取教训,引以为戒,为提高企业安全生产水平提供帮助。
大唐华东电力试验研究所生产技术部2016年9月目录汽机篇某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析 (4)某厂1号机振动大机组跳机 (9)某厂2号机组循环水切换不成功导致非停 (14)运行监控不到位,转子进水弯曲 (16)除氧器进汽逆止门不严,小机进冷汽跳机 (20)机组启动过程中违章操作,造成转子永久弯曲 (23)给水泵出口逆止门不严,汽泵倒转造成设备损坏 (26)低压安全油管道断裂,造成非停事故 (28)某电厂 2 号机EH 油管道锁母松脱原因分析及应对策略 (30)某电厂2 号机组B 小机跳机 (33)某电厂2 号机高中压转子对轮错位分析 (36)某厂330MW机组低压转子瓦温高分析 (41)锅炉篇1给煤机,连续断(堵)煤 (44)给煤机跳闸,炉膛爆燃 (46)空预器停转,降负荷 (47)水冷壁吹损,爆管停炉 (49)热工篇1000MW机组小机MTSI电源故障造成机组跳闸分析 (50)1000MW机组低速碾瓦原因分析与处理 (52)某厂1号机组异常停机事故 (58)某厂DCS故障引起循环水进水蝶阀自动关回 (64)某厂给水流量低触发MFT (66)某厂给水流量低误发触发MFT (69)某厂回油温度高跳机 (71)某厂炉膛压力低低MFT (73)某厂350MW汽轮机推力瓦磨损事故分析 (76)某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析 (81)600MW机组高压调节阀晃动事故的处理 (88)660MW超临界DEH中汽轮机转速波动原因分析与处理 (91)2某电厂上汽-西门子1000MW机组轴承温度测点故障处理 (94)上汽超超临界机组给水流量低导致MFT动作事件分析 (95)电气篇安全措施不全,带地刀合刀闸 (96)操作丢项解锁,带地刀合刀闸 (99)甩线不包绝缘,误碰保护停机 (103)漏切二次压板,差动动作停机 (106)操作确认马虎,误切励磁停机 (108)电缆短路着火,引发全厂停电 (110)环火处置不当,转子弯曲停机 (115)铁芯松动磨损,定子接地停机 (117)设计存在缺陷,转子严重磨损 (119)局部绝缘缺陷,主变套管烧损 (123)化学篇某电厂精处理系统跑树脂事故 (125)某电厂6号机组抗燃油油质异常 (129)某电厂精处理制水周期短 (132)3某电厂凝汽器泄漏事故 (134)阳床出水钠含量偏高 (135)精处理再生系统树脂混合后出水电导偏高 (136)炉水氯离子超标 (138)药剂未经动态模拟试验引起凝汽器结垢 (140)4汽机篇某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析【简述】某电厂2号机组为东方汽轮机厂设计生产的N660-25/600/600 型超超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,配套东方电机股份有限公司制造的QFSN-660-2-22B 型发电机。
火力发电厂电气事故案例汇编

电气事故鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)[序]2005年6月11日9时42分#2机组在做50%甩负荷试验过程中造成#2高压厂变损坏,给整个试运及机组移交后的安全运行带来了严重的影响,为吸取经验教训,落实责任,督促各部门认真执行和落实防范措施,特通报如下:【事故经过】2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。
9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。
9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机, 6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。
事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。
【事故原因】1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870 r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。
火电工程典型质量问题与事故案例汇编(第二册)

典型质量案例汇编目录说明............................................................................... 错误!未定义书签。
编者按 ............................................................................... 错误!未定义书签。
一、锅炉篇 (2)二、汽管篇 (15)三、电仪篇 (33)四、土建篇 (44)五、焊接篇 (63)六、综合篇 (80)一、锅炉篇(一)锅炉高强螺栓梅花头割除不规范质量案例案例回放:2008年7月,由东方锅炉厂设计制造的海门电厂2#锅炉,钢结构安装进入承载前监检阶段,有部分扭剪型高强螺栓尚未终拧,用电动螺栓枪无法操作,螺栓的梅花头没拧断,另外约有1000套螺栓没安装,锅炉钢架班要在短时间内完成这项工作较困难。
在施工部会议上,质检员要求在监检前终紧高强螺栓,扭剪型高强螺栓尾槽扭断必须采用力矩板手,确因位置问题无法拧断时,需使用校验过扭矩扳手按施工扭矩终紧,螺栓头可用钢锯处理,不得用火焊切割,终拧后留有梅花头的高强螺栓要涂上红色标记并做好记录。
钢架班接到赶工任务后,于7月2日组织人员对未打断梅花头的部分螺栓进行处理,要求工人在3天之内完成螺栓终紧任务,由于班组长分配这项工作时交底不清,而导致工人在处理梅花头的过程中为了贪图方便使用火焊对梅花头进行切割,整个切割过程在晚上进行,并且私自涂上油漆,企图蒙混过关。
(见下图)原因分析:1. 技术交底不清,对高强螺栓终拧安装钢架班班长没有按作业指导书要求对员工进行再交底,特别是没有对中途调入的人员进行技术交底。
2. 重视不够、措施不力。
锅炉项目从钢架开工以来,对钢架组合安装工作从思想上不够重视,没有针对百万机组的复杂性和创国家优质工程金奖目标特点,采取有效措施,有分工但执行不到位。
火力发电厂电气事故案例大全

电气事故鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)[序]2005年6月11日9时42分#2机组在做50%甩负荷试验过程中造成#2高压厂变损坏,给整个试运及机组移交后的安全运行带来了严重的影响,为吸取经验教训,落实责任,督促各部门认真执行和落实防范措施,特通报如下:【事故经过】2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。
9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。
9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机, 6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。
事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。
【事故原因】1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870 r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。
火力发电厂典型事故案例火灾事故篇

火力发电厂典型事故案例火灾事故篇黔北电厂#1机机头着火事故(2003年)【事故经过】2003年12月15日,早班,#1机组负荷300MW,A、B汽泵运行,CCS投入,接班检查及巡检均未发现#1轴承处有油烟及其异味,10:25安监科朱XX出集控大门便见机头#1轴承与高压缸前保温冒烟起火,回集控喊灭火,机长陈X其立即带领人员至机头灭火,值长安排立即停运大机排烟风机,适当增大轴封汽压力,防止火苗被#1轴承箱内微负压吸入,同时,监视大机#1轴承振动、瓦温、回油温度及其它安全监视重要参数,均正常。
火势扑灭后,检查主机各重要参数无异常,检查系前箱结合法兰处有油轻微外渗,渗出的油顺着基座逐渐侵入缸体及高排处的保温,引起着火。
现场安排两名值班人员就地一直监视守侯,并备好消防器材,以防再次着火,并立即通知公安科人员及厂部、分场领导到现场。
同时联系检修检查,并拆除被烧焦保温,准备重新更换。
11时00分经厂部同意,解除主机轴振大跳机保护,由检修将#1轴承箱罩壳掉开后重新投入保护。
11时18分负荷250MW,值长令稳定该负荷运行。
恢复轴封汽母管正常压力,配合检修拆除高缸与#1轴承处浸油的保温,并进行更换保温层的工作。
【事故原因】此次火灾事故是由于#1轴承前箱的连接法兰处有轻微渗油,由于该处温度高,轴封漏汽较大,很难监视检查,造成长期渗油,油顺基座侵入高压缸及排汽口的保温,在高温环境下发生自燃引起着火。
若当时火灾未得到及时发现及扑救,其后果不堪设想。
【存在的问题及反措】这次火灾事故给我们再次敲响了警钟,一定要对漏油、渗油的地方采取适当的措施,将缺陷及时登入并通知检修处理,消除火灾隐患。
此次事故还向我们提出了一个深刻的问题,那就是作为一名合格的值班员,该怎样做才能及时有效地发现车间内存在的隐患,这是我们一项长期的工作。
因此我们日后的工作必须从小处着手,达到以下几个方面的要求。
1.日常工作中,注意对主厂房内积油及其它易燃易爆物品及时清除,杜绝各种火源的存在,特别是电缆沟、汽机油系统、锅炉燃油系统、高温设备等重点防火部位,要坚持每班进行专项防火检查,对易漏渗油的部位除大值检查外,分场还要每周一查。
发电企业典型事故案例汇编

发电企业典型事故案例汇编(内部学习资料)目录人身事故 (4)贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡(2004年) (4)注意力不集中高空坠落死亡(2000年) (5)盘电燃料职工被运行中的斗轮机挤死(1996年) (5)盘电临时工水膜除尘器内触电死亡(1995年) (6)盘电焊工高空作业休息时打盹坠落死亡(1995年) (7)盘电电动葫芦存在缺陷吊物时下落砸死民工(1995年) (8)牡丹江电力安装检修有限责任公司违章作业电火烧身死亡(1999年) (9)佳木斯东方热电厂除焦门未锁跨焦时高温灰水喷出烫死行人(1998年) (10)秦皇岛热电厂容器内焊接充氧气通风工作人员被烧死(1997年) (10)黑龙江电建四公司吊车维护工违章蛮干被吊车挤死(1996年) (11)抚顺电厂伸手进运行中的输煤皮带内取物被绞死(1996年) (12)七台河多经公司管理不善民工高空坠落死亡(1999年) (12)东电三公司临时工高处作业走钢梁自坠身亡(1997年) (13)佳木斯电厂清扫PT未严格执行工作票造成触电死亡(1998年) (14)杨柳青电厂无票处理电除尘器故障触电死亡(1999年) (15)国电电力桓仁发电厂“5.17”人身伤亡事故(2007年) (15)国电北安热电有限公司“4.21”制粉系统爆燃人身伤亡事故 (16)国电电力大连庄河电厂“7.8”人身事故(2010年) (17)国电山西太原一热“4.03”人身事故(2013年) (17)国电达州电厂“9.18”人身死亡事故(2013年) (18)国电陕西宝二电厂“12.8”人身事故(2013年) (18)国电山东荷泽电厂“1.03”人身事故(2014年) (19)徐州金山桥热电厂11.05煤仓清仓人身事故(2011年) (20)阜宁协鑫环保热电厂“12.05”人身事故(2011年) (20)甘肃甘谷电厂高处坠落事故(2011年) (21)国电金堂公司原煤斗原煤掩埋造成人身死亡(2010年) (22)赤峰电业局安全帽未带好高空坠落后摔成重伤(1999年) (26)石洞口二厂外包施工人员高空坠落造成人身重伤(2003年) (27)外包施工人员随意改变施工作业方案造成人身重伤(2003年) (29)纳雍发电总厂“5.25”恶性误操作造成人员轻伤(2005年) (30)盘电汽车吊吊物不伸平衡支脚倾翻造成人身轻伤(1995年) (31)盘电阀杆套筒损坏运行中处理时阀杆弹出造成手骨折(1995年) (31)盘电盘上操作电动门就地人员手腕被打伤(1997年) (32)西宁供电局红湾变电所误操作造成人身轻伤 (32)新华发电厂无票检修刮板捞渣机绞伤右腿(1996年) (33)珞璜电厂6KV接触器故障致多人灼伤(2003年) (34)华能平凉发电公司滑跌造成人身轻伤(2002年) (37)甘肃甘谷电厂烫伤事故(2011年) (38)某电厂乙炔气瓶缺少回火器焊工手胸被烧伤(2003) (39)火灾事故 (39)国电能源金山热电厂6K V开关着火损坏事故(2012年) (39)黔北电厂#1机机头着火事故(2003年) (41)黔北电厂#2炉灭火跳机及火灾事故分析(2003年) (42)电气试验引起火灾(1996年) (43)牡丹江第二发电厂电缆着火全厂停电(1999年) (44)交通事故 (44)盘电汽车吊刹车失灵翻车造成司机死亡(1998年) (45)盘电职工煤场被运煤车压死(1988年) (45)营口电厂运备件大货车与摩托车相撞(2003年) (46)锅炉事故 (46)鸭溪电厂#1炉熄火分析(2005年) (46)纳雍二厂#1炉发生局部爆燃使二次风箱垮塌(2005年) (51)盘电#1机组甩负荷锅炉熄火 (52)盘电#2炉爆燃造成锅炉本体严重损坏(1998年) (54)盘电#1炉事故放水动作造成事故放水管严重爆破(1994年) (56)黔北电厂#1机组A侧空预器瞬间卡涩锅炉熄火 (57)黔北#1炉垮大焦使造成锅炉灭火(2003年) (58)黔北#6炉送风机喘振磨煤机跳闸锅炉灭火停机(2003年) (61)汽机事故 (63)鸭溪电厂#2机电动给水泵整套损坏(2005年) (63)盘电#2机厂用电中断停机烧盘车电机(1995年) (64)阜新发电有限责任公司汽轮机轴系损坏事故(1999年) (65)华能汕头电厂#2机高压转子弯曲事故(1999年) (70)大同二电厂5号机组启机过程中人员误操作引发烧瓦恶性事故 (74)阜新发电有限责任公司8.19汽轮机轴系损坏事故通报(1999年) (75)华能汕头电厂操作检查不到位2号汽轮机高压转子弯曲事故 (79)湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (82)华能辛店电厂#4机汽封进水事故通报(2003年) (84)某电厂#5机组真空低保护动作停机的通报(2003年) (88)金沙发电分厂1号机在启动过程中操作不当的事故通报(2000年) (90)电气事故 (91)鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年) (91)鸭溪电厂#1机由于人为和设备原因跳闸后事故扩大使#2机跳闸(2005年) (93)6KV断路器绝缘件湿污闪引起三相短路(1990年) (96)黔北#1机组开机过程中出现机端过电压分析(2004年) (97)黔北发电厂#1机ⅠB段厂用电中断使#1机跳闸 (98)鸭溪电厂#1机6KV厂用ⅠA段切换失压事故(2004年) (99)黔北发电厂#2机组假并列时引起主汽门关闭(2003年) (101)励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振荡跳机 (102)老鼠窜入6KV辅机断路器引起短路跳闸(1990年) (104)电流互感器二次开路造成发电机差动保护动作(2002年) (105)黔北电厂3号机“励磁调节器故障”造成跳机(2004年) (106)热工事故 (107)盘电扫卫生误碰“发变组故障”信号回路引起跳机(1998年) (107)黔北电厂MFT动作跳机分析报告(2004年) (108)黔北电厂300MW#1炉MFT动作及事故处理过程的分析(2004年) (111)纳雍电厂#3、#4机组停机事故分析(2005年) (113)纳雍发电总厂#3#4机组循环水控制系统处理经过(2005年) (117)关于聊城热电厂#4机100MW10.22事故的情况通报 (122)关于纳雍电厂5月13~17日3号机组5次停机事故分析(2004) (123)热工人员工作时误碰接线导致电泵切换 (126)热工人员误动表计造成停机事故 (126)人身事故贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年)【事故经过】9月10日14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。
国内发电厂重特大事故案例汇编

国内发电厂重特大事故案例汇编近年来,国内发电厂发生了一系列重特大事故,这些事故给社会和环境带来了巨大损失。
以下是一些国内发电厂重特大事故的案例汇编:1.神华阳泉煤电公司电厂事故(2002年):2002年7月18日,山西省阳泉市神华阳泉煤电公司发生重特大事故,造成129人死亡,27人受伤。
事故原因是燃煤锅炉区域发生爆炸并引发火灾,导致火灾蔓延至发电机组区域,造成严重人员伤亡和财产损失。
2.八里台发电厂事故(2024年):2024年8月9日,浙江省杭州市八里台发电厂发生重特大事故,导致三台汽轮机汽缸发生爆炸,造成一名工作人员死亡、五名工作人员重伤。
事故原因是汽轮机系统内部存在缺陷,导致高温高压下汽缸发生爆炸。
3.东北电力集团鹤山发电公司事故(2024年):2024年4月28日,辽宁省鹤岗市东北电力集团鹤山发电公司发生重特大事故,造成11人死亡、6人受伤。
事故原因是锅炉爆炸引发火灾,火势迅速蔓延,造成严重人员伤亡和财产损失。
4.河北省泊头市华能热电有限公司事故(2024年):2024年12月1日,华能热电公司5号机组发生重大事故,造成9人死亡、2人重伤。
事故原因是高温高压下,机组设备发生故障导致爆炸。
5.平谷区京能发电厂事故(2024年):2024年11月28日,北京市平谷区京能发电厂发生重特大事故,导致2名工作人员死亡。
事故原因是一台燃煤锅炉发生燃爆,引发火灾。
总结起来,这些国内发电厂重特大事故多数是由于设备疏漏、管理不善以及安全生产措施不到位所致,给人员和财产带来了巨大伤害。
为了避免类似事故的发生,发电厂需要加强设备维护、加强安全培训以及完善安全管理制度,确保安全生产。
同时,政府部门也应制定更加严格的法规和标准,对发电厂进行定期检查和监管,确保发电厂的安全运营。
这样才能够保障社会稳定和人民生命财产的安全,实现可持续发展。
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火力发电厂事故及异常案例汇编大唐华东电力试验研究所二0一六年九月前言近年来,安全事故频发,据调查,70%以上的安全事故都是由“三违”造成的,惨痛的事实一次次为安全生产工作敲响警钟。
为了认真汲取事故教训,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生,大唐华东电力试验研究所搜集了本事故案例汇编,请所属企业各级领导和广大员工高度重视,认真组织学习讨论,希望能从中汲取教训,引以为戒,为提高企业安全生产水平提供帮助。
大唐华东电力试验研究所生产技术部2016年9月目录汽机篇某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析 (4)某厂1号机振动大机组跳机 (9)某厂2号机组循环水切换不成功导致非停 (14)运行监控不到位,转子进水弯曲 (16)除氧器进汽逆止门不严,小机进冷汽跳机 (20)机组启动过程中违章操作,造成转子永久弯曲 (23)给水泵出口逆止门不严,汽泵倒转造成设备损坏 (26)低压安全油管道断裂,造成非停事故 (28)某电厂 2 号机EH 油管道锁母松脱原因分析及应对策略 (30)某电厂2 号机组B 小机跳机 (33)某电厂2 号机高中压转子对轮错位分析 (36)某厂330MW机组低压转子瓦温高分析 (41)锅炉篇给煤机,连续断(堵)煤 (44)给煤机跳闸,炉膛爆燃 (46)空预器停转,降负荷 (47)水冷壁吹损,爆管停炉 (49)热工篇1000MW机组小机MTSI电源故障造成机组跳闸分析 (50)1000MW机组低速碾瓦原因分析与处理 (52)某厂1号机组异常停机事故 (58)某厂DCS故障引起循环水进水蝶阀自动关回 (64)某厂给水流量低触发MFT (66)某厂给水流量低误发触发MFT (69)某厂回油温度高跳机 (71)某厂炉膛压力低低MFT (73)某厂350MW汽轮机推力瓦磨损事故分析 (76)某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析 (81)600MW机组高压调节阀晃动事故的处理 (88)660MW超临界DEH中汽轮机转速波动原因分析与处理 (91)某电厂上汽-西门子1000MW机组轴承温度测点故障处理 (94)上汽超超临界机组给水流量低导致MFT动作事件分析 (95)电气篇安全措施不全,带地刀合刀闸 (96)操作丢项解锁,带地刀合刀闸 (99)甩线不包绝缘,误碰保护停机 (103)漏切二次压板,差动动作停机 (106)操作确认马虎,误切励磁停机 (107)电缆短路着火,引发全厂停电 (109)环火处置不当,转子弯曲停机 (114)铁芯松动磨损,定子接地停机 (116)设计存在缺陷,转子严重磨损 (118)局部绝缘缺陷,主变套管烧损 (122)化学篇某电厂精处理系统跑树脂事故 (124)某电厂6号机组抗燃油油质异常 (128)某电厂精处理制水周期短 (131)某电厂凝汽器泄漏事故 (133)阳床出水钠含量偏高 (134)精处理再生系统树脂混合后出水电导偏高 (135)炉水氯离子超标 (137)药剂未经动态模拟试验引起凝汽器结垢 (139)汽机篇某电厂660MW汽轮机带负荷过程振动增大原因分析【简述】某电厂2号机组为东方汽轮机厂设计生产的N660-25/600/600 型超超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,配套东方电机股份制造的QFSN-660-2-22B 型发电机。
2015 年8 月,首次成功冲转,定速3000r/min 时刻,轴振、瓦振良好,达到了国标对新装机组振动水平的要求。
机组并网后,低压缸瓦振和发电机振动逐渐增大;机组负荷450MW 时,5-8 瓦瓦振超过60μm,7 瓦轴振也超过110μm。
振动专业技术人员协助电厂对2 号汽机的振动异常情况进行分析和安全评估。
【事故经过】从机组首次并网后的历史数据来看,2 号机组的振动异常现象主要有以下几个特征:(1)首次定速3000r/min 空载运行时,机组轴振、瓦振良好;带负荷后,低压缸B 缸及发电机振动随负荷升高明显增大,其中以5-8 瓦的瓦振及7Y 轴振对负荷的变化最为敏感,负荷大于450MW 时,5-8 瓦的瓦振、7Y 轴振就超过了报警值。
(2)低压缸及发电机振动与负荷的跟随性具有可逆性,即随负荷升高而增大,负荷降低后,振动基本能恢复至原始水平。
(3)初并网时刻,机组负荷33.6MW(无功27.4Mvar),7 瓦轴振/瓦振分别为33μm /13μm,8 瓦轴振/瓦振分别为24μm /38μm;负荷增加至560MW 时(期间调整了无功功率),发电机振动达到峰值,7 瓦轴振/瓦振分别为136μm /76μm,8 瓦轴振/瓦振分别为86μm /92μm。
(4)瓦振与轴振比值偏大,即瓦振大、轴振小的问题:主要表现在5,6,8 瓦上,目前普遍认为瓦振与轴振比值的正常围为0.1~0.5;就2 号机组来说,初定速3000r/min 时,瓦振与轴振的比值不到1,而带负荷后6 瓦比值超过2.5。
(5)6Y轴振经常出现间歇性大幅跳变,在30μm~300μm围大幅波动。
【事故原因】(1)6Y 轴振经常出现间歇性大幅跳变,主要是10Hz 以下低频振动,且信号输出时好时坏,信号真实性还有待证实。
(2)振动表现异常的5-8 瓦,以工频为主,从性质上来说,属于普通强迫振动。
从机理上来看,振动与 2 个因素有关,一是激振力(轴振大小可反映来自转子上的激振力的大小),二是动刚度;与激振力成正比,与动刚度成反比。
引起机组振动大故障的原因总的来说只有2 个,一是激振力过大,二是动刚度不足。
(3)轴振随负荷升高而增大,是激振力增大引起的。
升负荷过程中,6-8 瓦轴振增大,主要是工频分量的增大,表明转子上的不平衡量增加了。
不平衡量包括2个部分,一是原始质量不平衡,二是热不平衡量。
热不平衡来源,最常见的原因是碰摩和局部受热不均使转子产生临时热弯曲;由于碰摩与无功无关,考虑到发电机转子结构的特殊性,要注意匝间短路和冷却系统局部堵塞等问题。
(4)瓦振随负荷升高而增大,与2 个因素有关:一是轴振增大导致瓦振增大;二是热负荷的影响使支撑动刚度降低,轴振不变的情况下仍可能使瓦振增大,具体表现为轴振、瓦振增大不成比例,如表1 所示。
(5)瓦振与轴振比值偏大原因分析:支撑动刚度由结构刚度、连接刚度2 个要素组成。
从TDM 历史数据及现场轴承座振动特性测试结果来看,存在支撑动刚度不足的问题。
1)轴承座外部特性现场实测结果:沿轴向方向,从联轴器端到转子端(也即从外端到端),5-8 号轴承座中分面垂直振动逐渐增大,端比外端振动高出20μm左右。
存在一定的差别振动,表明存在受力不均的现象,导致连接刚度变差。
2)从TDM 记录的超速试验过程瓦振Bode 图上发现,5-8 瓦轴振在3000r/min~3360r/min 围均出现共振峰,瓦振则存在至少1 个共振峰,也就是说5-8 瓦轴承座在工作转速下存在一定程度的共振,导致瓦振对激振力的变化比较敏感,出现了“轴振小、瓦振大”的现象。
由于轴承座临界转速只是稍大于工作转速,在负荷增加的影响下,轴承座结构刚度会有一定程度的降低,导致轴承座临界转速更加接近工作转速,对激振力的变化(也就是轴振的变化)更加敏感。
从560MW 与定速3000r/min 时刻瓦振与轴振比值的对比情况,可以得到验证。
(6)真空严密性试验过程中,真空度降低3kPa,6 瓦瓦振降低20μm。
6 瓦轴承为坐缸式轴承,直接坐落在排汽缸上,表现出对真空非常敏感,也侧面印证了6瓦动刚度不足的判断。
电厂技术人员反映,6 号轴承箱曾因安装困难采取过切削处理,此举会降低轴承箱的刚度和强度,基本可以证实对6 号轴承箱存在动刚度不足的判断。
【防措施】根据变参数运行试验及振动分析,认为 2 号机组振动异常现象是结构动刚度不足和热不平衡综合引起的,并有如下建议:(1)由于发电机振动与励磁电流大小表现出正相关性,可能的原因包括匝间短路、转子材质不均、冷却系统不对称引发的冷却不均等。
因发电机转子绕组匝间短路对设备安全性的影响远高于其他引起转子热不平衡的原因影响,建议首先请发电机厂家及发电机专家确诊是否存在匝间短路故障,并评估对机组安全性的影响。
如无匝间短路情况且其他引起热不平衡的原因难以消除,再考虑其他手段抵消或者补偿一部分热不平衡量。
(2)利用合适的机会,对5-8 瓦动刚度不足的原因进行排查:检查轴承紧力、间隙、瓦枕垫块接触状况;台板与汽缸以及台板与轴承座之间接触情况。
尤其是6瓦,最好能翻瓦检查,并查看轴振探头是否正常。
(3)对于5-8 瓦轴承座工作状态下共振的问题,主要有2 条解决途径:一是提高动刚度避开共振,也是解决此问题的根本方法,但现场操作起来通常都比较困难;二是降低激振力。
即使运行中出现共振,在确保连接刚度无异常后,通过精细动平衡,减小转子上的激振力,也可以取得比较好的减振效果。
某厂1号机振动大机组跳机【简述】公司1号机由于#6低压加热器水位差压变送器数据失真,造成#6低压加热器汽侧水位过高,中压缸上下缸温差过大变形,#2轴瓦X方向轴振持续上升,机组打闸停机,造成非停事故。
【事故经过】2015年7月29日12时21分,公司1号汽轮机#3轴瓦X方向轴振开始缓慢上升;12时23分,#3轴瓦Y方向轴振开始缓慢上升;12时24分,#2轴瓦X方向轴振也开始缓慢升高。
12时29分,#2轴瓦X方向轴振升至90μm、Y方向轴振升至52.4μm;#3轴瓦X方向轴振升至42.4μm、Y方向轴振升至34.8μm。
值长立即派人就地倾听各轴承声音,检查主汽门、调速汽门实际开度,未发现异常。
同时,监盘人员立即对机组相关运行参数进行检查。
12时33分,#2轴瓦X 方向轴振升至130μm、Y方向轴振升至72.1μm;#3轴瓦X方向轴振升至48.9μm、Y方向轴振升至46.4μm,运行人员解除机组AGC控制方式,调整机组负荷涨至173MW(通过机组实际运行中摸索,负荷180MW时振动值最优),主汽压力提高至12.1MPa,同时将主机润滑油温度降至42.1℃,此期间#2轴瓦X、Y方向轴振继续上升。
12时40分,#2轴瓦X方向轴振升至177.4μm、Y方向轴振升至104μm,运行人员就地检查发现#3轴瓦附近声音增大,汽轮机部无异常声响,运行人员快速降低机组负荷至145MW。
12时50分,#1轴瓦X方向轴振达到99.35μm,Y方向轴振54.57μm,#2轴瓦X方向轴振达到250μm,Y方向轴振153μm,#3瓦X方向轴振达到69.03μm,Y方向轴振72.58μm,此时虽未达到汽轮机振动保护逻辑动作的条件(任一轴瓦某方向轴振大于250µm,相邻轴瓦同方向轴振大于125µm,上述两个条件同时具备时,汽轮机振动保护动作,机组跳闸,无延时),但因#2轴瓦X方向轴振持续上升,且上升速度呈增快趋势,当值值长立即下令手动打闸停机。