国华宁海电厂脱硫系统除雾器堵塞原因分析及防范措施

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电厂脱硫系统GGH堵塞原因及解决措施

电厂脱硫系统GGH堵塞原因及解决措施

电厂脱硫系统GGH堵塞原因及解决措施摘要:GGH是脱硫系统的重要设备,一旦堵塞,必然导致脱硫系统阻力增加,电耗增大,严重时还可能导致增压风机喘振现象,甚至可能威胁到锅炉的安全运行。

因此,必须重视GGH堵塞问题,采取措施予以解决。

文章就脱硫系统GGH堵塞原因进行了分析。

关键词:发电厂;脱硫系统;GGH堵塞;原因分析随着社会经济的发展,国家对火力发电厂的脱硫要求越来越严,国家发展改革委和国家环保总局于2007年联合制定的《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行)》中的第十九条明确规定了脱硫率与脱硫电价的关系。

因此,GGH能否正常运行,将直接影响到机组脱硫系统的能耗指标和机组的安全运行,特别是脱硫系统GGH结垢堵塞后会引起烟气通流面积减少,增压风机出力增大甚至抢风,造成脱硫旁路开启,不仅增加机组能耗,还严重威胁机组安全。

1系统概况及GGH堵塞情况1.1设备概况广州珠江电厂烟气脱硫装置(FGD)采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺,按两炉一塔设计,I期脱硫装置及其公用系统由奥地利AE&E公司设计,设计脱硫率≥91%,II期脱硫装置由武汉凯迪公司设计,设计脱硫率≥93%,两套FGD装置与4台机组(4×300 MW)配套运行,分别对#1~#4炉进行全烟气负荷脱硫。

来自锅炉引风机出口的原烟气经过增压风机(FUB)进入气-气换热器(GGH)低温侧降温后引入吸收塔,从吸收塔出来的净烟气再引入气-气换热器(GGH)高温侧升温后经烟囱排入大气。

在引风机出口与烟囱之间设置旁路烟道并设有烟气旁路挡板。

当脱硫系统运行时,烟道旁路挡板关闭,脱硫系统进、出口挡板打开,烟气引入脱硫系统。

气-气换热器(GGH)的作用:将原烟气(温度约110~160 ℃)的热量吸收贮存,降低进入吸收塔的烟气温度到80~120 ℃,当通过吸收塔的净烟气(约50 ℃)经过气-气换热器(GGH)时将其加热到80 ℃以上通过净烟道从烟囱排出。

600MW火电机组脱硫除雾器堵塞原因分析及建议

600MW火电机组脱硫除雾器堵塞原因分析及建议

600MW火电机组脱硫除雾器堵塞原因分析及建议摘要:某大型火电机组脱硫除雾器发生堵塞故障,导致机组停运清理除雾器,文章通过分析机组运行状况、浆液取样分析、垢样分析等手段,总结除雾器堵塞的主要原因,提出了防止堵塞的建议。

关键词:脱硫;除雾器;堵塞石灰石一石膏湿法脱硫技术是我国火电行业普遍采用的烟气脱硫技术。

除雾器是石灰石一石膏湿法脱硫系统中的重要部件,布置于脱硫吸收塔顶部,含硫烟气经过反应区时与石灰石浆液进行反应形成雾滴,雾滴随烟气通过除雾器区域时,被除雾器捕集除去,因此除雾器具有防止下游设备及烟道结垢、腐蚀,控制“石膏雨”等作用,但发生堵塞,会导致烟道阻力增加,降低锅炉引风机出力,影响机组带负荷能力;如果完全堵塞,需要停机维护,对电厂造成损失。

1 系统概述某大型火电厂为2×600 MW超临界燃煤机组,锅炉为超临界参数变压直流本生锅炉,两台机组均于2007年投产,脱硫系统与机组同步建设、投运,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。

2013年为满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中SO2的排放限值要求,电厂对脱硫系统进行增容改造。

增加一座吸收塔,组建双塔串联脱硫系统,SO2排放浓度大幅降低,同时除雾器进行改造,采用屋脊式除雾器+平板管式除雾器形势。

2014年11月1号机组开机一周后即出现除雾器差压高现象,直至差压超过1 200 Pa只得停机,安排人员清理除雾器,经过30 h的清理工作,除雾器完全清通,机组得以再次开机。

2 除雾器堵塞故障调查2.1 现场情况机组停机后,检修人员进入除雾器层,发现两级吸收塔除雾器均因结垢而严重堵塞,且结垢区域为均匀分布,布满除雾器,检修人员很难用手取出导致垢样,随即电厂组织大批人员使用工具敲击才得以清除除雾器,垢样坚硬,难以清除。

现场浆液起泡为蓬松泡沫状物质,溢流出来后漂浮在排放收集沟渠中。

2.2 机组运行情况①1号机组一星期前点火,采用小油枪微油点火技术,投粉冲转,大大减少启动用油。

防止除雾器结垢堵塞的措施

防止除雾器结垢堵塞的措施

防止除雾器结垢堵塞的措施
为了可靠保证脱硫除雾器运行稳定,防止除雾器结垢堵塞,降低阻力,控制厂用电的消耗,保证脱硫投运率,制定防止除雾结垢堵塞的措施:
1 吸收塔除雾器一、二级除雾器差压在300Pa以下,在吸收塔液位允许的情况下,尽可能加强除雾器冲洗,保证除雾器差压在正常范围内,发现压差表计坏,及时联系检修处理。

2 控制吸收塔其他水源进水量,减少系统内漏,避免除雾器差压超限与吸收塔液位超限同时发生。

3 每班应投入除雾器冲洗三次,按照顺控进行冲洗,保证能够全面冲洗除雾器。

4 吸收塔液位控制12--14米范围。

5 石灰石浆液密度控制在1220-1260kg/m3范围。

6 巡检时检查吸收塔进出口三路烟道疏水管道畅通,正常排出的是水滴,若发现排出的是浆液滴,进行汇报。

7 电除尘各电场要全部投运,监视FGD入口烟尘浓度不超过150mg/m3。

8 吸收塔浆液密度控制在1100-1140kg/m3范围。

9 吸收塔浆液PH值控制在5.0-6.0范围,避免PH大幅波动。

宁海发电厂脱硫除雾器运行优化及防堵措施

宁海发电厂脱硫除雾器运行优化及防堵措施

含有 固态 物 , 分 主 要 是 石膏 , 此存 在 结 垢 的 危 成 因
险, 一旦 除雾器堵 塞 面 积变 大 , 硫 系统 被迫 停 机 , 脱
需 要 花 费 大 量 人 力 和 时 间来 疏 通 。
硫系统 处理烟气 量为 电厂 l号 、 2号 、 3号和 4号机
组 ( 0 MW) B C 4X 0 6 在 M R工况 下 10 的烟 气 量 。 0% 吸收剂制浆采 用 外来 石灰 石 块 ( 粒径 小 于 4 m) 0m ,
关 键 词 : 气 脱硫 ; 雾 器 ; 塞 ; 案 烟 除 堵 方
Ab r t The a stac : ppl at e ionm en d stuc ur itel i ori Guohu NighaiPo erPl t6 0 M W i i c on nvr tan r t alofm s i nat n m a n w an 0
u i F y t m r n lz d. e o t z d o e a i n mo e a d s me c u t me s r s t r v n l g nt W GD s s e we e a a y e Th p i e p r t d n o o n er a u e o p e e tco - s mi o
硫酸、 硫酸 盐 、 O S 等 。如不 妥 善 处理 , 何 进 入 烟 任
囱而外 排 的“ ” 雾 都含有 S :排 “ O , 雾”实 际上就是把
产利用 。石灰石粉 参数见 表 1 。
表 1 石 灰 石粉 参 数
S 放 到 大 气 中, 易 造 成 烟 道 结 垢 、 蚀 。 因 O排 且 腐 此 , 法脱硫工 艺 中要求 对吸收设 备进行 除雾 , 湿 被净 化的气体 也要 除雾 。除雾 器是脱硫 系统 中的关 键设 备 , 性能直 接影 响到湿法脱 硫系统能 否连续 、 其 可靠 运行 。除雾器 故 障不仅 会 造成 脱 硫 系统 的停 运 , 甚

湿式脱硫塔中除雾器结垢堵塞原因分析及预防

湿式脱硫塔中除雾器结垢堵塞原因分析及预防

湿式脱硫塔中除雾器结垢堵塞原因分析及预防发布时间:2021-06-23T02:24:20.635Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第5期作者:张利群[导读] 除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和锅炉的运行效率。

除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来,同时由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结垢致密,类似于水泥的硬垢。

华能大庆热电有限公司黑龙江大庆 163159摘要:湿式脱硫系统在运行的过程中,经过吸收塔处理后的烟气夹带了大量的浆体液滴。

液滴中不仅含有水分,还溶有硫酸、硫酸盐、SO2等,如果不除去这些液滴,这些浆体液滴会沉积在下游侧设备的表面,形成石膏垢,加速设备的腐蚀,还会造成烟囱“降雨”(排放液体、固体或浆体),污染电厂周围环境。

因此,在吸收塔出口必须安装除雾器。

除雾器的性能直接影响到湿法FGD装置能否连续可靠的运行。

本文通过对吸收塔除雾器结垢的原因进行分析和预防,减少烟气带水量,使除雾器达到最佳效果,防止发生结垢堵塞。

关键词:除雾器结垢;原因分析;预防引言除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和锅炉的运行效率。

除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来,同时由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结垢致密,类似于水泥的硬垢。

1除雾器结垢跟多种因素有关,对可能影响因素进行分析1.1选用煤种设计煤种是锅炉厂在设计时所采用的煤种,根据设计值确定锅炉的主要运行参数、性能数据、受热面结构形式和布置,在燃用设计煤种时必须保证锅炉的性能满足设计要求。

脱硫除雾器结垢堵塞运行分析

脱硫除雾器结垢堵塞运行分析

脱硫除雾器结垢堵塞运行分析除雾器通常布置于吸收塔内顶部,含硫烟气经过反应区时与石灰石浆液进行中和反应后形成雾滴,雾滴随烟气上升至除雾器区域,被除雾器捕集除去,防止下游设备的结垢及腐蚀。

脱硫除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和系统的运行效率,其性能直接影响到湿法洗涤烟气脱硫系统能否连续可靠运行。

除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,甚至可能导致整个机组系统停机。

一、除雾器堵塞情况脱硫系统除雾器堵塞情况如图1、图2所示。

可以看出,除雾器表面及内部都有严重的结垢现象,结垢面遍布整个除雾器,特别是除雾器表面结垢厚度达25px以上,除雾器冲洗水无法冲洗掉,严重影响了除雾器的正常运行,加重了下游设备的结垢堵塞,同时烟气带水量增加,下游设备酸性腐蚀加重。

在采取多种冲洗手段无效后,虽然冲洗后除雾器前后压差恢复正常,但经常采用上述处理方式,一方面冲洗费用大幅增加,另一方面冲洗水的高压力也会对除雾器本身造成损坏,影响除雾效果。

因此,找出除雾器结垢堵塞地原因,并通过运行调整来维持除雾器洁净是解决问题的根本所在。

图1除雾器堵塞情况图2除雾器堵塞情况二、除雾器堵塞原因分析除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,属于“湿—干”交界区,属于“湿—干”结垢。

由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来。

同时,由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结构致密,类似于水泥的硬垢。

具体引起除雾器结垢堵塞的原因归纳如下:1除雾器冲洗周期长。

正常的除雾器冲洗,是保证除雾器洁净的有效措施,特别是除雾器较为洁净时,除雾器运行中附着的少量石膏颗粒、飞灰,都能被冲洗水冲刷掉。

因此,从除雾器投入运行开始,必须按照设计要求对除雾器进行正常冲洗。

防止除雾器堵塞安全运行措施

防止除雾器堵塞安全运行措施石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂应用最广泛的脱硫工艺,除雾器是湿法脱硫中必不可少的重要设备,当含有污染物的烟气经过喷淋区雾化的浆液后,烟气继续向上流动,为了减少烟气中的含水,需要在吸收塔的出口布置除雾器以除掉烟气中大颗粒的液滴。

对不设GGH的脱硫系统,由于排烟温度较低,烟气扩散条件不利,在运行过程中如果参数控制不佳,烟气携带的液滴会在烟囱出口形成“石膏雨”,影响电厂周围环境,严重时引发除雾器的堵塞停运和烟道腐蚀事件,更有甚者将可能造成除雾器的坍塌。

一、除雾器堵塞的主要原因1.1石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,并被烟气带走沉积由于吸收塔中石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,烟气携带的亚硫酸钙也随之上升。

亚硫酸钙随液滴进入除雾器后,会在除雾器叶片上形成软垢。

这部分软垢慢慢地被氧化,经过结晶、长大最终形成硬垢,逐渐堵塞除雾器。

该厂石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高的原因大致有以下2种。

(1)pH值控制不当,亚硫酸钙难以被及时氧化。

适当的浆液pH值既可以保证脱硫系统正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液被充分利用。

实践表明,吸收塔石膏浆液pH值维持在5.2~5.5时脱硫效率最理想。

但由于电厂有时燃烧高硫煤,排出的烟气中二氧化硫含量较高,运行人员向吸收塔中补充大量的石灰石浆液,以保证吸收塔浆液pH值。

浆液中亚硫酸钙盐类物质含量过大,在一定程度上抑制乐亚硫酸钙氧化和碳酸钙的溶解,使浆液中的亚硫酸钙和碳酸钙的含量过高,随着含有亚硫酸钙和碳酸钙成分的液滴被烟气带走,除雾器的结垢与堵塞现象也不断加重。

(2)液位控制不当,氧化不充分。

湿法脱硫系统采用强制氧化方式来氧化脱硫过程中生成的亚硫酸盐,氧化风机出力正常。

但由于吸收塔石膏浆液液位长期控制低于设计值,缩短了氧化空间,因此在原烟气中二氧化硫含量大幅增加时,浆液中生成的亚硫酸钙将大大增加。

即使氧化空气能得到保证,因氧化空间被压缩,对二氧化硫的氧化效果也很难得到保证,尤其是在高pH值条件下。

脱硫系统除雾器坍塌原因分析及防范措施

脱硫系统除雾器坍塌原因分析及防范措施【摘要】除雾器是脱硫系统的重要组成部分,承担着将洗涤后烟气中存在的灰尘、石膏等固体颗粒吸附在隔栅板上的作用,如因操作不当,将会造成除雾器坍塌、损伤等破坏性的后果。

为避免运行中再次发生类似事故,进行了彻底分析并提出了有针对性的防范措施。

【关键词】除雾器;脱硫;坍塌;防范0 系统概述脱硫系统布置有一、二两级除雾器,除雾器的性能直接影响到石灰石-石膏湿法脱硫系统能否连续可靠地运行。

当带有液滴的烟气进入除雾器通道时,由于流线的偏折,在惯性力的作用下实现气液分离,部分液滴撞击在除雾器叶片上被捕集下来,叶片上的残余颗粒必须定期进行冲洗,否则极容易产生结垢现象,随着结垢量的逐渐增加,将会使叶片夹层内的颗粒牢固吸附在叶片上,造成冲洗困难直至除雾器坍塌。

冲洗频繁势必会造成净烟气出口含水量增加,冲洗周期过长则会造成除雾器夹层内积累过多固体颗粒,因此冲洗周期必须根据实际情况保持适中。

本文以公司脱硫系统的一次运行案例叙述脱硫系统除雾器坍塌的原因以及防护措施。

1 事故经过2010年8月3日,#6脱硫系统除雾器压差达315Pa,正常情况下最高可达100Pa左右,净烟气温度在53—92℃之间变动,因此申请停系统检查。

8月3日19:03,系统停运。

喷淋层各人孔门打开后发现两块除雾器叶片横担在#3喷淋层支架上方、除雾器叶片脱落多块并掉入吸收塔内、一级除雾器上方固体累积最厚可达25cm、一级除雾器下层冲洗水管接头处脱落两根。

经过抢修,于8月5日6点启动成功。

2 原因分析该事故发生后,结合设备构造原理及实际运行工况,经过分析,认为造成该事故的原因如下:因除雾器冲洗水管脱开,导致该处除雾器叶片不能够得到有效冲洗,大量固体颗粒将附近区域内的除雾器叶片通道堵塞,该处阻力大大增加,当烟气经过该区域时流向发生偏折,转而从未堵塞的阻力较小的区域通过。

在冲洗周期未作调整的情况下,阻力较小区域的叶片通道固体吸附量大大增加并造成逐步堵塞蔓延,从而将整个除雾器堵塞。

脱硫吸收塔除雾器堵塞的原因分析及调整措施

脱硫吸收塔除雾器堵塞的原因分析及调整措施发布时间:2023-02-03T05:55:36.933Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:王涛[导读] 除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置王涛华电渠东发电有限公司,河南省新乡市,453000摘要:除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,用于经吸收塔洗涤后分离烟气携带的液滴,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度以及整个系统的能耗。

通过对吸收塔内烟气流速、除雾器冲洗设备、除雾器冲洗水质以及脱硫系统运行状况进行分析,找出引起吸收塔除雾器堵塞的原因并提出相应的改善措施。

提高环保设备运行的安全性、稳定性、可靠性。

关键词:脱硫;烟气换热器;除雾器;堵塞;对策引言迄今为止,国内外开发了数百种烟气脱硫(FGD)技术,其中以石灰石-石膏湿法烟气脱硫最为成熟、可靠且应用广泛,占世界投入运行的FGD系统的85%左右,具有脱硫效率高、投资成本低、运行可靠性高等特点,适合中大型锅炉的烟气脱硫。

1除雾器工作原理除雾器布置于吸收塔顶部,烟气进入吸收塔与浆液循环泵喷淋层雾化浆液逆流交换反应后,湿烟气携带浆液液滴以一定的速度流经除雾器,液滴由于撞击作用、惯性作用和转向离心力的作用在除雾器叶片上被捕集下来,雾滴汇集形成水流,因重力的作用下落至吸收塔浆液池内,实现了气液分离,使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出,以保证下游设备的安全运行。

影响除雾效率的因素主要包括:烟气流速、通过除雾器断面气流分布的均匀性、叶片结构、叶片之间的距离及除雾器布置形式等。

由于被捕获的液滴中含有以硫酸盐为主的固体物质,所以除雾器叶片存在结垢的风险。

屋脊式除雾器由两层人字形除雾器组成。

第一层除雾器为粗除雾,第二级除雾器为精除雾。

在两级除雾器上、下部布置共3层冲洗水管,冲洗水从喷嘴喷洒到除雾器元件上,除去除雾器表面的固体颗粒,除雾器冲洗采用自动间隔冲洗方式。

2脱硫吸收塔系统石灰石-石膏湿法脱硫吸收塔多采用圆柱体结构喷淋塔型式,烟气从吸收塔下侧进入,与吸收浆液逆流接触,在塔内进行吸收反应,经吸收剂洗涤脱硫后的净烟气,通过吸收塔的除雾器后排出吸收塔。

湿法脱硫系统除雾器结垢分析及预防措施

湿法脱硫系统除雾器结垢分析及预防措施摘要:某发电公司660Mw机组烟气脱硫除雾器结垢事故频发,严重影响机组的正常运行。

针对该问题,进行了垢物化验,系统分析了影响除雾器运行的各种因素。

由于冲洗不及时,烟气携带的浆液在除雾器叶片间发生了沉积和结晶反应形成的混合垢是脱硫系统除雾器故障的原因,并提出了一系列预防措施。

关键词:脱硫;除雾器;结垢;堵塞;预防措施石灰石-石膏湿法脱硫技术是世界范围内烟气脱硫的主流技术,除雾器是石灰石-石膏湿法烟气脱硫塔中非常重要的核心装置,用于分离净烟气携带的液滴。

由于被分离的液滴中含有石膏等固态物,存在除雾器结垢的风险,需定期进行在线冲洗,保持除雾器叶片表面清洁。

同时火电厂已取消了脱硫旁路,因此除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,还会导致整个机组停机。

一、除雾器工作原理、系统组成及特点通常使用的除雾器有双波除雾器和单波除雾器(如图1),均是利用水膜分离的原理实现气水分离,原理如图2。

当带有液滴的烟气进入人字形板片构成的狭窄、曲折的通道时,由于流线偏析产生离心力,将液滴分离出来,液滴撞击板片,部分黏附在板片壁面上形成水膜,缓慢下流,汇集成较大的液滴落下,从而实现气水分离。

冲洗系统则由冲洗喷嘴、冲洗管道、冲洗水泵、冲洗水自动开关阀、压力仪表、冲洗水流量计以及程控器等组成。

除雾器冲洗系统的作用是定期冲洗掉除雾器板片上捕集的浆体、固体沉淀物,保持板片清洁、湿润,防止叶片结垢和堵塞流道。

另外,除雾器冲洗水还是吸收塔的主要补加水,是系统水平衡中的重要部分。

由于析流板除雾器是利用烟气中液滴的惯性力撞击板片来分离气水,因而除雾器捕获液滴的效率随烟气流速的增加而增加,流速高作用于液滴的惯性大,有利气水分离。

但当流速超过一定限值时,烟气会剥离板片的液膜,造成二次带水,反而降低除雾器效率。

另外,流速的增加使除雾器的压损增大,增大了脱硫风机的能耗。

二、系统概述某发电公司2X600MW超临界燃煤空冷机组,配套建设有石灰石-石膏湿法脱硫装置。

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国华宁海电厂脱硫系统除雾器堵塞原因分析及防范措施
自宁电A厂4台机组脱硫装置投运以来,在正常运行期间曾多次出现脱硫系统除雾器堵塞,烟气通道阻力大大增加,最严重的分别是2号和3号机组脱硫除雾器在2007年6月出现堵塞情况,根据当时的记录数据,机组负荷在520WM 时,除雾器前后差压已经达到621Pa,大大超过了规程规定的高高报警值450 Pa,继续运行极有肯能造成烟道结构坍塌,整个系统瘫痪,或者增压风机失速、锅炉跳闸,影响机组运行的安全性、经济性和环保效益。

标签:除雾器、冲洗水、FGD、石膏雨浆液浓度
1.脱硫系统除雾器堵塞原因分析:
除雾器差压高是一个早期缓慢爬升、后期快速加剧的过程,具体原因可从以下几个方面分析:
1 .1除雾器冲洗水压力的影响
首先对于除雾器本身而言,如果冲洗不及时,容易造成除雾器本体叶片的结垢。

结垢严重时,会形成除雾器的堵塞和结构坍塌,发生FGD系统整体瘫痪。

除雾效果差不但对后烟道的低温腐蚀,而且由于其排烟温度较低,烟气扩散能力较弱,将直接导致烟气携带的石膏浆液液滴在烟囱附近落地,即形成所谓的“石膏雨”现象,所以说冲洗水是否正常工作对除雾器的安全运行起着至关重要的作用。

除雾器冲洗水主要性能参数包括:1)冲洗水压力;2)冲洗水量;3)冲洗覆盖率。

由于我厂除雾器冲洗水阀门在设计时未考虑耐腐蚀,我厂四台机组的除雾器冲洗水阀门经常内漏,或者冲洗气动阀反复开关以后执行机构松动、变形造成阀门关闭不严,直接使得除雾器冲洗水的母管压力不足,导致其它除雾器冲洗喷嘴的冲洗效果也变差。

且在除雾器冲洗水阀门检修时,由于需做隔离措施,一般为几个小时除雾器冲洗水无法投入,此时会有一些石膏堆积在除雾器内部,如冲洗不及时,势必造成除雾器堵塞。

另一个造成除雾器冲洗水压力重要原因是运行人员调节不当,由于当初A 厂脱硫设计的偏差,在实际中脱硫系统工艺水管网压力远远不够满足运行条件,为了防止脱硫公用系统真空皮带脱水机密封水流量低跳闸,当吸收塔液位需要补水时,大家拒绝采用吸收塔工艺水补水阀,而是采用进水量较少的除雾器冲洗阀补水,且长时间的连续补水,就算在除雾器顺控冲洗过程中仍在补水,个别人员为了吸收塔及时补水,甚至中断除雾器顺控冲洗,长期使用此种运行方式,除雾器冲洗水压力严重不足,叶片的结垢堵塞在所难免。

1.2 PH值及浆液浓度带来的影响
有资料显示,国内电厂脱硫系统中存在设计容量严重不足的问题。

在设计初期参照锅炉设计烟气量,这本身没有错,但没有考虑到电厂燃烧的煤不是设计煤种,烟气量超标十分明显,这一情况在我厂实际存在。

高负荷时由于烟气超过设计值,烟气量增大,烟气中带浆量将超过设计值;同时,烟气量大会导致烟气流速超出除雾器的设计值,导致净烟气带水、带浆量增大,自然增加了除雾器工作压力,如果为了一味的追求脱硫高效率,不控制吸收塔浆液PH值和浓度,只会造成恶性循环。

除雾器结垢物主要来源于净烟气所携带的石膏浆液,主要成分是石膏及石灰石、亚硫酸钙这些物质都来自吸收塔,这就说明烟气携带量偏离设计值。

如果烟气带出的这些物质比较少,结垢情况应该得到扭转,这一状况在1和3号机得到验证,在去年12月份得知1、3号脱硫除雾器堵塞后,灰硫化专业要求各个班组放弃追求脱硫效率,降低吸收塔浆液PH值和浓度,同时采用脱硫添加剂以求软化除雾器结垢物,取得了一定效果,也为本专业对类似异常工况的处理积累了宝贵的经验。

1.3除雾器冲洗周期的影响
由于除雾器冲洗期间会导致烟气带水量加大(一般为不冲洗时的3~5倍)。

所以冲洗不宜过于频繁,但也不能间隔太长,否则易产生结垢现象。

目前脱硫系统的冲洗逻辑为:当烟气累积达到7500000立方米(大概4个小时),顺控启动一次冲洗程序,正常运行情况下仅冲洗前三级,最后一级冲洗水阀一周开一次,前三级冲洗阀门冲洗60s停240S,依次冲洗,共用一个小时。

即正常投自动的情况下,除雾器间隔3个小时冲洗一次,冲洗一次的时间为一个小时。

此逻辑是否适合我厂脱硫系统还有待检验和优化,但从4台机的运行情况来看,基本能满足运行要求。

暂排除此因素的影响。

1.4检修过程中除雾器清理不彻底,脱硫烟气系统检修后试运中除雾器未冲洗
大修过程中已安排除雾器清理,由于除雾器为“S”型挡板组合而成,清理主要采用震动、敲打方式,其烟气通道底部垢块清理比较困难。

如不解体检查“S”型挡板,无法判断底部垢块是否清理干净。

机组大修后调试时间较长,脱硫烟气系统试运行期间未有效冲洗除雾器,除雾器通流部件粉尘、石膏沉积、板结后难以除去,增加通流阻力,正常运行过程中加速除雾器通流部件的堵塞。

1.5热工表计问题
运行人员在发现除雾器运行差压异常升高时,已经要求热控人员对除雾器差压测量装置进行了多次吹扫、效验,并未发现问题,如果PI系统除雾器差压曲线是缓缓上升基本可以排除热控表计因素的影响。

2.防止除雾器堵塞的防范措施
为确保脱硫系统除雾器连续、稳定、安全运行,需规范并完善除雾器冲洗程序,保证除雾器清理质量。

具体如下:
2.1设备部需采取有效措施,确保冲洗水阀门质量,并准备一定数量冲洗水阀门备件,避免因阀门备件影响冲洗水阀门更换工期;设备部应采取有效措施,定期检查冲洗水阀门状况,及时判断出冲洗水阀门故障位置,避免因冲洗水阀门内漏影响冲洗水压力、吸收塔液位等,而导致的除雾器自动冲洗程控退出或冲洗效果欠佳。

具体如下:
2.2在脱硫系统运行过程中,如运行人员确认为除雾器冲洗水阀门内漏导致吸收塔液位高或冲洗水压力低,运行人员应立即反馈给设备部点检人员,设备部应在4小时内确认现场内漏阀门具体位置,并立即组织进行相关处理。

处理过程中,如需停运冲洗水泵,则冲洗水泵停运至启动的时间间隔不得超过4小时。

在此过程中,如自动冲洗次数减少一次,运行人员应手动冲洗一次后再投运自动冲洗程控。

同时,当班运行人员应在运行日志中记录除雾器自动冲洗退出原因、退出时间、恢复时间以及手动冲洗投入时间、退出时间、冲洗累计时间。

2.3如冲洗水阀门故障或其它原因导致吸收塔液位高现象,当班运行人员应采取有效措施调整吸收塔液位同时,确保除雾器自动冲洗的投运。

如除雾器自动冲洗仍需退出,当班运行人员应严格遵照自动冲洗程控时间间隔及冲洗时间,进行除雾器的手动冲洗。

同时,当班运行人员应在运行日志中记录除雾器自动冲洗退出原因、退出时间、恢复时间以及手动冲洗投入时间、退出时间、累计冲洗时间。

2.4脱硫烟气系统检修后试运行期间,当班運行人员需投入除雾器自动冲洗或进行等同的手动冲洗。

加强除雾器清理后的质量检验。

如有必要,清理完成后,应抽样拆卸部分挡板以检查清理效果。

褚阿杰毕业于浙江大学教育学院电气工程与自动化,长期从事电力生产工作。

李建华2004年毕业于浙江大学热能与动力工程专业,长期从事电力生产管理工作。

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