电容器异常跳闸的分析与处理
电容器运行维护及异常现象的处理方法

办公自动化杂志一、引言电容器组的巡行检查主要项目如下:注意监视运行电压及电流和周围环境温度不应超过制造厂规定的范围,并将数值记入运行记录薄。
电容器的外壳有无膨胀(鼓肚)、喷油、漏油的痕迹。
放电电阻的阻值和容量应符合规程要求,并经检验合格。
接线正确,电压与电网电压一致。
电容器组三相容量应平衡,其误差不应超过单相总容量的5%。
附属设备是否清洁完好。
电容器内部有无异音。
熔丝是否已经熔断。
放电装置是否良好,放电指示灯是否熄灭。
各处接点有无发热及小火花放电现象。
套管是否清洁完整,有无裂纹、闪络放电现象[1]。
引线连接各处是否牢固可靠,有无松动、脱落或断线;母线各处有无烧伤、过热现象。
电容器室内通风是否良好。
外壳接地线的连接是否良好。
电容器组继电保护的动作情况是否正常。
特殊巡视的检查项目除上述各项外,必要时应对电容器进行试验;在查不出故障电容器或断路器跳闸、熔丝熔断原因之前,不能合闸送电。
二、漏油电容器漏油是一种常见的异常现象,一般发生在下底部和上盖边沿的滚焊焊缝处、上盖地线端子和注油孔、铭牌及两侧搬运把手焊接处。
其原因多方面,主要是产品质量不良、运行维护不当、长期运行缺乏维修导致外壳生锈腐蚀造成电容器漏油。
电容器出现漏油,如果是轻微漏油,可用胶黏剂进行修补,或用锡和环氧树脂补焊或钎焊,并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。
电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。
所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。
在运输或运行过程中,若发现电容器外壳漏油,可用锡铅焊料钎焊的方法修理。
套管焊缝处渗油,可用锡铅焊料修补,但应注意烙铁不能过热以免银层脱焊。
电容器发生油渗漏的部位主要是油箱与套管的焊缝,发生渗漏油的主要原因是焊接工艺不良;另外国内制造厂对电容器做密封试验的要求不严格,试验采用加热到75℃保持2h 的抽样加热试验,而不是逐台试验。
电容器运行中的异常现象和故障处理

电容器运行中的异常现象和故障处理1.渗漏油由于搬运方法不当,提拿瓷套管,致使其法兰焊接处产生裂缝,或在接线时紧固螺母用力过大,造成瓷套管焊接处损伤以及产品制造过程中存在的一些缺陷,均可能造成电容器消失渗漏油现象。
同时,由于电容器投入运行后温度变化猛烈,内部压力增加,则会使渗漏油现象更为严峻。
另外,由于长时间运行后,可能造成电容器外壳漆层剥落,铁皮锈蚀,也是造成运行中电容器渗漏油的一个缘由。
电容器渗漏油的后果是使浸渍剂削减,元件上部简单受潮并击穿使电容器损坏,因此必需准时进行修理。
2.外壳膨胀由于电容器内部介质在电压作用下发生游离,使介质分解而析出气体或者由于部分元件击穿、极对外壳放电等均会使介质析出气体。
这些气体在密封的外壳中将引起压力的增加,因而引起外壳膨胀。
所以,电容器外壳膨胀是电容器发生故障或故障前的征兆。
在运行过程中若发觉电容器外壳膨胀应准时实行措施,膨胀严峻者应马上停止使用,以免事故扩大。
3.电容器爆破当电容器内部发生极间或极对外壳击穿时,与之并联运行的电容器组将对它放电,此时由于能量极大可能造成电容器爆破。
由于低压电容器内部一般均装有元件爱护熔丝,因此这种事故多发生在没有安装内部元件爱护的高压电容器组。
电容器爆破的后果,可能会危及其他电气设备,甚至引起电容器室(柜)发生火灾。
为了防止电容器发生爆破事故,除要求加强运行中的巡察检查外,最主要的时安装电容器内部元件的爱护装置,使电容器在酿成爆炸事故前准时从电网中切除。
4.温度过高由于电容器室(柜)设计、安装不合理造成通风条件差,电容器组长期过电压运行,以及由于四周的整流元件造成的高次谐波电流的影响使电容器过电流等,均可使电容器超过允许的温升。
另外,由于电容器长期运行后介质老化,介质损耗(tgδ)不断增加,也可能使电容器温升过高。
电容器长期在超过规定温度的状况下运行,将严峻影响其使用寿命,并会导致绝缘击穿等事故使电容器损坏。
因此,在运行中应严格监视和掌握其环境温度,并实行措施使之不超过允许温升。
电容器多次跳闸原因分析及防范

AP 1000 是在传统的成熟可靠技术之上的发展和优
化,其安全特性比传统 PWR 技术有明显的提高。
3 对新版 HAN 02 要求的满足情况
国家核安全局以IAEA 发布的安全标准Safety
of Nuclear Power Plants : Design Requirements
A
安技 平台 n j ip in g t a i
电力 安 全 技 术
第8 卷 (2006 年第6 期)
全系统的结构、硬件和软件, 这也是AP1000 在提
高安全性措施方面除了非能动设计以外的一项重要 措施。多样性驱动系统虽然执行的是安全功能, 但 它本身仍属于非安全级。 2. 1.2.4 专用监测系统(SMS) 专用监测系统包含有一个金属撞击监测系统, 用于监测反应堆冷却剂系统中的金属碎片对系统内 部构件的撞击。该系统由数字电路板、 控制器、指 示器、电源、 信号处理器以及探测器组成, 其中探 测器和信号处理器是冗余的, 以保证单个探头或处 理器故障时仍能保持监测功能。 2. 1.2. 5 堆芯测量系统(IIS) 堆芯测量系统包括堆芯通量测量和堆芯出口 温 度监测2 个系统: 堆芯通量测量系统提供堆芯三维 通量分布图, 用于标定保护系统的中子探测器以及 支持堆芯特性最佳化功能。 堆芯测量采用的是固定 式通量探测器; 堆芯出口温度监测系统向保护与安 全监测系统提供信号, 用于监测事故后堆芯冷却不
锁。
(收稿日 2005- 11- 03) 期:
电容界多次跳 问原 因分析及 防范
张 峰,崔淑萍
(运城供电分公司,山西 运城 044000)
某变电站 35 kV 电容器共 3 组,型号 BFF 11-
334- 1W, 每组120个小电 容器, 为双星形接线, 容 量40 080 kvar o 2003 年 12 月投产, 运行 1年多时
电网电容器组差压保护动作跳闸分析及对应措施

1概 述
1. 基础数 据 1 近 年 来 ,崇 左 电网 电容 器 组 差 压 保 护 动 作跳 闸 比较 频 繁 , 压( 差 不平 衡 ) 护跳 闸 保 1 5台次 , 主要集 中在 2 0 V下雷 、大新 、桃 2k 城 、 天 等 片 区 ,因 为 电容 器组 差 压保 护 动 作 跳 闸 后 必 须 经 过 试 验 合 格 才 能 投 入 运 行 ,所 以影 响 了 上述 片 区 的 无 功 补 偿 。数 据 统 计 发 现 :差 压 保 护 跳 闸 后 经 高 试 班 对 电 容 器组 检 查 无异 常 有 7 台 次 ,占故 障 总 数 的 47 。大新 、桃城 、下雷 、天等 片 区 % 属于 偏远 地 区 ,电 容 器组 差 压 保 护跳 闸 后 的 检 查 处 理 不 能 及 时 进 行 ,而 根 据 上 述 数 据 统 计 可 知 ,有将 近 一 半 的 差 压 保 护 跳 闸 属于 无 异 常 的 情 况 ,而 这 种 情 况 通 常 在 冶 炼负荷密集地比较常见 。 1 2 差压保 护动作 原理 . 电 容 器 的 差 压 保 护 就 是 电 压 差 动 保 护 ,原 理 就 象 电路 分 析 中 串联 电 阻 的 分压 原 理 。是 通 过 检测 同 相 电容 器两 串联 段 之 间的 电压 , 作 比较 。当设 备 正 常时 , 并 两段 的容抗 相 等 , 自电压 相等 , 各 因此 两者 的压 差 为 零 。 当某 段 出现 故 障时 ,由于 容 抗 的 变 化 而 使 各 自分 压 不 再 相 等 而 产 生 压 差 , 当压 差超 过 允 许 值 时 , 护 动 作 。 保
2跳 闸原 因分析
崇 左 网区 220k V 下 雷 变 ,桃 城 变 、 l k 大新变 ,天等 变 ,扶 绥 变 出现 电容 l V 0 差 压保 护 动作 跳 闸 , 通过 初 步分 析 认 为 , 电 容 器 组 差 压 保 护 动 作跳 闸 有 几 种 可 能 : ( ) 备 质量 、安 装 工艺 问题 。设 备 质 1设
10kV电容器三相电容不平引起断路器多次跳闸分析

Ab t a t sr c :Ad p i g o st e cie p we o e s t n i a l o rd c o v yn u r n ,e e g o sa d v l g o t n- e r a t o rc mp n ai s b e t e u e c n e i g c re t n ry l s n o t e n i v o a d o ft n mi in l e swel s i r v u l y o o rs p l n q i me tu i z t n rt .Ai n tt e r p o a s s o i .a l a mp o e q a i fp we u py a d e up n t iai ai r s n t l o o mig a h p e o n n o i u t r a e r a s d b a a i rv l g n aa c ,te p p r a ay e t e s n i r e o h n me o f r i b e k rt p c u e y c p c t ot e u b l e h a e l z s i r a o n o d rt cc i o a n n s e s r a e a d sa l p r t n o y t m. n u e s f n t e o e ai fs se b o Ke wo d :c p ct r cr u t ra e ; ti y r s a a i ; i i b ek r o c r p; ts ; a ay i et n l ss
1 故 障经 过
20 0 9年 5月 2 5日,1 V银 滩变 电站 1 V 10k 0k
体 电容 值 , 实测 电容值 为 3 12I , 号 电容器 额 4 . F 1 x 定 电容 值为 3 13 F 5 . 。 《 电气 预 防性 试 验 规 程 》 定 : 运 后 一 年 规 投
一起电容器事故跳闸原因分析

(igi Y n a l tcP w r upyB ra , zog 7 10 , hn) N nx innEe r o e p l ueu Wuh n, 5 0 C ia a ci S 1
不会 动作 的。
锁 )所 以即使母线 二次 电压下降 到 6 V以下 , , 5 达到 “ 电 低 压” 动作 值 , 也不应 动作 。但是 , 电压达到定值 2 ms , 当 0 后 电容 器的载供 电流也几乎降至“ ” 因此 , 0, 保护装置的“ 电 低 压” 护出 口跳 闸( 电压动作 时限 03 保 低 .so ( )由于 3 1 3 2 线路短 , 故障时的短路电流很大 , 近似于变
一 起电 容器 事故跳闸 分析 原因
3 解决办法
( )综上所述 , 障时流过 电容器 的载 供电流小 于闭 1 故 锁定 值 , 并且 1k 0 V母 线 电压也 满足 低电压动作值 , 即电容 器 的低 电压保护具 备了动作条件 。所以 , 3 1 常信丙 ) 在 2( 保 护动 作切除故障 的同时( 延时 03 ) 电容器 的“ 电压 ” .s , 低 保 护也 同时动作 , 03 的时限( 以 2s 定值 ) 跳开 电容器。 即 5 4 2 电容器保护的动作行 为是正确的。
p oe t g a t n B n lzn e r s l p t r a d tes li g meh d r tc n c o . ya ay i g t u t usf w r ov n t o . i i h e , o h
Ke r s l efi r ; a a io r tcin a a y i; o vn t o ywo d : i l e c p c tr oe t ; n ss s l ig meh d n au p o l
500 kV 某变电站35 kV 并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·56·2019年第24期文章编号:2095-6835(2019)24-0056-02500kV某变电站35kV并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施庹印和(中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局,广西百色533000)摘要:500kV某变电站35kV电容器自投运以来,发生了多起因电容器故障造成的电容器组不平衡电流保护动作跳闸事故。
通过对历史故障情况及故障现象进行统计分析,从操作过电压、合闸涌流、谐波、电容器产品质量等方面分析电容器故障损坏的可能性,通过对故障电容器进行解体检查,发现电容器生产工艺不满足技术要求,电容器的内部芯子与汇流母线断线是造成电容器故障的根本原因。
最后对电容器的产品质量及运维提出了意见和相应的运维控制措施。
关键词:电容器;过电压;合闸涌流;谐波中图分类号:TM614文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.24.022电容器是电力系统中大量使用的一种设备,它的合理应用关系着整个电网的安全,同时在保证输电质量的情况下,它的无功补偿性质可有效降低能量损耗、改善电能质量、增强输电、配电能力等,其可用率对于电网电压调节和降损节能有着重要作用。
除相关国家标准和行业标准外,《预防电容器装置事故的技术措施》《中国南方电网公司反事故措施》中均有防止装置发生事故的措施要求。
因此,为了保障电网的安全和稳定运行,有必要采取有效措施来减少电容器的故障问题,从而提高电容器的工作效率和延长使用寿命。
1概述某变电站35kV#1号、#2号电容器于2005年正式投入运行,电容器型号为TBB35-60120/334-BLW;两组电容器为户外三相式,采用双星型接线方式,带不平衡电流保护;每组单台电容器为180台,单台容量为334kVar,总容量为60120kVar,保护配置有电流速断、过电流、不平衡电流、过电压及低电压保护。
一起电力电容器频繁故障跳闸的原因分析与探讨

62 . 小时 7
51 . 5小时 1 5小时 . 1
保 护动作
不平衡 保 8 6V 7
3 .8 V 8 6k 3 .3 V 8 6k
11A 00
1 lA 00 1 1A 00
3℃ 7
3 ℃ 7 3 ℃ 3
无
无 无
无
无 无
2 1..11 : 0 72 4 4 1 2 2 1.. 81 0 1 1 0 :7 85
03 . 7小时 0小时 ( 检修处理 后首次送 电 )
不平衡 保 护动作 不平衡 保 护动作
3. k 85 V 8 一合 闸 送 电即跳 闸
1 1A 00 一合 闸 送 电即跳 闸
电容器全部投入运行也 只能勉强满足周边 网区调压要求 。然 而在 2 1 年 7月 ,5 V 01 3 k 2号 电容器组在没有保 险熔断情况下
反复发生不平衡保护动作跳闸 , 造成 3 k 5V母线 电压 的合格范 围控制没有保 障 , 无法满足 电力系统对无 功补偿 的检测要求 。
为究其原因 , 对事发现场收集到的数据进行分析 :
【 键 词 】电力 电容 器 ; 障跳 闸 ; 因 关 故 原
1 前 言
目前 , 1O V及 以下 的电网中, 在 lk 常安装电力电容器组来 进行无功功率补偿 , 有效增加电网中有功功率 的输送 比例 , 降 低线损 , 改善电压质量, 稳定设备运行 ; 提高低压电网和用电设 备的功率因素 , 降低 电能损耗和节能 ; 满足 电力 系统 对无 功补 偿的检测要求 ;消除因为功率因素过低而产生 的罚款等优点 。 可见 , 探讨电力 电容器 的可靠 、 安全运行 问题是十分必要的。
间长达 6 4小 时 以上 无 异 常 。
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电容器异常跳闸的分析与处理摘要:在电力系统运行过程中,时常会发生故障,为保证非故障系统及设备的正常运行,各级保护装置会立即断开故障设备,保证系统的稳定,但有些故障并非设备本身引起,而是受到系统的扰动引起。
故笔者对本单位发生的电容器异常跳闸的事故进行了详细的分析,对故障的原因与处理措施进行了总结,以供参考。
关键词:电容器;保护跳闸;原因分析;处理对策1引言电容器是一种静止的无功补偿装置,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,减少系统能量损耗,改善电压质量,提高功率因数,对提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要设备。
在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡有发生,严重影响了电网设备的稳定运行。
但在电容器实际运行过程中发生的故障发现,并非所有的事故跳闸都是由电容器本身故障引起,如不能认真分析故障原因,对电网设备及电容器本身都会埋下安全隐患。
2.电力电容器的种类电力电容器的种类很多,按电压等级分,可分为高、低压两种;按相数分,可分为单相和三相;按安装方式分为户内式与户外式;按所用介质又可分为固体介质与液体介质两种。
固体介质包括电容器纸、电缆纸和聚丙烯薄膜等,液体介质包括电容器油、氯化联苯、蓖麻油、硅油、十二烷基苯和矿物油。
无论哪种电容器都是全密封装置,密封不严,则空气、水分和杂质都可能侵入油箱内部,电容器进水后就会造成绝缘击穿,缺油进入空气会使绝缘受潮、老化,其危害极大,因此电容器是不允许渗漏油的。
3.影响电力电容器运行的因素3.1电容器运行的电压电容器的无功功率、发热和损耗正比于其运行电压的平方。
长期过电压运行会使电容器温度过高,加速绝缘介质的老化而缩短电容器的使用寿命甚至损坏。
在运行过程中,由于电压调整、负荷变化或者分合闸操作等一系列因素引起系统的波动会产生过电压,电容器的连续工作电压不得大于1.05倍的额定电压。
最高运行电压不得超过10%的额定电压。
但是不能超过允许过电压的时间限度。
3.2电容器运行的温度电容器的运行温度过高,会加速介质的老化影响其使用寿命,甚至会引起电容介质的击穿,造成电容器的损坏。
可见,温度是保证电容器安全稳定运行和正常使用寿命的重要条件之一。
因此,运行中必须始终确保电容器工作在允许温度内,按厂家规定一般电容器运行的环境温度不应高于零上40度,或低于零下40度。
3.3电容器运行的电流电容器运行中的过电流,除了由过电压引起的工频过电流外,还有由电网高次谐波电压引起的过电流。
所以,通常在电容器的设计中,最高不应超过额定电流的1.3倍,运行中的电容器三相电流应基本平衡,不平衡电流不宜超过5%,可超出额定电流的30%,长期运行10%是允许工频过电流,另外的20%则是给高次谐波电压引起的过电流所留的。
4.常见的电容器故障4.1电容器发出异响电容器是一种无励磁结构的静止电器。
正常情况下,电容器运行是无任何声响的。
当电容器发生内部故障时,会产生发电的声音及其它异常声响,此时应立刻停运检查。
4.2电容器外壳膨胀变形当电容器长期处于过电压或者过电流运行时,由于内部绝缘击穿放电及介质分解出大量游离气体,会使密封的电容器外壳内部压力骤增,从而导致外壳鼓起变形,这是电容器产生故障的征兆,此时必须予以重视并及时更换处理。
4.3电容器渗漏油这是电容器最常见的故障现象,一般是由于电容器自身质量问题、缺乏运行维护所导致的。
电容器出现漏油现象应特别注意其运行状况,定期试验,条件允许应尽早更换新的电容器。
4.4电容器运行温度过高电容器在长时间过压过流运行时,室内通风条件差,常常会引起电容器运行温度过高,环境温度不得超过正负40度,此外,电容器内部介质老化、绝缘击穿等故障也会导致电容器运行温度升高。
运行中若室内环境温度正常,电容器温度仍处于高温状态,则电容器应立刻停运,待试验检查无误后方可运行。
4.5电容器绝缘子闪络放电电容器绝缘子表面过脏或有裂纹的时候,会有闪络放电现象。
此时应及时对电容器进行检查清扫。
4.6电容器爆炸当电容器内部元件或者外部绝缘出现严重的缺陷时,电容器会因内部释放很大的能量而爆炸,这是最严重电容器的故障。
5.电容器故障的处理5.1遇到下列故障之一者,应立即停用电容器组,并报告调度,联系相关人员进行处理:(1)电容器接头严重过热或电容器外壳示温蜡片熔化;(2)电容器套管发生破裂并有闪络放电;(3)电容器严重喷油或起火;(4)电容器外壳膨胀变形或严重漏油;(5)三相电流不平衡超过10%以上;(6)电容器内部有异常声响;(7)集合式电容器已看不见油位,压力出现异常。
5.2当电容器熔断器熔断后,应立即向调度员汇报,待取得调度员同意更换熔断器后,拉开电容器的断路器和隔离开关,同时对其进行充分放电,并做好有关安全措施。
检查电容器套管有无闪络痕迹,外壳是否变形、漏油,接地汇流排有无短路现象等,最后用绝缘电阻表(摇表)检查电容器极间和极对地的绝缘电阻值是否合格,若未发现故障现象,就可换上符合规格的熔断器后将电容器投入运行。
如果送电后熔断器仍熔断,则应拆出故障电容器,为了确保三相电容值平衡,还应拆出另外两项的非故障相的部分电容。
再拆除对地安全保护措施,然后恢复电容器组的供电。
5.3电容器断路器跳闸(熔断器未熔断)。
电容器开关跳闸后应检查断路器、电流互感器电力电缆及电容器外部情况,若无异常现象,可以试送一次。
否则应该对保护做全面通电试验,如果还查不出原因,就需要拆开电容器联线逐相逐个检查试验。
未查明原因之前不得再试送。
5.4电容器爆炸、起火断路器而跳闸时,首先断开隔离开关将电容器组退出运行。
5.5自动投切的电容器组,当发现自动装置失灵时,应将其停用,改为手动同时报告给有关部。
5.6母线失压时,联切未动作或无联切装置时,应该立即用手动将电容器组退出运行。
5.7电容器本身温度超过制造厂家的规定时,应该将其退出运行。
5.8电容器着火及引线发热。
电容器着火时首先断开电容器电源,并在离着火的电容器较远一端进行放电,经接地后确保安全情况下用干粉灭火剂等灭火。
运行中的电容器引线如果发热至暗红,则必须立即退出运行,避免事故扩大。
6工程实例某供电服务中心所属220kV变电站带的4座35kV变电所,在10kV侧分别装有多台BWF-11/3900kvar和1200kvar容量的电容器组,所带负荷性质均为高压压缩机、配电变压器,某年内多次发生在运行的电容器组过流保护动作跳闸情况,(过流值整定为1.6倍额定电流,时限0.5S),动作值为1.7-1.8倍的额定电流,运行人员检查电容器组未发现异常,检修人员初步怀疑电容器内部有故障,经对跳闸的电容器安装的CT极性、变比及保护回路和定值反复进行检测,并未发现问题,保护传动试验也正常,重新投入运行时一切正常,经调取故障录波发现,故障录波显示电流波形存在有大量的谐波分量,经与同系统的其他4座站结合,同时间存在站内投运35kV主变压器或站用变的操作,分析为谐波造成电容器过流保护动作跳闸。
7原因分析通过分析故障录波,发现故障电流存在谐波分量,主要以三次谐波为主,经过保护人员查找资料深入分析,在大容量变压器合闸时会产生励磁涌流,而励磁涌流中,包含着很高的谐波分量,其中以二、三次谐波为主。
由于此变电站的无功补偿装置,配置电抗率为6%的串联电抗器,6%的电抗率虽然能对5次及以上谐波有抑制作用,但在3次谐波下使串联电抗器与补偿电容器的阻抗成容性,出现谐波电流放大现象,所以当上级变电站变压器合闸产生大量谐波时,该站无法有效消除系统产生的谐波,上级变电站主变投运时产生的励磁涌流中的谐波波及该站10kV网络,由于网络的高次谐波施加于电容器组后,由于谐波频率高,使电容器的容抗减小,通过电容器组的电流增大,即在基波电流的基础上,又增加了谐波分量,基波与谐波幅值叠加后,出现尖峰值较高的电流,使电流波形发生严重的畸变,特别是当系统的谐波频率达到某一特定值时,电容器可能会与系统发生并联谐振或导致该次谐波电流放大到几倍甚至数十倍,因此当电容器运行电流超过保护整定电流时,其保护将动作跳闸。
8分析结果通过以上分析,可以得出结论,电力电容器非故障状态下过流保护动作跳闸的主要原因是系统内投入了较大容量的变压器,造成了系统内电压的突变和大量的谐波分量。
这是引起事故的根本原因,从保护动作情况看与电容器自身故障造成的相同,但从触发根源上有很大的区别,保护人员不仔细地分析故障录波无法确切地发现故障根源。
9应对措施9.1为避免电容器受上级电网扰动影响而造成保护动作跳闸,经查继电保护有关资料,可以通过提高过流保护的时限而躲过扰动的影响,但因该处所属变电站已是电网末端,各级保护时限较小,再增加过流保护时限会造成各级保护无法配合,因此我们决定将电容器过电流保护定值调整到额定电流的2~2.5倍,使其能躲过因系统电压波动而引起的过电流。
9.2在一般情况下,电力系统的高次谐波电流主要是3、5、7……奇次分量,因此我们主要考虑奇次谐波对电容器的影响,在10kV母线上安装滤波器以吸收网络中各次谐波电流,改善电压质量。
9.3为限制谐波对电容器的侵害,考虑电抗器与电容器相串联,其感抗值的选择应该在可能产生任何谐波下均使电容器回路的总电抗对谐波为感抗而不是容抗,从而消除谐波产生的影响。
参考文献:[1]张利生.高压并联电容器运行及维护技术[M].中国电力出版社,2006.[2]吕俊霞.电容器的常见故障处理方法与技术[J].电力电容器与无功补偿,2010(04):61-64.[3]吴鹏.交直流滤波器及并联电容器装置运行及维护[M].中国电力出版社,2013.(02):187-190.。