火电厂汽轮机凝汽器真空低原因分析及措施
浅谈火电厂汽轮机低真空运行的原因及对策

张升 田
内蒙满洲里市迭赉湖热 电有 限公 司 内蒙古 满洲里 【 摘
对策。 ‘
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要】 本文分析 了火电厂汽轮机低真 空运行的原 因,阐述 了火 电厂汽轮机低 真空运行 对机组安全性 的影响 , 提 出了 提 高火电厂 汽轮机真 空度 的
置。
1 、 火 电厂 汽 轮 机 低 真 空运 行 的原 因
1 . 1 凝结水系统的影响 。 凝汽器冷却表 面积脏污 , 铜管内结垢 , 凝结 水泵 出口逆止门损坏 , 水倒 回凝汽器内 ,引起真空下降。凝汽器热负荷 偏 高是 比较普遍的问题 ,主要原因是汽轮机 内效率低 ,工质 的冷源损失
汽量和效率不变的情况下 , 将使发电机功率降低 。
3 、提高火电厂汽轮机真空度的对 策
3 . 1加强循环冷却水的监督 , 提高冷却水质 。 加强水汽监督 , 改善水
汽品质。
3 . 2定期进行真空系统严密性试验 ,发现漏点及时消除 。 3 . 3凝 汽器冷却表面积应在检修时进行人 工清洗或采用酸洗办法处 理 。采用化学方行加氯处理 ,清除凝汽器铜管 污脏 ,必须保证胶球清洗装置的正常投 运。有 的机组循环水水质较差 , 循环水滤网年久 失修 ,起不到滤网作用 使大量机械性杂质进入凝汽器 ,对开式循环水在大修时应清除水室 中的 鹅卵石及泥沙和杂物 ,同时应重视滤网修复,提高循环水净化度 。 3 . 4对冷却管 中的沉积淤泥进行水力机械清洗 , 通 常可 以利用机组 临 时维修的机会 进行, 可以在装配胶 球冲洗装 置之前 , 每三个 月对其进行 一 次水力机械清洗, 从而增加机组经济性 。 3 . 5当发现真空系统漏气时 , 可用肥皂泡 、 蜡烛火焰 、 真空式 卤素检 漏仪或氦质谱检漏仪查 找。由于真空系统复杂 ,只有在停机时对真空系 统进行水压试验 ,才是全面处理 问题的措施 ,充分利用机组大小修的机 会 ,向真空系统进行灌水试验 ,进行检查并消除漏点。发现空气侵人凝 汽器汽侧 和低真空下运行的管路引起真空下降问题时 , 应检查水封水源 , 更换盘根 , 拧紧螺丝 ,必要时用铅丝 、 黄油堵塞空隙 ,涂抹黑漆 。 3 . 6定期对凝结器的真空系统进行查漏, 在有必要大修时, 可以更换真 空 系统那些 已经被腐蚀 的阀门与疏水管道, 从而提高真空系统的密封性能. 以尽可能使机组真空严密 胜处于合格的范围内。 3 . 7为了维持机组的平稳运转, 最好利用对机组进行大修的机会对凝 汽器的低真空问题进行技术改造, 比如可以增加一些凝结器 的胶球清洗装
火力发电厂汽轮机凝汽器真空度低原因分析及措施探讨

火力发电厂汽轮机凝汽器真空度低原因分析及措施探讨发表时间:2020-04-28T07:11:30.344Z 来源:《福光技术》2020年1期作者:周林[导读] 加之对燃料的使用要求也较低,这就在一定程度降低了电厂的不必要消耗,提高了经济效率。
中国电建集团四川工程有限公司四川成都 610000摘要:针对火电发电厂而言,汽轮机组在其生产运营中发挥着关键作用,而真空度偏低是运行中最为常见的问题,会直接影响汽轮机的反动度、轴向推力等,最终提高了机组的能源消耗,降低了经济性。
基于此,本文主要就火力发电厂汽轮机凝汽器真空度低原因进行了研究、分析,并根据实际情况提出针对性的改善措施,要其能够为相关人员提供一些有价值的参考。
关键词:火力发电厂;低真空度;原因;措施1、简述火力发电厂汽轮机组在活力发电厂的生产运营过程中,汽轮机组的工质为蒸汽,主要是指将热能转为机械能力来供应发电机发电,其具有稳定性高、自动化、使用寿命长等特点,在实际应用中发生发生运行事故的几率较低,且日常不需要频繁的进行检修,可连续的进行运行,加之对燃料的使用要求也较低,这就在一定程度降低了电厂的不必要消耗,提高了经济效率。
2、火力发电厂汽轮机凝汽器真空度低原因分析(1)在运行过程中,如若汽轮机循环水进水压力较低,且水温较高的话,受循环水量不足因素的影响,就会促使汽轮机真空持续下降,最终引发真空低情况的出现。
同时,如若凝汽器进水口和出水口的温度存在差异的差异,就会在一定程度上阻碍循环水系统的进口,引发滤网阻塞,亦或是用水水源位过低等现象的出现,造成汽轮机循环水量无法达到相关标准,影响了水轮机的正常运行 [1]。
(2)当机组的负压系统漏入空气后,就会直接指导汽轮机真空降低,这主要与低压轴封压力偏低、气缸的安全门、抽气管路、入孔门等为进行紧密的连接等有直接关系。
值得注意的是,这些问题虽然不属于技术难题,但实际运行过程中受各种因素的影响,就极有可能发生,对此相关工作人员就需重视这类问题,凝提出针对性的防范措施,以避免真空低现象的出现。
汽轮机真空偏低原因及提高真空的措施

汽轮机真空偏低原因及提高真空的措施1、概述汽轮机凝汽器真空状况不但影响机组运行的经济性,往往还限制机组出力。
例如125MW汽轮机组,当其他运行条件不变,如真空由96KPa降低到93KPa,则耗煤也要增加12.54Kg/Kwh;又如200MW汽轮机组当真空由96KPa降低到93KPa时,则耗煤也要增加12.54Kg/Kwh。
由此看出,在火力发电厂中,应把汽轮机凝汽器真空问题作为重要的节能方式作为研究。
根据各厂的具体情况,制定出提高真空的确实可行措施,以保证机组的安全经济运行。
2、汽轮机凝汽器真空偏低的主要原因汽轮机凝汽器系统的真空问题与热力系统的设计合理与否、制造安装、运行维护和检测的质量等多种因素有关,必须根据每台机组的具体情况进行具体分析。
汽轮机凝汽器真空偏低的主要原因有:1.汽轮机真空系统严密性差,对大型凝汽器的真空系统,其漏入的空气量一般不应超过12Kg/h—15Kg/h。
有的机组运行中,实际漏入的空气量远远超过这个数值,竟达到40Kg/h,升至更大,对汽轮机组的真空影响很大。
电力部部颁标准规定,汽轮机真空下降速度平均每分钟不大于266Pa/min—399Pa/min。
然而,有许多机组在做严密性实验时,其真空下降速度大大超过这个规定,有的竟达1000Pa/min—2000Pa/min,有的国产200MW机组,真空下降速度达到了2700Pa/min—4000Pa/min,还有的个别机组,根本无法做真空严密性实验,这说明真空系统漏气太大。
对200MW汽轮机组,当真空系统每漏入11Kg空气时,则真空度要下降1%。
漏空的主要部位有:低压汽缸两端汽封及低压汽缸的接合面,中低压汽缸之间连接通道的法兰连接处,低压汽缸排气管与凝汽器喉部联接焊缝,处于负压状态下工作的有关阀门、法兰等处。
2.设计考虑不周或循环水泵选择不当。
循环水泵出力小,使实际通过凝汽器的冷却水量远远小于热力计算的规定,从而影响真空。
一般凝汽器的冷却倍率m应为50—60,对大型凝汽器,该冷却倍率还要适当大些。
汽轮机凝汽器真空低故障的分析与排除

汽轮机凝汽器真空低故障的分析与排除摘要:凝汽器是凝汽式汽轮机的重要组成部分。
凝汽器与冷却水系统、抽气器、凝结水泵等组成凝汽设备,用以在汽轮机排汽口建立并维持要求的真空;将排汽凝结成水,供往锅炉给水系统。
从而提高了整个装置的热效率及水的重复利用。
而汽轮机凝汽器运行中的主要监视项目是冷凝器真空度。
凝汽器真空对汽轮机运行经济性影响较大,如其它条件不变,真空度每变化1%,汽轮机的汽耗率平均要变化1~2%。
为此,正常运行中应尽可能地使凝汽器在经济真空下工作,真空过高将导致排汽缸温度过低,过冷度增加对汽轮机也是不利的,真空过低除影响机组经济性外,还会威胁机组的安全。
关键词:凝汽器;真空一、凝汽器应安装有准确的检测仪表以便判断问题为了能及时而准确地判断凝汽系统存在的问题,对凝汽系统监视仪表的装置应给予足够重视。
凝汽器应装有真空表,测点应接近自动排汽阀的地方,并应注意校正其零点。
凝汽器喉部、热井、冷却水进/出口处应装设温度计。
热井应装设液位指示器,根据需要还可以装设凝结水高、低液位报警器或(和)液位自动调节器。
抽气器应装设压力表、温度计。
二、凝汽器真空低故障原因分析及解决方法2.1. 冷却水中断冷却水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示快速回零;冷却水泵出水口侧压力急剧降落;冷却塔喷水池无水喷出。
冷却水中断时,应迅速解除汽轮机负荷,以备用水源向冷凝器供水。
并注意当真空降低到允许低限值时进行故障停机。
由于冷却水中断使凝汽器超过正常温度时,应当停机并关闭冷却水入口门,一般应等到凝汽器冷却到50℃左右时,再往凝汽器送冷却水,否则将急剧冷却凝汽器,造成冷凝管胀口松漏。
2.2. 冷却水量不足主要特征是:真空逐步降落;冷却水出口和入口温度差增大。
由于引起冷却水量不足的原因不同,还有其不同的特征,因此,可根据这些特征去分析判断故障之所在,并加以解决。
①若此时凝汽器中的流体阻力增大(表现为冷却水进出口压差增大,冷却水泵出口和凝汽器进口冷却水压均增高),喷水池喷水高度降低,则可断定是凝汽器内管板堵塞。
B#汽轮机真空度低的原因分析及对策

B#汽轮机真空度低的原因分析及对策摘要:汽轮机凝汽器真空是空压机组重要的监视参数之一,真空的变化对汽轮机安全、经济运行有较大影响。
我空分装置B#汽轮机凝汽器真空度低制约了装置产量,我车间从历史数据分析、现场工艺调查、设备改造等方面着手进行改善和优化,取得了显著效果。
关键词:汽轮机;凝汽器;真空度;负荷。
1 问题描述我车间有两套产量和规格一致的生产装置,其中空压机组的动力源是汽轮机。
在同样的气温和工况下,A#装置的真空度在65-75Kpa之间,而B#装置的真空度在51-60Kpa之间,接近装置真空报警值-50Kpa,汽轮机凝汽器排气温度夏季最高达曾到73℃,需长期监控运行,导致空压机不能满负荷运行,极端工况下汽轮机凝汽器真空接近联锁值-40Kpa,需要装置停车对凝汽器进行反冲洗,增加装置检修次数,影响产品产量及后系统生产,故需要提高B#汽轮机凝汽器真空度。
2 原因分析2.1 循环水系统检查我界区循环水由万邦达车间提供,设计有6台循环水泵,5台运行另一台循环水泵备用。
每台循环水泵的设计流量为15000m³/h,设计压力为0.4Mpa-0.55Mpa。
经现场检查循环水泵电流及压力正常,DCS画面显示外供循环水外供流量在68000m³/h-73000m³/h之间,外供循环水压力在0.43-0.45左右,满足设计要求。
但对比A#B#装置凝汽器循环水上回水温差,在相同工况下A#装置凝汽器循环水上回水温差小于15℃,B#装置凝汽器循环水上回水温差温差则最高达到19℃,仔细对比两套循环水上水情况,发现A#装置凝汽器循环水上水压力为0.45Mpa,B#装置凝汽器循环水上水压力为0.40Mpa,经现场排查发现A#B#装置凝汽器循环水共用一条循环水管线,B#凝汽器处于循环水管线末端,由于供水线路长,压降大,B#装置凝汽器进水压较低,虽符合设计要求但压力低流速慢换热效果差。
同时循环水管线末端夹带杂物过多,在凝汽器反冲洗过程中曾多次冲洗出凉水塔填料等杂物。
汽轮机凝汽器真空下降的原因分析及处理

故障维修—226—汽轮机凝汽器真空下降的原因分析及处理孙 剑(内蒙古京能双欣发电有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 016014)引言由于内部机械损耗和非标准运行的影响,蒸汽轮机的冷凝器经历了不同程度的真空降落。
真空下降对电源系统的危害性非常的大,一方面,真空下降会消耗一定量的热能,从而影响电力系统的发电效率;另一方面,真空度的降低损害了整个单元的操作,因此,有效的解决此问题尤为重要,因为从经济和安全角度来看都存在一些问题。
1、概况该公司的甲醇工厂具有三套空气分离器,其中第一种用于空气分离的空分配箱类型KDONAr30000 / 16160/930由杭州EHNKS40 / 50/20型旋转蒸汽轮机提供动力。
自2007年以来,运行状况一直比较良好,保证了空气分离装置的正常运行。
在下文中,对甲醇工厂中第一套空气分离装置中冷凝器挡板掉落引起的真空下降进行分析,介绍处理方案。
2、凝汽器真空下降的危害冷凝器内部的真空度如果下降,则蒸汽输出能力将会随之降低,如果设备上的负载不变,则蒸汽流量将变大,增加的蒸汽流量将使叶片产生过载。
真空下降,会使机组轴向推力增大,机组轴向位移增大,严重时会造成推力瓦过负荷磨损。
随着真空度的降低,装置的轴向推力会变大,并且机器的轴向位移增加,在严重的情况下,这可能导致推力垫圈过载和磨损。
降低真空度会升高低压缸中废气的温度,从而又升高低压缸的温度,从而导致低压缸和低压转子的热膨胀和热变形增加,结果就会导致低压缸的中心线改变,单元的振动增加,并且低压降扩展,还容易减少或消除低压缸的动态和静态间隙,从而导致静态和动态摩擦事故。
真空降低,循环水入口和出口的温度会上升,这将增加冷凝器铜管的温度。
由于传热系数以及铜、钢的膨胀系数不同,冷凝器铜管的膨胀会减弱,最终导致冷凝器泄漏,温度升高时可能不会流动,但温度降低时会流动。
当真空度发神降落的时候,低压缸末级叶片的体积流量大大减少,末级叶片的设计条件明显偏离,该激振力不会与刀片或刀片组产生共振,但是很容易损坏刀片并引起安全事故。
关于火电厂汽轮机真空降低的原因分析及处理措施

关于火电厂汽轮机真空降低的原因分析及处理措施摘要:随着国家经济发展的逐步加快,国内电厂数量、规模不断增加,对生产、生活贡献较大,但在火电厂运行时,经常会因汽轮机漏空,降低机组热效率,因此在机组运行中,要对其进行细致研究、分析,基于此,本文重点分析了汽轮机真空降低产生的影响,细致阐述了相关的原因,以及相应的处理措施,供参考。
关键词:火电厂;汽轮机;真空降低引言:火电厂在处于正常运行时,如果汽轮机的真空程度降低,便会对机组的运转情况产生严重干扰,导致经济性降低,甚至发生人员伤亡情况。
与此同时,在工作开展中,能够产生真空度将低的原因种类较多,因此,操作中要对其加大巡检,及时排查问题出现的原因,并对其进行有效解决。
一、汽轮机真空降低产生的影响(一)凝水系统火电厂汽轮机在出现真空降低的情况时,其在排出汽体温度升高,使凝汽器的膨胀情况产生改变,导致管束、管板之间的接口处出现不同程度的膨胀现象,这必然会对其密封效果产生影响。
与此同时,还可能出现汽轮机后轴承箱抬高,产生不需要的振动情况,对机组的安全稳定运行造成了严重影响[1]。
(二)运行功率汽轮机在真空降低时,由于其中背压数值的升高,在进汽的数量、效率不发生变化的基础上,导致工作成效大幅降低。
如果汽轮机在正常工作中,突然产生了真空降低的情况,便会导致中间各级前、后的压力大幅提升,使内部的相应焓降降低,并对运行的功率造成了影响。
从机组的末级、次末级角度上进行分析,真空程度的降低,还会使蒸汽流动速度大幅、快速的下降,并对其中的转子旋转工作产生阻力,从而影响其中的功率情况。
二、汽轮机真空降低的原因分析(一)真空泵因素汽轮机运行的过程中,通过对真空泵进行合理使用,能在一定程度上保障机组的正常运行,一旦发生故障问题,便会产生真空将低的情况。
正常情况下,产生该情况的因素主要存在以下几个方面:一,冷却器中水量不充足,相应的蒸汽不能第一时间完成凝结,及时进入热井内,同时,喷嘴在高负荷运行,工作效率会大幅降低,促使内部产生无法在规定时间中凝结的情况,并进入到相应的设备内部;二,汽轮机中的冷却器内部管道密封未达到相应标准,在使用中出现断裂情况,使其中的凝结水出现流失,如果冷却器中的水进入出口位置,并且出现堵塞情况,便会对正常运行产生干扰;三,在冷却器中的换热管发生破裂、堵塞的情况时,还会产生大量的水进入到真空泵内,最后从排气孔洞喷出。
汽轮机真空降低的原因分析及处理

汽轮机真空降低的原因分析及处理摘要:在火电厂汽轮机运行中真空系统的严密性是影响机组稳定运行的关键。
导致凝汽器真空度不足的原因有很多这不仅对电厂的经济效益有着一定的影响,还存在着一定的安全隐患,因此我们在对汽轮机低真空运行的原因进行分析从而采用相关对策来对其进行处理以确保汽轮机组的正常运行。
关键词:汽轮机;凝汽器;凝汽器真空;真空下降当前我国火电行业发展的过程中,汽轮机在运行的过程中都存在着低真空运行的问题这不仅对汽轮机组的安全运行有着极其严重的影响还降低了火电厂汽轮机运行的热经济性使得火电厂发电的成本增加。
因此我们就要对火电厂汽轮机组低真空运行的原因进行分析从而采用相关的对策来对其进行处理以确保汽轮机的正常运行,满足当前我国火力发电行业发展的相关要求。
1汽轮机运行过程中真空下降的原因有很多原因都会造成机组真空下降,总体上来说,主要是因为循环水(环境)温度高、凝汽器铜管内结垢、疏水系统不严密、轴封压力过低、真空系统不严密、真空泵故障等。
1.1循环水系统的影响在机组正常工作过程中,真空直接受到环境温度与循环水入口温度、循环水流量的影响。
在自然通风冷却塔机组中,循环水温度还受到冷却塔的冷却效果的影响,幅高是用来评价冷水塔冷却效果的指标。
冷水塔的冷却效果越好,则对循环水温度的影响就越明显。
循环水温度还直接受到季节环境温度的影响。
在大部分地区,夏季环境温度较高,循环水入口温度就越高,真空低;冬季环境温度较低,循环水入口温度就越低,真空变高。
对于空冷机组来说,空冷岛会受到气温和风速的影响。
当周围的温度较高,风速较低时,空冷岛的传热效率将会降低。
当循环水系统发生故障时,会造成循环水水量减少甚至断流,真空会快速下降,极大的威胁机组运行安全。
在日常运行过程中,凝汽器水侧可能会积聚空气,增大热阻,使得凝汽器的铜管传热效果变差,使真空降低。
与间接空冷机组相比,采用自然通风冷却塔的机组水质较差,更容易使凝汽器铜管内产生污垢,污垢附着于凝汽器铜管内,也会使得传热热阻增大,影响凝汽器的换热效率,也会造成真空的降低。
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火电厂汽轮机凝汽器真空低原因分析及措施【摘要】本文结合某工程主要针对真空度下降对汽轮机运行的影响和汽轮机组低真空度保护的不同形式以及汽轮机凝汽器真空度下降时的处理方法进行简要分析,仅供参考。
【关键词】汽轮机组;真空度低;措施一、工程概况某火电厂汽轮机是引进西门子技术生产的660MW超超临界汽轮机。
一次并网带负荷100MW后,由于真空系统存在漏点,真空度下降至88kPa(绝对压力13kPa),机组跳闸,经检查为凝汽器压力高保护动作。
在汽轮机正常运行中,凝汽器真空度降低对其产生许多不利影响,因此所有火力发电机组都设置了低真空度跳机保护,以保护汽轮机和凝汽器的设备安全。
传统的低真空度保护一般是当真空度低于某一定值(一般为73kPa)后直接动作停机(简称保护一),但该超超临界大型机组除设置了定值的低真空度保护,还增设了变定值的低真空度延时保护。
其保护定值又分为两种类型:一类是和负荷率成一定关系,另一类是由中低压连通管压力根据一定的函数关系算出。
二、凝汽器真空形成的原理凝汽器内布置了很多冷却水管,循环水源源不断地在冷却水管内流过,这时汽轮机低压缸排汽进入凝汽器的蒸汽遇冷立刻凝结成水,放出的汽化潜热被冷却水带走,使凝汽器内的蒸汽接近冷却水温度。
由于蒸汽的饱和压力与其饱和温度是相对应的,当排汽被凝结成水后其比容急剧缩小,体积也大为缩小,使凝汽器内形成高度真空,再利用抽气器不断地将凝汽器内的空气及其它不凝结的气体抽走,以维持凝汽器的真空。
三、真空度下降对汽轮机运行的影响1、对汽缸膨胀的影响低真空度运行时背压升高,排汽温度升高,汽缸膨胀量增大,改变了通流部分的动静间隙。
静子以低压缸中心为零点向前膨胀,转子以推力轴承为零点向后延伸,由于温度变化不大,动静间隙变化不致于产生摩擦和振动。
汽缸和凝汽器的膨胀因排汽温度的升高而增大。
汽缸与转子的相对膨胀引起通流部分动静间隙改变,在热应力作用下发生变形,造成接合面连接螺栓松动或变形,甚至造成机组剧烈振动,破坏接合面的严密性。
凝汽器膨胀会使汽轮机后轴承升高,破坏整个汽轮发电机组的轴向中心。
2、对推力轴承的影响汽轮机低真空度运行时,同样负荷下蒸汽流量增加,有调节级的机组会导致调节级过负荷运行,轴向推力也受到影响。
对于冲动式汽轮机,轴向推力随背压的增加而增大。
轴向推力增大引起推力轴承过负荷,轴瓦乌金温度升高,造成轴承的损坏。
3、对凝汽器的影响低真空度运行时,凝汽器的膨胀因排汽温度升高而增加;若膨胀量增加过多,可能会造成管束与管板的膨胀接口因膨胀不同而破坏密封性,影响凝汽器的换热效果,还会使汽轮机后轴承升高,影响汽轮发电机组对中,加大振动值,造成不必要的振动,影响机组的稳定性。
4、对末几级叶片的影响真空度下降使排汽的体积流量减小,对末几级叶片工作不利,尤其是随着汽轮机单机功率的增大,末级叶片长度也不断增长,叶顶薄而微弯,抗振性能减弱。
该660MW超超临界机组低压缸末级叶片长度为914.4mm,次末级叶片长度为556mm,在小体积流量工况下,末级动叶出口边受到水珠冲蚀,转子和静子被加热,末级叶片会产生脱流及旋流现象;同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,导致叶片颤振,损坏叶片,造成事故。
如果这时降负荷运行,会使得末几级叶片的体积流量进一步降低,运行工况进一步恶化。
图1为汽轮机末级叶片(叶片高径比θ=2.5,级的相对体积流量Gv2=0.14时的工况)的流线图,图2为汽轮机末级叶片的动应力图。
从图中可以看出,在容积流量下降时,产生的脱流和旋流,以及动应力快速增大的情况。
从以上分析可以看出:低真空度对汽轮机的安全可靠运行有许多不利影响,设置低真空度保护是完全必要的。
四、汽轮机组低真空度保护的不同形式1、三种低真空度保护定值法该660MW和1000MW的超超临界四缸四排汽凝汽式汽轮机采用节流调节,无调节级,为反动式汽轮机。
低压外缸由2个端板、2个侧板和1个上盖组成。
外缸与轴承座分离,直接坐落在凝汽器上。
低压内缸通过其前后各2个猫爪,搭在前后2个轴承座上,支撑整个内缸、持环及静叶的重力;并以推拉装置与中压外缸相连,以保证动静间隙。
对于无调节级、低压内缸落地支撑的汽轮机,真空度下降引起体积流量变小对低压缸末几级叶片的安全性影响较大。
另一类同级别汽轮机基本是喷嘴调节,有调节级,低压缸的内外缸都和凝汽器连接。
对于带有调节级、低压缸的内外缸都和凝汽器连接的汽轮机,真空度下降对调节级过负荷和低压缸膨胀影响较大,从而影响机组运行。
因此传统的喷嘴调节有调节级,低压缸的内外缸和凝汽器连接的汽轮机组低真空度保护采用保护一。
该超超临界四缸四排汽凝汽式汽轮机,其低真空度保护的设置除了在凝汽器绝对压力高于30kPa时动作停机,还增设了根据中低压连通管压力计算的变定值的延时300s动作停机(累积运行时间不超过300min)的低真空度保护(简称保护二)。
该类型机组增加设置的变定值低真空度延时保护还有一类定值是和负荷率成一定关系的(简称保护三)。
图3是该定值和负荷的变化曲线。
保护一中真空度下降时降负荷处理的方法并不合理;保护三应该比保护二更加妥当,主要考虑到在机组低负荷时汽轮机旁路可能开启。
因此低压缸进汽压力并不一定和负荷成比例关系,取中低压连通管压力更能反映低压缸的运行工况。
图4、图5分别为某电厂低真空度保护定值与中低压连通管压力的对应曲线和保护联锁逻辑图。
2、增设变定值保护的理由保护二和保护三中增设变定值保护,其理由有以下几点:真空度下降,低压缸的排汽体积流量减小,末几级叶片工作环境恶化。
末级叶片会产生脱流及旋流,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,引起颤振,损坏叶片,造成事故。
如果负荷降低,会使得排汽体积流量进一步减小,因此低负荷下凝汽器压力保护定值可以有所降低,是为了更安全地保护低压缸末几级叶片;由于该类型汽轮机组采用节流调节,无调节级,所以不存在第一级过负荷的情况;该类型汽轮机低压缸内、外缸分开,内缸采用落地轴承型式支撑在轴承座上,外缸和凝汽器连接,所以真空度下降、排汽温度升高对引起低压缸的膨胀变形在一定限度内;在小体积流量工况下,末几级会进入鼓风工况,加热叶片;还会引起水珠冲蚀,同样增加了不安全因素。
通过以上分析可以看出:对于不同类型的汽轮机组,真空度下降时需要优先考虑的问题不能完全等同,处理方法也应有所区别。
五、提高汽轮机凝汽器真空度的措施探讨1、重视凝汽器真空度降低预防管理由于真空下降成因复杂,事故较多,故为防患于未然,建议工作人员对其加强日常管理,重点做好下述几点:结合实际条件增强抽气器的综合性能,提高抽气器、凝结水泵等设备装置的维护水平;加强汽水、水封等装置运行状况的监视分析,以免因封头漏水或设备损坏发生空气泄露;选用安全可靠的轴封,以便提高凝汽器水位和供汽压力的自动化和标准化,并加强监视,准确调整阀门动作;定期检测凝汽器严密性,以及对铜管中的硫酸亚铁进行补膜,并装设杀菌灭藻设备防止铜管内壁发生微生物蔓延;若凝结水硬度不高,且水质与要求不符,可将一定的锯木屑假期吸入口水中用于应急等。
2、采取有效措施提高凝汽器真空度一方面是对于真空下降缓慢的凝汽器,可根据实际情况加以针对性处理,如及时开启运行泵出口阀门,或立即关紧备用泵出口门,或及时排净管存空气,或水侧清扫、反冲洗管板等,有利于提高凝汽器的真空度;若是由凝汽器水位升高引起的真空下降,应分别采样化验凝汽器水质,结合查漏堵管和检查高低加疏水,以便对症下药,如立即关闭备用泵出口、停止故障泵运行等[3];若为气密性问题导致的真空下降,则可借助烛焰法定位故障点然后予以补救。
另一方面是对于真空下降急剧的凝汽器,除了时刻准备停机外,还应采取必要的处理措施,如若循环水泵出现异常,应马上启动另一台;若凝结水泵出现故障,应马上投运备用泵等等,唯有如此,才能抑制凝汽器真空继续下降,并待妥善处理后逐步回升。
此外,还可根据实际情况对真空下降的凝汽器进行恢复处理,通常当其实际真空值比正常值低约 3.99kpa时,可启动备用设备用于恢复真空;若真空值低于85.2kpa且30mim内不能恢复时,建议采取减负荷操作,必要时可减至0。
3、对凝汽器真空系统加以适当改进为更直观的了解汽轮机凝汽器真空度提高的措施和效果,在此以某热电厂#1汽轮机组为例,就其凝汽器真空问题加以探讨。
已知该汽轮机组中的凝汽器真空均值为-0.082MPa,最低时达到了-0.078MPa,而排汽最高温度则为45℃,这无疑对机组的正常运行构成了威胁。
经汽机检修人员全面检修后发现,射水抽气系统虽然基本正常,但在夏季等温度较高的情况下抽气能力和效率会有所降低;而沿用的冷却塔补充生水结合排放热水的降温方式既限制了排污量,也弱化了降温效果,故影响了凝汽器的真空度;此外因长期未清洁凝汽器,致使部分管道脏污堵塞、不严密,降低了其换热效率等,而这些或多或少与凝汽器真空下降有关。
因此在了解问题原因后,采取了一系列措施用于提高凝汽器真空度。
其中针对循环水管道的改进,即将三通增设于#1机组中凝汽器的上塔与排污管道连接位置,结合DN200阀门用于隔断热网管道,同时在#1循环泵进口位置增设一条管道(Φ133)用于连接工业回收水流和循环水,以便发挥补充水的作用,经测试其水温为28℃左右与凝汽器运行要求相符;为有效降低水温,还在循环水甲侧出口增设了另一条管道,并选用DN100和DN65替代原有的DN80和DN50排污管道出口及其阀门,用于增大排水量,使其顺利进入排污井;针对凝汽器铜管,不仅借助打压机对其进行了清洗处理,还分别在甲乙两侧位置的进口管安装了DN200阀门,以期便于后续的反冲洗操作。
完成上述技术改造后,凝汽器真空度逐渐达到了-0.083MPa以上,汽轮机组的运行效益也得到了显著提高。
六、结束语影响机组凝汽器真空下降的原因复杂多样,造成的结果却大致相同,只要我们在运行中注意积累经验,认真分析,有针对性的进行排查,就能保证机组在最佳真空状态下运行,保证机组安全稳定、经济节能运行。
参考文献:[1]郑文永,滕显明,韩伟.影响凝汽式汽轮机真空度因素分析[J].现代商贸工业,2014,05:194.[2]唐永红.汽轮机真空度低原因分析及解决措施[J].宁波节能,2014,02:41-43.[3]罗庆.影响汽轮机凝汽器真空的原因分析[J].科技传播,2014,08:123-124.[4]于忠平,胥建群,杨春霞,乔林,司徒有功,刘卫.凝汽式汽轮机低真空度保护的探讨[J].发电设备,2014,05:320-322.。