环冷机新型密封简介

合集下载

一种新型鼓风环冷机密封装置的设计与应用[1]

一种新型鼓风环冷机密封装置的设计与应用[1]

一种新型鼓风环冷机密封装置的设计与应用张永中 汪崇问 曹建民(马鞍山钢铁股份有限公司)摘 要 介绍了马钢第一炼铁总厂3#鼓风环冷机原密封装置存在的问题,指出了密封装置改造的必要性,基于结构性改造的定位,叙述了一种新型密封装置的设计、开发及其在马钢第一炼铁总厂3#鼓风环冷机上的应用效果。

关键词 鼓风环冷机 密封装置 新型 改造 应用效果The D esign and A pplication of a New type S ealing Device for C irculative Cooling BlowerZhang Yongzhong Wang C hongwen C ao Jianmin(Maans han Ir on&Steel C o.Ltd.)Abstract Problem s existi ng i n the sealing devi ce of the N o.3circulative cooli ng blower o Masteel s No.1Iron G r oup are introduced and the necessity of revam ping the devi ce is pointed out.The design,developm ent and application results in the No.3blower of a new sealing device are presented.Key words circulative cooling blower sealing device new type revampi ng applicati on results0 前言马钢第一炼铁总厂3#烧结机在经历取消热筛、延长本体等大规模的技术改造之后,有效抽风面积由75m2扩展到105m2,工艺装备、技术水准等都得到较大幅度的提升。

烧结环冷密封

烧结环冷密封

烧结环冷密封主要应用于烧结矿的冷却过程中,以减少粉尘污染和提高能效。

在实际操作中,例如天铁第一炼铁厂新一烧烧结矿冷却系统就采用了双层结构的台车、新型的环形密封槽装置、端部密封等技术。

此外,动态自平衡卸料、全密封及保温等技术也被广泛应用,这些技术可以有效增加通风面积,降低冷却风机电耗,增加余热发电量。

中国中冶北方自主研发的多功能高效烧结环冷机则对框架结构、台车型式、上下密封、温度控制、卸料系统、配风、余热收集等方面进行了全面升级和创新。

而由中国中冶所属中冶长天国际工程有限责任公司自主研发的“LSCC550液密封环冷机的研制”研究成果,是一次在烧结矿冷却技术及装备上的重大突破。

另外,实施环冷低温段密封,可以消除粉尘污染,实现绿色烧结。

在环冷台车运行时,含尘气流向四周扩散,有一部分含尘气流不能被环冷板矿除尘罩捕捉,此时可以通过采用百叶窗+冲孔板”优化结构来提高改造效果,使得外部进入的气流带着扬起的含尘气流被吸入除尘系统,达到快速降尘的目的。

烧结环冷机水密封改造

烧结环冷机水密封改造

烧结环冷机水密封改造
烧结环冷机(也称为煤气烧结环冷机)是一种常用的冷却设备,用于冷却高温煤气或气体。

其水密封系统主要用于防止煤气泄漏。

要进行烧结环冷机水密封改造,可以考虑以下方法:
1. 安装水密封装置:在冷却机械密封处添加水密封装置,用以隔离煤气和环境空气,防止泄漏。

水密封装置可以是一个水封罩或水封室。

2. 定期检查和维护:对水密封装置进行定期检查和维护,确保其良好运行。

检查应包括水封罩或水封室的漏水情况,密封装置的密封性能等。

3. 加强密封材料选择:选择耐高温、耐腐蚀的密封材料,以确保水密封系统的耐久性和可靠性。

可以考虑使用特殊的密封材料,如聚四氟乙烯(PTFE)、聚酰亚胺(PI)等。

4. 配置泄漏监测系统:安装泄漏监测系统,及时发现和报警煤气泄漏情况。

可以采用压差监测、气体监测和温度监测等方法。

需要注意的是,在进行烧结环冷机水密封改造时,应考虑维护设备的正常运行和系统的安全性。

最好在专业人士的指导下进行改造。

环冷机水密封原理

环冷机水密封原理

环冷机水密封原理一、环冷机概述环冷机是烧结工艺流程中的重要设备之一,主要作用是将热烧结矿冷却并输送至后续工序。

环冷机的主体结构包括回转体、传动装置、支撑装置和密封装置等部分。

其中,密封装置是环冷机的重要组成部分,它的性能直接影响到环冷机的运行效果和稳定性。

二、环冷机水密封原理简介环冷机的密封主要采用水密封方式,其原理是通过水的压力和自重,使水在环冷机的中空轴和端盖之间形成水封,以阻止热烧结矿的粉尘外泄和外界空气的进入。

水密封具有结构简单、维护方便、使用寿命长等优点。

三、环冷机水密封装置的结构和工作原理环冷机水密封装置主要由供水管、溢流管、密封槽、回水管等部分组成。

1. 供水管:供水管将水引入环冷机的中空轴,为水密封提供水源。

供水管一般安装在回转体的一侧,通过快速接头与中空轴连接。

2. 溢流管:溢流管位于密封槽上方,主要作用是调节水位。

当水位过高时,水会通过溢流管排出,保证密封槽内的水封压力稳定。

溢流管一般安装在回转体的上方,可随回转体一起转动。

3. 密封槽:密封槽是形成水封的主要部分,一般镶嵌在环冷机的端盖和中空轴之间的间隙内。

密封槽的形状和尺寸根据环冷机的实际需求而定,通常为矩形或圆形。

密封槽内安装有耐磨材料制成的密封板,以减小水封的磨损。

4. 回水管:回水管将密封槽内的水引回水箱,进行循环利用。

回水管一般固定在环冷机的支架上,与水箱连接。

在工作过程中,水通过供水管进入中空轴,在密封槽内形成水封。

由于水的自重和压力作用,水封能够有效地阻止粉尘外泄和外界空气的进入。

同时,溢流管可以调节水位,保持水封压力稳定。

回水管则将使用过的水引回水箱,进行循环利用。

四、环冷机水密封的维护和保养为了确保环冷机水密封的正常运行和使用寿命,需要进行定期的维护和保养。

主要包括以下几点:1. 检查供水管、溢流管、回水管等是否有泄漏或堵塞现象,如有异常应及时处理。

2. 定期检查密封槽内的耐磨材料状况,如有磨损应及时更换。

新型液密封环冷机设计研究

新型液密封环冷机设计研究

新型液密封环冷机设计研究本文深入分析现有环冷机发展现状及其存在的问题,进而对现有环冷机的密封结构、散料收集装置以及运动机构等进行了改进设计。

标签:环冷机;密封;烧结烧结矿的冷却过程是烧结矿生产工艺中的重要工序。

在保证烧结矿冷却效果的前提下,如何提高烧结矿余热回收利用率是人们关注的焦点问题[1]。

为了提高余热利用率,国内外学者不断改进烧结矿的冷却工艺[2]。

1 环冷机发展现状及存在的问题1.1 传统烧结环冷机传统烧结环冷机普遍存在的问题:(1)漏风率高,一般漏风率为3000,严重的高达5000,造成冷却效果不好和能源的巨大浪费;(2)故障率高,难以适应烧结厂高达97%-98%的作业率要求;(3)余热回收和余热发电效果差,不能满足精细化管理需求;(4)现场环境差,不能满足国家在环境保护方面口益严格的要求。

传统烧结环冷机对设备精度要求很高,而设备精度主要靠现场安装来保证,因此对安装质量要求极高。

许多环冷机故障率高是由于安装精度不足造成的,如三轨与回转部分不同心,圆度没有达到设计要求等。

设备带病工作又会引起附加荷载增大,进而导致水平轨道窜轨,车轮、曲轨磨损严重以及台车掉道等问题。

在设备制造和安装过程中,对应力消除不良也会引起设备变形,使设备精度降低,如回转框架采用H型钢现场组装并焊接成多边形结构,现场组焊时产生大量焊接应力,应力释放时就会造成设备变形。

密封部分均为结构件,制造厂容易出现重视程度不够,制造精度不足,应力消除不彻底的问题,进而引起设备在使用过程中变形,密封支架接缝处钢板出现高低差等问题,最终导致橡胶板撕裂、漏风、烧结矿冷却不充分而烧皮带等故障出现。

此外,传统环冷机的回转框架刚度相对较小,设备运行一段时间后也容易产生变形,设备的精度下降,进而因框架不“圆”引起诸多的故障传统环冷机的工作原理是可行的,但其对制造和安装质量要求过高,且设备的强度和刚度不足,因此造成国内传统环冷机的应用效果普遍不好。

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术

烧结机、环冷机、带冷机柔性差压侧密封技术在钢铁生产中,烧结生产是重要的工序之一,它为高炉炼铁提供优质的原料。

现有烧结系统中烧结机台车位于烧结机风箱上方,烧结机台车上装满混合料后在风箱两侧的台车轨道上运行,经点火炉在混合料顶部点火,风箱在烧结机台车下部抽风,使混合料由烧结机台车的顶部向下烧结,为了使风箱达到良好的抽风效果,必须保证烧结机风箱与烧结机台车之间有可靠的密封,不产生漏风或产生的漏风尽可能少。

减少烧结漏风是烧结设计及生产维护中的重点和难点,由于台车与台车之间以及台车与风箱之间的存在间隙,漏风严重,甚至达50%以上,不但浪费能源、形成噪声污染环境,而且限制着烧结生产效率的提高及影响产品质量。

传统的烧结机台车与烧结风箱的密封多数采用设置于台车底部的弹性游板与设置于风箱两侧的滑道相接触的方式来进行台车两侧的密封,游板-滑道式密封的接触面大多数是平板式的,依靠游板上方弹簧的压力,使上下两个平面在相对滑动时相互接触实现密封,在使用过程中,为了减少弹性游板与滑道之间的摩擦阻力,一般在固定滑道上设油槽,由电动干油泵进行不间断的注入耐高温黄油,由于风箱所处环境温度高,容易造成加注的黄油脱水变干,不利于黄油的加注及滑道的润滑,而且在烧结机台车运行过程中,烧结生料及熟料又很容易粘接在弹性滑道上,使弹性滑道发生研磨、损伤,出现漏风间隙,造成大量的漏风,使烧结风机的无效功率增大,并容易造成烧结时间延长,甚至烧结成品率降低,烧结产量下降。

同时由于滑道密封采用硬密封的形式,在推车机或链带机运行过程中,增加了运行阻力,更加快了弹性滑道的磨损,助长了漏风的可能性。

由于其漏风问题无法解决,因此传统的烧结只有加大烧结风机的抽风量来保证烧结产量,这样又造成了烧结电耗及运行成本、维护成本的成倍提高。

专利号为200420092970.9、名称为烧结机缝隙磁场密封装置的实用新型专利公开了一种利用磁性液体密封介质实现烧结机台车与风箱间间隙密封的密封装置,在台车两侧的挡板上设置由导磁的铁磁材料制成的移动挡板,风箱上设置装有由不导磁的顺磁材料制成的固定挡板的固定台架,固定挡板与移动挡板间形成的磁场缝隙中充填有磁性液体,密封磁性液体介质实现台车与风箱间动态密封的效果。

科技成果——环冷机液密封技术

科技成果——环冷机液密封技术

科技成果——环冷机液密封技术适用范围钢铁行业烧结工序烧结矿冷却行业现状我国现有烧结机1200余台,总面积约110000m2。

2011年,我国粗钢产量为6.83亿t,据此计算,冷却烧结矿所需电耗达到50亿kWh。

目前我国烧结矿冷却机绝大部分以鼓风冷却为主,以常温空气作为冷却介质,利用鼓风机的推动力,使常温空气持续穿过高温物料,并与其进行热交换,从而使高温物料快速冷却。

经过破碎后的热烧结矿,其温度约800℃,需将其冷却到150℃以下供后续流程使用。

目前国内外使用的环式冷却机主要采用橡胶件与环锥面接触密封,而环冷机的半径一般在10-40m之间,在制造及安装过程中,难以保证结构尺寸的精准,在长期运行过程中又不可避免地产生磨损和变形,导致密封效果下降,据统计,当前运行的环冷机漏风率平均为30%左右,导致配置的鼓风机装机容量偏大,且不利于冷却风余热利用。

目前该技术可实现节能量3万tce/a,减排约8万tCO2/a。

成果简介1、技术原理基于动密封机理、流体力学原理、气液两相动平衡密封原理,以及大型环状设备运动学和动力学,在高速气流的条件下,以水作密封介质构造液密封环冷机密封系统。

2、关键技术(1)气液两相动平衡密封技术;(2)热工过程仿真分析及优化技术;(3)环向气液密封技术;(4)高效气固传热技术;(5)气流均衡散料处理综合技术;(6)以台车为单元的复合静密封技术;(7)高温烟气循环区液体防汽化技术。

3、工艺流程环冷机液密封示意图1-双层台车,2-液密封环形风道设备,3-环形风道的环向密封装置,4-风机主要技术指标1、设备性能参数(1)有效冷却面积:180-720m2;(2)处理能力:360-1540t/h;(3)有效冷却时间:35-75min;(4)冷却矿温度低于120℃;(5)吨烧结矿冷却风量:2100-2400m3/h;(6)风机风压:4070-3648Pa。

2、技术指标总漏风率:<5%(其中:水密封漏风率约为0.5%;静密封漏风率<4.5%)。

烧结环冷机密封技术

烧结环冷机密封技术

2017年04月烧结环冷机密封技术宋立丽刘昕(北京硕人海泰能源科技有限公司,北京100120)摘要:烧结环冷机的漏风率直接影响着烧结矿的品质和烧结工艺节能降耗指标。

现有密封技术只是针对漏风问题的基本解决方案,难以从根本上降低环冷机的漏风率。

针对环冷机的漏风问题,本论文提出了柔磁性和钢刷密封的综合治理建议。

关键词:环冷机漏风;柔磁性;密封1背景烧结矿冷却是鼓风机通过风箱鼓吹冷却风或是循环风冷却烧结矿,烧结矿在环冷机上由进料700℃~800℃降低到100℃~200℃,同时烧结机冷却风温度上升到150~450℃。

我国烧结机漏风率大多数在50%-60%,国外烧结机漏风率已减少到30%。

烧结环冷机密封效果差,漏风严重,不仅降低了烧结矿的冷却效果,影响环冷机产量和质量;还增加了冷却风机电耗,增加运行成本;漏出的含粉尘气体污染周边环境。

余热利用是烧结节能的重要发展方向,我国大多数钢铁公司都具有烧结余热发电系统,烧结机漏风,严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量。

因此,烧结机漏风会严重影响烧结工艺生产和烧结余热的回收利用,在现实生产中要严格控制与降低。

2漏风原因分析与解决方案烧结环冷机是连续运动设备,台车与下部风箱存在着相对运动。

由于两者之间存在温度差和压力差,需要进行密封,以减少由压差和温差造成的空气流动而形成的漏风。

一般情况下,烧结环冷机的密封是将耐高温的橡胶板固定安装在台车的上下部或风室烟罩上,通过橡胶板与钢板之间的滑动,来对台车与风室和烟罩处的间隙进行密封。

(1)风室处密封板由于台车在运动中的上下左右窜动,并且在高温烟气作用下,造成橡胶密封板磨损变形严重,密封性较差,这种缺陷使环冷机漏风率达30%-40%,这不仅大幅度降低了烟气的再循环利用率,降低了循环烟气的温度,影响发电量,同时补充大量的外漏烟气,大幅增加循环风机的负荷,影响了余热烟气的利用,增加了电耗,对这些缺陷处理,必须等烧结工序有较长时间的停产,才能进行局部检修。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环冷机新型柔磁性密封简介
一、概述
能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础,能源使用效率的高低已成为一个部门、一个行业乃至一个国家技术进步的重要标志。

随着我国经济的快速发展和人口的不断增加,能源相对不足的矛盾已日显突出,开发可再生能源以及合理利用现有的宝贵能源将是我国今后如何确保经济可持续发展的关键所在。

钢铁生产企业是能源消耗大户,如何优化钢铁企业的用能,降低能源消耗,实现资源综合利用,走节约化的发展道路,已成为重要课题。

二、问题的提出
由于环冷机经常在高温、高粉尘的环境下运行,环冷机上出现了一些其他的问题:
1、冷却机密封效果差,漏风严重,降低了烧结矿的冷却效果。

2、由于漏风严重,增加了风机耗电量。

3、漏风处窜出的含粉尘气体污染周边环境。

4、台车底部漏风和烟罩处漏风严重影响到锅炉进口烟气温度,降低锅炉产汽量;
三、环型冷却机漏风的基本分析
1、现有的鼓风式环型冷却机底部密封采用橡胶密封,橡胶板采用耐磨橡胶,具有一的硬度与弹性,由于鼓风式冷却机长期在高温(由于增加余热发电系统,增大热辐射)、高粉尘的环境下运行,密封板出现漏风比较严重,现场原因主要有两种:㈠、温度过高烧毁或热辐射
时间长橡胶老化㈡、由于橡胶有一定的硬度,台车梁底部或块料碰撞导致橡胶板折断。

太钢环冷机底部密封
2、卸料后及平时运动过程中台车轮上的横梁与密封胶板接触不良,造成漏风。

太钢环冷机烟罩密封
3、为防止运动的台车拦板碰撞烟罩,拦板与烟罩之间留有一定的空间(如上图所示),从冷却机环型截面上来看,烟罩边沿距烧结矿有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,大量的冷风就会从以上两个空间进入,影响烟气中的热量,降低发电量。

四、环冷机漏风治理方案
以上几点漏风比较严重,为减少冷却机漏风带来的负面影响,需对冷却机进行必要的漏风治理。

我公司经过对国内外环冷机多年的研究总结,设计了一套新型密封系统,该系统采用耐磨金属材料代替橡胶材料,结构上做了新的改进,更适用于现场环境。

1、环冷机底部柔磁性密封+钢刷式动密封
底部柔磁性密封(参看下图2)可取代现有的底部橡胶板式密封(参看下图1),此系统包括下滑道磁性钢刷密封装置、上滑道弹性接触装置。

工作过程中,固定在冷却机上的上滑道弹性接触装置与下滑道磁性钢刷密封装置紧密接触,设备安装后,在磁性物质上散上精矿粉,柔磁层起密封作用,柔磁层外面为弹性钢刷,一可以起到密封作用,二防止精粉量减少。

由于考虑到冷却机台车可能出现的跑偏变形等情况,两个部分具有一定宽度,防止接触面漏风。

内侧动密封为铰链式钢刷,工作中,钢刷与内部斜摩擦板接触,形成密封。

当台车跑偏时,铰链可自动调节钢刷与斜摩擦板的距离。

原底部密封装置(图1)
底部柔磁性密封(图2)
底部柔磁性密封局部放大
改后的底部密封装置
2、台车横梁密封
车轮与横梁经过V字型卸料沟后,横梁逐渐接近台车体,为防止块料卡在中间,横梁与台车体之间具有一定的间隙,间隙靠一层橡胶板密封,由于环冷机特殊的卸料方式所限,我公司设计了柔磁性密封代替原橡胶结构。

3、烟罩密封
对于烟罩两侧密封,现有环冷机都存在这个问题,目前解决的方法有:采用耐热输送带或石棉布接触台车拦板,但耐热输送带经常会出现烧毁的现象,石棉布虽然耐高温效果较好,但使用一段时间后,老化断裂现象极为严重。

对于冷却机环型截面的漏风而言,大都厂家没有太好的方式。

我公司针对以上两点漏风,设计了一种带有韧性和弹
性的密封体,密封体采用高温钢刷。

烟罩两侧密封将高温钢刷与台车拦板接触,防止冷风的窜入。

而冷却机环型截面采取铰链式密封板配合高温钢刷的烟气隔板,当有小块烧结矿时,可从钢刷中穿过,当有大块烧结矿时,铰链式密封板抬起。

五、其他厂家采用新型密封效果
1、唐山国丰钢铁公司
首选一期170m²环冷机进行密封改造,新型密封改造范围包括底部密封、三角梁密封、烟罩密封。

改造前余热锅炉最高产汽量2012年4~9月份平均高压蒸汽产量吨矿58公斤,改造后2013年5月7日正式投入运行,开机后因受控烟和脱硫检修影响5月份矿产量227968吨,蒸汽量11955吨,吨矿产汽量52.4公斤。

6月份产量234727吨,产蒸汽16299吨,吨矿产汽量69.4公斤,同比提高19.6%,其中170一期产蒸汽9637吨、二期产蒸汽6663吨,单独一期吨矿产汽量82.1公斤,
比改造前增加产汽量41%。

改造前170m²一期环冷4台风机全开,改造后始终能够较以前同期生产多停一台风机。

经济效益
①、改造后,现场环境改善,噪音降低,粉尘减少。

②、目前国丰烧结余热发电系统环冷机风机装机功率为4x315KW。

通过对冷却机实施各项漏风治理技术,冷却机漏风率绝对降低30%以上,可以减少冷却风机开机台数,每台机每小时节电315 kwh,按照电价为0.5元/kwh、设备作业率95%计算,每年节约电费约131万元。

现场环境改善,噪音降低,粉尘减少。

③、烧结矿冷却效果提高,下游皮带寿命延长,皮带成本每年节约60万元。

④、原橡胶密封每次停机更换新橡胶,人工费及橡胶密封费用高。

新设计的密封系统能耐700度高温,寿命可达2年以上,减少了更换原橡胶密封的次数,提高系统作业率,节约维修费用和备件费用。

按寿命一年计算,采用新型密封后,可节约维修费用和备件费用40万/年左右。

⑤、随着漏风率的大幅度降低,余热回收废气温度升高70℃左右,发电效率提高15%以上,多增加发电量120万元。

2、凌源钢铁公司
在1#机上采新型环冷机柔磁性技术。

改造要点是在环冷机回转体与风箱之间、台车栏板(回转体)与烟罩之间、三角梁与回转体之间、台车栏板之间等主要漏风点采用柔磁性钢刷式密封。

1#烧结机年修后,环冷机密封效果便显现出来。

经过1年多的运
行情况来看,漏风率明显降低,余热发电锅炉入口烟气温度显著提高,发电量大幅度上升,见表1。

目前,小时发电量稳定在8500kWh,较原来提高了近3000kWh。

表1 1#环冷机改造前后及与2#环冷机密封效果对比
注:锅炉产汽量及发电量均为无补充蒸汽时的数值。

由表1可知:
(1)1#环冷机在使用柔磁性钢刷式密封后,密封稳定性明显提高,无需频繁更换密封材料,维修费用及工作量大大减少。

(2)漏风量减少25%以上,因而通过漏风处散发的粉尘含量也得到了有效控制,环冷机周围环境大大改观,烧结矿冷却效果也非常理想。

(3)环冷机余热废气温度提高近80℃,余热锅炉的产汽量、产汽压力均有大幅度提高,锅炉作业率提高近2.5倍。

经济效益分析
从投入产出的角度分析,此次改造取得较好效益,兹分析如下:
(1)目前1#烧结余热发电系统环冷机风机装机功率为4×710kW (280㎡环冷机),通过实施各项漏风治理技术,冷却机漏风率降低25%以上(这从汽轮发电机作业率就可看出),可减少环冷鼓风机开机数一台,280㎡环冷机每天节约用电量为:710×24=17040 kWh /d,按电价
0.60元/kWh、设备作业率97%计算,每年节约电费约为:17040×365×0.6×0.97≈3620000元。

(2)烧结矿冷却效果提高,下游皮带寿命延长。

240㎡烧结机成1、成3皮带设计寿命为3个月,环冷密封改造后,烧结矿冷却效果改善,皮带使用寿命可提高至4个月以上,按每条皮带20万元计算,每年至少节约成本100万元以上。

(3)原橡胶密封每月需停机更换一次,人工及材料费用高,新密封系统能耐700℃高温,寿命长达2年以上,减少了更换密封板的次数,提高了系统作业率,也节约了维修和备件费用。

按寿命一年计算,采用新型密封后,可节约维修和备件费用50万元。

(4)随着漏风率的大幅度降低,余热回收废气温度升高80℃左右,发电效率提高15%以上,按1#环冷机密封改造前后吨矿发电量增加约9kWh/t,280㎡环冷机年处理烧结矿250万t计,年增加发电效益:9kWh/t×0.60元×250万t≈1350万元
六、材料组成:
Q235板、角铁,NM400耐磨板,不锈钢丝,耐高温永磁铁。

七、业绩
凌源钢铁公司235m²、280m²环冷机
国丰钢铁公司170 m²×2环冷机、280m²×2环冷机
营口五矿235m²×2环冷机
唐山东海235m²×2环冷机
山东日照钢铁415 m²×2环冷机
天津钢管公司280 m²、415 m²环冷机,
九江钢铁280m²环冷机
秦皇岛新特科技有限公司。

相关文档
最新文档