昌马水库是甘肃省近年来修建的重点水利工程之一

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昌马水库是甘肃省近年来修建的重点水利工程之一。其右岸的导流泄洪洞全长425.3 m,洞身长296.3 m,设计洞径8 m,开挖洞径9.5~10 m,为圆形有压洞。工程于1997年12月施工开挖,1998年10月16日贯通。1998年10月27日在0+053~0+074段原竖井部位发生冒顶塌方,冒顶岩体厚28m,并引发洞内0+037~0+125段岩体产生2~1 5m不等的塌方。塌方总量约18 500 m3。

1塌方体洞顶工程地质条件

塌方体洞顶岩性为奥陶系中统凝灰质角砾岩、凝灰岩、凝灰质砂岩,洞顶基岩厚32~5 2 m,岩层扭曲剧烈,断裂发育,岩层走向与洞线夹角10°~30°。洞内地质编录11条断层、227条裂隙、9条岩脉。可归并为5组结构面,倾角30°~60°。这些结构面相互切割影响,对洞室岩体稳定构成严重威胁,是造成这次冒顶塌方的主要原因之一。见图1、图2。

2塌方体抢险与处理方案确定

塌方事故发生后,首先进行事故抢险处理。先从冒顶口回填虚渣、后用C15混凝土封固冒顶口,同时在洞内塌方体两端围砌砖墙至洞顶,以控制塌方体蔓延扩大。而对塌方体处理方案的确定,应从塌方体规模、性质、工程地质条件、施工技术设备、进度和固结后2

次开挖等诸方面进行技术、经济的综合比较。为此,对以下3个方案进行了细致分析研究。

方案一:先从外围进行回填固结灌浆,后进行洞内开挖、衬砌和回填固结灌浆。

方案二:洞内灌浆方案。即采用手风钻、100型潜孔钻、锚杆钻从洞内塌方体两端进行水平钻孔灌浆,同时采取锚喷、钢拱架支撑等措施,进行分部开挖、衬砌。其特点是投入设备简单,辅助工程量小,要求技术力量弱。但工期长,而手风钻对大于20 m的深孔的接箍、操作方面存在许多技术难题,且施工安全和灌浆质量难以完全保证。好,施工场面相互干扰小。但成本高,工期长。

经比较论证,确定对塌方体先从外围进行回填固结灌浆,后进行洞内2次开挖衬砌和回填固结灌浆的处理方案。

3固结灌浆设计

3.1技术要求

(1)灌浆在2个序次、1次加密的原则下,采用无泵干钻的方法进行。不同序次相邻灌浆孔灌浆段间隔差距不小于10 m。

(2)孔位布置以洞轴线为基准,按排距3 m、排孔数5孔和6孔相间定位,孔间距3m,平面上呈梅花形布置。

(3)孔深要求洞身段控制在洞顶线以下2 m处,两侧控制在洞底高程1 950.0 m。3.2灌浆材料、压力、配合比

(1)灌浆材料:水泥使用存放时间不超过3个月,无受

潮结块的旋转窑425号普通硅酸盐水泥。砂粒选用质地坚硬的天然砂或人工砂,要求粒径≤2.5 mm,细度模数<2,Wu≤3%,SO3含量≤1%,含泥量≤3%。灌浆用水为洁净无污染河水。

(2)灌浆压力:洞顶10 m线以上段最大灌浆压力0.3 MPa,洞顶10 m线以下灌浆压力0.4~0.6MPa。

(3)浆液的配比与变换:恰当适宜地变换浆液浓度,是将浆液最大限度地灌入塌方体的关键所在。灌浆应先稀后浓,逐级变换浆液浓度。开始时先用0.8∶1的纯水泥浆液。当一级浆液灌入量达300 L

或单位吸浆量大于100 L/m时,可变换下一级浆液浓度。当灌注砂浆不进浆时,更换为0.5∶1的纯水泥浆灌至结束。

浆液配比:纯水泥浆时,水∶水泥=0.8∶1,0.6∶1,0.5∶1;水泥砂浆时,水∶水泥∶砂=0.8∶1∶0.6,0.8∶1∶0.8,0.8∶1∶1,0.6∶1∶1。

3.3结束标准与封孔

固结灌浆在规定的压力下,当注入率不大于0.4 L/m时,持续灌注30 min,可结束该段灌浆工作。

最后一段灌浆结束后,采用“机械压浆封孔法”封孔。

4灌浆施工

(1)造孔:工程的实际情况是要尽量减少注入塌方体内的水量,以避免塌方体因浸泡而造成二次塌落。钻进采用无泵干钻和风动潜孔锤造孔相结合,钻孔为铅直孔,孔口定位按设计要求偏差不大于20cm。前期造孔时多发生塌孔,一般用砂浆或混凝土回填。Ⅱ序孔塌孔现象少见,未预埋花管。

(2)灌浆顺序和方式:钻灌顺序为孔口预埋管→待凝→钻孔-灌浆→测斜→封孔。

钻灌方式为分段下行式。方法采用孔口卡塞,自上而下循环灌浆法。

(3)施工注意事项及特殊情况处理:灌浆工作必须连续进行。若因故中断,必须马上处理,尽早恢复灌浆。如果中断超过30 min,应进行扫孔。

在灌浆过程中若发现冒浆时,视具体情况采用嵌缝、表面封堵、变浓浆液、降压、间歇灌浆等方法处理。发生串浆时,应变浓浆液或用砂浆,尽可能与被串孔一起施灌。

(4)灌浆排水:因采用干钻,灌浆时多用浓浆、砂浆,甚至用混凝土回填(如0+114处灌浆孔其中一段注入混凝土1 200多t),故洞内未采取任何排水措施,少量灌浆渗水由下游砖墙底部渗出。

(5)灌浆成果:塌方体外部固结灌浆总计钻灌进尺8 800 m,灌入水泥约6 800 t,细砂3 000 m3,单位平均注入量755 kg/m。固结岩体40 000 m3,洞内虚渣9 000 m3。5质量检查

固结灌浆的质量检查以检查孔压水试验为主,结合取芯观察结石和波速测试、岩石抗压强度测试等进行综合评定。

(1)压水试验:采用单点法,试验压力0.5 MPa。要求灌浆后洞顶10 m线以下段透水率≤5 Lu。

(2)声波测试比较:灌浆前岩体纵波波速小于500 m/s,灌浆后波速为2 130~2 780 m/s,最高波速为3 290 m/s。下部开挖过程中,考虑到进度、安全等因素未再做弹性波测试。

(3)岩芯抗压、抗渗试验:钻孔岩芯饱和抗压强度5.2~7.6 MPa。岩芯标准圆柱体试件渗透系数≤5.0×10-6 cm/s。

(4)衬砌完成后,进行了洞内固结灌浆,其单位吸浆量为100~150 kg/m。

6固结灌浆分析与评价

固结灌浆历时6个月,共投入14台XY-2型钻机,英格索兰(XP600F、XP750E)空压机4台,灌浆搅拌机12台。

(1)钻灌方法:用C15混凝土封固冒顶口,采用无泵干钻和风动潜孔锤造孔,分序加密,钻一段、灌一段,经过边施工、边总结、边改进,有效控制灌浆压力,合理变换浆液浓度。其方法正确、措施得当、技术上可行、经济上合理。

(2)灌浆质量:根据对塌方体固结灌浆的竣工资料和测试成果的分析,认为固结灌浆质量达到了预期目标,满足下一工序——洞内二次开挖要求。

(3)灌浆效果:塌方体外部固结灌浆工程竣工后,即进行洞内二次开挖,采用管棚法施工。开挖过程中,除局部岩块松散外,掌子面多直立,甚至可形成负地形。说明这次灌浆加固围岩和胶结虚渣的效果良好。而经过截流后一年多的通水运行检验,证明这次采用固结灌浆的方法,对导流泄洪洞冒顶塌方事故的处理是成功的。

昌马水库导流泄洪洞塌方体处理的顺利完成,为大坝截流创造了条件,对确保水库建设总工期不变,起到了重要的作用。造成这次塌方事故的原因是多方面的,但Ⅳ-Ⅴ类围岩在洞室开挖后近6个月裸露和洞内未进行任何支护的条件下进行上部竖井开挖,是造成塌方事故的直接原因。因此,在隧洞开挖过程中,特别是对Ⅳ-Ⅴ类围岩的开挖,应采取“短进尺、多循环,弱爆破、强支护”的施工方法,乃至采取先灌浆、后开挖的方法,尽可能地将一切施工事故消灭在萌芽状态

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