3#汽轮发电机大修报告

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3#汽轮发电机大修报告

汽轮机:型号:C12-3.43/0.981

制造商:山东青岛捷能汽轮机股份有限公司2003、2

发电机:型号:QFW-15-2

制造商:山东济南发电设备厂 2003、9

3#汽轮发电机于2015年12月3日开始检修,12月6日揭开上汽缸后,发现上汽缸前汽封体由于与汽轮机转子汽封套摩擦而碎裂为4块,12月9日吊出隔板后,发现第十级隔板与汽轮机转子摩擦出现裂纹,其原因应为上次大修通流部分间隙小所致。经对3#汽轮机、发电机转子全面检查,还发现以下缺陷:

1、1# 2#4#轴瓦磨损严重,需重新浇铸,尤其是4#轴瓦上瓦有一块乌金脱落,有一处出现裂纹;

2、汽轮机转子前后汽封体磨损严重;

3、1#2#4#轴瓦油挡铜齿磨损;

4、汽轮机1#轴径磨损需车削;

5、发电机转子需拨护环清灰,发电机转子测压环磨损需车削光滑;

针对上述缺陷,决定3#机汽轮机发电机转子返厂修理。由于停机前3#机运行正常,所以在发电机抽出转子前,未测量发电机转子联轴器的端面飘偏,才致使发电机转子出现二次返厂修理。

第一次返厂修理 2015年12月14日---2015年12月27日

汽轮机转子处理项目:

1、拆装汽轮机转子主油泵、联轴器,更换前后汽封套筒汽封齿

2、轴瓦全部浇铸

3、1#轴径车削压光(200-0.35mm),联轴器端面飘偏0.03~0.04mm;

4、汽轮机转子做低速(300r/min)动平衡。(见附件动平衡报告)

发电机转子处理项目:

1、发电机转子拨护环清灰

2、发电机转子上车床,测压环直径车去2mm

3 、发电机转子低速动平衡,联轴器侧风扇里加平衡块80g 26块,(详见附件发电机动平衡报告)。

2016年元月11日穿入发电机转子,测量联轴器端面及圆面晃动,分别为0.18mm 0.16mm。决定发电机转子二次返厂修理。

第二次返厂修理 2016年1月15日---2016年1月19日

发电机转子处理项目:

1、测量发电机联轴器端面飘偏,0.37 mm,

2、用烤枪加热联轴器校正端面飘偏,达到0.11mm,

3、发电机转子在平衡机上车联轴器端面及圆面,车后测量:端面飘偏:0.04mm,圆面晃动:0.04mm。

4、发电机转子做动平衡。

由于与青岛捷能汽轮机订货的隔板于2016年元月31日到货,比计划推迟20天到货(原计划25天到货),隔板到货后已临近春节,

与检修队商议春节后正月初八继续检修3#机。

2016年2月16日,大修队人员进厂开始检修3#机,在装新购青岛捷能隔板时,发现上缸隔板及前汽封体未开槽,2月17日去祁县光明机械厂加工铣槽。2月26日发电机定子做电气试验时,发电机定子三相线圈直流电阻相对于出厂报告试验值偏差大(直流电阻偏大),2月27日至3月1日,拆开定子线圈端部焊接接头,重新焊接。修理前后试验数据见附表。

2016年3月1日3#机具备启动条件,18:00 3#第一次冲转启动,运行约两小时后由于1#轴瓦轴振大打闸停机盘车,当时的参数为:转速800r/min 膨胀1.1mm 1#轴振170μm。

3#机盘车1小时后,重新冲转启动。做超速、甩6000kw负荷等必要试验后投入运行。3#机刚投入运行时,在1.2MW负荷时,1#轴振最高达140μm,随着负荷增加,机组膨胀,1#轴振逐渐降低,至2016年6月14日18;00计划停机处理缺陷,整整运行106天。在100多天的运行中,机组在满负荷运行时,1#轴振最高86μm 3#轴振40μm,所有瓦振最高振动不超30μm。但是从3个月的运行来看,3#机1#轴振有上涨的趋势,估计发电机联轴器还是没有达到锥型轴装配要求的紧力0.30mm。

2016年6月14日4#机运行正常。3#机计划停机检修,处理高压缸与中压缸法兰面漏汽等缺陷,3#机停机过程中,3#轴振严重超标,转速从1700r/min开始,轴振逐步提高,3#轴振从142微米开始,一直不断增大达315微米,最终被迫在转速1600r/min破坏真空停机,

机组转速降到一次临界转速1400r/min 时轴振才恢复正常。在轴振异常时,3#轴瓦的垂直瓦振也达到140μm(极限值≤150μm)。

此次3#机停机,还对以下项目进行检查处理:

1、高压调速汽门杆漏汽

2、检查发电机联轴器背部与发电机转子轴台尺寸

3、检查发电机联轴器的端面飘偏及圆面晃动,

4、复查联轴器中心,并对联轴器销孔重新铰孔。

2016年6月17日3#机停机3天后检查:

1、发电机联轴器背部与发电机转子轴台尺寸38.7mm,与4#机37mm 相比,尺寸大1.7mm,说明3#联轴器紧力不够;

2、检查发电机联轴器的端面飘偏及圆面晃动,端面跳动0.115mm,比3月份运行前的0.05mm大一倍;圆面跳动0.125mm, 3月份大修完的跳动0.07mm增大。

针对上述情况,决定3#发电机转子第三次返厂处理:

第三次返厂修理 2016年6月19日---2016年6月27日

发电机转子处理项目:

1、拨出联轴器,对联轴器内孔适当修刮接触点,对键厚度去掉0.7mm 加热套联轴器,热装后发电机联轴器背部与发电机转子轴台尺寸为37.45mm,比之前多进 1.3mm(拨之前键顶与联轴器键槽没有间隙,顶死造成联轴器无法多套入)

2、重新热套联轴器后,端面跳动0.58mm,圆面跳动0.17mm,上车床重新车削,最终结果如下:端面跳动0.02mm,圆面跳动0.065mm

3、发电机转子上低速动(300r/min)平衡机做平衡时,动平衡偏差很大,汽端1398g/71°励磁机端1034g/62°。重新找平衡时汽端平衡块去掉26块X80g 励磁机端去掉18块X18块,几乎将第一次返厂修理时做动平衡时加的平衡块全部去掉了。

2016年6月30日穿入转子,测量联轴器端面跳动,为0.105mm,稍微超标。7月3日启动带负荷,振动情况如下:

1、转速 3000r/min 轴振 1# 50μm

3# 65μm

2、负荷 9.2MW 轴振 1# 91μm

3# 47μm

3、负荷 12.53MW 轴振 1# 77~100μm

3# 44~65μm

所有瓦振不超0.02mm,基本合格。

通过这次大修,可以得出,联轴器的松动和飘偏对发电机转子的平衡影响很大,会造成汽轮发电机机组运行振动和带负荷振动严重超标,对机组的安全运行危害很大,在以后的检修工作中要特别注意。

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