滤池滤速大幅降低原因分析及措施

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过滤效果整改措施

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施引言概述:过滤效果是指在工业生产中对气体、液体或固体颗粒进行过滤处理时所达到的净化效果。

在生产过程中,过滤效果的好坏直接影响着产品的质量和生产效率。

因此,当发现过滤效果不佳时,需要采取相应的整改措施来提高过滤效果,保障生产的顺利进行。

一、检查过滤设备1.1 确保过滤设备正常运转:首先要检查过滤设备的运转情况,确保设备没有故障或损坏,保证正常工作。

1.2 清洁过滤设备:定期清洁过滤设备,清除滤网或过滤介质上的杂质和污垢,避免堵塞影响过滤效果。

1.3 调整过滤设备参数:根据实际情况调整过滤设备的参数,如过滤速度、过滤面积等,以达到更好的过滤效果。

二、优化过滤介质2.1 选择合适的过滤介质:根据被过滤物质的性质和颗粒大小,选择适合的过滤介质,提高过滤效果。

2.2 更新过滤介质:定期更换过滤介质,避免过滤介质老化或堵塞影响过滤效果。

2.3 增加过滤介质层数:在条件允许的情况下,增加过滤介质的层数,提高过滤效果。

三、优化过滤工艺3.1 调整过滤工艺参数:根据实际情况调整过滤工艺的参数,如过滤压力、过滤时间等,提高过滤效果。

3.2 优化过滤流程:对过滤流程进行优化,减少过滤阻力,提高过滤效率。

3.3 引入新技术:考虑引入新的过滤技术,如膜分离、超滤等,提高过滤效果。

四、加强过滤设备维护4.1 建立定期检查制度:建立过滤设备定期检查和维护制度,确保设备长期稳定运行。

4.2 培训操作人员:对过滤设备的操作人员进行培训,提高其操作技能和维护意识。

4.3 做好设备保养:定期对过滤设备进行保养,及时更换易损件,延长设备使用寿命。

五、加强质量监控5.1 建立过滤效果监测系统:建立过滤效果监测系统,定期对过滤效果进行检测和评估。

5.2 设立质量监控岗位:设立专门的质量监控岗位,负责监督过滤效果的情况,并及时采取整改措施。

5.3 定期评估效果:定期对整改措施的效果进行评估,及时调整和改进措施,确保过滤效果的持续改善。

过滤慢的原因

过滤慢的原因

过滤慢的原因
过滤速度慢可能有多种原因,以下是一些常见的原因:
1. 滤纸或滤器堵塞:滤纸或滤器可能被固体颗粒堵塞,导致液体无法快速通过。

这可能是由于固体颗粒太细或太多,或者滤纸质量不佳造成的。

2. 滤纸与漏斗之间的气泡:如果漏斗没有完全密合或滤纸没有与漏斗紧密贴合,可能会导致气泡形成,从而影响液体的流动。

3. 液体粘度过高:液体的粘度过高会降低过滤速度。

粘度高的液体可能需要更长的时间才能通过滤纸。

4. 过滤压力不足:在真空过滤中,如果真空泵的功率不足或者真空密封不良,可能导致过滤压力不足,进而影响过滤速度。

5. 液体中存在溶解性物质:如果液体中存在可溶解的物质,可能会在滤纸上形成沉淀,导致滤纸堵塞,从而影响过滤速度。

6. 过滤操作不当:过滤操作不当可能导致滤纸移位或破损,进而影响过滤效果和速度。

7. 漏斗口径太小:漏斗口径太小可能限制了液体的流动速度,影响过滤速度。

针对过滤速度慢的原因,可以采取一些措施来改善,如更换滤纸、调整过滤条件、优化液体处理方法等。

1/ 1。

滤池滤速大幅降低原因分析及措施

滤池滤速大幅降低原因分析及措施

10 城镇供水 NO.3 2013
图4 浸泡过后砂样对比图(左图为表8的1,2,5;右图为3,4)
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图5 翻砂图片
同时在翻砂的过程中发现沙层底部 10cm 高度的 砂子和滤头表面呈黑色,有粘性,疑是砂滤池和炭 滤池的反冲洗水进行回用后引起的,还有待进一步 研究。
关键词:南星水厂 滤速 过滤周期
1.概况 南星水厂深度处理改造及扩建工程的常规处理 系统于 2007 年年底投运,深度处理系统于 2009 年 年底全部投入运行。其中 36 万吨 V 型砂滤池,共 14 只,分两排布置。设计滤速 7.82m/h,单池有效过 滤面积 147.2m2,石英砂有效粒径 d10=0.95mm,不均 匀系数 1.4,砂层厚度 1.3m,运行水位 1.2m。 2.滤池运行参数测定 V 型滤池参数测定主要包括滤速、含泥率、反 冲强度、膨胀率的测定,以及各阶段反冲水浊度测定。
根据小试结果,我们认为柠檬酸对于去除滤砂 表面包裹物的效果最明显,于是,我们于 2011 年 2 月 15 日 ~21 日用柠檬酸对 7# 砂滤池进行浸泡,用量 3 袋,每袋 25 公斤,浸泡水位控制在 0.3m,浸泡 6 天后,于 21 日对 7# 滤池反复冲洗后,冲洗水 pH 值 达到 7 左右,反冲洗结束时的浊度为 4~5NTU。但经 过浸泡后测得的滤速仍为 4.51 m/h 左右,过滤周期 均也没有明显提高,分析一是浸泡浓度可能没有达 到小试的要求,二是浸泡深度可能只达到表层 50cm 处,对底层的滤砂没有效果。
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赵安瑜 俞宏伟

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施一、背景介绍过滤效果是指在进行某项工作或处理某种情况时,通过采取一定的措施,使得所需的结果或输出能够达到预期的要求。

然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,过滤效果可能存在一定的问题或不足,需要进行整改措施的制定和实施,以提高过滤效果的质量和效率。

二、问题分析针对过滤效果存在的问题,我们进行了详细的分析,主要包括以下几个方面:1. 过滤条件不明确:在过滤过程中,没有明确的过滤条件或过滤标准,导致无法准确判断是否满足要求。

2. 过滤方法不当:使用的过滤方法不合适或不科学,无法有效地过滤出需要的结果。

3. 过滤设备不完善:使用的过滤设备存在一定的问题,无法达到预期的过滤效果。

4. 过滤操作不规范:操作人员在过滤过程中存在一定的操作不规范或不合理的情况,影响了过滤效果的实现。

三、整改措施为了解决以上问题,改善过滤效果,我们制定了以下整改措施:1.明确过滤条件:在进行过滤前,明确过滤的条件和标准,确保过滤的结果符合要求。

可以通过制定相关的规范文件或操作指南来明确过滤条件。

2.优化过滤方法:根据实际情况,选择合适的过滤方法,如物理过滤、化学过滤等,并根据需要进行组合使用,以提高过滤效果。

同时,对过滤方法进行定期评估和调整,确保其科学合理。

3.更新过滤设备:对现有的过滤设备进行检修、维护或更换,确保其正常运行和高效过滤。

在选择过滤设备时,要考虑其性能、质量和可靠性等因素,以满足过滤效果的要求。

4.规范过滤操作:制定过滤操作规程,对操作人员进行培训和指导,确保其掌握正确的操作方法和技巧。

同时,加强对操作过程的监督和检查,及时纠正操作中存在的问题,提高过滤效果的稳定性和可靠性。

5.建立监测机制:建立过滤效果的监测机制,定期对过滤结果进行评估和分析,及时发现和解决过滤效果不理想的问题。

可以通过采集样品进行实验室分析,或使用在线监测设备进行实时监测,以确保过滤效果的稳定和可控。

四、实施计划为了确保整改措施的有效实施和过滤效果的持续改进,我们制定了以下实施计划:1.制定整改方案:根据问题分析和整改措施,制定详细的整改方案,明确整改目标、责任人、时间节点等内容。

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施一、背景介绍在工业生产、环境监测等领域中,过滤器起到了重要的作用,可以有效地去除悬浮颗粒物和污染物,保护设备和环境的安全。

然而,由于各种原因,过滤器的效果可能存在不理想的情况,需要进行整改措施来提升过滤效果。

二、问题分析1. 过滤器选择不当:过滤器的选择应根据实际需要进行,包括颗粒物的大小、浓度、特性等。

如果选择不当,可能导致过滤效果不佳。

2. 过滤介质损坏:过滤器中的过滤介质可能存在磨损、破裂等情况,导致过滤效果下降。

3. 过滤器清洁不彻底:过滤器在使用一段时间后,会积累一定的颗粒物,如果清洁不彻底,会影响过滤效果。

4. 过滤器维护不及时:过滤器需要定期维护,包括更换过滤介质、清洁过滤器等,如果维护不及时,会导致过滤效果下降。

三、整改措施1. 过滤器选择合适的过滤介质:根据实际需要选择合适的过滤介质,包括滤纸、滤网、活性炭等。

确保过滤介质的孔径适合要过滤的颗粒物大小,以及过滤介质的耐压、耐腐蚀等性能符合要求。

2. 定期检查过滤介质的状况:定期检查过滤介质的状况,包括是否有磨损、破裂等情况,如有问题及时更换。

3. 定期清洁过滤器:根据实际情况,制定清洁过滤器的计划,确保清洁彻底。

可以使用水冲洗、吹扫等方式清洁过滤器,注意保护过滤介质的完整性。

4. 定期维护过滤器:定期维护过滤器,包括更换过滤介质、检查密封件等,确保过滤器的正常运行。

维护计划可以根据过滤器的使用情况和厂家要求来制定。

5. 定期监测过滤效果:通过实验室测试或在线监测等方式,定期监测过滤效果,确保过滤器的正常工作。

如发现过滤效果不佳,及时采取相应措施。

四、效果评估1. 过滤效果测试:在整改措施实施后,进行过滤效果测试,包括颗粒物去除率、过滤器的压降等指标。

通过与之前的测试结果对比,评估整改措施的效果。

2. 用户反馈:与用户进行沟通,了解过滤器的使用情况和效果,收集用户的反馈意见,根据反馈意见进行调整和改进。

五、总结通过合适的过滤器选择、定期检查和维护、清洁彻底等措施,可以提升过滤器的过滤效果,保证设备和环境的安全。

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施

过滤效果整改措施一、背景介绍在现代社会中,过滤技术被广泛应用于各行各业,以提高产品质量和生产效率。

然而,由于各种原因,过滤效果可能存在一定的问题,需要采取相应的整改措施来改善过滤效果,确保产品的质量和安全性。

二、问题分析1. 过滤效果不达标:过滤器无法有效地去除杂质和污染物,导致产品质量下降。

2. 过滤器阻塞:过滤器内部堆积了大量的杂质和污染物,导致过滤器阻塞,影响正常的过滤效果。

3. 过滤器泄漏:过滤器的密封性能不佳,导致产品中的杂质和污染物泄漏,影响产品的质量和安全性。

三、整改措施1. 定期维护和清洁过滤器:建立过滤器的定期维护计划,包括清洗和更换过滤器。

根据实际情况,制定合理的维护频率,确保过滤器的正常运行。

2. 优化过滤器的设计和材料选择:针对过滤效果不达标的问题,对过滤器的设计进行优化,选择合适的材料和结构,以提高过滤效果。

3. 安装预过滤器:在主过滤器前安装预过滤器,用于去除大颗粒的杂质和污染物,减轻主过滤器的负担,延长主过滤器的使用寿命。

4. 加强过滤器的密封性能:对于过滤器泄漏的问题,可以采取加强密封材料的选择和安装工艺的改进,确保过滤器的密封性能达到要求。

5. 引入先进的过滤技术:根据实际需要,引入先进的过滤技术,如膜过滤、电子过滤等,以提高过滤效果和产品的质量。

四、整改效果评估1. 过滤效果测试:在整改措施实施后,进行过滤效果测试,评估过滤器的性能指标是否达到预期要求。

2. 产品质量监控:对产品进行质量监控,检测产品中的杂质和污染物的含量,确保产品的质量和安全性。

3. 用户反馈:与用户进行沟通和交流,了解用户对产品质量的评价和反馈,及时调整和改进整改措施。

五、总结通过以上的整改措施,可以有效地改善过滤效果,提高产品的质量和安全性。

然而,整改措施的具体实施应根据实际情况进行调整和改进,确保整改效果的可持续性和稳定性。

同时,建议在整改过程中加强对过滤器的维护和管理,提高过滤器的使用寿命和性能。

生物滤池故障排除手册

生物滤池故障排除手册

生物滤池故障排除手册生物滤池是一种常见的水处理设备,用于去除水中的有机物和氨氮等污染物。

然而,由于各种原因,生物滤池可能会出现故障,导致处理效果下降甚至完全失效。

本手册将为您介绍一些常见的生物滤池故障及其排除方法,帮助您解决问题并恢复滤池的正常运行。

一、水流异常1. 水流过小:如果发现生物滤池的水流量明显减小,可能是由于滤料堵塞所致。

解决方法是清洗滤料,将堵塞的杂质清除。

2. 水流过大:如果水流量异常增大,可能是由于水泵故障或管道漏水所致。

检查水泵是否正常工作,修复漏水问题。

二、水质异常1. 水质变浑浊:如果生物滤池出水变得浑浊,可能是由于滤料老化或滤料层结构松散所致。

解决方法是更换滤料或重新调整滤料层结构。

2. 水质异味:如果出水存在异味,可能是由于滤料中的有机物堆积过多,导致产生恶臭气味。

清洗滤料或添加适量的活性炭可以解决这个问题。

三、生物滤池无法启动1. 电源故障:检查电源是否正常供电,确保电源线路连接良好。

2. 水泵故障:检查水泵是否正常工作,如有需要,修理或更换水泵。

3. 水位异常:检查生物滤池的进水口和出水口是否通畅,确保水位在正常范围内。

四、生物滤池无法达到预期处理效果1. 温度过低:生物滤池的处理效果与水温密切相关,如果水温过低,可能会导致微生物活动减弱。

在寒冷季节,可以考虑加热水体或采取其他措施提高水温。

2. 氧气供应不足:生物滤池中的微生物需要充足的氧气来进行降解有机物的过程。

如果氧气供应不足,可以增加曝气设备或改善水体通气条件。

3. 滤料老化:滤料的寿命有限,长时间使用后可能会出现老化现象。

定期检查滤料状态,如有需要,及时更换滤料。

总结:生物滤池是一种重要的水处理设备,但在使用过程中可能会出现各种故障。

本手册介绍了一些常见的故障及其排除方法,希望能帮助您解决问题并恢复滤池的正常运行。

在实际操作中,还应根据具体情况进行判断和处理,确保生物滤池的稳定运行和高效处理效果。

滤池常见问题分析

滤池常见问题分析

在夏季水温高时,沉淀池中常有各种藻类坐长,特别 是在斜管沉淀池中,藻类可以堵塞斜管的孔眼,其他还有 水生生物的幼虫或虫卵,都可能随水流带到滤池中生长繁 殖,往往使得滤料层的孔隙大为减少其后果是减少过滤面 积,增加滤速,影响出水水质,并且缩短过滤周期。解决 的办法是采用滤前加氯的方法,将较大的氯量加到浑水进 水管中,以杀灭微生物。
滤池水头损失增长过快和出水水 质下降
过滤时的水头损失增长过快的原因有:滤池冲洗效 果长期不好、气阻现象、滤速控制不好、配水系统孔眼 阻塞、滤料过细或滤料层过厚、矾花强度过大以致不能 穿透滤料深层等。 出水水质下降的原因有:滤池未能及时冲洗、气阻 、滤速过高、滤层扰动、滤层中有泥球形成、滤料尺寸 和滤料厚度不合适、滤料表层形成泥膜产生裂缝、因反 冲洗时带走滤料而使得滤层厚度不够、或是因为混凝的 矾花细小易碎等。
滤层产生泥球
滤层中出现泥球的情况经常见到,一旦泥球形成将会越长 越大,有些水厂在滤池换砂时抡出的泥球个别的比鸡蛋还大。 泥球是由细砂、矾花和泥土黏结而成,主要是由于滤池长期得 不到合格的冲洗,或者冲洗强度不足,或是冲洗时间太短,以 致使胶体状污泥相互黏结,尺寸越结越大,它的后果是使得滤 料的级配混乱,过滤水水质容易浑浊,并因其主要成分是有机 物,因此可能会腐化发臭。如果滤层中已经有泥球,多数情况 下应该翻换滤料。更换滤料时应检查承托层是否层次分明,有 无混杂,配水系统的孔眼有否堵塞等。如果暂时不换滤料,也 可在滤池冲洗后暂时停止使用,放去存水到离砂面还有20一 30cm处,然后按l l112滤池面积加lkg漂白粉或0. 3kg液氯,浸 泡12h后再进行冲洗,这种方法主要是用氯来氧化泥球中的有 机物。为了避免泥球的形成,首先应使滤池的冲洗达到规定的 冲洗强度、冲洗历时和膨胀度,使得每次都能够冲洗干净。
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序号
1
浸泡溶液 自来水
2
3
4
5
浓氯水
10% 盐酸
10% 柠 酸

10% 氢 化钠

含泥率 ——
—— 0.70%
——
——
结论 :浸泡 24 小时后洗净烘干。从视觉上看盐 酸和柠檬酸的效果最好,氢氧化钠次之,再浓氯水, 最后自来水。其中用盐酸浸泡后的含泥率为 0.7%(其 他几组当时没有测含泥率),符合含泥率 <3% 的要求, 但盐酸洗后滤砂发白,而柠檬酸洗后的砂子颜色较 正常。见图 4 :
针对上述情况我们分析了几种可能原因,并采 取相应措施,使其恢复过滤效果,延长过滤周期。
3.1 分析反冲时砂层是否冲洗干净,导致过滤效 果差。对此我们进行修改反冲洗参数见表 7:
表7 7#砂滤池反冲参数修改前后对比表
参数
气冲
混冲
水冲
备注
原先
180s
300s
240s
反冲结束浊度在 10NTU 之内
修改后 240s
分析 :经过 1 年的运行,滤料有效粒径和不均 匀系数均变小,说明滤料在反冲洗过程中有磨损趋 势,与前面所提到的所有滤池滤速都有一定程度的 下降相对应,滤速下降可能一部分原因是由于滤料 有效粒径变小,过滤水头损失增大造成,此现象还
城镇供水 NO.3 2013 7
CITY AND TOWN WATER SUPPLY
10.94
9.03
10.29
9.03
11.89
8.33
12.84
9.62
11.15
7.96
10.50
9.94
11.54
9.91
11.27
8.45
10.50
7.41
10.73
7.09
11.32
8.67
11.20
2010 年
反冲前滤速(m/h)
反冲后滤速(m/h)
8.41
10.29
9.43
9.65
8.64
单独布置加氯管到 7# 砂滤池,加量 4~6ppm,持 续 15 天,滤后余氯检测一直保持在 0.12~0.20 ppm, 没有随着加氯时间的延长而增加,同时在加氯期间 测定滤速为 4.63m/h,滤速并没有提高,过滤周期也 没得到改善。
3.5 通过查阅资料分析,如果有杂物包裹住了滤 头也会降低其过滤效果,所以在 4 月份对其进行翻 砂处理。
2.3 反冲强度和膨胀率的测定数据见表 3。 因反冲水泵和鼓风机不变,所以每年滤池的 反冲强度和膨胀率基本一致,以 2010 年的数据为 例。
表3 7#滤池的反冲强度和膨胀率
滤池编号
编号 7#
气冲 混冲 水冲
2010 年 (反冲强度
m3/m2.h)
55.03
气 :55.03 水 :9.34
18.68
8 城镇供水 NO.3 2013
图3 用不同酸碱溶液浸泡后对比图
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图2 7#砂滤池水位、压差、清水阀开度及过水流量对应图
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表8 不同酸碱溶液浸泡结果表
V 型滤池自投运后整体运行比较稳定,但有个别滤 池出现过滤周期大幅度缩减,无法满足设计水量要 求,且反冲水量大幅上升,特别是 7# 滤池,针对此 现象,我们通过滤池各类参数测定,分析可能的原因, 逐一排查,终于得到初步解决。以下测定方法和数 据大多数以 7# 滤池为例。
2.1 滤速测得数据见表 1。 分析 :从表 1 中数据可以看出,随着滤池运行 年限的增加,滤速逐渐降低。2009 年的数据显示各 个滤池反冲前后阶段的滤速都能符合《给排水设计
3.3 7# 滤池位于滤池进水总渠的最末端,平时过 滤水量要大于其他滤池,对滤池的进水堰板进行测 量时也发现 7# 滤池堰板略低,于是对其进水堰板进 行调整,进水两侧堰板都抬高了 1cm,与其他滤池
齐平,尽量使得同组滤池的处理水量一致。处理后 滤速与过滤周期仍没有提高。
3.4 因净水工艺改变,前加氯变成前加臭氧,导 致砂滤池成为生物滤池,滤砂表面繁殖的微生物导 致过滤水头损失增大。我厂于 2011 年 3 月初对 7# 砂 滤池进行持续性加氯,试图破坏其生物性能。
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滤池滤速大幅降低原因分析及措施
赵安瑜 俞宏伟
(杭州市水业集团有限公司,浙江杭州 310008)
摘要:以南星水厂36万吨V型滤池7#池为例,对各个工艺参数进行测定,主要有滤速、含泥率、反冲洗 强度、膨胀率、滤料级配等,并针对7#滤池滤速大幅降低的现象,分析原因,采取措施,使其恢复过滤效 果,确保生产正常运行。
56.2
0.9~1.0
3.95
5.7
7.2
13.6
0.8~0.9
1.05
1.75
3.2
6.4
0.7~0.8
0.55
0.7
2.5
3.2
<0.7
0.15
0.15
0.7
0.7
图1 2009年与2010年滤料级配对比图
计 算 d10,K80:2009 年 d10= 0.65,K80= 1.481 ;2010 年 d10=0.63,K80=1.462
2.5 滤料级配的测定数据见表 5,图 1。
表5 7#滤池2009~2010年滤料级配测定表
筛孔孔径 mm
>1.6
2009 年级配
2010 年级配
砂重(g)
通过筛孔砂 量(%)
砂重(g)
通过筛孔砂 量(%)
9.1
100
3
100
1.25~1.6
49
90.9
40.8
97
1.0~1.25
36.241.942Fra bibliotek69.28
8.37
9.56
8.93
9.88
9.35
9.45
4.98
5.50
9.65
9.81
7.48
8.54
9.16
9.75
9.56
10.12
8.45
9.5
9.47
9.74
9.91
10.10
8.70
9.37
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手册》中 8~14(m/h)的规定。除 2# 滤池反冲前滤 速较低只有 5.48m/s,不过经过反冲洗后滤速仍能恢 复。2010 年比 2009 年所有滤池的滤速都有一定程 度的下降,反冲后平均滤速从 11.20 m/s 下降到 9.37 m/s,其中 7# 滤池下降非常明显,反冲后滤速仍只 有 5.50 m/s。这使得我们必须马上对这一现象进行 分析和处理,我们以 7# 滤池为实验对象,对其进行 了其他数据的测试,以分析其滤速偏低的原因。
以下表 6、图 2 为 7# 滤池 2010 年 10~11 月份运 行情况 :
表6 7#滤池2010年10~11月份运行情况分析表
时间
过滤水量 清 水 阀 压差 水位 (m3/h) 开度 (MPa) (m)
备注
10 月 26 日 6 :30
570
31.33% 0.97
1.2
1 :30 冲洗后投运, 运行正常
滤池编号 7#
2009 年反冲结束浊度 (NTU)
3.87
2010 年反冲结束浊 度(NTU)
7.4
查阅相关标准,在《城镇供水厂运行、维护及 安全技术规程》中有对普通滤池的反冲结束后出水 浊度 <10NTU 的要求,对 V 型滤池没有提及,但我 们在设定水冲时间时,对水冲结束后的出水浊度参 照普通滤池的要求执行,历年反冲结束后的浊度也 符合要求。
关键词:南星水厂 滤速 过滤周期
1.概况 南星水厂深度处理改造及扩建工程的常规处理 系统于 2007 年年底投运,深度处理系统于 2009 年 年底全部投入运行。其中 36 万吨 V 型砂滤池,共 14 只,分两排布置。设计滤速 7.82m/h,单池有效过 滤面积 147.2m2,石英砂有效粒径 d10=0.95mm,不均 匀系数 1.4,砂层厚度 1.3m,运行水位 1.2m。 2.滤池运行参数测定 V 型滤池参数测定主要包括滤速、含泥率、反 冲强度、膨胀率的测定,以及各阶段反冲水浊度测定。
滤池编号
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 平均
6 城镇供水 NO.3 2013
表1 36万吨V型滤池2009~2010年的滤速
2009 年
反冲前滤速(m/h)
反冲后滤速(m/h)
9.35
11.51
5.48
10.64
10.59
11.67
9.18
10 城镇供水 NO.3 2013
图4 浸泡过后砂样对比图(左图为表8的1,2,5;右图为3,4)
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图5 翻砂图片
同时在翻砂的过程中发现沙层底部 10cm 高度的 砂子和滤头表面呈黑色,有粘性,疑是砂滤池和炭 滤池的反冲洗水进行回用后引起的,还有待进一步 研究。
2.2 含泥率的测定数据见表 2。
表2 7#滤池2009~2010年的含泥率
滤池 编号
7#
2009 年
2010 年
反冲前含泥率 反冲前含泥率 反冲前含泥率
(%)
(%)
(%)
0.275
0.52
0.502
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