高压调节阀结构改进与汽蚀仿真

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调节阀汽蚀和闪蒸的危害及应对方法研究

调节阀汽蚀和闪蒸的危害及应对方法研究

86一、汽蚀和闪蒸的危害在成品油输送管道的工作过程中,调节阀主要是对管道的压力和流量大小进行有效的调节,当阀门进出口的压力和调节阀内部压力达到饱和的气压状态下,调节阀可以保证正常工作和运行,当调节阀的进口压力值超过了介质内部的饱和气压,那么调节阀内部环境的出口压力大小会低于介质饱和气压,此时会产生调节阀的闪蒸问题。

当调节阀进出口的压力高于介质饱和蒸汽压的大小时,但是调节阀的腔内压力低于饱和蒸汽压力,此时调节阀会产生汽蚀现象。

当调节阀出现了汽蚀和闪蒸问题之后,调节阀会出现堵塞问题,大量的气体会聚集在调节阀的出口区域降低了介质的流量,同时还会造成阀门出现堵塞等问题。

调节阀如果产生汽蚀和闪蒸问题,对整个输油管道的影响非常明显,主要表现在以下几个方面:首先,对调节阀和管道会形成直接影响成品油会形成大量的气泡,同时管道内部由于碰撞阀门的压力不断变化,会出现破损或者是剧烈撞击管道等严重问题,对阀门和管道所产生的影响非常明显。

因为,反复冲击的作用会造成内部构件破坏,阀门的调节功能无法发挥出来甚至会造成失效问题,阀门管道的振动幅度较大很容易造成管道焊缝开裂。

其次,对输油工作所产生的影响,主要表现在会产生阻塞流,降低调节阀和管道的流通面积,进而降低了油品的流量大小。

当调节阀的下游设备比如消气设备、流量设备等距离调节阀较近的情况下,调节阀的汽蚀和闪蒸问题会影响到设备的正常工作和使用,尤其是在调节阀的出口管道区域聚集大量的气体调节阀,下游的消气设备无法及时排除蒸汽,大量的气体直接涌入到流量计之后,会给流量计的计数精确度产生严重的影响。

再次,会产生巨大的噪音影响问题。

当调节阀产生汽蚀或者闪蒸问题时,初期的调节阀和相关的附属构件会出现一定的噪音声响,严重的情况下管道内部会存在较大的异常声响,像石头撞击管道一样的冲击噪音。

压力指针会在巨大的撞击下受到严重的影响。

当油品在闪蒸状态下会形成水体,对阀门内部的构件产生一定的腐蚀,问题当油品当中含有氯离子的情况下,产生凝结水和氯离子之间的相互作用会加大该部件的腐蚀速率,在长时间的使用过程中会直接造成阀门的损坏,影响到了调节气阀的使用周期。

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》篇一一、引言随着现代内燃机技术的不断发展,高压共轨系统因其高效、稳定的特点在柴油机燃油喷射系统中得到了广泛应用。

然而,高压共轨系统中的高压管路压力波动问题一直是影响系统性能的关键因素。

为了深入理解高压管路压力波动的特性,并对其结构进行优化,本文通过仿真研究的方法,对高压共轨系统的高压管路进行了系统的分析。

二、仿真模型建立首先,根据高压共轨系统的实际结构和工作原理,建立了三维仿真模型。

模型中包含了高压管路、喷油器、共轨管等主要部件,并考虑了燃油的物理性质和流动特性。

通过设置合理的边界条件和初始参数,构建了一个逼真的仿真环境。

三、压力波动特性仿真研究1. 压力波动分析:在仿真环境中,对高压管路在不同工况下的压力波动进行了模拟。

通过观察和分析仿真结果,发现压力波动与发动机转速、负荷以及喷油策略等因素密切相关。

2. 波动传播研究:进一步研究了压力波在高压管路中的传播特性。

通过分析波速、波幅等参数,了解了压力波在管路中的传播规律,为后续的结构优化提供了依据。

四、结构优化方案设计1. 材料选择:根据仿真结果,选择了具有优异强度和耐压性能的材料,以降低管路在高压下的形变和泄漏风险。

2. 管路布局优化:通过优化管路的弯曲半径和布局,减少了压力波在传播过程中的能量损失和反射,从而提高了系统的能量利用效率。

3. 连接件设计:对管路连接件进行了重新设计,采用了密封性能更好的连接方式,以减少泄漏和压力波动。

五、优化后仿真验证为了验证结构优化方案的有效性,我们在仿真模型中实施了优化方案,并再次进行了仿真验证。

结果表明,经过优化后的高压管路在各种工况下的压力波动得到了明显改善,系统性能得到了显著提升。

六、实际应用及效果评估将优化后的高压管路应用于实际发动机中,进行了实车测试。

测试结果表明,经过结构优化的高压共轨系统在燃油经济性、排放性能以及可靠性等方面均有了明显的提升。

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》篇一一、引言随着现代内燃机技术的不断进步,高压共轨系统作为发动机燃油喷射系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到发动机的燃油经济性、动力性能及排放标准。

因此,对高压共轨系统中高压管路压力波动特性的研究以及相应的结构优化,具有重要的工程实践意义和学术研究价值。

本文将通过仿真研究的方法,对高压共轨系统高压管路压力波动特性进行分析,并提出相应的结构优化方案。

二、高压共轨系统概述高压共轨系统是一种先进的燃油喷射系统,其核心思想是将燃油喷射的压力产生与喷射过程分离,通过共轨管将高压燃油输送至各个喷油器。

这种系统能够精确控制喷油量、喷油时刻及喷油速率,从而提高发动机的燃油经济性和动力性能。

三、压力波动特性仿真研究1. 模型建立:利用仿真软件建立高压共轨系统的三维模型,包括共轨管、高压管路、喷油器等关键部件。

模型需考虑管路的几何形状、材料属性及边界条件等因素。

2. 仿真过程:在模型中设置不同的工况参数,如发动机转速、负荷、燃油喷射压力等,进行仿真计算。

通过仿真得到高压管路在不同工况下的压力变化情况。

3. 结果分析:分析仿真结果,得到高压管路压力波动的规律及影响因素。

通过对比不同工况下的压力波动情况,找出压力波动的关键区域和时间节点。

四、结构优化方案1. 针对压力波动较大的区域,考虑对管路进行重新设计或加强支撑,以减小管路的振动和应力集中。

2. 优化管路材料的选择,选择具有更高强度和更好耐压性能的材料,以提高管路的可靠性。

3. 对共轨管进行优化设计,如改变其几何形状、增加缓冲结构等,以减小压力波动对喷油器的影响。

4. 通过仿真验证优化方案的可行性,确保优化后的结构能够满足发动机的各项性能要求。

五、实验验证及结果分析1. 根据仿真结果,制作出优化后的高压共轨系统样件,并进行实验验证。

2. 对比优化前后系统的性能指标,如燃油消耗率、动力性能、排放等。

分析优化方案的实际效果。

调节阀气蚀现象的分析及改进措施

调节阀气蚀现象的分析及改进措施

调节阀气蚀现象的分析及改进措施1、概述调节阀作为自动控制调节系统中的执行部件,在现代工业生产中得到广泛应用,其控制及通讯方式随着计算机及总线新技术的应用而发生了根本性的转变,大大提高了控制的准确度及可靠性。

但在高温高压工况使用过程中,管道流体往往因设备结构设计、安装或工艺参数设计不当等原因而产生气蚀,对调节阀内件造成严重的损伤,同时引起整个系统的振动及噪声,严重影响调节阀的使用寿命及控制系统的精确性,给工业生产带来很大的隐患。

2、气蚀机理气蚀是一种水力流动现象,气蚀的直接原因是管道流体因阻力的突变产生了闪蒸及空化。

在工艺系统中调节阀属节流部件,起变阻力元件的作用,其核心是一个可移动的阀瓣与不动的阀座之间形成的节流窗口,改变阀瓣位置就可改变调节阀的阻力特性,进而改变整个工艺系统的阻力特性。

在高压差(△p>2.5MPa)时,调节阀的调节过程就是阻力的突变过程,此过程极易产生气蚀。

为便于分析,将调节阀的节流过程模拟为节流孔调节式。

可以看出进口压力为p1,流速为V1的流体流经节流孔时,流速突然急剧增加,根据流体能量守恒定律,流速增加静压力便骤然下降。

当出口压力p2达到或者低于该流体所在情况下的饱和蒸汽压pv时,部分液体就汽化为气体,形成气液两相共存的现象,此既为闪蒸的形成。

如果产生闪蒸之后,p2不是保持在饱和蒸汽压之下,在离开节流孔后随着流道截面的增大流速相应减小,阀后压力急骤上升。

升高的压力压缩闪蒸产生的气泡,气泡由圆形变为椭圆形,随后达到临界尺寸的气泡上游表面开始变平,然后突然爆裂。

所有的能量集中在破裂点上,产生巨大的冲击力,其强度可达几千牛顿。

此冲击力冲撞在阀瓣、阀座和阀体上,使其表面产生塑性变形,形成一个个粗糙的蜂窝渣孔,这便是气蚀形成的过程。

气蚀现象不仅仅存在于高压差的调节阀内部,在工业生产的很多领域都存在此现象。

3、防止气蚀的措施3.1、类型选择从分析可以看出,产生气蚀是因为发生了空化,而发生空化的原因是节流引起了压力的突变,因此应避免空化的产生。

高压差调节阀内部流体流动规律与汽蚀仿真研究的开题报告

高压差调节阀内部流体流动规律与汽蚀仿真研究的开题报告

高压差调节阀内部流体流动规律与汽蚀仿真研究的开题报告一、研究背景高压差调节阀是一种用于调节流体在管道中的压差和流量的装置,在石油、化工、制药等行业中应用广泛。

然而,由于高压差调节阀内部流体流动速度较高,易发生汽蚀现象,导致阀体和阀门零件的损坏,从而影响设备的正常运行。

因此,研究高压差调节阀内部流体流动规律与汽蚀仿真具有重要的理论和实际意义。

二、研究内容和方法本研究的主要内容包括以下两个方面:1. 高压差调节阀内部流体流动规律的研究:通过计算流体力学方法(CFD)对高压差调节阀内部流体流动规律进行数值模拟,考虑不同工况下流体的运动状态和特点,分析流场、速度场、压力场等流体属性的变化规律,最终得出高压差调节阀内部流体流动规律的总体特征。

2. 高压差调节阀汽蚀仿真研究:在流体流动规律分析的基础上,以ANSYS Fluent为仿真软件,建立高压差调节阀的三维模型,模拟不同压差、流量和介质情况下的流体流动特性,并对汽蚀现象进行仿真分析。

通过比较不同情况下的仿真结果,找出高压差调节阀发生汽蚀的原因,并提出可能的解决方案。

三、研究意义本研究旨在深入探究高压差调节阀内部流体流动规律的特征和汽蚀现象的成因,为进一步改进高压差调节阀的设计和优化提供理论依据和技术支持。

同时,该研究也能够提高高压差调节阀的使用效率和使用寿命,具有重要的理论和应用意义。

四、研究进展和计划目前,我们已经完成了高压差调节阀内部流体流动规律的数值模拟,并初步分析了流体流动的特征。

接下来,我们将开始进行高压差调节阀的三维建模,并开展汽蚀仿真分析。

最终,我们将比较分析不同情况下的仿真结果,得出高压差调节阀发生汽蚀的原因,提出改进方案,并进行实验验证。

五、预期成果本研究的预期成果包括以下两个方面:1. 高压差调节阀内部流体流动规律的分析总结,提供解决高压差调节阀内部流体流动规律的理论依据和技术参考。

2. 高压差调节阀汽蚀仿真分析结果,得出高压差调节阀发生汽蚀的原因,并提出改进方案,提高高压差调节阀的可靠性和使用性能。

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《2024年高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》范文

《高压共轨系统高压管路压力波动特性仿真研究及结构优化》篇一一、引言随着现代内燃机技术的不断发展,高压共轨系统因其高效、稳定的特点在柴油机燃油喷射系统中得到了广泛应用。

然而,高压共轨系统中的高压管路压力波动问题,对系统的性能和可靠性产生了重要影响。

因此,对高压管路压力波动特性的仿真研究及结构优化显得尤为重要。

本文旨在通过仿真分析高压共轨系统中高压管路的压力波动特性,并提出相应的结构优化方案,以期为实际工程应用提供理论依据。

二、高压共轨系统概述高压共轨系统是一种先进的柴油机燃油喷射系统,其核心特点在于共用一个高压油轨,通过高压油泵将燃油加压后送入油轨,再由喷油器根据发动机的工作需求进行喷射。

该系统具有高效率、低排放、低噪音等优点,广泛应用于现代柴油机中。

三、高压管路压力波动特性仿真研究1. 仿真模型建立本文采用流体动力学仿真软件,建立高压共轨系统中高压管路的仿真模型。

模型考虑了管路的几何尺寸、材料属性、流体性质等因素,以及管路中可能存在的各种阻力、泄漏等影响因素。

2. 仿真结果分析通过仿真分析,我们得到了高压管路中压力随时间变化的曲线。

结果表明,在高压油泵工作时,管路中压力呈现周期性波动,波动幅度与油泵的工作频率、管路长度、直径等参数有关。

此外,管路中的泄漏、阻力等因素也会对压力波动产生影响。

四、结构优化方案针对高压管路压力波动问题,本文提出以下结构优化方案:1. 优化管路布局通过优化管路的布局,减少管路长度和弯曲程度,降低管路中的阻力,从而减小压力波动幅度。

同时,合理布置管路支架,保证管路的稳定性。

2. 改进管路材料和连接方式选用具有良好密封性和耐压性的管路材料,降低管路泄漏的可能性。

同时,改进管路连接方式,采用高强度、易拆卸的连接件,方便维修和更换。

3. 增加减振装置在管路中增加减振装置,如减振器、缓冲器等,吸收管路中的振动能量,降低压力波动幅度。

同时,减振装置的安装位置和数量需根据实际情况进行优化。

调节阀产生气蚀的原因及解决办法

调节阀产生气蚀的原因及解决办法

调节阀产生气蚀的原因及解决办法一、概述调节阀作为自动控制调节系统中的执行部件,在现代工业生产中得到广泛应用,其控制及通讯方式随着计算机及总线新技术的应用而发生了根本性的转变,大大提高了控制的准确度及可靠性。

但在高温高压工况使用过程中,管道流体往往因设备结构设计、安装或工艺参数设计不当等原因而产生气蚀,对调节阀内件造成严重的损伤,同时引起整个系统的振动及噪声,严重影响调节阀的使用寿命及控制系统的精确性,给工业生产带来很大的隐患。

二、阀门气蚀原因气蚀是材料在液体的压力和温度达到临界值时产生破坏的一种形式。

当液体通过节流孔时,流体流道面积的缩小导致流速迅速增加,速度的增加,产生了速度和压力之间的能量转换,流体压力下降。

压力在节流孔下游侧附近达到最低值,这时其速度最大,压力最小。

当该处的压力Pvc 低于液体蒸汽压Pv 且阀门下游压力P2 高于液体蒸汽压Pv 时,就会发生气蚀。

根据伯努利方程,流速越高压力越小。

根据热力学原理,压力小则液体的沸点降低,同时液体里能够溶解的气体也会变少。

在某些流动中,由于速度特别快,压力迅速下降,导致液体中溶解的气体析出,更进一步液体会沸腾。

这样就产生了气泡。

气泡会阻塞流动,导致速度降低,压力回升,于是气体变成了液体,气泡破解。

没有气泡阻塞,则流体流速加快,又产生气泡。

如果调节阀出口的压力仍低于液体的蒸汽压力,气泡将保持在调节阀的下游,我们就说过程发生了"闪蒸"。

闪蒸对调节阀的阀芯会产生严重的冲刷破坏,其特点是受冲刷表面有平滑抛光的外形,如图所示。

冲刷严重的地方一般是在流速高处,通常位于阀芯和阀座环的接触线上或附近。

这种循环往复会产生巨大的压力波动对于材料表面特别容易产生疲劳,并导致设备损坏。

气蚀分为闪蒸和空化两个阶段。

物质的沸点随着压力的增大而升高,饱和高压液体减压后其沸点降低,这时液体温度高于减压后压力下的沸点,迅速沸腾汽化。

a) 闪蒸就是指高压的饱和液体进入经过减压后由于压力的突然降低使得这些饱和液体变成一部分的减压后压力下的饱和蒸汽和饱和液,产生气泡;b) 而当下游液体压力又升回来且高于饱和压力时,升高的压力压缩气泡,使其破灭,气泡形成、发展和破灭的过程称为空化。

调节阀汽蚀现象的分析与控制-电厂调节阀

调节阀汽蚀现象的分析与控制-电厂调节阀

调节阀汽蚀现象的分析与控制摘要:分析了汽蚀的产生原因和给调节阀带来的影响与危害,介绍了有效防止汽蚀破坏阀门的方法,以延长阀门的使用寿命,保证阀门的可靠性能。

关键词:调节阀,汽蚀,闪蒸,饱和压力,压差1 概述在很多有水力机械的地方,经常可以看到调节阀、减压阀等节流阀的阀瓣和阀座等零件内部产生磨痕、深沟及凹坑,这些大多是由汽蚀引起的。

汽蚀是一种水力流动现象,这种现象既能引起调节阀流通能力kV 减小,又能产生噪音、振动及对设备的损害,进而严重影响阀门的使用性能和寿命。

因此控制和降低调节阀受汽蚀的影响是阀门设计和使用时要考虑的问题之一。

2 汽蚀和闪蒸汽蚀是材料在液体的压力和温度达到临界值时产生的一种破坏形式,分为闪蒸和空化两个阶段。

闪蒸是一种非常快速的转变过程,当流体流经调节阀时,由于阀座和阀瓣形成局部收缩的流通面积,产生局部阻力,使流体的压力和速度发生变化(见图1) 。

当压力为P1 的流体流经节流孔时,流速突然急剧增加,静压骤然下降,当孔后压力P2 在达到该流体所在情况下的饱和蒸汽压力Pv 前,部分流体汽化成气体,产生气泡,形成气液两相共存现象,称为闪蒸阶段,可见它是一种系统现象。

调节阀不能避免闪蒸的产生,除非系统条件改变。

而当阀门中液体的下游压力又升回来,且高于饱和压力时,升高的压力压缩气泡,使之突然破裂,称为空化阶段。

在空化过程中饱和气泡不再存在,而是迅速爆破变回液态。

由于气泡的体积大多比相同的液体体积大。

所以说,气泡的爆破是从大体积向小体积的转变。

空化是一种从液态→饱和→液态的转变过程,它不同于闪蒸现象。

汽蚀过程中气泡破裂时所有的能量集中在破裂点上,产生几千牛顿的冲击力,冲击波的压力高达2×103MPa ,大大超过了大部分金属材料的疲劳破坏极限。

同时,局部温度高达几千摄氏度,这些过热点引起的热应力是产生汽蚀破坏作用的主要因素。

闪蒸产生侵蚀破坏作用,在零件表面形成光滑的磨痕。

汽蚀如同砂子喷在零件表面一样,将零件表层撕裂,形成粗糙的渣孔般的外表面。

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液压与气动
2019 年第 3 期

doi ∶10. 11832 / j. issn. 1000-4858. 2019. 03. 020
高压调节阀结构改进与汽蚀仿真
彭 健,何世权
( 南京工业大学 机械与动力工程学院,江苏 南京 211816)
收稿日期: 2018-07-12 作者简介: 彭健( 1994—) ,男,安徽安庆人,硕士,主要从事特 种阀门的研究工作。
2019 年第 3 期
液压与气动
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道内介质的压力、速度、液相分率和磨损率等参数的分
引言
目前,高压调节阀在国内的使用越来越广泛,促使 国内外厂家在材质和结构上作了大量探索,常用的抗 汽蚀结构有: 多层套筒型结构[1]、迷宫型结构[2-5]、串 联型结构[6]。针对阀门的汽蚀问题,国内外学者做了 大量的研 究 工 作。 刘 芳[7] 分 析 管 路 中 控 制 阀 可 能 出
现的闪蒸和空化的原因并阐述了闪蒸和空化造成的危 害,同时分析了产生阻塞流的原因。邢辉[8]分析比较 国内外防止汽蚀失效的现有技术,结合调节阀的实际 状况,提 出 管 路 压 降 优 化 设 计 的 方 案 设 想。 FRANZONI F[9]耦合了湍流模型和空化模型,对调节 阀进行了数值模拟,获得了阀门内的压力场和速度场
构,以达 到 阀 芯 利 用 率 和 阀 门 使 用 寿 命 最 大 化 的
目的。
1 汽蚀产生机理
1. 1 汽蚀产生原因
流体在流经阀门节流孔的缩流截面时,流速增大,
压力下降,如图 1 所示,p1 为阀门入口压力,pvc 为阀门 缩流截面处的压力,pv 为液体饱和蒸汽压。当静压小 于液体饱和蒸汽压时,液体汽化,这一现象称为闪蒸。 流体流过节流孔后,流速下降,压力恢复,若此时阀门 出口压力 p2 仍小于饱和蒸汽压,则阀门仅有闪蒸工 况; 若压力恢复到大于液体饱和蒸汽压时,闪蒸产生的 气泡破裂变为液体状态。此时气泡破裂释放的能量会
并重点观察了阀芯型线对空化和汽蚀的影响,为阀芯 的优化设计提 供 了 参 考。 金 浩 哲[10] 基 于 液 控 调 节 阀 的研究表明,当入口处的压力增大时,会导致节流孔处 的流体流速加快,当压力增大到临界值,会导致阀芯顶 部产生空化区。AN Y J 等[11]利用 CFD-ACE 代码对 高压降控制阀进行了数值仿真,研究和分析控制阀的 流动特性,针对分析结果开发了 LNG 海洋系统中使用 的抗汽蚀控制 阀。 干 瑞 彬[12] 研 究 调 节 阀 空 化 场 中 流
布,运用数值模拟方式分析阀门失效原因。 目前,国内 外 对 高 压 调 节 阀 的 结 构 改 进 以 及 汽
蚀具体情况的研究并不多。本研究运用 Fluent 对改 进前后的高 压 调 节 阀 汽 蚀 情 况 进 行 模 拟 仿 真,探 讨 化 阀 芯 结
摘 要: 针对高压调节阀使用寿命偏低的问题,以串联型的多级降压结构为基础,提出一种优化的高压 差调节阀结构。采用 ANSYS Fluent 对阀门内部的汽蚀现象进行仿真研究,得出静压、速度、气相体积分数等 一系列数据,并讨论多级降压结构对阀门性能的影响。结果表明: 阀门处于小开度下,容易产生汽蚀,汽蚀部 位主要位于节流孔的阀芯与阀座处; 相同工况下,优化后的调节阀能够有效抵抗气蚀,从而提高阀门的使用 寿命。
关键词: 调节阀; 多级降压; Fluent; 汽蚀; 结构优化 中图分类号: TH137 文献标志码: B 文章编号: 1000-4858( 2019) 03-0120-06
Structural Improvement and Cavitation Simulation of High Pressure Regulating Valve
PENG Jian,HE Shi-quan
( School of Mechanical and Power Engineering,Nanjing University of Technology,Nanjing,Jiangsu 211816)
Abstract: In view of the fault of high pressure regulating valve with short lifespan,one optimized structure of high pressure regulator valve is proposed based on a series-connected multistage step-down structure. A series of data including static pressure,velocity and gas phase volume fraction are obtained by the software Fluent ANSYS to simulate the cavitation inside the valve. The effect of multistage depressurization on valve performance is also discussed. The results show that a valve is easy to generate cavitation when the valve is in a small opening,and the cavitation is mainly located in valve spool and seat of throttling hole; Under the same condition,the optimized regulating valve can effectively resist cavitation,thus improving the service life of the valve. Key words: regulating valve,multistage depressurization,Fluent,cavitation,optimizing structure
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