沈阳远大BOG压缩机

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液化天然气BOG压缩机选型分析

液化天然气BOG压缩机选型分析
作者简介 :叶忠志 ( 1 9 7 7 一),男,辽宁西丰人,硕士研究生。
海洋石油工程股份有限公司设计公司机械工程师。
6 2 一 ■ 安 全密 封

石 油 和 化 工 设 备
2 0 1 3 年第 1 6 卷
( 2 )管 路布 置 不便 。
立 式 压 缩 机 主 要 有 迷 宫密 封 和 活 塞 环 密 封 两
BO G由L NG储 罐 内 的液 化 天 然气 受热 蒸 发 产 生 。蒸 发 量 在L NG卸船 期 间会 产 生较 多 , 因此 需 要 进 行 回 收 利用 。BOG的回 收 一般 有 两 种 方 式 :

是 直 接 增 压 外 输 ;另 一 种 是 增 压 再冷 凝 成 L NG ( 即把 低 温 的BOG气 体 压 缩 到较 低 的压 力 ,从 再
[ 关键词]B O G ;往复压缩机;迷宫 密封 ;活塞环 密封 ;选 型
B OG压 缩 机 被 称 为L NG接 收 站 的 “ 心脏 ”, 同 时 也是 L NG接 收 站 节 能减 排 的关 键 设 备 。BO G 压 缩机 不 断地 把 B OG压 缩 成 液 体 来控 制 L NG低 温 储 罐 的压 力和 温 度 ,从 而 保 证 L NG储 罐 的正 常 安
2 . 2卧式压缩机
优点:
种形 式 , 卧式压 缩机 多采 用活 塞环 密 封 。 3 . 1 迷 宫 密封
在 沿 气 体 泄 漏 间 隙 的长 度 上 , 做 成 一 些 小 室 ,如 图 1 所 示 ,气 体 每进 入 一 个 小室 即进行 一 次 膨 胀 ,每 次 膨 胀 使 压 力 降低 ,容 积 增 大 。 因通 过 每 个 小 室 的单 位 时 间 泄 漏 量 是 相 同的 ,故 当容 积 增 大 时 ,流 过 截 面 相 同 的 间隙 就 要 求 有 更 大 的流 速 ,也 即 要 求 有 更 大 的压 力 降 ,这 样 使 得 每 个 小 室 的压 力 降越 来越 大 , 使气 体 不 能通 畅地 泄 漏 , 因 而达 到 密封 的 目的。

低温BOG压缩机材料

低温BOG压缩机材料

来自BOG压缩机缓冲罐 操作压力入口:0.107MPa 操作温度入口:-154.3℃
来自LNG储罐压缩机负荷调节
去BOG总管
去BOG缓冲罐
去BOG总管 去火炬总管 去再冷凝器 操作压力出口:07MPa 操作温度出口:-35.5℃


ห้องสมุดไป่ตู้
四、BOG压缩机的选型
BOG压缩机选型要考虑诸多的因素,比如说工艺流程,现场安装条件。立式压缩机的发展比较 早,到20世纪中期,立式压缩机达到了鼎盛时期,由于石化行业的发展,一些容量流量大、排气 压力高,活塞力和功率都已达峰值的压缩机得到应用。 4.1、立式压缩机 4.1.1、立式压缩机的优缺点 优点:立式压缩机占地面积小是其突出的优点,惯性力的平衡可以达到最佳水准。汽缸中心 线垂直于地面,所以汽缸不承受活塞组件的重力,润滑油能沿汽缸壁周向均布,具有磨损最小而 且均布,气体密封条件好,汽缸和气密元件工作寿命长的特点。 缺点:不大适应大型高压场合,管路压力脉动导致的震动大,大型立式压缩机的巡察、检修 不便。管路布置不大方便,尤其是中、大型压缩机。 4.1.2、立式迷宫式压缩机 活塞与气缸之间采用迷宫密封形式的压缩机称为迷宫式压缩机,迷宫式压缩机的活塞外表面上 开有一系列环槽,活塞上的环槽和气缸工作表面形成一系列迷宫小室,从而可以依靠气体的节流 有效地防止气体的泄漏,达到密封目的。迷宫式压缩机特点:一是不装活塞环,气缸与活塞之间 不接触,从而可在没有任何润滑条件下工作,为了保证气缸与活塞的间隙均匀,通常只采用立式 带十字头的结构形式;二是迷宫式压缩机加工和安装质量要求高,对机器的刚性要求也比一般活 塞式压缩机高。

1.2.2、离心式压缩机 离心式压缩机是一种叶片旋转式压缩机(即透平式压缩机)。在离心式压缩机中,高速旋转 的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。 汽轮机(或电动机)带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的 扩压器中去。而在工作轮中间形成稀薄地带,前面的气体从工作轮中间的进汽部份进入叶轮,由 于工作轮不断旋转,气体能连续不断地被甩出去,从而保持了气压机中气体的连续流动。气体因 离心作用增加了压力,还可以很大的速度离开工作轮,气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变 为静压能,进一步增加了压力。如果一个工作叶轮得到的压力还不够,可通过使多级叶轮串联起 来工作的办法来达到对出口压力的要求。级间的串联通过弯通,回流器来实现。这就是离心式压 缩机的工作原理。

BOG压缩机运行工艺的技术分析

BOG压缩机运行工艺的技术分析

器会自动工作。

当润滑油温度大于20℃时,油加热器会自动停止工作。

当润滑油温度大于25℃时,辅油泵自动停止。

当润滑油压力降到0.2MPa 以下时,BOG 压缩机将停止运行。

每台BOG 压缩机都配备冷却水系统,系统主要包括一个氮气蓄能器,两个冷却水泵,两个冷却风机,一个电加热器,一个温控阀和相关的分配管线。

冷却剂是由体积比为1∶1的水和乙二醇的防冻液组成,被分配到十字头、热障和润滑油系统。

冷却水系统中的两台冷却水泵一般是一用一备,当主泵运行时如果冷却水压力低于0.2MPa 时,备用泵自动启动。

如果备用泵启动后冷却水压力还是不能维持在0.2MPa 并持续10min 后,BOG 压缩机将自动停止运行。

冷却水系统中的电加热器和冷却风扇的下游设置了一个温控阀,温控阀的主要作用是控制进入BOG 压缩机的冷却剂的温度,设定值一般设定为30℃。

当冷却剂温度低于20℃时,电加热器自动启动。

当冷却剂温度高于26℃时,电加热器自动停止。

当冷却剂温度高于34℃时,冷却风扇自动启动,当冷却剂温度低于34℃时,冷却风扇自动停止。

当冷却剂温度高于40℃时,第二台冷却风扇会自动启动。

当冷却剂温度再次低于40℃时,第二台冷却风扇将自动停止。

2 BOG的工艺处理流程储罐中蒸发的气体通过BOG 总管到达压缩机,经过BOG 压缩机压缩后进入再冷凝器的顶部,进入后的BOG 与低压输出总管的LNG 在超级拉西环填料床层混合后被冷凝成LNG ,再从再冷凝器底部的出口LNG 管线流至高压泵。

一般情况下BOG 与LNG 的质量比为1:8.4。

如图2所示,再冷凝器PIC-1300602压力的稳定对于接收站至关重要。

当PIC-1300602压力过高时会使BOG 压缩机的输送量减少,FX-1300601流量降低,PI-1300601压力升高,容易触发BOG 压缩机出口压力高高联锁停车。

当PIC-1300602压力1 BOG压缩机结构及运行参数LNG 的蒸发气体是由BOG 压缩机进行加压后,将BOG 输送至再冷凝器进行再液化处理。

技术改造项目可行性研究报告

技术改造项目可行性研究报告

xx中心生产设备技术改造项目可行性研究报告xx有限公司xx年6月目录第一章项目概述 ............................................................................... - 3 -第二章技术改造项目的主要内容和目标 ........................................ - 3 -1.技改原则 ................................................................................... - 3 -2.技改的主要内容 ....................................................................... - 3 -2.1现有的生产状况及不足 ................................................... - 3 -2.2技改内容........................................................................... - 4 -2.3技改目标........................................................................... - 6 -第三章财务盈利能力预测................................................................ - 6 -1.预测前提 (6)2.盈利预测 ................................................................................... - 7 -2.1收入预测........................................................................... - 7 -2.2成本预测........................................................................... - 7 -2.3税金及附加预测............................................................... - 8 -2.4财务费用预测................................................................... - 9 -2.5盈利分析........................................................................... - 9 -第四章结论 ....................................................................................... - 9 -第一章项目概述1.项目名称:xx中心生产设备技术改造。

沈阳远大压缩机有限公司_企业报告(供应商版)

沈阳远大压缩机有限公司_企业报告(供应商版)

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BW491107-3 的结果(独家采购结果)
5
0906 压缩机监测模块采购的结果 (独家采购结果)
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2022060203-06 月 烯 烃 气 相 聚 丙
6 烯循环气压缩机配件计划(独采-
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远大)的结果(独家采购结果)
7
sp4-专用垫等 008301719667 崔的 结果(独家采购结果)
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802.6
TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10
石化工程-滨州天然气终端项目稳 中海油石化工程有限
定气压缩机 2 套中标结果公告
公司
再生气压缩机购置(继续进行)中标 结果公告
浙江镇洋发展股份有限公司年产 30 万吨乙烯基新材料项目氯化反 应器尾气压缩机采购中标公告
国家能源集团宁夏煤业有 限责任公司
1.2 业绩趋势
近 3 月(2022-12~2023-02):
近 1 年(2022-03~2023-02):
本报告于 2023 年 02 月 08 日 生成
1 / 19
近 3 年(2020-03~2023-02):
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年沈阳远大压缩机有限公司的中标项目规模主要分布于小于 10 万元区间,占总中标数量的 93.9%。 500 万以上大额项目 3 个。 近 1 年(2022-02~2023-02):
(2)宁夏(24)
序号
项目名称
招标单位
1
宁煤公司各单位(煤化工)-压缩 国家能源集团宁夏煤业有 机配件(沈阳远大)-202205-WF 限责任公司
2
宁夏煤业 2022 年 3 月压缩机配件 (沈阳远大)单一来源采购结果公 告

远大压缩机

远大压缩机

今天参观的是沈阳远大压缩机股份有限公司,在参观之前我们提前了解了该公司的历史和相关简介。

我们了解到沈阳远大压缩机股份有限公司创建于一九九七年,专业从事往复活塞式压缩机的研发制造,是国家高新技术企业、辽宁省企业技术中心、辽宁省压缩机工程技术研究中心,产品研发制造水平位居国内前列。

公司地理位置是位于沈阳经济技术开发区沧海路1号,总占地面积17.5万㎡,建筑面积8.7万㎡。

注册资本9000万元,资产总额76000万元。

有员工638人。

公司生产经营活动实行“ERP系统”信息化管理,通过了GB/TI9001-2008标准质量管理体系、GB/T24001-2004标准环境管理体系和GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证,是AAA级信用企业、辽宁省银行业诚信企业、辽宁省守合同重信用单位,荣获沈阳市经济发展贡献奖。

公司拥有雄厚的优势其中包括(1)公司拥有一支机械设计、应用软件开发、可靠性、电气、仪表、压力容器、金属材料及复合材料、工艺设计等多种专业组合的高素质技术团队。

自主研发和应用的“压缩机管道脉动和振动分析计算”、“压缩机曲轴扭振分析计算”、“活塞杆振动分析计算”等先进技术软件已与国际接轨。

(2)公司拥有活塞杆等离子金属陶瓷涂层、超音速碳化钨涂层、十字头电弧喷涂巴氏合金等24项专利和20项专有技术,还有46项国产化和进口压缩机国产化改造成果。

(3)公司长期服务于石油、化工、天然气行业,产品性能可靠,现拥有M、D、Z、P、L、V、W型7个系列、800多种型号常规和撬装产品及K和D两个系列60余种型号的迷宫压缩机产品。

压缩机气体力为20KN—1500KN,介质温度为300℃到-163℃。

很多产品为国内首创,有的达到国外先进水平。

(4)公司多次承接国内重大装备国产化项目用大型往复压缩机的研制,如国家能源局LNG 接收站关键设备国产化项目用4K-300MG低温迷宫压缩机、中石化重大装备国产化项目用6M80重整氢增压压缩机等。

远大压缩机技术特点

远大压缩机技术特点
12、 活塞杆下沉装置 为准确测定活塞等部件在压缩机运行过程发生变异,采用改进的新型机械式活塞杆下沉
装置,对故障进行预报。当支承环磨损到设定值时,活塞杆与下沉装置的滚轮表面接触瞬 间,滚轮便产生转动,使备压气体失压,自动报警。新型机械式活塞杆下沉装置其结构简 单,报警准确,安全可靠。避免了电子式活塞杆下沉装置的探头被粉尘污染后发生误报警。
应用等离子喷涂技术,将特殊复合“金属陶瓷”材料 喷涂到活塞杆摩擦表面上,形成原金属母材为基体、高 硬度、耐磨损、抗腐蚀表面涂层的新型复合涂层活塞 杆。
硬度高:硬度HRC 60,耐磨。 耐高温:工作温度可达540℃。 耐腐蚀:不受强酸、强碱等强腐蚀介质的腐蚀,同时抗氧化。 气孔率低:气孔率1~2%,增强耐腐蚀性,特别是抗气蚀和化学腐蚀。 11、 铝活塞阳极硬化处理 阳极化处理技术,是将金属工件在酸基溶液中进行钝化处理。通过阳极化处理,可成倍 提高金属表面耐腐蚀和耐磨损性能。阳极化处理工艺和表面 厚度是根据其材质和使用要求而定。 阳极化处理技术,应用在往复活塞压缩机的铸铝活塞表 面上,是我公司独家专有技术。 采用阳极化处理后铸铝 (ZL401 、 ZL108 )活塞的表面硬度由原材质的布氏硬度 HB90 提高到维氏硬度 HV300~400(相当于布氏硬度 HB 290~390)。
16、 电动盘车装置 为改善电动盘车器使用效果,对电动盘车器的减速机进
行改进设计。改进后的新式减速机用手轮操作,实现盘车齿 轮与压缩机飞轮啮合,进入盘车状态。而且减速机的电动机 立式配置在减速机上端,占地面积小,便于操作。此结构先
沈阳远大压缩机股份有限公司
进,操作省力,安全可靠,从而代替了靠拨杆和固定销拨动或锁死盘车齿轮的既笨重又费力 传统直杆式电动盘车器。 17、 超级螺母

BOG压缩机简介以及工作原理

BOG压缩机简介以及工作原理

BOG压缩机简介以及工作原理一、BOG压缩机简介BOG压缩机广泛用于LNG槽车卸车后的槽车内的天然气和LNG 低温储罐的蒸发气体。

回收的BOG可压缩成CNG用于天然气汽车加气,或增压输入气管网。

针对L-CNG加气站站内变压器容量过少,槽车回收过慢,利用低温压缩机的技术开发了BOG不需复热,直接回收到CNG,减少了空温气化器,水浴式加热器,辅助复热设备。

增加单位回收效益,解决BOG回收效率低,回收时间过长的矛盾。

二、BOG压缩机参数压缩介质:液化天然气散蒸汽(BOG)流量范围:0.3~9m3/min压力范围:1.0~25.0MPa应用领域:LNG散蒸汽回收动力形式:柴动电动润滑方式:无油油润冷却方式:水冷风冷混合冷结构形式:固定式移动式撬装式隔音方舱式产品根据客户实际使用需求(进气压力/出气压力/流量)巨丰为您选型报价三、BOG压缩机组成部分BOG压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成四、BOG压缩机工作原理BOG压缩机通常采用电动机驱动,当启动后带动曲轴旋转,通过连杆的传动,活塞做往复运动,由汽缸内壁、汽缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。

活塞从气缸盖处开始运动时气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管推开进气阀而入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞反向运动时,汽缸内工作容积缩小,气体压力升高,当汽缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出汽缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。

当活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。

总之,曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。

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国家能源局LNG 接收站关键设备国产化项目山东泰安60万吨/年低温BOG压缩机研制成功受国家能源局委托,由中国石油天然气集团公司和中国通用机械工业协会组织的LNG 接收站关键设备国产化项目—山东泰安60万吨/年4K-300MG-55/0.1-17型首台套低温BOG迷宫压缩机,经公司16个月的攻关研制,于2013年1月正式进行了工况模拟试验试车。

2011年9月9日,国家能源局在北京主持召开“山东泰安60万吨/年LNG项目装备国产化第一次工作会议”,公司承担了首台低温BOG迷宫压缩机国产化研制任务,依托工程为山东泰安昆仑能源有限公司60万吨/年LNG项目。

迄今为止,国内石化工业液化天然气低温增压、输送、贮存、运输的迷宫压缩机完全依靠进口。

低温BOG迷宫压缩机具有非接触密封型式和特点,适用于低温工况各种气体介质的使用要求,目前世界上仅有瑞士布克哈德公司能够设计、制造低温-100℃以下的迷宫压缩机。

对于介质温度为-163℃的迷宫压缩机来说,其低温材料及结构仍是技术关键和难点。

低温状态下,对与低温介质接触的零部件材料的低温性能、冷缩、变形要求高,因此,对机械加工与装配精度要求特别高,使得低温迷宫压缩机的设计、制造难度加大。

在生产制造过程中必须进行一系列低温状态试验验证及模拟实际低温负荷试车,对工艺装备和实验装置比一般工艺压缩机的要求更高。

鉴于低温BOG压缩机国产化项目的特殊性及难度,公司于9月15日,组建了由总经理担任总项目长,由总工程师担任副总项目长的国产化重大项目组,设立了调研组、材料组、结构组、设计组、审查组、专项装配组、试验组和检验组及专项进度调检员。

全面启动研制工作。

在产品研发设计上,公司组织各项目组人员,进行广泛大量的调研工作。

收集查阅国内外公开发表的专著、文献、资料;组织设计人员多次现场调研国内已建成的LNG接收站,对进口低温BOG迷宫机进行研究,了解其结构特点,分析可进行优化改进的结构等,形成初步设计方案。

在国家能源局、中国石油天然气集团公司、中国通用机械工业协会等多次组织的低温BOG迷宫机设计方案论证评审会上,吸取了专家提出的意见和建议,形成了最终设计方案。

在产品制造上,着重对低温球铁材料开展一系列试验攻关,研制出了满足-163℃低温使用条件的线性系数小,耐低温冲击性优的YDG-196型低温铸铁材料,填补了国内材料空白。

同时在压缩机的结构、材料、密封和工艺、检验方法等方面的技术难点和技术关键开展一系列技术攻关。

经过历时16个月的攻关研制,公司于2013年1月6日,对BOG压缩机进行了连续五天的模拟工况低温氮气负荷运转试验。

实验过程全部按实际工艺条件的要求,压缩机进口温度最低达到-192℃,排气压力达到工艺要求的1.7mpa,机组的振动、各部位的运行参数完全达到了设计要求。

通过100多小时的试验和验证,考核了4K300型BOG压缩机的各项参数,也充分证明了低温BOG压缩机的设计、选材、工艺和试验装置的可行性和合理性。

从国家战略考虑,打破国外垄断,加速国产化进程,替代进口的天然气液化装置中的关键设备—低温BOG压缩机是完全可行的。

低温BOG压缩机的试验成功是公司继6K375六列大型迷宫压缩机研制成功后的又一重大成果。

该产品的研制成功,使得公司的迷宫压缩机无论在大型化和特殊工况方面均已达到了国际先进行列,与国际同类压缩机齐肩并行。

在整个产品研制过程中,承担设计、生产、工艺、检验、装配、试验等关键环节的技术人员和员工,本着为企业为用户高度负责的精神,不厌其烦、不厌其苦,在试验的关键时刻,吃住在现场,几天几夜不回家,充分体现了远大压缩机人不畏艰难、连续作战的精神风貌和高度责任感。

4K低温BOG压缩机如期进行,也充分体现了设计、生产组织体系的坚强有力,体现了各级管理者和广大员工蜂拥而上、克难制胜、和谐进取的企业文化。

4K低温BOG压缩机的研制成功,不仅是我们企业的一项重大业绩,也是我国压缩机技术的重大突破。

在项目立项、实验方案、生产制造过程中,得到了国家能源局、中国通用机械工业协会、压缩机协会、中国石油化工股份有限公司、中国寰球工程公司,业主山东泰安昆仑能源有限公司等单位的高度重视和支持,在BOG压缩机负荷试验期间,分别派员观摩指导。

辽宁省经信委、沈阳市发改委、科技局、经信委、沈阳经济技术开发区发改局、经发局的主要领导也莅临现场,见证国内首台套大型BOG压缩机的实验过程。

BOG压缩机作为系统的核心部件,其工作的好坏直接影响到整个系统的运行。

在LNG槽船上工作的BOG压缩机一般进气-80~-160℃,工作压力0.4~6.4Mpa。

与低温气体接触的零部件必须使用相应低温材料,系统也必须设置温度控制器。

同时,从运营经济性考虑,要求BOG压缩机的单位容积制冷量要大、压缩比要低,且能保证在低温状态下各零部件运行可靠。

为防止低温下气体泄漏,BOG压缩机的轴封性能要好;驱动电机应设置在单位的电机室内,由气密舱室和压缩机室分隔。

压缩机轴穿过气密舱室,靠联轴器与它连接。

润滑油应能在低温条件下,有良好的流动性能。

鉴于目前国内LNG槽船制造刚刚起步,国内适宜-80~-160℃的低温材料有限,故建议这类压缩机还是进口为宜。

国外生产此类BOG压缩机的厂家有瑞士的布克哈德(Burkhardt com pression)公司,日本的石川岛播磨工业株式会社(Ishikawaiima-Harima Heavy Industtries CO.Ltd),神户钢铁(KOBESTEEL)以及美国的德莱塞兰(Dresser-Rand)公司等。

对于LNG接收站、储备站、调峰站内的LNG低温储罐产生BOG气体温度,尽管温度也在-150℃左右,采用再液化工艺乃为下策,应当考虑就近加以合理利用,譬如采用空温式汽化器(寒冷地区还要加水浴式汽化器)对其进行复温(一般控制压缩机进气温度不低于温度-20℃)进入城市管网,作为居民生活用气;国为国内城镇燃气管线或压缩机回收管线都是碳钢管线,碳钢的使用温度下限一般到-20℃,如果BOG不进行回温处理,会造成碳钢管线在低温状态下发生脆裂而引发爆管事故。

BOG是什么?为什么要回收利用BOG(Boil-Off Gas蒸发气体,简称BOG)是指气体在其临界温度以下经加压被液化后的低温液体,因难以与环境绝对绝热,吸收外界热量而蒸发出的气体。

甲烷与二氧化碳一样,均属温室气体,是污染大气的主要成分。

甲烷临界温度特别低(-82,5℃),液化以后(LNG)在常温下极易汽化;即使在LNG 低温储罐绝热性能很好的条件下,也不可避免地导致低温储罐内的LNG蒸发汽化,从而形成BOG。

根据国际海事组织(简称IMO)要求,装载量为125000m³的LNG船,标准蒸发率为每天0.12%。

对该等级LNG船来说,每天约有150m³的LNG要变成90000Nm³天然气。

如果对此不加以回收利用,任其排入空气中,不但危险,且在经济上也有相当损失,而且增加对大气污染。

因此,从船舶运输的安全性、经济性和环保等方面考虑,都需要对BOG进行回收与利用。

再者,LNG卸船过程中,导致罐内LNG体积变化,以及环境温度和大气压变化等外界能量的输入,产生的BOG会大量增加,约为原储存决量的0.5%~0.6%,仅其中一部分需返回LNG船以维持压力平衡,余下的大量BOG,会导致储罐内的压力增加。

为维持储罐内压力稳定,必须把过量的BOG处理。

对于大型的LNG 船,将BOG进行再液化就显得非常必要。

LNG槽车、以及LNG接收站、储存站、调峰站内的LNG低温储罐,均存在着每天0.12%标准蒸发率,也就是说随时随地均有BOG产生,均存在BOG的回收及利用问题。

二是将天然气液化后装船、槽车输送。

对于超长距离的天然气输送,特别是跨洋过海的运输,最经济有效的方法是将天然气液化,利用LNG槽车、LNG槽船来运输。

直接进口LNG也是较经济办法。

为了满足日益增长的清洁能源的需要,我国开始从国外进口LNG,已建或拟建的LNG接收站有深圳大鹏、上海洋口、福建莆田、天津曹妃甸等十四座,总规模达5500万吨。

国内已建成的LNG液化工厂有广汇,濮阳。

泰山等14座,生产能力达433万立方米/天;正在筹建的LNG液化工厂10座,规模达385万立方米/天。

LNG不久会成为天然气在我国普及的另一种重要方式,发展前景广阔。

BOG的回收与利用应根据LNG使用场合来确定:对于LNG槽船、槽车在运输过程中产生的BOG,若槽船、槽车采用天然气发动机驱动的,部分BOG可用于作为驱动机燃料。

余下BOG只能采用压缩、制冷方法,让BOG液化后回到低温储罐,以减少经济损失。

对于汽化站、调峰站、LNG汽车加气站,工作过程产生的BOG,还是要根据具体情况,能过经济技术分析后来确定,是压缩、冷凝成液态进入低温储罐,或是加压进入管网作为生活燃气补充。

1、LNG槽船的BOG回收——压缩冷凝工艺通常可以根据LNG船舶预期的用途、载运货物种类、装载要求以及运输贸易需求来决定再液化装置的规模、形式和再液化能力。

按照IMO规定,再液化装置的能力必须能在极端工作环境下(通常取空气温度为45℃,海水温度为32℃)保持液货舱内的蒸气压力小于压力释放阀的设定压力。

再液化装置按照再液化循环方式有三种不同的类型: 1)直接式再液化循环;2)间接式再液化循环;3)复叠式压缩、制冷循环。

间接式再液化循环主要用于氯气运输船和特殊液化气兼化学品的多用途船上。

从再液化的效率和系统的稳定性来看,双级压缩直接式冷却循环和复叠式压缩、制冷循环能更好地满足以上要求。

1.1、双级BOG压缩机直接工冷却循环这种系统中采用了两级BOG压缩的压缩机,这样可减少功耗,提高效率。

中间冷却器则可以降低第二级压缩的吸入温度,以利于系统的稳定运行。

1.2、复叠式压缩、制冷循环复叠式压缩、制冷循环是由一台BOG单级压缩机与一台R22制冷压缩机、蒸气冷却器、节流阀等组成的系统。

它能保证在较低温度时,系统有合适的蒸气压力,能满足蒸气在环境温度条件下冷凝时具有合适的冷凝压力。

从船舶运输和系统运行的角度考虑,这种再液化系统更能满足要求。

因为,液货舱内产生的BOG温度和压力都较低,如果液化后的LNG温度过高,在与其中的BOG进行热交换时,因两者温差过大会加剧LNG的汽化,使液货舱内容易瞬时超压,影响到液货舱的使用寿用。

另外,该系统的再液化能力受到海水温度变化的影响不大,运行的工况稳定;而且由于冷却工质R22的温度可以低于0℃,再液化的效率较高。

1.3、再液化装的相关设备及其运行要求再液化装置包含了制冷系统的各个部件,其主要由BOG压缩机、液化冷凝器、不可冷凝气体分离器、热交换器以及中间冷却器等构成。

1.4、低温BOG压缩机BOG压缩机作为系统的核心部件,其工作的好坏直接影响到整个系统的运行。

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