致密气藏防气窜固井技术研究与应用

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川东北复杂压力体系气井固井技术

川东北复杂压力体系气井固井技术

0 0 c 固井过程 中由于人井水泥浆密度低于 .2g m 。 /
设计 密度 20 /m , 际 环 空液 柱 当量 密度 低 于 .8gc 实
[ 收稿 日期] 2 1 0 00— 7—2 6
套管本体环空间隙只有 2 l, 的环空间隙则不 0I l n 接箍 T
到 1 l, 坝 地 区 的 16 1IY 尾 管 环 空 间 隙 5mn 元 4 . nl l
井质量合格率 10%, 良率达到 9 , 0 优 0% 为普光气 田顺利投产供气提供了保障。
[ 关键词 ] 复杂压力 ; 小间隙; 气窜 ; 漏失 ; 胶乳 ; 分段压稳
[ 中图分类号 ] T 2 6 [ E 5 文献标 识码] A [ 文章编号] 10 0 9—14 (0 0 1 00— 6 72 2 1 )0—05 0
1 0 0m以上 , 管 在 斜井 段 和 水 平段 难 以居 中 , 0 套 影 响水 泥浆 顶替 效率 。 5长封 固段和窄 间隙影 响顶替 效率 和诱 发漏失 。 ) 川东北地区技术套管 目前普遍采用技术套 管封 固陆相 I
地层 , 并进入雷 口坡组 , 套管鞋深度在 36 0 450m。 0 ~ 0
经 过计算 , 该地 区气层 的潜 气窜 因子均 大 于 5气 窜 ,
危 险程度 中等偏 强 。 2 漏失 和 压 稳 矛盾 。金 溪 1 16 1m 尾 ) 井 4 . m 管 固井时钻 井液 密 度高 于 2 0 / m . 8g c 时发 生井 涌 , 而低 于 2 0 / m . 6 g c 则 会 井 漏 , 全 密 度 窗 口只 有 安
1 前 言
四川盆地 是我 国主要 的天 然 气产 区 , 几 年 在 近
四J 盆地 的海相飞 仙关组 和长 兴组地 层发 现 了高产 I I 天然气 , 相继 发现 了普光 、 河坝 、 岗 、 龙 元坝 等 区块 构 造 。海相 气藏埋 藏 深 , 体现 “ 高 ” 三 特征 , 即高 温 、 高 压和高 含 硫 J l。这 些 因素 给 海 相 气 井 的 固井 带 来

埕海地区防气窜固井技术

埕海地区防气窜固井技术

埕海地区防气窜固井技术王春才【摘要】水泥浆在凝结过程因失重而造成的气窜问题是影响固井质量的重要因素之一.油井一旦发生气窜,会造成巨大的经济损失,甚至造成重大井控事故.大港油田埕海区块地质情况复杂,温度高,压力大,油、气活跃,固井防气窜难度大.从埕海区块地质特点出发,分析了该区块油层套管气窜的原因,研究总结出一套适合埕海地区的油层套管防气窜综合固井技术,从而提高固井质量.【期刊名称】《天津科技》【年(卷),期】2018(045)001【总页数】4页(P74-76,80)【关键词】固井;防气窜;埕海;水泥浆【作者】王春才【作者单位】天津中油渤星工程科技有限公司天津300451【正文语种】中文【中图分类】TE251 埕海地区气窜风险分析埕海区块属于大港油田,为张东断层下降盘鼻状构造。

本区域目的层埋藏较深,在3,900~4,300,m左右,井底循环温度 90~110,℃,完井钻井液密度1.30~1.44,g/cm3,主力油层位于沙河街,油气异常活跃。

由潜气窜因子法(GFR)计算该区域的潜气窜因子,了解该地区的气窜危害程度。

水泥浆液柱压力损失(失重)与水泥浆静胶凝强度发展引起的关系为:式中,MPR为水泥浆静胶凝强度发展引起的压力损失,MPa;SGS为水泥浆静胶凝强度,MPa;L为环空水泥浆长度,m;Dh为井眼直径,mm;Dc为套管直径,mm。

水泥浆静胶凝强度达到 240,Pa时,水泥浆就有足够的强度阻止气窜,可能引起水泥浆气窜的最大压力损失为:水泥浆顶替到位后初始过平衡压力(OBR)为:式中,PST为初始静液柱压力,MPa;PG为气层压力,MPa;OBR为初始过平衡压力,MPa。

GFR值为 1~3,发生环空气窜的潜在危险程度为轻度,GFR值3~8为中等,GFR值大于8为严重。

埕海区块均采用 139.7,mm油层套管固井,分别将各井数据代入以上公式,可得该区域井位的 GFR,可见该区块各井均存在不同程度的气窜风险,如表1所示。

固井工艺技术介绍

固井工艺技术介绍
前 言
DRI
固井可能带来的危害
涩北气田气层埋藏浅,分布井段长(408.0-1738.2m),层数多(54-79),气水界面复杂, 浅层气、浅层盐水活跃。台H6-1井、台6-7井,一开钻至800m下入表层套管固井后,候凝过
程中套管外地表窜出盐水和水溶气,被迫报废
台 H6-1 井 339.7mm 表 层 套 管 固 完井候凝时,北东方向约 250 米冒气水后目前情况 台 6-7 井 273mm 表层套管固 完井候凝时,地表窜出盐 水和水溶气
前 言
DRI
固井可能带来的危害
井喷——灾难性后果(墨西哥湾事故)
灌香肠、插旗杆——整井报废,单井段报废,经济损失巨大
挤毁套管——整井报废,单井段报废,经济损失巨大 油气水窜——单井段报废,降低开发效益
环空带压——开发隐患,增加作业成本、环境危害
超缓凝——延长作业时间、增加作业成本 返高不够——降低封固质量,增加补救作业成本 过早套损——单井报废,增加作业成本,降低开发效益
~100kN于悬挂处→憋压剪断球座销钉→开泵进行循环钻井液→
注前置液→注水泥浆→释放钻杆胶塞→替钻井液→钻杆塞与空 心耦合(耦合前降低替入排量) →碰压→放回压,检查浮箍是 否倒流→上提中心管,循环出多余的水泥浆→起钻候凝。
-24 -
钻井研究院
第一单元
固井工艺技术
DRI
尾管固井
-25 -
尾管悬挂器
专门研究如何用化学方法解决固井过程中遇到的问题。
具体地说,水泥浆化学就是通过研究水泥浆的组成和性 能,且予以科学地控制和调整,最终达到封隔地层、保 护储层和支撑套管的目的。
-32 -
钻井研究院
-23 -
钻井研究院
第一单元

吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术

吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年第02期DOI:10.15913/ki.kjycx.2024.02.024吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术贾聚全(吉林油田公司钻井工艺研究院,吉林松原138000)摘要:地下储气库运行时井筒需要承受注采交变载荷,对一次固井质量及水泥石长期性能要求高。

枯竭型气藏储气库固井施工过程中存在漏失、井筒封闭困难、注采管柱要求高等技术挑战。

为保障储气库长期安全运行,从分析储气库井井口带压原因出发,通过优选韧性材料和韧性水泥浆体系、采用凝胶堵漏技术、优化固井施工参数等措施,保障了吉林油田双坨子储气库一期工程3口先导试验井各层次套管固井水泥浆一次返地面,固井质量合格率为100%,固井胶结平均优质率达到75.03%。

关键词:储气库;韧性水泥;凝胶堵漏;顶替效率中图分类号:TE37 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)02-0088-03当前国家将油气储运的重点工程作为油气工作的重点事项,其中吉林双坨子储气库为在建储气库重点工程之一。

双坨子储气库分2期建设,一期工程涉及新钻井3口,其中泉三段1口定向井(坨库X1)、泉一段1口水平井(坨库X2)和1口直井(坨库X3)。

要保证储气库井的长期安全运行,不发生天然气泄漏等严重事故,首先要确保套管及环空水泥环长期有效密封。

从分析储气库井井口带压原因出发,针对性采取预防措施,才能保证储气库井筒密封的完整性。

1 储气库井井口带压原因分析及预防带压措施分析各储气库建设和运行情况,储气库井环空带压主要原因如下:①油管和套管泄漏。

由封隔器密封失效或内管柱螺纹丝扣连接差等情况引起。

②固井时钻井液顶替效率差。

提高顶替效率是保证层间封隔和防止环空带压问题的一项重要措施,防止环空带压的第一步就是要提高固井时的顶替效率。

③水泥浆设计不合理。

水泥浆的性能除满足施工要求外,还要考虑水泥石(如杨氏模量、泊松比等)的力学性能由于井下温度、压力、应力变化能否满足长期封隔的需要。

中国石油固井技术发展历程及建议

中国石油固井技术发展历程及建议

中国石油固井技术发展历程及建议原标题:中国石油固井技术进展及发展建议文|齐奉忠刘硕琼沈吉云中国石油集团钻井工程技术研究院固井是油气井建井过程中的一个重要环节,固井质量直接关系到油气井寿命、长期安全生产甚至油气藏的采收率。

随着石油天然气勘探开发工作的不断深入,勘探开发对象日益复杂。

深层、低渗透、非常规油气资源储量成为油气产量新的增长点,老油田稳产增效成为工作重点。

为了满足复杂油气藏、老油藏挖潜及海外复杂区块油气勘探开发的需求,中国石油天然气集团公司(简称中国石油)固井专业通过“十二五”的技术攻关,基本形成了系列配套的固井材料、固井工具及相应的固井工艺技术,有力地支撑了油气生产。

在新的勘探开发形势及低油价大的市场环境下,固井技术面临新的严峻挑战,需要从基础理论、水泥浆体系、固井工具、软件及智能化固井平台系统等方面开展深入持续的研究工作,进一步提升技术创新力,解决复杂井固井“有方法、无把握”的问题,实现油气井全生命周期井筒密封,提升固井工程技术对勘探开发的服务保障能力。

石化监理1 “十二五”固井技术进展“十二五”期间,中国石油固井技术进展主要表现在工艺技术、功能材料和水泥浆体系、工具与附件、技术装备、基础理论研究5个方面。

1.1 工艺技术方面1.1.1 大温差长封固段固井技术近年来,油气勘探开发向深层及复杂地层发展,大温差长封固段井固井越来越多。

通过深入攻关,解决了水泥浆超缓凝、浆体稳定性差,以及水泥石抗压强度低、发展慢等技术难题,有效提高了长封固段大温差井的固井质量。

近5年来,大温差固井技术在中国石油的塔里木、西南、长庆、冀东、华北等油气田推广应用1000多口井,有效保障了井筒完整性,为简化井身结构、降低成本、实现提速提效提供了技术支撑。

1.1.2 深层高压酸性天然气井固井技术安岳气田是迄今我国发现的单体规模最大的碳酸盐岩整装气藏,该气田磨溪—高石梯地区φ177.8mm尾管井段集中了6项固井技术难点(跨120℃温度敏感点、温差大、高密度水泥浆、存在高压气层及水层、尾管固井、五开降钻井液密度)(图1),固井难度大、要求高。

低温易漏储气库固井技术的改进创新

低温易漏储气库固井技术的改进创新

5 创新“半程固井工艺”,解决水平井漏失难题结合水平井完井固井需求,开展了液压封隔器、分级箍等工具、水泥浆体系、施工工艺的研究,形成了针对储气库水平井完井需求的半程固井工艺。

“半程固井工艺”管串结构:旋转引鞋+168.3mm 筛管串+168.3mm ×177.8mm 变径短节+177.8mm 套管1根+177.8mm 遇油遇水膨胀封隔器+177.8mm 套管1根+177.8mm 遇油遇水膨胀封隔器+177.8mm 套管1根+177.8mm 盲板+177.8mm 套管1根+177.8mm 液压式管外封隔器+177.8mm 套管1根+177.8mm 液压式管外封隔器+177.8mm 套管1根+分级注水泥器+177.8mm 套管串。

将遇油膨胀封隔器要求放置在泥岩段,用于防止泥岩坍塌,优选性能可靠的液压式管外封隔器安放在技术套管内,可承托35MPa 以上的液柱压力,保障封隔效果,通过分级箍实现上部177.8mm 套管段固井,合理匹配各工具间的工作压力,保障了两层套管间水泥的有效封固。

针对水平井完井存在漏失的情况,下套管前对漏失风险进行全面分析,制定对应措施,规避下套风险,通过封隔器试坐封,进行环空反排,确定环空液面高度,形成了创新版的半程固井工艺,解决了水平井完井固井的漏失难题。

6 优选高效防漏隔离液体系,提升地层承压能力采用堵漏隔离液,应用新型纳米堵漏技术,添加的纳米极性胶团在井下压差作用下形成致密的防漏膜,有效解决固井过程中的漏失情况,在密度与流变性能设计上,与钻井液、水泥浆形成密度梯度、流变梯度,提高固井顶替效率。

在使用长度的设计上,隔离液使用长度为500m ,增加隔离液与井壁的接触时间,提升堵漏性能,保障清洗效果。

同时隔离液中的纳米堵漏成份不会影响储层渗透性,避免堵漏材料对储气库后期注采产生影响。

7 研发韧性防窜水泥浆体系,提高水泥石全生命周期为满足储气库多轮注采对固井水泥石的要求,提升井筒质量完整性,保障水泥石的全生命周期,研发了新型的韧性防窜水泥浆体系(见表1,水泥浆密度为1.85~190g/cm 3)。

川东北地区高压气井固井防窜技术分析

川东北地区高压气井固井防窜技术分析
液 压 稳 。钻 至 井 深 56 9 5 处 发 生 井 漏 , 时 钻 8 . 0m 此
压气体 在未 固化 的钻井 液 中逐步 滑脱 上窜 , 终 到 最 达井 口, 形成稳 定 的气 窜通 道 。三是 体 积 收缩 形 成 微环 隙 , 由于泥饼 或微 环 隙存 在而 经 水 泥 与地 层 或
钙矾 石 ( 氧化 钙 、 氧化 镁 ) 铝粉 2种 基本 类 型 。非 和 渗透剂 分 聚合物类 降失水 剂和胶 乳降失 水剂 。
断层多 , 向压力 体系 不一致 而形成 多压力 系统 , 纵 同

口井易 出现塌 、 、 、 漏 涌 卡等 异常情 况 , 且该地 区 而
气 层活跃 , 在钻井 过 程 中经 常 钻遇 气 层 当量 密 度 大 于 2 0 /m。的高压气层 , . 0g c 固井 后易发 生环 空气 窜
问题 , 固井 质量难 以保证 。
2 高压 气井 固井 气 窜原 因分 析
川 东北探 区 目前 在 防气 窜措施 上主要 采用 了分 级 固井 、 普通 尾管悬 挂 固井 、 多凝 水 泥浆 固井 、 管外 加 回压 固井等技 术 , 先后尝 试 了管 外封 隔器 固井 、 也
1 气井 固井 环 空 气窜 的机 理 分 析
川 东北 地 区高压 气 井 固井 防 窜技 术 分 析
补成 中 樊朝 斌 彭 刚
( . 南 石 油 大学 , 川成 都 ;. 1西 四 2 西南 石 油局 重 庆 钻 井 公 司 , 庆 ) 重
摘 要 川 东 北 地 区地 质 条 件 复 杂 , 层 多 , 在 多 压 力 系 统 , 断 存 同一 口井 易 出现 塌 、 、 、 等 异 常 情 况 , 漏 涌 卡 而且 该 地 区气 层 活 跃 , 常钻 遇 气 层 当量 密 度 大 于 2 0 /m 经 .0g c 。的高 压 气 层 , 井质 量 难 以保 证 。 针 对 川 东 北 地 区地 质 特 固 点 , 析 了该 地 区高压 气 井 固井 过 程 中发 生 气 窜 的原 因 , 出 了防 窜对 策 。指 出 固井 工 程 是 一个 系 统 工 程 , 钻 井 分 提 从 到 完 井 的每 一个 环 节 无 不 影 响 着 固 井质 量 的提 高 , 必须 从 钻 井 施 工 全 面 考 虑 才 能从 根 本 上 解 决 目前 的 固 井难 题 。 关 键 词 高 压 气 井 固 井 防 窜水 泥 浆 川 东 北 地 区

负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用

负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用

文章编号:1000 − 7393(2023)04 − 0493 − 06 DOI: 10.13639/j.odpt.202206042负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用肖庆华1,2 文涛1 粟超1,21. 中国石油川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院;2. 四川恒溢石油技术服务有限公司引用格式:肖庆华,文涛,粟超. 负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用[J ]. 石油钻采工艺,2023,45(4):493-498.摘要:为提高苏里格致密砂岩气藏气水同产井在低压、低产阶段排采效果,提出了负压开采与泡沫排水复合采气工艺。

通过对典型区块气井单位压降产量、低压低产阶段剩余可采储量和生产系统节点分析,对复合工艺适应性进行了研究,结合适应性研究结果、复合工艺增产原理及负压开采设备关键参数制定了复合工艺选井原则,并优选了3口井进行现场试验。

结果表明:复合工艺对低压、低产阶段不能正常携液生产的气井具有较好的适应性,当井口油压降至0 MPa 时,能使气井产量在0.2×104 m 3/d 左右时仍正常携液生产,在泡沫排水的基础上可进一步降低停喷地层压力。

优选Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类3口试验井,措施期间日均增气量分别为0.50×104 m 3/d 、0.39×104 m 3/d 、0.28×104 m 3/d ,能将井口油压最低降至−0.05 MPa ,可见复合工艺能有效降低气井井口压力,释放气井产能,同时储层品质越好的气井复合工艺应用效果越好。

关键词:苏里格气田;排水采气;负压开采;泡沫排水;低压低产;气水同产中图分类号:TE375 文献标识码: AApplication of the composite gas production technology to tight sandstone gas reservoirs:Negative-pressure production and foam-assisted dewateringXIAO Qinghua 1,2, WEN Tao 1, SU Chao 1,21. Research Institute of Geological Exploration and Development , CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd., Chengdu 610051, Sichuan , China ;2. Sichuan Hengyi Petroleum Technical Services Ltd., Chengdu 610051, Sichuan , ChinaCitation: XIAO Qinghua, WEN Tao, SU Chao. Application of the composite gas production technology to tight sandstone gas reservoirs: Negative-pressure production and foam-assisted dewatering [J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2023, 45(4):493-498.Abstract: To improve the drainage performance of the low-pressure low-rate wells with co-production of gas and water in the Sulige tight sandstone gas reservoir, the composite gas production technology of negative-pressure production and foam-assisted dewatering was developed. The applicability of the composite production technology was analyzed in accordance with the gas production of wells per unit drawdown pressure, remaining recoverable reserves in the low-pressure low-rate production stage and production system nodal analysis of the representative Sulige block. Moreover, the well candidate criteria were proposed for the composite production technology, considering the applicability analysis, production stimulation mechanisms and key parameters of the negative-pressure production equipment, and field testing was performed in three wells selected correspondingly. The results showed基金项目: 中国石油天然气集团公司中油油服科技统筹项目“苏里格低产低效井综合治理研究”(编号:2019T-008-004)。

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致密气藏防气窜固井技术研究与应用
摘要: 致密气藏是一种新型的油气资源,其开发具有重要的战略意义和经济
价值。然而,由于该类型油气藏具有储层孔隙度低、渗透率小、地应力大等特点,
导致固井技术难度大、固井效果差,容易发生气窜现象,从而影响开发效果和生
产安全。因此,在致密气藏的开发中,如何解决气窜问题,提高固井效果,成为
了一个亟待解决的问题。本文将对致密气藏防气窜固井技术进行研究与应用,以
期为致密气藏的开发提供一定的参考和指导。

关键词:致密气藏;防气窜;固井技术;研究与应用
引言
致密气藏是一种新型的油气资源,其开发具有重要的战略意义和经济价值。
然而,由于该类型油气藏具有储层孔隙度低、渗透率小、地应力大等特点,导致
固井技术难度大、固井效果差,容易发生气窜现象,从而影响开发效果和生产安
全。因此,在致密气藏的开发中,如何解决气窜问题,提高固井效果,成为了一
个亟待解决的问题。本文将对致密气藏防气窜固井技术进行研究与应用,以期为
致密气藏的开发提供一定的参考和指导。

1、介绍了致密气藏的特点和固井技术存在的问题,
致密气藏是指孔隙度和渗透率极低的气藏,气体无法自由流动,难以进行有
效开采。为了提高致密气藏的采收率,需要采用固井技术,以保证井筒的完整性
和安全性。然而,在固井过程中,容易出现气窜现象,导致井筒破裂或井口喷气
等问题。本文将对致密气藏的特点、固井技术存在的问题、气窜现象的原因和危
害进行分析。

1.1致密气藏的特点
致密气藏通常具有以下特点:1)孔隙度小:致密气藏中的孔隙度很小,一
般在0.1%以下,无法形成连续的气体运移通道。2)渗透率低:致密气藏中的渗
透率通常在0.1mD以下,无法形成有效的气体流动通道。3) 压力高:由于气体
不能自由流动,致密气藏中的气体压力通常较高。4)酸性强:致密气藏中的气
体酸性较强,容易引起腐蚀和损伤。

1.2固井技术存在的问题
在进行致密气藏的固井过程中,常常会出现以下问题:1) 固井压力大:由
于致密气藏的孔隙度和渗透率很小,固井过程中需要施加较大的固井压力,容易
导致井筒破裂或井口喷气等问题。2)固井材料难以渗透:由于致密气藏的渗透
率很低,固井材料难以渗透到岩石裂缝中,形成完整的固井环。3) 固井材料收
缩:固井材料在固化过程中会发生收缩,容易导致井壁开裂或井口喷气等问题。
4)固井材料腐蚀:致密气藏中的气体酸性强,容易引起固井材料的腐蚀和损伤。

2、气窜现象的原因和危害
气窜是指致密气藏中的气体在固井过程中从井底向井口窜升的现象。气窜通
常是由以下原因引起的:1)气体压力过高:由于致密气藏中的气体压力很高,
固井过程中容易出现气体窜升的现象。2)固井过程中的振动:固井过程中的振
动会使得岩石裂缝中的气体振动,导致气体向上运移。3)固井材料渗透不良:
致密气藏中的渗透率很低,固井材料难以渗透到岩石裂缝中,形成完整的固井环。

气窜现象对致密气藏的开采和井筒的安全都会产生严重的危害。具体表现为:
1)影响开采效果:气窜现象会使得致密气藏中的气体流动受阻,影响开采效果。
2) 导致井筒破裂:气窜现象会使得井口周围的地层受到冲击,容易导致井筒破
裂或井口喷气等问题。3) 增加开采成本:气窜现象会导致固井失败,增加开采
成本。4) 破坏环境:气窜现象会使得致密气藏中的气体向地表排放,对环境造
成破坏。

3、致密气藏防气窜固井技术研究与应用
3.1研究背景
该致密气藏位于中国西北地区,储层深度约为3,000米,储层渗透率小,地
应力大,固井难度大。在以往的开发过程中,由于固井技术不当,导致多次发生
气窜现象,严重影响了生产效率和安全性。为了解决这一问题,研究团队采用液
体封堵技术进行固井,以期提高固井效果和防止气窜现象的发生。

3.2液体封堵技术原理;
液体封堵技术是一种通过注入低密度的液体封堵剂,形成一定的阻隔层,从
而防止气体窜入其他地层的技术。其原理是在固井前将低密度的液体封堵剂注入
到井眼中,形成一定的阻隔层,使得后续的水泥浆料不易渗透,从而达到有效的
固井效果。

3.3固井方案设计
1)钻井液体系优化;为了保证液体封堵技术的有效性,需要在钻井液体系
中添加一定的助剂,以提高液体封堵剂的稳定性和流动性。在该项目中,研究团
队采用了聚合物增稠剂、表面活性剂等助剂,以提高液体封堵剂的黏度和流动性。
2)液体封堵剂注入;在固井前,需要将液体封堵剂注入到井眼中,形成一定的
阻隔层。在该项目中,研究团队采用了低密度的聚合物封堵剂,通过注入到井眼
中形成一定的阻隔层。3)水泥浆料固井;在液体封堵剂注入后,需要进行水泥
浆料固井。在该项目中,研究团队采用了高强度、高黏度的水泥浆料进行固井。

3.4现场试验及效果评估
为了验证固井方案的有效性,研究团队进行了现场试验,并对试验结果进行
了效果评估。试验结果表明,采用液体封堵技术进行固井,能够有效地防止气窜
现象的发生,提高固井效果和生产安全。具体表现在:1) 气窜现象得到有效控
制,固井效果显著提高。2) 由于液体封堵剂的存在,水泥浆料的渗透性降低,
固井效果更加稳定可靠。3)与传统固井技术相比,液体封堵技术具有操作简单、
成本低廉等优点,能够为企业节约资金和时间。

4、致密气藏防气窜固井技术研究的要求
4.1固井前评价
在进行固井前,需要对储层进行充分的评价和分析,包括储层性质、地应力、
渗透率等因素的综合考虑,以确定固井方案和技术。

4.2选用适当的封堵剂
为了防止气体窜入其他地层,需要选用适当的封堵剂进行固井。一般来说,
低密度的液体封堵剂是一种比较有效的选择,其能够形成一定的阻隔层,防止气
体窜入其他地层。

4.3优化钻井液体系
钻井液体系的稳定性和流动性对于液体封堵技术的实施至关重要。因此,在
进行固井前,需要对钻井液体系进行优化,选用适当的助剂,提高液体封堵剂的
黏度和流动性。

4.4合理控制固井参数
固井参数的合理控制是保证固井效果和防止气窜现象的关键。在进行固井过
程中,需要根据储层特点和固井技术要求,合理控制注水量、注射压力、固井时
间等参数。

4.5实时监测和调整
在固井过程中,需要实时监测和调整固井参数,以确保固井效果和生产安全。
一般来说,可以采用地震监测、压力监测等技术手段,对固井过程进行实时监测
和调整。

4.6加强科研和技术创新
致密气藏防气窜固井技术的研究和应用是一个不断创新和发展的过程。因此,
需要加强科研和技术创新,探索新的固井技术和方案,提高固井效果和生产安全。

4.7加强工程实践和经验总结
在实际的开发过程中,需要加强工程实践和经验总结,总结成功的经验和教
训,为后续的开发提供参考和指导。
结束语
综上所述,采用液体封堵技术进行固井,是一种有效的致密气藏防气窜固井
技术。通过现场试验和效果评估,证明该方案能够提高固井效果和生产安全,具
有一定的实际应用价值。

参考文献
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