PT空开跳闸引起备自投误动作的事故案例分析

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复位PT二次开关引起备自投误动作事故案例分析

0引言

近年来,随着用户对供电可靠性的不断提高以及电网规模的不断扩大,电网结构多采用环形电网,由于电磁环网运行对电力系统的安全稳定运行有一定的威胁[1,2],所以对于110KV及以下电压等级的系统,多采用环网结构开环运行的方式保证安全稳定,同时采用备用电源自动投入装置(以下简称备自投)来提高系统的供电可靠性。如果备自投工作原理或者动作判据对运行中可能的情况考虑不足,就会导致备自投的不正确动作,从而对电网的安全稳定运行造成不良影响[3]。本文的目的主要是通过总结本公司二期总变6KV电压等级备自投运行经验及误

动作原因进行分析,指出了现有备自投存在的缺陷,并提出了相应的技术解决措施。

1.备自投原理

备自投有分段备自投、进线备自投、变压器备自投,中海化学二期总变6KV 配电系统采用的是单母线分段备自投。其主接线图如图 1,正常运行时分段运行,1#进线带I段母线,2#进线带II段母线,当某路进线失电时,跳开相应的进线开关,合母联开关。该6KV系统进线和母联柜采用的都是厦门ABB产的REF 542 plus 继电保护器,通过在进线继电器里编写相应的备自投逻辑来实现备自投动作。

图 1 6KV主接线图

1)1#进线继电保护器中备自投跳进线逻辑翻译成中文如图2,即当备自投开关

投入、PT完好、1#进线断路器合位、1#失压、2#进线电压正常都成立时,延时20ms,跳1#进线;其中PT完好信号连接的是PT小车空开辅助触点,1#失压的判据是当PT二次三相电压都小于30%额定值时动作。合母联逻辑翻译成中文如图3,即备自投开关投入、PT完好、1#失压、1#进线断路器分位、无备自投闭锁信号、2#进线电压正常都成立时,母联合闸;其中闭锁信号为手动分进线断路器、远控分断路器、保护跳闸及保护器内部故障跳闸信号。

图2 备自投1#进线跳闸逻辑图3 备自投1#进线合母联逻辑2)备自投2#进线跳闸逻辑及合母联逻辑与1#进线逻辑类似,分别如图4和图5。

图4 备自投2#进线跳闸逻辑图5 备自投2#进线合母联逻辑

2 事故经过

1)2012年7月4日 11点整,总变当班作业监督在拆除6KV 某馈线柜继电保护

器背后端子PT二次线时,线头碰到了保护器的外壳,导致6KV I段PT二次

开关跳开。

2)11点09分,在继电器二次线全部拆除并包好情况下,将6KV I段PT二次开

关进行恢复,在未合到位时,6KV 1#进线断路器跳开,操作人员松手,PT二次开关分开,引起6KV I段母线失电,母联未动作。

3)11点27分,再次合6KV I段PT二次开关,在未合到位时,6KV 母联断路器

合上,操作人员松手, PT二次开关分开。

4)11点31分,备自投开关退出,合上6KV I段PT二次开关。12点16分,合

上6KV 1#进线,分开母联,恢复正常运行方式。

3 事故分析

3.1故障录播分析

11点09分,6KV 1#进线断路器跳闸故障录波如图6,该录播对应事故经过(2),从录播可以看出在11:09:14.929+280ms=11:09:15.209时刻三相电流从正常变为0,说明1#进线跳闸。从-100ms到280ms三相电压正常,说明跳闸前三相电压至少建立了100ms+280ms=380ms。电压从280ms时刻衰减,说明进线跳闸后,PT二次开关尚未分开,现场电机产生的失电残压经PT二次开关送到了综合保护器。

三相电流变为0

图6 1#进线断路器跳闸故障录播

11点27分,6KV I段PT未合到位母联断路器自动合故障录波如图7,对应事故详细经过(3),该录波显示了PT二次开关送上又分开的整个过程,三相电压从无到有,再从有到无,整个过程持续820ms。

图7 母联断路器自动闭合故障录播

6KV 1#进线11点31分故障录波如图8,对应事故详细过程(4),该录波说明合PT二次开关时存在抖动,电压建立100ms后失去,600ms后电压才真正建立

图 8 11点31分1#进线故障录播

3.2事故原因技术分析

综述:事故原因从PT二次开关跳闸原因、1#进线跳闸原因、母联未合闸、1#PT完好信号报警问题四个方面进行分析。其中1#进线跳闸原因是重点。

3.2.1 PT二次开关跳闸原因

图9 PT原理图

PT二次线接触外壳接地,一点接地不能引起PT二次开关跳开,但出于安全上的考虑,PT一次侧、二次侧绕组中性点接地。这样做的目的是当一次、二次侧绕组间绝缘被高压击穿,一次侧高压窜到二次侧时,能确保人员和设备的安全,图9是PT原理图。所以当PT二次线接触到接地的设备外壳时,导致两点接地短路,PT二次开关断开。

3.2.2 6KV 1#进线跳闸原因

复位PT二次开关,却引起 6KV 1#进线跳闸,经分析跳闸原因为1#进线继电保护器备自投逻辑不严密:在PT二次开关送电瞬间,PT二次开关辅助触点的“PT 完好”与PT二次开关送电后的“1#失压”信号在状态转变上存在快慢,导致1#进线跳闸。将备自投1#进线跳闸逻辑转化为真值表如表1

表1 备自投1#进线跳闸逻辑真值表

根据PT二次开关运行状态,将表1分为四个状态,在理想情况下,PT二次开关合上瞬间,“PT完好”信号从0变1与“1#失压”信号从1变0同步,1#进线跳闸条件不成立,跳闸输出为0。实际情况是,PT二次开关合上瞬间,“1#失压”信号从0变1,而“1#失压”信号一段时间后由1变0,即两个信号不同步,造成与门输入信号存在全部为“1”的时刻,跳闸条件成立,1#进线跳闸。

“1#失压”信号与“PT完好”信号不同步原因:“1#失压”信号是模拟量信号,需经模拟量板卡转化为数字信号后才能运算,模拟量的采集一般是需要几百毫秒的时间;“PT完好”信号是直接光耦转化为数字信号,只有几毫秒的抗干扰延迟。图10是电压的模拟量采集模块界面图。

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