工厂改善报告汇总

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改善前问题点
涂装线传送带现在无清洗工具,现在清 洁工作是作业员用湿布进行擦拭。
改善后优点
改善后: 制作自动清洗装置,自主安装,能够降低人工工作强度。
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改善案例-(供漆系统输漆管改善)
改善前 无 改善后
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改善前问题点
输漆管的末端与不锈钢桶有9公分的距 离,每次喷漆完毕后,会剩余3.5KG的 涂料无法吸出。
改善案例-(喷涂治具旋转台改善)
改善前 无 改善后 无
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改善前问题点
1.喷涂后的产品粒点不良率高,1200件 /天,不良产品为160件/天,不良率为 13.3%。2.治具附着油漆粉尘,不易清 除,造成产品表面返尘,形成粒点。
改善后优点
1.改变喷涂治具旋转台的结构,不用托盘,节省每月2万元的情 况费用。 Add Your Text 2.将支撑零件结构部门做成与零件相仿的形状,无喷涂反射面 积,提高产品合格率。3.喷涂治具每台制作费用:400元,共计 1200元,当月效益19900元/月,每年效益 238800元。
现状叙述:
成果说明:
改善案例
主题
改善前:
导轨线点焊机实现双手启动
改善后:
现状叙述: 成果说明: 改善前为脚踏启动,作业不匹配时 改善为双手启动,消除压伤手指的 易出现,压伤手指安全事故。 危险,提高安全操作性。
改善案例
主题
改善前:
YFC外水切PVC角度设计缺陷整改
改善后:
现状叙述: 1.改善前产品冲切完毕后角度变差 影响装车造成客户抱怨; 2.冲切完毕后需要手工检修才可以 交货。
改善后夹头
改善前问题点 1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已 出现安全事故 2.夹头为整体拆装困难,导致换模时间较长. 改善后优点 已改善线别 1.夹重新设计,安全改善 2.夹头改善为分体,易换模具.只换取夹头内的小夹块即可.此 方法应用于615L车顶、PLAND前风档、C301L车顶饰条 3、LMC弯曲线夹头存有安全隐患 4、FDC门框线
现状叙述: 1.原生产线没有过滤装置; 2.冷却水质量较差,影响产 品品质; 3.管路易堵塞,故障较多。
成果说明: 1.改善后水质清澈见底; 2.有效地保证了产品冷却效果; 3.并增加了漏水报警提示,有效控制漏水现象。 4.可横向推广至其他线别
改善案例
主题
改善前:
560行李架长度防呆检测改善
改善后:
改善案例-(复押三线启动设来自百度文库集中控制)
改善前 改善后
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无图片
改善前问题点
1.生产开机时需要两人进行; 2.开机时操作人员需要前后跑动进行操作; 3.存在安全隐患,且效率较低。
改善后优点 1.增加集中控制功能 2.成型机.高周波.引取机三台主动力设备具备 Add Your Text 远程,无需前后跑动开机 3.人员紧缺时可实现一人开机,一键停机 3. 减少开机报废
改善案例-( YFC贴膜治具改善)
改善前 无
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改善后
改善前问题点
人工贴模时模易贴乱,而且贴出的模不 整齐,又浪费工时。
改善后优点
改善后: 为贴膜工序制作贴模治具,使贴模方便、快捷。使模有固定位 Add Your Text 置,把它固定在合适的位置和高度;该改善实施后,有效的提 高了贴膜的速度,有效的解决了贴膜易贴乱的状况,而且节省 了工时;
改善案例-(关于YFC前门脚踏板生产日期改善)
改善前 无 改善后
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改善前问题点
生产日期无法确定到日,黑灰色产品无 法表示,由生产作业员手写,容易出现 误差,造成不良。
改善后优点
改善后: 在模具上安装日期章来确定生产日期,把生产批次限制在一日 Add Your Text 一批次,在模具上安装箭头,黑色用RY来表示,灰色用HZ表示。 改善完成后,生产批次可以限制在一日一批次,现在黑灰色产 品能够明确表示出来。 。
主题
改善前:
J44AC水切冲模毛刺改善
改善后:
现状叙述: J44AC冲模至移转以来,缺口冲切 品质不良,经常出现毛刺,影响品 质及生产达成
成果说明: 1.冲切结构突破原有限制,简单操 作方便 2.提高品质,降低不良,提升效率
光电开关
▣ 品质改善案例
设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋
改善前
因机床无水泵,加工过程中刀件易损坏, 在机床上安装循环水泵,安装冷却水管,对刀具进行冷却;机 严重影响刀具寿命,及加工效率,使刀 器设计过程中存在一定缺陷,需要额外加装冷却水泵,我公司 Add Your Text 具寿命缩短,百分之六十左右,大约每 员工对此给予设计和安装道具,使正常损耗下降,降低了生产 班会浪费刀具两到三支。每支约30-50 成本同时也减少了更换刀具的时间浪费。保证了生产的持续进 元。 行; 节省成本=2×30×22=1320元/月;
改善后优点
改善后: 1、在顶针上边边缘底部5-10mm开存油槽; Add Your Text 2、在顶针板上安装行程开关。于设备连接以检测顶针板是否 归位。
改善案例-(YFC脚踏板顶针孔位改善 )
改善前 无 改善后
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改善前问题点
前门脚踏板和后门脚踏板模具,顶针孔 位置不一致,在换模时需每次更换机器 顶针,增加了换模时间。
改善案例
主题
改善前:
导轨线冲切夹紧安全改善
改善后:
现状叙述: 1.导轨线点焊机生产时脚踏操作; 2.脚踏作业存在安全隐患; 3.易出现夹伤手指的危险。
成果说明: 1.改善操作方法,由脚踏改为双手 操作; 2.气动夹紧,取代手扶作业; 3.提高安全操作性。
主题
改善前:
YFC外水复押冷却水过滤改善
改善后:
在生产过程中,安装门锁时容易漏打螺 丝,影响品质。
改善后优点
改善后: 在治具上有两个打螺丝的处点,安装上感应器;改善后工件能 Add Your Text 准确定位,快速加工,减少废品产生,提高了生产效率;
改善案例-(半自动摇臂铣床,加工循环水泵 )
改善前 无 改善后
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改善前问题点
改善后优点
改善案例-(注塑半自动上料)
改善前
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改善后
改善前问题点
1.人工上料,效率低下; 2.等高作业安全隐患; 3.粒料不空气尘土结合,丌能保证品质。
改善后优点
1.自动烘料、加料2台注塑机可自动进行切换; 2.减少上料时间,提高效率; Add Your Text 3.消除等高安全隐患; 4.较少粒料不空气尘土接触,提高品质。
改善案例-(能源室储气罐、冷冻式干燥机排水自动化)
改善前 无 改善后
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改善前问题点
由于空气湿度较大,空气机系统设备运 时形成水份过多,在过滤器中及储气罐 内积储,平均两至三小时放水一次也难 保证空气水分滤净,从而保证不了涂装 喷漆用气。
改善后优点
改善后: 从节省人员及劳动强度方面考虑,保证了涂装喷漆用气质量, Add Your Text 棉的造成喷漆质量缺陷。
改善前 改善后
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改善前问题点
组立机对蓝色卡扣不识别,导致无法 生产。如外协进行加工,此设备报废, 并且需花费高额费用。
改善后优点
经过反复试验,调试设备角度,使其对蓝色卡扣识别。现在能 正常使用。
Add Your Text
改善案例-(涂装线自动清洁器制作安装)
改善前 无 改善后
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改善案例-( YFC组立机效率提升)
改善前 无 改善后 无
Diagram
改善前问题点
YFC脚踏板月订单10000套,现双班四人 生产每天360套,月生产能力只能达到 8000套,无法满足交付需求,为满足交 付需求,需要增加手工线进行生产,手 工线每班3人,人员工时浪费较大;
改善后优点
方案:修改设备程序,删除程序多余步骤,减少不必要的等待 时间,增加停止时的缓冲,减小设备震动,使设备动作更加柔 Add Your Text 和,由原来的40秒/件提升到31.5秒/件,整体提升效率21.25%, 提升后月生产能力可达10000多套,满足交付要求,并去掉手 动安装线;改善后能源节省:两台设备总功率为3千瓦,每年 可节省电费5000多元; 改善后人工节省:按每年12万套计算,可节省工时3400小时, 节省80000多元;
我们的期望(需求)
工装方面:
1.弯曲模锯切类在后期开发时考虑安全及防尘,目前所有车顶类弯曲锯切 铁屑四处飞扬,给环境及设备造成很大的污染,5S清理困难; 2.水切类产品受断面变化的影响入模困难,适应变化范围较小,效率低下; 3.水切类产品缺口、LIP边、骨架导向精度不足、冲切尺寸不稳定,调整困 难; 4.亮面产品定位点分布不合理,经常出现顶伤、凹凸等品质不良;亮面水 切冲切时产品入模导向为切刀,在切断时产品会有上下活动导致端部顶 伤、凹凸。 5.水切类冲切模具,冲切工序间无防呆、防错、防漏工序等互检功能,经 常性出现漏工序等不良流出; 6.弯曲模具类游离胶生产中单个安装,作业安全性不足、效率低下、定位 不准,希望消除此类操作,能够做到产品直接放上去就可以启动,无需 手扶; 7.导轨类点焊治具,配件定位不准,需要手扶,存在严重的安全隐患。
改善后
产品中间部 位凹坑
产品中间部 位无变形
问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注 塑(造成端部凹坑)
效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切. 端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效 果比较显著。
改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善
改善前 改善后
此位置存有安全隐患
改善后夹头
改善后夹头
改善后优点
改善后: 后门脚踏板模具,使顶针孔与前踏模具顶针孔位置一致,在换 Add Your Text 模时,不再需要更换机器顶杆,减少了上没时间。增加顶针孔 后模具的换装无需跟换顶杆,实现了快速换装,降低了等候时 间。
改善案例-(517门锁治具安装感应器)
改善前 无 改善后
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改善前问题点
改善前
Diagram
改善后
改善前问题点
无防尘设施,生产中空气中灰尘掉落到钢带中导致 产品表面鼓包、粒点等品质丌良
改善后优点
快速换模架制作 1.设计防尘罩,将空气中的杂物隔绝在外界,丌会 Add Your Text 掉落到设备及产品表面,降低鼓包粒点等丌良现象
改善案例-(纯押线引取机安全改善)
改善前 改善后
改善后优点
原来的这个配胶室丌是密闭空间,没有 改善后: 排风等设备,丌利于胶水的存放不使用; 1.整体规整,整齐; Add Your Text 而且配胶室周围有很浓的味道,丌利于 2.保护安全同时具有防尘作用; 员工身体健康; 3.房间密闭,有利于胶水存放。
改善案例-(YFC踏板装扣组立机性能改善)
成果说明: 1.对冲切模具进行整改; 2.角度偏差控制在合格范围内; 3.提高效率降低不良; 4.角度变换,突破技术难点
主题
改善前:
弯曲一线换模提高效率
改善后:
现状叙述: 成果说明: 1.原结构为垫块,变形严重,使用 1.改善为可旋转的压紧结构; 不便; 2.实现快速定位,准确、可靠; 2.安装调试困难,间隙晃动量较大; 3.减少调试时间。 3.弯曲不稳定,易出现品质不良。。
Diagram
改善前问题点
引取机安全防护效果丌佳,透明效果丌 好,丌易观看产品状态,且变频器裸露 在外,粉尘污染易损坏。
改善后优点
改善后: 1.整体规整,整齐; Add Your Text 2.保护安全同时具有防尘作用; 3.透明效果较好。
改善案例-(配胶室改善)
改善前
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改善后
改善前问题点
改善后优点
改善后: 将此不锈钢管加长7厘米,能够将此前剩余的3.5KG的涂料吸出 Add Your Text 进行利用。提高了涂料的利用率,并且能够节省清洗水的用量。
改善案例-(关于178A轮圈盖注塑模顶针油槽改善)
改善前 改善后
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改善前问题点
1、由于顶针来回滑动,顶针容易拉伤, 弯曲卡死等维修问题。 2、由于顶针板来回滑动,设备无法检 测到顶针板是否顶出或者归位。容易造 成动模型腔内表面碰伤,顶针顶弯等维 修问题。
改善案例-(压力泵漆管改善)
改善前 无
Diagram
改善后
改善前问题点
1、换漆需要两个人,2人*15分钟*4次 =120分钟; 2、耗电、耗水量大; 3、烤炉空置太多;
改善后优点
将泵A的漆管A1剪断,两端连接上三接插头,将泵B的漆管B1连 接到三接插头上,当A没有漆时关掉漆管阀门A1,打开B泵阀门 Add Your Text B1,泵A2的控制人员去换漆,当B泵无漆时,关掉阀门B1,打 开A泵漆管阀门A1,B泵B2漆管,控制人员去换漆,日可节约60 分钟。
改善案例-(安全改善)
改善前
Diagram
改善后
关闭时
改善前问题点
生产时开启安全防护门,没有提示,存 在安全隐患,易发生危险
开启时
改善后优点
1.在每扇门安装感应限位; 2.当安全门开启时报警器会发出蜂鸣声提示,及闪烁; Add Your Text 3.及时有效的进行提升,调高安全操作性。
改善案例-(复押二线防尘)
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