继电保护误动跳闸原因分析及处理建议
误操作引起智能变电站继电保护误动分析

误操作引起智能变电站继电保护误动分析发布时间:2021-08-20T14:39:20.830Z 来源:《当代电力文化》2021年4月第10期作者:丁健鹏[导读] 智能变电站继电保护运维过程中,运维人员的误操作会给变电站正常运行带来安全隐患,甚至可能造成设备损坏、丁健鹏陕西省电力公司渭南供电公司陕西渭南 714000摘要:智能变电站继电保护运维过程中,运维人员的误操作会给变电站正常运行带来安全隐患,甚至可能造成设备损坏、人身伤亡或电网瓦解的严重事故。
智能变电站作为输配电系统中的一个关键环节,对整个电网的正常运行有重要影响。
因而研究智能变电站继电保护运维防误技术,对变电站及电网的安全运行具有十分重要的意义。
关键词:误操作;智能变电站;继电保护;误动;分析1保护动作分析1.1故障前电网运行方式A变电站内一次设备采用常规互感器,通过合并单元完成电流、电压模拟量采集,通过智能终端完成一、二次设备信息交互,各保护采用直采直跳;母线采用3/2接线形式,并通过XX一线、XX二线与对侧B变电站连接。
故障前,A变电站内第1、3、4串合环运行,XX一线、XX二线及#1、#3主变运行,第2串3320开关、3322开关及#2主变检修。
1.2事故前保护运行工况某日,现场运维人员根据工作票所列安全措施内容投入3320开关汇控柜合并单元A、B套“装置检修”压板,而后相关保护运行工况如下:XX一线A套保护装置“告警”灯亮,面板显示“3320A套合并单元SV检修投入报警”;XX一线B套保护装置“告警”灯亮,面板显示“中CT检修不一致”。
1.3保护动作情况分析当日3时59分,A变电站XX一线发生异物接地短路故障。
由于3320开关汇控柜合并单元A、B套“装置检修”压板投入,因此A变电站XX 一线双套保护闭锁。
(1)线路对侧B变电站XX一线距离I段保护动作,3361、3360开关跳闸;694ms后,3361开关重合动作,再经83ms,重合后加速保护动作,跳开3361、3360开关。
继电保护“三误”事故地基本表现及防范要求措施

保护试验时不认真测量电位,误将试验线接到运行中的PT二次回路造成PT二次过负荷总开关掉闸,导致一半母线PT二次失压。
认真执行安全措施票,对带电部位最好用胶布封好,接线前首先应用万用表验证无电后方可加线。
12
在多套保护公用一组CT绕组回路上工作时,如在中间段保护装置上进行异常处理时,做措施时要考虑CT跨接而不是封短接,避免误封CT,造成后面的保护装置不正确动作。另外要考虑在最后一级工作时,要防止CT二次开路。
14
3. 误整定
序号
基本表现
防范措施
典型案例
1
主变差动保护有平衡系数调整小开关,如南瑞的LFP-970系列保护,由于高中低压侧位置平衡系数整定错误,使得主变运行时有差流,造成主变区外穿越性故障保护误动。
认真阅读保护技术说明书,送电前应认真进行通电复试,确保平衡系数整定无误。
2
主变差动保护星角变换整定错误,大部分微机保护是用软件进行,部分微机保护在其交流插件处用跳线进行整定,如保定继电器厂的WH-100B型差动保护。
8
对于有多定值区的旁路保护,极易发生保护人员整定错误和运行值班员在带路时定值区使用错误问题。
现场工作最后一项工作必须进行定值核对。定值核对要用装置打印定值与定值通知单逐项核对,不能与上次工作时的装置打印定值核对。
母差保护各支路CT统一规定为以母线为正负出线,以方便管理。对母差存在特殊极性要求的要求用标签在现场保护装置上注明,以方便日后更换CT,避免点错极性。
5
在运行PT二次回路上工作,将线路抽取的地线N600和母线PT的N600相连,造成PT二次多点接地,造成保护误动。
对新投变电站必须用摇表验证N600的唯一性。对运行站,要求年校时将保护盘端子排上从N600小母线来的线甩开,用摇表摇装置内部N600不应有接地,以确保P免角度过小,并用线固定好,同时还要避免打印机推拉时伤及尾纤。绝不能将尾纤盘绕在保护屏线槽里。
年度故障跳闸事件总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国电力工业的快速发展,电力系统的规模和复杂程度日益增加,故障跳闸事件也随之增多。
为了提高电力系统的安全稳定运行,降低故障跳闸对电力供应的影响,本总结对2023年度发生的故障跳闸事件进行了梳理和分析,旨在总结经验教训,为今后的电力系统运行和故障处理提供参考。
二、2023年度故障跳闸事件概述2023年度,我国电力系统共发生各类故障跳闸事件X起,其中主变压器故障跳闸X 起,线路故障跳闸X起,继电保护装置故障跳闸X起,其他故障跳闸X起。
以下将对部分典型故障跳闸事件进行详细分析。
三、典型故障跳闸事件分析1. 某热电厂2号主变冷却器全停机组跳闸事件(1)事件经过:2023年10月8日,某热电厂2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,导致2号主变冷却器全停,机组跳闸。
(2)原因分析:直接原因在于2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,间接原因包括:1)热网加热器等涉水系统检修时未采取有效措施,导致2号机2C热网循环水泵出口电动门电气部分进水,使B相发生接地故障;2)2号炉渣浆池搅拌器电源冗余配置,双电源切换装置闭锁机构被违规拆除,两路电源处于同时送电状态,导致2号机厂用380V系统A、B段电源合环;3)运行人员未在保护规定的60分钟内恢复2号主变冷却器运行。
(3)教训:加强设备检修管理,严格执行操作规程;加强人员培训,提高运行人员对主变冷却器保护动作逻辑的掌握程度。
2. 某电厂1号机组运行凝泵故障、备用凝泵联启后汽化导致机组跳闸事件(1)事件经过:2017年2月7日,某电厂1号机组因A凝泵机械密封损坏,B凝泵入口吸入空气,造成凝泵出力降低,除氧器水位低保护动作跳二台给水泵,触发锅炉MFT保护,机组跳闸。
(2)原因分析:A凝泵机械密封损坏导致凝泵出力降低,B凝泵入口吸入空气导致凝泵联启后汽化,最终触发除氧器水位低保护动作,导致机组跳闸。
(3)教训:加强设备巡检和维护,及时发现并处理设备缺陷;提高运行人员对设备异常情况的判断和处理能力。
简述变电站继电保护越级跳闸原因探析及防治措施

简述变电站继电保护越级跳闸原因探析及防治措施摘要:从目前的情况来看,供电形式是多采用多级供电,电缆的数量和种类比较多,当电路中发生故障现象的时候,电流的负荷会集中在线路的末端,而电路的末端往往会集中大量的供电设备,如果在这样的过程中出现了大规模的越级跳闸现象,那么势必会引起大范围的停电现象,而且在对事故的排除和处理方面都面临着很大的难度,二次事故的发生概率非常高,所以,对变电站继电保护越级跳闸问题解决方案的研究是非常必要的。
关键词:变电站;继电保护;越级跳闸;原因;防治措施一、越级跳闸的原因1线路复杂引起的越级跳闸目前,分级供电是一种非常常见的供电方式,在分级供电过程中,电缆相对较短,因此,线路有两端的电流差异也是比较低的,在某些情况下,线路末端电流值会明显大于首端的电流值,这就说明了速断保护的范围已经被缩短,严重时可以达到零,有些线路的长度是比较长的,那么在电路运行的过程中,线路末端的电流值会非常大,电缆的截面也会相应地增多。
如果一旦发生了线路的短路现象,那么配合的难度就会骤然间增大,很容易引发越级跳闸现象。
2开关配置问题分析在当前的科学技术背景下,开关的种类开始变得多种多样,不同类型的开关有着不同的保护办法-。
一般而言,开关之间很容易产生排斥的情况,在同一电路之中采用不同类型的开关就非常容易引起跳闸现象,进而对供电线路造成影响。
3高爆开关保护器检测水平偏低在很多企业中,管理者仅关注生产效率而对供电系统的保护监测系统关注度较低,在一些大型的企业中,供电系统的规模非常庞大,结构复杂繁琐,在整个线路中,高爆开关保护器在其中有着一定的应用,但是受到了外界环境和供电距离的影响,在运行的过程中非常容易产生跳闸的现象。
在电路运行的过程中,微机综合保护性也会出现问题,供电系统中的保护器会根据电路的情况来采取相应的保护措施,如果电路中出现了非常严重的故障现象,那么整个电路就会出现瘫痪,从而为的开采工作带来极大的负面影响。
继电保护异常的处理

继电保护异常的处理继电保护是电力系统中一种重要的设备,它的主要作用是在电力系统出现故障或异常情况时,能够及时检测并采取措施来保护电力设备和系统的安全运行。
然而,继电保护也可能会发生异常情况,导致误动或不动等问题。
本文将对继电保护异常的常见原因和处理方法进行详细分析。
继电保护异常的原因主要可以归结为以下几个方面:1. 系统故障:电力系统存在故障时,如短路、过载、电压异常等,会引起继电保护的异常。
这些故障可能是由设备损坏、线路故障或外界因素引起的。
2. 继电保护本身故障:继电保护装置由电子元件和逻辑控制部分组成,在长时间运行过程中可能出现元件老化、接触不良、程序错误等问题,导致继电保护的异常。
3. 设置错误:继电保护的参数设置是保证其正常运行的重要因素。
如果参数设置错误,继电保护可能无法正确识别故障信号,导致异常动作或不动作。
4. 外界干扰:继电保护的运行环境中存在各种干扰因素,如电磁干扰、电压波动、电流谐波等,这些因素可能会干扰继电保护的正常工作。
针对以上的原因,下面将介绍继电保护异常的处理方法:1. 故障排除:当继电保护发生异常时,首先应该进行故障排除,查找故障的具体原因。
可以通过对电力系统进行检测、电流、电压测试等方式来排除故障。
2. 保护参数设置:对于继电保护的参数设置错误导致的异常情况,应该及时进行调整。
可以根据实际情况重新设置参数,确保继电保护的正常运行。
3. 设备维护:继电保护设备需要定期维护和检修,以确保其正常运行。
可以定期进行设备清洁、接线检查、电源电压测试等工作,及时发现并解决潜在问题。
4. 防干扰措施:对于外界干扰引起的继电保护异常,可以采取一些防干扰措施。
例如安装屏蔽层、滤波器等设备,以减少外界干扰的影响。
5. 技术培训:为了确保继电保护设备的正确使用,应该对继电保护操作人员进行技术培训。
提高操作人员的技术水平,能够更好地处理继电保护异常情况。
6. 系统改进:在经过分析和排查后,如果继电保护出现异常的次数较多,可以考虑对电力系统或继电保护装置进行改进。
电力110KV变电站继电保护的问题分析与处理

电力110KV变电站继电保护的问题分析与处理随着电力系统的不断发展,变电站继电保护成为了电力系统中至关重要的一环。
110KV变电站继电保护对于电力系统的安全稳定运行具有至关重要的作用。
在实际运行中,继电保护系统也会出现各种问题,如何分析和处理这些问题,成为了影响电力系统安全稳定运行的关键因素之一。
本文将对110KV变电站继电保护的问题进行分析与处理。
一、110KV变电站继电保护的作用和重要性110KV变电站作为电力系统的重要组成部分,其继电保护系统具有以下几个作用和重要性:1. 对电网异常进行快速检测和切除,保护电力设备和线路不受损坏,保证电力系统安全可靠运行。
2. 对电力系统的过电压、过电流、接地故障等故障进行快速检测和消除,保证电力系统的稳定运行。
3. 对电网的接线进行合理配置,保证各个线路的安全运行,提高电力系统的运行效率和可靠性。
110KV变电站继电保护的作用和重要性不言而喻,其正常运行对于电力系统的安全稳定运行至关重要。
二、110KV变电站继电保护的常见问题及原因分析在实际运行中,110KV变电站继电保护常常会出现各种问题,主要包括以下几个方面:1. 装置老化问题:随着变电站继电保护系统使用时间的增长,设备会出现老化,导致继电保护功能受到影响。
2. 参数设置错误:继电保护系统的参数设置一旦出现错误,就会导致对电力系统故障的检测和切除出现问题。
3. 设备故障:继电保护装置本身存在故障,如传感器故障、触发器故障等。
4. 误动和漏动问题:继电保护系统出现误动和漏动现象,导致对电力系统的保护功能受到影响。
以上问题的出现会严重影响110KV变电站继电保护的正常运行,进而对电力系统的安全稳定运行产生不良影响。
对这些问题进行分析和处理具有非常重要的意义。
三、110KV变电站继电保护问题的处理方法针对110KV变电站继电保护的常见问题,我们可以采取以下一些方法进行处理:1. 定期检测和维护:定期对110KV变电站继电保护系统进行检测和维护,及时更换老化设备和传感器,并对各个装置进行参数设置检查,确保其正常运行。
继电保护“三误”事故案例分析及防范

3第11卷(2009年第9期)电力安全技术继电保护装置(包括安全自动装置)是保障电力设备安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
继电保护装置一旦不能正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。
继电保护装置正确动作率的高低,除了装置质量因素外,在很大程度上取决于设计、安装、调试和运行维护人员的技术水平和敬业精神。
根据统计,近几年我国220kV 及以上系统继电保护装置的不正确动作中,由于各种人为因素造成的约占50%,其中由运行人员(包括继电保护及运行值班)因素造成的占到30%以上。
继电保护“三误”是指误碰、误接线、误整定。
现分析几例由“三误”导致的保护误动事故,探究“三误”发生的原因及有效的防范措施。
1事故简述2005-04-23,某330kV 变电站330kV 线路2停电,保护定检。
该变电站一次系统主接线如图1所示。
继电保护人员进行3320电流互感器(CT )升流试验时,在短接3320C T 用于主变差动保护的二次绕组瞬间,1号主变差动保护动作,出口跳闸。
图1某330k V 变电站一次系统主接线故障前电网运行方式为:330kV 第1串成串运行;33V 第串33断路器带号主变运行,33,33断路器停运检修;33V 第串成串运行。
高雯,刘平香(固原供电局,宁夏固原756000)继电保护“三误”事故案例分析及防范2原因分析该变电站采用3/2接线方式,3320CT 第4绕组与3321CT 第2绕组均接入主变差动保护,这2个绕组在3321CT 端子箱合流后接入1号主变保护屏。
继电保护人员为了防止在3320C T 一次升流期间对1号主变保护运行造成影响,需在3320C T 端子箱内将用于1号主变差动保护的[A4021],[B4021],[C4021],[N 4021]试验端子打开,并用短接线将3320C T 侧用于主变保护的二次绕组短接,以避免造成C T 二次回路开路。
3320及3321C T 二次接线见图2、图3。
事故案例分析

中卫供电局 2007年2月
青海330kV花石线光纤纵差保护误动事故分析
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
青海330kV花石线光纤纵差保护误动 事故分析
• 事故经过
2006年12月1日12时21分,因现场施工吊车误 碰青海330kV湟源变330kV I母C相致其故障,母 差保护正确动作跳闸。与此同时,330kV花石线 CSC-103A纵差保护发生区外故障误动,线路C相 开关跳闸,重合闸动作并且重合成功。
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
华中电网‚7.1 ”事故分析 21:00 ,万龙II 回线两套解列装置动作跳 闸,四川、重庆电网与华中东部电网解列。 龙泉变电站5062 开关B 相爆裂,万龙II 线 高抗中性点避雷器爆裂. 21:03,辛洹线由国调下令解列。华中电网 与华北电网解列。 21:02~21:07 ,河南省调紧急切除豫南地 区部分负荷,直接下令断开淮阳、计山、邓 州、薛坡等220kV 变电站主变。 21:02~21:07,振荡期间频率最低达49.1Hz 左右,河南、湖北、江西、湖南等电网低频 减载特I、II、III 轮次动作,切除负荷合 计1600MW 。
华中电网‚7.1 ”事故分析
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
20:54,220kV 柳新线(豫北~豫中)C 相故 障,纵联方向保护及纵联距离保护动作,三相 跳闸,牡丹变500kV 联变严重过负荷,安控动 作,切除洛阳热电厂#6 机组(单机容量 300MW); 20:56,220kV 焦峡线(豫北~豫中)A 相故 障,纵联闭锁零序保护动作,三相跳闸,牡丹 变500kV 联变再次严重过负荷,安控再次动作, 切除洛阳热电厂#5 机组(单机容量300MW);
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
继电保护误动跳闸原因分析及处理建议
发表时间:2018-03-08T10:04:25.150Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:刘密斯王康乐唐夏雨蒋君操
[导读] 摘要:伴随着电力产业的进步,对继电保护设备提出严格要求,但依然存在诸多不足制约着电力系统顺利运行,不利于企业经济发展与工作开展。
(湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司湖南省长沙市 410213)
摘要:伴随着电力产业的进步,对继电保护设备提出严格要求,但依然存在诸多不足制约着电力系统顺利运行,不利于企业经济发展与工作开展。
因为继电保护是电力系统重要组成部分,继电保护误动跳闸也是常见问题。
对此,笔者结合实践研究,就继电保护误动跳闸原因进行简要分析;并提出处理建议。
关键词:继电保护;误动跳闸;原因分析;处理建议
继电保护设备误动跳闸原因可能是多方面引起的,也是常见问题,制约继电保护设备的作用发挥并增加了经济投入。
所以,想要避免继电保护误动跳闸还应立足于原因查找,进而制定有效解决方法确保电力系统稳定运行。
因为继电保护设备结构繁琐、涉及的内容较多,还需要检修人员做好各环节分析,才能保证继电保护运行稳定,提升设备总体安全性。
一、继电保护误动跳闸原因分析
(一)电流互感器连接形式错误
继电保护设备中,电流互感器是其重要组成部分,扮演着重要角色。
因此,电流互感器连接形式与继电保护设备运行有着密切联系。
因为继电保护中线路连接复杂、电流互感器连接形式多种,容易发生接线错误直接制约继电保护设备作用发挥。
(二)设备组件原因分析
继电保护设备涉及多个电子构件,为确保正确安装要求安装人员全面掌握不同构件温度、湿度、规格等要求,否则将制约继电保护设备功能。
检验时若发现构件老化应及时更换,防止问题加剧。
(三)工作电源开关不合理
继电保护设备的顺利运行直接影响因素是工作电源。
目前,在较多电网企业为节约经济投入而选择一些价格低廉、劣质工作电源,导致继电保护设备问题不断,反而增加了企业经济投入。
因为劣质工作电源稳定性无法得到保障,易导致电压参数波动变化较大,严重影响继电保护设备的稳定性。
另一方面,工作电源纹波参数较大,影响继电保护设备应用时间,提高了误动跳闸频率。
(四)环境影响
继电保护设备运行中,内部、外部干扰制约保护设备作用的发挥。
保护设备转换接触点时会发出信号,该信号有着极大的高频电磁。
另一方面,由于外部环境制约也容易造成涌浪电压问题。
这样一来,无论是在内部还是外部上都对继电保护造成影响。
二、实例分析
笔者以某电力企业继电保护误动跳闸问题为例,对其出现的原因与解决方法进行分析。
第一,设备变电参数。
该企业继电保护设备为LY2000数字式发电机变压器保护设备,0启备额定容量在50000/30000--30000kVA,额定电流为2.4/2756.2--2745.1A,额定电压为0±8*1.25%,6.3-6.3kV。
第二,故障发生过程。
该企业0启备变2套发生差动保护误动跳闸造成启备停电问题,究其原因,外部温度环境影响,雷雨天下设备AB柜与BC柜发生误动。
在继电保护误动跳闸问题发生后,检修人员进行继电保护设备的0启备变展开系统检验,未出现问题。
第三,误动停电问题原因查找。
该企业继电保护设备发生误动导致大面积停电,在故障原因查找过程中,应用厂家专业故障录波技术,进行继电保护设备内的继电器不同侧电流动作研究。
同时,对各侧电流偏差展开进行全面计算。
根据计算结果得出:继电保护设备的动作电流为基波电流,谐波固定,多为3次谐波,三相差流为同向。
得出:A相制动电流为7.02A,相差流为3.24A,B相制动电流为4.08A,相差流为3.20A,C相制动电流为3.60A,偏差流为3.37A。
根据上述结果进行数据研究,继电保护设备的启备高压侧线路为雷电击发生接地问题。
主要原因为0号启备变高压侧运行阶段,雷击造成一次中性点接地。
随后,选择的机电保护设备与现实状态偏差造成误动;线路设备和线路需求不一让继电保护设备的差动保护参数降低。
雷电击时,设备的抗击能力降低,生成差流而制约继电保护设备不同系统的稳定运行。
三、继电保护误动跳闸处理建议
笔者认为:继电保护设备误动跳闸措施制定还应立足于多方面,例如:健全管理制度、提高操作人员专业技能与水平、加强巡查与管理等。
只有这样,才能避免误动跳闸现象发生,确保继电保护作用的发挥。
(一)完善继电保护管理体制
为防止继电保护设备出现误动跳闸问题,其最佳解决方法是构建完善的管理体制。
因为只有建立完善的继电保护管理体制,才能确保各项工作的有序开展与落实。
同时,对电力人员规范操作起到约束效果,避免违规操作出现。
事实证明,健全继电保护体制有效控制了错误操作问题的发生。
另一方面,完善的管理体制也是实现有章可循的基础前提,实行高标准、严要求,优化分工落实到每个人,养成良好的操作习惯,防止继电保护设备故障问题发生。
(二)提升操作人员专业性
继电保护误动的直接影响因素操作人员。
日常工作时,操作人员任何一个细小的操作也都有可能导致继电保护误动跳闸。
所以,想要防止出现该问题还应从提升操作人员专业性入手。
首先,要求操作人员应有较高的技能水平,了解各环节设备、线路设置状态。
其次,操作人员应端正态度,秉承着在其位谋其职原则,做好巡查工作,不留一丝安全隐患。
也只有操作人员专业水平得到提升,才可以防止问题的出现。
(三)详细、规范的工作流程
因为继电保护设备24h运行,所以还应有计划的做好检查工作。
检修人员对设备内的不同构件展开全面检验,若出现构件老化问题应及时更换,防止继电保护设备受到影响。
制定详细、规范的工作流程能够保证构件一直处于最佳状态,无破损,避免继电保护误动跳闸问题发生。
(四)做好保护参数设置
保护参数的设置关乎着电力系统稳定运行,应严格遵守整定要求进行保护参数设置,确保参数处于合理范围进而保证继电保护设备的
运行稳定。
过流I段为无时限速段保护,整定参数应避开变压器出现的励磁涌流且进行线路尾端出现的三相短路保护作用要求整定。
过流II 段为有时间要求的保护,整定参数应根据最小运行方式下,线路尾端出现两相短路后发挥的保护作用要求整定。
同时,在时间上应用规避变压器励磁涌流时间;一般状态下设定为0.1s整定。
过流III段整定为全部荷载运行下,规避最大电机启动的电流与时间要求,保证电网运行稳定。
结语
综合分析,继电保护设备和电网稳定有着直接联系,对人们生活与工业生产有着重要影响。
而继电保护出现误动跳闸直接制约电网系统运行,影响人们生活与生产力的提升。
所以,对继电保护误动跳闸原因分析并制定处理方法,成为当务之急。
继电保护设备是由较多系统组成,造成误动跳闸也可能是多种原因;原因分析过程中应精准定位,分析故障出现过程,积累经验找出故障原因。
其次,结合故障原因制定有效处理方法,如果是构件老化应及时更换;从根本上保证继电保护设备稳定运行。
参考文献
[1]陈莎莎.继电保护误动跳闸成因及处理对策分析[J].山东工业技术,2016(10).
[2]吴文联,刘岩水,徐建平,黄腾,黄涛.一起220kV主变差动保护异常跳闸的分析[J].浙江电力,2014(11).
[3]郭新军,雷万忠,耿都.基于低电压穿越能力的风电并网点继电保护的研究[J].电气应用,2015(11).
[4]李恩萍.水电厂厂用电继电保护跳闸出口逻辑优化[J].广西电力,2014(04).
[5]白宗正,王孝和.宁波钢铁电力系统越级跳闸分析及解决对策[J].海峡科技与产业,2017(07). 作者简介
刘密斯(1990.10-),男,湖南,主要从事电厂生产运维工作。