尿素-12-尿素深度水解废液回用运行总结
尿素装置解吸水解系统运行总结

尿素装置解吸水解系统运行总结许昆岭;董仲美【摘要】根据运行数据和大修时的检查结果,确定造成尿素装置解吸水解系统解吸废液电导率超标的主要因素是解吸塔上塔规整填料被腐蚀.更换解吸塔上塔填料后,在实际解吸负荷超出设计负荷30%的情况下,解吸废液仍能达到回收利用的标准.根据实际运行情况,概述了解吸水解系统在运行中应注意的事项.【期刊名称】《化肥工业》【年(卷),期】2015(042)001【总页数】3页(P33-35)【关键词】尿素;解吸水解;总结【作者】许昆岭;董仲美【作者单位】江苏灵谷化工有限公司江苏宜兴 214213;江苏灵谷化工有限公司江苏宜兴 214213【正文语种】中文【中图分类】X786江苏灵谷化工有限公司大化肥分公司(以下简称大化肥分公司)的2 200 t/d尿素装置采用斯塔米卡邦公司的改进型CO2汽提法尿素生产工艺,于2009年9月投产。
该装置采用了斯纳姆氨汽提法的卧式水解系统,以回收工艺冷凝液槽收集的稀氨水以及尿素混合组分中的NH3,CO2和尿素。
2012年3月,尿素装置进行计划检修,更换了解吸塔规整填料。
尿素装置解吸水解系统大修前、后运行情况总结如下。
尿素装置的解吸水解系统工艺流程如图1所示。
来自工艺冷凝液槽的工艺冷凝液由解吸给料泵加压后,经解吸塔换热器与来自解吸塔下塔的解吸废液换热,然后送至解吸塔上塔,与来自解吸塔下塔的气相接触,其中大部分的NH3和CO2被解吸出来并通过气相管线进入回流冷凝器冷凝吸收,液相由水解泵送至水解换热器,与来自水解器底部的液相换热后进入水解器;水解器内通入3.8 MPa中压蒸汽,液相中的尿素水解成CO2和NH3,气相与解吸塔上塔出口气相混合后进入回流冷凝器;水解后的液相与来自解吸塔上塔的液相换热后自流入解吸塔下塔,与来自底部的0.5 MPa蒸汽接触,气相经升气孔进入解吸塔上塔底部,解吸塔最终出液进入解吸塔换热器加热由解吸给料泵送来的工艺冷凝液,然后进入废水冷却器冷却,如果其中的氨氮、尿素含量合格则回收至相关工段再利用,如果不合格则排至污水处理系统。
深度水解在尿素生产中的重要性

日 期
2 O l 2 一O 7 2 O 1 2 一O 8
2 0 l 2 —0 9 2 0 l 2 —1 0
氨耗/ k g .
5 8 5 . 8 5 8 5 . 5
5 8 5 . 3 5 8 4 . 9
气耗/ k g .
l I 3 8 8 1 . 3 6 7
1 . 3 6 3 1 . 3 5 4
电耗 / k g . t _
1 3 3 1 3 2
1 3 2 1 3 0
吸塔的正常操控。 3 、 二循一冷过程中不加二表液 , 使得二表槽漫液 ( 4 )由于水解装置中回流的温度控制在4 5 — 5 O ℃, 并分送两系 到碳铵液槽, 造成系统中尿素没被解吸反而排出了系统。 4 、 低压吸收 统 , 二循 一 冷 吸 取温 度 之 后 装 置 内温 度下 降 9 - 1 1 ℃, 低 压压 力降 低 压 力, 达0 . 3 2 - 0 . 3 6 MP a , 放 空 阀全 部 打开 , 导致 尾 吸负荷 极重 , 尾气 0 . 0 4 -0 . 1 MP a , 提 升了低 压 吸收 效率 , 气相 放 空量 明显 的减 少, 和 往 的吸 收效 果 差 。 5 、 低 压压 力 增高 , 分解 效 果极 差 。 6 . 系统 解 吸蒸 汽用 年 同期相 对 比, 氨耗 降低 7 — 9 k g / t NH 。 量大 , 蒸 汽消 耗 不低 。 ( 5 ) 由于低压系统减少了解吸气相带水, 尿素系统平衡明显得
0 . 0 7 %- - 0 . 0 1 4 %, 达不 到 国家 废液 排 放 标 准 要求 。由于 解 吸开 的 过 术 人 员的指 导下 , 一 次 开车 成 功 , 废液 排 放 达 到 国家标 准 要求 , 废 液 大, 低压操作系统负荷重, 直接影响着全部装置生产能力的发挥 , 要 中的氨含量<5 p p m, 尿素含量<5 p p m, 同时低压吸收系统的操作条 达 到环 保要 求 和改 善操 作 条件 。 公司于2 0 0 8 年3 月份 采 用宁波 远 东科 件 得 到改 善 , 提 高了系统 操 控 弹性 , 氯 耗 及蒸 汽消 耗 明显 降低 , 氨 耗
尿素水解技术改造小结

尿素水解技术改造小结
王立华;徐美同;杨成云
【期刊名称】《化肥工业》
【年(卷),期】2006(33)4
【摘要】@@ 1 项目背景rn山东兖矿鲁南化肥厂尿素生产过程中产生的工艺冷凝液经解析回收大部分氨后,废液中含氨(500~700)×10-6、尿素1.0%~1.5%,严重超标.2003年新建1套尿素水解装置以进一步解吸、回收解吸废液中的氨和尿素,2003年6月投入试运行,水解解吸后废液中尿素含量降至1~3 mg/L,达到设计要求(≤5 mg/L),符合国家排放标准,但氨含量达到300~700 mg/L,仍不符合排放标准,严重影响着全厂的氨氮达标排放,必须进行改造.
【总页数】1页(P58)
【作者】王立华;徐美同;杨成云
【作者单位】山东兖矿鲁南化肥厂,滕州,277527;山东兖矿鲁南化肥厂,滕
州,277527;山东兖矿鲁南化肥厂,滕州,277527
【正文语种】中文
【中图分类】TQ440.62
【相关文献】
1.尿素低压水解装置运行小结 [J], 冯培运
2.CO2汽提法尿素深度水解解吸装置技改小结 [J], 谢群力;刘辉
3.尿素解吸水解系统技改小结 [J], 田一波;崔海生;杨松柏;文婧
4.尿素低压水解装置运行小结 [J], 冯培运;
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尿素装置蒸汽冷凝液回收利用小结

尿素装置蒸汽冷凝液回收利用小结吴树华【摘要】@@ 重庆禾丰化工股份有限公司水溶液全循环尿素装置受天然气供应的限制,2010年负荷为50%~60%,节能降耗就成了我们工作的重中之重.根据月生产统计,平均每吨尿素需要消耗1.27 MPa蒸汽1.3t,全月要消耗蒸汽12 055 t.对这部分蒸汽冷凝液已进行了回收,其中60%经循环水冷却至30℃左右,符合脱盐水要求就送到脱盐水系统回收利用,不符合要求的就送终端污水处理后外排;其余40%经减压后回脱氧槽,送快装锅炉装置回收使用.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2011(037)003【总页数】1页(P93)【作者】吴树华【作者单位】重庆禾丰化工股份有限公司【正文语种】中文重庆禾丰化工股份有限公司水溶液全循环尿素装置受天然气供应的限制,2010年负荷为50%~60%,节能降耗就成了我们工作的重中之重。
根据月生产统计,平均每吨尿素需要消耗1.27 MPa蒸汽1.3 t,全月要消耗蒸汽12 055 t。
对这部分蒸汽冷凝液已进行了回收,其中60%经循环水冷却至30℃左右,符合脱盐水要求就送到脱盐水系统回收利用,不符合要求的就送终端污水处理后外排;其余40%经减压后回脱氧槽,送快装锅炉装置回收使用。
但由于蒸汽冷凝液是尿素各加热器蒸汽冷却后收集于冷凝液膨胀槽的,压力在0.28 MPa左右,温度为142℃,经减压为0送脱氧槽。
在减压过程中产生噪声,同时生产现场水雾较重,设备腐蚀加重;减压后温度从142℃下降为98℃,再送快装锅炉作给水利用,大大降低了蒸汽冷凝液的热利用率,于是决定对这部分蒸汽冷凝液不进行减压直接送入快装锅炉作给水利用。
1 流程简述流程示意图如1。
一、四车间合成氨废热锅炉所产蒸汽除自身用一部分外还有剩余,这剩余部分及快装锅炉所产蒸汽一起送入尿素装置各加热器,在加热器中产生的蒸汽冷液全部收集到冷凝液膨胀槽,用能打冷凝液的回收泵直接送快装锅炉。
在尿素生产正常情况下使用该流程,没有冷凝液时就使用原流程。
水溶液全循环尿素装置工艺优化及运行总结

由于传统 型水 溶 液 全 循 环 工艺 吨 尿素 汽 耗 、 氨 耗 偏高 , 解 吸废 液 中尿素 含量 也偏 高 。为此 , 对该 尿 素装 置进 行 了节 能优 化技 改 。投 产运 行 至 今 , 尿 素装 置运 行稳 定 , 消耗 大 幅下 降 。
艺, 公 称 设计 能力 为 4 0 0 k t / a , 2 0 0 7年 建 成 投 产 。
过一层高效塔盘 , 气液之间都会重新分布 , 改善气 液 相 的质 热平 衡 状态 , 加快 C O : 气 体 在液 相 中 的
溶 解速 度 , 促进 氨基 甲酸 铵脱 水生 成尿 素 的反应 , 真正实 现减 少返 混 、 高效 吸收 。
自汽提 中压 分解 塔 的工作 原 理是 通过液 体 分 布器对 尿液 的分 布呈 降膜 状 态 , 在 加 热 分 解 过 程
1 工 艺优化技 术方案
1 . 1 尿 素合 成塔 塔盘 改造
中, 由于过剩氨 的蒸发对 甲铵 的分解产生汽提作
用 。 自尿 素合 成塔 出来 的气 液} 昆合物 进入 预分 离 器分离 成气 液 两 相 , 其 中尿 液进 入 自汽 提 中压 分 解 塔 上部 , 经蒸 镏 段 的 精 镏作 用 以减 少 气 相 带 水 量, 再 经液 体分 布器 均 匀地分 配 到每 根汽 提管 中 ,
( 1 ) 采用 G c — I B型 高效 翅 片 式塔 盘后 , 大 大 提高了 C O 转化 率 , 减 轻 了 中压 吸收 负荷 及 减 少 了中压 放空量 , 尿 素产 品优 等 品 率 由原 9 8 . 9 % 提 升至 9 9 . 5 % 。增 加惰 气精 洗 器 后 , 由于惰 气 不再 送尾 气 吸收塔 , 而 引 入惰 气 精 洗 器 加 压 吸 收 , 既 可 利用 分 布 吸 收 原 理 完 成 惰 气 精 洗 , 还 可 避 免 尾气吸 收塔 的氨损 失 , 提 高 了尾气 吸收 效 果。 惰 气精 洗 器 串联 安 装 于 惰 洗 器 之 后 , 使 惰 气 尾
尿素水解制氨脱硝系统运行中存在的问题及解决方案

尿素水解制氨脱硝系统运行中存在的问题及解决方案摘要:尿素水解制氨系统及SCR烟气脱硝系统的正常稳定运行关系到净烟气出口NOX浓度的排放是否达标。
运行中无论哪个环节出现问题都将影响最终净烟气NOX浓度的排放,针对在运行中出现的污染除盐水、氨气带水、喷氨分管堵塞、氨气管道伴热效果差等问题进行分析,从整体制约因素、设备特性、操作方法等方面入手,分析整个系统中各问题的因素,并根据设备实际情况,提出了相应的控制以及解决方案,确保系统安全可靠运行。
关键词:脱硝运行分析对策0引言:目前在各火力发电厂烟气脱硝技术主要有SCR 和SNCR。
两种烟气脱硝技术还原剂均可为液氨、氨水及尿素,液氨属于危险品,目前发展到今天为了安全方面考虑多数电厂逐渐认可尿素用于还原剂,尿素作为还原剂制氨主要有热解与水解两种方式。
尿素水解制氨系统因其安全、稳定、可靠、运行费用低,逐渐成为尿素制氨系统的主流技术。
本文针某电厂使用的由四川晨光工程设计院设计安装的尿素水解制氨系统,从2012年投入运行到现在,在运行中逐渐暴露出的一些问题,进行分析及提出解决方案。
1某电厂330MW热电联产尿素水解制氨脱硝系统简介1.尿素水解制氨系统尿素水解反应是尿素合成反应的逆反应。
利用这个原理将尿素水解就可以制得气氨,同时产生气态二氧化碳,其反应式为:CO(NH2)2+H2O = 2NH3+CO2尿素溶液是亚稳性的,在60℃以下,分解速度几乎为零,至100℃左右速度开始提高,在145℃以上尿素的水解速度急剧的加快。
尿素的水解率随温度升高而增大,随停留时间的增加而增大。
尿素的水解率还与溶液中氨含量和尿素溶液的浓度有关:氨含量高的尿素溶液较氨含量低的尿素溶液的水解率低,溶液中尿素浓度低则水解率大。
1.SCR脱硝系统该厂脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,高灰型SCR布置方式(即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间),不设旁路。
每台锅炉机组配置1套氨稀释系统,#1、#2机组分别设置两台稀释风机,一运一备,稀释风取自锅炉热二次风联络母管。
尿素工作总结

尿素工作总结
尿素是一种重要的化工产品,广泛应用于农业、化肥、医药等领域。
作为一名
尿素生产工作者,我在工作中深刻体会到了尿素的重要性和工作的挑战。
在此,我将对我的工作进行总结,分享一些经验和体会。
首先,尿素的生产需要高度的技术和质量控制。
在生产过程中,我们需要密切
监控反应条件、原料质量和产品纯度,以确保生产出符合标准的尿素产品。
同时,我们还需要不断改进工艺流程,提高生产效率和产品质量。
其次,尿素生产需要严格的安全管理。
由于尿素生产涉及高温高压的化学反应,工作环境相对较为危险。
因此,我们需要严格遵守安全操作规程,做好防护措施,确保生产过程中的安全。
另外,尿素的质量检验也是非常重要的环节。
在生产完成后,我们需要对产品
进行严格的质量检验,确保产品符合国家标准和客户要求。
只有通过严格的质量检验,我们才能生产出优质的尿素产品,赢得客户的信任和好评。
最后,我认为团队合作也是尿素生产中不可或缺的一部分。
在工作中,我们需
要与同事密切合作,相互配合,共同克服生产中的困难和挑战。
只有团结一致,我们才能顺利完成生产任务,为企业创造更大的价值。
总的来说,尿素的生产工作需要我们具备高度的技术、严格的安全意识、严谨
的质量管理和良好的团队合作精神。
通过不断的努力和实践,我相信我们能够不断提升自己,为尿素生产做出更大的贡献。
希望在未来的工作中,我们能够继续努力,为尿素工业的发展贡献自己的力量。
尿素水解系统技术改造总结

尿素水解系统技术改造总结
韩燕;张刚;和自营
【期刊名称】《化肥设计》
【年(卷),期】2007(45)5
【摘要】介绍了尿素水解系统的工艺流程,叙述了水解系统运行中存在的问题,提出了水解压力控制阀增设副线、改变吹扫蒸汽位置、解吸塔上塔增设低液位联锁、改用规整填料等项改进措施,改造结果表明,解吸能力由40 m3/h增加到60 m3/h,能力提高了50%,解析废液始终处于达标状态.
【总页数】2页(P35-36)
【作者】韩燕;张刚;和自营
【作者单位】中原大化集团有限责任公司,河南,濮阳,457004;中原大化集团有限责任公司,河南,濮阳,457004;中原大化集团有限责任公司,河南,濮阳,457004
【正文语种】中文
【中图分类】TQ441.41
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1.尿素解吸水解系统改造总结 [J], 丁金兵
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论文部分 2009年全国氮肥与甲醇技术交流及业务洽谈年会·上海东景化工科技有限公司 1 尿素深度水解废液回用运行总结
陈波峰 山东恒通化工股份有限公司
1 项目提出背景 我公司化肥厂拥有年产18万吨合成氨、30万吨尿素的生产能力。随着公司规模的逐步扩大,目前公司已形成以热电联产为核心,煤化工和盐化工为主导的两条产业链,逐步走出了一条适合自身公司发展的道路。随着国家对环境保护要求的进一步提高,我厂25m3/h深度水解和甲醇蒸馏所产生的废液,已经不
能适应环保排放的要求。在这种情况下,我们提出了新上25m3/h水解废液和甲醇残液处理项目,水解废液经过处理合格的水,送往造气炉夹套,供夹套生产蒸汽使用,从而节约软水,提高经济和环保效益。
2 方案的选择 经过对山东省尿素企业水解废液处理情况的分析和了解,我们认为徐州水处理研究所的微絮凝水解废液处理方案比较可行,深度水解废液的处理采用微絮凝软化装置能够有效的解决废液的结垢、设备腐蚀等一系列问题,同时由于微絮凝水处理软化装置投资少、运行费用低,且此方案运行后对深度水解废液要求大大降低,可以节省大量的水解运行费用,降低了生产成本。处理后的废液由于硬度很低,几乎与软水相当,因此处理后的废液可以经过泵的加压送往造气炉夹套,从而使造气炉运行的费用也大大降低,也有效的解决环境保护问题和实现生产的零排放。
3 水解废液处理的原理 1)系统设立微絮凝软化装置,将废液中的铁离子、硬度及部分有机物除去,防止锅炉结垢。 2)系统设立多介质催化吸附装置,将部分铁离子除去,不使氧化物进入锅炉,防止产生铁垢及氧化物的垢下腐蚀,有利于尿素分解为NH3、CO2。
3)设立专用尿素解析废液气体分离设备,将水中有害气体预先除去95%,防止溶解气体对锅炉夹套的腐蚀。 4)向处理完毕的合格水加入专用药剂,促使尿素尽快分解为NH3、CO2,并防止缩二尿和甲胺生成,
造成腐蚀。 5)加气相缓蚀剂,使炉内金属表面产生保护膜,避免分解产物腐蚀金属,同时形成气相保护,防止CO2等气体腐蚀,保证锅炉蒸汽管路腐蚀在允许范围之内。
6)在水解废液中添加适量的催化剂,在适当温度等条件,能促使尿素快速分解,产生NH3和CO2,降低废液中尿素对设备的腐蚀。 7)除氧原理。解吸除氧器系统根据亨利定律——氧在水中的溶解度与水接触的气体中的氧的分压成正比,而气体中氧的分压力与气体中氧的含量成正比,因此将准备除氧的水与已脱氧的气体强烈混合,则溶解于水中的氧大量扩散到气体中去,再经反应器吸收掉该气体中逸出的氧气,除过氧的气体又重新混入待除氧的水中,再带出氧气,如此反复循环,达到连续除去水中氧气的目的。
4 工艺流程 论文部分 2009年全国氮肥与甲醇技术交流及业务洽谈年会·上海东景化工科技有限公司 2 4.1 液相流程 甲醇精馏工段来的经过加酸中和的甲醇残液与深度水解废液混合后从多介质吸附催化过滤器(两个多介质吸附催化过滤器,可并联使用也可单独使用)顶部进入,多介质过滤器底部装有五种型号高度为850mm石英砂和瓷砂能够过滤吸附解析废液和甲醇残液中的杂质,且分解解析废液中的尿素,净化解析废液和甲醇溶液的混合物,经过过滤的混合溶液从多介质吸附过滤器底部出来,从微絮凝软化器上部进入,微絮凝软化器中装有1500~1800mm高的001X7树脂,此种树脂能够吸附水解废液中的阳离子,经过吸附处理后的废液基本合格,然后进入除盐水箱,经过除氧泵的加压,进入喷射器除去水中溶解的氧,然后进入锅炉给水泵,送往造气炉夹套,在锅炉给水泵的进口加入气相保护剂和尿素解析催化剂,使溶液中微量的尿素完全分解,从而使解析处理过的废液能够完全满足造气炉夹套的需要。
4.2 气相流程 处理后的合格水在除氧器中分离出绝大部分的氧气后,气体进入旋风分离器,分离出气体中水分,水进入除盐水箱。分离出的气体进入加热装置,经过加热后在引射器负压的影响下,与除氧泵来的水混合进入气体分离器进行气液分离,完成气体的循环分离。
5 工艺指标控制 1)处理后出水指标:外观为透明;pH值8~10;O2<0.2mg/L;Fe3+<0.3mg/L。
2)处理后夹套或余热锅炉水质及蒸汽水质:外观为浅灰色;pH10~12;碱度30~45mmol/L;PO43-在3~7mg/L;尿素1%~2%。 3)处理后蒸汽水质:pH8.5~9.5。 4)尿素解吸液:Fe3+<0.1mg/L。
6 操作步骤 由于系统在运行过程中,水解废液中含有不能溶解的物质,长时间运行后可能导致过滤器过滤效果不好,过滤器进口压差增大等现象,同时软化装置中的等离子交换树脂,长时间运行后,导致离子交换效果差。因此,为了提高过滤和软化效果,必须要对过滤器和软化装置进行正洗、反洗和再生。同时,我厂采用的水解废液处理装置,是把甲醇精馏的残液和水解废液同时处理的,在生产过程中,如果水解系统和精馏系统出现非正常现象,就会出现废液处理系统要单独的处理水解废液或者单独处理甲醇精馏残液的现象。对于出现上述各种情况的操作,我们详细说明如下。
6.1 过滤器的反洗和正洗 过滤器管阀编号布置如图1。操作步骤:①反洗。开F6放空气,开除氧泵,慢开F2,下部进水至F6,排水,开F3排水,直至出水清,反洗结束。关闭所有开启阀门;②运行。开F1进水,开F6排气,有水外排,关F6,开F4出水,向水箱供水,测出水Fe应合格;③进、出口压差>0.05MPa,应停止运行,进行反洗。
6.2 解析除氧装置操作(出水O2<0.1mg/L)
①检查水泵、电加热器,加好除氧剂并一切正常,水箱水位1/2可以开始工作。 ②运行。开除氧泵及进、出口阀,压力稳定,开解析器上部冷却器进出口冷却水阀,稳定运行10分钟后,向加热器送电,投入加热器,调整温度280~320℃,正常后取出口水样,人工测或仪器测O2小于
0.1mg/L后,打开给水泵进口阀,开泵,再开出口阀,向造气炉夹套送水。停止运行时,先停加热器电源及给水泵,冷却5分钟后再停除氧泵。 论文部分 2009年全国氮肥与甲醇技术交流及业务洽谈年会·上海东景化工科技有限公司 3 ③配制好专用药剂,开炉内加药泵。加药量由测夹套炉水PO43+为准,PO43+在3~7mg/L,若低加大药量,高则减少(复合配药中其它成分按和磷酸盐一定比例配制厂方不需调)。气相保护药剂间断加入,一般一班加30~60分钟。 ④水样测定时间。除铁出口水一班取样一次,除氧出口水一班取样一次,夹套或余热炉水一班取样一次,蒸汽pH值一班取样一次。 ⑤除氧不合格原因处理。一是除氧泵压力低于0.5MPa,检修水泵;二是解析器上部冷却水中断或量少,开大阀门,防止冷凝水带入加热器;三是解析器温度低于280℃,检查加热棒,如烧坏应更换;四是解析器除氧剂量不足,应补充新的(一般2个月更换一次除氧剂)。
图1 图2 6.3 水质调整操作 夹套或余热炉炉水中残余浓度调整,按炉水标准控制,尿素浓度一般应小于1.5%为好,水质调整采用调加药浓度及调炉水排污量的方式进行。
K3 K1 K2 K4
K5 K6 K7 K8
K1— 进水阀 K2— 反洗阀 K3— 反洗出口 K4— 出水阀 K5— 正洗出水阀 K6— 空气阀 K7— 进盐阀 K8—出盐水阀
F3 F1 F2 F4
F5
F6 F1— 进水阀 F2— 反洗阀 F3— 反洗出口阀 F4— 出水阀 F5— 正洗出水阀 F6— 空气阀 论文部分 2009年全国氮肥与甲醇技术交流及业务洽谈年会·上海东景化工科技有限公司
4 6.4 单独处理甲醇残液的操作 软化及微絮凝处理器,辅滤盐器一台,加絮凝剂装置一套,作用是软化水中硬度,除去机械杂质及铁。管阀编号、布置见图2。 操作步骤:①反洗。开除氧泵,开K2、K6,满水后关K6,开K3,至出水清,关上已开阀门;②进盐。打开滤盐器上盖,加入已计算好盐200~300kg,打开K8进水至满,关上K8及滤盐器上盖,开K7及K8、K6,待K6出水关上,开K3排水,控制K8阀出水量,40~60分钟后,盐已进完,关K7、K8、K3;③正洗。开K6、K1,K6排水后关闭,开K5排水,控制流量至正洗40~60分钟,测硬度小于0.05mmol/L,可以结束正洗备用;④运行及停止。开K1、K6,K6排水后关上开K4出水,调整K1开度,控制处理水量满足生产要求。停止运行时,关K1、K4;⑤余下操作解析除氧方法及加药,水质调整均同上法,不再重复;⑥絮凝剂泵运行操作。按要求配制絮凝剂,搅拌均匀,后停止搅拌,静止30分钟后,开计量泵(以防药液浑浊,造成计量泵底阀堵塞,把底阀距箱底距离控制在200~250mm为宜),向软化器进口加药,加药口距离软化器10~20m,以利于反应完全。加药时间,一般控制软化器每运行周期前4小时加药,以后一般可以不再加。由取样看出水外状决定,如水质一直清,就可不再加,如水质不清再恢复加药。
6.5 尿素解析液同甲醇残液合并处理操作 软化、微絮凝器用于除甲醇残渣,操作同上。除铁催化器用于除尿素解析液,操作同上。两水合并入水箱,解析处理装置、加药均同上。
7 系统运行注意事项 水解废液系统自2008年3月26日开启运行至今,运行效果一直较好,解决了水解废液外排对企业生产的制约,同时由于尿素深度水解废液处理合格后送往造气炉夹套,节省了大量的软水,为企业增加了经济效益。下面我们就系统运行中出现的问题进行总结。 1)要及时对过滤器进行洗涤,包括反洗和正洗。由于过滤器在长时间的连续运行过程中易出现阻力增大,出水不合格的情况,因此,对于运行中出现的上述问题,要根据情况,及时进行正洗和反洗,一般洗涤一次的时间为两天左右,如果运行情况较好,可以适当的延长过滤器的洗涤时间。 2)软化装置的再生。软化装置运行一段时间后,由于等离子交换树脂的活性降低,软化装置的出水中铁离子的含量会慢慢升高,当出水中铁离子的含量大于指标时,这时需要考虑对软化装置进行再生,再生的步骤为:拆开滤盐器的封头,向滤盐器中加入200公斤左右的工业盐,利用热的水解废液进行一边溶解,一边向软化装置自上而下加入,等滤盐器中的盐溶解完毕后,树脂再生基本结束。然后把软化装置并入系统就可以了。在树脂再生时候,根据实际水解废液的水质情况,可以把系统停下来,也可以不停,影响不大。这一个过程,如果使用冷水溶解盐,需要一个小时作用的时间,如果使用热水,一般在20分钟作用的时间再生就结束了。再生周期根据树脂的使用情况和出水的指标进行确定,一般再生周期为15天,可以根据本厂的实际情况适当的延长软化装置的再生时间。 3)水解废液处理装置开启后,由于我们是单独处理水解废液,运行比较正常,但经过一段时间后,我们发现造气炉夹套排污呈酸性,经过长时间的取样分析,夹套排污pH值一般维持在5~7。由于夹套pH值过低对夹套容易产生腐蚀,因此,对出现的这种情况我们进行了分析,对加药进行调整,加大了水解解吸剂的加入量,同时经过分析认为甲醇残液没有进入系统合并处理,可能是影响夹套排污pH值过低的主要原因。这样对水解解吸剂的加入量提高了50%,且经过研究后把甲醇残液一并送入系统处理,经过这样调整后,两天之后,取样分析夹套排污pH值,由原来的5~7上升到9以上,因此把加药量调整到正常水平。这样夹套的排污就一直维持在规定的指标范围之内,解决了夹套因呈酸性腐蚀的问题。 4)甲醇残液pH值控制的问题。由于甲醇在精馏过程中需要加入适量的碱来调整粗醇的pH值,因此甲醇残液的碱性是比较高的,在运行过程中,要根据造气炉夹套排污的碱性情况,来调整甲醇残液的pH