一起接地变保护动作跳闸原因的分析

合集下载

10kV2号接地变越级跳闸故障分析

10kV2号接地变越级跳闸故障分析

10kV2号接地变越级跳闸故障分析发布时间:2021-11-17T23:59:31.553Z 来源:《福光技术》2021年18期作者:白冰[导读] 因定值整定错误,从而导致#10kV2号接地变越级跳闸事故的经过,并对保护动作行为进行了详细分析及反思。

国网南京供电公司江苏南京 210000摘要:本文介绍了2018年3月一起发生在110kV某变电站,因定值整定错误,从而导致#10kV2号接地变越级跳闸事故的经过,并对保护动作行为进行了详细分析及反思。

关键词:越级跳闸;故障处理;定值整定一、变电站保护动作情况相关继电保护装置报文信息收集如下:二、故障检查情况1、10kV 号接地变2J2间隔相关一、二次设备检查。

2号接地变组合柜采用小电阻接地成套装置,零序电流采用独立互感器采集三相电流矢量和的零序分量,二次人员首先通过一次通流验证了2个CT的独立性,进一步检查该间隔的零序CT屏蔽线安装情况符合标准;在对保护装置进行二次全校时,分别对过流保护和零序保护进行独立试验,采样结果和动作特性均互不影响,2号接地变校验通过。

2、由于故障发生时10kVxx线141断路器未第一时间跳开,重点对141间隔相关一、二次设备进行检查。

由于现场故障隔离后,监控远程遥控将141断路器合闸,初步推测该开关无故障。

检修人员对该开关进行整组传动试验和机械特性试验,结果均正常。

检修人员对断路器本体的连杆、拐臂和瓷柱等机械部分进行排查,未发现变形和损伤。

相关试验数据如下:最低分闸电压130V,分闸时间28.13ms,符合跳闸线圈的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间的规定要求。

针对141保护装置及其二次回路,检修人员仔细检查了装置采样值、电源上电等情况,并反复进行了多次传动试验,均正常。

对相关二次线和端子排也进行了全面检查,没有发现线头松动和绝缘下降的问题。

三、故障时序分析2018年3月27日22:49:07.772(本节采用D5000SOE时间为基准),110kVxx变10kVxx线141保护装置因感受到故障零序电流而启动录波。

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

装备应用与研'♦Zhuangbei Yingyong yu Yanjiu一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施林依青(广东电网有限责任公司汕头供电局,广东汕头515000)摘要:针对某110%V变电站一起站用变多次在本站10%V馈线近区接地故障跳闸时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,指出了站用变电流回路存在的缺陷,并提出了整改措施。

关键词:站用变;电流回路;跳闸原因0引言变电站的站用变系统是整个变电站正常运转所需能量的来源,其能否运接变电站供电系统的叭低压站用变系统的变压一用直接接地的方式,除了过保护之外,还需装设零序过保护作站用变接地保护的后保护,,低压零序电站用变低压侧接地线回路的零序CT二次。

本文介绍了某110%V变电站一起站用变多次在本站10kV馈线近区接地故障时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,并提出了的整改措施。

1事故过程该110kV变电站10kV接线为单母线分段接线。

站用变系统由2台10kV站用变压,量160kVA,分在10kV I母线和-线上。

站用变低压380V侧是线分段接线。

为了保站用电的供电,2台站用变用,站用变因故障跳闸电时,一站用变出运的站用变的切。

2019年9月至2020年4月,该110kV变电站连续发生4次#2站用变低压零序保护动作跳闸事件,时有站10kV馈线近区接地故障零序保护动作跳闸事故的,况如表1所示。

表1#2站用变动作跳闸情况表时间跳闸馈线馈线发生故障时一次/二次零序电流值/A#2站用变保护装置低压侧一次/二次零序电流/A2020-04-08a线(位于III母线)199/4.98378/9.462020-01-01b线(位于I母线)307/2.50346/8.642019-12-24=线(位于III母线)260/6.50336/8.392019-09-16>线(位于I母线)286/2.38376/9.39 2020年4月8日,该站的10kV a线站外发生近区接地故障,一次零序电199A,大于整,馈线零序保护正确动作。

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策摘要:对500kVJL站500kV开关5031控制回路进行全面检查和分析,通过试验,得出直流系统分布电容大小、操作箱TBJ启动电流对直流系统一点接地造成开关跳闸的对应关系,为有效防范各变电站直流系统一点接地造成开关跳闸开展原因分析及相应的对策建议。

关键字:直流系统;接地故障;分布电容0 引言直流接地对变电站继电保护及二次回路的正常工作威胁很大,特别是控制回路,由于直流系统正、负极对地分布电容的存在,直流系统一点接地,同样可能导致开关误跳闸。

为研究变电站直流系统分布电容大小、开关操作箱TBJ继电器启动电流与直流系统一点接地时开关跳闸之间的关系,笔者对500kVJL站500kV 开关5031控制回路进行全面检查和分析,通过试验,得出直流系统分布电容大小、操作箱TBJ启动电流对直流系统一点接地造成开关跳闸的对应关系,为有效防范各变电站直流系统一点接地造成开关跳闸开展原因分析及相应的对策建议。

[1]1 直流系统等值电路5031断路器跳闸回路的原理如图1所示,其中LP表示“3LP1”压板,TBIJA 表示跳闸保持继电器电流线圈,TQ表示跳闸保持继电器电压线圈,R1、R2分别表示正、负极性桥电阻, C1、C2分別表示正、负极对地电容(包含直流系统所接电缆对地电容和各保护装置抗干扰对地电容) 。

[2]图1 5031断路器跳闸回路原理图2试验分析笔者从直流系统对地分布电容、TBJ继电器启动电流、断路器跳闸试验、平衡桥电阻等因素进行试验,得出试验参数与跳闸电流的内部联系。

2.1直流系统对地分布电容测试笔者分别测试了直流系统I段、II段及合环运行时的系统分布电容,详见表1。

从测试数据可以看出,500kVJL站直流系统对地分布电容较小。

表1直流系统对地分布电容测试数据(平衡桥电阻30K)2.2500kV断路器控制回路检查(1)操作箱TBJ启动电流校验500kV断路器操作箱采用的是南瑞继保公司生产是CZX-22G型操作箱,其中TBJ继电器的接线原理如图2所示。

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施


参 考 文献
隐患 :目前换 流站 P C P A系统单个远端模块中某个故障 , P C P A 独立。( 2 ) 在不易增加耦合板卡时 , 考虑增加一根传输电缆 , 将两根 系统 会 退 出运 行 , 威 胁 直流 输 电 系统 运行 , 如图 3 所示 。 电缆并接 , 实现传输电缆冗余。 4结 束 语 , 、 l n l _ , 、 通过 分 析 直 流测 量 装 置典 型故 障 及 处 理情 况 , 探 讨 设 备 改 进措 施, 对设备厂家及运维人员具有一定借鉴意义 。期望对新建直流工 I 程提供参考, 避免 同类故 障发生 , 进一步提高直流测量装置可靠性 , 远 PCP Al 远 I 保 障 电网 安全 。 端 端
在故 障 发生 后 , 经 工 作 人 员现 场 检 查 为 # 3主变 变 低 5 0 3 B开 关 偷跳 , 相关设备无故障。 1 9时 1 7 分 ,经调 度 令 合 上 # 3 主 变 变低 5 0 3 开 关 ,断 开 l O k V 3 B M、 2 B M分 段 5 3 2 B开 关 , 1 0 k V 3 B M恢 复 正 常运 行 方式 。
摘 要: 目前发 电厂 及 大 、 中型 变电站 的控 制 回路 、 继 电保 护 装置 及 其 出 口回路 、 信 号 回路 均采 用直 流 系统供 电 , 直流 系统 的 完善 可 靠对 发 电厂 、 变 电站 的安 全 、 经 济运 行 起 到 了至 关 重要 的 作 用。直 流 系统 为不 接 地 系统 , 直 流 系统 的两 极 对地 没 有 电压 , 大地也 没有直流电位 , 直流 系统一点接地容 易引起断路 器偷跳 , 影响设备可靠运行 。文章分析 了一起 关于控 制回路直流接地引起的跳 闸 事件 , 并就直流 系统 的特点, 提 出相应 的风险防范措施 。

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理一、概述某某年07月28日18:35,110kV某变10kV#2接地变保护高压零序过流1时限、高压零序过流2时限、过流Ⅱ段动作跳开10kV #2接地变075断路器及110kV 2号主变10kV侧002断路器,致使110kV某变10kVⅡ段母线失压。

二、某变主接线图/图1. 110kV某变电气主接线图三、保护动作行为分析某某年07月28日18:35 110kV某变10kVⅡ母A、B、C三相电压分别为91.4V、86.3V、17V,见图4,判断为10kVⅡ母系统发生C相接地故障。

10kV#2接地变A、B、C三相电流分别为1.18A、1.13A、1.16A(CT变比为400/5),零序电流为14.09A(CT变比为75/5),达到10kV #2接地变过流Ⅱ段和高压侧零序过流定值,10kV#2接地变过流Ⅱ段和高压侧零序过流保护动作跳本侧075断路器的同时,联跳110kV #2主变低压侧002断路器;本次10kV#2接地变保护动作的原因,可能有2条:1)10kVⅡ段母线相应的线路间隔上发生接地故障,但10kV线路保护装置零序过流保护拒动,由10kV #2接地变保护动作跳闸110kV 2号主变10kV 002断路器消除接地故障;2)10kVⅡ段母线或10kV #2接地变间隔发生接地,10kV #2接地变保护动作;本次故障小电流接地选线装置的选线结果为10kV #2接地变075断路器间隔接地,且现场检查本次10kVⅡ母线除#2接地变外其余10kV线路间隔保护均未启动,故判断10kV #2接地变间隔可能发生接地,需将10kV #2接地变停运,进行进一步检查。

四、现场检查情况基于上述分析于某某年7月29日向调度申请将110kV某变10kV #2接地变由运行转为检修后,对10kV #2接地变开展了直阻及绝缘检查,检查结果无异常,初步判断10kV #2接地变间隔未发生过接地。

接地变保护误动原因分析及防范对策

接地变保护误动原因分析及防范对策

件 发, 经 过
值情况 呵划定本 I 火事件 为 1 0 k V新 、 l 线 发生按地故 障
2 0 l 4年 0 7月 2 3 L I l 8 : 4 8 ,1 1 0 k V A变 电站 群 2接 后 , 由 干 棹 2接 地 变 装 置 低 眶 侧 零 J 保 t 定 值 错 , 地变低f f f ! f 』 零 序过 流 I I 、 Ⅲ段 保护 动 作 , 2按 地 变 低 俐 事 故 发 生 后 O 6 S 跳 升 2主 变 变 低 B 分 支 5 0 2 1 3丹 芙 造
关键 词 : 接地 变 ; 保护误 动; 定值整定 中图分类号 : T M 5 6 『 文献标志码 : B 文 章 编 号 :f ∞j 0 8 6 7 ( 2 0 i 6 ) O 9 一@ 0 3 2 —0 2
】 l O k V 变 电 i r J 、 】 股 采崩接地 变 怍 为 1 0 k V 站
2 事 件原 因分 析
2 . 1 误 动 原 因 分 析
# 件 发生 前 , l 1 o k V l } = l 线供 电 l 1 0 k V A 变 电 站 1
首 , 核 对 撑 2接 地 变 定 值 后 发 现 事 什 发 , j 二 时 !梭
』 j i : 带 1 0 k V I段 母 线 负 荷 , I 1 0 k V 乙 线 供 电 A 变 地 变装 置 定 值 跟 定 值 单 完 伞 不 对 。
线 失压。
发现 两 条 S 0E报 文 表 明 此 时 # !接 地 变 低 … 零 序过 流 保护 时 限 为 1 . 5 S ,与保 护 定 值单 对 应 ; 还7 两 零/ 世 流 『 呆护
现场 一 次 设备 外观正 常 ,各项指 示均 无异常 , : 次

一点接地引起保护误动理论分析、试验与案例

一点接地引起保护误动理论分析、试验与案例
采用仪器:QDP-01直流系统对地参数测试仪; 带电测量直流系统对地电容和对地绝缘电阻;该 设备由广东电力研究院与广州市仟顺电子设备有 限公司共同研制。
国内首创,独家生产
2.校验绝缘监测装置
校验金昌局现有运行变电站,运行的绝缘监测装 置,测试其工作状况、性能与电压偏移及电压波 动情况,了解这些运行的绝缘装置的安全隐患。
2. 两极不能正确告警有14个站,占 77%。
模拟正极10K、负极20KΩ的两极接地故障, 显示正极40-100K,负极为无穷大。 两极接地故障,极易造成直流系统烧坏。
3.电压波动,引起正负极压差超过 40V,有8个站,占44%。
有接地故障或绝缘降低时,电压波动,引 起正负极压差过大,
动过大,如20%以上,对地电压将超过70% 再发生接地故障,由于直流系统对地电容的蓄能
作用,将使出口(中间)继电器或跳闸线圈动作, 从而发生误动
(五)项目背景
1.直流系统对地电容
开关电源的大量使用,保护装置电源进线 增加了母线对地滤波电容
采用屏蔽电缆,使控制节点存在较大的对 地电容
发生接地时,上述电容的充、放电过程, 能够足够大的电流,从而一点接地引起保 护误动
保护动作情况: 线路开关发生A相单相跳闸后,重合闸最快804ms动
作, 901ms开关重合成功。 保护动作报告:
4.事故后现场检查分析
4.1现场检查故障基本情况
线路RCS-931BM、PSL-603GC型保护分别 停运改定值工作。工作负责人带领工作班成员 进行RCS-931BM型保护改定值工作,故障时 刻正在进行保护改定值后定值打印及压板电位 测试工作,开关发生A相跳闸后,保护班组随 即停止工作,离开保护室。

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。

本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。

从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。

关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。

光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。

(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。

35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。

故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。

故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。

35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。

(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。

跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

相关文档
最新文档