精炼钢水可浇性分析

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精炼钢水可浇性分析

经过LF炉处理的部分钢水出现钢水可浇性差。事故反映出进LF炉钢水出现异常波动时,现行精炼工艺制度不能很好地满足生产需要。钢水可浇注性不良不仅影响连铸机正常浇注,而且严重的会导致铸机非计划停浇或提前换包,影响炼轧厂的生产组织管理。分析认为这与钢水温度过低、夹杂物堵塞等有关,主要暴露出渣料加入、脱氧制度不合理、吹氩制度不受控、LF炉内气氛控制差等问题。

一、提高中包钢水温度合格率

中包钢液温度过低会引起钢水浇注变差,容易造成水口堵塞。应采取的措施为:

LF处理后的钢水出站温度精确控制,以满足铸机中间包温度为依据,减小出站温度与指令温度的偏差。

二、提高钢水洁净度

提高钢水的洁净度,降低钢水中的固体夹杂物总量,是降低夹杂物在浇注过程中发生堵塞的有效途径。应采取措施:

1、精炼过程中结合实际周期,控制好渣料加入时期,避免精炼后期补加渣料。

2、精炼炉长合理控制精炼升温时段及升温幅度,严禁精炼后期钢水大翻及调料降温,尽量保后期的证软吹时间。

3、转炉冶炼过程减少“点吹”次数,防止钢水过氧化,从源头减少钢水夹杂物生成量。

4、做好挡渣出钢操作,防止大量氧化性炉渣进入钢包,造成LF炉成渣困难。

5、合理控制底吹氩

●钢水到达精炼位以后,开始强吹氩搅拌,使渣料铺平(参考吹氩流量:

25~35 m3/h);

●初期起弧化渣阶段采取弱吹氩气,液面吹开面50~100mm (参考吹氩

流量:10~15M3/h )。

●增碳、合金化及脱硫时要求氩气强搅拌,钢液裸露直径≤1/2为宜(参

考吹氩流量:25~35 m3/h),调成份后需吹氩气3min以上再取样。

●升温造渣过程采取中等强度吹氩(参考吹氩流量:20~30 m3/h,根据弧

流、弧压波动情况调整);

●喂线时调整吹氩流量,液面吹开面50~100mm(参考吹氩流量:10~

15M3/h)。

●停电等待、测温取样、喂线后及弱吹阶段采取弱吹氩(参考吹氩流量:

5~10m3/h,液面涌动、不裸露为调节标准)。

●吹氩强搅拌、中强搅拌、弱搅拌,可根据气眼大小(即裸露钢水液面的

大小)判断吹氩强度,强搅拌裸露钢水液面1/2,中强搅拌裸露钢水液

面1/3,弱搅拌吹氩时渣面涌动不露钢液。

注:严禁钢水到站后开大吹氩强度,不下渣料,致使钢水长时间大翻、裸露。

1)吹氩流量为参考值,实际判断依据为钢水吹开液面。

2)在LF加合金或渣料时,为了促进合金、顶渣快速充分熔化,采用较强的吹氩模式,在造渣、调合金完成后,不允许钢水大翻;

3)生产过程中必须使用氩气,若有吹不开的炉次可用氮气顶开,然后改吹氩气,如始终不能用氩气吹卡,则采取倒包处理,严禁使用氮气作业。

4)钙处理前钢水弱吹2~3min,钙处理后弱吹时间5~10min;

5)折钢炉次(周期大于40min),精炼关注钢中Al含量,Al含量大于0.0050%,钙线喂入量结合Al值进行钙处理。

6)出站Al值偏高的,钙线提量,以达到0.1的钙铝比为前提。

由于精炼周期的影响,弱吹时间有可能得不到保证,但前期吹氩必须受控,严禁钢水大翻作业。周期满足的情况下,钙处理后的软吹氩时间≥5min,保证钢水中夹杂物充分上浮去除。

6、严格执行微正压操作

通过调节炉盖除尘管道上设置的蝶阀开启角度,以适应烟气量的变化,使炉内保持微正压气氛。阀门开度的判断状态为:有少量烟气从电极孔或炉盖下方缝隙处外溢。

三、特殊炉次的处理

1. 进站钢水S高

目前,LF炉为了达到钢水成分要求,对高S钢水采取大渣量操作,相应地长时间调大吹氩量,以保证足够的动力学条件,钢渣接触充分,达到脱硫目的。此方式的缺点在于:钢水裸露,容易造成钢水二次氧化,增加钢水中的夹杂。

措施:根据目标S,确定渣料用量及加入时机,一次升温结束顶渣不宜过

稠,提高顶渣的流动性,保证一次脱S率,避免后期调料量过大,化渣不理想,影响软吹效果。

2. 转炉终点差(C≤0.04%),钢水过氧化及下渣

转炉终点差,钢水氧化性强,钢包渣中氧化性物质含量高不利于造渣脱硫,LF炉成渣不易,脱硫困难。

措施:LF炉必须定氧喂线,后期钙线喂入量结合出站Al、Als值情况作出合理调整,软吹时间保证大于5min。

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