煤炭中转码头工程皮带驱动电机变频控制方案

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皮带运输系统中变频调速的应用

皮带运输系统中变频调速的应用

皮带运输系统中变频调速的应用摘要:为了解决煤矿主皮带运输系统液力耦合器的缺点,如调节速度时启动有较大电流,无法实现同步控制等,本文针对煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用做出了进一步探究,对液力耦合器和变频调速技术进行了比较分析,提出了改进措施,有益于能源资源的节约,提升企业经济效益,也可为相关人员提供参考。

关键词:皮带;运输系统;变频调速前言:变频调压技术,具体来说便是优化交流电电动机,使得调速的目标得以实现。

变频调速系统具有一定的环保性能,不会消耗大量的能源资源,且调速较为简单,故障发生率低。

所以,由于该项的关键技术的广泛应用,在煤矿主皮带运送体系中有着很普遍的使用。

煤炭公司根据各个的生产环节,一般都会采用一定功率的发电机,其种类主要包括提升机、各类输送机、掘进设备和采煤设备等。

其中,提升机对于变频调速的应用十分关键,是保障运输过程的关键原件。

现在,因为科技力量的进步,变频调速技术更加成熟,所以起到的价值作用更加突出。

1.煤矿主皮带运输系统煤矿主皮带运输系统,具体来说就是运用皮带的无极运动对物品进行搬运的一类机器。

皮带式运输系统的主要优点是,拥有较长的运送距离且运输能力也较强,无较大的工作阻力,安全便捷,也不需要耗费大量的电能资源[1]。

但是,在矿井中对其使用时有着具体的规定,比如使用时在斜巷道中,也有着很严格的规定,比如:当向上运输时,倾角不得大于18°,而一旦超过了18°时,货物下滑的情况会比较严重,甚至无法运输货物。

主皮带运输系统的驱动设备,主要由电动机、液力耦合装置、减速机、联轴器等所构成。

液力耦合器会使动力源(一般是汽车引擎或电器)与工作机械产生有效联系,之后再利用液动量矩的改变传递扭矩的液力传动设备。

结构简图如图1所示。

但随着技术的提升,发现了液力耦合器的缺点和不足,需要进行改造。

现在,应用变频调节,使得液力耦合器存在的不足得以改善,不但节约了能源资源,还提升了工作效率,帮助企业增加经济收益[2]。

煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造

煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造

煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造煤矿胶带输送机是煤矿生产中使用最广泛的输送设备之一,其用途是将煤炭从矿井口或煤堆上运输到其他地方。

传统的煤矿胶带输送机通常采用电动机直接驱动,无法灵活调节运输速度,容易造成能源浪费和设备磨损。

为此,对煤矿胶带输送机进行变频调速系统技术改造,可以有效提高其运输效率和节能减排。

本文将介绍煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造的原理、关键技术和应用效果。

一、煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造的原理煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造的原理是利用变频器对输送机的电机进行控制,通过改变输送机的运行频率来改变输送速度。

变频调速系统可以将电机的电源频率进行连续调节,从而改变电机转速和输出功率。

通过实时监测和调节输送机的转速,使其能够根据实际需求灵活调节运输速度,提高运输效率和节能效果。

二、煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造的关键技术1. 变频器选择:选择适合煤矿胶带输送机的变频器,需要考虑输送机的负载特性、运行环境条件和安全要求。

一般情况下,要选择功率适中、负载能力强、稳定性好的变频器。

2. 传感器安装:为了实现对输送机运行状态的实时监测,需要安装转速传感器和转矩传感器等传感器设备。

转速传感器用于测量输送机的转速,转矩传感器用于测量输送机的负载情况,通过传感器采集到的数据,可以实现对输送机运行状态的实时监测和调节。

3. 控制系统设计:针对煤矿胶带输送机的特点和要求,设计合理的控制系统。

控制系统应包括变频器控制模块、监控显示模块和报警保护模块等部分,确保变频调速系统的可靠运行和安全保障。

三、煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造的应用效果1. 提高运输效率:利用变频调速系统,可以根据实际需求对输送机的运输速度进行调节,使其能够灵活适应不同的工况要求。

可以根据煤矿的生产计划和需求进行调整,达到最佳运输效果。

2. 节约能源:传统的胶带输送机由于没有调速功能,通常会在运输过程中保持稳定的速度运行,造成能源的浪费。

矿用皮带机变频电控系统技术方案

矿用皮带机变频电控系统技术方案

矿用皮带机变频电控系统技术方案矿用皮带机变频电控系统是用于现代矿山生产过程中的一种高效自动化设备,主要作用是在煤矿和金属矿山等矿山生产过程中将矿石和煤炭从采矿场或者矿井中运输到物料堆放场,是矿山生产自动化的关键设备之一。

本文将介绍矿用皮带机变频电控系统的技术方案,包括技术选型、系统结构、控制策略、硬件配置和软件开发等内容。

一、技术选型1. 变频器:变频电机控制系统是矿用皮带机自动化控制系统的核心,因此变频器的选择至关重要。

在通常情况下,我们通常选择某些品牌的可靠变频器,如ABB的ACS系列变频器。

这种变频器在使用过程中不仅稳定可靠,而且具有很好的节能效果和调节性能,非常适合于矿用皮带机的应用。

2. 智能仪表:智能仪表是矿用皮带机变频电控系统的重要组成部分。

它们包括变频器、传感器、触摸屏等。

变频器是控制驱动电机转速的核心部件,传感器可以实时检测物料流量和矿石的粒度等参数,触摸屏可以实现矿用皮带机的操作和监控等。

3. 控制器:作为整个系统的控制中心,控制器的选择也非常重要。

通常情况下,我们选择PLC(可编程控制器)或者DCS(分散控制系统)等先进的机电设备控制器,这种控制器可以对矿用皮带机的速度、方向、物料质量、系统运行状态和故障诊断等功能进行实时监控和控制。

二、系统结构矿用皮带机变频电控系统的基本结构包括计算机组成、传感器反馈、控制设备组成和运动执行部分。

其中计算机组成包括数据采集、处理、存储和交换等,传感器反馈部分包括速度检测器、振动检测器、物位传感器、超声波传感器和图像识别传感器等;控制设备包括变频器、PLC和HMI等,运动执行部分包括皮带机传动装置、电机和驱动轮、皮带机输送带和支撑结构等。

三、控制策略矿用皮带机变频电控系统的控制策略包括基本控制和智能控制两类。

1. 基本控制:包括启动、停机、正、反向旋转控制等。

在基本控制方面,通常采用速度闭环控制和电流保护等方法,以确保矿用皮带机在运行过程中保持稳定性和安全性。

皮带机变频控制方案

皮带机变频控制方案

山西倡源公司金山坡下行皮带机变频控制方案上海伟肯实业有限公司2008-12-20公司简介上海伟肯实业有限公司位于上海市嘉定区南翔环球经济园,是集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。

主要产品有防爆变频器、通用变频器、在线式智能节电软启动器、防爆软启动器、防爆组合开关、剩余电流式电气火灾监控探测器、PLC综合自动化控制系统等。

公司自创建以来,努力深化以人为本、技术领先的企业理念,集中了业内一流的智能电气技术精英,并与国内多家科研单位建立了良好的合作关系,力争产品达到行来领先水准。

同时,公司汲取国际先进的管理工作理念,制订了一套行之有效的管理制度,确保生产、检验、服务等各个环节的高品质。

经过不懈的努力,公司在全国同行中迅速崛起,产品广泛应用于火电、矿山、输配电设备、建筑等诸多领域,并取得国家多项技术专利。

领先的技术和卓越的品质得到业界一致的认可,量身定做的自动控制方案更为最终用户提供最完美的控制与驱动。

我们坚持稳中求进、持续发展的企业使命,改变一切不适应市场发展趋势的经营观念与行为习惯,进一步激发团队的激情,不断的超越自我,与合作伙伴一起,全面致力于开拓我国智能化电气的新时代。

井下皮带机控制现状国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。

由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机无法采用软起软停,在机械上产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等问题都会给企业带来很大数额的费用问题。

这对于现在创建节能型社会是不相符合的,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益都具有非常现实的经济意义和社会意义。

皮带机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运动,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。

皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就决定了皮带机的启动时应该采用软启动的方式。

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用_1

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用_1

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用发布时间:2023-04-26T03:21:44.347Z 来源:《科技潮》2023年5期作者:祝海龙[导读] 变频调控技术在煤矿主皮带运输系统的应用中需要与主皮带运输系统本身的机械工作步骤相结合。

第一步骤就是主皮带运输系统的初级阶段,即运输机起步阶段,运输机的开启时间对运输机系统的静态电阻驱动滚筒的实施效果产生二级影响,在机器启动过程中,静阻力会随着时间的推移逐渐降低并进一步转化为动阻力,运输机的传送带会随之发生振动现象,增加了机器横截面的张力,影响整体传送速度。

陕西陕煤黄陵矿业有限责任公司一号煤矿陕西西安 727300摘要:变频调速技术,具体来说便是优化交流电电动机,使得调速的目标得以实现。

变频调速有一定的环保性,不会消耗大量的能源资源,且调速较为简单,故障发生率低。

所以,该项技术在煤矿主皮带运输系统中有着广泛的应用。

本文先介绍了变频调速系统的构成及其工作原理,然后分析了运用变频调速技术的必要性以及变频调速技术应用优势,最后对变频调速技术在煤矿主皮带运输系统中的实际应用进行了探讨。

关键词:煤矿;主皮带运输系统;变频调速;应用1变频调速系统的构成及其工作原理变频调速系统的构成及工作原理如图1所示。

变频器的主体、辅助件、电抗器三个部分构成了变频调速系统,变频调速系统运用各个部分协助控制电机速度。

除此之外,变频调速系统还有自动调控功能特点,实现多个电机的驱动功率平衡,提高了变频调速系统稳定性。

变频调速系统的比例-积分-微分控制器能够保障电机工作,并且控硅整流的方式应用在变频器的主体,增进了变频调速系统节能性,另外,通过循环软启方式应用在变频调速系统中,大大降低电机功率和负载,实现电机平稳调节运行。

图1 变频调速系统构成和工作原理2运用变频调速技术的必要性利用电机进行拖动是传统皮带运输系统主要运行方式,如水泵等装备,运用电机进行拖动维护成本高,缩短主皮带运输系统使用寿命。

煤矿矿用皮带变频自动化控制系统技术方案

煤矿矿用皮带变频自动化控制系统技术方案

矿用皮带机变频电控系统技术方案一、总体说明随着电力电子技术、控制技术和电力器件制作工艺的进步,变频器技术发展迅速,变频器在风机、水泵、提升机、皮带机等方面的应用已很成熟。

以前的矿用皮带输送机一般都采用工频拖动,液力耦合器传动,存在传动效率低、启动电流冲击及机械冲击大、无法功率平衡等问题,造成了系统运行不经济;皮带和液力耦合器磨损严重,维修及维护成本高;存在无功环流损耗。

因此对皮带运输机采用变频控制,能有效降低企业生产成本,提高企业经济效益;控制系统本身良好的控制性能和完善的保护环节能有效避免事故的发生和延长皮带机的使用寿命。

二、设计依据及设计原则2.1、本电控系统设备符合下列标准的规定和要求:1、《煤矿安全规程》2、《交流传动矿井提升机电控设备技术条件》<JB4263-86);3、《交流电机半导体变频调速装置总技术条件》<GB12668-1990);4、《电控设备第二部分装有电子器件的电控设备》<GB/T3797-1998)5、《电能质量公用电网谐波》<GB/T14549-1993);6、现行国家电工委员会及其它有关标准;7、进口电气设备遵守国际电工委员会IEC标准;8、电控装置的静动态性能指标完全满足提升机的运行要求;9、电控装置能够承受提升机和通风机运行时的地坪振动;2.2设计依据电机参数型号:功率:2×280KW电压:660 V 数量:2台转速: 1490r/min运输机参数型号:运量:机长: 500m 带宽:1200mm带速:运行方式:上运角度:三、系统技术参数3.1、主要技术参数1)主回路电源电压: 660V2).控制电机功率:2×280KW3)过载能力:150% 60s; 200% 5s4)调速范围:100:15)控制电源:220V\24V(无需单独提供,由电控内部变换)6)逻辑控制方式:PLC主控3.2、工作环境条件1)海拔高度不超过1000m2)环境温度不超过 -10~+40℃3)环境相对湿度不大于95%<25℃)4)无爆炸性气体<甲烷)和煤尘的环境中5)无强烈振动和冲击的地方6)无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方7)能防止水滴渗入的地方8)安装种类:Ⅲ类9)污染等级:3级。

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用

煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用发布时间:2023-02-07T07:34:08.931Z 来源:《福光技术》2023年1期作者:祝海龙[导读] 煤矿企业在各个生产环节中涉及到大量的功率不等的电动机,如提升机、皮带运输机、刮板运输机、采煤机、掘进机、乳化泵等,尤其是提升机、主运煤皮带是煤矿运输系统的重要设备,同时也是主要的耗电设备。

随着电子通讯技术的发展,变频调速技术因其性能稳定、造价低廉、技术相对成熟,在煤矿企业得到应用。

陕西陕煤黄陵矿业有限责任公司一号煤矿陕西西安 727300摘要:煤矿企业在各个生产环节中涉及到大量的功率不等的电动机,如提升机、皮带运输机、刮板运输机、采煤机、掘进机、乳化泵等,尤其是提升机、主运煤皮带是煤矿运输系统的重要设备,同时也是主要的耗电设备。

随着电子通讯技术的发展,变频调速技术因其性能稳定、造价低廉、技术相对成熟,在煤矿企业得到应用。

本文将通过案例对煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用展开探讨。

关键词:煤矿;主皮带运输系统;变频调速;应用1煤矿主皮带运输系统煤矿主皮带运输系统,具体来说便是利用皮带的无极运动对物料进行运输的一种机械设备。

皮带运输系统的优势为,具有很长的运输距离且运输能力比较强,无较大的工作阻力,安全便捷,也不需要耗费大量的电能资源。

但是,在煤矿中对其应用时有明确的规定,如应用在倾斜巷道中,有着严格的要求,例如:向上运输时,倾角不能超过18°,一旦大于18°时,货物下滑的情况会比较严重,甚至无法运输货物。

主皮带运输系统的驱动装置主要由电机、液力耦合器、减速器、联轴器等组成。

液力耦合器会将动力源(通常是发动机或电机)与工作机有效连接,之后利用液体动量矩的变化传递力矩的液力传动装置。

但随着技术的提升,发现了液力耦合器的缺点和不足,需要进行改造。

现在,应用变频调节,使得液力耦合器存在的不足得以改善,不但节约了能源资源,还提升了工作效率,帮助企业增加经济收益。

煤矿胶带输送机变频调速技术改造方案

煤矿胶带输送机变频调速技术改造方案

煤矿胶带输送机变频调速技术改造方案清晨的阳光透过窗帘,洒在了满是图纸和资料的工作台上。

我深吸一口气,准备投入到这个已在我心中酝酿已久的方案中。

一、项目背景想象一下,那个庞大的煤矿,机器轰鸣,胶带输送机如同一条条巨龙穿梭在巷道之间。

然而,这些老式的输送机,它们的能耗高、效率低,已经无法满足现代化生产的需要。

于是,这个项目应运而生。

二、技术分析1.变频调速技术的原理2.技术优势(1)节能降耗:变频调速技术能够根据生产需求自动调整输送机速度,减少无效运行时间,降低能耗。

(2)提高效率:通过精确控制输送机速度,能够提高生产效率,减少停机时间。

(3)保护设备:变频调速技术能够减少启动电流冲击,延长设备使用寿命。

三、改造方案1.设备选型考虑到煤矿现场环境的恶劣,我们需要选择具有良好抗干扰性能、防护等级高的变频器和电机。

(1)变频器:选择具有高防护等级、抗干扰能力强、支持多种控制方式的变频器。

(2)电机:选择适合变频调速的电机,确保电机与变频器匹配。

2.改造步骤(1)拆除原有控制系统,安装新的变频器和电机。

(2)将变频器与电机连接,并进行调试,确保运行正常。

(3)根据生产需求,调整变频器参数,实现输送机的速度调节。

(4)对操作人员进行培训,确保他们能够熟练操作新的控制系统。

四、预期效果3.设备保护:延长设备使用寿命,降低维修成本。

五、项目实施1.制定详细的施工计划,确保项目按照既定时间节点推进。

2.加强项目管理,确保项目质量。

3.配备专业的技术团队,为项目提供技术支持。

4.做好项目验收工作,确保改造效果达到预期。

这个项目,看似简单,实则充满挑战。

它需要我们深入理解变频调速技术,精心选择设备,细致实施改造。

但只要我们用心去做,我相信,这个项目一定能成功,为煤矿的现代化生产贡献一份力量。

思绪渐渐回到现实,我拿起笔,开始在纸上勾勒出这个方案的轮廓。

每一个细节,每一个步骤,都在我脑海中清晰地呈现出来。

我知道,这将是一个充满挑战,但同时也充满希望的项目。

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煤炭中转码头工程皮带驱动电机变频控制方案摘要:本文详细介绍了全国最大海河联运煤炭码头工程的皮带机驱动电机采用全变频控制的系统方案,可供大家交流。

关键词:煤炭中转码头工程;皮带电机;变频控制中图分类号:k826.16 文献标识码:a 文章编号:一、工程概况本煤炭码头工程位于南方某港区,工程电源供电方案,按照城市电源供电设计,用电负荷等级定为二级。

要求电网就近提供2路20kv 电源至港区,互为热备。

根据工程总平面布置、负荷性质和分布情况、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,本工程拟设一座20kv 总降压变电站、四座分变电所。

控制系统的各个分控制室,结合分变电所位置布置。

整个控制系统,设一个中央控制室,位于顶楼,内设监视墙、操作台、计算机管理设备、控制设备、调度广播设备、电视监控设备等。

四个分变电所内,各设plc分控制室。

二、控制系统设计方案本煤炭码头工程的自动控制和计算机管理系统,采用管控一体化技术方案。

管控一体化系统的主要功能:一方面是监控功能:在中控室实现对煤炭的装卸、堆取、输送等主要设备的操作控制,同时通过工业电视实现对整个堆场和码头的视频监控,以及和各种其它辅助系统的接口。

另一方面是管理功能:可以使管理者不出办公室即可监视整个码头的运行情况、分析各种数据、统计各种报表、掌握调度计划、安排各项作业。

通过管控一体化系统可以大大提高工作效率、保证安全生产,实现优化调度。

系统主要由以下几部分组成:码头及煤场plc控制系统、煤场喷洒水系统、水喷雾系统、污水处理系统、工业电视监控系统、dlp 大屏监视系统、广播调度系统、电力监控系统、消防报警系统、照明控制系统和计算机生产管理系统、信息管理系统等。

本文着重对plc控制系统部分的输煤皮带驱动电机采用变频控制作一详细论述。

整个码头每条带式输送机根据设计与工艺要求配置为单点驱动或多点驱动,而每一驱动点设置单驱动装置或一主一从式多驱动装置。

每套驱动装置包括以下主要内容:变频变压器(按照功率分布,可以多台合用一套变压器)、690v低压变频器、三相异步变频电机及相关选件等。

控制与通讯系统采用现场总线接口,各驱动点最终通过工业光纤连接成完整的驱动控制系统,实现输送系统控制运行要求。

1系统方案本工程约50条皮带机均为头部l台或2台驱动方式。

变频驱动系统对每一个驱动点的电机进行控制与保护。

2变频驱动系统对于带式输送机,单机功率为132kw-630kw,采用690v低压变频驱动系统,通过系统参数设置,可指定某驱动装置为主驱动或从驱动方式。

主要驱动由双绕组或三绕组变压器和变频器组成,变频器功率因数可以约等于l。

3变频变压器变频器是通过变频变压器与电网连接。

对于每条皮带机,通过对所对应的变频变压器的矢量组的优化组合,使得变频器对电网的谐波影响最小。

变压器余量不小于1.4。

驱动系统(变频器和电机)通过此变压器与电网隔离开。

4变频器约50台变频器的功率部分包括:6-12脉冲配置的晶闸管整流器;具有电容器的直流环节;3相逆变桥。

5变频电机普通定速电机在设计上只考虑了额定运行点的最佳效率及功率因素,而在全调速频域内无法达到令人满意的调速精度和综合品质因素。

长距离皮带输送机通常要求高性能的驱动以满足重载起动、动态张力控制、速度同步及功率平衡、低速验带等工况要求,因此要求变频调速装置的输出具有高精度及高动态特性,所以均广泛采用igbt电压源型变频器及变频电机。

变频电机同时还考虑了高次谐波及dv/dt对绝缘的影响,以及高/低频轴电流的影响。

因此,无论从技术安全角度还是经济角度来看,在采用电压源变频器的同时,皮带机都相应采用变频电机是必要且最佳的选择。

三、皮带电机控制方案在国内外,大型皮带输送机驱动电机使用变频器已经有许多成功案例,如德国褐煤1998年,智利铜矿2004年,天津港、秦皇岛港部分带式输送机2006年,上海罗泾矿石码头2007年和舟山老塘山五期工程2008年皮带机全系列采用低压变频驱动控制。

目前,越来越多的码头皮带驱动在采用变频控制系统。

本期堆场码头共配置35台带式输送机(50台驱动电机,电机总容量约为1.5万kw),工艺流程复杂。

多带式输送机、多驱动电机、多电机容量种类、生产工况复杂、流程起停频繁、用电负荷大是该港区的特点。

本工程中35台带式输送机(50台驱动电机)全部采用690v低压变频调速装置驱动,变频器采用矢量控制。

1、变频驱动与直接驱动的技术优劣对比传动输送皮带采用10kv交流电动机直接启动是中大功率电动机长距离配电和控制最传统的方式,采用单台高压开关柜控制单台高压电机与变频控制相比,高压配电控制方式设备构成简单,控制系统投资少,后期维修简便,系统维护人员技术要求低。

但是,结合本码头工艺特点,采用低压690v全变频驱动控制系统控制皮带输送机与10kv高压交流电机直接启动方案相比,具有以下显著优点:1)变频驱动效率高。

使用变频调速装置来取代机械的调速方式,特别是在变转矩应用场合,它的最大好处是节能。

与高压直接驱动定速电机的过程相比,变速驱动系统仅从电网中吸取必要的及满足输出所需的功率。

特别是在流量或输出较低的情况下,即部分负荷或低负荷的情况下,节能效率明显提高。

2)软启动能力/延长电机寿命,避免电网冲击。

高压直接启动定速电机,经验告诉我们会有一个高于额定电流6倍以上的浪涌启动电流。

这个电流中的一部分在电机内部以有害的热能形式散发。

另一方面,供电系统也会面临问题,特别是电网较弱的情况下,它会造成较大压降。

根据不同的应用场合,变频器的控制功能可以将启动电流限制在电机的额定电流甚至额定电流以下的任何电流值,这样便可以降低对电机及电网的压力。

启动/停机运行稳定受控,能有效抑制启动和停机过程对机械设备和电气设备的危害性冲击,降低设备使用维护成本。

3)变频驱动系统能自动控制电机启动过程电流,降低总配电难度。

实时自动检测驱动电机的故障隐患,极大提高皮带输送机驱动系统的稳定性和可靠性。

4)皮带输送机的闭环力矩控制:对于恒转矩传动系统,采用dtc 技术或每台电动机使用一个1024脉冲或更高分辨率的增量型脉冲编码器,结合闭环力矩控制技术,以获得最高的动态特性和速度精度。

变频器采用先进的控制方式,能够精确控制任何标准鼠笼电机的速度和转矩。

5)功率平衡和速度同步好,工作损耗低,低速运行稳定,多机同步驱动容易实现。

实际的功率平衡和速度同步是皮带输送机现场所需的关键技术,而机械和液压驱动系统往往难以实现。

6)功率因数高,无须配置大容量无功功率补偿设备,节省投资;本工程同时减少使用17套高压开关柜,降低了总配电成本。

7)取消机械附属设备-液力耦合器,降低机械设备成本,并可有效避免机械共振。

8)设备容量配置满足重载启动要求,设备使用可靠性高,维护方便,寿命长。

9)系统设备主要由高压开关、变压器、低压变频器、低压交流变频电机构成,设备生产商多,可选用的品牌多,设备生产制造和售后服务标准化程度高。

10)满足特殊工艺的精细配送要求。

对混配煤,输送工艺特性是:多品种、多批次、小运量,流量动态变化大。

如果使用传统的10kv电机直接启动驱动控制方式,电气设备特性要求不允许15min内停机再启动,为此而产生的相关皮带输送工艺流程机械和电气设备的空载运行率很高,电能浪费很大。

而变频控制系统所具有的灵活启动/停机功能。

为保证码头向轮船精细配送原料工艺流程、以及在装船输送工艺流程和卸车清仓流程的合理、稳定、顺行操作及极大降低生产用电损耗,降低生产运行成本成为可能。

实现系统的高效启/停控制和调速运行,具有机械和液压调速方式不可比拟的优势。

通过精确的驱动数学模型实现优化的动态驱动过程,可调速度运行及验带。

由此可降低机械和皮带的投资,并有效延长转动部件如齿轮箱、托辊、滚筒的使用寿命,保护输送系统的安全。

变频驱动系统应用于长距离输送机恒转矩负载的高性能调速驱动过程,在轻载及重载工况下,均能有效控制带式输送机柔性负载的软起动/软停车动态过程,实现各带式机的驱动点之间的功率平衡和速度同步,并提高可调验带速度,由此降低快速起动/快速停车过程对机械和电气系统的冲击,避免撒料与叠带,有效抑制带式输送机动态张力波可能对带式和机械设备造成的危害,延长输送机使用寿命,增加输送机系统的安全性和可靠性,并且在降低负载时实现节能。

11)易与plc控制设备相结合(1)根据现场控制系统的实际情况,变频器与控制系统的通讯可通过变频器配置的端口、设备总线及通讯口来实现。

(2)多机驱动变频器自成系统,在调试过程中,变频器将被设置成主/从控制,以便实现变频器之间的转速同步、负荷分配以及变频器的重载启动。

控制系统只需与主驱动装置相连。

(3)为了优化皮带机的启动和停车特性,驱动系统采用优化的s 形曲线启动,使皮带机启动更平稳;同时,皮带机停车过程将通过变频器可控停车。

2、变频控制系统工程造价方案一:所有固定皮带电机均采用690v变频控制;方案二:所有固定皮带电机均采用中压6kv电机,由变电所中压真空柜直接启动控制(132kw电机采用380v低压直接启动)或者软启动控制。

方案一比方案二增加变频控制器和谐波处理装置,但取消了大容量的无功功率补偿设备、节省了电缆、取消了电机软启动柜、以及取消机械附属设备-液力耦合器等的投资,合计需增加投资255万。

但是每年运行节约的电费约为60万,四年多即可收回增加的投资。

3、运用变频器相关问题的处理1) 谐波污染由于带式输送机全部采用变频驱动,变频器中使用了晶闸管或者整流二极管等非线性整流器件,变频驱动会产生谐波污染,其产生的谐波对电网将产生干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量。

高次谐波还会引起电动机定子铜耗、铁耗增加。

故在控制和配电设计中将采取相应必要谐波处理措施。

变频器的输出部分一般采用的是igbt等开关器件,在输出能量的同时将在输出线上产生较强的辐射干扰,影响周边电器的正常工作。

从国外有关谐波的标准来看,单次电压的畸变率在3%~6%,总电压的畸变率在5%~8%的范围内才可以接受的。

根据预测分析和调研,针对该码头具体情况,在整个港区供电系统的设计中对谐波处理和功率因数补偿方面将采取以下处理措施:(1)分析谐波源主要产生的根源和存在量,在设计选型时给予尽量消除。

根据预测分析,谐波产生的最大根源是690v变频驱动的带式输送机,根据其他工程的实际效果和模拟仿真,生成初步的量化预测。

在设计中将对带式输送机的变、配电进行相应处理,利用变压器结构抵消部分谐波。

(2)皮带电动机驱动变频器自带补偿措施,功率因数大于0.9。

其硬件上有配置:快速熔断器、交流进线电抗器、12脉冲整流器、输出侧内置du/dt滤波器、emc滤波器和共模滤波器等保护和谐波滤除部件。

(3)考虑到理论测算与实际发生可能会产生一定的误差,在变电所或和电气室低压侧预留滤波器柜位置,根据系统运行中的实际测量值配置相应的谐波处理装置。

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