洛河2×600MW超临界机组热工自动化系统的优化改进

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华能沁北电厂2×6OO MW超临界机组热力系统的化学清洗

华能沁北电厂2×6OO MW超临界机组热力系统的化学清洗

华能沁北电厂2×6OO MW超临界机组热力系统的化学清洗滕维忠;郭俊文;柯于进;张俊伟;裴胜;姚建涛;张富收;张连江;孙辉【期刊名称】《热力发电》【年(卷),期】2007(36)2【摘要】针对华能沁北电厂600 MW超临界机组的特点、安装进度及环保要求,制定了相应的化学清洗方案并进行了炉前热力系统和锅炉本体除油清洗,以及凝结水、中高压给水系统和炉本体的柠檬酸清洗,钝化介质为双氧水.化学清洗后,机组的首次起动和吹管的用水量大为减少,且汽水品质合格用时短.实践表明,沁北电厂化学清洗范围、清洗工艺的选择和清洗系统的设计是合理的,清洗质量优良.【总页数】4页(P73-75,78)【作者】滕维忠;郭俊文;柯于进;张俊伟;裴胜;姚建涛;张富收;张连江;孙辉【作者单位】西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;华能沁北发电厂,河南,济源,454662;西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;华能沁北发电厂,河南,济源,454662;华能沁北发电厂,河南,济源,454662;华能沁北发电厂,河南,济源,454662【正文语种】中文【中图分类】TM3【相关文献】1.华能沁北电厂600 MW超临界机组数字电液调节系统调试与控制改进 [J], 王晓勇;高海东;史章峰;吴恒运2.华能沁北电厂600 MW超临界机组热控系统调试与改进 [J], 吴恒运;丁峰;史章峰;高奎;王晓勇3.华能营口电厂320MW超临界机组无控制工质调节系统 [J], 葛春光;马仁库;张兴政;郑学明;许家伟;王利国4.华能南京电厂2×300MW超临界机组系统调试及启动 [J], 殷琼5.华能沁北电厂2号超临界600MW机组168h试运成功 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

平凉电厂2×600MW机组自动和保护系统优化

平凉电厂2×600MW机组自动和保护系统优化

全稳 定运 行直接 关 系到 企 业的 效率和 信誉 ,电 网 已将一 次调 频调 节品质 纳入 考核 范畴 ,而一次调 频 和 A C功 C 能 的基础 是 协调 控 制 系统 ,如何 提 高协调 控制 系统 调 节品质 ,使 系统 能够在确 保机 组安全 、经 济运行 的情 况
下,迅速响应机组 网上 负荷要求是协调参数和控制策略优化的核心所在 。而优化保护 系统逻辑和设备是确保 机组安全稳定运行的基础 。华能平凉两台 6 OW 临界机组投产以来 ,由于设备安装、设计等原 因, OM 超 存在多 个安全 隐患 ,而协调 调 节品质 也 不够理 想 ,经过 以 下几个 方面 的 系统优 化 , 确保机 组 长期稳 定运行 。 ‘
1 机 组 概 况

形 导流 板 , 使得 风量 测 量装 置 处 的风 流成 层 流或 紊 流 ,而 不 是漩 涡 ,从 而成 功 解 决 了磨 煤机 测 量不 准
平 凉 5 6 机组 锅炉 采用 的是哈尔 滨锅 炉有 限责 、#
平 凉 电厂 2 0M X6 0W机 组 自动 和 保 护系 统优 化
投 入 自动 ,严 重影 响 了机 组协 调 投 入效 果 。针 对上
频 能否 顺 利投 入 直接 影 响企 业 的市场 竞 争 能力 。本
文 详 细 介 绍 了平 凉 电厂 6 0 W 机 组 一 次调 频 的 构 0M
成 、一 次调 频 的试 验 数 据和 一 次 调频 的 改进 情况 。
【 关键词 】 自动 保护 优化
0 前 言
随着 电 网容量 的增 加和 发 电机 组 容量 的增 大 , 电 网对 电厂 的 机 组 安 全 性 和 反应 速 度 要 求 越 来 越
任 公司制 造 的 H 一 0 2 2 . 一 M 2型 超 临界压力 、 G2 7/ 54Y I

1000 MW超超临界机组精处理系统改造及智能化升级

1000 MW超超临界机组精处理系统改造及智能化升级

1000 MW超超临界机组精处理系统改造及智能化升级
钱陈虎;拓凯;陈明;刘天涯;雷俊茹;田文华
【期刊名称】《能源科技》
【年(卷),期】2024(22)1
【摘要】某电厂2×1000 MW超超临界机组锅炉给水采用加氧处理(OT),利用西安热工研究院“火电厂高速混床运行性能诊断及优化专家系统”对精处理高速混床和再生系统进行诊断,发现运行末期泄漏离子、再生系统缺乏智能监控装置及再生酸碱用量大等问题。

应用树脂输送图像智能识别及控制仪(IRIC)和双层多孔板布水装置改造后,树脂体外再生过程实现了智能控制,树脂输送终点识别准确率100%;高速混床平均周期制水量增幅108%,出水Na+和Cl-含量均优于《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145—2016)要求,经济效益和安全效益显著。

【总页数】5页(P56-60)
【作者】钱陈虎;拓凯;陈明;刘天涯;雷俊茹;田文华
【作者单位】国能朗新明环保科技有限公司南京分公司;西安热工研究院有限公司;国家能源集团泰州发电有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
【相关文献】
1.1000 MW超超临界燃煤机组废水处理系统优化
2.某660MW超超临界机组凝结水精处理系统运行技术
3.1000MW超超临界机组凝结水精处理系统调试问题及
处理措施4.某1000 MW超超临界机组锅炉补给水处理系统除盐方案探讨
5.1000MW超超临界机组0号高压加热器改造对机组经济性的影响
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660MW超超临界机组闭式水系统运行方式优化

660MW超超临界机组闭式水系统运行方式优化

660MW超超临界机组闭式水系统运行方式优化发布时间:2022-08-16T06:17:45.581Z 来源:《科学与技术》2022年4月第7期作者:王声桓陈林[导读] 近年来,国内电力市场饱和度较高煤电市场竞争尤为激烈王声桓陈林中国核电工程有限公司江苏省连云港市 222042摘要:近年来,国内电力市场饱和度较高煤电市场竞争尤为激烈?一方面,面对日益严峻的环境形势,江浙沿海地区的多数大型燃煤电厂都进行了超低排放改造;另一方面,面对始终维持高位的国内煤炭市场,煤电企业的生存压力极大,当前形势下优化运行方式挖掘节能潜力才能适应竞争日益激烈的电力市场提高企业利润?在火力发电厂中,电动辅机较多?电耗较大,因此具有较大节能改造空间?在电力市场改革新趋势下,机组频繁启停?快速响应,为积极响应节能减排号召,火电厂以提质增效为导向,降低企业用能成本,进一步提高企业效益,开展停机节能改造工程?本文以某电厂660MW高效超超临界机组闭式水系统改造为实例,针对超超临界机组闭式水系统在不同季节机组的各种运行方式下,对闭式水系统进行相应的运行方式优化调整,并实施改造,从而实现有效的节能效果?关键词:660MW超超临界燃煤机组;循环冷却水系统;闭式循环水泵闭式水系统的用户主要包括主机润滑油冷油器?汽泵EH冷却器?疏水泵轴承冷却器?电泵机械密封水?电泵稀油站冷却器等?对温度调节要求较高的冷却用户,如主机和给水泵汽轮机的润滑油冷却器?发电机氢气冷却器?定子冷却器?密封油冷却器等,在其连接管道上设有单独的温度调节阀?1系统概述电厂建设规模为两台超超临界660MW燃煤机组?闭式循环冷却水系统,配置2×100%容量的闭式循环冷却水泵,一运一备?系统设有一只高位布置的膨胀水箱,为了简化系统和管道布置,闭式循环冷却水采用一个压力系统,压力满足所有冷却水用户的要求?在闭式水换热器出口母管上设有调节阀组,用于在不同工况下调节闭式水供水母管流量和压力?对温度调节要求较高的冷却用户,如汽轮机和小汽机的润滑油冷却器?发电机氢气冷却器?发电机水冷系统等,在其进口或出口管道设有单独的温度调节阀?闭式水系统的闭式水泵型号为NTS350-510A?设计流量2800t/h;闭式水泵电机为上海电气集团上海电机厂有限公司生产型号YKK450-4?额定功率560kW?电压等级6000V?额定电流66.5A?功率因数0.86?效率0.9444[1];开式水采用循环水二次循环系统,开式水设计水温:平均22.23℃?夏季36.12℃;闭式水设计水温:平均27℃?夏季38℃[2]?2闭式水系统存在问题及优化运行2.1运行期间存在问题及优化分析电厂闭式水系统设计时,闭式水泵为2×100%容量配置,要求单泵运行满足夏季工况要求,并且调节方式为泵出口母管增设调节阀调节?在各种水泵流量调节方式中,泵出口调节阀调节方式虽配置简单,但能量损失较大,因此泵在选型上选择了大流量?高扬程的?全年660MW负荷下开式水温如图1所示?由图1可知,全年除5月至9月份开式水最高温度较高外,其余月份开式水最高温度均远小于设计开式水温度36.12℃?相应的闭式水流量也远小于设计流量?开式水温下降造成闭式水温下降,闭式水流量需求减少,造成其余季节运行时需要不同程度的关小闭式水母管流量调节阀进行节流,能量损失较大?3月份1号机组正常运行时各负荷下开式水温与闭式水流量?闭式泵电流的实时数据统计如表1所示?表13月不同负荷闭式水系统运行情况表1:开式水温与闭式水流量?闭式泵电流的实时数据统计由表1可知,负荷越高开式水温度越高所需的闭式水流量越大,流量变化对闭式水泵电机的电流影响较小,相应的闭式水泵电耗基本不变?根据目前采用的调节阀调节方式和闭式水系统设置状况,可选择增设一台小闭式水泵与原闭式水泵并联布置,在环境温度较低时段运行,可减少闭式水泵电耗?该方案实施和运行均较为简单,投资相对较低,在几种改造方案中对原闭式水系统影响最小,因此推荐采用该方案?增设小闭式泵方案的经济性与小闭式泵容量大小关系密切,容量大,则小泵运行覆盖时段长,但单位时间节电量相对较低;容量小,则小泵运行覆盖时段短,但单位时间节电量相对较高?通过对图1?表1的数据分析,宜采用一台南方泵业生产的350-360A型号的双吸离心泵,额定流量1731t/h?扬程35m?轴功率175kW,电机额定功率200kW?电机电压等级380V[5]?初期投资相对较低,系统配置简单,管路?位置均易布置,因此建议采用这个方案?机组在除5月至9月份外,其余7个月时由增设的小闭式泵运行,其余两台大闭式泵作为备用,从而节约厂用电,提高机组运行的经济性?2.2停运期间存在问题及优化分析机组停运至盘车系统停止运行期间汽轮机需要一个漫长的温降过程,通过最近几次停机数据分析得到需18天,在此期间闭式水系统需连续运行,耗费了大量电能?由于机组停役厂用电工作电源失去,需通过高备变维持厂用电运行?此时的电价为工业用电远高于上网电价,可考虑采取措施调节闭式水系统的运行方式,从而节约闭式水泵耗电量,减少停运期间电耗?考虑到机组停运期间闭式水的需求量因开式水的温度不同在50~200t/h,而该电厂为两台660MW机组,采用两套配置相同的闭式水系统?在一些全厂公用的系统中如电泵润滑油系统?空压机系统等均用闭式水来作为冷却水,在这些系统中两台机组的闭式水可以相互连通,系统图如图2所示?在一台机组停运期间,因公用设备需保持运行,相应的闭式水应切换至由运行机组的闭式水系统来保证公用设备的安全运行?邻机闭式水系统闭式水泵额定流量为2800t/h,完全能维持正常运行所需及增加的邻机停运时所需求的流量?因此,可采用在机组停运期间用邻机闭式水系统来维持本机的流量需求,以维持各油系统油温正常,对临机闭式水系统无明显影响?图2两机闭式水电泵区域联络方式电厂两台660MW机组公用一台30%容量电动启动给水泵正常运行期间不做备用,并且电动给水泵位于机房0m,位置便捷易操作?两机闭式水在电泵处的母管联络管内径为15cm,能够满足流量需求?因此,建议选择通过开启图2电动给水泵处两机闭式水联络母管的进回水隔离门,来供给一台机组停运期间的闭式水?3优化后经济性分析综上分析,在保证安全的前提下,电厂闭式水系统运行方式可调整为每年5月至9月份用原闭式水泵运行,其余月份采用小闭式水泵运行?在机组停运期间采用邻机闭式水系统通过电泵处联络管来维持本机的流量需求?在此以电厂1号机组2018年10月至2019年9月期间机组运行方式来计算?期间机组运行282天,停运84天;5月至9月份运行96天,停运57天?闭式水泵正常运行平均电流为46A,运行天数为354天?上网电价每千瓦时为0.429元,工业用电电价每千瓦时为1.2元?优化后用电量:Q=388×96×24+200×186×24=1786752(kWh)优化后全年用电金额=1786752×0.429/10000=76.65(万元)优化后闭式水系统节约金额=193.11-76.65=116.35(万元)计算后可发现系统优化后全年可节能约150万kWh,提高机组经济效益116.35万元? 4结语该电厂660MW超超临界机组闭式水系统由于系统配置因素有较高的节能空间,在通过合理的闭式泵选型?调整系统运行方式来节约闭式水系统的能耗,节能效果明显,单台机组全年可提高经济效益约116.35万元?参考文献:[1]Q/HCX104002—2017,电厂企业标准:某电厂660兆瓦高效超超临界燃煤机辅机运行规程[S].[2]Q/HCX104001—2017,电厂企业标准:某电厂660兆瓦高效超超临界燃煤机主机运行规程[S].[3]王忠成,离心泵叶轮车削节能效果在实践中的应用[J].东北电力技术,2012(4):50-52.[4]彭建坡,变频器在水泵控制中的应用与节能[J].现代制造技术与装备,2018(8):150-152.[5]江苏南方泵业制造有限公司.OTS型双吸中开离心泵安装使用说明书[Z].。

2×660MW超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程电厂化学部分设计说明书

2×660MW超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程电厂化学部分设计说明书

周口隆达发电有限公司2×660MW超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程初步设计阶段第7卷电厂化学部分设计说明书河南省电力勘测设计院工程设计综合甲级A141008828工程勘察综合甲级160001-kj 二○一四年九月郑州初步设计文件总目录批准:娄金旗审核:李玉磊张玫琳校核:丁业编制:田晓锋目录1 概述 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 机组型式 (1)1.4 水源及水质 (2)1.5 水汽质量标准 (8)1.6 本专业设计范围 (9)2 锅炉补给水处理系统 (9)2.1 锅炉补给水处理系统出力的确定 (9)2.2 锅炉补给水处理系统的选择 (10)2.3 反渗透装置出力及回收率的确定 (11)2.4 锅炉补给水处理系统的组成 (12)2.5 锅炉补给水处理系统的操作方式 (13)2.6 锅炉补给水处理系统主要设备综合数据 (13)3 循环冷却水(城市中水)处理系统 (15)3.1 循环冷却水(城市中水)处理系统的设计项目 (15)3.2 循环水工况(2×660MW超超临界机组,夏季) (15)3.3 循环冷却水(城市中水)处理系统 (16)4 工业废水集中处理系统 (20)4.1 工业废水处理系统处理的工业废水 (20)4.2 工业废水处理系统出力的确定 (20)4.3 工业废水处理系统流程 (21)4.4 污泥处理 (21)4.5 工业废水处理辅助加药系统 (21)4.6 工业废水处理系统的操作方式 (22)4.7 工业废水处理主要设备综合数据 (22)5 压缩空气系统 (22)6 化学水处理系统集中布置 (23)6.1 化学水处理系统布置原则 (23)6.2 化学水处理系统集中布置 (23)6.3 化学水处理系统集中布置的特点 (24)7 凝结水精处理 (26)7.1 凝结水精处理系统的选择 (26)7.2 凝结水精处理系统的出水水质 (26)7.3 凝结水精处理系统设计参数 (26)7.4 与热力系统的连接和运行控制方式 (27)7.5 凝结水精处理系统设备布置 (27)7.6 再生液的来源和再生废液的处理设施 (28)7.7 凝结水精处理设备综合数据表 (28)8 热力系统的化学加药 (29)8.1 给水及凝结水加药系统的选择 (29)8.2 给水、凝结水及闭式循环水加氨处理 (29)8.3 启动及停炉给水加除氧剂处理 (30)8.4 给水及凝结水加氧处理 (30)8.5 启动锅炉水处理 (30)8.6 设备布置 (31)9 热力系统汽水监督和取样 (31)9.1 水汽取样 (31)9.2 凝汽器检漏 (32)9.3 设备布置 (32)10 供氢系统 (32)10.1 原始资料 (32)10.2 供氢方案的选择 (32)10.3 贮氢设备的选择 (32)10.4 设备布置 (32)11 锅炉化学清洗 (33)11.1 化学清洗的目的 (33)11.2 化学清洗的区域 (33)11.3 化学清洗方案 (33)12 脱硝系统还原剂储存和输送系统 (33)12.1 还原剂类型及耗量 (33)12.2 还原剂储存和输送系统 (34)13 绝缘油处理 (35)14 化验室及仪器设备配置 (35)15 劳动安全和职业卫生 (35)15.1 劳动安全 (35)15.2 噪声防治 (36)15.3 防毒、防化学伤害设施 (37)15.4 防爆 (39)精品文档1概述1.1工程概况本期工程异地扩建2×660MW超超临界国产燃煤发电机组,厂址位于周口市商水县汤庄乡傅楼村。

600MW直接空冷机组空冷岛控制系统优化

600MW直接空冷机组空冷岛控制系统优化

600MW直接空冷机组空冷岛控制系统优化
赵志丹;刘文平;孙建国;吴奇胜;高奎
【期刊名称】《热力发电》
【年(卷),期】2008(37)12
【摘要】介绍了达拉特发电厂四期2×600 MW直接空冷机组空冷岛(空冷凝汽器)的控制系统.针对该控制系统存在防冻保护控制逻辑不能有序进行程序跳步和汽轮机背压控制调节偏差较大导致无法投入自动控制等问题,提出了建立真空时修改汽轮机背压定值及调整执行程序步序顺序;将汽轮机背压自动控制的单纯积分调节修改为比例积分调节;避免外界扰动量对汽轮机背压影响等优化方案.优化后,机组成功实现了空冷岛全过程自动控制.
【总页数】4页(P69-72)
【作者】赵志丹;刘文平;孙建国;吴奇胜;高奎
【作者单位】西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032;西门子电站自动化有限公司,江苏,南京,211100;达拉特电厂,内蒙古,鄂尔多斯,014300;西门子电站自动化有限公司,江苏,南京,211100;西安热工研究院有限公司,陕西,西安,710032
【正文语种】中文
【中图分类】TK323
【相关文献】
1.600MW直接空冷机组空冷岛全程自动控制策略优化 [J], 李佳东;王露春;屈涛;霍敏艳
2.600MW超临界直接空冷机组空冷岛冲洗系统改造分析 [J], 崔建勋
3.600MW直接空冷机组空冷岛控制系统设计与优化 [J], 孙卫安
4.国产600MW直接空冷机组尖峰喷淋装置对空冷岛运行经济性的分析与应用 [J], 郝越
5.600MW直接空冷机组空冷岛自动控制优化 [J], 薛冬冬;李文海;李海永
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陕西商洛发电有限公司2×660MW工程给水系统优化的可行性分析

陕西商洛发电有限公司2×660MW工程给水系统优化的可行性分析

陕西商洛发电有限公司2×660MW工程给水系统优化的可行性分析发表时间:2018-06-19T14:58:24.267Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:孙雷[导读] 摘要:陕西商洛发电有限公司2×660MW工程给水系统取消锅炉给水泵出口电动闸阀、逆止阀、给水泵汽轮机排汽蝶阀,并将给水操作台前移。

(陕西商洛发电有限公司陕西商洛 726000)摘要:陕西商洛发电有限公司2×660MW工程给水系统取消锅炉给水泵出口电动闸阀、逆止阀、给水泵汽轮机排汽蝶阀,并将给水操作台前移。

通过不同运行工况分析其安全性和经济性,得出结论:给水系统优化是可行的。

关键词:给水泵出口电动闸阀、逆止阀;给水泵汽轮机排汽蝶阀;给水操作台前移前言陕西商洛发电有限公司(2×660MW)工程位于陕西省商洛市商州区沙河子镇,西北距商州区约为13.5km。

按照陕西省“十二五”能源发展规划,陕西省电源建设重点是抓好结构调整和布局优化。

陕西能源集团有限公司结合陕南地区用电负荷增长情况,规划适时布局建设商洛电源项目,作为陕南地区重要支撑电源,保障当地电力供应,提高陕南电网及全省电网运行可靠性,都具有十分重要的意义。

陕西商洛发电有限公司(2×660MW)工程建设两台660MW超超临界燃煤间接空冷机组。

工程计划于2016年2月开工;第一台机组计划于2017年9月建成投产,第二台机组计划于2017年11月建成投产。

商洛发电有限公司2×660MW间接空冷机组工程其给水系统每台机组设置一台100%容量的汽动给水泵。

给水泵汽轮机与汽动给水泵同轴布置,小汽轮机排汽通过两根直径1000mm排汽管直接排至主机间冷凝汽器,取消给水泵汽轮机排汽蝶阀,汽动给水泵电动前置泵布置于主厂房零米。

给水泵出口不设电动闸阀和逆止阀,将省煤器进口的锅炉给水操作台(包括主给水电动阀、给水旁路调节阀、给水旁路调节阀前电动阀、给水旁路调节阀后电动阀、省煤器入口逆止阀)前移至给水泵出口。

发电厂2×600MW机组TSI升级改造

发电厂2×600MW机组TSI升级改造

发电厂2×600MW机组TSI升级改造俞玉春【摘要】针对电厂2×600MW空冷机TSI的升级改造,首先介绍了工程概况,其次分析了原设备应用现状与问题,明确系统升级改造的方向,再次从单体校验、机组调试两个方面论述了系统升级改造,最后总结了改造效果,从而总结出塔山电厂目前汽轮机运行存在的问题,以期能够加快实现汽轮机改造与升级.【期刊名称】《电气传动自动化》【年(卷),期】2018(040)004【总页数】3页(P47-48,53)【关键词】塔山电厂;2×600MW机组;TSI升级改造;空冷汽轮机【作者】俞玉春【作者单位】山西漳电大唐塔山发电有限公司,山西大同037001【正文语种】中文【中图分类】TM631 引言TSI系统是保证机组正常运行的关键部分,也是发电厂运营期间需要着重关注的保护系统。

TSI系统的作用在于不间断的对汽轮机发电机组转子、汽缸机械运行参数等进行监测,如果运行参数超出设定值,则会发出预警。

目前发电厂对相关设备进行了升级改造,其中包括2×600MW空冷汽轮机,针对2×600MW机组TSI升级改造,是该厂关注的主要工作。

2 工程概况发电厂2×600MW空冷机组系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司设计生产的NZK600-16.7/538/538型空冷一次中间再热、三缸四排气、单轴、双背压、凝汽式汽轮发电机组。

发电厂600MW汽轮机启动方式为高中压缸联合启动,0至2900RPM由高压主门及中压调门控制,转速达到2900RPM时切换到高压调门及中压调门控制升速、并网、带负荷。

每台机组配有两个高压主汽门(TV)、四个高压调门(GV)、两个中压主汽门(RSV)和四个中压调门(IV)。

600MW汽轮机机组启动运行方式采用定-滑-定运行模式、高中压缸联合启动模式;负荷性质为带基本负荷,可以调峰运行;周波变化范围在 48.5~50.5Hz之间;机组额定出力为600MW;主汽阀的前额定蒸汽压力和前额定蒸汽温度分别为24.2MPa(a)、566℃。

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洛河2×600MW超临界机组热工自动化系统的优化改进刘斌一、概述大唐淮南洛河发电厂三期2×600MW超临界机组分散控制系统(DCS)采用ABB 公司生产的Symphony控制系统。

软件组态采用Composer 4.3控制软件,图形组态采用PGP 4.0组态软件。

其主要包括:数据采集及处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、旁路系统(BPS)、炉膛安全监视系统(FSSS)以及事故追忆系统(SOE)等。

DEH系统和MEH系统也采用ABB的控制软件及硬件,即与DCS一体化,是一套完成全套机组各项控制功能的完善的控制系统。

两台机组分别于2007年11月30日、12月8日完成168h试运行,正式投入商业营运。

二、热工自动化系统的逻辑优化1、FSSS的逻辑优化1.1 在等离子模式下且等离子均启弧成功,判定为“等离子启弧成功”。

1.2 对煤层运行的判断要考虑到直吹式制粉系统的特点,从磨煤机运行、给煤机运行、煤仓下煤到磨煤机出粉需要一个时间过程,以煤粉A层为例说明判断A 层有火的逻辑:A磨煤机和A给煤机已运行240秒且A层3/4有火。

由此,“有火记忆”逻辑为“任一油层或任一煤层运行”。

1.3 对“失去全部燃料”逻辑变更为“等离子启弧成功”闭锁该保护,通过“有火记忆”来确认的,所以,“失去全部燃料”是在任一油层或任一煤层运行且无“等离子启弧成功”信号的情况下才发出的。

当运行人员切除等离子模式或由一个等离子启弧失败的情况下,“失去全部燃料”就回归到常规模式。

“失去全部燃料”逻辑简图如下所示:1.4 对“失去全部火焰”逻辑也变更为“等离子启弧成功”闭锁该保护,通过“有火记忆”来确认的,所以,“失去全部燃料”是在任一油层或任一煤层运行且无“等离子启弧成功”信号的情况下才发出的。

当运行人员切除等离子模式或由一个等离子启弧失败的情况下,“失去全部火焰”就回归到常规模式。

“失去全部火焰”逻辑简图如下所示:1.5 针对“汽机跳闸”逻辑,考虑到汽轮机跳闸时,在低负荷阶段可以采用停机不停炉的运行方式,维持锅炉最低负荷运行。

蒸汽经汽轮机旁路系统进入凝汽器,待故障原因消除后机组又可以热态启动。

所以增加负荷大于35%时汽机跳闸才触发MFT。

当然“汽机跳闸”取自两个高压主汽门全关行程接点的串接信号,一旦一个行程开关不动作等故障发生就会引起该保护的拒动。

1.6 在炉膛吹扫条件中,增加了以下允许条件:燃烧器摆角在水平位;SOFA挡板全关;燃油母管进、回油快关阀全关;火检冷却风母管压力正常;全部等离子不运行。

2、辅机保护的逻辑优化2.1 原设计上凝泵电机下轴承温度没有进保护逻辑,现该点温度进保护逻辑,其定值为70℃报警,80℃跳凝泵。

2.2 引风机电机轴承温度任一点达95度跳引风机,原逻辑为延迟1S,现改为延迟3S;取消引风机电机绕组温度单点跳风机保护,改为报警;取消引风机轴承振动过大模拟量单点跳风机保护,改为报警;开关量跳风机保护由原来的单点跳风机改为两点与后跳风机。

2.3 送风机电机轴承温度任一点达95度跳引风机,原逻辑为延迟1S,现改为延迟3S;取消送风机电机绕组温度单点跳风机保护,改为报警;取消送风机轴承振动过大模拟量单点跳风机保护,改为报警;保留开关量跳风机保护。

2.4 一次风机相关逻辑作如下修改:一次风机电机轴承温度任一点达95度跳引风机,原逻辑为延迟1S,现改为延迟3S;取消一次风机电机绕组温度单点跳风机保护,改为报警;取消一次风机轴承振动过大模拟量单点跳风机保护,改为报警;保留开关量跳风机保护。

2.5 凝泵A(B)推力轴承温度高保护跳闸由单点改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;凝泵A(B)电机推力轴承温度高保护跳闸由单点改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;凝泵A(B)电机线圈温度高保护跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;凝泵A(B)电机下轴承温度高跳闸改为报警。

2.6 开式泵A(B)轴承温度高保护跳闸改为报警;开式泵A(B)电机线圈温度高保护跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

2.7 闭式泵A(B)轴承温度高保护跳闸改为报警;闭式泵A(B)电机线圈温度高保护跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

2.8 电泵润滑油冷油器进、回油温度高保护跳闸改为报警;电泵工作油冷油器进油温度高保护跳闸改为报警;电泵电机绕组温度高保护跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;电泵前置泵径向轴承温度高保护跳闸改为报警;电泵电机径向轴承温度高保护跳闸改为报警;电泵进水端径向轴承温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;电泵出水端径向轴承温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;电泵推力轴承(主推力瓦)温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;电泵推力轴承(辅推力瓦)温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

2.9 循泵电机下轴承温度高跳闸改为报警;循泵电机定子线圈温度高跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;循泵电机上轴承推力瓦温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;循泵电机上轴承导瓦温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

2.10 补给水泵电机轴承及线圈温度高跳闸改为报警。

2.11 前置泵A(B)轴瓦温度高跳闸改为报警;前置泵A(B)电机驱动端轴承温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;前置泵A(B)电机非驱动端轴承温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;前置泵A(B)电机定子线圈温度高跳闸改为任一相线圈任一点温度跳闸值和同一相另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

2.12 小机A(B)高压抗燃油低跳闸逻辑改为报警;汽泵A(B)机械密封水循环液温度高跳闸改为报警;小机A(B)推力轴承温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;小机A(B)前后径向轴承温度高跳闸改为报警;汽泵A(B)进水端径向轴承温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;汽泵A(B)出水端径向轴承温度高跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;汽泵推力轴承(主推力瓦)温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸;汽泵推力轴承(辅推力瓦)温度高保护跳闸改为任一点温度跳闸值和另一点温度报警值相与后延时3秒凝泵跳闸。

3、DEH系统的改进和处理3.1 模拟量输入卡是否对外供电问题:根据外围变送器是否需要DEH供电的不同来决定模件的供电方式,更改端子板的跨接件。

3.2 #5机调试中发现DEH机柜端子板出线方式与现场安装图纸不一致,后更改液压伺服子模件HSS与端子板的联络电缆(具体更改如下表)以保证一致性,#6机组也进行了同样的调整。

3.3 汽轮机首次冲转中,当实际转速到达目标值后波动较大,原设计在转速控制时,按操作员设置的目标转速和目标升速率升速,这造成了转速的较大过调。

后更改组态,当实际转速与目标转速偏差在50rpm之内时,升速率为实际转速与目标转速的偏差,最小为5rpm 。

在以后多次的汽轮机冲转过程中转速控制精度符合要求。

3.4 修改DEH一次调频回路逻辑以满足一次调频的性能要求,并多次试验,结果满足要求。

3.5 在机组首次并网时发现DEH接受到功率信号品质为坏值,运行人员无法监视该信号。

在此前已经和电气专业进行的接口联调均正常,用万用表测量DEH卡件接入端信号也正常,此时怀疑DEH卡件可能出现故障,用信号发生器模拟功率信号的电流值,DEH系统参数显示正常。

这时我们认为可能是信号衰减或干扰造成的,采用加装隔离器的方法,加装隔离器后功率信号显示正常。

4、ETS系统的逻辑优化4.1 大机调节级压力与高排压力比值小于1.7跳机改为大机调节级压力与高排压力比值小于1.7且机组负荷大于210MW时跳机。

4.2 高压缸左、右侧排汽温度高于427℃,相与后加延时3秒跳机。

4.3 汽轮机任意Y向绝对振动高于254um跳闸改为汽轮机任意Y向绝对振动高于254um与任意X向振动高于125um相与后跳闸。

4.4 取消A、B小机速关油压力低跳闸逻辑,A、B小机速关油压力低改为报警。

2三、目前热控系统存在的问题1、机组正式投入商业运行后,因电网原因,AGC虽具备投运条件,但一直未投,故在AGC方式下机组响应负荷的能力如何尚不清楚,从现在情况看,机组CCS 方式下,运行手动改变负荷,当变负荷幅度较大时(超过40MW),变负荷率6MW/min,机组负荷超调现象较严重。

2、再热器减温设计上主要调温手段为摆动火嘴控制,但一直未投入自动运行,主要原因是四个角执行器动作不一致。

3、CCS方式下滑压与负荷的曲线设置不合理,根据现在的对应关系,当机组负荷在535MW以上时主汽压力才进入超临界。

4、磨煤机出口档板风门控制现为层控,除A层能够就地单操外,其他层无法就地进行单独操作,需利用大小修机会解决,以利于检修或运行人员进行事故处理。

5、吹灰程控在调试期间因时间紧张未完成程控调试工作,机组正式转入商业运行后从运行情况看,吹灰程控逻辑上存在较大问题,经常在吹灰过程中中断,现协调会已经开过,将于近期对逻辑进行调试和优化。

6、给煤机断煤现象频繁发生,对锅炉燃烧和炉膛压力调节造成较大影响,能否从控制上采取措施解决这个问题?7、机组调试期间因时间紧迫,RB试验仅只做了磨煤机跳闸试验,其它辅机未做,因此辅机故障或跳闸情况下RB动作情况如何尚未验证。

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