汽轮机轴向推力大的原因及处理方法

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汽轮机轴向推力大的原因及处理方法

在工业生产中,汽轮机是重要的生产设备,对于工业发展有重要的作用,所以汽轮机的正常运转对于工业生产有极大的影响。在汽轮机运转的过程中,如果轴向推力过大,将会对汽轮机的运行造成巨大的影响。所以文章对于汽轮机轴向推力过大的原因进行了分析,然后提出了处理的方法,为汽轮机的稳定运行奠定了坚实的基础。

标签:汽轮机;轴向推力;原因分析;处理措施

汽轮机在运行的过程中,必须保证内部系统平衡稳定,为汽轮机的安全稳定运行提供基础的保障。在运行的过程中,所产生的蒸汽会对动叶片产生一定的压力,在叶轮的两侧也会存在一定的压力差,由此会对转子产生一定的压力,推动其位移。在运行中所产生的压力差有时会达到几兆牛顿,所以一定要采取相应的措施,保持转自的稳定性。在实际运行中,如果因为安装或者是平时的检修工作不适合,都会对系统部件产生损伤,破坏原有的平衡结构,致使轴向推动力过大,如果严重的话,会造成比较严重的恶性事故。所以对汽轮机轴向推力过大的原因进行分析,然后制定出解决措施具有非常重要的意义,对于汽轮机的安全运行与工业稳定发展具有非常重要的意义。在下文中会通过某工厂的实际案例来进行说明。

1 机组情况简介

对于汽轮机发生轴向位移增大的原因会有多方面的因素,有系统内部结构失稳导致的,也会因为外部环境的变化所导致的,所以要根据具体的情况进行具体的分析,找出事故的原因,及时的处理,并且为以后的运行提前制定出预防策略,保证机组的稳定运行,下面以某公司的汽轮发电机组为例,进行详细的分析。

某公司的2#汽轮发电机组为中压机组,在2007年正式投入运行。作用在转子上的轴向推力主要是通过叶轮上的平衡孔来平衡的,并有推力轴承承担剩余的推力。在机组长期的运行中,由于受到的负荷较大,所以在2011年机组产生了故障,轴向位移过大,对于机组中的推力瓦、推力盘以及叶片等相关构件都造成了极大的损伤,机组停止运行,对其进行检修。在检修的过程中,由于受到当时的条件所限,所以只是对于损坏的部件进行了更换,对于其他的部件没有进行处理。在维修过后进行运行,轴向位移还是有所增大,并且推力瓦的温度有所上升,较之前平均升高十度左右。2012年,由于操作不当,调速阀出现卡涩现象,机组再一次超负荷运行,出现了2011年事故的重现。对于事故进行现场检测,发现推力瓦处的乌金被磨掉四毫米,已经露出了铜胎,并且轴向位移已经达到四点四毫米,迫使承压部件受到了更大的损坏。在对推力盘以及推力瓦进行更换之后开机运行,推力瓦的温度比以前又有所提升,多个部位的温度已经达到了七十五度,最高的达到九十度,轴向位移增加零点一毫米。为了保证机组能够正常的运行,对于运转负荷有所限制,保持在一万兆瓦以下。但是在两个月以后,机组内的轴向位移再一次增大,并且导致推力瓦严重烧毁,为了不造成更大的危险,及

时的采取停機措施,才没有出现更大的事故。上文为某公司的汽轮机组轴向位移增大的实例,对其进行全面的研究可以为轴向位移增大提供有利的参考。

2 原因分析

2012年4月4日事故后,我们对机组的运行状况和损伤情况进行了综合分析,认为2011年和2012年2月2日两起事故中,一些承压部件的损伤,已经造成了转子轴向推力的增大,破坏了轴向力的平衡,是此次事故的主要原因。

2.1 经过两起事故,隔板汽封的汽封齿已全部磨掉,造成相应级间漏汽增加,叶轮前后压差增大,轴间推力增大。

2.2 在两起事故中,复速级及一、二级压力级叶片排汽侧共磨掉了3mm,并出现了卷边变形,导致蒸汽在流出动叶片时,运动方向发生改变,轴向分力增大。

2.3 转子扬度不合格。经测量,一瓦处前扬0.92mm,二瓦处前扬0.20mm,转子前扬,重心后移,受到蒸汽的冲击后,后坐力增大。

2.4 通流部分结垢严重,特别是第三、四、五级压力级的叶片和喷嘴,垢层厚度达0.5mm以上,这就使相应级的叶轮前后压差增大,轴向推力增大。

2.5 推力盘瓢偏超标,达到0.03mm,推力瓦工作面与推力盘接触不良,着点达不到要求,油膜形成不好,运行中出现偏磨。

3 处理措施

根据以上的分析结果,鉴于四、五月份正是生产的黄金季节,对机组缺陷全部进行处理工期太长,因此确定了分两步走的检修方案。先对推力轴承和隔板汽封问题进行处理,检修后,机组带部分负荷运行;其他问题留待七月份全厂停车大修理时,再做处理。影响轴向推力平衡的设备缺陷,通过两次大修,一一得到了处理。

3.1 对推力盘进行研磨,处理推力盘瓢偏问题,使瓢偏降到0.015mm以内,达到了图纸要求。

3.2 更换了推力瓦工作面瓦块,并对新瓦进行刮研,使每块瓦块着点均匀,接触面积>75%,厚度差不超过0.02mm。随后,进行推力轴承的组合刮研,消除瓦块工作面与推力盘接触不良问题,将推力间隙调整到0.38mm。

3.3 更换全部隔板汽封,并对汽封轴向和径向间隙进行调整,径向间隙控制在0.2~0.35mm之间,减小级间漏汽。

3.4 转子返厂,更换复速级及压力级一、二级动叶片后,重新做动平衡。回装时,按图纸要求,将复速级叶片与喷嘴间的轴向间隙调整到1.5mm。

3.5 为减少转子扬度,将二瓦抬高0.3mm,使一瓦处转子扬度降到0.845mm,二瓦处降到0.055mm。

3.6 对转子进行了喷砂处理,彻底消除通流部分的盐垢。

4 试运情况

2012年9月29日,机组检修工作全部结束,启动试运。从试运情况看,机组运行平稳,轴向位移、推力瓦块温度、推力轴承回油温度等监控指标均正常,发电汽耗也明显下降。

5 结束语

汽轮机是工业生产中重要的机械设备,所以必须保证汽轮机的正常运行,为工业生产打下坚实的基础。汽轮机在运行中出现轴向推力大,位移增加,将会对汽轮机的运行造成极大的危害,同时影响到工业生产的经济效益。在对以上案例的维修中,总计维修耗时四个月,耗资近百万,对于工厂造成了极大的经济损失。所以说应该对汽轮机推力过大给予足够的重视,尽量的减少推力大而产生事故的几率。

这就需要对于工艺指标进行严格的控制,对于机组运行中,各项指标都应该控制在规定的范围内,严禁超标运行。此外,还要保证机组运行期间,对于磨损和老化的部件要及时的更换,保证叶片的清洁,出现盐垢及时清除,保证轴向推力的平衡。对于维修人员应该严格的要求,不仅要在专业技术方面不断的提高自身的水平,还要有严谨的工作态度,加强平时的检查工作,发现问题,及时处理。汲取国内外先进的维护技能,在出现事故时,能够在最短的时间内修复,减少工厂的经济损失,提高机组的运行效率。

相关文档
最新文档