利用脱水剂改善焦油氨水分离效果的中试
ú

分 离 效 率。 改善 煤 焦 油 的 分 离 效 果。 【 关键 字】 煤焦油分 离 : 技术改进 : 温度
一
、
引 言
对煤 焦油、氨水混合物进行分离时 ,对 其有一定 的性 质要求。 焦炉煤气在集气槽内被循环氨水喷洒冷却后 ,在气液分离器中进行分 离 ,冷凝后的焦油和氨水 自流进入机械化焦油氨水澄清槽。通过重力 分离为三层 :上层为轻油 ;中层为氨水 ;下层为焦油;底层为焦油渣 。
离 困难 ,就会 出现 以下一系列 的现象 : ( i )机 械化澄 清槽浮油多 :
离效率 , 煤焦油分离技术 的改进可 为企业带来 巨大 的经济效益 , 因此 ,
研究煤焦油分离的技术改进意义重大 。
二、 国内外煤焦油分离技术现状
随着煤焦油分离技术的发展 ,煤焦油分离工艺也在不断进步 , 工艺路线变得多种多样 ,但总体趋势是变得越来越现代化 、自动化 。 在国外 为 了防止焦油在管式炉 中因温度过高而结焦 ,研发 出了减压 煤焦油蒸馏工艺 ,但是此法 的缺点是轻油损失较多 。综合 了常压蒸馏
另 外,煤焦油分离 比较著名 的工艺流程还有 : 日 本钢管公 司焦
油蒸 馏工艺,该 工艺的独创性在 于不单 独设置 闪蒸分 离塔 ,得 到的软 沥青 可作 为延迟 焦化的原 料 ;吕特格焦 油公 司焦油 蒸馏工 艺,其特 点 是 由于采用 了多塔 式 ,主塔和 副塔相辅 相成 ,目标产 物的集 中度得 到 提 高 ,合理的供 热使得一 些可 能的反应发生 的概率大大 降低 ,降低
油分 离技术 的每个 环节进行 一定程度上 的合理 改进 , 使 各个 环节的改
进就会 形成 一个合 力 ,让 整个分 离过程从 这种 系统性 的改进 中受益 。
小型焦化厂氨水焦油分离的改造

39该中间体用于合成靛蓝的质量指标要求如下:外观为淡黄色;含量≥95%;水份≤0.50%。
从附表可知,该产品符合指标要求。
4问题与讨论4.1羟基乙腈原料中,一般含有游离甲醛,其含量不得大于1%,否则,甲醛易与苯胺缩合,生成粘稠的树脂状物,影响产品质量。
4.2羟基乙腈极不稳定,容易聚合变质,应在低温、通风良好的地方存放。
同时,为增加羟基乙腈的稳定性,一般在生产出厂时将其调到微酸性。
因此,在使用时应用稀氨水慢慢中和到p H 值为6~7,避免酸与苯胺生成盐。
4.3为降低成本,也可将氢氧化钾和氢氧化钠按一定的比例混合,生成N -苯基甘氨酸钾钠盐,也可将其直接用于靛蓝的合成。
4.4N -苯基甘氨酸钾盐固体粘度一般较大,给干燥带来困难,建议在生产中用滚筒干燥法为宜。
4.5因羟基乙腈在受热和碱性条件下极易迅速聚合,因此,在第一步缩合反应中,应在室温下将羟基乙腈慢慢加入苯胺中,再慢慢升温,使反应在平稳的条件下进行。
(收稿日期1997-03-05)小型焦化厂氨水焦油分离的改造目前,焦油氨水分离装置除上所述的混凝土澄清池外,主要有机械化氨水焦油澄清槽和园锥形氨水焦油分离器。
它们将焦油、焦油渣和氨水的分离在一个设备内完成。
机械化氨水焦油澄清槽是一端为斜底、断面为长方形的钢制溶器,槽内由纵向隔板分成平行的两格,每格底部没有刮板输送机。
氨水焦油由入口管进入澄清槽,澄清后的氨水溢流进入循环氨水中间槽。
焦油由槽下部经焦油液面调节器引出。
沉积于槽底的焦油渣由刮板输送机连续刮出。
园锥形氨水焦油分离器,上部为园柱形,下部为园锥形,底由钢板制成。
结构如附图所示。
氨水、焦油从上部进入,经扩散管利用静置分离的方法,将分离的氨水通过溢流槽自氨水出口流至循环氨水中间槽。
焦油通过液位调节器导出。
园柱形上部设有轻焦油图板,以将轻焦油自上部排出。
沉于下部器底的焦油渣间断地排入排渣器。
分离器及排渣器均设有蒸汽夹套和直接蒸汽进口管,通入适量的直接蒸汽以将焦油渣顺利排出。
焦化厂机械化焦油氨水刮渣槽设计与改造

2 0 1 7年 6月
河北 能源 职 业技术 学 院学报
J o u r n a l o f He b e i En e r g y I n s t i t u t e o f Vo c a t i o n a n d Te c h n o l o g y
先 分 离出焦油渣 和 焦油氨 水混合 物 的机械 化刮 渣槽 , 实现 了将 固 一多种 液 相 的介 质分 离改为 固 一液
相 的介 质分 离。 液相 溢流 出机 械 化 焦油氨 水刮 渣槽 后再进 行 液 一液 相分 离 , 提 高 了焦油 、 氨 水和 焦油
渣的 分 离效果 。
关 键词 : 刮 渣槽 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 焦油氨 水 ; 介质 ; 分离 中图 分类 号 : T Q 5 2 0 . 5 文献 标识 码 : A 文章编 号 : 1 6 7 1— 3 9 7 4 ( 2 0 1 7 ) 0 2— 0 0 6 9— 0 2
Ab s t r a c t : Ai mi n g a t t h e p o o r e f f e c t o f c o k i n g p l a n t me c h a n i z a t i o n t a r a mmo n i a s e p a r a t i o n t a n k s l a g s c r a p i n g t a r ,a mmo n i a w a t e r a n d t a r r e s i d u e p r o b l e m ,a s e p a r a t e me c h a n i z e d c o k e t a r a n d a mmo n i a mi x t u r e o f
超级离心机在焦油预处理中的应用

超级离心机在焦油预处理中的应用摘要本文简要叙述焦油超级离心机调试及正常运行条件,并介绍使用后焦油中焦油渣、水分变化情况及处理乳化焦油、焦油均匀的新经验。
关键词超级离心机调试去除焦油渣降低水分1 前言在常压焦油蒸馏加工中,焦油要经过加热、静置、脱水和均匀化等预处理后才能进行加工生产。
煤焦化公司以前运用循环加热、静置的方式进行脱水、除渣,效果并不理想,导致部分焦油渣进入到焦油处理的后道工序中,严重时会影响到二次蒸发器的正常生产及产品质量的稳定。
为有效解决焦油渣及水分问题,我公司于2002年6月在焦油车间焦油库上马两台国产焦油超级离心机,从7一l0月进行调试运行后投入正常使用,取得了较好的效果。
2 超级离心机的调试运行情况超级离心机根据离心的原理,物料通过进料管送至螺旋推料器中的分配室,被平稳加速后,通过螺旋输送器的出口进入转鼓,物料在转鼓内旋转,而在转鼓壳体形成同心液层,重力大的焦油渣沉积在转鼓内壁上,通过螺旋推料器推至出渣口排出,焦油和氨水分别经过可调溢流板溢出。
如图1所示。
7月份投用时的处理流程是将脱出的焦油渣入渣箱,送到配煤车间进行配比炼焦,脱出的氨水人油库地下槽,作为超级离心机开停机及故障时洗机用,处理后的焦油人中间槽,再用泵倒人各焦油贮槽,如图2所示。
经过近两个月自勺调试,发现存在以下问题:(1)单机出现堵料时,另一台随着出现问题。
主要是一台变频泵给两机同时供料,当一机出现堵料时,另一机即过量,流量调节滞后,影响其正常运行。
(2)正常停机及故障停机时不能用氨水及时清洗。
因为洗机时必须启动汽泵才能进行,造成机内物料温度下降,不能有效清洗,下次开机时机内压力过高,不能正常开机。
(3)原设计中未考虑人地下槽氨水的出路。
(4)制造厂家提供转鼓转速3000—3200r/rain的操作参数不合理。
在此条件下操作,出渣较干,转鼓侧存在压力偏高,需频繁洗机。
根据上述问题,重新设计了处理流程,即增加两台焦油流量表显示流量;从回收车间循环氨水泵头接一氨水管线入离心机进料管处,保证氨水的温度和压力;将脱出的氨水返回回收车间焦油氨水澄清池;增设自动处理系统,当某台出现故障时,氨水自动调节阀打开进氨水洗机,同时超级离心机进料调节阀关闭,原料返回调节阀开启,原料返回原料槽,当故障洗机消除后,恢复正常,不致影响另一超级离心机的正常运行。
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3 3 试 验基 础数 据 ( . 见表 2)
表 2 试 验期 间 一 、 系统 焦 油 产 量 和 循 环 氨水 量 二
2 焦油 脱水 剂及 脱 水机 理简 介
焦油脱水剂 实 际上 是一 种破 乳剂 和减 粘 剂 . 一
方面具有破乳作用 , 随着药 剂进入循 环氨 水 , 其特 殊
分 离 系统 添 加 焦 油脱 水 荆 , 行 改善 焦 油 氨 水 分 离 效 果 的 试 验 。试 验 达 到 了 改 善 焦 油 产 品 质 量 , 低 蒸 汽 消 进 降 耗, 改进 工 况 条件 的 目的 。
关键 词 : 焦油氨水分离 脱水剂 试验
焦油质量
Pr - o c i n o m pr v ng t e Efe to r a m o i q r Se a a i n e pr du to fI o i h f c fTa — m n a Li uo p r to
。
. .
脱水剂总添加量 ( g k)
添加 量 k/ 焦油 gt P M) .脱 水 剂 浓 度 ( P
37 50
030 . 1 5—1 0
17 47
效率的 目的, 从而降低氨水 中夹带 的悬浮物 含量 , 改 善氨水质量 , 提高焦油 品质 。另一方 面 , 该药 剂还具
图 2 试验 前后 5 、# 油 中间槽 水 分 对 比 图 #6 焦
3 54 试 验 前 后 出厂 焦 油 水 分 对 比 ..
2 1 年 9月 1日开始 , 01 在油 库 焦油槽 脱水 不再 利用蒸 汽进行 加热 , 5 、# 从 #6 焦油 中间槽脱水过后 的 焦油直 接进 入油 库焦 油槽 , 不需 要 进行沉 淀 分离 就
的 问题 更 加 突 出 。
3 2 药 剂添 加 工艺流 程 ( 图 1 . 见 )
撕 珲 氨水
为解决上述 问题 , 厂 于 2 1 我 0 1年 7月 一9月 在 焦油氨水分离 系统进行 了添加焦油 脱水剂 改善焦 油 氨水分离效果 的试验 , 以期 达到改善 焦 油产品质 量 , 降低蒸汽 消耗 , 改进 工况 条件 的 目的。经 过 近三个 月 的努力 , 试验取得 了明显 的效果 。
wih h dr tng Ag n t De y a i e t
Hu Ja g o g LiS a y a S n Ba d n in h n h o u n u o og
( e rn ma igPa t N w Io - kn ln )
Ab t a t I r e ov h r b e o ih wae itr o t n f a n u p n e u sa c n a s r c :n o d rt s l et e p o lm f 【 t rmosu ec n e to ra d s s e d d s b tn ei mmo i ,s me o hg t na o t s h s b e d mp o e te ef c f a— mmo i iu rs p a in b d i gtrd h d ai g a e t n t ra e t a e n ma e t i r v f t r a o h e ot n al o e a t y a d n a e y r t g n — mmo i q r o n i a na l u rs p r t n s se ,whc a mp o e h a u l y a d h s rd c d t e s a c n u t n i o e a ai y tm q o ih h s i r v d t e tr q ai n a e u e h t m o s mp i . t e o Ke r s tra y wo d :a — mmo i i u rs p r t n d h d a i g a e t e t a u l y na l o e a ai ; e y rt g n ;t s ;trq a i q o n t
8月 出 厂 焦 油 水 分 在 0 8 ~ . % 的概 率 在 9 % 。 .% 25 9
说 明 :0 1年 8月 2 21 3日前 , 焦油取样按原协议设定 在
焦 油 中 间槽 顶 , 发 现 取样 代 表 性 较 差 。8月 2 后 3日开 始 经 过 试 验各 方 同 意 改 在 焦 油 中 问 泵 后 取 样 。
能 直接 发货 , 分 不 超 标 。 水
21 0 1年 6月 加 药 前 出厂 焦 油 水 分 平 均 值 为
3 5 2试 验 期 间焦 油 质量 ( 表 5 .. 见 )
2 57 ;0 1 8月加药后一 个月 出厂焦 油水 分平 .5 % 2 1 年 均值 12 1 见图 3 .9 %( )
所 提到的各类堵塞 问题 。
物会造成喷洒系统喷嘴 、 管道及 附属设 备堵 塞 , 响 影
荒煤气的冷却效果 。需要频 繁清扫 , 劳动强 度大 , 作 业环境恶劣 , 存在安全隐患 。 剩余氨水焦油含量高会影 响后道 工序 的正常生 产, 导致蒸氨 塔 、 热设 备堵 塞 , 换 大量 的焦 油到 达 污 水处理系统 , 更会导致污水 处理系统 瘫痪 , 出水指标
用, 多余部分送往蒸氨 ) 和焦油渣 ( 回配入炉 炼焦 ) 。 由于焦油氨 水分 离槽 的停 留时 间短 、 乳化 等 原 因 , 际生产过程 中普遍存 在分离 不清 , 实 焦油水 分偏
混合物通过管道进入 焦油氨水分离槽进行静止分 离 ,
回收其中的焦油 , 产量约 占装炉煤 的 3 ~ %。焦油 % 4
水 中含 焦 油 也 明 显 减 少 。这 对 减 少 氨 水 喷 头 、 水 氨
4 效果 和效 益分 析
4 1 试验 效 果分 析 . 添加焦油脱水剂后 , 无论是 5 、# #6 中间槽还是 油
21 0 2年第 2期
南钢 科技 与管 理
2 l
图 4 试 验 前 后 出厂 焦 油 水 分统 计 对 比 分 析
库焦油贮槽 , 焦油含水都 明显下 降 , 且焦 油贮槽 不 并 再需蒸汽加热 脱水 即 已达到 发货要 求 ( 国标 要 求 即 水分小于 4 ) % 。一方 面焦 油发货 质量 稳定 达标 , 避
前 言
在进行深加 工前必 须脱水 , 油含水 偏高 , 接影 响 焦 直 着蒸馏的稳定操作和设 备使用寿命等 , 造成蒸馏塔 系 统压力显著提高 、 阻力加 大 、 至打乱蒸馏操作 制度 、 甚 增加能源消耗 ; 直接 作为产 品销售 , 是降低 产 品质 更 量等级 , 引发质量异议 。
免 了可 能 的质 量 异 议 , 一 方 面 也 大 大 节 省 了 蒸 汽 另 消耗 。
2 5 7 ; 1 年 8月加 药后一个月 出厂焦油水分平 .5 % 2 1 0
均 值 12 1 ; .9 % 按照加药 前后水分 相 比, 以全 月 产 焦 油 7 0 0 0吨 计算 , 验期问焦油销售量减少 : 试
7 0 2 5 7 一I 2 I ):8 . 2 t 0 0t X( . 5 % .9 % 86
从焦炉氨水 喷 嘴现场 实 物来 看 , 喷头试 验 前 粘 结大量 的焦油 , 验后 喷头 粘结 的焦 油 已经绝 大 部 试 分被清除 , 到 了 良好 效果 。从氨 水 的含 油情 况分 达 析, 采用烧杯取样分析前后 的含油量 以及残 留物 , 氨
表5 01 月1 9 5 {6焦油中间 21 年8 日一 月2 日5、 }# 槽焦油质量
图 3 试验 前后 出厂 焦 油 水 分 对 比 图
从 4可 看 出 2 1 0 1年 6月 出 厂 焦 油 水 分 在 15 ~ .%的概率在 9 % , 用药剂 后 的 2 1 年 .% 3 5 0 使 01
我厂 现有 3座 炭化 室高 6m焦 炉 ( 2×5 5孔 和
1× 0孑 ) 年产焦炭 10万 t配套 2× 5孑 焦炉 和 6 L, 7 , 5 L 1× 0孔焦炉 分别 建设 了两套 煤气 净化 系统 。由于 6 场地限制 , 两套煤气 净化系统共用 一座油 库焦 油槽 , 致使我 厂油库槽容特 别是焦油贮槽 较兄弟 焦化企 业 明显偏小 , 大存贮 时 间 只有 1 最 0天 , 因此 焦 油脱 水
的断裂 , 形成大量 的初次热解产物 , 亦称为初焦油。其
受炉墙 、 饼 中心 和炉顶 空 间 的高温 作用 , 80— 焦 在 0 10 00o C的条 件下 发生 深度热 分解 , 生成 二次 热解 产
1 问题 的提 出 在炼焦生产 过程 中, 炉产 生 的荒 煤 气 需利 用 焦 循环氨水喷 淋冷 却。冷却 后 的氨 水 , 带 着大 量 的 携
在焦化煤气净化过程中 , 焦油 的水分是一项重要 指标 , 焦油是 炼焦 工业煤 装入焦 炉炭化 室高温 干馏 , 经干燥 、 热解 析 出的一种 黑色粘 稠物 , 随着 煤 的温度
升高 , 煤含氧多的分子结构分解为水 、 二氧化碳等。煤
层温度达到 50~ 5 0 50℃ , 则发生煤大分子侧链和基 团
焦油和悬浮物送往机械化澄 清槽 进行 焦油氨 水 的澄
物, 称为高温焦油 。国内的焦炉一般采用 7 8 5~ 0℃的 循环氨水对焦炉的荒煤气进 行冷却喷洒 , 把荒煤气 中
的焦油 、 部分萘以及 不溶性 粉尘颗粒冷却 、 清洗下来 ,
清分离 , 得到焦油 ( 品外售 ) 氨水 ( 产 、 一部 分循 环利
0. 2 2 4
5 0—2 0 0
2 0 3 5 试验 过 程分 析 .
3 5 1 试验前焦 油质量 ( .. 见表 4 )
南钢 科技 与管 理
21 0 2年第 2期
35 3 试验前后 5 、 油中间槽水分对 比( . . #6 瞧 见图 2 )
表4 0 1 21 年5月5日一 6月3 0日5 、 中间槽焦油质量 #6 #