热油洗井在临盘油田的应用

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热油洗井在临盘油田的应用
摘要临盘油田p40新区为高凝油开采,含蜡高。

采用热油洗井技术可以有效地缓解生产过程中结蜡严重的现象。

本文通过对热油洗井工艺原理的分析,结合油田生产实践工作,探索出一种适合于油田生产条件的清蜡方法。

关键词临盘油田;热油洗井;清蜡
中图分类号te99 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)42-0113-01
1 热油洗井工艺介绍
1.1 热油洗井工艺的分类
热油洗井工艺是利用油井正常生产管柱将经过加热(温度高于油层温度50℃以上)的高温原油注人油层,使之溶解或熔化近井地带的析蜡,改变原油的结构形态,以达到改善近井地带油层渗滤通道,增产原油的目的。

按照油井需要解除堵塞的部位不同,将热油洗井分为以下两类:1)以解除油管蜡堵为目的的热油洗井技术。

对积蜡严重,采用机械清蜡已无法达到清蜡要求,油管已经发生显著堵塞,但仍能暂时维持生产的油井,采用热洗清蜡车将高温(高于油层温度50℃以上)原油缓慢地从套管环空注入井内,加热油管,溶化油管内的积蜡,同时上调抽油机井生产参数,将蜡带出地面,恢复油井正常生产;
2)以解除油层堵塞为目的的热油洗井技术。

首先,建立起反循环,油管积蜡清除之后关井,再将高温原油挤入油层中,溶解胶质、蜡质,在一定程度上破坏已经形成的胶凝结构体系,降低原油黏度,提高油相饱和度,增加油相渗透率。

由于高温原油具有更大的流动性、与油层的适应性,且破乳功能较好,可以疏通近井地带的渗流通道,让不具流动性的乳化物变成能流动的水和油两相,解除乳化物堵塞。

1.2 热油洗井与地层能量的关系
1)当地层压力低于热洗时井筒内液柱压力时,洗井液就会进入地层,溶解近井地带的胶质和析蜡,降低原油黏度,提高渗流能力;
2)当油层压力偏低时会导致洗井液不能及时从油层中排除,引起胶质和析蜡的再次结晶,造成油层的二次污染;
3)当油层压力保持水平大于78%时,热洗增油效果较好。

1.3 热油洗井三大优点
优点一:洗井流体采用油井自身产出液体,洗井时与地层的配伍性较好,使地层污染降到最低;
优点二:洗井时温度较高,溶蜡效果更好;
优点三:洗井液密度小,减小了对地层的回压,避免了洗井造成的压井现象。

2 油田应用效果
临盘油田p40新区位于临盘油田盘40断块南部,是在精细地震
研究后,在原油田的边缘发现的一个新区块。

由于其含油量高、油层厚度大而被誉为盘河“金三角”。

开发层系为沙四段,油藏埋深3 200m,于2007年3月份投入开发、2008年2月份投入注水开发,截止到2010年11月,该区共有油井54口,注水井11口。

该区原油平均凝固点为32.47℃;平均含蜡量为18.09%;平均含胶量为9.55%;平均含沥青质为9.55%。

因此可判定该区为高凝油开采。

油井具有共同特点是含蜡量高,凝固点高。

在生产过程中结蜡严重,大部分油井示功图反映有不同程度的结蜡,作业起管柱发现大部分都结蜡比较严重。

所以热洗工作尤为重要。

新区洗井最初实行了蒸汽洗井、泵车洗井与自流洗井的3种洗井方式。

其中蒸汽洗井的排量小,无法将洗井后含蜡井液带出地面,造成洗井后的频繁卡泵;自流洗井较为适应于低液量井;泵车洗井压力高、排量大水量过多,时常会引起油井短期内产量下降甚至不出油现象。

因此针对新区油层的特殊性,为提高洗井流体与地层流体的配伍性,该区快于2009年3月开始使用了热油洗井装置。

取得了明显的效果。

例如p40-x854井热油洗井后平均日产液由9.9t 增加到10.9t,日产油由7.2t增加到7.9t,综合含水稳定在27%,电流由13/12a下降到12/11a;p40-x82洗井后平均日产液由9.4t 增加到9.8t,日产油由4.5t增加到4.9t,含水由52%下降到50%,电流由13/12a下降到11/10a;p40-x801洗井后平均日产油由9.2t 增加到10t,含水由12%下降到2%,电流由11/10a下降到10/9a。

低液低能井由于其产液量低,流量满足不了热油洗井要求,目前正在尝试用高液井的产出液经加热后来洗低液井,例如用
p40-x806的井液洗p40-x851和p40-x871,经过洗井前后以及和热水洗井对比,累计增油10t,取得了良好的效果。

3 结论
对比热油洗井前后的产量、电流、载荷及日用电量等指标,当在合理周期内洗井时,产量稳定,电流、载荷及日用电量均不同程度的下降,说明井筒内沉积的蜡得到了一定的清除,最直接的效果是使产量得到了稳定。

同时热油洗井的应用也有效的控制了躺井数量。

2010年新区躺井10口,躺井率为1.5%。

与2009年同期相比,躺井数下降3口,躺井率下降0.27%。

躺井占产减少了138.4t。

参考文献
[1]崔英彬.热油洗井在葡西作业区的应用[j].油气田地面工程,2006,25(5):50-51.
[2]南北杰,慕志虎,李文学,丁金岗,魏智胜.靖安油田热油洗井清蜡技术[j].油气田
[3]地面工程,2009,28(11):72-73.。

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