Φ4.2m×13.0m水泥磨提产降耗的技术措施
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Mod讦icotion技术改造
O4.2mx13.0m水泥磨提产降耗的技术措施
穆飞-刘忠波$
(1.蒲城尧柏特种水泥有限公司,陕西渭南715517; 2.宁夏建材集团股份有限公司,宁夏银川750002)中图分类号:TQ172.63文献标识码:B文章编号:1671-8321(2019)10-0119-02
0引言
陕西实丰水泥股份有限公司水泥粉磨系统是由两套辐压机、V选和O4.2m X13m闭路球磨机组成的高效联合粉磨系统,于2011年5月建成投产,投产后,因受系统工艺设计等原因造成系统堵料,设备空转时间长,电耗高达43kWh/t,P・042.5水泥台时较低(145t/h),达不到设计值,近几年通过技术改造,达到了预期效果,P-042.5水泥台时产量达到了210t/h,电耗达到29kWh/t,水泥质量稳定,实现了企业节能降耗的目标,现将有关提产措施汇总如下。
1主要设备及技术参数(表1)
表1主要设备及技术参数设备名称主要技术参数混合料提升机型号:NSE1000-41.70m;提升量:1OOOt/h;功率:110kW。
辐压机型号:HFCG160-120,挤压辐直径:1600mm,挤压银宽度:1200mm,通过量:580~670t/h,喂料粒度:^80mm;主电机:型号:YRKK560-4,功率:900kW o
V型分级机型号:HFV-35000,最大喂料量:1OOOt/h,选粉风量:180000-240000m3/h,带料能力:160~275t/h,设备阻力:1500-2000Pa
球磨机规格:@4.2mxl3叫双层隔仓板,有效内径:4.05m;1仓有效长度4.0m,阶梯衬板、篦缝宽度:10~12mm;2仓有效长度8.6m,小波纹衬板加挡料环,篦缝宽度:6.0mm,产品细度:340m2/kg,传动方式:中心传动,磨机转速:15.6r/min,研磨体装载量:220t,设计产量:150~160t/h;主电动机:型号:YRKK1000-8,功率:3550kW、10kV…
磨尾收尘器及风机型号1600SIBB50,风量:54000m3/h,功率:90kW,电压:380V。
旋风收尘器规格:XF36-00Y;处理风量:180000-220000m3/h;设备阻力:1000-1300Pa o
循环风机风机型号:M5-47No24.5F;风量:230000m3/h;转速:730r/min,功率:400kW,电压:10kV o
出磨水泥提升机型号:NSE600x32950mm;提升量:650t/h;功率:110kW;液力偶合器:YOX500;辅传装置:KZ108-M132MB4,功率:9.2kW o
高效水平涡流选粉机型号:N3500,最大喂料量:630t/h,产量:150〜210t/h,成品比表面积:320~360m2/kg,选粉空气量:210000m3/h,转子转速:115~150r/min,功率:160kW,电压:380V。
成品袋收尘及主排风机型号:PPDC128-2X13,净处理风量:240000m3/h,总过滤面积:4160m2,工作阻力:1470-1770Pa,
入口浓度:OOOg/Nm3,出口浓度:W30mg/Nn?;风机型号:Y5-47N0.23F,功率:560kW,电压:10kV o
2存在问题及技改措施
2.1原工艺流程
技改前、后工艺流程见图1、图2。
熟料、脱硫石膏及混合材等按一定比例配料后经皮带输送机、配合料提升机、辐压机中间仓、经过辘压后的物料由混合料提升机送入V型选粉机,粗料返回经喂料小仓入辐压机循环辐压,细料由旋风分离器分离出后入球磨机中进行粉磨。
辐压机系统的废气经循环风机分别进入V型选粉机和闭路球磨机系统的高效水平涡流选粉机。
粉煤灰出库经喂料计量设备按水泥配比要求通过空气输送斜槽、提升机和V选入磨、选出的粗粉入磨粉磨,成品水泥随气流进入袋收尘器,收下的水泥成品由空气输送斜槽送至水泥库。
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2技改后工艺流程
存在问题及技改措施:由于脱硫石膏、水渣水分偏 大,物料频繁在入辐压机中间仓的下料溜子处堵料,物料
流动性不好造成中间仓下料不畅,为了保证水泥销售,只
能靠岗位工活动棒阀维持生产;由于系统频繁堵料,造 成磨机止料频繁,岗位工清堵劳动强度加大,磨机空转 时间长,后滑履瓦温度升高,造成磨机跳停,影响产质 量及设备的稳定运行。
通过论证,混合料提升机最大提 升量为1 OOOt/h,拆除配合料提升机后,能够满足配料站
物料和出辐压机物料的提升量,且物料直接进V 选后可以 将水分随气流带走,减少细粉量。
技改方案为:将原来的
配合料提升机拆除,将配料站皮带输送机机头升高lm, 在下部安装600mm x 600mm x 600mmT 料溜子,接在混合 料提升机下部,并在溜子拐角处安装空气炮,不定期清理
溜子积料。
在2014年初检修时我们进行了技术改造,运 行一年来,基本杜绝了物料频繁堵料现象,中间仓细粉含
量得到了改善,解决了辐压机中间仓下料不畅的问题,系 统断料得到了彻底解决,P-042.5水泥台时产量较以前
提高10t/h,设备运转率明显提高。
2.2磨尾收尘水泥入料方式技改
我公司水泥磨原磨尾收尘水泥直接入出磨提升机,
和出磨水泥混合后经选粉机选粉,合格产品入库,不合 格品再回磨机重新粉磨,我们在2#水泥磨上做了大量实 验,在磨机最大抽风量的情况下,磨尾收尘水泥每小时
约有10t 左右,比表面积在260m 2/kg 左右,与成品水泥按 比例1:15勾兑后检测,勾兑后的水泥比表面积和强度基
本与成品水泥强度持平,比表面积在360m 2/kg 左右。
2018
年初我们对两台水泥磨的磨尾收尘水泥进料方式进行 了技改,通过近一年的验证,技改后减少了磨内细分含 量,降低了磨机负荷,技改后增加台时约10t 左右,同时
改善了水泥颗粒级配,拓宽了颗粒分布范围,解决了水
泥细度与比表面积不对应的问题,2017年前,我公司的
P • 0 42.5商混水泥0.045筛余细度在3%时,比表面积只
能达到350~360m 2/kg,放宽细度后比表面积明显下降, 通过尾收尘物料入料方式的技改,解决了细度与比表不
对应的问题,目前0.045筛余细度在8%~9%时,比表面 积在350m 2/kg 左右,同时水泥的标准稠度需水量比原来
下降0.5%, P • 042.5商混水泥的适应性得到了彻底改善,
1小时经时损失在20mm 左右。
2.3 1#水泥磨O-Sepa 选粉机三次风管增径技改
2016年以前,1#水泥磨O-Sepa 选粉机长期存在壳体
积料现象,分析认为主要原因为原设计的1#水泥磨选粉
机三次风管直径偏小(300mm ),选粉机风量不足,影响 了选粉机的风量控制,导致选粉机壳体内积料严重。
2016 年初利用大检修机会,我们对1#水泥磨选粉机三次风管
进行了增径技改,将原直径由300mm 技改为400mm,技改
后未再发生壳体积料现象。
2.4辐压机做功差,运行电流低
2016年以前,我公司辐压机加载压力基本在7~8MPa
之间,运行电流在39A 左右,运行电流较低,在银压机加
载压力调整上我们曾多次进行了调整,但调整后出现辐
压机辘缝偏差大,辐压机频繁产生泄压或跳停,为此我们
又将辐压机压力重新调到8MPa 。
经设计院现场分析,产 生辐缝偏差大、辐压机泄压的主要原因是辐压机没有安
装自动纠偏装置,2016年3月我们分别在两台银压机上安 装了自动纠偏装置,并将辐压机的加载压力逐步提高至
HMPa,压力提高后,水泥台时由原来的170t 提高到190t,
水泥单耗下降3kWh/t,且银压机运行平稳,楹压机运行
电流稳定在45~48A 。
为了验证辘压机提高加载压力的效 果,工艺技术部对加压前后出辐压机物料进行了检测:加
载前0.2筛余为24.8%, 0.045筛余为56.3%;加载后0.2筛
余为20.7%, 0.045筛余为33%。
通过分析对比,辐压机加
载压力提高后,0.2和0.045筛余下降幅度较大。
2.5优化钢球级配,解决磨头吐料
2018年以前我公司水泥磨长期存在磨头吐料现象,
磨头吐料在一定程度上影响了台时的稳定和提高,并增
加了岗位人员的劳动强度,通过对入磨物料取样检测,发 现入磨物料中0.2筛余仍有3%。
通过分析认为造成磨头
吐料的主要原因是1仓填充率偏高,平均球径偏小,1仓的
破碎能力不足。
2016年初大检修时,我公司组织全厂员工 人工分拣钢球,将各规格的钢球进行分级并重新调整级 配,将1仓的填充率由原来的30%降为26%, 1仓增加了4吨
①40钢球,减少了①20钢球14t,平均球径由25.5mm 提高
到27.1mm 。
通过运行验证,解决了磨头吐料问题。
3效果验证
通过上述技术改造,我公司P-O42.5水泥台时产量
达到了210t/h,台时较2015年以前提高约40t,电耗达到
29kWh/t,电耗下降10kWh/t,吨水泥节约成本5元。
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120 /中国水泥2019.10。