循环流化床锅炉运行方式的优化分析

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循环流化床锅炉石灰石脱硫的运行优化

循环流化床锅炉石灰石脱硫的运行优化

5 石 灰 石 系 统运 行 中要 注 意 的 问题
( )必需投 入粉仓 加热 、 化 系统 运行 , 检 1 气 就地 查加热 器 温度大 于 1 0C。 0 ̄ ( ) 炉正常运 行 时石灰 石 系统 必 须保持 投 入 2锅 可靠 。 ( )启 动石灰 石系统 前先 打开石灰 石输送风 阀 3
d sl r a o ytm i Bj h r a P w r l t eu ui t nss ieT e l o e a 5 MW F o e. epolm xsn p f zi e n i m P n 2×1 0 C B bi rT rb seiigi 0 — l h e t n
1 C B锅 炉简 介 F
2 C B锅 炉 的 脱 硫 反应 原 理 F
毕节热 电公 司锅炉 燃烧侧 主要 由一个 膜式水 冷
壁炉膛 、 台汽冷 式旋 风 分 离 器 和一 个 由汽冷 包 墙 两
包覆 的尾部 竖井 三部分 组成 。
循环 流化 床锅炉 在燃烧 中的脱硫 是使硫分 进入 灰渣 中 , 后 随灰 渣一 起排 出 的过程 , 灰石是 主要 最 石
间长 、 烈 的 颗粒 返 混 、 匀 的床 温 、 料 适 应 性 强 均 燃
广 , 新 一 代 的 环保 型绿 色锅 炉 。 是
毕 节 热 电公 司 两 台 机 组 分 别 于 2 0 0 9年 2月
l 日和 7月 8 日顺 利 地 通 过 7 4 2+2 h满 负 荷 试 4 运 行 , 入 了 商 业 运 营 , 且 该 锅 炉 能 够 较 简 便 投 并 地 通 过 炉 内 加 入 石 灰 石 粉 来 大 幅 度 降 低 S 的 O 排放 。
的脱 硫剂 , 在石灰 石加 入炉 内后 , 先是 石灰石 的煅 首

浅谈如何提高循环流化床锅炉炉内脱硫效率

浅谈如何提高循环流化床锅炉炉内脱硫效率

科 技论 坛
・7 ・
阿司匹林药理作用的研究新进展
刘 丹 户 巧芬 ( 哈药集 团制药总厂 , 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 5 0 0

要: 阿司匹林是一种历史悠 久的解热镇痛药 , 近些年对阿 司匹林并没有停止 , 一些新的 药理作用被人们发现。
关 键 词 : 司 匹林 ; 阿 药理 ; 究 研

持锅炉含氧量在 6 左右, % 但是因为存在诸多的变化因素 , 如锅炉床压 其是二氧化硫波动大大降低。 提高了锅炉的出 合理控制炉膛温度、 力。 的影响、入炉煤种的影响等等。造成锅炉含氧量也会有一定的波动范 完善石灰石输送系统、 合适的钙硫比。 一定能提高锅炉的脱硫效率和达 围。尤其是这种燃用煤泥的循环流化床锅炉 ,由于煤泥的黏结陛比 较 到环保要求而且得到比 较满意的经济效益。 大, 在煤泥罐内的搅拌并不十分均匀, 所以经常造成煤泥泵进料量的不 参考文献 够稳定 , 这也造成锅炉氧量的变化。 【岑 可法, 明江, 1 ] 倪 骆仲泱 , 循环流化床锅炉理论设计与运行 . 等. 北 虽然循环流化床的脱硫作用很强 , 但是在实际运行 中, 经常因为石 京: 中国电力出片 弄 .9 8 反 土 19 . 灰石 系统 出现的问题 , 往往造成 S : O 波动大, 短时超标。 [吕 2 俊复 , ] 张建胜 , 岳光溪. 循环流化床锅炉运行与检修【I M. 北京: 水 中国 2针对以上循环流化床的脱硫情况 , 进行了以下改进 利水电出 版社 , 0. 2 3 0 ( 下转 7页 )
科 技 论 坛
・ 5・ 3
浅谈如何提高循环流化床锅炉炉 内脱硫效率
刘 洪 朋
( 山东兖矿 集团电铝公 司南屯电力分公 司, 山东 济宁.一 . 1 循 环流化床锅 炉的炉内脱硫及石灰石输送 系统运行情 况分析 , 出了循 环流化床锅 炉在 实际脱 G 2 09 LMN 7 8 指 硫过程 中存在 的诸 多问题 , 出了在现有基础上循 环流化床锅 炉烟 气达标排放的优化脱硫运行 方案 。 提 关键词 : 环流化床 ; 循 石灰石 ; 效率 循环流化床锅炉具有效率高 、 燃料适应性广 、 负荷调节灵活、 环保 2 石灰石粉仓外壁增加电加热器。 . 1 保证粉仓不受潮 , 不结块。 尤其 性能好 等优点 ,近年来 发展非常迅速 ,技 术 日趋成熟 。随着我 国 是控制外购石灰石粉质量 。 不仅保证石灰石粉的干燥, 目要求石灰石 而 ( B 32—03 ( 12 320 火电厂大气污染物排放标准》 G 的严格实施 , 公众对环 粉的颗粒在要求的范围之内,因 目前流化床锅炉的旋风分离器能分离 保要求越来越高, 电价政策的出台实施 , 环保 国内一些拥有循环流化床 出 0 7 m . 5 m以下的颗粒 , 0 所以石灰石的颗粒不能太细 , 这样反而降低了 锅 炉 的 电 厂正 在 改 造 完 善 或 新加 脱 硫 装 置 。根 据 最新 的 我 国 石灰石的利用效率。因为受天气等自然条件的影响, 石灰石粉仓 匕 的除 ( B 3 2 — 0 火电厂大气污染物排放标准》 G 12 3 2 1 1 ,二氧化硫控制标准提 尘风机 应该保持运行状态 。 高到 2 0 / , 0 mg 现有的火电厂必须大幅度提高排放标准。此外 , m3 环保部 2 . 2石灰石粉仓增加气化板。 该气化板所用的气化风来自电厂仪用 门在“ 十二五” 期间还考虑加大对企业排污 的惩罚力度 , 对其 “ 日计 压缩空气。由于压缩空气中可能带有一定的水分 , 按 所以如果在进 人气化 罚”每 日 , 罚金叠加, 不设法定上限。 板之前 , 最好用电加热器加热。 加热后的压缩空气在 9 ℃左右。 0 这样就 近几年, 随着在线环境监测监控信息管理系统的实施 , 循环流化床 保持粉仓内的粉处于微小流动状态。 减少石灰石输送风机的启停次数, 原有的炉内脱硫系统设计及设备制造使脱硫效率低下 ,二氧化硫波动 让石灰石输送管道保持畅通状态。 保证了石灰石粉均匀地进 』 、 锅炉。 给 大等特点显现 出来 , 同时脱硫用石灰石的消耗量却非常可观 , 不但使发 料均匀、 。 连续 满足锅炉设计的 C /, a 从而提高了石灰石系统的可靠 陛。 S 电成本显著增加而且影响了锅炉的出力。为了更好地利用现有 的脱硫 2 更换耐磨管道和改进管道路径 , . 3 减少弯度。更换后 的耐磨陶瓷 系统 , 减少成本开支 , 有效降低二氧化硫的排放量 , 达到合格排放。 特针 管 , 由于内表面光滑 , 运行阻力小 , 耐磨性能好 , 可以大大减少运行费 对 H 一 2 /. L N1 循环流化床锅炉 的运行 『况 , G 209 一 M 7 8 青 改进了现有的石 用。针对原设计中不合理的管道布置 , 优化管道走向, 减少路径和弯度。 灰石脱硫系统 , 大大提高了锅炉炉 内的脱硫效率。 2 该型号锅炉适用燃烧大量 的煤泥 , . 4 提高煤泥中石灰石的脱硫效 1影响循环流化床脱硫效率的各种因素及存在问题 率。 锅炉 的 煤泥系 统配置为 : 上料煤泥刮板机 + 上料煤泥皮带 + 搅拌缓 电厂外购满足要求的石灰石粉 , 由密封罐车运送至电厂内, 通过卸 冲罐 +预压螺旋 +煤泥泵 +高压低摩阻复合管 + 锅炉煤泥枪。人为加 料系统将石灰石粉卸至石灰石粉储仓。 在石灰石粉储仓底部 , 安装有气 入适量的水调整输出煤泥的浓度 , 根据煤泥 的浓度确定添加水的流量; 力输送系统, 通过石灰石螺旋给料机 , 将石灰石粉通过管道输送至炉膛 经过搅拌机后其板结、 大块的粘稠煤泥均被粉碎搓匀。为了降低煤泥系 进行 S : O 吸收反应。石灰石系统投运后出现的主要问题 :石灰石粉受 统 出料 中存在的不稳定情况 ,加大煤泥在煤泥罐中的搅拌时间和加人 潮、 , 结块 需要投入大量的人力来疏通 , 疏通过程 中造成大量的石灰石 水量的控制 。具统计 2 1 年锅炉煤泥的燃烧 比例接近 5%, 00 1 燃用煤泥 粉外泻 , 不仅污染环境 , 而且不易清理。 送粉管道中途弯头部位易堵 ; 的水分在 3 %一 0 由于煤泥的高水分 、 l等特点 , 了硫析出 石 0 4 %, 高糟 生 延长 灰石管道弯头易磨损、 ; 漏粉 在调整二氧化硫的时间上出现滞后现象 , 的时间。 在煤泥中添加小颗粒的石灰石 。由于经过石灰石和煤泥在煤泥罐 容易造成二氧化硫的大幅波动。 循环流床燃烧过程中最常用的脱硫剂就是石灰石 ,当床温超过其 内的搅拌混合 , 再经过煤泥泵送人锅炉 , 石灰石和煤泥充分混合 , 由于 煅烧温度对 S O 形成影响最大的因素是床温和过量空气系数 ,床温升 煤泥的凝聚结团特陛,即当煤泥被 以较大体积的聚集状态送 入高温流 高、 过量空气系数降低则S O 越高。 化床时, 会迅速形成具有一定强度和耐磨 陛的 较大团块。 正是这种凝聚 结团 特性使得石灰石在锅炉内的时间延长, 从而提高了脱硫效率。 脱硫反应方程式为:a + 0 + /0 C O S 21 厂屺a O 2 S4 1 a 摩尔比的影响。C /摩尔比是影响脱硫效率的首要因素, . C/ 1 S a S 经过对 比改进后的锅炉脱硫效果大大改善。根据二氧化硫在线数 脱硫效率在 C / 低于 2 时增加很陕,而继续增大 C/ a S . 5 a S比或脱硫剂量 据的统计, 二氧化硫的波动大大降低。 二氧化硫的 合格排放次数有明 显 8 m ̄ a 时, 脱硫效率增加得较少。 循环流化床运行时 C/ 摩尔比一般在 1 ~ . 地提高。二氧化疏排放能够很好地稳定在 4 0 m 以下。下表是统计 a S 5 2 5 之间。锅炉稳定的钙硫比的前提是稳定的石灰石输送系统, 如果石灰石 个月的历史数据。 输送过程 中出现短时中断。容易照成对二氧化硫变化趋势的误判断。 1 床温的影 响。床温的影响主要在于改变了石灰石的反应速度、 2 孔隙堵塞特 陛, 从而影响脱硫率。根据该锅炉多年的运行分析看 , 锅炉 床温受各个方面的影响 , 比如局部有焦块等等 , 往往造成锅炉温度不均 衡 。H 一 2/. L G 2 09 一 MN1 循环 流 化 床 锅 炉能 很 好 地 控制 床 温 在 8 7 8 0 9 0 而在此温度区间脱硫效率较高。 0 — 5 ℃, 燃 料 含 硫 量 1 石灰石粒度及其质量 的影响。采用较小的脱硫剂粒度时, . 3 循环 含 灰 量 流化床脱硫效果较好。 但是由于电厂采用了外购粉的方式 , 一般外购石 脱 硫 率 灰石粉控制石灰石粒度在 0 7 r 由于受各种条件的影响 , . 5 m, 0 a 石灰石粒 需 要 的 钙 硫 比 石 灰 石 流 量 度有波动 , 存在一定的质量控制问题。 l 4锅炉氧浓度及燃料变化的影响。脱硫与氧浓度关系不大, 而提 3 结论 高过量空气系数时脱硫效率 提高的。 龊 在正常的锅炉运行中, 一般保 对改造后 的 石灰石运行数据分析看, 二氧化硫得到了 有效控制 , 尤

循环流化床锅炉运行问题分析及节能

循环流化床锅炉运行问题分析及节能

循环流化床锅炉运行问题分析及节能降耗优化探究马守财1,闫星磊2(1.晋能孝义煤电有限公司,山西孝义032300;2.山西世纪中试电力科学技术有限公司,山西太原030001)摘要:以某厂480t/h 循环流化床锅炉为例,列举了该锅炉运行中出现的问题,其中包括飞灰及底渣含碳量较高、燃煤粒度控制不合理、锅炉特征量监测不可靠、滚筒冷渣器排渣困难等,结合实际运行参数,提出了合理调整锅炉一、二次配风,合理配比入炉燃煤粒径,加强锅炉特征量测点维护工作,燃烧优化调整等相关措施,使锅炉能够长期安全、稳定、经济运行,为同类型锅炉节能降耗减排工作提供了有效参考。

关键词:循环流化床锅炉;低渣含碳量;燃煤粒径;燃烧优化调整;节能降耗中图分类号:TM621.2文献标志码:A文章编号:1671-0320(2022)06-0047-050引言随着国家“双碳”政策的推出,发电企业节能降耗减排工作成为“双碳”政策的重点工作。

循环流化床CFB (circulating fluid bed )锅炉凭借燃烧效率及燃料适应性优势在我国火力发电行业中占据重要地位[1]。

近年来,我国在超临界CFB 锅炉技术领域取得十分显著的进展,标志着我国自主研发的大型燃煤CFB 锅炉从制造到投产运行技术居世界领先水平[2],但超高压机组480t/h CFB 在役机组还较多,本文将针对某厂480t/h 循环流化床锅炉在运行过程中出现的典型问题进行节能降耗优化探究。

1设备及系统简介某电厂锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的480t/h 循环流化床锅炉。

锅炉采用中间排渣方式,配套3台出力为30t/h 的滚筒冷渣器,灰渣比为1颐1,前墙给煤方式,低温动力控制燃烧技术。

系统流程如图1所示。

输煤系统:输煤系统对于CFB 锅炉是最重要的组成部分,分为输送、破碎、筛分等3个过程,将合格的燃煤粒度输送至煤仓通过给煤系统进入炉膛密相区进行燃烧,其燃煤颗粒在一、二次风的作用下与空气产生气固两相流态化破碎燃烧过程,燃煤粒度越小,燃烧速度越快越充分。

循环流化床锅炉运行中的几个主要问题分析

循环流化床锅炉运行中的几个主要问题分析

风水联合冷渣器常见故障分析一、概述循环流化床锅炉具有对燃料适应性好,有害气体排放量低等优点,近几年来在我国发展迅速。

我国多台大型循环流化床锅炉机组相继投运,由于循环流化床锅炉燃烧技术不太成熟,制造工艺不够先进,运行中岀现了很多问题。

其中冷渣器作为保证循环流化床锅炉安全高效运行的重要部件,它的不正常工作是导致被迫停炉和减负荷运行的主要原因之一。

从循环流化床锅炉中排岀的高温灰渣带走了大量的物理热,造成了大量的排渣热损失,降低了锅炉效率,恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮,仍可以在炉外释放岀二氧化硫和氮氧化合物,造成环境污染;另一方面,炽热的灰渣的处理和运输十分麻烦。

所以,灰渣冷却是非常必要的。

另外,底渣中也有很多未完全反应的燃料和脱硫剂颗粒,为进一步提高燃烧和脱硫效率,有必要使这部分细颗粒返回炉膛,这些操作也要在冷渣装置中完成。

现在许多冷渣器综合利用了多种流动和传热方式,将各种冷渣器的优点结合起来,使之性能越来越高,适应性越来越好。

近几年,大型循环流化床锅炉多釆用风水联合选择性排灰冷渣器。

二、风水联合冷渣器常见故障分析风水联合冷渣器没有运动部件,彻底解决了最常见的机械故障,同时其冷渣能力强,适应范围广,使锅炉机组热效率和机组利用率得以提高,但运行中也发现了许多问题,主要表现在:(1) 灰渣复燃结焦;(2) 处理大块渣的能力不够,有时会岀现堵渣;(3)热风管道堵塞,这是因为夹带的细灰未能有效的分离下来,或岀风管道设计方面有缺陷;(4)床內埋管磨损,由于冷渣器处理的宽筛分灰渣,故流化风速不可能降至外置换热器内那么低,为防止埋管磨损问题,需釆取有效的防磨措施;(5)送风系统设计不足,造成调节困难;(6)冷渣器的调节性能有待提高。

下面就风水联合冷渣器运行中常见故障的现象原因及处理方法进一步分析,希望对运行人员有些帮助。

1.冷渣器进渣管堵塞现象:冷渣器进渣管温度降低;冷渣器选择室温度降低;脉动风风量变化时,选择室温度、床压无变化。

440t/h循环流化床锅炉燃烧优化调整试验分析

440t/h循环流化床锅炉燃烧优化调整试验分析

热态 燃 烧 风 量 调 整 试 验
1 1 总 风 量 变 化 试 验 .

次 风 量 / - m h 底渣含碳 ,
187 1 l 1 6 l 5 2 7 6 8 9 8 8 7 4 05 . 4 05 . 6 05 .5
维持 机 组 负荷 10MW 、 温 80℃ 、 压 78 0 床 8 床 .
试 验 , 对 锅炉 热 态特 性 和煤 种 适应 性 进 行 优化 调 并
量大 于设 计 的风煤 比时 , 烧 不经 济 , 锅 炉 总风 量 燃 将
控制 在 3 4万 ~3 5万 m 较 为合 适 。 1 2 一次 风量 变化试 验
维持 相 同 的燃 烧 条 件 : 机组 负 荷 1 0MW 、 0 床温 8 0℃ 、 压 7 8k a 维持 二 次 风 量不 变 。 变 一 次 8 床 . P , 改
( . 汪发 电有 限公 司 , 1 贾 江苏 徐 州 2 1 1 ; . 2 0 l2 东南 大学 , 苏 南京 2 0 9 ) 江 10 6
摘 要 : 据 江 苏 贾 汪发 电有 限公 司 15MW 机 组 4 0t 根 3 4 / 环 流化 床 锅 炉 的 实 际 运 行 情 况 . 循 环 流 化 床 锅 炉 的 h循 从
优化 燃烧 角度 进 行 了锅 炉 运 行优 化 和 燃烧 调 整 试 验 。通 过 热 态 燃 烧 风 量 调 整 、 质 对 燃 烧 的 影 响 、 混煤 燃 烧及 燃 煤 掺 料破 碎 设 备 等 试验 , 析 了总风 量 、 次风 量 度 上 下二 次风 量 变化 对灰 渣 可 燃 物 含 量 的 影 响 . 定 了锅 炉 的 经 济 燃 分 一 确 烧调 整 和 风量 分 配 方 式 , 指 导调 整 循 环 流化 床 锅 炉在 各 种运 行 情 况 下的 燃烧 工况 , 而 卖现锅 炉优 化 运 行 的 目标 。 可 从 关 键 词 : 环流 化 床 锅 炉 ; 烧调 整 ; 验 ; 量 ; 化 运 行 循 燃 试 风 优

350mw超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点及性能分析

350mw超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点及性能分析

技术创新与展望区域治理随着我国工业化水平的提高,人们在关注生产质量与生产效率的同时,逐渐关注资源的利用效率,环保性能、节能降耗效果成为了评价工业设备的重要参考依据。

350MW超临界机组循环流化床锅炉具有燃烧性大、燃料利用率高、热量吸收率高以及有害气体排放量小的优势,具有较强的环保性,本文就针对350MW超临界机组循环流化床锅炉的技术特点以及相关性能展开论述。

一、350MW超临界机组循环流化床锅炉的工作原理在流化床锅炉之中,燃料与空气会一起被置于一种流态化的燃烧室之中,在燃烧室中,燃料与空气会进行充分的混合,在这种情况之下燃料便具备的充分的氧气进行助燃,燃料的燃烧也会更为的彻底。

在燃烧的过程之中,燃料的消耗会产生一定量的烟气,这些烟气中夹杂了部分燃料物的颗粒,烟气会在流化床锅炉出口经过气固分离器进行分离,较小的颗粒会随着烟气一起排出锅炉,而体积相对较大的颗粒会通过分离器在此进入到锅炉内,并进行二次燃烧。

二、350MW超临界机组循环流化床锅炉运行技术特点1 燃烧性大传统的煤粉炉在运行的过程之中,首先对高温火焰中心进行建立,然后在此基础之上高温环境之下会形成一定的烟气,而煤粉炉正是运用高温烟气以及火焰的热辐射来对新进燃料进行燃烧,并形成一个相对稳定的燃烧状态。

传统的煤粉炉存在两个方面的弊端,一方面,煤粉炉燃烧性能相对较小、辐射幅度较大;另一方便,燃烧的燃烧质量会对煤炉运行的情况造成一定程度上的影响。

不同于煤粉炉,循环流化床锅炉能够有效解决这些问题,在其运行的过程之中,能够对煤炉内燃料的充足性进行保障,同时,煤炉内燃料的储备量还会随着燃料热值的提升而增加。

除此之外,350MW超临界机组循环流化床锅炉与传统的煤粉炉在燃烧方式上也有所差异,新进燃料会在接近恒温的循环回路之中按照一定的次序进行挥发,挥发粉的燃烧与固体碳的燃烧会使得燃烧过程更为彻底,因此350MW超临界机组循环流化床锅炉具有燃烧性大的特点,且能够在此基础之上对锅炉燃烧的工况进行一定的保证。

循环流化床锅炉深度节能降耗的运行控制

循环流化床锅炉深度节能降耗的运行控制摘要:近年来,随着能源价格不断上升,并且煤炭价格呈现持续偏高状态,加上我国大力提倡环境保护、节能减排,对煤炭资源利用率要求越来越高。

为此,在提升煤炭资源利用率方面,更需要注重技术工艺优化和改造,以减少污染物排放。

近年来,随着燃烧技术的不断更新,循环流化床锅炉属于新型燃烧技术,其脱硫剂、燃料通过多次循环后,产生脱硫反应、低温燃烧,锅炉内的湍流呈强烈运动状态,不仅能够提升脱硫效率,还具有良好负荷调节性能,促进灰渣的综合利用率。

现阶段,循环流化床技术得到广泛推广、更新,在低氮燃烧、锅炉内脱硫以及燃烧控制上,得到了优化改进。

针对循环流化床锅炉排放较低,探讨了烟气超低排放改造的相关工艺。

关键词:循环流化床锅炉;节能;控制措施引言循环流化床锅炉具有燃料适应性广、燃烧效率高、污染物排放低、负荷调节操作灵活、固废灰渣易于综合利用等优点,也存在能耗高、冷热惯性大、磨损大、运行周期短、自动化控制程度低缺点。

因其能耗高,机组普遍供电煤耗偏高,单纯发电经济性不高,所以循环流化床锅炉一般配套背压机组供热。

为提高机组运行经济性,需采取切实有效的节能降耗措施,尤其在热负荷不足,叠加掺烧低热值劣质煤情况下,必须不断摸索锅炉最低稳燃点和最低电负荷,寻求锅炉最佳的运行方式与电热平衡点。

1机组运行中遇到的问题(1)机组新投产,热力市场处于培育期,热负荷整体较低,锅炉最低稳燃点蒸发量高于热负荷,为保证背压汽轮机安全及防止工业蒸汽管道超压,运行中通过小开度开启汽轮机启动排汽阀控制背压不超过1.25MPa,热损失大;(2)因锅炉设计、安装,入炉煤粒径偏大、偏离设计煤种及运行人员技能水平不足等因素,锅炉不投天然气最低稳燃负荷高于设计值较多;(3)采用床下点火模式,流化床床温提升慢,尤其是在天然气压力不足时,机组启动耗时长,单次启动天然气耗量超过10000Nm3,启动成本高;(4)生产厂用电率偏高;(5)原水消耗量大,与除盐水耗量、热负荷不匹配;乏汽、余热利用率低。

150MW循环流化床锅炉煤泥掺烧运行分析

再 热器 进/ 口蒸汽 温度 / 出 ℃ 给水 温 度/ ℃
34 9. 4
2 1/. 4 . 42 3 9 7
3 2950 3 . 4 / 20 5. 7
给水压力/ a MP 冷风温度/ ℃
1. 57 4 3 5
采取的技术改造为沿整个煤泥输送管道增加蒸汽 伴热 , 伴热管道采用D 3 的镀锌钢管 ,汽源取 自电厂 N2 辅汽母管。改造后在冬季煤泥系统停运后投入伴热 ( 运
统和 设备缺 陷,使煤 泥掺 烧量 大幅提 高 ,煤泥 系统 长周
期稳 定运行 ,为提 高企业 经济效益和发展循环经济 发挥
了重要作 用。
运行经验 ,逐步消除了煤泥系统缺陷,取得了良 好的运
行效果 。
【 关键词】煤泥掺 烧
循环流化床锅炉 运行分析
二 煤泥系统简介
( )系统 出力 阳城 电厂煤 泥 系统采用北 京 中矿 1
( )锅炉偏烧 煤泥管道在锅炉9 运转层一分为 4 m
二 ,通过 两侧墙进入锅炉燃烧 ,因分流 器设置在锅炉一
侧,分离后到两侧墙的煤泥管道不等长 , 运行时多数煤
泥从距 离短 的一侧进入锅炉 ,距离长 的一侧因阻力大煤 泥流量少甚 至不入料 ,造成两侧入炉煤 泥不均匀 ,锅炉
偏烧 。
六 结语
( )锅炉参数 4
阳城电厂锅炉为东方锅炉 ( 集
3 )运行初期煤 泥管道法兰联 接处螺栓 经常剪断 ,
团)股份有限公司生产的DG 8/3 一I 型循环流化 4 01. I 7 2
床锅炉。锅炉主要设计参数见表2 。
表2 循环流化床过滤主要设计参数
名称 B—MC 蒸发量/(h R t) / 过热器出口蒸汽压力/ a MP

循环流化床锅炉常见运行问题分析

循环流化床锅炉常见运行问题分析摘要:本文阐述循环流化床锅炉在运行中常见的一些问题,包括燃烧、床温、物料分离器、SNCR环保设备等,有助于在技改前对机组进行摸底试验及性能分析。

并以炉内低NOx燃烧控制为切入点,介绍循环流化床锅炉燃烧系统、风烟系统、物料分离器、SNCR脱硝设备的改造技术,满足日趋严格的环保“超低排放”政策要求。

关键词:锅炉运行;循环流化床;SNCR;低NOx燃烧;数值模拟;试验验证1、引言目前我国有案可查的循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)达6000余台,其中80%以上为中小型CFB发电机组或专用工业锅炉。

400t/h以上CFB锅炉超过500台。

在全国11亿千瓦火电总装机容量中,CFB机组装机容量占火电总装机容量约15%。

注:表2数据统计在中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司日期之前,在中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司日期之前。

2、循环流化床锅炉常见问题2.1炉膛中心区域缺氧几乎所有的CFB锅炉都存在着炉膛中心区域缺氧的问题,究其原因是二次风设计与运行参数,不适应高密度物料最佳流态化造成。

除了高密度物料颗粒群对二次风射流的阻挡作用外,也存在贴壁流垂直下泻覆盖水冷壁、每个层面颗粒水平移动不够均匀、各转弯变化区域涡流干扰和垂直上移速度的不均匀影响。

这种中心区缺氧会降低燃料燃尽效果和炉内脱硝效率,并且不能实现低温燃烧时的高效燃尽。

2.2床温偏差常见的引起床温偏差的几个因素:物料粒径、二次风几何布局、布风板及风帽结构、分离器及返料器结构特点、一二次风配比、循环灰量、原始锅炉设计炉内参数、炉膛有效高度、是否采用了多种燃料运行方式。

床温偏差大是CFB锅炉普遍存在的问题,大部分的CFB锅炉床温偏差都在50℃以上,严重的可以达到100℃以上。

床温的不均匀性,肯定会造成局部温度峰值过高,是NOx急剧增加的主要因素,其NOx生成能力是合理床温下的数倍甚至更高。

循环流化床锅炉运行安全若干问题分析

运行安全若干 问题分析
度就可以 得到控制 , 从而控制返料温度 , 消 除分 离器结 焦的 危险 。 水冷或汽冷的旋风分离 器减少了散热 损失 , 提高了锅炉效率。 另外由于保温厚度 的减少 , 可以提高启停速度, 启停过程 中床 料的温升速率不再 取决 于耐火材料 ,而主 要 取 决 于 水 循 环 的 安全 性 , 使得 启停 时 间 大 大 缩短 。
3 物 料 将床 层 和返 料 器压 死 、床
层 或返料 器 物料 消失
此异常情况主要发生在升停炉或变负 荷过程中, 在对~、 二次风量、 返料量和给 煤 量 进 行 调 整 时 发 生 的 。 由于 循 环流 化 床 锅炉物料是在燃烧循环回路 中反复循环燃 烧 , 2 — 0 料 循 环 倍 率 , 10 / 有 5 3物 以 3T H循 环 流 化 床锅 炉 为 例 , 这意 味 着 1 1th的 6 8/ 给 煤 量加 入炉 膛 的 同时 , 有 4 0 8 th 约 0 40/ 或更高的循环灰量在炉膛和主循环 回路中 循环 ,其中炉膛中的循环灰量份额 占绝对 优势 ,即炉膛中的颗粒 浓度极高 ,而炉膛 上 、 部 颗 粒浓 度分 配 主 要是 由一 、 次 风 下 二 量比例及返料量大小决定的 ( 给煤量的变 化也有影 响但较弱 ) 因而如果在变负荷操 。 作过程中, 对一、 二次风量及比例 、 返料灰 量及给煤量的调整未能把握循环流化床锅 炉 的 特 点 而 造 成 调 整 失 当 ,势 必 引起 炉 膛 内上 下 部 颗 粒 浓 度 大 幅 度波 动 , 当这 种 波 动影响力达到使炉膛上下部 颗粒浓度 比例 严重失调时 , 会出现 或下部颗粒浓度过 就 大物料将床层压死 ;或物料 大部或全部集 中于上部空 间床层物料 消失 。 同时 , 炉膛内
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循环流化床锅炉运行方式的优化分析
作者:王磊李晖
来源:《科学与财富》2012年第11期
摘要:循环流化床锅炉是一种高效、低污染的节能产品。

自问世以来,在国内外得到了迅速的推广与发展,在改善环境、充分利用一次能源资源、降低工程造价、促进电力工业可持续发展、提升电力工业和机械制造业技术水平等方面,具有重要的意义。

循环流化床锅炉与其他类型锅炉的最主要区别在于其处于流化状态下的燃烧过程,具有煤种适应广、燃烧效率高,以及炉内脱硫、脱氮等特点,是洁净、高效的新一代燃煤技术。

近年来,我国大容量的循环流化床燃煤电站锅炉迅速发展,在达到节能减耗目的的同时,提高企业的经济效益和社会效益。

关键词:锅炉运行流化床
1.循环流化床锅炉性能特点
1.1燃烧稳定、燃料适应性范围广。

循环流化床锅炉独特的燃烧方式使之能适应最难以燃烧的燃料。

它不仅可以方便的燃用常规锅炉使用的燃料,还能燃用常规锅炉几乎不能燃用的燃料,比如高硫劣质煤、煤矸石、洗中煤、石油焦、废弃轮胎和垃圾等,可以充分利用一次能源资源。

1.2负荷变化范围广、调峰能力强。

由于在炉内参加循环燃烧的物料量大,蓄热多,因此,大型循环流化床锅炉易于保持燃烧稳定和蒸汽参数,具有很强的调峰能力,不投油最低稳燃负荷可以达到锅炉额定负荷的30%。

我公司300MW循环流化床锅炉设计启动前首次需向燃烧室内加入固体颗粒物料(灰渣)不少于200吨,每个外置床在启动过程中加入灰渣约80吨,锅炉运行中物料总量超过550吨,蓄热量大;锅炉不投油最低稳燃负荷合同保证值为锅炉额定负荷的35%±5%,远低于常规锅炉。

1.3低温燃烧、环保性能高。

燃煤流化床锅炉的燃烧温度处于850oC-900 oC的范围内,属于与传统煤燃烧方式完全不同的低温燃烧。

炉内脱硫脱硝,不需要另外安装脱硫和脱硝装置。

循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使NOX生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。

从锅炉设计和实际使用效果来看,大型循环流化床锅炉SO2和NOX排放能够满足严格的环保排放标准要求。

1.4燃烧效率可与煤粉炉相媲美。

循环流化床燃烧是介于煤的固定床燃烧和煤粉悬浮燃烧之间的一种处于流态化下的煤燃烧方式,流化态行程的优越的湍流气固混合条件,可大大强化燃烧,提高床层内的传热和传质效率。

2.当前锅炉机组事故的特点
锅炉机组的事故特点是与锅炉所用的燃烧、锅炉结构、控制手段与工艺水平密切相关的。

由于给水品质的提高及蒸汽参数的提高,出现在中小型锅炉的水循环事故及表面式减温器事故也趋于消灭。

随着自动控制水平的提高,锅炉缺满水及灭火放炮事故也逐步得到控制。

与此同时,由于采用亚临界、超临界参数,采用悬吊式全密封结构,以及实现计算机控制等等,也带来了一些新问题需要研究解决。

鉴于各局、厂情况不同,防范措施理当有所区别,本文仅根据国内电厂发生的锅炉故障情况,按严重程度与分布频率,提出以下分析意见。

2.1 锅炉承重结构的变形、失稳使悬吊式锅炉坍塌是导致近年来锅炉报废的最终原因,必须高度重视支吊、承重结构的安全。

2.2 炉外管道爆漏、受热面腐蚀、转动机械飞车、锅炉尾部受热面烧损是造成人员伤亡,设备严重损坏的主要原因。

2.3 锅炉四管爆漏仍居当前锅炉机组非计划停运原因的首位。

锅炉四管因蠕变、磨损、腐蚀、疲劳损坏以及焊口泄漏,但因其停用时间较长,直接、间接损失大仍是锅炉故障损失的主要因素,必须加强检修人员大小修的仔细检查和运行人员的精心调整,防止出现非计划停运事件发生。

2.4 锅炉辅机故障,包括一、二次风机、引风机、高压流化风机、回转式空气预热器等转动机械卡转、振动、烧瓦等,风机的变频器故障,此类故障占锅炉机组故障也不小
2.5 热工保护装置故障误动引起机组跳闸,其次数随保护装置采用范围的扩大而有所增加,这是当前新机组投产初期运行阶段的常见故障。

说明要解决如何进行设计、安装,使控制手段与设备性能相匹配,并缩短磨合期等问题特别需要对基建工序的安排与配合问题加以研究。

但当前主要应防止应当新误动而随意退用保护装置的倾向。

3.优化运行
火力发电机组在机组运行一定时间后,应当进行运行优化。

这种技术是以优化理论为指导,根据主辅机设备实际运行情况,进行优化调整试验,而后根据试验数据及综合分析结果,建立一套运行优化操作程序和合理的优化运行方式,使机组能在各种负荷范围内保持最佳的运行方式和最合理的参数匹配。

实践证明:通过对火力发电机组的全面运行优化,机组的经济性可相对提高1.0%~1.5%,供电煤耗率相应下降3~5g/kWh。

要保证锅炉的经济运行,运行时的参数必须要保证在设计的范围内,不发生大的偏差。

3.1 床温控制这是流化床锅炉最重要的控制参数之一,主要根据负荷和煤质的变化,及时调整给煤量,并保持合适的风煤比和料层厚度,使床温维持在最佳的范围内运行。

锅炉床温在850-900℃的范围内运行,床温的提高与锅炉的效率成正比。

温度的控制与燃料的特性有关,有的电站要求可以高到950℃,只要控制并保证床层不结焦。

按照环保的要求,如果是高硫燃料,床温运行在850℃,达到脱硫剂的最佳使用。

如果煤质较好,可以将燃料温度适当提高,
提高主循环回路的燃烧效率,运行中锅炉负荷发生变化时,要及时按变化趋势相应调整给煤量,维持正常的汽压和床温,在条件允许情况下尽量不采用投入减温水控制汽温,特别是尽量少投或不投入二级减温水运行。

3.2蒸汽与水参数主蒸汽温度每降低10℃,相当于煤耗增加0.03%。

对于10~25MPa、540℃的蒸汽,主蒸汽温度每降低10℃
,将使循环热效率下降0.5‰,汽轮机出口的蒸汽湿度增加0.7‰。

这不仅影响了热力系统的循环效率,而且加大了对汽轮机末级叶片的侵蚀,影响汽轮机的安全经济运行。

解决的方法是提高热控自动投入率,防止减温水调节阀门的内漏。

当然主汽压力和再热器温度压力的偏差都对机组效率有一定的影响。

合理进行PID调节参数,进行更为有效的自动控制是解决这类问题的重要环节。

3.3排烟温度排烟温度是锅炉运行中可控的一个综合性指标,它主要决定于锅炉燃烧状况以及各段受热面的换热状况,保持各段受热面的清洁和换热效果,是防止排烟温度异常、保证锅炉经济运行的根本措施。

排烟温度升高5℃,•影响锅炉效率降低0.2%左右,影响煤耗升高0.6g/KW.h。

具体的措施是:保证人孔门和保温层的严密性,减少漏风;合理控制氧量,流化床的标准是3.5%;定期进行吹灰。

3.4灰渣含碳量灰渣含碳量表示从尾部烟道排出的飞灰或者是从冷渣器中排出的干渣中含有的未燃尽碳的量占飞灰量或者是渣量的百分比,主要与燃煤特性、煤粒大小、炉膛温度、物料循环程度等有关。

在运行过程中,煤粒的大小是影响灰渣含碳量的主要原因,因此要加强煤炭破碎设备的维护,保证入炉煤粒度配比在合理范围内。

针对所燃用的煤种,合理调节分离器的分离效率,尽可能保证循环燃烧,提高燃尽程度。

运行中的具体措施是:合理一、二次风配比,在保证流化前提下,尽量减少一次风量增加二次风量,适当提高二次风压尤其增强炉膛下部密相区循环物料穿透力,对燃烧充分扰动,提高燃烧燃烬率;在流化良好,排渣正常的情况下,可适当提高锅炉床层差压;提高旋风分离器的分离效率重点在于大小修时对分离器中心筒的检查和维护;适当提高床温,控制在900℃左右,某循环流化床锅炉,其灰渣的可燃物小于2%。

4.结束语
在电厂的节能降耗工作中,搞好生产管理是关键,努力提高设备健康运行水平,对机组能否稳定、安全、经济运行及节能降耗都起着决定性的因素。

要充分体现流化床锅炉的安全性和经济性,共同提高电厂节能降耗的水平。

参考文献
[1]刘德昌,陈汉平,张世红等循环流化床锅炉运行及事故处理北京中国电力出版社。

[2]路春美,程世庆,王永征.循环流化床锅炉设备与运行[M].北京:中国电力出版社,。

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