集体落纱细纱机人字臂电气驱动编程思路与方法

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2O・研究与应用・ 纺织机械2012年第2期 
集体落纱细纱机人字臂电气驱动编程思路与方法 
贵成亚何斌乐新华 
[马佐里(东台)纺机有限公司224200] 

摘要 集落细纱机已大量普及应用,但集落部分稳定可靠经济一直是各主机厂努力的方向。本 
文对集落中人字臂的运动进行了深入的分析,尤其对编程给出了具体的思路和方法,用西门子S7 
200PLC和变频器成功完成了人字臂的控制,精度完全达到落纱要求,多年实践证明,这一方案 
稳定可靠,已成为集落细纱长机的一大控制特色。 
关键词 集体落纱人字臂 变频控制 编程思路与方法 

纺织行业是一个劳动密集型的行业,随着我国 用工的紧张,细纱机中集体落纱装置的应用能大大 减轻落纱工的劳动强度与数量,在纺粗支纱时劳动 力的节约更加明显。 目前市面上细纱机大厂的集体落纱装置机械部 分显而易见,而电气设计则大不相同,落纱人字臂的 驱动分为伺服驱动与变频驱动两大类,而变频驱动 更为经济实用。只要在编程上下工夫,变频驱动用 在集落上一样能稳定可靠,精度完全能达到控制要 求,在国内某知名细纱机上得到了广泛的应用。 变频驱动集落人字臂控制框图如图1所示。 图1集落细纱机人宇臂控制电气框图 图1中,M3为落纱人字臂执行电机,通过变频 器VVVF驱动,K3、K4分别控制正反转,EM232输 出模拟量电压控制电机转速,BK3为电机刹车,编 码器PG1、PG2安装在人字臂上,实时反馈人字臂 的高度,当变频器出错时,ALM报警信号送给 PLC。 在编程之前,我们先来分析一下人字臂的运动 方程,从中找出它的数学模型: 图2中,OB为人字臂长臂,总长1080 mm,C为 活动点,是OB中点;CA是人字臂短臂,长540/Tin2, 
A点沿着OL轴移动;随着A点的移动,B点的高度 
不断发生变化,经过B点与OL轴平行安装有带握 
持器的落纱梁,当落纱梁到达一定位置时,通过握持 
器的充气和放气完成拔纱管和放空管等动作,从而 
完成整个运动过程。 

图2人字臂的运动数学模型图 
下面分几个部分来分析人字臂控制编程思路和 
方法。 

1人字臂运动的高度公式 
通过数学模型,我们来求B点的高度。连接 
BA,由于CA=OC=CB,可以证明角 是直角, 
则BA的长度就是B点的高度。人字臂初始高度一 
般停在355 mm处,即BA=355,那么OA的初始长 
度根据三角形公式=√(1080 2—355 2)=1020 
FIIlTI,在这一初始基准点上,将反馈人字臂高度的编 
码器数值清零。 
根据落纱电机到人字臂运动的机械连接结构, 
电机转一圈编码器发出600个脉冲,同时OA变化 
[(48/22)/14.5]X 10 ITIITt,则OA每变化1 1TlIlq_所时 
纺织机械2012年第2期 ・研究与应用・21 
应的脉冲数为398.75。编码器脉冲是AB相,PLC 
通过高速计数器读出,设当前脉冲数为P,则当前人 
字臂高度为: 
H=√[(1080 2一(P/398.75+1020) 2] 
由于这一公式要经常调用,我们用一个P—H子 
程序来实现: 
DTR#P:LD0.LD8 
MOVR LD8,LDI2 
|R 398.75。LD12 
MOVR LD12,LD16 
+R 1020.0,LD16 
MOVR LD16,LD20 
*R LD16.LD20 
MOVR 1166400.0.LD24 
R LD20.LD24 
SQRT LD24,#H:LD4 
这一子程序可以在主程序和其他子程序中调 
用,通过读出当前编码器的值,实时监控人字臂的高 
度,从而实现人字臂的避让和保护。 

2人字臂运动的顺序控制 
人字臂从初始位置开始到落纱过程结束再一次 
回到初始位共有36步,这里用顺控指令来进行编 
程。每一步结束后根据条件判断是否进入下一步。 
尽量在顺控过程中用SET和RESET来编程,在顺 
控结束后将各种过程标志位复位。也可以中断顺控 
过程,再断点运行。以下是一段顺控指令实例: 
LSCR SO.4 
R M30.7 
UD I5.6 
LPS 
AN I3.6 
AN M31.6 
S Q3.1 
LPP 
A I3.6 
R Q3.1 
A I3.3 
SCRT S0.5 
SCRE 
用顺控指令编程的好处是程序可读性很强,条 
理清晰,同时程序监控方便,便于调试。 

3人字臂运动的起停编程 
在落纱过程中,人字臂有多次起停动作。每一 
次起停包括设置运行监视时间,判断当前人字臂起 
始位置是否正确,判断落纱电机的正反转及刹车打 
开的时机,根据与目标位置的距离决定电机的不同 
转速,减速停车,判断停车误差是否在合理范围之 
内。 
这样的编程思路保证了变频控制的人字臂运动 
稳定可靠,程序内设有开始错误、结束错误、超时错 
误、允许起动、走步完成等标志位,当接近终点位置 
时,变频器低速逼近,保证了运动的精度。终点位置 
误差死区设为400个脉冲,在初始位置时有2 rnlTl 
左右误差,在拔纱管位置处只有l 1Tlrn左右的高度 
误差,完全能满足插拔管的要求。 
变频器使用的是KEB F5一C,主要参数如下: 
CP14=45 
CP15=2 
CP16=2 
CP18=5 
CP31=3 
CP34=4 
电机刹车打开及正反转程序实例如下: 
LD M30.0 
o M30.1 
TOF T129,1 
TON T130,2 
LD T129 
=Q3.7 
LD M30.0 
AT130 
=Q3.5 
LD M30.1 
AT130 
=Q3.6 
其中M30.0正转标志位,M30.1反转标志位, 
Q3.7刹车打开,Q3.5电机正转,Q3.6电机反转。 
刹车先于电机正反转前打开,在电机正反转结束后 
延时刹车。 

4人字臂运动的避让及保护报警 
通过人字臂的高度公式,我们知道了人字臂的 
具体位置。在一些特殊位置,人字臂是不可进入的, 
22・研究与应用・ 纺织机械2012年第2期 
重定量大牵伸工艺的研究 
费青 
(中国纺织科学研究院100025) 

摘要前纺重定量、高速度、大卷装是棉纺工程技术发展始终追求的目标之一。本文通过生条定 
量与道夫速度、棉卷质量的关系,通过提高梳理性能与控制短绒率等的论述,进行了重定量大牵伸 
工艺的研究。 
关键词梳棉机重定量生条牵伸 

当梳棉机产量一定时,生条定量和道夫速度的 
乘积为常数,生条定量轻时道夫速度快。这种轻定 量快速度的工艺配置,虽不影响单位时间内锡林向 道夫转移的纤维量,但影响这个纤维量在道夫上凝 聚的面积,即同样的纤维量凝聚在较大的道夫清洁 针面上,因此道夫转移率高一些,锡林针面负荷可少 些。对于锡林针面负荷比较多的弹性针布梳棉机, 这种工艺配置是有利于棉网分梳质量。但对金属针 布梳棉机负荷本来就比较少,在轻定量快速度对棉 网分梳质量的影响并不像弹性针布梳棉机那样显 著,反而因为道夫速度慢、棉网厚而有利于剥棉,可 改善生条条干均匀度,且可减少棉网破边、断头和挂 花。故在台时产量为20--30 kg纺棉的金属针布梳 棉机上,生条定量比普通产量的弹性针布梳棉机约 重20%~30%,一般为20~27 g/5m。因化纤比重 轻、弹性好、条子粗而膨松,在条子通道限制(如圈条 如人字臂高度不可低于245 mm,这是人字臂低限 软保护,在240 mm处设置了接近开关,用于人字臂 低限硬保护;当人字臂位于机梁下方时,在不摆出的 情况下,上升高度自动限定在370 mm下方。 当人字臂位于锭子区域时,如在摆进状态,则不 可摆出,必须上升到锭子上方后才可摆出;同理,在 锭子区域时人字臂如在摆出状态也不可摆进。防止 人字臂部件与锭子干涉。所有这些高度的测量都是 通过编码器来测量的。 两只编码器一只用于测量高度,另一只用于监 视,当两只编码器的差值大于60个脉冲时报警,确 保了系统的可靠性。所有的报警都在触摸屏上显示 出来,同时红灯闪烁。一般性故障处理后断点运行, 斜管堵塞等)的情况下,生条定量应稍轻。 高产梳棉机为提高产量,必须提高生条定量和 
道夫转速,生条定量增加,不仅使锡林反回纤维增 
加,而且加重并粗等工序的负担,根据过去的试验, 
生条重定量对纱条的质量是有一定影响的。道夫速 
度提高,增加了剥取道夫上棉网的难度和道夫大压 
辊区棉网的漂动、破边和拥头,为此研究了高速剥棉 
机构,如高速斩刀、皮辊剥棉、皮圈剥棉、四罗拉剥棉 
和三罗拉剥棉等,现代高产梳棉机上采用的是倾斜 
式三罗拉剥棉。为解决棉网的漂动、破边和拥头等 
问题,研究了多种导棉装置。由此可知:为了提高产 
量可采用:轻定量快速度(道夫),这对质量有利,但 
提高产量是有限的,只用于较低产量;重定量快速度 
(道夫),这对质量有一定的影响,目前高产梳棉机都 
是采用既加快道夫速度,又加重定量,但这是不得不 
为之。 

严重性故障给出提示和解决办法。 
5小结 
严谨的设计思路非常重要,经过测算控制精度, 
在满足要求的前提下,简单即意谓着可靠。在编程 
时,多次调用的公式最好打包成一个子程序。程序 
编制中要全面分析各种可能性,做好各种报警信息 
的弹出,增强人机对话功能,使设备易于维护,减少 
停机时间。 
这一程序在国内某知名集落长机上已成功运用 
至今,收到了良好的经济效益和社会效益。 
参考文献 
[1]SIMATIC S7—200系统可编程序控制器系统手册.

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