鄂西鲕状赤铁矿焙烧铁精矿降磷试验

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云南某高磷鲕状赤铁矿提铁降磷试验研究

云南某高磷鲕状赤铁矿提铁降磷试验研究

云南某高磷鲕状赤铁矿提铁降磷试验研究徐兴鸿;蒋彦;简胜;杨林【摘要】云南某鲕状赤铁矿磷含量高达0.87%,铁品位为45.14%.对此矿石进行单一的强磁选及反浮选试验研究,结果表明都不能获得磷品位低于0.2%,铁品位较高的铁精矿.采用强磁-反浮选及脱泥-反浮选均能获得磷品位低于0.2%,铁品位高于52%的铁精矿.脱泥-反浮选具有投资成本低,流程结构简单的优势,推荐采用此流程处理该矿石.该研究对开发此类高磷鲕状赤铁矿具有一定的借鉴意义.%Hie simplex experimental study on high intensity magnetic separation or reveree flotation of an oolitic Kematite ore in Yunnan in which the contents of phosphonis and iron are respectively 0.87% and 45.14% was conducted. The result showed that the concentrate with higher iron grade and phosphorus content of less than 0.2% can not be obtained. In view of above, by adopting the process of high intensity magnetic separation-reverse flotation or the desliming-reverse flotation, the concentrate with iron of higher than 52% and phosphorus of less than 0.2% can be got. Therefore, the desliming-reverse flotation is proposed to process the mentioned ore due to its superiorities of low cost of investment and simple process structure. The study can be used for reference to developing this kind of high-phosphorus oolitic hematite ore.【期刊名称】《云南冶金》【年(卷),期】2012(041)003【总页数】5页(P17-20,51)【关键词】鲕状赤铁矿;脱磷;强磁选;反浮选【作者】徐兴鸿;蒋彦;简胜;杨林【作者单位】云南文山铝业有限公司,云南文山663000;昆明冶研新材料股份有限公司,云南昆明650031;昆明冶金研究院,云南昆明650031;昆明冶金研究院,云南昆明650031【正文语种】中文【中图分类】TD92高磷鲕状赤铁矿由于其嵌布粒度极细,且含磷高,目前,还没有得到有效的开发利用;在我国,此类矿石的储量巨大,约占我国铁矿资源的1/9[1~2]。

高磷鲕状赤铁矿开发利用现状及发展趋势

高磷鲕状赤铁矿开发利用现状及发展趋势

高磷鲕状赤铁矿开发利用现状及发展趋势韩跃新;孙永升;高鹏;李艳军【摘要】The features and difficulties of beneficiation of high phosphorus oolitic hematite were sketched. High intensity magnetic separation-reverse flotation, magnetizing roasting-magnetic separation, roasting-magnetic separation-reverse flotation, reverse flotation and processes of dephosphorization were used to treat these ores by mineral processing researchers, and the research results were summarized. However,a satisfactory separation index of conventional mineral processing method has never been achieved. But deep reduction-high efficient magnetic separation is an effective technology for utilization of high phosphorus oolitic hematite. According to the problems of the new technology, the future research direction of high phosphorus oolitic hematite was suggested.%简述了高磷鲕状赤铁矿的矿石特性及其分选难点,介绍了国内选矿工作者应用强磁—反浮选工艺、磁化焙烧—弱磁选工艺、磁化焙烧—弱磁选—反浮选工艺、直接反浮选工艺、脱磷工艺处理该类型矿石所取得的研究成果,指出采用常规选矿工艺处理该类型矿石难以获得满意的分选指标,但采用深度还原—高效磁选工艺处理该类型矿石能取得较理想的分选指标,并根据新工艺所存在的问题,总结了未来选矿工作者主攻的方向.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2012(000)003【总页数】5页(P1-5)【关键词】高磷鲕状赤铁矿;微细粒嵌布;深度还原【作者】韩跃新;孙永升;高鹏;李艳军【作者单位】东北大学资源与土木工程学院;东北大学资源与土木工程学院;东北大学资源与土木工程学院;东北大学资源与土木工程学院【正文语种】中文近年来,我国钢铁工业飞速发展,导致铁矿石需求量迅猛增长。

利用直接还原法处理高磷鲕状赤铁矿

利用直接还原法处理高磷鲕状赤铁矿
高磷鲕状赤铁矿的特点使得其内的磷难 以通过常规选矿方去除,严重限制其作为 炼铁主要原料的应用。目前,高效分离鲕 状赤铁矿中的磷和铁成为了该类矿资源加脱磷方法主要有选矿方 法、化学方法、微生物方法、冶金和直接 还原方法。国内外研究表明,这些方法在 一定程度上都能实现脱磷的目的,但成本 相对较高,并且在脱磷的过程中铁损失严 重。
一种基于直接还原的脱磷方法
工艺流程 将混合矿(赤铁矿粉,煤粉,消石灰 粉)进行一次干混,然后加入8%一10%的 水进行二次混匀,经过压块得到强度较好 的团块。还原后的团块需进行破碎、磁选 得到含铁较高并且含磷较低的还原铁粉。
工艺因素对铁的收得率的影响
(1)还原温度对铁的收得率的影响 随还原温度的提高,铁的收得率有一定程度的提高, 但是当温度提高到一定程度以后,铁的收得率提高的幅度 不大,甚至不再提高。 (2)碱度对铁的收得率的影响 随内配碳团块碱度的提高,铁的收得率在升高。但碱 度提高到一定程度以后,铁的收得率提高幅度不大。 (3)内配碳比对铁的收得率的影响 在一定的C/Omol比范围内(0.7~1.1),铁的收得率 随团块内配碳比的提高而升高。
工艺因素对脱磷率的影响
(1)温度对脱磷率的影响 在低温时,脱磷率随着温度的升高有上升的趋势,但 是当温度过高时,脱磷率随着温度的升高则有下降的趋势 (2)碱度对脱磷率的影响 在较低范围内,随着碱度的增大,脱磷率先增大后减 小,但是在高碱度条件下,脱磷率反而较低。 (3)内配碳比对脱磷率的影响。 脱磷率随着内配碳比的增加先增大后减小。
我国的高磷鲕状赤铁矿
我国储量丰富的高磷鲕状赤铁矿。高磷 鲡状赤铁矿原矿品位高、在自然界分布广、 储量大,约占我国铁矿资源储量中约1/9。 但是具有嵌布粒度极细,且经常与菱铁矿、 鲕绿泥石或含磷矿物共生或相互包裹等特 点。 随着国外铁矿石价格的上扬及全球铁矿 资源的减少,其商业价值日益显著。

高磷鲕状赤铁矿添加脱磷剂还原焙烧脱磷机理

高磷鲕状赤铁矿添加脱磷剂还原焙烧脱磷机理

高磷鲕状赤铁矿添加脱磷剂还原焙烧脱磷机理徐承焱;孙体昌;寇珏;李永利;莫晓兰;唐利刚【期刊名称】《中国有色金属学报(英文版)》【年(卷),期】2012(022)011【摘要】高磷鲕状赤铁矿是一种典型的难处理铁矿石,采用常规的选矿方法难以得到较好的提铁降磷指标.采用添加脱磷剂还原焙烧,然后对焙烧产物进行两段磨矿磁选来处理此类矿石,获得了较好的选别指标.实验结果表明,铁的品位从43.65%(原矿)提高到90.23%(磁选精矿),磷含量从0.82%(原矿)降低到0.06%(磁选精矿),铁的回收率达到87%.采用XRD、SEM、EPMA等分析方法对焙烧产物进行脱磷机理研究.结果表明,在还原焙烧过程中,原矿中有20%的磷灰石生成单质磷随气体挥发,80%的磷灰石没有参与生成单质磷的反应,仍以磷灰石的物相存在于焙烧产物中,而通过磨矿磁选被脱除到尾矿中.磁选精矿中少量的磷以磷灰石的形态存在.在焙烧过程中,加入的脱磷剂与原矿中的脉石矿物(SiO2、Al2O3)反应生成铝硅酸钠,此反应部分破坏原矿的鲕状结构,充分改善焙烧产物中矿物的单体解离程度,有利于后续的磨矿磁选.%High phosphorous oolitic hematite ore is one of typical intractable iron ores in China,and the conventional beneficiation methods are foundto be impracticable to remove phosphorus from the ore effectively.Better beneficiation index were gotten by direct reduction roasting with dephosphorization agent followed by two stages of grinding and magnetic separation.P content decreases from 0.82% in the raw ore to 0.06% in the magnetic concentrate,and the total iron grade increases from 43.65% to 90.23%,the recovery of iron can reach 87%.Mechanisms of phosphorusremoval in the beneficiation of high phosphorous oolitic hematite ore by direct reduction roasting with dephosphorization agent were studied using XRD,SEM and EPMA.The results showed that about 20% of the apatite in the raw ore transferred into phosphorus and volatilized with the gas in the process of reduction roasting,while the rest 80% apatite was not involved in the reaction of generation of phosphorus,and remained as apatite in the roasted products,which was removed to tailings by grinding and magnetic separation.A small amount of phosphorus existed in the magnetic concentrate as apatite.The oolitic texture of raw ore was partly changed during roasting,resulting in the formation of nepheline in the reaction between the dephosphorization agent,SiO2 and Al2O3 in the rawore,which greatly improved the liberation degree of minerals in the roasted products,and it was beneficial to the subsequent grinding and magnetic separation.【总页数】7页(P2806-2812)【作者】徐承焱;孙体昌;寇珏;李永利;莫晓兰;唐利刚【作者单位】北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083【正文语种】中文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

某高磷鲕状赤铁矿选矿试验研究

某高磷鲕状赤铁矿选矿试验研究
程。
3 3 焙烧 时间试 验 .
还原 剂配 人 量 与 矿 石 量 的 比例 为 6 、 烧 温 % 焙
度 为 8 0 , 别 选 取 焙 烧 时 间 为 3 m n 6 mi、 0% 分 0 i 、 0 n 9 mi、2 mi 行 还 原 焙 烧 试 验 。焙 烧 后 矿 石 在 0 n 10 n进 同样 的磨矿 粒度 与分 选磁 场强 度 条件下 得到 的弱磁 选 铁精矿 的 品 位 和 回收 率 与 焙 烧 时 间 的 关 系 见 图
第 1 期 2 1 年 2月 01
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M u tp r o e Ut ia i n o i e a s u c s li u p s i z to fM n r l l Re o r e
宁 乡式 鲕状 赤铁 矿 是 我 国分 布广 、 量 多 的沉 储
铁矿 、 磁黄 铁矿 等 ; 石 矿物 主要 为石英 、 脉 方解石 、 鲕 绿泥 石 , 次 为胶 磷 矿 、 石 、 其 长 伊利 石 、 云母 等 , 黑 有
少量 的电气石 、 白云母 、 白石 、 蛋 玉髓等 。 岩矿 鉴 定 表 明 : 粒 中 赤 、 铁 矿 大 多 为 0— 鲕 褐
作者简介 : 龙运波( 9 7一) 男 , 17 , 工程师 , 主要从 事矿 产资源综合利用研究工作。

4・
矿 产综 合 利 用
的对 比试验后 发现 : 无论 采用 上述哪 种流 程 , 二 铁精 矿
品位都 难 以达 到 T e 7 0 % . 质 P降 到 0 3 F ≥5 . 0 杂 .% 以下 。为此确 定 采 用 焙 烧 一磁 选 一反 浮 选 联 合流

国外某高磷鲕状铁矿选矿试验研究

国外某高磷鲕状铁矿选矿试验研究

国外某高磷鲕状铁矿选矿试验研究
谭国超;黄武胜;延黎;林小凤;袁启东
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2024(40)3
【摘要】国外某高磷鲕状铁矿石主要铁矿物为磁铁矿和赤褐铁矿,有害杂质硫含量较低,伴生杂质硅、铝、磷含量较高。

为降低该高磷鲕状铁矿石中的磷矿物含量,提前抛出部分含磷高的尾矿,进行了多粒级干式预选试验研究,探索预选抛废的可行性,同时对磨选工艺进行了阶段磨矿磨矿细度试验。

试验确定了原矿阶段磨矿—弱磁选流程,最终获得了产率47.42%、铁品位64.45%、磷品位0.501%、铁回收率53.19%的铁精矿,有效降低了铁精矿中的磷含量,为合理开发利用该铁矿资源提供了参考依据。

【总页数】4页(P144-147)
【作者】谭国超;黄武胜;延黎;林小凤;袁启东
【作者单位】中钢设备有限公司;中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司【正文语种】中文
【中图分类】F42
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还原剂种类对高磷鲕状赤铁矿直接还原提铁降磷的影响

还原剂种类对高磷鲕状赤铁矿直接还原提铁降磷的影响
Si c n eh ooy B n 0 0 3 hn ) c ne dTcn l , e g1 0 8 ,C ia e a g
Absr c :W ih lg ie.bt mi o sc a ,a t rc t n o e a e u tn ,t eprc s fc a— a e ie trd c in a d ta t t in t i u n u o l n h a i a d c k srd ca t h o e so o lb s d dr c e u to n e p o ph r sr mo a fh g ・h s h r s o l i e t e wa t d e y u ig t e tc n q e o ie tr d c in-rn i g— h s o u e v lo ih- o p o u oi c h mai s su i d b sn h e h i u fd r c e u t - i d n - p t t o g
m a n tc s p r t n. T e u t h we h td f r n e uca t a i lrt n e y o mp c n t e io r d g e i e a a i o he r s lss o d t a if e tr d t n sh d smia e d nc fi a to h rn g a e,io e rn
李永利 , 孙体 昌 , 徐承 焱
( 北京 科技大学 金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室 , 北京 10 8 ) 0 0 3

Hale Waihona Puke 要 :以褐煤 、 烟煤 、 无烟煤 、 焦炭 为还原剂 , 使用直接还原一 矿一 磨 磁选 的方法 , 对高磷 鲕状赤铁 矿煤基 直接还原 提铁降磷 过程进

鄂西高磷赤铁矿絮凝效果及性能研究

鄂西高磷赤铁矿絮凝效果及性能研究

鄂西高磷赤铁矿絮凝效果及性能研究段正义;强敏;董怡斌;王玉珏;陈康【摘要】介绍了经过改性的常用絮凝剂在鄂西高磷赤铁矿选矿试验中的应用情况,确定了适合该高磷赤铁矿选矿的絮凝剂种类、最佳用量和最佳pH值等条件.絮凝过程中絮凝剂选择性地吸附了带负电的矿物粒子,有效降低了粗精矿的磷含量,为进一步通过反浮选提高精矿铁品位创造了条件.试验结果表明改性聚丙烯酰胺絮凝能力较强、选择性较好,是一种优良的赤铁矿絮凝剂.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】3页(P43-45)【关键词】絮凝剂;鲕状赤铁矿;选择性;捕收剂;微细颗粒【作者】段正义;强敏;董怡斌;王玉珏;陈康【作者单位】武汉科技大学化学工程与技术学院;冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点试验室;武汉科技大学化学工程与技术学院;冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点试验室;武汉科技大学化学工程与技术学院;冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点试验室;武汉科技大学化学工程与技术学院;冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点试验室;武汉科技大学化学工程与技术学院;冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点试验室【正文语种】中文由于大分子量有机聚合物具有较长的分子链,且在链上带有多个能与矿物表面亲固的极性基,可使多个矿粒联合起来,这种作用称为“桥连”或“架桥”,这种利用有机大分子链实现矿物颗粒聚团的现象称之为高分子絮凝,如图1所示。

常用的有机聚合物有聚丙烯酰胺、淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、羧甲基纤维素等。

这类药剂在一定条件下对矿物颗粒的絮凝具有很强的选择性,因而应用这类药剂可改变矿物的可选性。

1.1 矿石性质试样属宁乡式鲕状高磷赤铁矿。

矿石中主要铁矿物为赤铁矿,其次为褐铁矿,其它还有少量菱铁矿、磁铁矿等;磷的独立矿物主要为磷灰石;脉石矿物主要为石英、鲕绿泥石和高岭石,其它还有微量的无定形碳、方解石、锆石等。

矿石中主要有用元素是铁,主要有害杂质是磷、硅。

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鄂西鲕状赤铁矿焙烧铁精矿落磷试验鄂西鲕状赤铁矿含磷高,原矿高达0.84%。

通过焙烧磁选的铁精矿铁品位57.39%,含磷0.68%。

长沙矿冶研究院选矿一组针对该高磷铁精矿进行了各种方法的落磷试验。

采纳化学选矿落磷可将弱磁精矿的磷落至0.1%以下,弱磁精矿的铁品位可提高到60%-61%;采纳的菌种A及B关于鄂西鲕状赤铁矿均有一定的脱磷效果,焙烧弱磁铁精矿含磷由0.65%可落至0.13%;采纳浮选对焙烧磁选铁精矿落磷,磷含量由0.65%可将至0.24%,铁精矿聘为提高至60%—61%,提铁、落磷、落硅可一步完成。

菱铁矿选矿--长沙矿冶研究院长沙矿冶研究院是国内惟一对菱铁矿焙烧进行过长期的实验室研究并将研究成果推向工业生产的单位,拥有国内惟一一条进行扩大连续试验的焙烧炉。

具备从实验室试验到工业试验的试验装备及工程技术人员长沙矿冶研究院是国内惟一对菱铁矿焙烧进行过长期的实验室研究并将研究成果推向工业生产的单位,拥有国内惟一一条进行扩大连续试验的焙烧炉。

具备从实验室试验到工业试验的试验装备及工程技术人员。

本研究小组对铁矿焙烧有深进的研究,先后在甘肃酒泉钢铁公司、包头选矿厂、广西屯秋、云南八街等地进行过铁矿焙烧工业试验,从上世纪八十年代起即对迄今为止我国最大的菱铁矿床—陕西大西沟菱铁矿进行了长期的试验研究,完成了各种试验研究方案的实验室试验及扩大连续试验,均取得优良技术指标。

2002年初至2004年8月着手进行?陕西大西沟低品位微细粒嵌布菱铁矿磁化焙烧—磁选—反浮选?实验室试验及半工业试验,在焙烧技术与工艺条件上取得了突破性进展,尤其是在2004年2月至8月的半工业试验实践中,在燃料选择与加工、焙烧温度场操纵、气氛场操纵、杜尽回转窑结窑等咨询题上,取得了突破性成就。

此外,在焙烧矿的磨选工艺,浮选药剂、微细粒铁矿浮选技术等方面均取得了重大技术突破。

陕西龙门钢铁集团公司依据长沙矿冶研究院选矿工艺一组提供的实验室及工业试验报告,差不多完成年处理量90万吨/年矿山建设的设计并差不多开始进行矿山建设,同时,以工业试验数据为依据,差不多完成年处理量800万吨/年矿山建设的建厂可行性研究并正在筹备矿山建设。

陕西大西沟低品位菱铁矿嵌布粒度微细,复杂难选,原矿品位仅24%~27%,半工业试验取得了焙烧矿品位:30.08%,总精矿品位:61.48%,总尾矿品位:8.25%,金属回收率83.83%的优良指标。

我组在陕西大西沟菱铁矿选矿工业试验的成功,为我国大规模开发利用菱铁矿奠定了坚实的技术根底。

这一选矿技术在资源紧缺,铁矿石以贫、细、杂为成矿特点的中国,将有宽广的市场前景。

峨山贫褐铁矿工程通过省级验收通过3年的研发,峨山彝族自治县万得利自然资源开发年处理60万吨贫褐铁矿焙烧磁选厂工程通过了省级验收,填补了云南省贫铁矿选矿技术领域的空白。

为了寻寻新的经济增长点,从2005年起,峨山万得利自然资源开发投进巨资,与长沙矿冶研究院合作,应用国内先进的焙烧磁选选矿技术,共同研发贫褐铁矿资源的开发技术,成立了“年处理60万吨贫褐铁矿焙烧磁选厂〞工程。

这一工程得到了省科技厅的大力支持,被立为2006年云南省科技方案工程。

工程总投资为8,895万元,2021年底建成投产。

工程建成后,将新增销售收进18,500万元,新增就业岗位近160个,这对云南省合理有效地开发贫铁矿资源将产生积极的推动作用。

菱、褐铁矿选矿研究成果产业化过程中的咨询题与对策摘要:介绍了菱、褐铁矿的特点。

比照了菱、褐铁矿与赤、磁铁矿分选的优劣性。

针对目前菱、褐铁矿分选技术科研成果产业化过程中存在的咨询题,提出了相应对策。

随着我国钢铁行业的迅猛开展,近年来我国铁矿石的供需矛盾El益突出,2006年进口铁矿石量已超过矿石总需求量的50%,价格在2005年上涨71.5%的根底上,又上涨19%。

铁矿石原料差不多成为制约许多钢铁公司开展的瓶颈[1],是否有稳定的铁矿石原料基地差不多成为钢铁企业能否持续开展的要紧碍事因素。

为此,寻寻新的铁矿原料成了各大钢铁公司的首要任务。

铁矿原料的紧缺及矿石开采巨大的利润空间,在国内形成了见矿就开的全民办矿高潮,有的小矿山只有球磨机没有分级机,磨碎就选,土法上马,连含铁只有10%左右的极贫磁铁矿石也有人开采[2]。

在这种形势下,许多企业甚至个体经营者,纷纷将投资方向转向过往无人敢咨询津的菱、褐铁矿开发,往往无视了此类矿开采过程中可能出现的咨询题,从而造成不必要的损失。

本文针对菱、褐铁矿选矿技术及其产业化过程中的咨询题进行了探讨。

1菱铁矿的特征及分选优劣势分析1.1菱铁矿的矿石特征菱铁矿(FeCO3)密度为(3.7~3.9)×103kg/m3,比磁化系数为(35~150)×10-9m3/kg,多数嵌布粒度微细(要是磁化焙烧,焙烧后因气体挥发磁铁矿晶格更细)、成分复杂、品位低,铁要紧以碳酸铁的形式存在,理论品位48.2%,局部菱铁矿因Mg2+和Mn2+替代Fe2+形成类质同象而为镁、锰菱铁矿,且赋存于赤(褐)铁矿和磁铁矿中,局部甚至褐铁矿化而致使理论品位通常在32%~48%之间[3],如此的铁品位特别难被钢铁公司所同意。

某些公司由于菱铁矿来源于自有矿山,为了不造成资源白费,牵强将菱铁矿精矿配人铁精粉中使用,但在使用过程中发现配人量到达7%~8%就会明显碍事烧结矿强度。

因此菱铁矿必须通过磁化焙烧使FeCO3相变为Fe304,然后用回收天然磁铁矿的方法回收。

1.2菱、褐铁矿焙烧-分选的优劣势分析众所周知,铁矿是一种附加值较低的产品,尽管这几年铁矿石需求量特别大,铁矿价格较高,许多投资者将投资目光转到菱、褐铁矿领域,但由于其分选技术难度大,工艺流程长,选矿本钞票相对略高,没有成熟的可借鉴的大规模生产厂,许多投资者对投资开发菱、褐铁矿持瞧瞧态度。

针对这一现象,笔者总结多年菱铁矿选矿经验,对菱铁矿与磁、赤铁矿的选矿优劣势进行综合分析。

1.2.1菱、褐铁矿选矿劣势1)投资大。

要到达与磁、赤铁矿选矿相同的技术指标,必须先对菱、褐铁矿进行磁化焙烧,焙烧后的原矿才能到达与原生磁铁矿相近的进选条件,这一段要增加焙烧系统的设备投资及焙烧本钞票。

2)焙烧矿矫顽力大。

人工磁铁矿与天然磁铁矿相比,有磁性弱、矫顽力强的缺点[4],这将导致两个咨询题:①对磁选设备要求较高,需要对磁选设备的磁场强度和磁系结构进行调整,要是采纳常规的磁选设备,铁精矿品位及回收率均难以到达要求。

②矫顽力强对时期磨矿的实现造成不良碍事,需要在脱磁器及分级方法上予以强化,才有可能到达天然磁铁矿的分级效果。

3)粒度变细碍事分选。

菱铁矿焙烧粒度变细,导致铁矿物在弱磁选中轻易流失,在进一步的浮选中恶化浮选过程,药剂耗量大。

4)毛细孔兴盛。

焙烧矿孔洞发育,导致毛细水含量高,即使采纳陶瓷过滤机过滤,也特别难将精矿水分含量操纵在16%以下,如此势必增加运输本钞票,并碍事球团烧结效果。

1.2.2菱、褐铁矿选矿优势1)分选段投资少。

与赤、褐铁矿直截了当分选相比,菱、褐铁矿通过磁化焙烧相变成人工磁铁矿后,用弱磁选设备即可回收,相关于弱磁一强磁-浮选回收红铁矿而言,分选时期投资较少。

2)磨矿费用低。

由于焙烧过程中,大量CO2气体和结构水从菱、褐铁矿中挥发出来,使得相变后的人工磁铁矿具有结构疏松、孔洞发育的特点,屡次比照试验研究讲明,焙烧后的人工磁铁矿与原生矿相比,相对可磨度提高1.5~2倍。

3)沉落速度快,便于回水利用。

焙烧后的人工磁铁矿沉落速度较原生矿快3~5倍,这一特质使得焙烧矿冷却水能够快速澄清,得到回用。

同时沉落速度快可大幅度减少沉落面积,减少浓缩脱水设备投资。

2菱、褐铁矿选矿技术产业化存在的咨询题2.1本钞票咨询题相关于其它磁、赤铁矿选矿而言,菱铁矿选矿必须先焙烧将FeCO3转化为Fe304。

焙烧本钞票有一定增加,但由于焙烧后矿石相对可磨度增加2倍多,而磨矿费用在选矿本钞票中所占比例近一半,焙烧本钞票的增加和磨矿本钞票的落低相抵,本钞票增加幅度并不是特别大。

加之当前铁矿价格上涨,菱、褐铁矿在经济上有了开发利用的可能。

但生产实践中,焙烧本钞票的上下特别大程度上取决于操作者的技术水平,因此由技术开发者总结出碍事焙烧本钞票的要害因素,并对要紧岗位技术工人进行理论及实践两方面的培训,同时在生产初期跟踪产业化进程中要害碍事因素的变化并及时调整技术方案,以到达综合本钞票最低的目的。

2.2技术咨询题讲到菱、褐铁矿选矿技术,许多项选择矿工作者都能如数家珍般讲到许多方法,有些学者在实验室进行了大量研究工作,写了洋洋洒洒数十万字的论文。

但能在工业上低本钞票实现顺利选矿的几乎没有,究其缘故,不是因为没有先进的焙烧方法,也不是因为存在重大的不可克服的技术要害。

多数工业应用上的失败,根基上因为细节咨询题没有得到深进的研究解决,而这些决定成败的要害细节咨询题,往往是在连续试验、半工业试验甚至工业试验中才会逐渐显露出来。

如燃料选择和使用不当导致灰份过高,局部焙烧不均匀,固定碳的流失导致焙烧能耗高,窑内压力操纵不当导致窑头出矿不顺等。

这些咨询题并不是不可克服的重大要害难题,但确实是导致流程不顺行的要紧缘故,还有一些在生产实践中逐渐显露出来的咨询题,必须结合现场其它相关技术参数的变化综合考虑后解决。

而要发现并真正解决这些咨询题,就要求从反响原理人手进行前期科研工作的研究人员有在生产一线潜心研究的精神,只有如此才能结合实验室工作的具体情况,正确把握咨询题的要害并及时加以解决。

因此,笔者认为,潜心解决研究成果工业化过程中的全流程顺行细节咨询题,是实现产业化的要害所在。

2.3协作咨询题从实验室研究到工业化生产,并不仅仅是一个机械的放大过程,尤其是原料性质不稳定、不可预见因素较多的矿石开发与生产过程中,一旦出现产品质量达不到预期要求,生产质量不稳定,流程不顺行的咨询题,需要有经验的技术人员从咨询题产生的缘故着手,制定解决咨询题的方案,而成果开发者从初期的研究方案设计,到碍事产品质量的要害技术及操纵点,都进行过深进细致的研究,最有可能特别快发现咨询题产生的缘故并提出解决方法。

此外,由于实验室研究工作和生产实验有较大的差异,研究人员长期致力于开发研究工作,现场解决工程咨询题的能力与在生产一线工作的技术人员有一定的差距,有机的将科研院所研究人员与企业技术人员结合在一起,合理分工,紧密配合,是实现科研成果产业化的重要环节。

尽管所有的研究成果走向产业化的进程中都面临这一咨询题,但菱、褐铁矿矿石性质的复杂性、在焙烧过程中操纵技术的多变性,尤其是没有现成的生产线能够借鉴,一旦在大规模生产中出现咨询题,必须及时寻出咨询题产生的缘故,解决这些咨询题是否会产生其它不良后果等进行综合分析考虑,这就要求在实验室中进行了多年研究的科研人员,结合具体情况,寻出咨询题所在,由企业中有经验的工人师傅按照研究人员的思路精心操作,同时企业给予适当的资金支持,使得咨询题-显露就得到及时解决,从而使产业化得以顺利完成。

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