铝棒炉熔棒事故分析及解决方法

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关于挤压车间棒炉温度失控事故的分析

一、事故经过

2018年6月28日下午15:40左右,挤压车间3#生产线棒炉温度失控,导致炉内铝棒过烧,部分铝棒熔化(图一),并粘结在铝棒输送滚轮上,发现时棒炉前区实测温度已经达到615℃(图二),操作人员立即关闭棒炉加热系统,并通知当班班长及车间主任,到达现场后,立即组织对棒炉进行降温,当天晚上便与动力部门配合,用钢管松动炉内铝棒。

图一

图二

二、事故直接经济损失估算

本次事故造成直接损失共计51265元,具体如下:

1、铝棒损失

本次事故造成12支铝棒过烧,共计3.34吨

折合人民币约47000元

2、人工损失

当班生产工人4人,清理铝棒工人2人(6天),

共计人工:16人*日

折合人民币3200元

3、能耗损失

电耗:3#机单单班平均电耗约800度,折合人民币640元

气耗:3#机单单班平均气耗约185立方米,折合人民币425元

三、事故原因分析

1、据车间工人描述,当班3#机上午生产一切正常,在试模前期等模具厂家时(前后大约30分钟),棒炉温度失控,导致铝棒从500℃(设定温度值)直接升至615℃。经调取监控录像,没有发现有人操作棒炉,因此判定设备温控系统故障导致此次事故发生。

2、处理此类事故经验欠缺,导致整个处理过程时间长。

3、棒炉操作规程不够完善,在停机超过半小时时,为要求关闭棒炉加热系统。

四、事故预防措施

1、建议给所有棒炉增加超温报警及断火装置;增加温度上限警报和

控制,降低此类事故发生的机率。

2、修改设备操作规程,并实施,要求因需要停机超过半小时的,必须关闭棒炉加热系统。

3、要求机台操作工在正常生产过程中对炉内棒温进行实时监控(在剪棒过程中注意炉内铝棒状态),机台质检每隔1小时需要对炉内温度实测一次,并做好记录。

4、组织车间操作工,班长召开事故专题会,分析事故发生的原因,讨论事故应急处理办法,并要求车间所有人员对生产中的每个细节都必须重视到位,发现问题及时处理并汇报,杜绝一切安全事故的发生。

五、过烧铝棒处理办法

使用电焊对已经融化铝棒进行切割,共耗时2个工作日。

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