产线流水线平衡改善范例以及报告

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原始数据测量分析:
原始数据测量分析:
柱状图:
80D21数据分析表:
80D21流水线效率提升报告
第二部分:初步改善
主因分析:


工作态度不够端正
线速设定缺乏依据
新人操作不熟练
没有使用电批挂钩
工作内容不固定
平 衡



物料摆放不合理
工序分配不合理


来料不良比例高
Hale Waihona Puke Baidu
员工操作习惯不合理
来料不及时
4、来料质量保证后,考虑装主板工位,减为1人 ①、质量部、半成品测试组,严格把关半成品质量 ②、主板无不良情况下,安装主板正常作业时间为37-40秒,可以减少1人
5、机壳隔板,要求供应商切割,去除切隔板工位 ①、工程部沟通供应商,提出改进要求 ②、采购跟进,督促供应商及时更改
预期效果:
红色装主板工位,为预测值
改进方向:
1、加强对新员工的培训 ①、电批使用、 ②、PCB安装的技巧方面的培训
2、加强来料管控 ①、质量部部,跟踪外加工的贴片质量 ②、测试组半成品测试时,增加相应的检查点
3、现场物料合理摆放 ①、组长负责工站物料的供应 ②、根据员工操作习惯,合理摆放物料,及时处理转移包装材料、成品和产生的垃圾
(√)
目标达成
80D21流水线效率提升报告
第四部分:持续改进方向
改进后流水线分析:
1、新员工熟练度较低,前期影响较大 2、改进后,来料问题(主板电位器焊接不良),
成为制约产能最大因素 3、工位工具、物料摆放不合理,造成作业中的停顿 4、产线缺少配料人员,首尾工站物料、成品堆积,
占用作业人员工时处理

工艺分配不合理

工作台面摆放较乱
物料处理不及时

具体分析:
工站 拆机壳 装屏 装喇叭、咪头 装主板 装切换 插线
主因分析
影响程度
物料堆放不合理、包装盒没有及 高 时转移、工艺分配不合理
吹屏时间没有标准

咪头、喇叭打胶分开,两次取放 中 胶枪
主板来料不良

工作内容轻松,工艺分配不合理 高 ,员工态度积极
机壳较薄,排线与机壳抵触

改善方案:
1、拆机壳工站拆分为2个,1个负责拆机壳、 透明片检查;另一个负责切隔板 2、装屏与装喇叭、咪头工站位置交叉互换 3、在装屏与装主板之间,增加一个工站,负责 安装按键、剪显示器支架 4、减去合盖工位插线部分,分割到装切换板工位
改善前工位图: 改善后工位图:
80D21数据分析表:
改善前工位图: 改善后工位图:
2人
80D21数据分析表:
线速确定:
线速=流水线总长/瓶颈工序时间 =(工序间距*间距数量)/39.09 =80*6/39.09 =12.27cm/s =996.93r/min
1300r/min=16cm/s
结果分析:
单小时人均产能提升:73.79% (√)
产线平衡率:85.68%
许长伟 2012.08.27
工站
拆机壳 装喇叭切、隔咪板头 装按键、剪支装架屏 装切换板装、主插板线
合盖
0
105
15
时间
2350 20
时间
35
4405
各工站工时图
柱状图:
结果分析:
单小时人均产能提升:48.39% (√)
产线平衡率:81.27%
(×)
80D21流水线效率提升报告
第三部分:再次改善
主因分析:


新人操作不熟练
效率改善实战
80D21流水线效率提升报告
许长伟 2012年08月27日
第一部分:现状描述
1、问题描述 2、数据测量分析 3、主因分析 4、解决方案
第二部分:初步改善
1、问题描述 2、数据测量分析 3、主因分析 4、解决方案 5、取得成果
第三部分:再次改善
1、问题描述 2、数据测量分析 3、主因分析 4、解决方案
第四部分:持续改进方向
目录
80D21流水线效率提升报告
第一部分:现状描述
问题描述
1、问题描述 工站间存在积压、等待现象
产线平衡率较低 小时产量、日产量较低
改善目标
产线平衡率至少85% 单小时人均产能至少提升50%
原始数据测量分析:
原始数据测量分析:
原始数据测量分析:
原始数据测量分析:
线速设定缺乏依据
工作内容不固定
平 衡



工艺分配不合理
现场物料没有及时处理
量 低
来料不良比例高



具体分析:
工站 拆机壳 切隔板 装喇叭、咪头 装屏 装按键、切隔板 装主板 装切换、插线 合盖
主因分析
新人,操作速度慢 主板来料不良
影响程度
中 高
改善方案:
1、取消装按键、剪支架工位,装主板工站加1人 2、缩短吹屏时间,标准为3s 3、维修组半成品测试时,检查主板电位器不良, 将其挑选出来,不能流至组装
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