通过一起500kV SF6电流互感器故障发现其家族性缺陷
浅谈变电站500kVSF6电流互感器故障原因及对策

1 故障剖析以某城市变电站为例,在变电站运行过程中,变电站内部500KV贺罗II线中的C相故障,SF6电流互感器出现故障问题,不到一秒时间,其余互感器相继出现故障问题,为保护变电站整体运行安全,变电站内部自动断路器工作,并采取自主保护方式。
在故障出现后,针对故障问题对SF6互感器进行检查,在检查过程中发现,行波测距存在问题。
针对这一问题,在实际的检修过程中,采用试送方式,对变电站内部互感器进行检查。
但是,在实际的检查过程中试送方式检查失败。
因而检测方式转换为线路检查,对变电站内部互感器进行全面试验与检查。
在线路检查过程中发现,500KVSF6互感器II线路B、C点相不符合稳定运行系数,其内部数值高于现场量程,致使内部C相绝缘值不断下降,甚至降到零点。
因此,对互感器故障问题进行分析,主要故障点为SF6互感器内部的B、C相,对故障进行录波,故障录波如图1所示。
图1 故障录波对变电站内部互感器三相进行分析,其内部C相高压能够支持内部防电闪络稳定运行。
但是,对电容屏显示进行分析,在显示中,并为观察到防电闪络,并未在A点发现问题,这也能够证明,变电站内部SF6互感器主要为B、C相存在问题。
要想解决这一问题,一定要针对产生故障原因进行分析,并制定有效解决之策,对变电站互感器故障原因加以分析,具体内容如下所示。
2 变电站500KVSF6互感器出现故障的主要原因以B向故障点为例,对B相故障问题进行分析,究其原因,主要源于变电站SF6互感器内部电容均压屏与镀锡铜带之间呈现紧压问题,在紧压环境下,互感器能够与电容屏形成绝缘部分,并与另一端的零部件保持一定距离,对于绝缘筒进行分析,绝缘筒主要目的为平滑过渡。
但是,B相故障点内部绝缘铝环只是接触,却并未压实,从而导致无效压实问题出现,这些无效压实,在实际的应用过程中,很容易演变为接触不良问题,从而影响互感器正常运转,或是难以进行放电。
在变电站互感器运行过程中,受到电波冲击带来的影响,其内部电位分布出现问题,最终导致高压放电不稳定,从而导致故障出现,而互感器内部C相问题,基本与B相一致,在此不制作赘述。
一起非典型电压互感器二次回路两点接地故障分析

一起非典型电压互感器二次回路两点接地故障分析摘要:介绍了电压互感器二次开口三角的概念以及作用。
对一起非典型500kV 线路电容式电压互感器二次开口三角绕组两点接地故障进行了分析并提出了改进及预防措施。
关键词:电容式电压互感器;两点接地;故障1引言在电力系统中,电压互感器是一二次元件的联络元件,能正确反映电气设备的运行情况。
其中电压互感器二次开口三角形绕组电压回路在电力系统中正常运行的保护起着非常重要的作用。
本文中分析的某故障电压互感器二次开口三角绕组电压回路为故障录波采样使用,N端单点接地。
2电压互感器开口三角概念指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次接线按三角形接线依次首尾相接,但是,不形成闭合,如图1(b)所示。
这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Uax,就是开口三角电压。
如图1(a)所示。
3 电压互感器二次开口三角形绕组电压的作用及原理在三相电压互感器的二次侧接成开口三角形,用于发生接地故障时做继电保护所用。
正常运行时,电压对称,开口三角上没有电压,如图1(c)所示。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压故障相为零,另两相升高倍,此时相应的二次绕组、开口三角电压绕组的相电压也升高倍。
开口三角电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为 ×100/3 V,且两相电压夹角为60度,所以PT 二次侧输出为幅值2 U 相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100V,如下图2 所示。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这也称为“接地监察”。
4故障发现及处理经过甲变电站内的某型号电容式电压互感器存在家族性缺陷,需要对该批次电压互感器进行返厂改造。
互感器设备厂家发来乙运行单位拆换下已改造完成的同型号电压互感器进行替代。
更换完毕后,当天凌晨对丙线路进行充电操作过程中,发现丙线路电压互感器端子箱冒烟、后台显示丙线路电压互感器C相电压仅有正常值得一半、电压互感器断线。
电力设备带电检测技术规范

电力设备带电检测技术规范国家电网公司2010年1月目录前言电力设备带电检测是发现设备潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。
为规范和有效开展电力设备带电检测工作,参考国内外有关标准,结合实际情况,制订本规范。
本标准附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D为资料性附录。
本标准由国家电网公司生产技术部提出。
本标准由国家电网公司科技部归口。
本标准主要起草单位:北京市电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院本标准参加起草单位:江苏省电力公司、福建省电力公司、湖北省电力公司本标准的主要起草人:刘庆时、张国强、丁屹峰、韩晓昆、黄鹤鸣、杨清华、赵颖、闫春雨、毛光辉、彭江、牛进仓、孙白、王承玉本标准由国家电网公司生产部负责解释。
本标准自发布之日起实施。
1 范围本规范规定了主要电力设备带电检测的项目、周期和判断标准,用以判断在运设备是否存在缺陷,从而预防设备发生故障或损坏,保障设备安全运行。
本规范适用于10kV及以上交流电力设备的带电检测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。
GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB/T7354 局部放电测量GB/T7252 变压器油中溶解气体分析和判断标准GB7674六氟化硫封闭式组合电器GB/T8905六氟化硫设备中气体管理和检验导则GB/T 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量DL/T596 电力设备预防性试验规程DL/T664 带电设备红外诊断应用规范DL 419电力用油名词术语DL 绝缘油介电强度测定法Q/GDW 168 输变电设备状态检修试验规程Q/GDW 169 油浸式变压器(电抗器)状态评价导则Q/GDW 170 油浸式变压器(电抗器)状态检修导则Q/GDW 171 SF6高压断路器状态评价导则Q/GDW 172 SF6高压断路器状态检修导则3 定义3.1带电检测一般采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场检测,其检测方式为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测。
CT等电位连接点选择对保护动作的影响

CT等电位连接点选择对保护动作的影响作者:韦明邑来源:《文化产业》2014年第12期摘要:近年来,南方电网范围内发生多起因CT内部故障引起的跳闸事故,通过对这些事故的调查研究发现,CT发生故障时,保护范围与CT 一次绕组的等电位连接点设置及一次绕组的串、并联结构相关,如等电位连接点选择不当,对于一些类型的内部故障会扩大事故跳闸范围。
本文通过研究CT故障时,等电位连接点位置对保护动作的影响,提出了CT等电位连接点选择的几项基本原则。
关键词:CT;等电位连接点;保护动作中图分类号:TU856 文献标识码:A上海MWB互感器有限公司生产的SAS550 型电流互感器存在家族性缺陷,在南方电网已发生多起由于该型CT 内部故障引起的跳闸事故。
CT发生故障时,保护范围与CT 一次绕组的等电位连接点设置及一次绕组的串、并联结构相关,如等电位连接点选择不当,对于一些类型的内部故障会扩大事故跳闸范围。
可见,CT等电位连接点选择对保护动作影响的研究对电力系统的安全稳定运行是极其重要的。
一、CT各类型故障跳闸情况分析1、CT故障的类型独立 CT的内部构造如图1所示。
CT故障分为内部故障及外部闪络两种类型。
其中内部故障类型主要有主绝缘击穿、内部放电、主绝缘介质(绝缘油或气体)异常等。
内部放电及主绝缘介质异常若得不到及时处理,最终会发展为主绝缘击穿。
2、不同类型的CT故障跳闸情况分析CT发生外部闪络故障时,表现为一次非绝缘端(即等电位连接点,如图1)接地故障,这种情况下CT 二次绕组所有线圈感受到的故障电流的大小和方向相同,如等电位连接点选择正确,则只造成单一设备跳闸,其故障点可通过外观检查发现。
CT 主绝缘击穿时,在系统上表现为一次接地故障,此时若二次绕组未受到损伤,则与外部闪络相似,等电位连接点选择正确时也只是导致单一设备跳闸,但难以通过外观检查发现故障点。
若二次绕组受到了损伤,则各二次绕组流过的故障电流方向均有所不同,将导致多个保护元件同时判为区内故障而同时动作出口。
《高电压技术》

《高电压技术》西南大学网络与继续教育学院课程代码: 1083 学年学季:20172*单项选择题*1、SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是()1. 无色无味性2. 无腐蚀性3. 不燃性4. 电负性2、流注理论未考虑的现象是()1. 电荷畸变电场2. 碰撞游离3. 表面游离4. 光游离3、先导通道的形成是以()的出现为特征。
1. F. 热游离2. 碰撞游离3. 光游离4. 表现游离4、交流特髙压一般指()及以上的电压1. 3000kV2. 1500kV3. 2000kV4. 1000kV5、下列哪种电介质存在杂质“小桥”现象()。
1. 气体2. 不确定3. 液体4. 固体6、GIS变电所的特点之一是()。
1. 绝缘没有自恢复能力2. 绝缘的伏秒特性陡峭3. 波阻抗较高4. 与避雷器的电气距离较大7、我国把年平均雷电日多于()日的地区叫强雷区。
1. 502. 1003. 1254. 908、雷击线路附近地面时,导线上的感应雷过电压与导线的()。
1. 悬挂高度成反比2. 电阻率成正比3. 悬挂高度成正比4. 电阻率成反比9、产生切除空载线路过电压的根本原因是()。
1. 电弧重燃2. 杆塔接地电阻过小3. 杆塔接地电阻过大4. 绝缘子发生闪络10、电力系统中出现的谐振过电压基本可以分为哪几类()。
1. 工频电压升高,线性谐振过电压,参数谐振过电压2. 铁磁谐振过电压,线性谐振过电压,参数谐振过电压3. 工频电压升高,铁磁谐振过电压,线性谐振过电压4. 工频电压升高,铁磁谐振过电压,参数谐振过电压11、雷电绕过避雷线直击于线路的概率()。
1. 与系统接地方式无关2. 与系统接地方式有关3. 平原地区比山区高4. 平原地区比山区低12、冲击系数是()放电电压和静态放电电压之比。
1. 75%2. 100%3. 25%4. 50%13、极化时间最短的是()1. C. 偶极子极化2. 空间电荷极化3. 电子式极化4. 离子式极化14、电力系统谐振可以分为哪几类()。
一起10kV柱上真空断路器故障的解体分析

电工电气 (2021 No.3)李通,李顺尧,黎浩钧(广东电网有限责任公司东莞供电局,广东 东莞 523000)一起10kV柱上真空断路器故障的解体分析0 引言10kV柱上开关应用在配网线路的分段、联络等位置,为提升电网的供电可靠性作出了重要贡献。
真空断路器由于其结构简单、性能可靠等优点在配网线路中广泛应用。
但是柱上开关的生产厂家众多,竞争激烈,企业为了追求个人利益,往往以牺牲产品质量为代价。
虽然这些设备能够通过型式试验、出厂试验等,但是由于材料不合格等因素,在长期的并网运行中会逐渐裂化,使用寿命大大缩短,甚至引发停电事故,影响供电可靠性。
文中通过对一起柱上真空断路器故障的深入分析,发现某厂家设备存在家族性缺陷,及时避免了同类故障的再次发生。
故障分析过程中涉及到故障后试验、设备解体、X光检测、部件解剖等阶段,为同类设备的故障分析提供参考,便于发现设备故障的真正原因。
1 故障情况2018年至2019年期间,广东电网某供电局发生多起柱上开关故障,且故障设备为同一厂家生产,型号为ZW32-12/630-20。
由于厂家采取直接将故障设备换新的解决方法,加上配网运维人员由于技术水平限制及考核压力等原因也未对设备故障的原因进行深入分析,致使该类设备问题最初并未得到重视,不同片区局反复发生同类故障。
2020年3月,配网又发生一起柱上开关故障,过程如下:2020年3月9日12时22分,生产计划部综合班值班员电话报障“10kV F29三宝Ⅱ线729开关保护动作跳闸重合闸不成功”。
生产计划部组织抢修人员分段排查;经抢修人员开展线路故障排查,恢复非故障段线路供电。
主线#4塔4T1开关后段经抢修人员巡视无异常,合上4T1开关试送,4T1开关本体故障,试送失败。
通过调查及现场分析,10kV F29三宝Ⅱ线#4塔4T1自动化柱上断路器,运行时间1年,判断该自动化柱上断路器产品质量不合格,导致在进行送电合闸操作时发生接地故障引起线路跳闸。
500kV电流互感器二次回路试验方法探讨

通 过实 例证 明 了改进方 法 的可行 性 。
关 键词 : 电流互 感 器 ; 二 次 回路试 验 ; 预防措 施
O 引 言
电流互感器( C T) 在 电力 系统 中扮演 着重 要 的角色 , 它 的 好 坏 直 接 影 响 到 电 网 运行 的 可靠 性 与 否 。C T 能 将 设 备 上 的 一
5 O , 且大多具有表 面光滑 、 不 易积污 、 有 一 定 的 自洁 性 能 等 。
点, 它 的运行 水平 直接 影 响着供 电企 业 的经济 效益 和社 会效
益 。因 此 , 要做好架空输 电线路 各方 面的管 理工作 , 并 积 极 采
取有效措施 预防其常见 故障 的发生 , 提高线 路供 电可靠性 , 从 而更好地保证 电力系统 的安全 、 稳定、 经济运 行 , 满 足当前社会 对 电力 的需求 , 促进社会 的发展进 步。
电力 试 验检 验 中心成 立 了专 门小 组 , 小 组 成员 们 应 用质 量 管 理 活
动这一科学的管理方法解决了试验过程中的难题。
1 发 现 的 问题
南网 o YC S G 4 1 1 0 0 2 2 0 1 2 ( ( 1 0 ~5 0 0 k V输 变 电及 配 电工 程质量验收与评定标准 》 第 五册《 继 电保护 》 中对 5 0 0 k V 电流 互感器二次 回路验 收要求 的 工序有 : ( 1 )二 次 回路 图纸 核实 ;
D i a n q i g o n g c h e n g y u Z i d o n g h u a O电气工程与 自动化
_ _ _ - _ ・ - _ _ _ ・ - ・ ・ _ _ - _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ ‘ _
高压实验案例题库

出题模板题库汇总表4.某供电局高压试验班对某变电站型号为SFZ8—31500/110,额定变比为110/10的变压器进行高压侧的交流耐压试验,测得高压绕组对低压绕组的电容 C12=9250pF,低压绕组对地的电容C2=21550 pF。
原理接线图如下:1)该接线图是否正确,为什么?2)若用该接线进行试验时,对变压器施加耐压试验电压为l60kV时(试验变压器T1容量满足试验要求),低压绕组是否会损坏?为什么?答案要点:1)该原理接线图不正确。
(1)低压绕组短路但未接地。
若不接地,低压绕组上将由于电容效应对地产生高于绕组额定电压很高的的电压,造成绕组绝缘损坏。
(2分)(2)未在被试品上直接测量试验电压。
由于变压器为大容量试品,容升效应会使被试品上的电压比试验变压器的输出电压高,因此需要在被试品上直接测量电压。
(2分)2)计算如下:(1)电位分布情况如图所示(画出其中一图得2分)√(2)根据等值电路:U2=U[ C12 / ( C12+ C2)] (1分)U2=160[9250 /(9250+21550)]=(1分)(3)低压绕组的额定电压为10kV,交接时交流耐压试验电压值为30kV,出厂试验值为35kV,均小于。
低压绕组对地电位偏高,会造成低压绕组绝缘损坏。
(2分)案例分析题5. 110kV某变#1主变110kV侧直流电阻试验部分档位不平衡率超标分析及处理,请根据试验数据和变压器的结构进行分析。
1)变压器基本情况:型号:SFZ8—50000/110,厂家:云南变压器股份有限公司,出厂日期:1998年6月,投运日期:1998年11月,电压组合:110±8×%/10kV,接线组别:YN,d11,该变压器110kV侧为有载调压,有载调压开关情况如下:型号:CM III500Y ,厂家:上海华明公司,调压范围:正反调压共19个档位,其中9、10、11档为额定档。
2)试验情况:变压器油化验也在合格范围,且与以前数据比较无明显变化。