邯钢CSP热轧生产线检测仪表优化升级

合集下载

邯钢热轧薄带生产经验

邯钢热轧薄带生产经验

邯钢CSP热轧薄带的生产经验刘东辉 吕德文 王玉彬 路艳萍(邯钢连铸连轧厂)摘要:文章在邯钢CSP设备情况的基础上,结合自投产5年以来作者在生产线的实践经验,总结了在薄规格轧制方面的控制手段,及工艺和设备改进措施,为今后薄规格产品的生产起到了有价值的指导作用关键词:邯钢,CSP,热轧,经验THE EXPERINCE ABOUT THIN GAUGE ROLLING INHANGANG CSP PLANTLIU Dong-Hui1 LÜ De-Wen2 WANG Yu-Bin3 LU Yang-Ping4(Handan Iron &Steel Works CSP Plants)ABSTRACT: On the base of CSP equipments and five years practice, summarize the control methods about thin gauge rolling and development about technology and equipment ,the valuable directions to the thin gauge rolling are provided.KEY WORDS:CSP HOT ROLLING EXPERINCE1.前言薄板坯连铸连轧具有较低的吨钢投资水平、良好的品种控制、优秀的板型控制、较高的劳动生产率、低的工序能耗、低污染、短的物流、灵活的生产组织等特点,品种规格可方便地适应小客户要求,大比例生产薄规格产品。

1.0~2.2毫米的热轧薄带可以部分替代冷轧产品,如:热轧薄带酸洗直接镀锌产品,以热代冷的深加工产品。

邯钢CSP生产线一期工程于1999年12月投产,主要的生产设备有1台连铸机,1座辊底式加热炉,1架粗轧机,一座均热炉,5架精轧机和一台地下卷取机。

成品厚度1.2~20mm;2003年初,进行了二线建设,增加了1台连铸机,1座加热炉,1架精轧机和一台卷取机(图1),不仅产量增加了一倍,而且最薄成品厚度也从1.2mm达到了1.0mm。

热轧CSP轧钢机的监测和故障诊断系统的发展

热轧CSP轧钢机的监测和故障诊断系统的发展
热 轧 C P轧 钢 机 的 监 测 和 故 障 诊 断 系 统 的发 展 S

炼轧 厂


1 引 言
C P( 凑 式 热 带 生 产 技 术 . o p c S 紧 C m at Sr rd c o tpPo ut n的缩 写 ) 较 为成 熟 的 典 型 i i 是 薄板坯 连铸 连轧 工艺 之一 … 。C P工 艺具 有 S 投 资少 、 厂周 期 短 、 产 流 程 短 、 效 率 和 建 生 高 低 成本 等 优势 , 到 广 大 热轧 板生 产 厂 家 的 受
处理 为 核 心 的 过 程 所 代 替 , 展 了 专 家 系 开 统 、 经 网络 和模 糊 分 析 等理 论 、 法 和 应 神 方
用 技术 的研究 。
设 备故 障诊 断技术 又 称设 备状态 诊 断技 术 , 一种通 过监 测设备 的状态参 数 , 如振 是 例 动、 噪声 、 温度 、 液 、 油 工作 参数 、 电磁 辐射 、 气
少, 检测数 据 不充 足 ; b 缺 乏专 业 知识 和实 ()
4 3 网络化 远程诊 断技术 的发展 .
随着计算 机 网络 技 术 的发 展 , 合 网络 结
践经验丰富 的维修 人员 ; c 设 备诊 断维修 体 () 系不完善 , 存在 故障 漏检 和漏报 等现 象 。 只追 求短期效益 ;d 研制 与开发 的诊 断仪器 和设 () 备 可靠 性差 , 通用 性差 , 没有统 一的标 准 。
2 热 轧 C P轧 钢 机 监 测 与 故 障 诊 断 S 系统 的研 究 现 状
机 械 监 测 是 对 运 转 中 热 轧 C P轧 钢 机 S 或 其部 件 的技术状 态进 行检 查测 定 。其 内容

热轧带钢表面在线自动检测系统

热轧带钢表面在线自动检测系统

热轧带钢表面在线自动检测系统(摘自中国金属学会网张树堂、周积智综述)对热轧带钢表面缺陷在线进行检测和分级的光学系统,在德国的百视泰(Parsytec)公司研制成功并应用于欧洲和美国的连轧机和CSP生产线上取得良好效果。

该系统是目前世界上唯一能对高速运动的热轧带钢表面缺陷进行在线自动检测和分级的系统。

ParsytecHTS-2W建立在100%软件工具基础上,它与标准PC硬件及频闪氙照明的录像机相结合,可根据表面缺陷的类型和严重程度,以及在带钢上的位置,对所有缺陷进行分级记录,可完全替代人工目测,防止目测的主观性和漏判,客观地对缺陷进行评估,不再依赖于专业人员的技能,并可提供对整个热轧带钢表面的准确鉴定以及完整的记录。

系统由三个主要部分组成:(1)影像传感系统。

在工业标准录像机基础上,采用两个频闪氙闪光灯,保证红热带钢上的缺陷清晰可见。

这些装置安装在仪表房中,录像头一般距热带钢0.8~2.0m,以避免强热辐射和被带钢碰坏。

用一排录像机捕获整个带钢表面,录像机数取决于带钢宽度和所要求的清晰度。

为了在有效范围内能够捕获整个带钢表面而无任何遗漏,录像机视场可在横幅方向上重叠。

清晰度是按所要检测的最小缺陷尺寸设计的。

如果在较后阶段要求更高清晰度,则可再增设几台录像机和PC机。

(2)检验用计算机。

包括几台pentiumPC的高性能系统执行软件,对每台录像机的所有影像进行分析和检测异常,缺陷的类型和严重程度通过比较缺陷数据库中的相似缺陷特性的方法来进行分级。

对特定带钢相同级别的缺陷可作聚类分析,将若干个小缺陷归并成一个大面积缺陷,如氧化铁皮。

还可采用频率分析,来识别造成重复缺陷的轧辊。

缺陷分级系统冷轧宽带钢轧机发展的新势头。

目前美国等发达国家,不仅大力推进薄(中厚)板坯连铸连轧生产线的建设,生产低成本薄规格的热轧宽带钢,同时还加速建设和改造冷轧宽带钢轧机,扩大冷轧宽带钢和涂镀层板等高附加值产品在钢材生产中的比例,据统计,近年来热轧板带转化为冷轧宽带钢和涂镀层板的比例不断提高,美国已达90.7%,日本为81.5%,欧盟为76.2%,表明了国际上钢材生产结构调整动向的一个方面。

邯钢CSP线供冷轧用SPHC/CQ级热SLN带性能免检探究

邯钢CSP线供冷轧用SPHC/CQ级热SLN带性能免检探究
钢水
成本低 等 特点 ,主要生 产优 质低 S H / Q级热轧钢 带 ,主要经过 P CC
碳 钢 、管线 钢 、汽车结 构 钢、优 转 炉 初 炼 和 L F精 炼
质碳素 结构 钢和 花纹板 等 系列产 及C P S 连铸和六机架
广
广— 一
品。 同时 ,为充 分 发挥该 生产 线 连续 轧制 、表 面质 量
命 中 率 20 08年 为 9 . %,20 81 6 09

21 0 0年 C P生 产 S H / Q 级 S P CC
年 为 9 . %,2 1 为 9 .1 热 轧 钢带不 同厚度 的屈 服强度 进 为 原 料 生 产 的 s C / Q冷 轧 钢 89 8 0 0年 91%。 P CC 同时 ,钢水 成分 的过程 控制 能力 行 过 程 特性 值 分 析 可见 ,S HC 带 ,在 经 过 了冷 轧 工 序 的酸洗 一 P /
按 取 进 力 厂 ■ _ 批 样, 行 学 — — 厂
L—T— L — —
—Hale Waihona Puke L— — 一 供 尺 寸精 度高 、表面质 量优 、性 性 能 检 验 ,合 格 后 方
能稳定 的优 质原 料 。邯 钢冷 轧工
序 主要 工 艺为 酸洗 . 连 轧、全 冷
可 行至 轧 。 放 冷 工序 在 轧 序 酸 、 冷 工 经 洗 L
S、 自由 N 和适 度 降低 Mn含量 C i Q级热轧钢带屈服强度 的高低对 判定 准则 判 断 ,显示 其抗 拉强 度 及 适 度粗 化 晶粒 等措 施 ,实 现 了 其 冷 加工 成型 性能也 产 生较 大影 和 延 伸 率 的落 点符 合 控 制 要 求 , 对 S H / Q级冷轧供料钢水 的成 响。邯钢 现行 QHG 0 1 P CC / n 15内控标 表明其过程控制稳 定。 分 控 制 ,并 制定 了专 门的工 艺 控 准规定 ,S HCC P /Q级热轧钢 带屈

邯钢CSP加热炉二级系统升级-2019年精选文档

邯钢CSP加热炉二级系统升级-2019年精选文档

邯钢CSP加热炉二级系统升级1 前言邯钢CSP加热炉原计算机系统由德国 LOI 公司提供,二级硬件为 Alpha 服务器,系统从投产至今已运行了 15 年,系统设备严重老化,而且该产品早已停产,系统运行极不稳定,给生产顺利进行带来很大隐患。

对加热炉二级系统升级改造意义重大。

新系统由北京科技大学设计研究院XX公司提供。

2 加热炉设备数据邯钢 CSP 生产线共有 3 座辊底式加热炉,分别位于粗轧机前后,布置如图1。

其中,1 线炉和 2 线炉连接铸机与轧机,按一定的速度向轧机输送板坯,对板坯进行再加热、均热、保温和缓冲。

2#炉的实质是一段供热保温辊道对中间坯进行保温以满足精轧的开轧要求,炉子入口和出口速度分别与粗轧和精轧速度相匹配。

主要参数:入炉温度:870~1030℃(1 线炉和 2 线炉)出炉温度:1100~1160℃(1 线炉) 980~1130℃(2#炉)3 系统结构及配置L2级控制系统的核心设备是1台PC服务器,在线控制3座加热炉(1线炉、2线炉、2#炉)。

PC服务器用作过程控制服务器(PCS),主要运行加热炉过程自动化的中间件和应用软件,操作系统为Windows 2012 Server.此外,还在操作室和L2机房共配备了3台L2的HMI终端,方便技术人员对过程计算机系统进行监视、维护和开发。

为了提高服务器的稳定性,配置了冗余电源和风扇。

当其中一个电源出现故障时,另一个电源能自动在线切换,不影响系统运行。

PCS装有2块300G硬盘,互为镜像,大大提高了数据存储和系统运行的可靠性。

3.1网络结构加热炉二级与外部系统的通讯主要有与连铸二级的通讯、与轧机二级的通讯和与加热炉一级的通讯,接口均采用 TCP/IP 方式。

系统网络图如下图2:3.2硬件和软件配置(一)服务器型号:HP ProLiant DL380 G9,机架式主要硬件参数:双 CPU,六核处理器 Intel Xeon E5-2620,2.0 GHz,15MB 缓存; 32GB(4×8 GB)内存,PC3L-10600E-DDR3-1333;300GB×2,SAS 2.5 寸硬盘,镜像; HP Smart Array P420i 存储控制器;1000Mbps 四端口服务器专用以太网卡软件配置:Windows 2012 Server 操作系统;NERCAR PCDP for Windows v3.0 中间件;PCDP HMI Component;MS SQL Server 2012;Office Professional 2010(二)HMI终端型号:HP 服务器 ProLiant DL320 G8主要硬件参数:Intel Xeon E3-1220V3 四核 CPU,3.1GHz/8MB/80W/DDR-1333;1×4GB 内存,PC3-12800E DDR3;500GB,7200 转,3.5 寸,SATA 硬盘;1000Mbps 以太网卡软件配置如下:Win7 操作系统;Visual Studio 2013;HMI 开发工具Flex Builder3.3中间件PCDP中间件是过程自动化系统的核心支撑软件,即应用软件的开发平台和运行环境,加热炉L2系统采用的中间件 PCDP(Process Control Develop Platform)是由北京科技大学高效轧制国家工程研究中心自主研制开发的,主要完成应用系统的进程管理,包括进程的启停、状态监控以及相互之间的通信,具体功能主要包括:实时数据文件管理可根据需要在服务器物理内存中建立和维护多个小巧的数据表,供应用程序之间的进行实时数据交换和暂存。

邯钢热轧表面检测仪速度输入信号的选取修正实例

邯钢热轧表面检测仪速度输入信号的选取修正实例

邯钢热轧表面检测仪速度输入信号的选取修正实例作者:王谦黄炼来源:《中国科技博览》2013年第26期[摘要]基于邯钢热轧厂2250mm热连轧表面检测仪的应用问题,重点分析基于一个速度信号的选取导致的表面检测仪无法正常工作的原因,论述了如何通过修正一级PLC程序正确切换适合的速度信号来完成上、下表面检测仪的正常检测的一种解决办法。

实践证明,该办法在实际使用中能够自动切换需要的速度信号给表面检测仪,能够不增加硬件投入的情况下满足质量检测的要求,在供货商拒绝增加速度输入信号的情况下表面检测仪正常投用。

[关键词]热连轧表面检测仪带钢速度选取 VTOOL中图分类号:TG335.11 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-310-02项目概况邯钢2250热轧是邯钢新区产业升级中的一个重要工序,该热轧生产线自动控制及传动系统引自日本TMEIC公司,其控制水平具有世界先进水平,并于2008年8月建成投产。

随着热连轧自动化程度的提高,轧制节奏的逐渐加快的同时对板带的质量提出了更高的要求。

板带质量的提高要求对板带质量出现问题要及时发现,2012年表面检测仪进行安装调试,但是在调试过程中发现基于使用环境及处理堆钢事故的考虑将上、下表面检测仪安装于不同位置,但是由于供货商答复只能接收一个速度信号输入点,造成了造成在上下表面检测仪分别出现不同速度的带头带尾,因此无论用精轧机速度或是卷取机速度都不能保证表面检测仪能够准确的测量带钢表面质量并记录及报警。

进而造成表面检测仪始终无法投用。

随着轧制速度的提高很多缺陷卷不能及时发现,给热轧厂造成重大损失。

如何在只有一个速度信号输入点的情况下,PLC 选取正确的速度信号输出给表面检测仪,使其能正常使用就成为热连轧生产线工程技术人员面临的重要难点和课题。

一、表面检测仪系统的设备简介1、一级控制系统设备该热轧厂精轧机换辊自动化控制系统采用了东芝的V3000系列控制器,使用的控制器主要有S3、R3、STC及C3 。

邯郸钢铁集团有限责任公司

邯郸钢铁集团有限责任公司

邯郸钢铁集团有限责任公司结构优化产业升级总体规划主体工程建设项目环境影响报告书(简本)北京京诚嘉宇环境科技有限公司二○○七年十月邯郸钢铁集团有限责任公司结构优化产业升级总体规划主体工程建设项目环境影响报告书(简本)评价单位:北京京诚嘉宇环境科技有限公司目录1.总论 (4)2.工程污染因素分析 (5)2.1工程概况 (5)2.2主要污染控制措施 (13)2.3污染物排放量 (24)3.产业政策及规划相容性分析 (27)3.1与国家产业政策相容性分析 (27)3.2与相关规划的符合性分析 (27)4.循环经济与清洁生产分析评述 (28)5.环境质量现状及影响评价 (29)5.1环境空气质量现状及影响评价 (29)5.2水环境质量现状及影响分析 (31)5.3.声环境质量现状及影响评价 (33)5.4固体废物环境影响分析 (33)5.5土壤环境质量现状监测及影响分析 (33)6.环境风险评价与防范 (33)7.生态环境影响评价 (34)8.施工期环境影响分析 (35)8.1施工噪声环境影响分析及对策措施 (35)8.2施工扬尘环境影响分析及对策措施 (35)8.3施工期水污染影响分析及对策措施 (36)8.4施工期固体废物环境影响分析及处臵措施 (36)9.环境保护措施技术经济论证 (37)10.污染物排放总量控制 (37)11.公众参与 (38)12.评价结论 (40)1.总论邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称邯钢)是河北省属特大型钢铁联合企业,始建于1958年。

20世纪90年代,在经济体制转型过程中,邯钢通过推行并不断深化“模拟市场核算、实行成本否决”经营机制,坚持“三改一加强”,创造了显著的经济效益和社会效益,1996年被国务院树立为全国先进企业典型。

进入21世纪以来,邯钢加快传统产业升级改造的步伐,相继建成投产了薄板坯连铸连轧、热轧薄板酸洗镀锌、冷轧薄板、彩涂板生产线等一大批具有国际先进水平的大型装备,产品结构实现了由普通建材为主向以优质板材为主的转变,综合竞争实力产生了质的飞跃。

平直度仪在邯钢CSP的应用

平直度仪在邯钢CSP的应用

1引言 随着汽车制造业及制罐业 的现代化生产的急剧发展 , 对冷 轧薄板 的 外形尺寸精度表面质量及性能提 出了严格的要求。 作为冷轧薄板的前一 道工序 , 热轧薄板的平直度问题 , 就对汽印及制罐 工业 中的高速连续亿 冲制机组 得 至荚重要 , 汽 板 平直度原来要 求小于+ O 2 I即町, 而现在 则要求达到土 11镀锡板要求更高为 ̄ 1 此各 冈冷轧厂都 以能达到± 0, 5。 5 为优质标志之一 。 I 我厂 的 C P采用的是上世纪 9 S O年代的产品 ,代表 了轧钢技术 的先 进水平 . 在板 带的平直度控 制上 , 我厂采片 的是德周 P Y T M j S S E E的平直 度检测仪表 , 表具有稳定 、 该仪 可靠 、 精度高等特点 。
平 直度仪 大致分为检测单元和数据处理单元两部分 , 中检测单元 其 包括的主要 部件有 9 根激光管 ,其中的 8 根激光管每 4 个分成一组 , 中 间一个同定不 动, 他们都与轧机线平行 , 个 C D摄像机。 个步进电机 3 C 2
组成 。 数 据处理单元包 括示波器 , 监视 器 , 键盘 , 电单元 ,S S E 供 P Y T ME自 有 的 VE S S E 计 算 机 等 组 成 。 M— Y T M 23测 量 原 理 简 介 . 首先激光管将单色的激光照射 到轧制板带表 面形成斑 点, 由于板带 表面发生变化时 , 激光点在 C CD摄像 机上 成像 的位置不一样 , C C D摄像 机将变化 的位 移量传给控 制单元 以计算 板带 表面在高度方 向上 的变 化, 以计算 出板带的不平直度。 24激 光 的好 处 . 我厂的激光管的额定输 出功率是 2 MW, 5 选用激光作为光 源有一下
主要有以下几个方 面: 1 ( )控制柜传感器箱环境温度和风机运行情 况, 测量窗 口清洁度 等。 所以应建立 良好的定期检查制度。 避免 非正常损 坏。 2 传感器箱抗 高频十扰能力较差 , () 在系统安装调试 过程 巾曾山现平 直度仪经常不能正常测量 的现象 , 后查出是南于传感器箱所在小房的照 明电源的高频十扰造成 的, 排除干扰后故障现象即消除。 此应当尽量 选用高频干扰不大 的设 备 与之配套否则 町能造成检测 系统不 能正常工 作。 这一点廊当加以足够 的重视 。 3 激光器对静 电非常敏感 , () 如果不慎 极易造成激光元件损坏 。 造成测量精度降低 , 情况严重时检测无法进行。 因此在对 激光器进行维护或更换时 , 一定 要断 电操作并 对其外 壳进 行接 地放 电, 建议戴防静 电手套进行操 作。 另外 , 生产过程 中如果发现某个三 角单元 不能正常T作 , 可通过 简单操作将故 障三角单元屏蔽掉 , 即可保 证 系统 的止常测量。 如果 r于设 定不正常或其他不 明原 因导致系统 不能 b 正 常工作 , 通过在维护端上对系统 进行离线操作或者重新上 电一般都 能 使其恢复正常工作。 平直度仪最重要 的维护工作是每年对其进行重新标 定 以保证其测量 精度 。一次完整标定约需 6 , 此至少需要 8 h h以上 的 停机时间。( 要经常检 测激光管 的输 出功 率, 4) 如果低 于 l 瓦则需要 5毫 更新激光管 , 如果仍然运行 , 出现错误的检测 , 则会 造成弯辊反 向调节等
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
同 协 议 网络 之 间 的 转 换 方 法 进 行
生产 中 出现 了仪表 与一级 和二级 的 P L C通 讯
死机的情况: 2 . 1 凸 度 仪 与 一 级 之 间会 出现 “ H ” 通 讯 故
同时与周边兄弟单位的交流 ,最终决定将采用 通过网络转换器 ( 网关 GA T E WA Y)来实现不 同协议之间的转换的方案,这对我们来说是全 新的,对于我们来说将是一个挑战,因为网络 转换器需要进行设置组态, 同时下装组态 ,才 能完成网络之间的通讯转换,实现了不同系统 之间通讯。 本项 目的 难度在 于如 何对 网络 转换 器进 行设置组态,通过组态能否实现新老系统通讯 匹配的连接,而且这种通讯方式能否实现一二 及通讯数据的传输稳定,能否满足实际生产的 需要,这些都是未知的,所 以必须从各个环节 来考虑分析问题 ,逐步改进优化测试观察 ,才 能使问题得到解 决,难度较大,过程 比较繁琐 。
监 视 画 面 和 报 警 信 息 ,然 后 深 入 分 析 P CF C 的
为 了解决这 一问题 , 我们 对系统进行 了认
真 的分析 和研究 , 攻克 了许 多难题,成功 的完 成 了三大仪表 的升级改造 ,达 到了预期 目标 , 目前新仪表运行稳定 , 产 品质量完全符合要求 在对老仪表升级改造过程 中,我们也 学到很 多 的知识 ,通过我们不断探索及深入研 究,成功 的实现 了不 同通 讯协议 的转换 ,这是 一次通 讯 上 的创新及突破 ,很有介绍和推广的价值。
( 5 )组 态网络转换 器测试发送 二级 的测 量值报文 , 观察二级服务器是否能接收到报文。 ( 6 )测 试 正 常 后 , 下 装 组 态 程 序 , 整 体 测试报文 的发送和接 收是否正常,数据传输 是
否稳定 。 1 . 2 技 术 方 案
错 误,从而影响板型控制 。这一 问题也一直 困 扰我们 很长时间,我们如果对 P C F C和平直度 仪 同时进 行复位 以后 ,就可 以正常使 用。为了 解 决这 一问题 ,我们实时跟踪平直度仪的 E MI
作者单位
邯 郸 钢 铁 集 团连 铸 连 轧 厂 河 北 省邯 郸 市
0 5 6 0 0 3
1 2 8 ・电子技 术 与软件 工程
E l e c t r o n i c T e c h n o l o g e e r i n g
( 1 )我 们首先完成 网络转换器 在 S I N E C H1网络上 的连接 ,上 电测试 。
( 2 )其 次 分 析 网 络 转 换 器 的 站 参 数 设 置 。 要 想正 确 的使 用 网 络 转 换 器 必 须 首 先 完 成 它 的
参数设置 。 ( 3 )在完成第 二部 的基 础上 ,需要 继续 完成网络转换器初始连接设置 。到这里 ,就完 成了网络转换器的所有参数设置 ,但是 ,完成 网络参数设置还需要进一步 的优化 ,下一步 需 要来组态 。 ( 4 )组态 网络转换器程 序,首先测 试接 收一 级 P L C的设定 报文 ,观 察 网络 转换 器是
讯协议是 S I NE C H 1 ,而新系统 普遍都 己采 用
T C P / I P协议 ,它不支持 S I NE CH1协议,所以
我 们 凸 度 仪 和 平 直 度 仪 的 升 级 改 造 也 面 临 这 样
质增效 ,保证质量设备 的测量精度不 降低 ,将
显得尤为重要 。通过升级改造后 ,未 出现厚度 和板型质量异议 ,为邯钢创造 了巨大的效益。
是这种错误的产生可能在一级接收过程中,也 可 能 在 仪 表 的 发 送 过 程 中 , 所 以锁 定 这 种 错 误 的故障点很重要 。为此 , 我们采用 了两个措施: 第一,实现仪表系统信号隔离,仪表的信号系 统进 入 P L C的输入 模板 时,进行 电器 隔离 。
【 关键词】仪表 优化升级 网络转换 故障解
的问题 ,如何解决这一 问题 ,如何实现新老系 统的顺 利对接,保证数据传输稳定将是摆在我 们面前的一个 问题。凸度仪和平直度仪不仅需 要和一级 P L C通讯 ,还要和二级服务器通讯 ,
2 遇 到 的 问题 及 解 决 方 法
完 成冷 调试 后 ,在 生产 中进行 热调 试,
顺 利 的完 成 了 一 二 级 通 讯 的传 输 ; 但 是 后 来 在
现生产 的前提 ,也是建设国际一流钢铁企业的
保证 ;尤其现在 由产量转 向质量效益之路 ,提
否能接 收到报文 。其次测试发送二级的测量值 报文,观察二级服务器是否能接收到报文 。我 们经过反复的测试调试 网络组态程序参数 ,最
终 确 定 如 下 的 网 络 组 态 程 序 , 以供 参 考 。
1立项背景和技术方案
1 . 1立项 背景 在老系统升 级改造 过程 中,都 不可避 免 的会遇 到新老系统的对接 问题 ,也就 是新 老系 统的通 讯问题 ,同样 我们也将面 临通 讯这样 一 个 棘手 的 问题,这 主要 是 因为我们 老 系统通
3社会效益
检 测仪表 可靠 稳定 精确 的运 行,将 是实
我们 经过 认真 分析 后,决 定采 取 以下思
( 2 )其 次分析网络转 换器 的自身参数设 得到彻底解决。
置。
( 3 )再次完成 网络转 换器初 始连接 设置 。 ( 4 )组态 网络转换器测 试接收 一级 P L C 的设定报文 ,观察 网络转换器是否 能接收到报
文。
报警, 怀疑有可能是平直度仪发送数据 量太大 , 发送时间频率短 ,导致 P C F C无法接 收如此 大 的数据量 ,换言之,在 P C F C的数据报 文处理 时 间 与 仪 表 发 送 报 文 的 频 率 时 间 不 匹 配 , 导 致 数据读取错误。为了验证这一个分析结论,我 们修改 了平直度仪的发送报文时间,即延 长发 送报文时间,经过一段时间的观察,效果 明显, P C F C与平直度仪之间,没有再 出现通讯故障, 设备运行 良好,彻底解 决了这 一问题 。
复 发送 的情 况,这样 在一 级 P L C就 会 出现 接 路来解决这一 问题: 收 报 警 , 当报 警 覆 盖 满 缓 冲 区 ,就 会 死 机 。后 ( 1 )首 先 完成 网络 转 换 器 的 在 S I NE C 来对仪表的报文发送参数进行修改 ,同时在一 H1网络上的物理连接 。 级P L C屏蔽接 收 多余报文 ,从而使 这~ 问题
障,造成生产事故 针对这种 情况,我们查 阅相关资料 ,发现 造成这 种情 况的原 因是 ,仪表 向 P L C发送 测 量数据时,发生错误,当错误信息覆盖满一级
描 述 ,最后对 升 级 改追后 的仪 表 在 生产 中出现 的 问题 及解 决 方法
进 行 总结 。
B U F F E R缓冲区后,就会产生这种故障。 问题
电子技术 ・ E l e c t r o n i c t e c h n o l o g y
邯钢 CS P热轧生产线检测仪表优化升级
文/ 李得志 柳保生 和鑫
做起来难度很大, 为此我们通过查 阅大量资料 , 本 文首 先 介绍 了邯 郸钢铁 集 团C S P 生产线特殊仪表 ( 凸度仪 , 厚 度仪 ,平 直度 仪 )改造 的 项 目 背蒂和 改造 所 采取 的技 术 方案 , 其 次对 此升 级 改造 中所 用到 的 不
2 . 2 平直度仪 与二级P C F c 之 间会 出现读取错误 而死 机 ,影 响 板 型 的控 制 平直度仪进过一段时间后,会 出现停止 向
P CF C 发 送 数 据 , 同时 P C F C 会 出现 数 据 读 取
络进行 了完美匹配 。实现 了产 品的无缝对接 , 对连轧厂乃至整个邯钢老系统 的通讯升级都有 借鉴意义 。
总体思路:
在 故障率高,测量精度不稳定等因素,严重的
影响我厂产品质量,在向产品要效益的当今 , 对生产有着很大的制约 ,我们经过反复论证并
向公司审批, 考虑对原特殊仪表进行升级改造, 以满 足 产 品 质 量 要 求 该项 目的创 新 点在 于 重 新 组 态 局 域 网 , 实现 S I NE C H1网 络 和 当 今 主 流 的 T C P / I P 网

第二,对通讯信号时序进行监视。通过监视我
们发现 ,仪表的测量信号在发送过程 中,有重
由于 原特 殊仪 表 ( 凸度 仪,厚 度仪 ,平 直度仪)设备老化,性能和接 口通讯等问题 己 严 重 不 能 满 足 当 今 的 生 产 需 求 , 该 设 备 原 备 件 已经不再生产,供货也 已经中断,同时设备存
相关文档
最新文档