首钢京唐公司硫含量控制生产实践

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首钢京唐公司脱磷炉冶炼半钢硫含量的控制实践〈Ⅱ〉

首钢京唐公司脱磷炉冶炼半钢硫含量的控制实践〈Ⅱ〉
首钢京唐公司脱磷炉冶炼半钢硫含量的控制实践< I I >
明 宏 超
( 首钢 京唐钢铁联合有 限责任公 司 河北 唐山 0 6 3 2 0 0 )
摘 要: “ 全三脱’ 饴 炼模式下转炉增硫 是 目前炼钢一大难题 , 给炼钢 生产 、 产 品质量带来较大影响 。 本文主要分析脱磷炉冶炼转 炉增 硫 的原因和增硫来源 ; 分析 发现 脱磷炉增硫 的主要 原因是废钢 中带 入高硫杂质造成的 。 关键词 : 脱磷 炉: 增硫 ; 控制
图 2 渣量 吻合性关 系图
石灰量 x 0 8 0 +轻烧 x 0 . 5 1 7 +生自蠢石× 0 . 2 9 5 +烧结矿 x O , 0 9 7 + 冶 固球闰× 0 1 0 6 +熔渣剂×O 1 5 +脱硫攮量 x 0 6 8 脱磷磷炉满 =
2 . 3 金属料 、 炉渣硫含量及其用量
0 . 0 8 4 9 %, 熔渣剂硫= 0 . 1 8 9 %。
2 . 2 冶炼中造渣料的用量
由统计可得脱磷炉冶炼 中原料 用量 。计算物料 时取 其平均值, 石灰 为8 . 0 1 9 t , 轻 烧 白云石为 0 . 0 7 8 t , 生 白云石 1 - 3 1 5 t , 萤石为 0 . 1 7 5 t , 烧 结矿 为5 . 4 1 5 t , 冷固球团为 2 . 3 7 7 t , 预熔渣 0 . 1 0 9 t 。
中图分类号 : T F 7 1 3 . 3 文献标识码 t B 文章编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 c 2 0 1 3) 1 3 — 0 3 0 7 — 0 l
京唐 公司炼钢采取“ 全三脱 ” 冶炼模式 , 脱磷炉冶炼温度 低、 碱度低 、 冶炼时间短等因素造成半钢增硫严 重, 脱碳炉冶炼 由于渣 量小等因素造 成 脱碳炉冶炼 基本无脱硫 能力 ; 因此 , “ 全三 脱” 冶炼模 式下转炉增 硫是 目 前炼钢 一大难题 , 给炼钢 生产 、 产 品质量 带来较大 影响。 从 脱磷炉装 入、 造渣制度 入手 , 对脱 磷炉硫 的物料平衡 进行系 统计 算, 为降低脱 磷炉 冶炼半钢硫含 量提供 依据 。 通过分析 , 发现转炉增硫的 主要原 因是废钢 中带入 高硫杂质造成 的。

首钢京唐公司5500m3高炉低渣比配料开炉实践

首钢京唐公司5500m3高炉低渣比配料开炉实践
首 钢 京 唐 公 司 55 0m3高 炉 0 低 渣 比 配 料 开 炉 实 践
任 立 军 魏 红 旗
( 首钢 京 唐钢 铁联 合 有 限责任 公 司)
摘 要 首钢京唐公 司 550i 0 高炉在开 炉配料过程 中遵循低 渣 比配料 原则 ,开 炉料全 炉渣 比控 制在 4 3 n 1
5 5 0 m 3BF o ng I 0 Bl wi . n
R N L u WE o g i E q n I nq H ( hu a gJ ga gI na dSel o,Ld ) S o gn i t r n te C . t. n n o
A sr c I h u d n c lu a in o l w n — n, t e p i cp e o w s g r t r p r o i g w s b t t n t e b r e a c l t fb o i g i a o h r i l fl l ai p o o t n n a n o a o i  ̄l w d i h u a g Jn tn 0 l e n S o g n i g a g 5 5 0 m。B n h c o t l t e s g r t n 41 g t Att e o F a d w ih c n r s h l a i i 3 k / . h o a o

死 铁 层 99 8m . 3
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97 陶谣


高炉处 理炉 缸堆 积 的实 践 表 明… ,锰 在 一定
炉 缸 中 心线
图 1 首钢京唐 公 司 55 0m 高炉炉缸 0

大型焦炉生产技术管理实践论文

大型焦炉生产技术管理实践论文

大型焦炉生产技术管理实践论文大型焦炉生产技术管理实践论文焦炉大型化是炼焦技术开展的总趋势,大型焦炉在稳定焦炭质量、节能环保等方面具有不可取代的优势。

十多年来,我国在大型焦炉运用和改造过程中,解决了诸多技术管理难题,积累了丰富的实践经验。

大型焦炉的定义是随着炼焦技术的进步、焦炉炭化室容积的增加而变化的,上世纪70年代攀钢建成投产的炭化室高5.5m顶装焦炉,是中国大焦炉的雏形;1985年宝钢引进炭化室高6m的焦炉,促进了焦炉大型化开展的进度。

我国自行设计建立的炭化室高6mJN60型焦炉在北焦投产后,6m焦炉逐步成为我国焦炉的主力炉型。

xx年6月山东兖矿国际焦化公司引进德国7.63m顶装焦炉投产,拉开了中国焦炉大型化开展的序幕。

此后中冶焦耐公司开发推出的7m顶装、唐山佳华的6.25m捣固焦炉,以及目前已研发出炭化室高8m特大型焦炉,实现沿燃烧室高度方向的贫氧低温均匀供热,到达均匀加热和降低NOx生成的目的,标志着我国大型焦炉炼焦技术的成熟。

xx年重新修订的《焦化行业准入条件》规定,顶装焦炉准入的最低门槛是炭化室高6m,捣固焦炉炭化室高5.5m。

业内人士普遍认为,把炭化室高6m以上的7m及7.63m顶装焦炉以及5.5m以上的捣固焦炉界定为大型焦炉。

截至xx年底,我国正常运行的7m顶装焦炉有66座,7.63m顶装焦炉有17座,6.0m及以上捣固焦炉有22座,其焦炭的总产能占xx年全国焦炭总产量的15.8%。

以炭化室高7.63m焦炉为例,从目前生产技术管理、四大机车运行状况来看,均不同程度的存在需要改良完善的技术难点:炉顶空间温度过高、局部热工及操作指标偏低、PROven系统不稳定、四大机车控制系统故障多、化产品收率低等。

2.1炉顶空间温度偏高武钢、马钢、太钢的7.63m焦炉燃烧室加热水平均为1210mm,可调节跨越孔导致炭化室炉顶空间温度偏高。

焦炉技术操作规程规定,炉顶空间温度为(800±30)℃,而7.63m焦炉普遍高达900℃。

首钢京唐公司自备电站工程EPC总承包项目的实践活动

首钢京唐公司自备电站工程EPC总承包项目的实践活动
基 本 实 现 了零排 放 ,具有 钢 铁 生产 、 能源 转换 、 固
的充分 肯 定 。首钢 京唐 公司 高度 评价 华 北 院公 司是

个 素质好 、能力 强 、可信 赖 、能依 靠 的合 作伙 伴 ,
不 但 是 电厂 设 计 方 面 的 领 军 者 , 而 且 是 总 承 包 项 目
同步建 设 。
负责项 目建设 的组 织 、管 理 和实 施 ,控 制项 目执行 概 算和 总进 度 计划 ,承担 设 计 、采购 、工程 施 工及 试运行 管 理 ,对项 目的进 度控 制 、质 量 保证 、投 资 控制 和安 全 目标 等 向首 钢京唐 公 司负责 。
首钢京 唐 公司 2 3 O x O MW 自备 电站 工程 自 2 0 07 年 1 2月 2 4日正式 开工 以来 ,在 项 目的实施 过程 中 ,
行实 行全 过程 的 工程 承包 。在合 同约定 的 范 围 内,
2自备 电站项 目的基本情 况
首钢 京唐 公司 2 0MW 自备 电站工程 坐落在 ×3 0
河 北 省唐 山市 曹妃 甸工 业 区 的首钢 京唐 公 司钢 铁 基 地 内,在 总体 规 划设 计 给 定 的用地 范 围 内与钢 铁 厂
体 报道 。
自备 电站 是 首钢 京 唐 公 司 的循 环 经 济 示 范 电 站,具有循环经济、节能减排和环保治理 的特 点。 首钢 京 唐 公 司钢 铁 生产 过程 中产 生的 焦炉 煤气 、 高
炉煤 气 和 转炉 煤气 全 部 回收 利 用 ,除 用 于焦炉 、炼
2 1 年 第 2期 01
项 目部依 托健 全 的项 目管理 体系 ,采用 现代 的项 目 管理 方法 ,使用 先进 的赢得 值技 术和信 息技术 手段 ,

首钢京唐公司高炉有害元素分布与控制

首钢京唐公司高炉有害元素分布与控制

首钢京唐公司高炉有害元素分布与控制I. 导论A. 研究背景与意义B. 研究目的与方法C. 文章结构II. 高炉焦炭中有害元素分布与控制A. 高炉焦炭中的有害元素含量及来源B. 高炉焦炭中有害元素的影响C. 高炉焦炭中有害元素控制的方法III. 铁矿石中有害元素分布与控制A. 铁矿石中的有害元素含量及来源B. 铁矿石中有害元素的影响C. 铁矿石中有害元素控制的方法IV. 高炉渣中有害元素分布与控制A. 高炉渣中的有害元素含量及来源B. 高炉渣中有害元素的影响C. 高炉渣中有害元素控制的方法V. 高炉烟气中有害元素分布与控制A. 高炉烟气中的有害元素含量及来源B. 高炉烟气中有害元素的影响C. 高炉烟气中有害元素控制的方法VI. 结论与展望A. 结论总结B. 下一步研究方向注:此提纲仅供参考,可以根据具体情况进行修改和完善。

I.导论A. 研究背景与意义高炉是钢铁生产的核心设备,不仅直接决定钢铁生产的效益和质量,也是造成环境污染的主要来源之一。

高炉生产过程中会产生大量有害元素,如重金属、多环芳烃、氮氧化物等,对环境和人体健康造成不同程度的影响。

因此,研究高炉有害元素分布与控制对于保障工人健康、减少环境污染、提高钢铁生产效益具有重要意义。

首钢京唐公司是中国钢铁行业的重要生产基地,拥有世界一流的高炉设备和先进的环境治理技术。

本文以首钢京唐公司高炉为研究对象,系统研究高炉中有害元素的分布规律和控制方法,旨在为其他钢铁企业提供参考和借鉴,为环保事业做出贡献。

B. 研究目的与方法本文旨在研究首钢京唐公司高炉中有害元素的分布规律和控制方法,具体包括高炉焦炭、铁矿石、高炉渣和烟气等四个方面。

通过对高炉生产中这四个环节的样品采集和分析,研究有害元素在高炉各个环节中的分布规律及其来源,并提出相应的控制方法和技术措施。

本文采用实地调研与采样、原位分析、实验室分析和文献资料分析等方法,将采集的样品进行多种单一和综合的物理、化学和生物学分析,得出高炉中有害元素的分布规律和控制方法。

首钢京唐公司l号高炉

首钢京唐公司l号高炉

首钢京唐公司l号高炉首钢京唐公司I号高炉首钢京唐公司是中国首钢集团旗下的一家大型钢铁企业,位于河北省唐山市,是中国最大的钢铁炼焦企业之一。

本文将对首钢京唐公司I 号高炉进行详细介绍。

一、公司概况首钢京唐公司I号高炉建设于2007年,是首钢京唐公司的重要生产设施之一。

高炉采用煤气发生炉进行炼焦,主要生产高质量的生铁和炼钢炉料。

高炉炉顶直径为11.6米,有效容积为5500立方米,设计年产量达到320万吨。

二、生产工艺1.原料准备首钢京唐公司I号高炉主要使用铁矿石、焦炭和炉渣作为原料。

这些原料需经过严格的筛选、堆放和称重等工艺过程,确保原料的质量和配比的准确性。

2.煤气发生炉炼焦高炉采用煤气发生炉进行炼焦,炼焦过程中生成的煤气经过净化和处理后被送入高炉进行燃烧。

煤气发生炉具有炉温高、炉内压力稳定等特点,可使焦炭充分燃烧,提高高炉产量和炼铁质量。

3.高炉冶炼高炉冶炼过程中,原料在高炉内逐渐下降,同时与上升的煤气进行反应,产生流动状态下的固液、气三相反应。

经过冶炼,原料中的铁分子与碳分子结合,产生生铁。

同时,高炉中形成的炉渣通过铁口排出。

4.产品输送冶炼完成后,生铁和炼钢炉料通过铁口流出高炉,进入后续的钢铁生产流程。

炉渣则通过渣口排出,用于炼钢炉料和水泥生产等领域。

三、质量控制为确保产品质量,首钢京唐公司I号高炉采取了一系列的质量控制措施。

首先,在原料准备过程中,严格控制矿石、焦炭和炉渣的质量,并按照一定比例进行混合。

其次,煤气发生炉的稳定运行和净化处理,保证高炉内燃烧所需的高质量煤气。

最后,高炉冶炼过程中,控制温度、压力和流量等参数,确保生铁的质量符合要求。

四、环保措施首钢京唐公司I号高炉在生产过程中注重环境保护,采取了一系列的措施减少对环境的影响。

首先,煤气发生炉和高炉煤气净化系统有效去除了废气中的有害物质,保证废气排放符合国家标准。

其次,对高炉炉渣进行资源化利用,减少了废渣的排放量。

此外,首钢京唐公司还加强了废水处理和固体废物管理,确保废水和废物的处理符合环保要求。

首钢京唐公司1号高炉低碳生产实践

首钢京唐公司1号高炉低碳生产实践

降 低温 室气 体排放 量 、防止地 球变 暖 的问题 日益
引人 瞩 目。在 常 见 的 C : C N O、HF O、 H、 2 C
PC F 和 s 等 6种 温 室 气体 中 ,C :排 放 量最 O
大 ,是造 成 地 球 变 暖 的 主 要 原 因பைடு நூலகம்2 0 0 7年 中 国
首 钢 京 唐 公 司 1号 高 炉 低 碳 生 产 实 践
王 涛 张 卫东 任 立军 魏红旗
( 首钢 京唐钢 铁联 合 有 限责任 公 司)
摘 要 以降低 c :排放量为宗 旨,首钢京唐公 司 1号高炉采取 降低焦 比和燃 料比 、减少辅 助能源消耗及 0 加强二次能源 和固体废 弃物的 回收再利用等措施 ,实现 了低 碳生产。 关键词 特大 型高 炉 低碳 生产 降低 C 排放量 O
Th w— r o o u to a t e o h u a g J n t n . e Lo Ca b n Pr d c i n Pr ci fS o g n i g a g No 1 BF c
WA G T o Z N iog R N L a WE o gi N a HA G We n E i n d j IH n q
( hu a gJ gagU i dI n adSel o,Ld ) S o gn i t nt r n te C . t. n n e o
Ab ta t W ih t e p i i l fr du i g sr c t h rncp e o e cn CO2 e iso m s i n, lw— a b n p o u t n f5 0 o c r o r d ci o 5 0 m Bl s o at
F r a e i h u a gJn tn . Ld u n c n S o g n iga gCo , t .h sb e e l e ru h teme s rs s c srd cn a e n rai d t o g h a ue , u h a e u ig z h

首钢京唐公司1号高炉长期无计划休风恢复实践

首钢京唐公司1号高炉长期无计划休风恢复实践
首 钢 京 唐 公 司 1号 高炉 长 期 无 计 划 休 风 恢 复 实践
郑朋 超
( 首钢 京唐 钢铁 联合 有 限 责任公 司)
摘 要 总结 了首钢 京唐公司 1号高炉长期无 计划休风 的炉况恢 复经验 ,介 绍 了休风 前 的炉况 ,制定 了科 学详细 的复风方案 ,使炉 况在较短 的时 间内恢复 了正 常。
根据 复 风 方 案 ,高 炉 于 5月 1 日 8 0 6 :8送
热风炉、高效旋风除尘器和全干法布袋除尘等一 系列节能环保的新技术 。
风, 并顺利恢复。仅用 3 天多时间 ,风量就达到
1 无计划休风1:0,由于 下游 工序 突 发 43
800m / i 0 mn以上 , 日产量 达 到 788t 免 了 8 ,避
Un td Io nd S e lCo ,L d r u ie r n a t e . t .a e s mma ie n t s p p r rz d i hi a e .Th o iin o eo e b o e c nd t fBF b f r l wdo o wn
首钢京唐钢铁联合 有限责任公 司 ( 简称首 钢京唐公司)1号高炉有效容积为 550m ,于 0 。 20 0 9年 5月 2 t 1F 点火开炉 ,投产 以来 ,生产顺 利 ,各项 技术 指标 均 达到 国内一流 水平 。 这座高炉采用矮胖炉型、薄内衬、先进 的炉 底和炉缸结构 ,同时采用 了全软水密闭循环冷却
炉缸冻结事故的发生 ,将损失降到了最低程度 。
重大生产事故 ,要求高炉 5h后停风 ,且停风时 间为 2天左 右。当时 高炉处 于 正常 生产 状态 , 接到准备 停 风 的命 令 后 ,立 即附加 2批 焦炭 (77t ) 2 . , ,同时焦炭负荷 由 4 6 / 批 .9退到 4 o 。 .0 1 :0高炉停 风,此 时共加 了 1 轻 负荷料 。 94 4批
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用新 的技术和思路来解决 自身存在的问题 ,以提
高企业 自身竞争力 。
1 首钢京唐公 司炼钢 生产现状
由于首钢京唐公司产 品以薄板产品为主 ,钢
5 5 0 0 m 高炉 , 2座 3 0 0 t 脱磷转炉 ,3座 3 0 0 t 脱碳转炉 ,1座 L F精 炼炉 ,2套 R H 真空精炼 装置 ,2台 2 1 5 0 m m× 2 3 7 m m双流板坯连铸机 ,
p r o b l e m b e t w e e n t h e h i g h e r r e q u i r e me n t s o f s u l f u r c o n t e n t i n t h e h i g h — e n d h o t ol r l e d a n d c o l d ol r l e d s h e e t s p r o d u c t i o n a n d mo r e a n d mo r e h i g h s u l f u r c o n t e n t i n h o t me t a 1 .Ac c o r d i n g t o me a s u r e s ,s u c h a s s t r e n g t h e n i n g t h e KR h o t me t l a d e s u f l u r i z a t i o n, i mp r o v i n g t h e s c r a p q u li a t y a n d o p t i mi z i n g t h e s c r a p r a t i o c o n s t a n t l y,s u l f u r c o n t e n t i n BO F e n d — p o i n t g r a d u a l l y r e d u c e s ,p r o d u c t q u a l i t y me e t s t h e r e q u i r e me n t s a n d p r o d u c t i o n c o s t i s c u t d o w n . Ke y Wo r d s s u f l u r , s c r a p, K R h o t me t a l d e s u l p h u r i z a t i o n
首 钢 京唐 公 司硫 含 量 控 制 生产 实 践
吉立鹏 明宏超 曹
摘 要

( 首钢 京唐 钢铁 联 合 有 限责任 公 司)
针对首钢京唐公 司生产高端热轧薄 板和冷轧 薄板 的硫 含量要 求较 高 ,而基 于首钢京唐公 司设备 情况 ,通过 强化 K R 法铁 水脱 硫 、提高废 钢 质量 和不 断优 化废 钢配 比等措 施 , 转炉终点 钢水 硫含量逐步 降低 ,满足了产品质量 的要 求 ,同时又 降低 了生产成本 。
2台 1 6 5 0 m m ×2 3 7 m m 双 流板坯 连铸机, 2 2 5 0 ,1 5 8 0 m m 热 连轧 机 组各 1套 ,2 2 3 0 , 1 7 0 0 ,1 5 5 0 m m酸洗冷轧联合机组各 1 套 以及 配套的连续退火机组和热镀锌线。产品冷热转化 比例 达 4 7 % 以上 。 随着钢铁工业的发展 ,尤其是 目前中国钢铁 业产能严重过剩 、产 品利润越来越低的情况下 , 钢铁企业要想在残酷的竞争中有立足之地 ,需要
( S h o u g a n g J i n g t a n g U n i t e d I r o n a n d S t e e l C o . ,L t d . )
A b s t r a c t B a s e d o n S h o u g a n g J i n g t a n g C o mp a n y e q u i p me n t s ,t h i s p a p e r f o c u s o n t h e s o l u t i o n t o t h e
在 面临搬迁调 整 的情况 下 ,首 钢结合 国家 “ 十一五”发展规划成立 了首钢京唐钢铁联合有 限责任公司 ( 简称首钢京唐公 司) 。其 目标是建 设2 1世纪 国际先进水平 的精 品板材基地 ,主要 生产满足汽车、家电、建筑及结构、机械、电机 电工及轻工五金等行业急需的热轧、冷轧、热镀
锌 、电镀锌、彩涂和冷轧硅钢等高品质 、高技术 含量和高附加值 的板材产品 ,特别是高强度 、超 深冲的汽车板 、高强度管线钢和结构钢 、高牌号 无取 向硅钢和取 向硅钢等产 品,弥补我 国市场空
缺 ,替代进 口。 首 钢 京 唐 公 司 主 要 工 装 设 备 包 括 :4座 7 0 孔7 . 6 3 m焦 炉及 配套 的干熄 焦设施 ,2台 5 5 0 m 烧结机 ,1台 5 0 4 m 球团带式焙烧机 ,2座
关键词 硫 废钢 K R法脱硫
P r a c t i c e o f S u l p h u r Co n t e n t Co n t r o l i n S h o u g a n g J i n g t a n g Co mp a n y
j I L i p e n g MI NG Ho n g c h a o CAO S h e n g
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