脱硫增压风机振动超标原因分析及处理
双吸入增压风机振动原因分析及现场动平衡校验

2 振 动 原 因分 析
对 于新 安装 的风机 , 在试 车 时 产生 振 动 常 , 通 应 考虑 以下 因 素 的影 响 : 是 安 装 质 量 是 否达 到 一
表测量 , 联轴器外圆跳动值为 O0 n, 。8m l端面跳动 值为 0 1m 中心对中符合安装要求。 . m, 2 5 风机 转 子静 平衡检 查 .
樊
彪. 双吸人增压风机振 动原 因分析及现场 动平衡校验
3 7
如检查 叶 轮 无 明 显 变 形 , 电机单 独 试 车 振 动
通 过对 安装 质 量 进 行 检 查 后 试 车 测 量 , 动 振
速度有效值为 2 3 / , . m s 叶轮无积灰 , 烟风道 无阻
碍。
值见表 l 。
在质量 偏心 引起 的动静 不平 衡 。但 通 常对 安装 质 量 问题 检查 无 异 常 的情 况 下 , 多 数 都 是 由 于 叶 大
作者简介 : 樊彪(9 4一) 男 , 16 , 工程师 , 邵阳学 院热电动力专业 毕业 , 现在湖南省湘维有限公 司热电厂从事设箭技术工作 。
21 0 2年第 3 2卷第 1 期
轮的动 静不 平衡 引 起 , 因此 , 重点对 安装 质 量进 行
检查 。
2 1 转 子 安装水 平情 况检 查 .
率为 50k 0 W。安装后在试运期间 , 因振动过大无 法运 行 。
用合象水 平仪 测量 , 承端水 平度 为 0 0 支 .2 m / 止推端水平度为 0 0 m m, m m, .3m / 符合质量要 求。
2 2 轴 承安 装检 查 .
1 设 备 结构 简 介
该 风机 为双 吸 入式 离 心 风机 , 轮 安 装 在 主 叶 轴 的 中央 , 主轴 的两端 为风 机转 子 的两 个支 承点 ,
风机振动过高的原因

风机振动过高的原因风机振动过高是指在运行过程中,风机产生了异常的振动现象,这种振动不仅会影响设备的正常运行,还有可能对周围环境和人员造成安全隐患。
那么,造成风机振动过高的原因有哪些呢?1. 设备松动或损坏风机在长时间运行后,由于受到震动和振动的影响,设备中的螺栓、螺母等连接部件可能会松动。
设备松动会导致风机的各个部位产生摩擦和碰撞,从而引起振动过高的现象。
2. 不平衡风机在制造过程中,如果没有进行精确的平衡调整,或者长时间使用后风机的平衡性受到了破坏,都有可能导致风机振动过高。
不平衡会使得风机在运行时产生不规律的振动,影响设备的稳定性。
3. 磨损和疲劳长时间的运行会使得风机的部件产生磨损和疲劳现象,如轴承、齿轮等。
这些磨损和疲劳会导致风机的运转不稳定,进而引起振动过高的问题。
4. 油润滑不良风机设备中的润滑油起到润滑和冷却的作用,如果油润滑不良或者缺乏润滑,会增加设备的摩擦和磨损,进而导致风机振动过高。
5. 设备设计问题风机的设计问题也可能导致振动过高。
例如,风机叶片的设计不合理、叶轮的结构不稳定等,都有可能引起设备振动过大的问题。
6. 外界因素除了设备本身的问题,外界因素也可能对风机的振动产生影响。
例如,风机所处的环境条件恶劣,如地震、强风等,都有可能引起风机的振动过高。
以上是造成风机振动过高的一些常见原因。
在实际应用中,我们需要根据具体情况进行分析和判断,采取相应的措施来解决振动问题。
这包括定期维护保养设备、加强设备的检查和监测、合理设计设备结构等。
只有保证设备的正常运行,才能有效避免风机振动过高带来的问题。
湿法烟气脱硫工艺中增压风机常见故障及处理

Ke wo d :lr e c p c t n t d s l r ain b o t r a c mmo a l; a ay i a d te t n y r s ag a a i u i; y e uf i t o s n; o u z o e f n fu t n ss n r ame t l
e s r h t be o e ain o ag c p ct n t d s lu iain e u p n s T r u h i t d cn e uf r ain n u e t e sa l p r t f lr e a a i u i e uf rz t q i me t . h o g n r u ig d s lu i t o y s o o z o
表 1 三 期 增 压 风 机 主 要 参 数
石灰 石一 石膏 湿法 脱硫 工艺 , 主要 流程是 : 炉 其 锅 烟气 从引 风机 出 口进 入 烟 气脱 硫 ( G 系统 , F D) 经 增压 风机 升压 , 后通 过 G H进 行原 烟气 及净 烟 然 G 气热 交换 , 净烟 气进 入烟 囱排 放 。
b o trf n f u t n c mmis n n f Z u in T e ma o rP a t 0 W n to h r h s n × 1 0 o s a a l i o e s i ig o o xa h r l P we l ’ 2 X6 0 M o n S u i ft i p a e a d 2 d 00
见故 障 进行 分析 探 讨 , 以保 证 增 压 风机 运 行 的可
靠性 。
作者简 介 :L (9 6一) 男 , 孑 林 17 , 专科 , 从事电厂生产技术管理工作 。
大容量机组脱硫增压风机故障案例分析及处理

F miir ma f n to n ip s lo o se a n lr e c p ct n t a la lu c in a d d s o a fb o t rf n i a g a a iy u is
王新格 , 林 , 孔 陈才 亮
W ANG n— e, Xi g KONG n, Li CHEN ila g Ca —in ( 电国际邹 县发电厂 ,h 邹城 华 t东 2 32 ) 7 5 2
( G 系 统 , 增 压 风 机 升压 , 后 通 过 G H 进 行 F D) 经 然 G
转 速/ r・ i ) ( mn 叶轮直径/ll II l l 风机 轴功 率/ W k 风机 制造 厂 风 机 配套 电机 型号
电机 型式 电机功 率/ W k
77 4 4 9 4 4 6 3 9 2 豪 顿 Y O 8 KI0—
维普资讯
第3 0卷 第 2期
20 0 8年 2月
华 电技 术
Hua a e h oo y din T c n lg
V0 . 0 No. 13 2
F b. 0 e 2 08
大 容 量 机 组 脱 硫 增 压 风 机 故 障案 例 分 析 及 处 理
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风机振动原因及处理方法

风机振动原因及处理方法摘要:随着我国科学技术水平的不断提升,越来越多的科技结晶出现在人们的生产、生活中。
风机作为先进的设备得到了广泛的应用,并且为行业发展带来了诸多便利。
然而在实践中不难发现,风机在使用过程中较容易出现振动加剧的状况,而造就这一现象的原因又多种多样,如若处理不慎,那么就较容易对人们的财产、生命造成威胁。
近些年来,安全生产目标的提出对企业的生产经营活动提出了新的要求。
如若想要实现这一目标,那么企业就需要加强对风机的关注,在分析其非正常振动成因的基础之上展开对问题的解决,避免安全隐患,将安全事故扼杀于萌芽状态。
本文将以风机作为研究对象,分析其振动的原因,并且提出解决这一问题的处理方法,旨在促进风机运行的稳定性、可靠性。
关键词:风机;振动原因;处理方法引言:风机主要是将机械能以特定的形式转化为气体,从而满足使用者的生产需求[1]。
相较于其他设备而言,风机所处的环境多种多样,且工程也相对复杂,所以工作人员需要定期对风机展开检测、维护,以保障其正常运行。
由于风机较容易出现振动,所以在实行检测与维护工作时,需要对振动原因展开分析,然后再对其进行处理。
一、风机振动的原因分析(一)转子质量不平衡所引起的振动在风机的振动故障中,风机轴承箱振动是最为常见的故障类型。
一般情况下,工作人员会借助外部检测的方式来达成对这一故障类型的诊断。
在检测过程中,若是测量所得到的数据显示出振动值径向较大,轴向较小,且振动值会随着转速的上升而上升的现象,那么就表明该振动故障为转子不平衡所引起的故障。
转子质量不平衡是较为常见的成因,之所以会出现转子质量不平衡的情况,有以下几种可能性:首先,可能是叶轮出现磨损或者是被腐蚀,从而使得叶轮表面呈现出不均匀的状况[2];其次,可能是叶轮表面存在积灰或者是其他附着物;最后,可能是叶轮出现了零部件松动或者是连接件不牢固的现象。
(二)滚动轴承异常所引起的振动风机的零部件质量也是风机振动的成因之一。
2分析脱硫增压风机失速的原因及控制措施

风机振动原因及消除

三、现场动平衡
现场动平衡有单、双面试重法和影响系数法。试重法多用在初次 进行动平衡或无可参考影响系数的转子上,系数法则使用在有过动平 衡配重记录的或有现成影响系数的转子。我们现在使用的多为单面影 响系数法。 1、单面试重法步骤: (1)选择带宽、测量方法;带宽1Hz、试重法 1)选择带宽、测量方法;带宽1Hz、试重法 (2)预置转速:默认4000rp )预置转速:默认4000rp (3)启动转子到平衡转速,按 回车 开始测量;
经过多年的实践经验我们发现: 经过多年的实践经验我们发现: 我厂的引风机振动大多由叶轮 的动不平衡造成,即叶轮导流面局部失重和积灰质量不均, 的动不平衡造成,即叶轮导流面局部失重和积灰质量不均,以及烟气 温度、湿度变化等原因引起。 动不平衡是旋转机械的主要故障之一, 不平衡是旋转机械的主要故障之一, 温度、湿度变化等原因引起。 由转子不平衡引起的故障约占全部机械故障的50%, 由转子不平衡引起的故障约占全部机械故障的50%, 所以说风机运行 50% 中是常见的故障也是转子(叶轮)系统的不平衡。风机在运行时, 中是常见的故障也是转子(叶轮)系统的不平衡。风机在运行时,转 子会产生不平衡离心力,从而引起转子的横向振动, 子会产生不平衡离心力,从而引起转子的横向振动,并通过支撑转子 的轴承向外传播, 使风机产生振动和噪声。 的轴承向外传播, 使风机产生振动和噪声。 当不平衡力增大到一定 程度后转子会产生很大的横向振动,从而引发如轴承磨损、烧毁,转 程度后转子会产生很大的横向振动,从而引发如轴承磨损、烧毁, 子断裂等严重的机械事故。 子断裂等严重的机械事故。
现场动平衡
2、单面系数法步骤: (1)选择测量方式:系数法(通过“+”切换) )选择测量方式:系数法(通过“+”切换) (2)启动转子至平衡转速,待稳定后按 保持 记录数据 (3)按 回车 ,机器显示出计算结果。 (4)焊接配重块后再次启动转子测量,不满意则重复上述过程。
脱硫增压风机振动故障分析与处理

图 3 逆转向定义相位高点位置
180°。调整后为 原始振动:3 号,48μm/150°;4 号,37μm/54° 加重:1040g/290° 加重后振动:3 号,24μm/168°;4 号,6μm/85° 图 5 给出了加重前后的振动矢量,A30 和 A40
为动平衡前的振动矢量,A31 和 A41 为动平衡后 的振动矢量,P 为加重的矢量,3 号和 4 号传感 器测出的加重前后的高点位置基本统一。
的角度差,但不会差近 180°,说明测量系统存 在问题,最终证明是垂直测点探头和磁座连接 反向。
出的相位同实际相位反向 180°,数采仪正常,相 位定义为传统定义,即传感器逆转向至高点的
参考文献
角度。检查这两个加速度传感器,发现传感器同 磁座连接反向,该型加速度传感器有一贯穿的 中心孔,螺栓穿过中心孔将传感器同磁座连接 在一起。
— 74 —
根据本次试加重情况,利用影响系数法[2],
计算需加重 1058g/291°,实际加重 1040g/290°,加
重后再次启动增压风机,记录振动数据见表 3。
表 3 风机第三次试转振动数据;数据格式:通频幅值 /
工频幅值 / 工频相位
μm
时间
1
2
3
4
16:07 21/7/159 32/6/184 17/13/189 20/10/179
图 5 动平衡矢量图
图 4 顺转向定义相位高点位置
4 结论
第一次试加重后,振动幅值没有下降,反倒
脱硫增压风机振动数据表明,工频为振动
变大,相位偏转约 25°,因此认为仪器顺转向定 的主要成分,幅值和相位稳定,判断风机存在质
义相位的判断是错误的。
量不平衡量,对其进行动平衡处理,解决了振动
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t h e r e q u i r me n t s o f a d j u s t i n g r e g u l a t i o n .
Ke y wo r d s :d e s u l f u r i z a t i o n s y s t e m; b o o s t e r f a n ; v i b r a t i o n ; d y n a mi c b a l a n c i n g t e s t
叶轮 流 出 , 形 成 涡流 , 可 由安 装在 叶 轮下 游 的后 导
叶直接 流入相连接 的扩压器( 它是脱硫系统非 常 重要的设备之一 ) , 使烟气的动能转化为所需要的
静 压 。 因 为增 压 风 机 输 送 的 为静叶可调轴流式风机 , 其作用是克服 烟 气脱硫装置造成 的烟气压降。风机根据脉动原理
Ca us e a na l y s i s a nd t r e a t me nt o f t he v i br a t i o n v a l u e o v e r s t a n da r d f o r
de s ul f ur i z a t i o n b o o s t e r f a n
M A Zh i h a i ‘ , M A J i n g x i a n
( 1 . N i n g x i a Y i n y i E l e c t r i c P o w e r E q u i p m e n t Ma i n t e n a n c e&I n s t a l l a t i o n C o . , L t d . , Y i n c h u a n N i n g x i a 7 5 0 0 0 1 , C h i n a ;
《 宁夏 电力) 2 0 1 3 年第 3 期
脱 硫增压风机振动超标原 因分析及处理
马志 海 , 马静 娴 ( 1 . 宁夏 银仪 电力 设备 检修 安装 有 限公 司 , 宁夏 银川 7 5 0 0 0 1 ;
2 . 宁夏马莲台发电厂, 宁夏 摘
灵武
7 5 0 0 0 1 )
2 . N i n g x i a Ma l i a n t a i E l e c t r i c P o w e r P l a n t , L i n g w u N i n g x i a 7 5 0 0 0 1 , C h i n a )
Ab s t r a c t : Ai mi n g a t t h e p r o b l e ms o f t h e b o o s t e r f a n v i b r a t i o n v a l u e o v e r s t a n d a r d i n we t d e s u l f u r i z a — t i o n s y s t e m o f 3 0 0 MW u n i t s a n d i n l f u e n c i n g t h e u n i t s n o r ma l o p e r a t i o n , u s i n g o n e b y o n e e x c l u s i o n me t h o d f i n d s o u t t h e c a u s e o f b o o s t e r f a n v i b r a t i o n v a l u e o v e r s t a n d a r d , b in r g s f o r wa r d i mp r o v i n g s c h e me . T h e i mp r o v e me n t r e s u l t s h o ws t h a t t h e l e v e l a mp l i t u d e a n d s p e e d o f t h e an f v i b r a t i o n a l l me e t
中 图分 类号 : T K 2 2 3 . 2 6
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要: 针对 3 3 0 M W机组湿法脱硫 系统增压风机振动超标、 影响机组正常运行 的问题 , 采
用逐个排 除的分析方法, 找 出脱硫增压风机振动超标原 因, 提 出了改进方案 。改造结果表明:
风机 水 平振 幅 、 振 速均 达 到 了调 整规 范要 求 。 关键 词 : 脱硫 系统 ; 增 压风机 ; 振 动 ; 动 平衡 试 验
DoI :1 0 . 3 9 6 9 0 . i s s n . 1 6 7 2 — 3 6 4 3 . 2 0 1 3 . 0 3 . 0 1 4
宁夏 马莲 台电厂 3 3 0 M W机组 2 号炉烟气湿 法脱硫系统配备 的是四川成都 电力机械厂生产的
A N 1 I 4 0 e 6 ( V l 3 + 4 。 ) 型增 压 风 机 , 转速为 5 9 3 r / m i n 。