棒线材厂降低轧辊消耗实践
降低轧辊消耗的几种方法

$" 轧辊孔型修复
实施轧辊孔型的再修复是降低辊耗的最有效 措施。轧辊孔型随着生产的持续,磨损加重,当孔 型不能很好地控制管坯时就需要重新修磨。孔型 每修磨一次,表面硬度就会相应有所降低,因而必 须进行表面淬火以恢复硬度。立辊在底径允许的 情况下,可以进行多次修磨,个别上平辊外径修到 一定量后,受到管坯边缘上升调试影响而不能继 续修磨时,可采用对整套辊进行堆焊的方法来解 决这一问题,以期进一步提高轧辊的利用价值。
! ! 轧辊是焊管生产中的主要工件,也是生产中 的主要消耗材料之一,在诸多的消耗材料中占有 很大的比重,所以降低轧辊消耗是控制生产成本 的一个比较有效的措施。笔者介绍几种降低轧辊 消耗的方法,供同行参考。
!" 相近规格产品的轧辊共用
和立辊可选用 %.12345 钢以提高轧辊的耐磨性, 试验证 明 其 使 用 寿 命 是 ’12%$ 钢 的 ( 倍;选 用 0$ 6 钢制作不太 重 要 的 轧 辊,如 矫 平 辊,毛 刺 托 辊 等;选用 0"12 钢制做封闭孔型的上辊和导环以及 导向辊等,可以防止轧辊在使用过程中的小块脆 裂。这样就可以降低单件轧辊的消耗和成套轧辊 的费用。
就轧辊加工工艺而言,有些可用精铸的方法, 如成型开口孔型的上平辊。这些轧辊的形体比较 集中,受力比较均衡,磨损不大,可利用废旧轧辊 做原料,用精铸的方法制做,以降低成本。但是这 种方法不适合下平辊和立辊。在硬度方面,轧辊 表面硬度不够时也会加快轧辊孔型的磨损,所以 热处理时要选取较好的淬火工艺,使轧辊既达到 高硬度,又不发生脆裂,并且保证硬度均匀。
%" 轧辊加工工艺
图 !" “ !”式组合辊结构示意图
确定轧辊外形尺寸时,只要机组的空间允许, 应尽可能地将轧辊的外形尺寸放至最大,特别是 立辊,这样就可以增加轧辊的修复次数,从而达到 降低辊耗的目的。
武钢1700mm热连轧机降低轧辊消耗的实践

武钢1700mm 热连轧机降低轧辊消耗的实践唐本立,陈 刚(武钢热轧带钢厂湖北武汉430083)摘 要:轧辊消耗指标是热连轧机主要技术经济指标之一,对比分析找出武钢1700mm 热连轧机轧辊消耗高的原因,通过开展有针对性的课题攻关,把研究成果运用到生产实践中,获得降低轧辊消耗的明显效果。
关键词:轧辊消耗;改造辊径;综合利用;控制剥落中图分类号:TG 333.17 文献标识码:B 文章编号:1008-4371(2004)01-0025-04Practice on R eduction of R oll Consumption of 1700mmContinuous H ot R olling Mill in WISCOT ANG Ben -li ,CHE N G ang(The H ot R olling S trip M ill of WISC O Wuhan Hubei 430083,China )Abstract :The roll consum ption is one of the critical im portant technical and economic indica 2tors for the continuous hot rolling mill in WISC O have been achieved in reduction of the roll con 2sum ption by way of scientific research in light of the technical problems and application of results of the scientific study in the production.K eyw ords :roll consum ption ;revam p of roll diameter ;com prehensive utilization ;control on peeling off收稿日期:2003-09-02作者简介:唐本立(1954- ),男,湖北仙桃市人,高级工程师. 轧辊消耗指标是热连轧机的主要技术经济指标之一。
棒线材厂降低轧辊消耗实践

棒线材厂降低轧辊消耗实践棒线材厂降低轧辊消耗实践【摘要】针对棒线材厂降低生产成本工作,通过采用新材质轧辊、进行工艺优化和一系列技术改造等措施来降低轧辊消耗为棒线材厂降成本工作做出贡献。
【关键词】轧辊消耗技术改造工艺优化1.前言川威集团威远钢铁有限公司棒线材厂有一条高棒和一条高线两条生产线,其中全连轧高棒生产线以φ550×3、φ450×3、φ380×6、φ320×6(其中三架为平立可转换)轧机组成,轧后设有水冷器冷却系统。
设计年产能力为60万吨,主要产品为φ12mm~φ40mm的热轧带肋钢筋和φ14mm~φ40mm的热轧直条圆钢,产品品种为普通碳素结构钢(Q195~Q275)及低合金钢(20MnSi)等;高线生产线以φ580×4、φ475×5、φ275×4、φ210×10轧机组成,轧后设有水冷器冷却系统。
设计年产能力为30万吨,主要产品为φ5.5mm~φ14mm的热轧带肋钢筋盘条和热轧圆钢,产品品种为普通碳素结构钢(Q195)、低合金钢(20MnSi)及焊条钢和焊丝钢等。
棒线材厂为追求成本最小化,效益最大化,一直致力于本厂的降成本工作,而棒线材厂高棒车间的轧辊消耗和高线车间的辊环消耗作为棒线材厂生产成本中的大头则成为了棒线材厂降成本工作中的重点,通过一系列的技术攻关和工艺优化改进,极大的降低了棒线材厂的辊耗,达到了国内领先水平,为棒线材厂降成本工作做出了巨大贡献。
2.解决措施2.1提高轧辊强度目前高棒车间粗、中轧轧辊直径使用较小,特别是采用无孔轧制新工艺后,轧制量较未采用无孔轧制工艺以前增大50%,同时考虑到今后使用160mm*160mm钢坯后轧制负荷增大,现有轧辊强度不足以满足生产需要,容易造成断辊从而导致生产成本增高。
因此,在满足换辊装配要求的情况下,对高棒粗、中轧轧机进行改造,将轧辊最大使用直径在现有基础上扩大30-40mm以提高轧辊强度,在其使用周期内提高总过钢量,降低轧辊消耗,降低生产成本,同时,将减少断辊机率。
采取综合措施降低轧辊轴承消耗

Ad ptng Co pr he sv e s e o Re uc n um pto o i m e n ie M a ur st d e Co s in
o le a i s fRo l r Be r ng
第 3 卷 0
第 3 期
黑 龙 江 冶 金
V0 . 0 13
No 3 .
201 0年 9月
H i nj n Mea ug el g a g o i t lry l
Se tmbe 2 0 pe r 01
采 取 综 合 措 施 降低 轧 辊 轴 承 消 耗
迟 娟
r le e rn st e u e t e u e o n u tila c d n s c u e y i c e sn h e vc ie o ol r ol rb a i g o r d c h s fi d sra c i e t a s d b n r a i g t e s r ie lf fr l e be rn s ol rs o o i r v h uaiy,r du e c n u to frle e rn s tk n a i g ,r le p ts t mp o e t e q lt e c o s mp i n o ol rb ai g a e .
机换 辊 , 者造 成轧 辊 辊 头扭 断 , 至 造 成 连接 轴 重 甚 扭 断 。发生 这种 现象 不 但 影 响 时 间 、 响产 量 , 影 同 时增加 了轧 辊 轴 承 、 辊 、 接 轴 的 大 量 消 耗 , 轧 连 增
收 稿 日期 : 1 2 0—0 0 0 2— 2
( )增 加 在 线 润 滑 , 用 每 天 交 接 班 给轧 辊 3 利 轴 承 座注 油 , 天循 环一 遍 。例 如 , 4架 每 4天 几 1— 加 油 一次 , 5—7架 每 3天 加 油一次 等 。 ( )控 制 轧 槽 轧 制 吨位 , 止 每 套 轧 辊 在 机 4 防
热轧生产轧辊降耗实践

关键 词 :热轧 ; 工作辊 ; 辊耗
Y a n g H o n g k a i , L i Q i n g x i a n , Z h a n g S h o u f e n g , X i a n g J u n , Z h a n g Z h i y o n g
( Ho t R o H e d S t r i p S t e e l Mi l l o f A n g a n g S t e e l C o . , L t d . , A n s h a n 1 1 4 0 2 1 , L i a o n i n g , C h i n a )
中图分 类号 : T G 3 3 5
文献 标识 码 : A
文章 编号 : 1 0 0 6 — 4 6 1 3 ( 2 0 1 5 ) 0 5 — 0 0 5 4 — 0 5
P r a c i t c e o f Re d u c i n g Ro l l Co n s u mp i t o n i n Ho t Ro l l e d S t r i p S t e e l P r o d u c t i o n Li n e
Abs t r ac t :Th e ma i n f a c t o r s f o r i n lu f e n c i n g t h e c o n s u mp t i o n r e d u c t i o n o f r o l l s i n t h e 1 7 00
棒线材生产技术与节能减排低成本轧制技术发展探索

棒线材生产技术与节能减排低成本轧制技术发展探索发布时间:2023-01-04T05:16:55.902Z 来源:《中国科技信息》2023年17期作者:陈少前[导读] 伴随市场经济建设的不断发展以及环境保护理念的逐渐深入,当前节能减排已经深入到每一个行业当中。
我国近年来生产了大量棒线材。
然而,传统的方式耗损能源,同时材料性能有所差异。
陈少前广西钢铁集团有限公司棒线厂广西防城港 538001摘要:伴随市场经济建设的不断发展以及环境保护理念的逐渐深入,当前节能减排已经深入到每一个行业当中。
我国近年来生产了大量棒线材。
然而,传统的方式耗损能源,同时材料性能有所差异。
因此,一定要技术的革新。
在本文中,将探讨棒线材生产技术与节能减排低成本轧制技术未来的发展。
关键词:棒线材;生产技术;技能减排;低成本轧制技术在社会经济的建设发展过程中,棒线材有着极为重要的作用。
棒线材的作用十分广泛,是建筑工程建设中不可缺少的一部分。
根据相关数据显示,仅2020年,我国的钢材总产量达到了13.2亿吨,其中棒线材的产量超过了2.6亿吨,将近钢材总产量的20%。
棒线材的种类较多,棒材可以分为普通棒线材与特殊钢棒线材两种,线材则分为盘条与特殊线材两种。
巨大的产量能够满足社会经济建设的发展需求,但是也带来一个新的问题,那就是产能过剩。
与产能不足一样,产能过剩同样会给市场和社会经济造成负面影响。
因此,需要解决产能过剩问题。
而要做到这一点,可以发展节能减排以及低成本技术。
为了实现这一目标,目前我国针对轧制棒线材环节进行了优化,包括炼钢、连铸、轧制、冷却等多个环节。
1 兼具低成本与高性能的螺纹钢产品技术伴随科学技术的不断发展,当前人们越来越重视兼具低成本以及高性能的钢材产品开发工作。
根据我国之前制定的973计划与863计划,在实际生产过程中发现使用控轧空冷细化晶粒的方法能够生产出符合低成本及高性能的钢筋产品。
在当前GB1499-2007螺纹钢的标准中,对于钢筋化学成分上的标准有所调整。
优化轧辊管理降低辊耗

从实际生产反映的情况来看 ,现行的管 理制度能满足要求 ,对把轧辊消耗降低到目 前的 0157kg/ t (见表 7) 和杜绝爆辊起了重要 的作用 。
使用过的工作辊 ,磨工参照《轧辊质量信
息传递记录》并对应实际辊面情况 ,再根据 《工作辊磨下量》中相应的一项确定磨削量 ; 对因有缺陷而重磨的轧辊 ,磨工应根据重磨
辊的缺陷形式和大小以及探伤员的标注确定
磨削量 :当班磨过的每一根轧辊都应在相应 的记录本上做好记录 ,直径和辊号必须与辊 面所标注对应且准确无误 ;缺陷辊还应标注
·66 ·
1999 年第 5 期
上述措施缺乏针对性和科学性 ,从实际 生产中也发现存在许多问题 。
213 初期暴露的问题 (1) 换辊周期过长 ,磨削量过小 。HC 轧 机由于 中 间 辊 的 轴 向 移 动 以 及 弯 辊 力 的 使 用 ,轧辊受力状况明显区别于普通四辊轧机 , 工作辊辊面局部磨损严重 。其换辊周期相对 于普通轧机必应大大缩短 ,否则容易产生疲 劳裂纹或掉肉 ,且 0115mm 的常规磨削量根 本无法磨净工作辊每次上机轧制后的表面损 伤; (2) 对辊身表面缺陷及其危害的认识了 解不够 。冷轧辊绝大多数的表层剥落 (即爆 辊) 都不是自然产生的 ,而是在一定的时间内 发展形成的 ,通常是以辊身表面微裂纹为其 起点 ,在轧制持续的负荷作用下发展成疲劳 断裂 。所以轧辊表面裂纹的检测 ,在冷轧辊 管理工作中至关重要 ; (3) 轧辊信息传递缺乏严肃性且不畅通 。 在轧辊信息中有重要作用的“换辊单”经常没 有或所填产量 、长度与实际严重不符 ,造成管 理方对该辊的性能无法及时 、准确掌握 ;另磨 工和装配工之间没有轧辊信息的传递 ,磨工 磨辊处于盲目磨削的状态 ; (4) 磨削质量较差 。由于对轧辊不规范 磨削也会产生缺陷的认识不够 ,磨削中普遍 存在大进给量 、快速磨削 、磨削量极少的现 象 。以致磨完的轧辊一是其疲劳层没有除 去 ;二是即使下机的轧辊没有裂纹 ,也会因磨 削方法不当产生烧伤 、裂纹 ; (5) 轧辊的周转处于缺乏监管 、无序 、混
伯恩斯港厂降低轧辊消耗量的措施

伯恩斯港厂降低轧辊消耗量的措施伯恩斯港厂降低轧辊消耗量的措施安赛乐米塔尔集团在全球共运营24 家碳钢热轧带钢厂(HSM),每座带钢厂都有自己特定的产品与用户。
由于每一个厂的历史和当地市场需求的差异,这些带钢厂处在技术的不同发展阶段。
无论发展差异如何,安赛乐米塔尔集团已具备为各种问题交流解决方案的知识与经验。
自2006 年以来,安赛乐米塔尔伯恩斯港厂在热轧带钢生产方面已经与美国国内与国外各厂交流了知识与经验。
随着这一过程进行,在欧洲、南美和北美的三个厂被看成这方面的标杆:Gent(比利时)、Tubarao(巴西)和Dofasco(加拿大),作为这一活动的结果,制定出“结对工程”。
这一对标过程对所有涉及到的热轧带钢厂都非常有益。
通过钢厂总经理和部门经理的研究讨论,进行了一些改进,从而优化轧机稳定性,最终提高了带钢质量。
2008 年,当检查分析伯恩斯港厂HSM 计划外的换辊数量时,发现该厂在轧辊更换方面绩效差。
2009 年内,经过方法论途径,使用源于团队会议、头脑风暴和统计分析产生的理念,改变了轧辊更换频率高的状况。
仅采用几项技术,在没有资本投入的情况下实现了良好结果。
这一结果是通过结构性试验、知识共享以及改善作业而实现的。
以下将具体介绍在2009 年使用的方法和采取的一些技术。
在10 个月的时间内,实现了质量改善与轧辊费用降低。
2010 年,安赛乐米塔尔集团努力维持在2009 年通过标准化和自动化所实施的工艺变更而赢得的利益。
轧辊车间采取系列措施,使轧辊研磨量降低,同时在轧机的最后机架采用耐磨性更好的轧辊,如在F5 用高Cr 轧辊,F4用高速钢复合(HSS-CPC)轧辊等。
1 伯恩斯港厂80 英寸热轧带钢生产线伯恩斯港厂是安赛乐米塔尔在美国最大的钢厂,是一座联合钢铁厂。
该厂有2 座高炉,具备年产500 万t 钢水的能力。
安赛乐米塔尔伯恩斯港厂前身为伯利恒钢厂。
伯恩斯港厂的主要用户为汽车工业,主要产品为热轧、冷轧和涂层薄板。
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棒线材厂降低轧辊消耗实践
【摘要】针对棒线材厂降低生产成本工作,通过采用新材质轧辊、进行工艺优化和一系列技术改造等措施来降低轧辊消耗为棒线材厂降成本工作做出贡献。
【关键词】轧辊消耗技术改造工艺优化
1.前言
川威集团威远钢铁有限公司棒线材厂有一条高棒和一条高线两条生产线,其中全连轧高棒生产线以φ550×3、φ450×3、φ380×6、φ320×6(其中三架为平立可转换)轧机组成,轧后设有水冷器冷却系统。
设计年产能力为60万吨,主要产品为φ12mm~φ40mm的热轧带肋钢筋和φ14mm~φ40mm的热轧直条圆钢,产品品种为普通碳素结构钢(Q195~Q275)及低合金钢(20MnSi)等;高线生产线以φ580×4、φ475×5、φ275×4、φ210×10轧机组成,轧后设有水冷器冷却系统。
设计年产能力为30万吨,主要产品为φ5.5mm~φ14mm的热轧带肋钢筋盘条和热轧圆钢,产品品种为普通碳素结构钢(Q195)、低合金钢(20MnSi)及焊条钢和焊丝钢等。
棒线材厂为追求成本最小化,效益最大化,一直致力于本厂的降成本工作,而棒线材厂高棒车间的轧辊消耗和高线车间的辊环消耗作为棒线材厂生产成本中的大头则成为了棒线材厂降成本工作中的重点,通过一系列的技术攻关和工艺优化改进,极大的降低了棒线材厂的辊耗,达到了国内领先水平,为棒线材厂降成本工作做出了巨大贡献。
2.解决措施
2.1提高轧辊强度
目前高棒车间粗、中轧轧辊直径使用较小,特别是采用无孔轧制新工艺后,轧制量较未采用无孔轧制工艺以前增大50%,同时考虑到今后使用160mm*160mm钢坯后轧制负荷增大,现有轧辊强度不足以满足生产需要,容易造成断辊从而导致生产成本增高。
因此,在满足换辊装配要求的情况下,对高棒粗、中轧轧机进行改造,将轧辊最大使用直径在现有基础上扩大30-40mm以提高轧辊强度,在其使用周期内提高总过钢量,降低轧辊消耗,降低生产成本,同时,将减少断辊机率。
轧机改造后,提高了现有轧辊的最大使用直径:φ550mm轧机轧辊由现用最大φ550mm提高到φ580mm, φ450mm轧机轧辊由现用最大φ455mm提高到φ480mm, φ380mm轧机轧辊由现用最大φ405mm提高到φ430mm。
高棒粗、中轧轧辊消耗也降低了10%,每年降低辊耗12万元。
2.2 提高轧辊综合利用率
棒线材厂有高棒和高线两条生产线,使用的轧辊规格多,有φ600、φ550、φ490、φ455、φ380、φ330、φ350。
因此如何做好轧辊的综合利用从而大幅度降低轧辊消耗,降低生产成本是一项重要工作,棒线材厂通过以下措施提高轧辊综合利用率:
(1) 改进高线车间φ600和φ490轧辊传统订货方式,由原来的平辊改为带刻孔订货,提高轧槽的耐磨性即提高单槽轧制量从而降低辊耗。
(2) 改进Ф550、455轧辊材质。
由原来的中镍铬钼常化铸铁轧辊改为中镍铬钼离心铸铁轧辊,提高轧辊的强度和耐磨性。
(3) 高线车间1H、2H机架所用轧辊必须先由3H、4H机架使用一次后改成;5H、7H
机架所用轧辊必须先由9V机架使用一次后改成;6H机架所用轧辊必须先由8H机架使用一次后改成;10H、11V机架所用轧辊必须先由12H、13V机架使用一次后改成的轧辊车削准备工作。
规范高棒车间Ф550、Ф455、Ф380轧辊使用顺序,后机架轧辊使用后再用于前面机架使用的轧辊车削准备工作。
通过提高对棒线材厂轧辊的综合利用率,极大的降低了轧辊消耗,每年可降低轧辊消耗100万元以上。
2.3 采用新材质轧辊
全国高速棒材生产线精轧机轧辊正在向合金化方向发展,特别是切分轧制的切分K3和预切分K4道次通常采用高速钢类的组合轧辊。
高棒车间轧制Ф12~14×3mm规格的切分K3、预切分K4和成品道次K1现用的轧辊为贝氏体轧辊,切分楔损坏严重,工艺事故多,单槽过钢量低,换槽换辊频繁,致使严重影响生产作业率、成材率的提高,也增加了轧辊消耗。
通过到国内同行业的学习、交流,在轧制Ф12~14×3mm 规格三切分时,切分K3、预切分K4和成品道次K1引进使用高硼高速钢轧辊,使用后切分K3预切分K4和成品道次K1的单槽轧制量分别由现在的300吨/槽、600吨/槽、100吨/槽提高到2000吨/槽、2400吨/槽、200吨/槽,通过引进使用新材质的高硼高速钢轧辊,每年降低辊耗80万元以上,而且也提高了经济技术指标和稳定的负偏差控制。
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2.4轧机横梁改造
高线车间粗、中轧的轧辊冷却效果及其不好,水量和水压严重不足。
通过分析是由于高线粗、中轧的轧机横梁设计不合理,为了満足能够冷却轧辊的全部轧槽,原横梁上设计了两组一起供水的冷却水管。
造成没有使用的轧槽也在用水,这样就有50%左右冷却水被浪费。
为了充分利用水资源,提高轧辊的使用寿命和提高单槽轧制量减少轧辊消耗,对高线车间现用的轧机横梁进行改造,对冷却水管管路进行优化设计,轧机横梁改造完后,粗、中轧的轧辊的单槽轧制量提高了20%,同时减轻了热裂纹的产生减少了重车量,相应轧辊消耗降低了20%,每年降低辊耗16万元。
2.5 螺纹辊环装配改造
碳化钨硬质合金螺纹辊环是高速线材生产线生产螺纹盘条的关鍵和主要工艺消耗备件,碳化钨硬质合金螺纹辊环是一种硬度高,耐磨性、韧性、抗热裂纹性能都较好的一种工具材料,但是价格昂贵,占生产成本的比例很大。
我厂高线车间使用的Ф210×72的螺纹辊环采用现有装配方式时,一个辊环上Ф8~Ф12mm规格螺纹辊环只能开两个轧槽,而我厂年产螺纹钢盘条产量很大,2009年全年产材57万吨其中生产螺纹盘条34.5万吨,占全年产的60.63%。
通过对现使用螺纹辊环的强度进行校核后,对现有螺纹辊环装配方式进行改进,Ф8mm螺纹辊环开4个轧槽,Ф10~Ф12mm开3个轧槽,极大的提高了螺纹辊环的有效利用率,大幅度降低螺纹辊环的消耗,可降低33.3%以上,每年降低螺纹辊环消耗70万元以上。
2.6 孔型工艺优化
高线车间目前的主要品种规格为Ф6.5mm、Ф8.0 mm、Ф10.0 mm、Ф12.0 mm盘条,原孔型设计Ф6.5 mm、Ф8.0 mm和Ф10.0 mm三个规格与Ф12.0mm规格盘条中轧13V和预精轧17#轧机出口料型尺寸不一致,每次换轧Ф12.0mm盘条时,中轧14#-17#轧机辊环须全部更换,工作量大,换辊时间长,约2-3小时左右。
且换下来的辊环,锥套需要清洗,工人劳动强度大。
有时改轧其它规格时,预精轧有的辊环单槽过钢量还未达到规定使用要求就换下来(换下的同样得修复后使用),造成预精轧机辊环消耗高。
针对此种情况进行工艺优化改进,完成高线轧制Ф6.5mm、Ф8.0mm和Ф10.0mm三个规格盘条与轧制Ф12.mm规格盘条时预精轧机孔型的共用设计,不但节约了换辊时间,提高了生产作业率,也降低了辊耗,每年降低辊耗10万元以上。
2.7 其它措施
高线车间生产线预精轧机组和精轧机组使用的辊环分别为高速钢辊环和碳化钨辊环,价格昂贵,每年辊耗在350万元左右, 由于辊环碎裂、辊环掉块、辊环内孔磨损等原因造成的辊环非正常消耗是主要消耗因素之一。
辊环非正常消耗原因很多,其中主要是预精轧和精轧机发生工艺堆钢事故、单槽轧制量过高、辊环冷却不良、辊环加压不当、导卫安装不当、辊箱平衡缸卸压、辊轴下沉、水冷线堆钢等。
为减少由于以上原因产生的辊环非正常消耗,高线车间采取以下措施进行控制:
(1) 修订辊环使用的技术规程和加工修复标准。
(2) 加强对操作人员进行技术培训。
(3) 提高各工序的工作质量:辊环组要将锥套、辊环清洗干净,认真检查锥套质量(锥套锈蚀情况、变形情况),严格按工艺要求进行辊环的配辊,严格按加工修复标准进行加工;生产大班员工在更换辊环时要严格按技术规程操作,注意辊环、辊轴和锥套的卫生,严格按规定加压值匀速加压安装辊环,各道次严格按规定的轧制量进行轧制。
(4) 加强对辊环使用的跟踪,针对不同情况下线的辊环采用不同的加工方式。
(5) 改进废料箱,将废料箱内空改大,增设事故检测线。
(6) 改进预精轧机组和精轧机组辊环冷却水管,增设其金属软管保护装置。
通过对员工的技术培训和严格的工艺监督管理以及有效、合理的措施,高线车间辊环非正常消耗得到了有效控制,由3.57片/万吨减少到平均2片/万吨,年降低辊耗30万元以上。
3.结语
棒线材厂根据本厂高棒车间和高线车间的工艺条件和设备实际状况,从降低轧辊消耗上分析具体原因,采取提高轧辊强度和综合利用率,配合采用新材质轧辊以及通过改造轧机横梁和螺纹辊环装配、优化孔型等措施,极大的降低了棒线材厂的辊耗,高棒车间辊耗为2.1元/吨钢,高线车间辊耗为4.1元/吨钢,在全国同行业处于领先水平,为棒线材厂降成本工作做出了巨大贡献。
参考文献
[1] 高速钢复合轧辊的研制及生产,钢铁,1998.3。
[2] 高线精轧机WC辊环的使用和维护,轧钢,1998.4。
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