余热发电运行分析典型工况

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2024年余热发电市场分析现状

2024年余热发电市场分析现状

余热发电市场分析现状1. 引言余热发电是一种利用工业生产过程中的余热,通过发电机转化为电能的技术。

近年来,随着能源消耗和环境污染的日益加剧,余热发电作为一种清洁高效的能源利用手段备受关注。

本文将对余热发电市场的现状进行分析,并探讨其发展前景。

2. 余热发电市场规模与增长趋势据统计数据显示,全球余热发电市场规模自2010年以来持续增长。

截至2020年,全球余热发电市场规模已超过100亿美元,并有望在未来几年内进一步增长。

亚太地区是全球余热发电市场的主要增长动力,其中中国以其庞大的工业生产和亟需解决能源问题的背景成为全球最大的余热发电市场。

3. 余热发电市场的现状3.1 技术发展在余热发电技术方面,传统的蒸汽余热发电技术仍然占据主导地位,但逐渐出现了新型技术的应用。

例如,有机朗肯循环(ORC)技术和热电联供(CHP)技术已经在一些工业领域得到应用,并取得了良好的效果。

此外,新型材料和热交换技术的不断应用也推动了余热发电技术的进一步发展。

3.2 市场驱动因素余热发电市场的发展受到多方面因素的驱动。

首先,能源需求的增长以及对能源安全和环境保护的要求推动了余热发电的发展。

其次,各国政府出台的能源政策和环保政策为余热发电的发展提供了支持。

此外,技术进步和成本的降低也促使了余热发电市场的快速增长。

3.3 面临的挑战尽管余热发电市场发展迅速,但仍然面临一些挑战。

首先,技术成熟度不足和高投资成本限制了余热发电技术的应用范围。

其次,缺乏相关政策和法规的支持使得一些潜在的余热发电项目无法得到有效推进。

此外,一些工业企业对余热发电技术的接受度仍然较低。

4. 余热发电市场的未来发展4.1 市场前景展望未来,余热发电市场有望继续保持快速增长的势头。

一方面,随着技术的不断改进和成本的降低,余热发电将逐渐成为工业企业的标配设施。

另一方面,能源需求的增长和环境保护的要求将进一步推动余热发电市场的发展。

4.2 发展趋势未来余热发电市场的发展将呈现以下几个趋势。

余热发电系统灵活性操作案例分析

余热发电系统灵活性操作案例分析

线 窑 头锅 炉 ( AQ 锅炉 )的主蒸 汽 切 断 阀逐 渐 向 1 C
下 关 ,关 至0 ,开启 动 阀来 降低 汽包 压 力 ,而不 用 开
检 工 到现 场 核 对 水 位 ,巡 检 工 讲 现 场 水 位计 看 不 到
水 位 ,叫水 位 时 ,叫 出来 的是 蒸 汽 ,操 作员 立 即 明 白 汽 包 水 位 并 不 高 ,水 位 计 因 进 入 蒸 汽 造 成 假 水
2 正 常 操 作
如果 操 作 员 按 照 本 来 的操 作 方 法 ,二线 窑 尾 锅 炉 通 过 缓 慢 带 炉 ,先 开 启 动 阀对 截 止 阀前 的 管 子进 行 暖 管 ,然 后 暖 截 止 阀后 管 子 ,再 等 到该 炉 主蒸 汽
温 度 为 3 0 时 ,进 行 并 汽 ,而 这 时 还 要 甩 一 线 锅 0℃ 炉 ,主蒸汽 温度会 下降得 很快 ,负荷也会 降得 很快 。 而 窑 头 锅 炉 正 常操 作 时 ,要 先 通 知 窑 中控 操 作 员要 甩 窑 头 锅 炉 了 ,让 他 们 将 袋 收 尘 的冷 却 风 机 打
中 ,就 比较 费 水 ,同 时也 不 用 通 知 窑操 开 冷 却 器 , 减少 了工 作 步骤 。 如 果 强 制 循 环 泵 运 行 联 锁 未 解 除 , 强 制 循 环 泵 会 跳 停 ,再 加 上 补 水 量 很 大 ,汽 包 里 立 即 水 位 上 升 ,而 汽 包 上 面 充 满 了 足 够 多 的蒸 汽 ,汽 包 的 两 个 中 控 水 位 计 上 升 很 快 , 立 即 显 示 满 水 位
开 ,然后开旁路 阀门进行甩炉 ,最后关人 口阀门 ,
在的 主蒸 汽截 止 阀 。
就 跳 掉 了 ,而 最 低 水 位 为 一 0 mm, 加 上 补 水 量 很 70 再 大 ,很 容 易保 证 汽 包 水 位 ,最 后 影 响 中控 操 作 员 的

带余热发电系统的5000t/d生产线的运行状况分析

带余热发电系统的5000t/d生产线的运行状况分析

合 计
9 .9 85 9 .8 83 9 .9 81 9 .6 72
( %)
S M
27 .2 24 .1
09 .3
09 .1
中国水泥 2 1. 0 07
了 发 电 效 率
22 预 热 器 及 分 解 炉 运 行 状 况 分 析 .
1 0C 右 . 预热 器 阻 力 较 低 的情 况 下 , 统 的熟 3  ̄左 在 系 料 产 量 容 易得 到发 挥 . 预热 器 1 筒 出 口飞 灰 量 但 级
损 旋 风 预热 器 . 线 型 N 在 C旋 喷 管道 式 分 解 炉 ( 规 其 格 4 0  ̄ 1 0 mm) 4 .mx 4 的 回转 窑 ,三 通 , 5 0 3 0 7 0 。, 8 7 m 4 道煤 粉燃 烧器 和第 三代 推动式 篦冷 机 。在 标定 期 间 , 原 料 与煤 粉 质量 稳 定 , 统 运行 也 较稳 定 , 定 结 果 系 标 具 有代 表性 和可靠 性见 表 1 表 2 、 。
l 耗 的主要途 径之 一 。本 文通过 对 带余 热发 电 系统 的 5O 0/ 型干 法 窑进 行 热工检测 , _ 0t d新 分析 水 泥烧成
系统及 余 热发 电 系统 的运 行状 况。
。 。
关 键词 : 热工检 测 ; 热发 电 : 余 运行 状 况
海螺 某 水 泥公 司 4号 窑 5 0 O 新 型干 法 窑 于 0洲 20 0 7年 建 成投 产 . 计 产量 为 日产熟 料 5O 0 . 过 设 0 t经
热发 电系统 的综 合热 工检 测
的设 计 、生 产管 理 与操 作 在 总体 上 达 到 了 国内较 好
1 系统 热 工 检 脏
要 参 数

余热发电运行分析典型工况

余热发电运行分析典型工况
详细描述
高温型余热发电典型工况主要适用于高温余热源,如高温工业炉窑、高温烟气等,温度范围一般在500℃以上。 由于余热温度较高,发电效率相对较高,但技术难度较大,投资成本较高,需要采用先进的耐高温材料和发电技 术。
循环流化床余热发电典型工况
总结词
适用于高硫、高灰、高水分、高腐蚀的燃料和废弃物,具有 较高的燃烧效率和环保性能。
总结词
适用于中低温余热源,效率较低,技术成熟。
详细描述
低温型余热发电典型工况主要适用于中低温余热源,如工业废气、废水等,温度范 围一般在200℃以下。由于余热温度较低,发电效率相对较低,但技术成熟,投资 成本较低,是当前应用较为广泛的余热发电类型。
高温型余热发电典型工况
总结词
适用于高温余热源,效率较高,技术难度较大。
余热发电的应用场景
01
钢铁、有色金属冶炼
02
化工、石油化工
03
04
建材、陶瓷、玻璃
造纸、制糖、发酵等工业生产 过程
余热发电的优势与挑战
优势
节能减排、降低生产成本、提高能源利用效率。
挑战
余热品位低、不稳定、回收难度大,需要高效的余热回收技术和设备。
02 余热发电典型工况分析
CHAPTER
低温型余热发电典型工况
技术创新驱动
余热发电技术的不断进步,将推动 市场需求的增长和产业的发展。
余热发电政策支持与建议
加大政策扶持力度
政府应出台更多针对余热发电 产业的优惠政策,如税收减免
、资金扶持等。
推动技术研发与创新
鼓励企业加大余热发电技术的 研发投入,推动产业技术创新 。
建立行业标准与规范
制定和完善余热发电行业标准 与规范,促进产业的健康有序 发展。

国内余热发电成功案例

国内余热发电成功案例

国内余热发电成功案例国内余热发电是指利用工业生产过程中产生的高温烟气、高温水蒸汽等余热资源,通过适当的技术手段进行回收利用,将其转化为电能的过程。

下面列举10个国内余热发电成功案例。

1. 某化工厂余热发电项目某化工厂通过对生产过程中产生的高温烟气进行余热回收利用,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了自给自足的能源循环。

该项目不仅满足了工厂自身的电能需求,还将多余的电能并入电网,为周边地区提供清洁能源。

2. 某钢铁厂余热发电项目某钢铁厂通过对高温冷却水进行余热回收,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了节能减排的目标。

该项目的实施不仅提高了工厂的能源利用效率,还减少了对大气环境的污染。

3. 某发电厂余热发电项目某发电厂在发电过程中产生了大量的高温烟气,通过余热发电技术将其转化为电能,实现了能源的综合利用。

该项目的实施不仅提高了发电效率,还减少了对环境的热污染。

4. 某石油化工公司余热发电项目某石油化工公司通过对高温水蒸汽进行余热回收,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了能源的综合利用。

该项目的实施不仅满足了公司自身的电能需求,还将多余的电能并入电网,为周边地区提供清洁能源。

5. 某水泥厂余热发电项目某水泥厂通过对烟气进行余热回收利用,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了能源的综合利用。

该项目的实施不仅提高了水泥生产过程中的能源利用效率,还减少了对大气环境的污染。

6. 某造纸厂余热发电项目某造纸厂通过对高温烟气进行余热回收利用,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了能源的综合利用。

该项目的实施不仅提高了造纸生产过程中的能源利用效率,还减少了对环境的热污染。

7. 某钢铁冶炼厂余热发电项目某钢铁冶炼厂通过对高温烟气进行余热回收利用,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了能源的综合利用。

该项目的实施不仅提高了钢铁冶炼过程中的能源利用效率,还减少了对环境的热污染。

8. 某化肥厂余热发电项目某化肥厂通过对高温烟气进行余热回收利用,利用余热发电设备将余热转化为电能,实现了能源的综合利用。

余热发电站工作总结

余热发电站工作总结

余热发电站工作总结
余热发电站是一种利用工业生产过程中产生的余热来发电的设施,其工作原理
是将废热通过热交换器转化为蒸汽,再通过蒸汽发电机产生电能。

余热发电站在节能减排、资源利用和环保方面具有重要意义。

在过去的一段时间里,我有幸参与了余热发电站的运营工作,下面我将对这段时间的工作进行总结。

首先,在余热发电站的运营过程中,我们始终把安全放在首位。

通过加强安全
教育培训,提高员工的安全意识,加强设备检修和维护,确保设备运行安全可靠。

在工作中,我们严格按照操作规程进行操作,严禁违章操作,确保设备和人员的安全。

其次,在设备管理方面,我们加强了对余热发电设备的维护和管理。

定期进行
设备巡检和维护,确保设备的正常运行。

对设备进行定期的清洗和保养,延长设备的使用寿命,提高设备的运行效率。

再次,在能源利用方面,我们充分利用工业生产过程中产生的余热,将其转化
为电能。

通过优化设备运行参数,提高余热的利用率,减少能源浪费,实现了能源的高效利用。

最后,在环保方面,我们加强了对余热发电站周边环境的保护,减少了对环境
的影响。

通过合理布局设备,减少了对土地资源的占用,减少了废气和废水的排放,保护了周边的生态环境。

总的来说,余热发电站的工作总结是我们在工作中不断学习和进步的过程。


过对设备的管理、能源利用和环保方面的努力,我们不断提高了余热发电站的运行效率和环保水平,为企业的可持续发展做出了贡献。

希望在未来的工作中,我们能够继续努力,不断提高余热发电站的运行水平,为环保事业做出更大的贡献。

余热发电年度总结报告

余热发电年度总结报告

余热发电年度总结报告引言余热发电作为一种高效、环保的发电方式,具有重要的意义。

在过去一年的工作中,我们利用余热发电技术取得了显著的成果。

本报告将对我们的年度余热发电工作进行总结和分析,并展望未来的发展趋势。

工作总结发电量增长在过去的一年里,我们成功地抓住了余热发电的技术创新机遇。

通过改进余热发电设备的性能和效率,我们实现了余热利用效率的大幅提升。

与去年相比,发电量增长了20%,达到了可喜的成果。

技术创新我们坚持技术创新的理念,不断推动余热发电技术的发展。

通过引进先进的设备和工艺,我们提高了余热发电设备的稳定性和可靠性。

此外,我们还开展了新型余热传导材料的研究,进一步提高了余热的传递效果,最大限度地利用了余热资源。

节能减排利用余热发电不仅可以减少能源消耗,还可以减少排放的废气和废水。

我们在过去的一年中,通过余热发电工作,实现了较大水平的节能减排。

通过与环保部门合作,我们的余热发电项目得到了广泛的认可和支持。

人员培训为了进一步提高员工的专业能力和技术水平,我们进行了定期的培训和学习活动。

通过外部专家的讲座和内部培训,我们的员工对余热发电技术有了更深入的了解,为进一步发展提供了坚实的基础。

未来展望技术创新在未来,我们将继续加大对余热发电技术的研发和创新力度。

通过引进更先进的设备和工艺,我们将提高余热发电的效率和可靠性。

同时,我们也将加大对新型余热传导材料的研究和应用,进一步提高余热的利用效果。

资源开发在余热发电的过程中,我们意识到余热资源的开发和利用非常重要。

未来,我们将积极寻找并合理利用各种余热资源,最大限度地发挥其潜力。

市场拓展余热发电技术具有良好的市场前景和广阔的应用空间。

我们将加强与相关行业的合作,积极寻找合作伙伴,拓展余热发电市场。

通过与其他行业的协同,我们将实现资源共享和互惠互利。

结论过去一年,我们在余热发电领域取得了显著的进展。

通过技术创新、节能减排、人员培训等多方面的工作,我们实现了较大水平的发电量增长和能源的高效利用。

一分厂余热发电生产运行工况叙述

一分厂余热发电生产运行工况叙述

一分厂余热发电生产运行工况叙述一、SP余热锅炉设计参数(一)进口废气参数1、进口废气量 360000Nm3/h标量:354344Nm3/h2、进口废气温度 330℃标量:315℃3、进口废气含尘量 80g/Nm34、出口废气温度 210.2标量:210℃5、锅炉漏风率≤2%6、废气成分含生料粉尘的热烟气(二)设计参数1、名义蒸发量 25t/h目前平均20.5t/h2、额定蒸汽压力 1.6MPa目前1.45MPa3、额定蒸汽温度 310℃目前平均294℃4、给水温度 120℃目前平均118℃5、排污率 3%符合要求3%现对目前生产运行与标量参数进行比较分析:1、SP锅炉进口废气量标量与设计相差5965 Nm3/h,进口废气温度相差15℃2、由于SP锅炉进口废气温度测量点定位接近空气梁处平时采集数据产生误差,只能参照过热蒸汽加上15℃。

3、根据SP锅炉过热蒸汽在315℃时,蒸汽蒸发量符合设计要求25t/h。

4、SP锅炉废气进口温度315℃时,原因SP锅设计进口废气温度相比少了15℃蒸汽蒸发量减少4.5t/h,所以锅炉过热器、蒸发器、省煤器水汽流通量减少。

热交换不能充分,造成出口废气温度在210℃明显偏高。

5、SP锅炉给水温度118℃基本符合设计要求。

接下来我们加强对锅炉烟气管道及本体是否有漏风进行排查,定时定量对锅炉振打设备进行巡检、点检、维护,努力提高设备运行质量。

建议:窑中控尽量提高预热器C1出口废气温度符合SP锅炉设计要求。

二、AQC余热锅炉设计参(一)进口废气参数进口废气量 240000 Nm3/h标量:315396进口废气温度 400℃标量:327℃(年平均305℃)进口废气含尘量 15g/Nm3出口废气温度 94℃标量:122℃锅炉漏风率 1%废气成分(含尘空气)(二)设计参数再热蒸汽段(再热器)名义再热蒸汽量 48 t/h额定再热蒸汽压力 1.5 MPa(表压)额定再热蒸汽温度 380℃标量:321℃(年平均292℃)再热蒸汽进口压力 1.6 MPa(表压)目前1.42MPa再热蒸汽进口温度 345℃(三)主蒸汽段(过热器+蒸发器+省煤器)名义蒸发量 23 t/h(年平均13.27t/h)额定蒸汽压力 1.6 MPa(表压)额定蒸汽温度 365℃给水温度 125℃(来自热水器)符合要求(四)低压蒸汽段(过热器+蒸发器)名义蒸发量 5 t/h符合要求额定蒸汽压力 0.35MPa(表压)额定蒸汽温度 180℃符合要求给水温度 125℃(来自热水器)符合要求(五)热水段(热水器)出水量 53.87 t/h名义出水温度 125℃符合要求给水温度 42℃符合要求现对目前生产运行与标量参数进行比较分析:1、AQC锅炉进口废气量标量与设计增加75396 Nm3/h,进口废气温度相差95℃,明显造成AQC锅炉生产效率下降。

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水泥窑余热发电运行分析
1 2018年8月1日星期三
目 录
1.运行分析方法 2.未达标原因分析 3.解决措施 4.工作建议
2 2018年8月1日星期三
一、运行分析方法
3 2018年8月1日星期三
1. 运行分析前提

熟悉工艺流程 熟记工艺参数 熟知常见故障 善于总结分析
4 2018年8月1日星期三
与设计参数380℃差距悬殊,国内类似项目进口烟温均在400℃450℃左右。
窑头废气温度较低是因为篦冷机冷却效率较差、料层厚度不够,冷
却风穿透料层来不及充分蓄热升温。
10 2018年8月1日星期三
3、保温差
三、保温效果差 1、主蒸汽管道、阀门保温较差,锅炉出口到汽机进口温降过大; 2、窑尾预热器C1级出口至SP锅炉入口管道保温较差,烟气温降较
5 2018年8月1日星期三
5000 34 330 200 100 22 360 100
3. 热力参数
热力计算产生蒸汽参数:
名称
SP锅炉 烟气量 烟气温度 蒸汽量 蒸汽温度 AQC锅炉 烟气量 烟气温度 蒸汽量 蒸汽温度
单位
万Nm3/h ℃ t/h ℃ 万Nm3/h ℃ t/h ℃
2500
18 330 310 12 360 345/190
3200
24 330 310 16 34 330 310 22 360 340/180
6 2018年8月1日星期三
二、未达标原因分析
7 2018年8月1日星期三
1、风量少
根据余热发电设计参数及现场观察到的运行参数,余热电站 运行未达到设计值原因之一: 一、 实际利用风量偏低。 进入SP锅炉烟气量未达到设计参数,具体表现为:
通过增加篦下鼓风,拉大头排风机,增大锅炉进出口负压,提高通风量。锅炉产
13 2018年8月1日星期三
6、操作经验
1、余热发电与窑操配合 2、对煤磨操作的要求 3、对原料磨操作的要求 4、从薄料快烧到厚料层操作 5、从加料要慢到加料、减料均要稳 6、风机拉风,重新分配风量、风压
14 2018年8月1日星期三
三、解决措施
15 2018年8月1日星期三
1. 关注重要参数
2. 设计余热条件
国内水泥线各个生产规模窑头、窑尾余热参数一览表::
名称 SP锅炉 烟气量 进口烟气温度 出口烟气温度 负压 进口粉尘浓度 AQC锅炉 烟气量 进口烟气温度 出口烟气温度 负压 进口粉尘浓度 单位 万Nm3/h ℃ ℃ Pa g/Nm3 万Nm3/h ℃ ℃ Pa g/Nm3 30 100 12 360 100 2500 18 330 200 3200 24 330 200 -7000~-5000 100 16 360 100 -1000~-800 30 30
余热发电主要流程简介
16 2018年8月1日星期三
余热发电设计需要进水泥中控的测点点位:
1、AQC锅炉的进口烟道阀门
3、SP锅炉的进口烟道阀门 5、AQC锅炉进口烟温 7、AQC锅炉进口的负压 9、SP锅炉进口的负压
2、AQC锅炉的旁路烟道阀门
4、SP锅炉的旁路烟道阀门
6、SP锅炉出口烟温 8、AQC锅炉出口的负压 10、SP锅炉出口的负压
18 2018年8月1日星期三
首先要保证AQC锅炉进口烟气温度大于350 ℃。
尽量保持厚料层运行,开大一二段篦下鼓风,减少三段篦下鼓风,
在保证温度的前提下,增大沉降室及AQC锅炉进口烟气量。
尽可能关闭旁路阀。 沉降室及AQC锅炉进口烟气量不足,锅炉受热面未充分利 用,高压给水温度低,影响AQC锅炉及SP锅炉产汽量。
大;
3、高温风机出口到原料磨进口保温较差,温降较大; 4、抽气口至AQC锅炉入口管道保温较差,烟气温降较大; 5、废气风管支座未做保温,热量散失较大。
11 2018年8月1日星期三
4、设备缺陷
四、水泥工艺设备存在制约因素 1、小窑头罩
2、篦冷机鼓风机
3、一二段风室充气梁 4、篦板
5、液压缸推力
6、篦速调整 7、篦冷机系统篦床跑偏影响料层厚度控制,这一设备问题直 接影响窑头AQC进风量和进风温度 8、窑头风机
12 2018年8月1日星期三
5、窑操难度
五、篦冷机难操作:
1、篦床下风机压力、液压缸推力无法满足要求; 2、篦速难调整,料层厚易压死篦床。 3、窑头锅炉风温难保证,减少篦鼓风,熟料温度难保证, 只能开旁路放余风。 4、窑头锅炉风量难保证,拉大窑头风机,提高通风量时, 风温更低,且难保持篦冷机负压。
1、 SP锅炉产汽量不足;
2、 SP旁路阀未全部关闭; 3、从SP锅炉进出口烟气压差分析,远小于设计值;
4、 SP锅炉出口烟气温度低于设计值。
8 2018年8月1日星期三
进入AQC锅炉烟气量未达到设计参数,具体表现为: 1、 AQC锅炉产汽量不足;
2、 AQC旁路阀未全部关闭;
3、从AQC锅炉进出口烟气压差分析,远小于设计值; 4、AQC锅炉出口烟气温度小于设计值。 窑头AQC锅炉实际风量偏低,与设计参数有较大差距,风量不 足的原因主要是熟料热耗较低,熟料产量低,因此熟料所需冷却
风量偏小。
由于进入锅炉的烟气量小,导致锅炉产汽量小,影响汽轮机做 功,发电量低。
9 2018年8月1日星期三
2、温度低
二、实际利用废气温度偏低。
1、进入SP锅炉温度较低。 SP锅炉入口烟温低于设计值。 窑尾预热器C1级出口至SP锅炉入口烟温温降较大。 2、进入AQC锅炉温度较低。
窑头AQC锅炉进口废气温度偏低,是影响发电量的主要原因之一,
11、余热发电功率等
至少11个测点要进入水泥中控的DCS 系统。
17 2018年8月1日星期三
3、重在窑头操作
篦冷机的操作:
1、应根据篦下压力和液压缸推力,调整篦速,控制料层厚度。 2、尽量保持厚料层运行。 尽量提高Ⅰ段、Ⅱ段篦下鼓风量,在保证熟料冷却的前提下,适当降低Ⅲ段末级鼓 风量。篦冷机一段一室的篦下压力控制在7.2~7.5kPa左右,二室压力控制在5.2 ~ 5.5 kPa左右,四室压力控制在4.9~5.0kPa. 3、窑头锅炉优先保证风温,其次保证风量。 在保证风温的前提下,尽量拉大风量。在风温大于350℃以上时,适当拉大窑头风 机,增大锅炉进出口负压,提高通风量。
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