引风机振动大分析

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引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理引风机是工业生产中常见的设备,其主要作用是吸入空气并将其加速送入燃烧炉中,以维持燃烧的正常进行。

在使用过程中,引风机有可能会出现振动故障,这不仅会影响设备的正常运行,还会对生产造成不利影响。

对引风机的振动故障进行分析并及时处理,对于保障生产的顺利进行具有重要意义。

一、振动故障的原因分析(一)不平衡引风机叶轮不平衡是引起引风机振动的主要原因之一。

由于生产过程中的磨损和不平衡的装配,叶轮的不平衡会引起在高速旋转时的振动。

如果叶轮上积聚了灰尘或者其他杂物,也会造成不平衡,导致引风机产生振动。

(二)轴承故障在使用过程中,引风机轴承的润滑油可能会老化或者耗尽,导致轴承的摩擦增大,进而引起振动。

长时间的高速旋转会使轴承受到较大的压力,轴承零部件出现磨损也会引起振动。

(三)安装不当引风机的安装不当也是引起振动故障的原因之一。

比如机座安装不稳固、叶轮与外壳摩擦等都会引起不必要的振动。

(四)进风口设计不当引风机的进风口设计不当也可能引起振动故障。

如果进风口设计不当,可能会造成进风阻力过大,引风机的工作状态不稳定,从而引起振动。

二、振动故障的处理方法引风机叶轮不平衡是引起振动的主要原因之一,因此平衡校正是解决振动故障的主要手段。

在进行平衡校正时,首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定不平衡的位置和程度,然后采用添加铅块或者切削方法进行校正。

对于因为轴承老化或者损坏导致的振动故障,需要及时更换轴承。

在更换轴承时,需要注意选用合适的轴承型号,并保证安装时周围环境干净、安静,以免对新轴承造成污染或损坏。

对于安装不当引起的振动故障,需要重新进行安装调整。

检查机座的稳固性,确保其与地面接触牢固,叶轮与外壳之间不发生摩擦。

三、振动故障的预防措施(一)定期检查为了及时发现引风机的振动故障,经常性的定期检查是很有必要的。

通过定期检查可以发现引风机的潜在问题,及时进行处理,避免振动故障对生产造成不利影响。

(二)保持清洁定期清洁引风机的叶轮和轴承是预防振动故障的有效手段。

引风机振动的原因

引风机振动的原因

首先应该判断出是引风机风机在振动,还是由于拖动它的电机震动引起风机共振。

如果是由于电动机震动引起的则要检查电机:(1 )机械磨擦(包括定子、转子扫膛)。

(2 )单相运行,可断电再合闸,如不能起动,则可能有一相断电。

(3 )滚动轴承缺油或损坏。

(4 )电动机接线错误。

(5 )绕线转子异步电动机转子线圈断路。

(6 )轴伸弯曲。

(7 )转子或传动带轮不平衡。

(8 )联轴器松动。

(9 )安装基础不平或有缺陷。

如果是由于风机震动引起的则应检查:①风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪②机壳或进风口与叶轮摩擦③基础的钢度不牢固④叶轮铆钉松动或叶轮变形⑤叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动⑥机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动⑦风机进出气管道安装不良⑧转子不平衡,引风机叶片磨损风机振动原因分析及防治工艺和维护几方面分析了可能导致风机振动的因素,提出多种措施,改善了风机作业状况、工作环境,有效的解决了风机振动问题,延长了风机目前,安阳钢铁集团公司烧结厂四台28m2烧结机所配备的抽风机型号为D2800—11。

由于设备老化、漏风率高,导致设备故障频繁。

随着厚料层烧结生产操作的推广,为提高风量,1995年底经过对风机局部改造,使其抽风能力由原来的2500m3/min提高到2800m3/min,但未对大烟道、水封、除尘器等配套设施实施同步扩容改造,没有达到整个抽风系统的优化配置。

由于受设备系统现状、工艺操作水平、风机维修维护多种因素影响,由风机振动引起的非计划检修频度直线上升,影响了整个烧结生产;由风机振动造成轴瓦、转子的频繁损坏,导致生产成本的增加。

价值21万元(修旧转子10万元)的转子使用寿命仅为3-4个月,1998年最严重时4台风机一年更换了28个转子18对轴瓦。

为此,从改善风机作业环境到风机本身的维护、安装多方面入手查找振动原因并进行了有效防治。

2 风机振动原因分析根据风机的结构和作业特点,从理论上建立风机振动原因分解图,见图1。

引风机振动大的原因

引风机振动大的原因

引风机振动大的原因:
1、风机出力太大,200MW时档板开度在65%左右,富余出力太大。

2、增容后,叶轮、轴承稳定性差
3、检修、安装工艺差
4、风机增容后,风道流量不够,出口风压增大。

5、风机增容后,风机基础薄弱,
对策
1、停止风机,彻底检修。

2、认真巡检,发现问题,及时汇报。

3、增加风道出力。

4、加固风机基础。

排烟温度高,再热器壁温高的原因:
1、一次风速不准,有的太高,有的太低。

2、三次风带粉量大
3、增减负荷时未能及时增减风量,引送风机档板不好调,风机振动不稳定。

4、调峰频繁,幅度太大。

5、省煤器卸灰未恢复,省煤器处积灰严重。

启炉后未能及时投入吹灰器。

6、受热面积灰、结焦严重。

7、二次风率少。

对策
1、校对一次风速,使一次风速准确。

2、调整制粉系统,减少三次风带粉。

3、引送风档板,放在一个画面里,能及时调出,让风量能及时调整。

4、减少调峰次数,降低调峰幅度。

5、恢复省煤器卸灰。

6、尽快使吹灰器投入运行。

7、二次风速保持50m/s左右运行。

引风机:造成引风机震动大的原因有哪些?

引风机:造成引风机震动大的原因有哪些?

引风机:造成引风机震动大的原因有哪些?引风机是工业生产中常见的设备之一,主要作用是将外界空气引入并对生产过程中的气流进行调整。

然而,有些引风机在使用过程中会出现震动较大的问题,这不仅会影响生产效率,还会影响设备的使用寿命。

那么,造成引风机震动较大的原因有哪些呢?本文就来一一解析。

1. 设备设计不合理造成引风机震动较大的一个原因是设备自身设计不合理。

这种情况通常表现为引风机内部结构的排布、支撑方式的设计不当。

引风机内部结构的不合理排布,容易导致空气流动不畅,产生“阻力”,从而引发震动;如果支撑方式设计不合理,引风机的重量难以得到均衡分布,引起震动。

2. 设备进口方向和出口方向不一致设备进口方向和出口方向不一致,也是引风机震动大的原因之一。

这种情况常常表现为进入风机的风流方向与风机鼓风的方向不统一,由此产生一个相互抵触的“阻力”,因此风机就会出现震动。

3. 过负荷运转如果引风机在生产过程中超过负荷运转,或是在大风量运行时不能适时调整风门,那么引风机便会产生过大的运转压力,这会导致其晃动或者震动。

4. 不当安装和调试不当的安装和调试也是引风机震动大的一种情况。

在安装时,如不牢固固定,或各部分组件瞬间或差异较大,就会导致设备在工作时发生晃动。

另外,调试过程中如果技术不够成熟或理解不够细致,可能会调整到不正确的运行方式,进而强制风机产生过大的震动。

5. 轴承问题引风机在运行过程中可能还会出现轴承问题,这也是引起设备震动的原因之一。

在轴承质量较差或者是未保质保量的情况下使用,会导致轴承磨损加剧,从而造成设备的振动。

综上所述,引风机震动大的原因是很多的,从设备设计到日常使用维护,都会影响其正常工作,使设备产生震动。

只有对问题进行逐一分析,找出产生震动的原因并进行相应的处理和改进,才能让引风机发挥其最大的作用。

引风机轴承振动大的原因及处理

引风机轴承振动大的原因及处理

引风机轴承振动大的原因及处理引风机是火力发电厂等大型工程的一部分,作用是将空气或烟气引入锅炉内,提高空气与燃烧材料的混合效率。

然而,引风机在运行时会出现一些问题,其中之一就是轴承振动大。

本文将分析引风机轴承振动大的原因,并提供相关的解决方案。

原因分析:1.轴承过紧或过松在使用引风机时,轴承的紧度非常关键。

如果轴承过紧或过松,会导致引风机轴承出现振动,影响正常运转。

轴承过紧的情况下,会增加了机壳与内部零件之间的外力作用,导致摩擦力增大;而轴承过松的情况下,会增加摩擦与机器间的间隙,进而导致失衡的发生。

因此,必须在设计和维修工作时确保轴承调整合适,可以仔细检测轴承是否过紧或者过松,必要时对其进行重新调整和校正。

2.轴承损坏另外,引风机长期使用会使轴承发生磨损和疲劳,尤其是在瞬间启停的频繁使用中容易出现损坏情况。

当轴承损坏时,通常会出现轴承碰撞或者扭曲的现象,引起机器振动。

因此,需要定期对轴承进行检测,并在必要时更换。

3.离心力的影响引风机旋转时产生的离心力也会影响轴承的工作情况。

当旋转的惯性力大于轴承的承受力时,轴承均会出现振动。

在这种情况下,需要重新设计和调整离心力的大小和方向。

解决方案:1.定期维护为了避免轴承振动的情况发生,引风机必须进行定期的维护和保养。

包括清洗轴承、检查并校正轴承、更换老化的零部件等。

这样可以保证引风机的正常运转,减少振动的发生。

2.使用合适的轴承在进行引风机的设计和选择时,应根据具体工作条件选择合适的轴承。

要确保轴承可以承受离心力和负载,并提高其耐磨性。

这样可以有效减少轴承的振动情况。

3.加强调节和控制引风机轴承振动大的另一个原因是因为控制不足。

因此,可以通过加强控制系统的调节和控制,使引风机的工作更加平稳和稳定。

算法控制,信号复合等技术的应用,能够提高引风机的工作效率,减少振动的发生。

总结:引风机是锅炉系统中非常重要的组成部分,用于疏通空气和排放有害气体,在正常运转中需要杜绝轴承振动的情况发生。

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理
引风机的振动故障通常是由于以下几个方面引起的:转子不平衡、机座不稳定、轴承
磨损、齿轮啮合不良等。

下面将对每个方面进行分析和处理。

首先是转子不平衡的问题。

转子不平衡会导致引风机产生明显的振动。

处理方法有两种。

一种是对转子进行动平衡处理,即在转子上添加一些平衡块以达到平衡状态;另一种
是对引风机进行静平衡处理,即通过调整机座位置或者增加支撑点来使整个引风机达到平
衡状态。

其次是机座不稳定的问题。

机座不稳定会导致引风机在运行过程中产生晃动和振动。

要解决这个问题,可以加强机座的支撑结构,增加支撑点或者加装减振器来提高机座的稳
定性。

第三是轴承磨损的问题。

轴承磨损会导致引风机产生不稳定的转动,产生振动和噪音。

处理方法是定期检查和维护轴承,及时更换磨损的轴承,保持引风机的正常运转。

最后是齿轮啮合不良的问题。

齿轮啮合不良会导致引风机在运行中产生振动和噪音。

要解决这个问题,首先应检查齿轮的安装是否正确,调整齿轮的啮合间隙,保证齿轮的正
常啮合;定期检查和维护齿轮,及时更换磨损的齿轮,以保证引风机的正常运转。

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理引风机是工业生产中常用的设备之一,主要用于将空气引入设备或排出设备内的烟气。

在长期运行的过程中,引风机有可能发生振动故障,影响到正常运行效果。

本文将对引风机振动故障的分析及处理方法进行详细介绍。

引风机的振动故障多数是由以下原因引起的:1. 动平衡不良:引风机的风叶和轴承旋转不平衡会导致振动加剧,进而引起故障。

主要原因包括风叶安装不平衡和风叶磨损不对称等。

2. 轴承故障:轴承的损坏、轴承润滑不良、轴承过紧或过松都会导致引风机的振动故障。

3. 电机故障:如电机安装固定不牢、电机磁极对称性不好、电机绝缘老化等都可能导致引风机振动故障。

4. 设备松动:设备固定螺栓松动、连接件损坏等都可能引起引风机振动。

针对引风机的振动故障,可以通过以下方法进行处理:1. 动平衡校正:对于风叶不平衡或磨损不对称的情况,可以进行动平衡校正。

通过在风叶上加上配重块,使得风叶的质量分布均匀,减小振动。

2. 检查轴承:定期检查轴承的工作状态,如果发现轴承存在异常声响、温度过高等情况,及时更换轴承。

要保证轴承的润滑状态良好,定期添加润滑油。

3. 检查电机:定期检查电机的固定状态,确保电机安装稳固。

要注意电机的绝缘状况,如果发现绝缘老化,要及时更换绝缘件。

4. 检查设备松动:定期检查设备的固定螺栓和连接件,确保设备的连接紧固良好,避免因为设备松动引起的振动故障。

1. 定期检查维护:建立完善的定期检查维护制度,对引风机进行定期检查和保养,及时发现和处理潜在问题。

2. 合理使用:使用过程中要遵循使用规范,避免超负荷运行,减少对引风机的损伤。

3. 监测系统:安装振动监测系统,及时掌握引风机振动情况,发现异常振动并进行处理。

引风机的振动故障是影响引风机正常运行的一个重要问题,通过采取相应的分析和处理方法,可以有效地减少振动故障的发生,并提高引风机的正常运行效果。

建立完善的定期检查维护制度,合理使用设备,安装振动监测系统,也是减少振动故障的重要手段。

引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理引风机振动增大的原因可以分为外部因素和内部因素两个方面。

外部因素包括风力、电机负载不平衡、基础不牢固等;内部因素包括轴偏心、轴承磨损、叶轮失衡等。

以下是一个关于引风机振动增大原因的诊断与处理的详细说明:一、外部因素的诊断与处理:1.风力:若引风机振动增大与风力有关,应通过监测风力变化与引风机振动变化的关系,确定是否风力引起振动增大。

如果是的话,可以采取增加防护罩、加固风道等方式来减小风力对引风机的影响。

2.电机负载不平衡:电机负载不平衡会导致振动增大,可以通过动平衡修正电机负载不平衡问题,或者更换电机。

3.基础不牢固:引风机的基础不牢固会导致振动增大,可以通过重新加固基础或者更换加固措施来解决。

二、内部因素的诊断与处理:1.轴偏心:引风机轴偏心会导致振动增大,可以通过测量轴偏心来诊断问题。

处理方法包括重新调整轴的位置或者更换轴。

2.轴承磨损:轴承磨损会导致引风机振动增大,可以通过检查轴承的磨损情况,如果磨损严重则需更换轴承。

3.叶轮失衡:叶轮失衡会导致引风机振动增大,可以通过动平衡来处理。

首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定失衡情况,然后进行动平衡修正。

处理引风机振动增大问题的方法包括机械修复和预防措施两个方面。

机械修复主要是根据具体问题选择相应的处理方法,如重新安装轴、更换轴承、动平衡处理等。

预防措施主要是为了避免引风机振动增大问题的再次发生,包括定期检查设备状态、减少外部因素的影响、加强维护保养等。

总之,引风机振动增大的原因可以通过对外部因素和内部因素的诊断来确定,然后采取相应的处理方法来解决问题。

机械修复和预防措施是解决引风机振动增大问题的主要方法。

通过综合运用这些措施,可以有效降低引风机的振动,提高设备的稳定性和工作效率。

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1B、2A引风机电机轴向振动分析
我厂引风机采用成都电力机械厂的Y A15236-8Z型静叶可调轴流风机,电机为湘潭电机厂的YKK710-6W型空冷电机,电机功率为2240KW,额定电流为267A 转速为980rpm。

2012年4月份发现2A引风机电机和1B引风机电机轴向间歇性振动大,最大达20S。

2012年6月份将风机振动测点安装至电机轴向进行实时监测,根据监测数据分析显示电机轴向振动波动频繁。

联系热控从DCS画面中调取了11日至24日1B及2A轴向振动、负荷、电流、风机静叶开度、排烟温度、引风机入口压力、空预器进出口烟气压差曲线图,由生技部电气、锅炉配合分析。

从调取的曲线中未发现振动与运行工况变化有明显的关系。

以下是几个振动波动明显的曲线图:
1B曲线图
图1
图1:2012.06.11 14:30-16:00 1B引风机轴向振动,其他工况正常。

排烟温度:137℃。

图2
图3
图2,3:2012.06.11 21:38-06.12 23:14 1B引风机长时间轴向振动大,其他
工况无明显异常。

排烟温度:135摄氏度。

图4
图4:2012.06.13 22:20 1B引风机轴向振动突然减小后又增大,从曲线分析由于功率波动导致引风机电流波、引风机烟气入口压力、空预器进出口压差、引
风机静叶反馈波动。

排烟温度132℃。

图5
图5:2012.06.19 09.40.00左右轴向震动从4mm/S在缓慢下降至3mm/S 后突升至6mm/S,然后开始缓慢下降。

此时空预器烟气压差、引风机电流、负荷从小到大,随后下降。

但电机轴向震动在此点出现缓降突升趋势。

此时排烟温度
为137℃。

图6
图6:2012.06.19 12.48 时轴向振动有小范围的突升,随后基本维持在4.8mm/S
左右。

此时排烟温度为142℃。

下午16.00开始轴向振动开始下降。

图7
图7:2012.06.20 05.36.18时引风机电机轴向振动开始短时间频繁波动,其他
参数均未发生较大的变化。

图8
图8:2012.06.20 16:00至16:50时轴向振动未发生变化,至16:57分左右时,轴向振动开始一个必要有规律的轴向振动变化。

此时其他参数也处于一个比
较有规律的波动。

图9
图9:2012.06.20 20:00时引风机电机轴向振动开始波动,至20:30分时波
动至5mm/S后一直处于高轴向震动稳定状态。

此时负荷处于降负荷阶段。

图10
图10:2012.06.21 10:24:18引风机电机轴向振动开始一个小波动,至11:40分时突然升起,此时电机轴向振动超过6mm/S,随后又下降至4.7mm/S。

其他参数均未发生异常。

2A曲线图
图1
图1:2012.06.11 16:00至17:00 2A引风机电机轴向振动在高振动情况下,但于17:05至17:30轴向震动突降随后振动稳定,但17:30分时突生至3.9mm/S。

随后一直维持在高轴向振动。

图2
图3
图2、3:2012.06.13 00:00开始引风机电机轴向振动开始波动至图3中09:40时波动终止,其他参数未发生明显与轴向震动相关的波动。

图4
图4:2012.06.16 16:00至20:00:00引风机电机轴向振动比较频繁,主要是以
尖顶波形式出现。

图5
图5:2012.06.17 12:00:19至14:30:00引风机电机轴向振动处于一个比
较稳定的状态,但14:30:00后轴向震动开始波动。

以上为1B和2A引风机电机轴向振动曲线图。

轴向振动源无法确定,现象
表现为电机轴向振动。

一、振动源因分析:
1.电机侧可能引起轴向振动大的原因:
1)机械磨擦(包括定子、转子扫膛);
2)滚动轴承缺油或损坏;
3)轴伸弯曲;
4)转子或传动带轮不平衡;
5)联轴器松动;
6)电机轴承外圈与轴套配合过紧(轴套可能变形)导致轴承外圈不能随转子轴向位移而产生单列受力而引起轴向振动;
7)安装基础不平或有缺陷。

2、风机侧可能引起轴向振动大的原因:
1)风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪;
2)基础的钢度不牢固;
3)叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动;
4)机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动或叶轮铆钉松动;
5)电磁振动;
6)风机进出气管道安装不良,烟、风道系统振动导致引风机的振动;
7)转子的临界转速引起的振动;
8)机壳或进风口与叶轮摩擦;
9)轮不平衡,引风机叶片磨损。

10)引风机为热风机,有热膨胀特性,因此在安装时需要考虑冷态予拉量(4.5-5mm)如果予拉量不准确,也将产生热态运行时轴向振动超标。

3、从现场检查情况分析,轴向振动大怀疑点:
不对中故障,由其引起的振动最大特征就是轴向振动较大,与联轴器靠近的轴承轴向振动增大,轴向振动的频谱中特征频率为2倍频(二次谐波),同时常伴有基频(电机中的基频指电机在额定扭矩时的频率)和3倍频(三次谐波)。

该故障较难排除,特别是在联轴器本身有问题的情况下,检修水平再高也无法排除不对中故障。

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