220kV变压器故障的电气试验分析
220KV变压器常见故障分析

220KV变压器常见故障分析摘要:在电力网络输送系统中,变压器是其中的一项十分重要的组成设备。
近些年来,随着电力系统应用的普及,变压器的运行故障问题也越来越严重,给整个电力网络的输送安全性和稳定性造成了极大的不良影响和危害。
本文就220kV变压器在运行过程中存在的故障问题进行简单的分析和讨论,从而更好的促进和提高变压器的安全、正常运行,进而确保整个电力系统的正常、平稳运行。
关键词:220kV变压器;故障;处理一、变压器故障原因变压器故障原因主要包括以下两方面:①从变压器结构方面来说,变压器设计结构不合理(存在明显的结构设计缺陷)和工艺材质控制不严等是造成变压器故障的主要原因。
②运行和安装方面的原因,即变压器在投入运行后,器身或部件进水受潮(比如绝缘受潮);变压器的检修、维护不当,比如在安装或检修时碰伤变压器部件;受许多外界因素的影响,比如雷电、过电压运行、污闪等。
二、变压器故障的种类及分析方法变压器故障大致可以分为内部故障和外部故障两种,外部故障(比如渗漏油、部件损坏等)可通过肉眼辨别,而内部故障则需要借助试验分析判断。
常用的判断方法是油中溶解气体色谱分析法和电气试验法。
通常,在不停电的情况下,我们采用油中溶解气体色谱分析方法跟踪、判断变压器的内部故障,其中,较常用的是三比值法。
三比值法是用5种特征气体的三对比值来判断变压器或电抗器等充油设备故障的方法。
在三比值法中,对于相同的比值范围,三、220kV变压器常见故障类型1、铁芯故障变压器铁芯故障主要表现为过热和放电两类。
铁芯局部短路、多点接地、磁饱和、散热不良等原因会导致过热类故障。
铁芯、铁轭及夹件的接地不良或接地片容量不够而熔断等原因造成放电类故障1.1 铁芯局部短路(1)以前的变压器都是在铁芯叠片上打孔,然后穿入穿芯螺杆来固定的叠片的。
对于这种结构的变压器带来的问题一是:铁芯上打孔后减少了铁芯的有效截面积,在变压器满负荷运行时易造成磁饱和现象,二则因变压器长期运行后,因穿芯螺杆的绝缘套的绝缘降低很容易造成铁芯短路现象,这两种情况的后果都会造成铁芯过热的故障。
影响变压器试验的主要因素及故障分析

影响变压器试验的主要因素及故障分析摘要:对于变压器而言,通过进行电气试验的工作,在一定程度上可以保证变压器在电网运行过程中的安全系数和运行的状态,同时对于变压器的安装和维修人员生命安全也能提供相应的保障。
但是对于变压器,在电气试验的过程中,整个过程是比较繁琐的,对于试验人员自身的操作和技术水平以及环境因素等要求较高,同时在进行实际试验时,如果操作存在不合理,不仅会导致变压器的正常使用受到影响,同时也会出现比较严重的安全隐患问题,所以在对变压器进行试验的过程中,要对影响因素做出全面分析,采取合理措施进行科学有效的解决,保证电网建设工作的顺利进行。
关键词:变压器试验;主要因素;故障1分析影响变压器试验的因素1.1由于电阻测量不准确对于变压器而言,在电气试验的过程中,电阻测量是一个十分重要的组成内容,然而导致电阻测量不准确和误差较大的因素种类比较多,例如接线方式出现错误和试验电流不稳定和计量设备准确度较低等原因,所以在对变压器进行试验的过程中,要做好设备调试工作,根据正确的流程进行操作,提高电阻测量过程中的精准性。
1.2由于试验操作人员自身的责任意识淡薄在对变压器进行电气试验中,试验操作人员自身责任意识会直接关系到试验结果是否准确,在完成试验后操作人员要对变压器试验数据和操作步骤进行准确记录,为下一次试验提供参考。
如果试验操作人员记录不准确,或者是在细节上存在遗漏,会导致下一次试验结果出现偏差,对于变压器试验性能会带来不利影响。
2分析变压器试验故障问题2.1变压器绝缘缺陷问题作为重要电力设施,电力变压器对绝缘等级要求较高,通常又包含内部绝缘与外部绝缘之分,而在高压试验结果中,变压器的绝缘缺陷往往较多发生,绝缘试验中通常会用吸收比、极化指数等指标衡量电力变压器绝缘状况,若指标发生异常,则表明变压器绝缘阻值达不到固定要求,以至于设备可靠性较差。
由经验可知,高压试验结果中绝缘指标的降低往往有如下原因:一是绝缘电阻检测操作不规范,由于试验人员不能够正确使用绝缘检测仪器,或者是不良的绝缘检测环境,再者是连接线支撑物不能保证完全绝缘,上述问题均可造成绝缘试验的失败,以至于出现错误的绝缘检测数据;二是变压器本体确有绝缘问题,具体表现为套管绝缘老化、污损、绕组短接等,这也是绝缘缺陷的主要原因,而且会对变压器安全构成较大威胁。
一起220kV变压器油色谱异常原因分析

一起220kV变压器油色谱异常原因分析摘要:本文就一起220kV变压器在运行中油色谱异常状况进行分析,提出各种可能导致异常的各种原因。
为确定故障原因,进行了吊罩检查,发现油色谱异常是由磁屏蔽与箱体接触不良引起,并提出改进措施意见,具有一定的工程参考价值。
关键词:变压器、绝缘油、色谱分析1 引言变压器内的绝缘油与固体绝缘等有机材料在热和电的作用下会缓慢产生少量的低分子烃类气体、CO和CO2 等气体。
变压器内部出现故障时,某些特殊组分气体含量剧增,产生的气体大部分溶于油中,对油中气体进行色谱分析有利于发现变压器内部的早期故障。
油中气体的组成和含量与故障的类型及严重程度有密切的关系。
因此准确掌握油中各种溶解气体的来源和分析方法,可以尽早发现变压器内部存在的潜伏性故障,并随时掌握故障的发展情况,及时采取处理措施。
2 异常发现某220kV#1主变型号为SFS10-180000/220,额定容量为180000kV A,额定电压为220kV,接线方式YN,ynO,d11,制造厂为常州变压器厂,出厂日期2008年2月,投入运行是2008年6月2日,油重47吨。
#1主变投运1个月内油色谱分析数据显示总烃持续升高,1个月后检查发现出现乙炔成分,随后跟踪检查油色谱分析试验数据显示乙炔含量保持稳定,总烃呈缓慢上升趋势但增量不大。
在2013年2月的例行油色谱分析试验发现总烃增长趋势明显加大,已经超过标准规定注意值。
该情况立即引起相关部门重视,并加强油色谱跟踪。
为了查找变压器故障原因,2013年3月4~6日安排潮乡变#1主变C级检修,3月11~13日又对#2主变进行了C级检修。
通常,#1主变正常运行时#1主变负荷在50000~70000kV A,在3月11~13日#2主变停电检修期间由#1主变承担变电所全部负荷约100000kV A左右,待#2主变恢复运行后#1主变有保持原有供电负荷。
3月12日油色谱分析显示数据基本稳定,但在3月27日油色谱分析发现总烃及乙炔含量都有较大幅度增长。
220kV变压器低压短路故障分析及处理

220kV变压器低压短路故障分析及处理摘要:电力系统中变压运行部分是非常重要的组成部分,其中变压器作为变电运行中重要的核心设备。
变压器的质量对于电网的安全运行起到非常重身的作用。
电网环境的恶劣直接影响变压器能否可靠运行。
导致变压器无法正常运行有多种原因,其中变压器短路比较常见。
解决变压器短路故障问题首要的工作是诊断分析,其次是采取有效的方法进行处理。
本文针对220KV变压器短路故障问题诊断和处理进行详细的分析和探讨。
关键词:220kV;变压器;低压短路;故障分析;处理1.前言电力变压器在运行中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击。
出口短路已经成为变压器损坏的重要原因。
出口短路导致变压器损坏,一方面是由于恶劣的运行环境,另一方面是由于变压器抗短路能力差。
在短路电流的冲击下,绕组可能会出现轴向和径向的变形。
严重的绕组变形改变了绝缘距离,最终可能造成绝缘击穿等损坏事故。
变压器出口短路后,需要进行一系列的电气试验和油中溶解气体的色谱分析等工作,并结合继电保护情况,对变压器进行综合故障分析,以判断变压器有无绝缘损坏、绕组变形等情况,最终给出变压器是否可以继续运行的结论;如判断变压器不能继续运行,分析结果也将给大修工作提供依据。
2、故障概况某220kV主变一条35kV出线开关过流I段保护动作,75ms开关跳闸,故障电流二次值102.4A,一次值16384A;之后该主变差动保护、本体轻瓦斯、本体重瓦斯动作,100ms三侧开关跳闸,B相差流3.321A,C相差流3.347A。
35kV备投装置动作,35kV分段开关合闸.故障变压器型式为SFSZ10-240000/220,额定电压为230±8×1.25%/121/38.5kV,接线组别为YNyn0d11,短路阻抗为13.32%(高、中)、22.84%(中、低)、7.67%(高、低),2002年出厂。
故障后,试验班对该主变进行了试验分析。
3、故障分析3.1、油中溶解气体色谱分析变压器故障后,油化组迅速赶往现场,提取油样,并进行了现场分析,未见异常(事后分析认为,由于故障时间较短,并且为金属性放电故障,产气速率快,本体油样未能充分扩散,故一开始的油样分析未发现问题)。
基于电力设备中变压器高压电气试验的分析

前 言 刖 昌
电力是国民经济和社会 发展 的主要 能源支 柱。为保证高压 电气设备安全、 经济和可靠 的运行 , 需对变 电器 电力设备进行正 确 的交接性试验和检验。 高压试验变压器又称升压器 , 是一种新 型 的采用单框芯式铁芯结构,初 级绕 组和 高压绕组 同轴 绕制在
铁 芯 上 , 而 减 少 漏 磁 通 , 大绕 组 问 的耦 合 。 从 增
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电压下是否可靠工作。另外它也是试验研究高 电压输 电线路 的 气体绝缘 间隙、 电晕损耗、 电感应 、 串绝缘 子的闪络 电压 以 静 长
及 带 电 作 业 等 项 目必 需 的高 压 电源 设 备 。
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近年来 , 由于超 高电压及特高 电压输 电的发展 , 必需研究 内
数之 比可 获得 同等倍数 的电压幅值——工频高压 。此工频高压
经 高 压硅 堆 整 流 及 稳 压 电容 器 滤 波 可 取 得 直 流 高 压 ,其 幅 值 是 工频 高压 有 效 值 的 2倍 。
3 试 验 研 究
31 试验 变压 器 的使 用 条件 .
变压器使用额定条件很 多, 提取共性条件, 主要有: () 1 周围环境温度 : 高气温+ 0C 最低气温一 0 最 4  ̄, 2 ℃。 () 2 空气最大相对温度 , 当空气温 度为 2 ℃时 , 5 相对湿度 不
绝 缘 或 外 绝缘 在 操 作 波 作 用 下 的击 穿 规 律 及 击 穿 数 值 。利 用 高
试 ■ 童 ■
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压试 验变 压器还可 以产生“ 长波头 ” 类型的操作波 。因此工频试 验变 压器 除了固定 的产生工频试验 电压, 以及作为直流高压和 冲击 高压 设备 的电源变压器 的功用外 ,还可 以用它来产生操作
220kV变压器一次升流试验

220kV变压器一次升流试验作者:罗智恺来源:《中国水运》2017年第09期摘要:220kV变压器在各侧电流互感器的变比和接线方式较为复杂,在正式投产之前进行一次升流试验能够较全面的验证各侧电流互感器的变比,极性,组别和内部二次引出线的正确性,从而保证了保护测控装置的可靠性。
本文先对变压器等效电路及其参数计算进行了介绍,然后提出了一次升流的试验方案,并将理论值和实际试验值进行对比验证,保证了试验结果的正确性。
关键词:变压器;短路阻抗;等效电路;一次升流;相位图中图分类号:TM41 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2017)09-0074-041 引言变压器作为220kV变电站的主要电气设备,它将220kV、110kV、10kV三个不同电压等级的系统连接起来,是传输电能的重要一次设备。
主变各侧电流互感器(TA)数目多,变比各不相同,在主变基建安装或者二次接线工作中,有时会碰到主变 TA变比、极性、二次绕组接线错误的情况,使得变压保护不能准确工作。
在实际工程中,通常采用将单个TA一次升流,干电池点极性或者用TA测试仪进行测试,来进行TA的变比,极性,绕组组别进行校验。
由于这种方法没有能够尽可能模拟主变运行时的状况,可能会造成一些疏忽,给变电站投产后的正常运行留下隐患。
根据验收现场的实际情况,本文提出使用变电站检修电源(380V)对220kV变压器三侧TA进行一次升流试验,同时检测各侧TA的变比、极性、绕组组别和互感器的二次接线情况。
2 220kV三绕组变压器各侧电流互感器配置220kV变电站主变根据《南方电网220kV变电站二次接线标准》,其接线简图如图1所示。
从220kV变电站变压器典型接线图上可以看出,主变高、中、低三侧断路器对应的电流互感器分别为TA1、TA4、TA7,变压器本体分别装有高、中压侧套管电流互感器,分别为TA2、TA5,高压侧,中压侧的中性点套管电流互感器分别为TA3、TA6。
小议变压器的电气试验分析

小议变压器的电气试验分析摘要:本文结合实践与相关资料,就变压器电气交接试验的试验项目及其有效性进行了分析。
关键词:变压器试验分析电力变压器是保证电网安全稳定经济运行的重要设备,它的安全运行具有极其重要意义。
其电气交接试验是保证其投入电网安全运行的重要措施。
我们对电气交接试验项目及其有效性的控制主要有:试验室及试验人员资质的有效性、试验仪器仪表和试验方法的有效性及正确性、试验项目和试验数据的合理性和有效性。
其中,最关键的是审核、确定试验项目和核对试验数据。
如表1所示。
表1中16个试验项目中,对于第12项的交流耐压试验是一种破坏性试验,对试验设备要求很高,现场条件很难满足,仅作为变压器绝缘水平的一种“考核”项目。
从实际变压器的施工安装角度看,主变压器启动前可按表中的第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13款的进行电气交接试验。
一、油中溶解气体分析充油变压器采用油浸纸绝缘。
在放电和过热作用下矿物油和绝缘纸将裂解,产生如H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO,CO2等气体。
分析油中溶解气体的成分和相互比例可以判断潜伏性故障和故障类型。
故障类型及其能量密度(温度、放电程度)主要决定于故障性质,不同故障或不同能量密度其产气特征也是不同的,一般故障性质与其特征气体特点见表2。
所以故障气体的组成和含量与故障类型和严重性有密切关系,分析油中气体含量对于监测掌握变压器投运前状况是十分有效的。
《变压器油中溶解气体分析和判断导则》(DL/T722-2000)中规定了变压器油中氢和烃类气体的注意值,当变压器内部气体成分如氢或乙炔、总烃等超过规定中任一项数值时,均应引起注意,查明气体产生原因,及时跟踪分析,同时考察产气速率,根据设备特点及外部环境等因素进行综合判断,如温度、油中含水量、油的保护系统和循环系统、油中绝缘纸类别等。
110kV某变电站主变压器本体注油后发现C2H2比注油前增了0.08ul/,l后经查实、分析是油务操作工对本体注油前未对注油管进行循环清洗及滤油时间不够所致,再次滤油后检验C2H2值恢复正常。
220kV变压器压力释放阀喷油并出现假油位的故障分析

裂;当压力 降到关 闭压力 值时 ,压力 释放 阀又能 可靠 关 闭 ,使油箱压力高于环境压力而保持正压 ,可有效防止外 部空气、水分及其它杂质进入油箱 。压力释放阀动作除释 放油箱压力外 ,同时还启动释压保护 ,可通过控制室的保
护压板选择作用于信号或跳开变压器各侧断路器 。压力释
压力释放 阀是大型油浸式电力变压 器的重要部件 ,一 般装设在变压器油箱顶盖上部 。变压器 内部发生故障或 因
某 种 原 因使 油 箱 内压 力升 高 ,当 达 到压 力释 放 阀 的开 启 压
2 检 查 试 验 内容
( 1 ) 检 查 瓦斯 、差 动 、复 合 电压 闭 锁 过 流 等 保 护 均 未
( 3 ) 主变 介 质损 耗 、直 流 电 阻、变 比、绝 缘 、吸 收 比、铁心与夹件的绝缘 电阻等试验数据均在合格范围内。
( 4 ) 校验 2 只压 力 释放 阀 开启 压 力 均 为 5 5 k P a ,关 闭 压
力均为 2 9 . 5 k P a ,合格 。 ( 5 ) 上级变 电站没有检测 到该变 电站的异常信息 ,说 明喷油时未达 到 电气 量保护 动作值 ,主变 的保护 没有拒
变 电技 术
2 2 0 k V 变 压 器 压 力 释 放 阀 喷 油 并 出现 假 油 位 的 故 障分 析
王新 宪 ,刘 广 忠 ,秦 克伟 。 陈锦 涛 ,邓 小木 。 ,王 国 强
( 1 . 中 国石 油工程设 计公 司华北分& a - ],河 北 任 丘 - 0 6 2 5 5 2 ;2 . 华北 油田公 司水 电厂 ,河北 任 丘 0 6 2 5 5 2 )
( 3 ) 压 力 释放 阀 开启 压 力偏 低 。
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220kV变压器故障的电气试验分析
发表时间:2017-11-29T15:19:10.303Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:王庆1 王少鲁2
[导读] 摘要:变压器在用电高峰期过后进行本体排油,从检查窗进去对变压器内部检查验证后,发现B相低压线圈发生轻度变形,核实了本次试验结论的正确无误性。
(1.国网陕西省电力公司西安供电公司;2.国网陕西省电力公司检修公司陕西省西安市 710043)
摘要:变压器在用电高峰期过后进行本体排油,从检查窗进去对变压器内部检查验证后,发现B相低压线圈发生轻度变形,核实了本次试验结论的正确无误性。
此次缺陷处理提醒大家,试验是电力设备运行和维护中的一个重要环节,用以发现运行中设备的隐患,预防事故的发生或设备的损坏,对设备进行检查、试验或监测,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。
不能有丝毫懈怠,一时的疏忽就可能放过一个故障,造成无法弥补的后果。
这就要求对试验工作要抓细、抓严,善于对试验数据进行分析,建立样本档案,并且要不断积累经验,以便及时发现、了解设备缺陷,确保安全生产。
关键词:220kV;变压器故障;电气实验分析
一、电气试验分析
2010年10月25日,该主变进行了周期性预试,预试结果正常。
2011年10月20日,该主变停止运行后,于10月28日进行了主变频谱试验、绕组电容量试验、低电压短路阻抗试验、直流电阻试验和绝缘电阻试验。
1.绕组电容量测试中高中对低地电容量变化达16%,低对高中电容量变化达13%,其余试验数据差异不大判断分析为2#主变中压侧绕组发生变形。
2.频谱试验中反映高压共同绕组部分三相一致性较好,中压、低压绕组的三相响应曲线差异性大,绕组极可能已发生局部变形现象。
从绕组频响法变形试验结果及电容量变化量分析,基本判定变压器中压绕组存在严重变形情况。
直流电阻值无异常,说明中压绕组虽然已严重变形,但尚未形成匝间短路。
3.2012年7月27日,在变压器油中乙炔的体积分数出现第1次跳变后进行油位、潜油泵检查,铁心接地电流监测,以及局部放电、高频局部放电试验,未发现明显放电信号。
油箱液位检查,变压器本体油位一直指示在本体油箱60%位置,有载油位持续指示在储油柜50%位置,油位没有变化,对油枕进行红外测温,未见油位变化,排除分接开关油箱向本体油箱内漏引起油色谱超标的可能性;潜油泵启动检查,潜油泵手动运行1h并进行色谱分析,乙炔的体积分数没有明显变化,可以排除潜油泵绕组短路故障的可能;对该变压器铁心接地电流测试,为0.6mA,说明设备铁心没有多点接地的缺陷。
2013年3月19日,对该变压器停电检修,检查高中压套管,进行例行试验和耐压及局部放电试验,均未发现异常。
2013年5月,该变压器检修投入运行后乙炔的体积分数发生第2次跳变。
对该变压器进行油位、潜油泵相关检查,并进行铁心接地电流监测,局部放电、高频局部放电试验,未发现异常。
4.变压器吊罩检查。
2013年7月进行变压器吊罩检查。
将变压器外罩吊开后,发现固定U相分接引线的支架与围屏表面发生局部放电故障。
在U相中压侧围屏表面有树枝状放电痕迹,固定U相分接引线的支架上部、下部也有放电痕迹。
在U相中压侧底部支架上发现掉落的胶垫残条,胶垫残条上有烧蚀痕迹。
通过查找发现U相中压侧升高座底部法兰胶垫部分缺损,通过复原发现掉落的胶垫残条正是此处缺损的部分。
法兰胶垫及掉落的残条。
通过对变压器吊罩检查,认为变压器安装不良造成U相中压侧升高座底部法兰胶垫受力不均匀,导致部分胶垫挤压过度,在设备投入正常运行一段时间后,在设备启动或运行过程中,外界的轻微干扰造成挤压过度的U相中压侧升高座底部法兰胶垫残条掉落,恰好落到U相分接引线的支架上,与围屏表面搭连,造成局部瞬时放电故障。
二、常规试验检查
1.绝缘电阻试验。
在大短路电流作用下,初始机械损伤的基本形式是变压器绕组变形,它们发展的典型方式是变形引起局部放电,匝、股间短路,整段主绝缘放电或完全击穿导致主绝缘破坏,测量变压器的绝缘电阻是变压器出口近区短路后一项必要的检测项目。
在测量绝缘电阻中,严格执行了Q/CSG 114002-2011规程标准。
采用2 500 V摇表,绝缘电阻值与前一次的测量结果进行了比较,无明显差别。
2.直流电阻试验。
由于大电流冲击,电流流过薄弱环节,会造成分接开关、套管引线接头、将军帽与线圈引出线之间接触不良。
如果未能及时发现处理,任其发展会使接触不良点发热熔化而烧断,进而烧坏变压器。
接触不良,匝间和股间短路可通过测量绕组直流电阻来发现。
对该变压器试验数据进行分析,直流电阻试验的结果没有明显异常,220 kV侧绕组直流电阻的三相不平衡率和变化率与往年试验数据较一致,由此初步确定低压绕组出现轻微的损伤。
3.气相色谱分析。
确定目标后,需进一步核实。
对近区短路这类突发性故障,因为由于故障突然,产气快,一部分气体来不及溶解于油中就进入气体继电器。
为此对气体继电器的气体进行了色谱分析,并且根据气体继电器中气体颜色初步确定一下故障的大致情况。
试验结果表明,各种气体含量未发现异常,其中甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)相比以前有微量的增加,根据气体组份与内部故障特征关系,异常类型为过热或绝缘不良,但各项数据都在合格范围以内,可认为试验人员的测试误差,故不足以明确故障性质。
三、缺陷的判定及处理
1.缺陷的判定。
近区短路后,绕组受到巨大电动力作用产生位移变形,绕组变形或位移后,即使没有立即损坏,也会留下严重故障隐患。
通过绕组变形试验发现的差异,结合常规试验中直流电阻及气相色谱分析发现的微小变动,综合各个数据进行科学分析后,断定该变压器低压绕组B相存在轻微变形。
2.处理结果。
变压器绕组变形后,要根据变压器的故障严重程度来决定能否继续运行,且运行时间的长短取决于变形的严重程度和部位。
一是绝缘距离发生改变,固体绝缘受到损伤、击穿,导致突发性绝缘故障,甚至在正常运行电压下,因为局部放电而使绝缘击穿。
二是绕组机械强度下降,其积累效应使绕组再一次遭受近区短路电流冲击时,将承受不住巨大电动力作用而发生损坏事故。
为此根据本变压器故障性质,结合正值夏季用电高峰期,提出低压绕组受到近区短路冲击后有轻微变形,但不影响主变的运行。
在制定了相关的技术安全措施和监视手段后,报上一级部门批准后主变顺利投运。
运行期间特别执行了重点巡视、加强监测、减少负荷等。
四、处理措施及效果
1.处理措施。
(1)对变压器U相中压侧围屏放电部分进行局部切割,并进行修补,对中压侧分接引线等部分进行绝缘处理。
(2).更换变压器U相中压侧升高座底部法兰胶垫。
(3)对变压器油箱进行滤油处理,直到绝缘油中特征气体的体积分数为零为止。
2.处理效果。
2013年7月3日变压器检修投运后,通过油色谱在线监测装置对主变压器的油色谱数据进行监测在变压器投运半个月后,
2013年7月19日变压器油中乙炔的体积分数达2.84μL/L,2013年9月10日涨至4.07μL/L,其他气体也有所增加,低于注意值,这是由于吸附于绝缘纸板等部分的特征气体缓慢析出的结果。
该变压器经过半年的运行,吸附于绝缘纸板等部分的特征气体与绝缘油达到动态平衡,油色谱数据已经基本稳定。
2013年9月10日,色谱监测乙炔的体积分数为4.07μL/L,基本稳定,设备运行正常。
造成故障的主要原因变压器在运行过程中受到短路电流的强大冲击,绕组发生局部变形和绝缘受损,留下严重的故障隐患。
变压器停电预试,对电容量的变化要特别注意,相差大的重要分析原因,加强跟踪巡视;加强变压器的油化试验,对怀疑变压器存在故障的,应缩短油化的时间;增加对变压器的低电压短路试验,有条件的话进行高电压短路试验;在具备条件的情况下,对变压器进行频率响应分析法试验,因其频率响应特性具有较多的谐振点,能够灵敏地反映出绕组电感、电容的变化情况。
参考文献:
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[4]蒋德福等.高电压试验技术问题.武汉:湖北省电力试验研究所。
2012.。