捣固机减速器的断轴分析及改进

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双梁桥式起重机大车运行减速器输出轴断裂原因分析及改进措施

双梁桥式起重机大车运行减速器输出轴断裂原因分析及改进措施
双梁桥式起重机大车运行减速器输 出轴断裂原因分析及改进措施
口 林 寿 平
福 州 二 化 集 团 化 机 厂 福 州 30 1 50 1

要: 对双梁桥 式起重机大车运行减速 器输 出轴根部 断裂的事故, 针 分析 输 出轴断裂部位及 断 口面的受力情况、
表面粗糙度 应 力 集 中 扭转 剪应 力 疲 劳 极 限
各 由 一 台 5 W 三 相 异 步 电 动 机 提 供 动 力 , 过 二 级 圆 k 通
交 变 扭 转 剪 应 力 的 作 用 。 速 器 输 出 轴 外 伸 端 外 形 结 减 构 如 图 1 示 : 出 轴 外 伸 端 根 部 有 一 越 程 槽 , 底 部 所 输 其
柱 齿 轮 减 速 器 减 速 后 由输 出 轴 把 动 力 传 递 给 车 轮 使 大
表 面 不 光 洁 , 轴 的 断 裂 有 很 大 的关 系 。 面 通 过 计 算 与 下
4 输 出轴外伸端的结构改进方案
从 减 速 器输 出轴外 伸 端 断裂 的原 因分 析来 看 , 要 避 免 轴 的 疲 劳 断 裂 的 情 况 发 生 , 方 面 要 提 高 轴 的 疲 一
劳 极 限 , 一 方 面 设 法 降 低 轴 扭 转 时 的 最 大 工 作 剪 应 另
【】 姚卫星. 4 结构疲劳寿命分析【 . 川 北京 : 国防工业出版社 , 圆角 过 渡 处 , 实 际 疲 劳 失 效 位 置 相 同 。 与 ( ) 过 设 定 传 动 轴 材 料 不 同 的性 能 参 数 进 行 全 2通
2 3. 0o
( 辑 功 成 ) 编
a ̄ l! s i a 卷 第 ¥9 l 4 期
2 o5 0/ 1

圆 角 半 径 很 小 , 为 R=0 5 mm; 面 粗 糙 度 几 = 仅 . 表

图解减速机高速轴断裂的5个原因分析及7个预防措施

图解减速机高速轴断裂的5个原因分析及7个预防措施

图解减速机高速轴断裂的5个原因分析及7个预防措施在生产实践经验得知,硬齿面减速机高速轴很容易发生断裂,如某国外减速机的高速轴经常在两处发生断裂:图1 减速机高速轴断裂实例一处在联轴器同高速轴的配合端面部位:图2 断轴A另一处在轴承同轴的配合端面部位:图3 断轴B1. 减速机高速轴断裂原因图4 断轴A的断口这是高速轴断裂的A断口形貌,从图中可以看到疲劳源位于键槽底部的尖角处。

断口具有疲劳源区、疲劳扩展区和静断区,高速轴是典型的疲劳断裂。

图5 断轴B的断口这是高速轴断裂的B断口形貌,这也是一个疲劳断裂断口,静断区很小,说明轴中的名义应力并不大。

断裂轴的断口特征:•断口是疲劳断口,轴是疲劳断裂。

•轴的断裂部位大部分正好位于联轴器与轴过盈配合的边缘处。

•最早的疲劳裂纹大都发生在平键键槽的尖角处或过渡圆角处。

•轴的断口垂直于轴的轴线,基本上是一种高强度钢弯曲扭转型断口。

正常情况下,减速机高速轴通常仅承受转矩作用。

对以往多次断轴案例进行疲劳强度计算结果表明,疲劳强度安全系数通常可达2以上,高速轴应该是安全的,轴不可能断裂。

经检查轴的材料、热处理质量也都符合技术要求。

但是,高速轴还是经常断裂,可以说是减速机的多发病了!原因一:键槽的应力集中观察很多带键槽的断轴断口,可以看到最早的疲劳裂纹往往发生在平键键槽尖角处,很明显键槽的应力集中和轴的截面面积减小影响了轴的强度。

特别是键槽底部的圆角r(图6)对应力集中的影响很大。

图中所示是某矿用减速机高速轴的键槽,键槽底部的圆角r就很小,加大了键槽的应力集中。

图6 带键槽的断轴断口轴受纯扭转时,键槽和配合边缘处的有效应力集中系数Kτ见图7所示。

当轴的抗拉强度Rm=900MPa时,键槽的有效应力集中系数Kτ=2。

因此键槽对轴的削弱是很大的。

图7 过盈连接的应力集中和接触应力分布原因二:联轴器同轴的过盈配合当轴断裂部位正好是联轴器同轴过盈配合的边缘处,过盈配合对轴的强度影响很大。

减速机齿轮轴断裂分析

减速机齿轮轴断裂分析

1 引 言
减 速机 的齿轮轴结构是机械设备 中常见 的重 要设备 , 它本身设计的合理 与否影 响到整个设备 的
安 全 运 行 。某 减 速 机 上 的 齿 轮 轴 ,材 料 牌 号 为
1 8 C r N i Mo 7 — 6 。 齿 轮 轴 的 生 产 工 艺 为 :加 工 一 渗 碳一 淬 火一 磨齿 一 精加 工 。 该齿 轮轴 在 今年 3月份 安装 、 调试 、 运行 , 1 0月份 发生 开 裂 。通 过综 合分 析 该 轴断 裂 的基本 原 因 , 从 而 采取 改善 措施 。
减速机齿轮轴断裂分析
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 6 . i s s n . 1 0 0 6 - 1 1 0 X . 2 0 1 5 . 0 2 . 0 1 0
减 速 机 齿 轮轴 断裂 分 析
丁 贤模
Байду номын сангаас
( 西 门子 机械 传 动 ( 天津) 有 限公 司 , 天津 , 3 0 0 4 0 0 )
p r o p e r t i e s t e s t . An a l y s i s r e s u l t s s h o w t h a t t h e c r a c k o r i g i n a t e s r f o m t h e s t r e s s c o n d e n s e d a r e a a t k e y w a y
[ 摘 要】 针对减速机齿 轮轴发生断裂现象 , 采用化学成分分析 、 断 口分析 、 金相检验和力学性能测试对其 原因进行
了分析。结果表 明, 裂纹起源于键槽棱 边应 力集 中处 , 向内疲劳扩展至断裂 ; 棱边形状尖锐 , 弯曲应力集 中较 为严重 ,

减速机轴断裂分析

减速机轴断裂分析

减速机轴断裂分析摘要:本文较客观地分析了在日常设备维修工作中常见的轴断裂原因,从根本上解决处理轴断裂问题,确保设备安全,经济、稳定运行,创造较好的经济效益。

关键词:轴;断裂;原因;分析Abstract: This paper objectively analyzed the causes of shaft fracture is common in daily equipment repair work, handle shaft fracture problem fundamentally, ensure the equipment safety, economy, stability, and create good economic benefit.Keywords: shaft; fracture; reason analysis中国分类号:TGll5.2文献标识码:A文章编号:在水泥生产工作中,经常会遇到轴的断裂情况:如减速机齿轮轴、大型风机轴、斗式提升机轴等。

能正确地分析断轴的原因,对新轴的加工制作、材质选择、热处理方法及轴的安装、调整、使用、日常维护至关重要。

现对一例断轴原因进行分析。

亚泰水泥公司制成车间2#水泥磨于1999年12月投人使用,于2007年5月29日发现二段轴轴向串动严重,后经修复进行使用,使用效果不理想,只能少投料,影响生产。

决定更换新轴后运行十余天该轴与齿轮配合处断裂。

经过分析判断,这次故障的原因主要是生产厂家在生产过程中加工装配及热处理方法上存在一定的问题,主要表现在:1、加工出现误差,齿轮轴及齿轮配合不达标,而导致装配过松,经过长时间运行,齿轮轴及齿轮配合出现松动。

使齿轮磨损后产生轴向推力,造成高速齿轴向串动。

2、热处理不当是造成齿轮轴断裂的主要原因。

查阅减速机轴的有关技术资料为:该轴采用17CrNiMo6钢制造,轴整体经调质处理后,表面进行中频处理,使轴表面及根部洛氏硬度达到59~62HRC。

减速器出力轴断裂原因分析

减速器出力轴断裂原因分析

在外力作用下强度较低的部位最易发生脆性 断裂 。
MW ( 2 【 ) l 3 0 9 1 8 )
为 调 质 加 热 不 充 分 的 组 织 ,存 在 大 量 的游 离 铁 素
4 6 造 争蔼 工 Nhomakorabea 不 充 分 ,预 备 热 处 理 组 织 不 均 匀 ; 由 图6 可 知 ,该
出力轴 淬火 组 织 为细 小 的 马 氏体 ,说 明该 出 力轴局
图5 D 位 置横截面组织形貌 图6 淬硬层组织形貌
部 淬 火温 度 、冷 却速 度 合 理 ,但 从 硬 度 角度 看 ,回 火 温 度 不够 。
氏体等问题 ,是较难进行热处理的钢种。本文主要
介 绍4 4 0 C 的 热 处理 工 艺 及其 原 理 。
应 力退 火 ( 又称 亚 临 界 退 火 ) 。 普 通 退 火 工 艺 为
1 . 合金成 分
4 4 0 C 钢 的化 学成 分见表 1 ,采 用 湿 化 学 法 测

l 6 5 0 。 F( 8 9 9 ℃ )保 温 ,保 温 时 间 根 据 工 件 最 大 截 面 厚 度 确 定 ,然 后 以 低 于 5 0 。 F( 2 8 ℃ )/ h 的 速 度 冷却至 1 1 0 0 。 F( 5 9 3 ℃ ) ,空 冷 。退 火 后 硬 度 应 在
表 1 不锈钢4 4 0 0的化学成分 ( 质量分数 ) ( %)
2 . 热处理工艺
4 4 0 C不锈 钢 的 热处 理 工 艺主 要 有 退 火 、淬 火 、
冷 处 理 和 回火 。 在F e — C — Cr 三 元 相 图 中 ,1 7 %Cr 含 量 截 面 上 ,其Ac 1 约为8 1 5 ℃, c 3 约为8 4 0 ℃ ,Ar 约为7 4 0 ℃, Ar 约为7 6 5 ℃ ,热 处 理 工 艺 的 制订 应 以 此为 依 据 。 ( 1 )退 火 4 4 0 C 的 退 火 又 分 为 普 通 退 火和 去

断轴关键在分析原因

断轴关键在分析原因

断轴关键在分析原因减速机高速轴断裂是一种经常会出现的严重事故,导致的原因也有多种,或者是由几种因素共同导致的结果。

常见的原因有如下几种:1.耦合器选型偏大,减速机选型偏小,使得减速机高速轴承担的径向荷载较大;2.耦合器平衡有问题,在高速旋转时给减速机和电机轴施加了较大的交变附加荷载;3.减速机高速轴轴材质、热处理的问题-存在内应力或裂纹;4.驱动单元组装或运输过程中甚至是驱动装置底座基础不平焊接后使底座变形导致电机轴和减速机轴的同心度超差;5.设备使用过程中的野蛮操作和维护不到位也可能造成设备的损坏......因此,仅从减速机高速轴断裂的表面现象还不能准确的判断原因所在,需根据实际情况进行分析:1.根据胶带机的参数校核部件的选型:胶带机轴功率、电机功率、电机转速-看耦合器规格、减速机额定功率和使用系数等参数,检验部件选型是否正确;2.了解胶带机工作过程中的噪音、震动、设备温升等情况,看是否存在耦合器平衡问题、电机轴和减速机轴不同心等问题;3.可以从中控室调取该胶带机的电流记录,反算胶带机的实际消耗功率,看是否存在严重超载或其它原因导致的减速机服务系数不够的情况;4.查看安装调试记录或安装指导书,看该耦合器内所加液体量是否过多,导致启动曲线过硬同时增加了减速机轴的径向荷载。

关于驱动单元的一点建议:1.设备部件规格并非越大越有利,尤其是耦合器的规格常参考电机功率,目前好多设计院在计算胶带机功率时的系数选择很保守,导致耦合器规格偏大;2.目前SEW、FLENDER公司的竞争也非常激烈,所以在设备选型时的服务系数裕度不大,尤其是电厂胶带机的工作条件相对较好的情况下,其服务系数更小,导致高速轴很细;3.耦合器作为传递扭矩的联轴器,其重心靠近减速机侧,这对难以承受径向力的减速机高速轴不利(部分厂家采取将耦合器反装的方法来改善该矛盾,但会破坏耦合器的功率传递曲线,使耦合器充油量与传递功率偏离说明书给出的曲线);4.胶带机安装调试说明书和运行维护手册中应强调指出:严格控制每条胶带机耦合器的充油量,并根据功率曲线给出具体数值,保证胶带机启动曲线的平滑同时控制轴端的径向荷载;5.电机轴可承受径向荷载,减速机高速轴一般不承担径向荷载,所以电机轴的直径要比减速机轴颈粗,再加上进口材料的性能较好,使得减速机高速轴的直径更细,因此在与减速机厂家签订技术协议时一定要明确:耦合器的重量由减速机和电机共同承担,以避免断轴事故发生时减速机厂家推诿责任(实际上减速机不承担耦合器重量是无法实现的,目前耦合器的正确安装方发就是将重型靠近减速机侧);6.减速机的具体选型型规格建议由减速机厂家来确定,胶带机厂家要提供正确的轴功率、电机功率、速比等选型所必须的参数,以引起减速机厂家在选型时的重视程度-避免因竞争激烈,人为降低设备规格的情况发生;7.在设备安装调试结束后,转交业主和培训的过程中一定明确设备的正常使用要求,严禁超载并进行正常的维护和巡检,从使用和维护的角度避免断轴等恶性事故的发生-设备是否正常只有使用者才最清楚!这个问题已经讨论了一年多了,大家还在关心和热议。

减速机断轴原因及改进措施

减速机断轴原因及改进措施

Internal Combustion Engine &Parts0引言近几年,随着社会经济的快速发展,我国煤矿行业取得较大的发展,我国煤矿生产在世界上有着举足轻重的地位与影响力。

而减速机的应用范围越来越广泛,在很多领域已经逐渐取代了传统的往复减速机,但是我国煤矿生产管理却存在一定问题。

由于减速机的故障管理是煤矿行业安全生产的重要环节,直接关系着整个煤矿生产的基本条件,所以,我们必须重视减速机的故障保护策略,以此保证煤矿生产运行的稳定性与安全性,文章从多个角度与层面就减速机断轴原因已经改进措施进行分析,希望对相关人员提供参考。

1减速机概述减速机是煤矿生产中最重要的设备,从某种程度上来说,减速机的运行状况直接影响着煤矿生产的稳定性与安全性,如果减速机运行中出现各种故障或者其他问题,将直接影响着煤矿生产的运行状况,进而威胁着人们的生命财产安全。

具体来说,减速机指的是一种以多种形式的将能源转化成电能的机械设备,在当前社会中,减速机被广泛应用到各个行业中,比如农业生产建设、国防、科技以及日常生活中。

减速机的内部结构十分复杂,主要是由原动机、压缩机机以及其他动力机械驱动组成的,其工作原理主要是根据电磁力和电力感应定理,借助对空气施加压力来提升气体的运行速度,并且通过导电材料和电磁感应进行电路和磁路的相互交换,以此达到能源转换,满足不同领域的需求。

伴随着空气动力学研究的不断深化以及科学技术的不断发展,减速机的应用范围进一步扩大,减速机能够将气体沿着一定方向流向叶轮的压缩机当中,总之,减速机是一种转换能量与压力的一种机械设备,因此,探究减速机的断齿原因以及检修管理具有现实意义[2]。

2减速机断轴原因分析减速机是一种由封闭在刚性壳体内的传动装置,其内部结构十分复杂,齿轮是减速机的重要组成部分,减速机在运行中发生断齿是一种常见的故障之一。

首先,减速机的过载保护。

在减速机运行过程中,如果减速机的容量无法满足负载的要求,或者减速机运行的机组负载超过一定限额等情况下,就会导致减速机过载故障问题。

起重机减速机齿轮轴断裂原因分析及改进措施探讨

起重机减速机齿轮轴断裂原因分析及改进措施探讨

起重机减速机齿轮轴断裂原因分析及改进措施探讨摘要:起重机在钢铁等冶炼行业中有着十分重要的应用,而减速机作为起重机中非常关键的设备,对整个起重机的使用性能有直接的影响。

起重机的主起升减速机在实际使用的过程中,会出现减速机齿轮轴断裂的情况,从而导致起重机的主钩会出现溜钩的事故,严重威胁现场作业安全。

针对这种情况,本文对起重机减速机齿轮轴的材质、力学性能以及制造安装精度等多个方面多齿轮轴断裂的原因进行分析,明确具体原因,在此基础上提出改进措施,避免起重机减速机齿轮轴出现断裂的情况,从而保证作业现场的安全。

关键词:起重机减速机;齿轮轴断裂;原因;改进措施0引言在起重机中,减速机是传递扭矩非常重要的部件,其各级齿轮轴在实际工作的过程中,会受到起重机制动时产生的冲击载荷作用以及正常运行时的扭转力作用。

在这两种力的作用下,会对减速机运行的性能产生影响,而为了保证起重机能够安全稳定的运行,必须确保各个零部件的可靠性。

本文以某型起重机为例,其主升减速机在运行过程中出现高速齿轮轴断裂的情况,导致起重机的主钩出现溜钩事故。

该型起重机的额定载重为90t,跨距为22m,主减速机齿轮传动比为50,输入轴的最小直径为70mm,齿轮轴使用的材料为42CrMo。

为了避免起重机在后续使用的过程中出现重大的安全事故,本文以此为分析案例,对起重机中减速机高速齿轮轴断裂的原因从多个角度进行分析,明确具体的原因,制定相应的改进措施,从而保证起重机的使用安全。

1断裂情况减速机齿轮轴断裂的具体情况如图1所示,根据实际情况,发现断裂的位置是在轴径70mm与轴径85mm之间的台阶处,通过观察发现齿轮轴此处的台阶没有明显的圆角,并且加工质量较为粗糙。

在高速轴油封的位置发现多条因摩擦而产生的光带。

整个端面呈暗灰色并且垂直于主轴线。

在断面的起始区域存在较多的小台阶,台阶处没有较为明显的圆角,在接近表面的部位存在摩擦挤压过的痕迹,并且有多个裂源,导致出现多源疲劳特征。

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捣固机减速器的断轴分析及改进
杨敏超,刘振庆,浦一栋
(江阴齿轮箱制造有限公司,江苏 江阴 214437)
摘 要:国家经济不断发展,技术及工艺水平日益提高,在各生产制造领域中,国产设备(部件)替换进口设备(部件)的需求日益凸显。

捣固机减速器作为矿用机械的核心部件,在各矿业基地及电力公司被广泛应用。

早期设备基本依靠进口,近年来随着国产设计的进步及工艺的改善,已有逐步替代的趋势。

文章就捣固机减速器的断轴进行了分析。

关键词:捣固机;减速器;改进中图分类号:TQ520.5 文献标志码:A 文章编号:1672-3872(2019)16-0145-02
——————————————作者简介: 杨敏超(1980—),男,江苏江阴人,本科,研究方向:
齿轮箱设计。

捣固机减速器是与矿用捣固机配套的高精密度硬齿面同轴传动装置,是矿场及发电厂捣碎固体燃煤的主要传动部件。

整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪音低、效率高等特点。

整机工作环境温度较高,外环境粉尘污染严重,受循环及非规则冲击载荷。

早期基本采用进口设备,因其工作特性容易造成断轴断齿等故障,故经常需要更换整机及零配件,运用国产设备替换[1]。

1 捣固机减速器断齿轴的原理
捣固机减速器一般用于煤场电厂等生产运输使用煤炭的场所,其原理是电动机通过捣固机减速器减速加大输出扭矩以后,将加大的扭矩通过联轴器传递给带有凸轮装置的捣固机工作机,循环往复运转凸轮将大小各异的块状煤捣碎,以1)原设备配置的是LX9弹性柱销联轴器,如图1所示,在长期使用过程中,部分柱销已然损坏,现场操作人员为赶生产进度,并未及时更换,而是用铁丝捆绑加固后继续使用。

此举导致原弹性柱销联轴器的部分减震减冲击的能力丧失。

冲击载荷直接由工作机传递至减速器,导致减速器最薄弱部分(高速轴齿部)断裂[2]。

图1 捣固机现场环境及工况
图2 原机145中心距国标参数
图3 原机145中心距美标参数
图4 改进后185中心距国标参数
2)如图2所示,工作机的框架已将减速器的横向位移锁死,在保证电机稳定输出的情况下,减速器高度方向尚有发展余地。

按图
2、图3的强度计算显示,其安服务系数在2~3,确实是对应中等冲击载荷的安全系数。

考虑实际工况及材料工艺有差异,把冲击载荷提高到3.0以上是合适的。

2 捣固机减速器断齿轴的改进
1)重新选用合适的联轴器。

考虑工作现场的工况及联轴器作为标准件的通用性,重新选用具有抗冲击性及吸震性能的轮胎联轴器LLA6,在保证安全传递扭矩的同时,兼顾抗冲击。

2)加大中心距可以有效提高基础载荷。

现场横向已无空间,如图4所示,将原先品字型的同轴机型改善为一字型往复的平行轴系,提高齿轴断裂级的中心距,加(下转第156页)
Application of Mechanics-electronics Technology2019年8月下
类焊材膨胀系数接近于9Ni钢,低温韧性也较好,但强度较低,在一定程度上制约着其的广泛应用。

4)w(Ni)=60的镍基型(Ni-Cr-Mo系合金):这类焊材线膨胀系数也接近于9Ni钢,无需焊接前预热和焊后进行热处理,低温韧性高,抗冷裂性能好,适合大型结构的野外施工,虽然价格高,但应用最为广泛。

3 9Ni钢焊接性分析
9Ni钢焊接质量是影响LNG储罐生产制造的主要因素之一。

9Ni钢其实本身具有较好的焊接性,在实际焊接过程中,通常会遇到冷或热裂纹、低温韧性降低和电弧磁偏吹等缺陷,需要严加控制。

3.1 焊前不预热且严格控制道间温度
9Ni钢焊接后冷却速度一般受到预热温度和道间温度的影响,冷却速度变慢会容易促使焊缝晶粒的长大,导致焊接接头的力学性能降低,尤其是低温韧性的下降。

9Ni钢焊接通常不预热,道间温度控制在100℃之下。

3.2 热裂纹
焊接过程中,焊缝金属结晶,低熔点的杂质会析出,而其析出的数量和分布情况将直接引起热裂纹的发生。

9Ni钢焊接通常选用高镍材料,此类材料与S和P的亲和力较强,容易在晶界上形成低熔点共晶化合物体Ni3S2-Ni和Ni3P-Ni,导致结晶热裂纹的产生。

热裂纹类型有折叠中的显微裂纹、高温失塑开裂、液化裂纹和弧坑裂纹。

9Ni钢的抗冷裂能力良好,若采用不恰当的焊接工艺,将会有一定的冷裂纹敏感性。

要是焊接材料有未去除水份,材料的熔合区可能会出现氢致的冷裂纹。

选用焊接材料时,需要考虑低氢、低碳含量,以及选择合适的焊接工艺参数,材料需进行必要的烘干处理,也要合理的控制道间温度和焊接热,这样都可以降低冷裂纹敏感性。

3.3 电弧磁偏吹
9Ni钢材料特性是磁化倾向较大的,需要控制9Ni钢母材磁的含量与影响,材料剩磁应控制在50Gauss以下。

焊接焊缝质量会受到磁偏吹的影响,这是一种电弧离子流造成的,造成焊缝常见缺陷有缝未焊透、未熔合、焊瘤、夹渣和气孔等缺陷。

预防电弧磁偏吹通常有四种途径:1)母材进行消磁处理;2)抵消母材的磁场,可将永久磁铁放在坡口两侧;3)选用交流焊接;4)试板坡口打磨采用碳弧气刨容易产生剩磁,坡口应尽量采用砂轮打磨。

3.4 低温韧性下降
采用的不同焊接材料焊缝金属的低温韧性不相同。

采用铁素体型焊接材料时,此材料的成分与9Ni钢相同,焊缝中氧的含量高,焊缝的低温韧性较差。

而采用镍基型焊接材料,其线膨胀系数与9Ni钢相近,低温韧性良好,应用较广泛。

3.5 焊接件变形
9Ni钢导热系数小,热量不容易散失,线膨胀系数大,在20~-196℃线膨胀系数为8.05×10-6/℃,具有较大的线膨胀变形力。

应尽量选用9Ni钢线膨胀系数相近的镍基焊接材料,同时采用较小的焊接热输入和较低的道间温度,减小焊接件的变形。

4 结束语
通过对9Ni钢化学成分、力学性能和热处理工艺的介绍,有利于9Ni钢在国内的迅速发展,为9Ni钢生产和制造单位提供一定的参考依据。

通过对9Ni钢焊接材料及焊接缺陷热裂纹、冷裂纹、电弧磁偏吹、焊接件变形的分析,给出了相应的预防措施,使焊接工作者尽可能在焊接过程中避免出现这种失误,确保9Ni钢储罐的正常施焊。

参考文献:
[1]陶醉,陈学密.9Ni钢焊接材料及焊接工艺要点[J].现代焊接,
2014(8):45-47.
Export Projects, North American & Beyond[J].Journal
Accounting Research,2017,18(2):407-419.
[3]王建军.LNG储运设施9Ni钢的焊接技术研究[J].
程,2011,41(5):22-25.
[4]林文虎,华学明,蔡艳,等.9Ni钢焊接工艺适应性研究[J].
接技术,2016(3):43-47.
[5]李亚军,杨飞.9Ni钢及其焊材的研究与应用[J].焊管,2015
(11):37-40.
[6]严春妍,李午申,薛振奎,等.LNG储罐用9%Ni钢及其焊接性[J].
焊接学报,2008,29(3):49-52.
[7]邹志文,朱绪祥,刘东升.热处理对9Ni钢组织和深冷韧性的影
响[J].金属热处理,2012,37(12):46-50.
[8]战国锋,刘继雄,刘文斌.低温压力容器用9Ni钢的研究现状与
展望[J].热加工工艺,2015(14):12-15.
(收稿日期:2019-8-11)
(上接第145页)大模数,提高螺旋角,增加齿与齿的有效面积,将冲击力分散到更大的接触面上[3]。

3)采用韧性更高的材料改善减速器的抗冲击性。

原机型按进口图纸要求,采用20CnMnTi,该材料热处理后综合性较好,是比较常用的齿轮齿轴材质,现改用20CrMnMo,在保留原先优异的性能外,更增强了零件的韧性,起到抗冲击载荷的作用,并且材料价格上差异并不大,在可接受的范围之内[4]。

3 结束语
经过近一年的生产运行,改进后的捣固机减速器运转平稳,改进实践取得了实效。

在不增加成本的情况下,通过设计改进,对外部联轴器、材料、结构进行的改造,提高了产品的品质,增强了产品的竞争力,改进取得了成功,获得了客户公司的好评。

在一些常规产品的设计中,对其局部的改进,可以使其达到更高的性能指标。

社会在不断进步,客户的要求也越来越高,通过改进,满足了客户的需求,使得客户与企业得到了双赢。

参考文献:
[1]齿轮手册编委会.齿轮手册[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2008.
[3]机械零件设计手册[M].北京:冶金工业出版社,1994.
[4]黄旷.铁路大型捣固机车作业方法及技术参数分析[J].低碳世
界,2019(7):282-283.
(收稿日期:2019-8-11)。

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