催化裂化装置E232烟气轮机常见故障分析

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催化裂化装置烟机机组故障浅析及节能改造

催化裂化装置烟机机组故障浅析及节能改造
铅/ ( mg / k g ) O . 4 4 0 . 5 8 O . 6 3 O . 6 8 0 . 4 1 0 2 6 O . 2 9 O . 2 8
钠/ ( m g / k g )

0 . 7 6 0 . 8 0 . 7 6 O . 7 6 0 ห้องสมุดไป่ตู้7 7 0 . 7 9 0 . 7 8
同时暴 露新 现象 是 :叶顶 部 出现 了较 为 明显 的冲刷痕 迹 。
3 . 第 3至 第 8次 故障 引起烟 机机 组 故障 直接 原 因都 是机 组 重瓦 、轻 瓦振 动 高 ,异 常波 动 ,对 烟机 进 行解 体抢 修 ,结 垢情 况 基本 相 同 ,动 叶 、静叶 大 量结 垢 ,围带顶 部 催化 剂 结垢 ,叶
形成 固体化 合物 ,加 剧了烟机 结垢和 冲刷 。
表 2 烟机历次检修 前原料性质情况 检修序号 1 2 3 4 5 6 7 8
叶片 中部和 榫槽 较大面 积 的催化 剂冲 刷 。
二、故障原因分析
密度 / ( k g / m ) 9 1 2 . 3 4 9 1 4 . 2 6 9 0 9 3 9 1 0 . 9 7 9 1 1 . 8 9 1 O . 7 9 1 0 . 4 9 1 0 . 1 全馏量 / % 8 3 . 0 4 8 3 . 2 9 8 5 - 8 6 8 8 . 3 4 1 0 8 6 8 8 4 - 2 7 8 6 . 2 1 8 5 . 3 2
铁/ ( mg / k g) 5 . 6 1 3 . 4 1 3 3 5 3 . 7 1 4 . 6 2 4 . 7 2 4 7 1 4 . 6 2 镍/ ( mg / k g) 1 8 . 0 1 2 1 . 3 2 2 2 I 3 2 2 . 9 2 3 . 9 2 2 0 . 5 4 1 7 . 5 9 1 8 - 3 2

综述催化裂化装置机组故障处理措施

综述催化裂化装置机组故障处理措施

综述催化裂化装置机组故障处理措施摘要: 催化裂化装置机组由于装置生产工况的变化,机组运行状况不很理想,故障发生频繁。

通过采用新技术、新工艺,不断优化机组的运行状况,保证了机组的安全平稳运行。

本文结合实际主要针对重油催化裂化装置锅炉给水泵循环线气蚀故障处理,烟气轮机故障处理,提高富气压缩机入口压力,等提出相应处理措施。

关键词: 催化裂化装置锅炉给水泵烟气轮机故障富气压缩机处理措施一、催化裂化装置锅炉给水泵循环线气蚀原因分析及措施1 装置简介陕西延长石油永坪炼油厂二套催化裂化车间于2004年4月建成投产,加工能力为120万吨/年。

2 故障现象分析2. 1 故障现象。

二套催化裂化装置锅炉给水泵P2501,由除氧器( V2506)抽出除氧水分别向三路供水:余热锅炉B2501、外取热汽包V2401和中压锅炉V2502。

因为余热锅炉的热源是装置余热,其负荷经常变化。

因此,2009 年6月,将P2501 出口DN50 mm 循环线改为DN80 mm 循环线,将部分除氧水返回V2506。

这样,通过调节循环线阀门开度,可调节P2501 出口压力和余热锅炉供水量。

①2009 年 5 月,改造前P2501 为DN50 mm循环线,循环线阀门出现过节流冲刷阀板磨损造成阀门内漏的情况,但阀板没有穿孔; ②改造后的2009 年6 月至2010 年5 月,P2501 先后2 道循环线阀门出现节流冲刷,造成阀板磨损内漏严重,无法起到节流调节作用,影响向余热锅炉正常供水。

③2010 年6月装置检修更换循环线 2 道阀门,检查发现阀门阀板节流处磨损不严重,但阀板中心穿孔; 参照2009年 6 月改造前DN50 mm 循环线阀门磨损的经验,当时怀疑阀门质量有问题,更换阀门; ④2011 年6月循环线上节流阀门再次出现阀门内漏,更换时发现阀门阀板中心再次穿孔。

由此可见,改造后循环线阀门故障问题与改造前不同,应认真分析,彻底处理,以便解决问题。

催化裂化装置关键设备故障分析及对策

催化裂化装置关键设备故障分析及对策

催化裂化装置关键设备故障分析及对策天津 300270摘要:催化裂化装置是石油加工工艺中的重要环节之一,同时也是炼油厂中最需要注重安全的场所之一。

在催化裂化装置运行过程中,可能会出现一些故障,这不仅会影响设备的性能和生产质量,还可能会对人员的生命财产造成威胁。

因此,下文将对催化裂化装置的关键设备故障进行详细的介绍和分析,以期提高我们对催化裂化装置的故障了解和维护能力。

关键词:催化裂化装置;关键设备;故障分析;对策;引言:催化裂化装置在石油加工工艺中占据着重要的地位,是炼油厂的关键设备之一。

然而,在其长期运行的过程中,可能会出现各种各样的故障,如催化剂失活、热点堵塞、噪声故障、泄漏故障等,这些故障都会对设备的性能和生产质量产生严重影响,甚至危及人员生命财产安全。

针对这些可能出现的故障,我们需要深入探究其原因和对策,及时制定应对方案。

例如,对于催化剂失活故障,需要重视对催化剂的清洗及维护;对于热点堵塞故障,需要定期对反应器进行清洗,保证设备的正常运行;对于噪声故障,需要加强设备的维护保养和调整;对于泄漏故障,需要进行紧急处理和加强安全防范措施等等。

在日益严格的环保和安全要求下,催化裂化装置的关键设备故障处理显得愈发重要,需要我们对其进行深入探究和分析,从而找到有效的对策方案,保障设备的正常运行,提高生产效率和产品质量。

本文将对催化裂化装置关键设备故障进行详细论述和分析,并提出一系列的对策希望能为行业发展做出一点贡献。

一、催化裂化装置简介催化裂化装置是一种高度技术化的炼油装置,用于将石油或石油产品中的高分子化合物裂解成较小的分子。

它采用一系列反应器、加热器、冷却器、催化剂等设备,通过改变化学反应条件,实现高分子化合物分解与分解产物再结合的反应过程。

在催化裂化装置中,原料石油或石油产品经过预热后,进入到第一反应器中,在高温(600℃-700℃)、低压(0.2-0.3MPa)的反应条件下,遇到催化剂开始反应。

催化裂化装置烟气轮机做功不足原因分析及对策

催化裂化装置烟气轮机做功不足原因分析及对策
低于设 计要 求 , 因此需 对 烟气 轮机进 行改 造 。
2 实际 运行参 数 与设计 参数对 比( 见表 1 )
表 1 实际运行参数 与设计 参数 对比
Ta l Co a io fp a tc la e in pa a tr be 1 mp rs n o r c ia nd d sg r mee s
1 现

3 原 因分析
湛江东 兴石 油 企 业 有 限公 司 0 5Mta催 化 . /
3 1 能 量转换 形式 存在 不 足 .
3 1 1 压 力能 ..
裂化装 置改 造新 增 烟 气 轮 机 一 台 , 形式 为 三 机 组 配置 , 型号 为 Y 一 0 D, 计 功 率 4 9MW , 大 L5 0 设 0 . 为
口压力 已达 到 设计 值 0 33MP , 而 限制 了再 .5 a从 生 压力 提高 , 达不 到设计 值 0 20MP , .9 a 以至 使烟 气 轮机 入 口压 力 达 不 到 设 计 要 求 0 2 5MP , .4 a影 响烟气 轮机 做功 。
3 12 烟 气量 ..
主风 出 1流 量 9 9 9m / i , 烟风 比 1 1 2 1 6 . m n 按 .,
烟 气量 为 106 9m / i, 6 . mn 已超 出 设 计 值 107 1

。 i ,烟气 /m n
量 已 足 够 。但 为 保 证 再 生 压 力 不
超, 双动 滑 阀开大 , 开度 达 2 . % , 部分 烟 气量 92 大 已从双 动滑 阀旁 路 跑 掉 , 烟 气 轮 机做 功 的烟气 进
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20 07年 3月
炼 油 技 术 与 工 程 P T O E M R FN R N I E R N E R L U E IE Y E G N E IG

催化裂化装置烟机机组故障分析及节能

催化裂化装置烟机机组故障分析及节能

催化裂化装置烟机机组故障分析及节能发布时间:2022-07-18T00:43:01.303Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷3月5期作者:李瑞李执军[导读] 催化裂化装置是化工生产活动中非常重要的设备组成部分,催化裂化装置当中的烟机机组经常会产生不同形式的故障问题需要对其进行全面分析,李瑞李执军中国石化胜利油田分公司石油化工总厂山东东营 257000摘要:催化裂化装置是化工生产活动中非常重要的设备组成部分,催化裂化装置当中的烟机机组经常会产生不同形式的故障问题需要对其进行全面分析,并且提出该装置的节能工作策略,有效保证催化裂化装置的运行工作效果,提高化工生产活动的整体开展质量,为后续类似工作实施提供有效参考和借鉴。

关键词:催化裂化;烟机机组;节能在化工生产活动中催化裂化装置内部烟机机组,不但是集中非常重要的设备组成部分,同时也是非常关键的节能设施,烟机机组的运行工作状态,直接关系到整个系统装置的运行周期以及能耗水平。

影响烟机运行工作稳定性和节能性的因素相对比较复杂,在实际使用工作过程中,经常会产生各种不同类型的故障问题,需要对催化裂化装置烟机机组的运行工作特点进行全面掌握,同时对其中产生的故障问题以及节能工作方法进行深入探索,有效保证催化裂化装置到整体生产使用工作效果。

1烟机机组故障问题分析 1.1烟气轮机转子出现磨损催化裂化装置烟机机组在运行工作过程中,催化剂的不断冲刷磨损影响到系统转子的动态平衡性,因此造成系统震动幅度过大是机组故障停机的主要影响因素。

相关工作人员通过对催化裂化装置烟机故障问题的相关信息统计分析可以看出,催化剂对于烟机机组转子磨损的主要位置,表现在叶片、台肩以及榫槽等位置,当产生比较严重的磨损问题时,烟机机组在工作过程中的震动幅度会进一步加大,最后会被强行停机。

如果磨损区域相对比较均匀时,机组的外部振动表现程度相对较低,而叶片的突然断裂会造成震动值幅度急剧上升,会对烟气轮机形成比较严重的破坏[1]。

催化裂化装置烟气脱硫运行问题分析

催化裂化装置烟气脱硫运行问题分析

催化裂化装置烟气脱硫运行问题分析摘要:催化裂化装置是原油常减压蒸馏装置的重要组成部分,在原油加工过程中,对重油进行催化裂化处理,可以使原油资源得到充分的利用。

但是在实际生产过程中,由于受到多种因素的影响,导致催化裂化装置在运行过程中会产生烟气污染问题,严重影响了其生产效率。

基于此,文章对催化裂化装置烟气脱硫工艺进行分析,提出了应用过程中存在的问题和不足,并结合实际生产情况提出了改进措施,希望可以有效解决烟气脱硫工艺运行中存在的问题和不足,促进该技术在实际生产中的应用水平提升,为企业创造更多的经济效益。

关键词:催化裂化装置;烟气脱硫率;解决措施引言:随着社会经济的不断发展,对石油资源的需求量逐渐增加,这就使得石油行业面临着巨大的挑战,石油行业需要不断地进行创新,以此来满足人们的日常需求。

在原油加工过程中,对重油进行催化裂化处理,可以使其资源得到充分利用,但是在实际生产过程中,重油催化裂化装置会产生大量的烟气污染物,这些污染物不仅会对环境造成污染,还会影响到人们的身体健康。

在实际生产过程中,为了避免重油催化裂化装置产生烟气污染问题,需要对其脱硫工艺进行优化处理,这样才能使烟气脱硫效果得到保证,使生产成本得到有效降低。

一、烟气脱硫工艺流程介绍在重油催化裂化装置中,会产生大量的烟气污染物,如果不对其进行处理,就会对人们的身体健康造成影响。

因此,为了有效解决烟气污染问题,需要对其脱硫工艺进行优化处理,这样才能使烟气脱硫效果得到保证。

为了有效解决这一问题,可以应用脱硫工艺技术对SO2气体进行处理。

通常情况下,脱硫工艺技术主要包括以下几个步骤:首先是预脱硫阶段,利用电除尘器对烟气进行过滤处理,使其符合排放标准;然后是吸收阶段,利用吸收剂中的钠离子和镁离子与烟气中的SO2发生反应,从而使SO2被吸收;最后是氧化阶段,利用氧化钙将SO2氧化成硫酸钙并析出,从而实现SO2气体的脱除。

在该工艺技术应用过程中,还需要注意几点问题:首先是对反应温度进行控制;其次是合理控制溶液浓度;最后是选择合理的填料[1]。

催化裂化装置烟气轮机结垢原因分析与对策

催化裂化装置烟气轮机结垢原因分析与对策
烟气中的催化剂细粉是造成烟机结垢的根 源 。烟气中催化剂细粉在烟机中的沉积、黏连为 结 垢 创 造 了 条 件 ,而 颗 粒 大 的 催 化 剂 所 受 离 心 力 更 大 ,更容易黏连和堆积。催化剂细粉的黏连性 是造成结垢的必要条件。在 较大作用力下,催化 剂 中 的 铝 溶 胶 黏 连 并 沉 积 在 烟 机 内 ,而 催 化 剂 细 粉 中 的 Ca,Fe 等 金 属 元 素 和 La,C e 等稀土元素 在 SO, 的氛围下形成硫酸盐,在高温下容易形成
2 . 2 烟机结垢的机理 造成烟机结垢的三要素是催化剂细粉浓度、
催化剂细粉黏连性和烟机内高温高速环境。催化 剂细粉在离心力、分子间作用力下,黏连并附着在 烟 机 叶 片 或 围 带 金 属 粗 糙 的 表 面 上 ,形 成 初 始 结 垢 物 。垢 物 在 高 温 及 水 蒸 气 条 件 下 烧 结 ,发生 二 次 结 晶 ,形 成 坚 硬 而 密 实 的 晶 状 物 质 ,硬度和密度 进一步增大[4]。
日期 2010年 4 月2 日 2010年9 月 1 2 日 2011年 11月 1 0 日 2012年3 月 1 9 日 2012年7 月2 4 日 2013年 9 月 4 日 2015年 2 月 1 0 日 2016年4 月5 日 2017年 11月9 日 2019年2 月 1 5 日
表 1 烟机运行情况 Table 1 Running of the flue gas expander
收稿日期:2019 - 02 - 25;修改稿收到日期:2019 - 04 - 0 3 。 作者简介:李孟,助理工程师,硕 士 ,2 0 1 5 年毕业于武汉理工大学轮机工程专业,现任该公司 运 行 二 部 催 化 裂 化 装 置 主 操 。联系电 话 :027 - 86595168,E-mail:limeng.zhsh@ 0

E232型烟气轮机叶片断裂原因分析

E232型烟气轮机叶片断裂原因分析







20 0 8年
第3 7卷
个, 其它 静 叶片有不 同程 度 的损 坏 且一 级 静 叶 片 围 带变形 。② 二 级 静 叶 片不 同程 度 损 坏 。③ 2套 支
应 当指 出 , 2种评 估 方法 均 为半定 量方 法 , 这 有
些参 数 的选 择范 围较 大 , 用 不 同 的参 数 值 得 到 的 选
命评 估 。1 试 样 内壁 、 中部 和 外 壁 的 微 观 组 织 为 ,
晶界 出现粗 大链 状碳 化 物 , 内二次 碳 化 物 从 弥 散 晶 状 态 开始 明显 聚集 , 些 部位 出现 数个 蠕变 孔 洞 , 有 甚
貌分析 以及 动 叶 片锻 件 毛坯 热 处理制 度 的分析 表 明 , 烟 气轮机 叶 片 断裂是 因为在服 役过 程 中 , 该 材 料 的 晶界发 生 了失稳 弱化 , 片榫 槽 应 力集 中处发 生 了疲 劳和 沿 晶开裂 所致 , 叶 其原 因是 叶 片锻 件 毛
坯 热 处理 工 艺不合 理 。
点 振 动值 全线 上升 , 中轴 流 风 机 振值 有 4个 点 达 其 1 5/ 满量程 ) 故紧 急停 机检修 。 2 . t m( ,
解体 检查 发 现 , 烟 气 轮 机 一 级 静 叶 片 断 裂 3 ①
基 于微观 组织 损伤 最 为严 重 的是 1 试样 , 照 对 文 献 E3 1 的微 观 组 织 分级 法 , 1 对 试 样进 行 剩 余 寿
入使 用 一 直到 2 0 0 7年 1 o月 , 于经 常 的 超温 超 压 由
操作 , 致不 断 出 现炉 管 开 裂 。为此 应 根 据 目前 实 导
剩余 寿命 E ] 安 全分 析 , 0 32 ( o :2 J. 20 , 0 1 ) 5. [] 顾渚 祥 , 天 焊 , 祥 荣 . 3 林 钱 现代 物 理研 究 方 法 及 其 在 腐 蚀 科 学 中 的应 用 E . 京 : 学 工业 出 版 社 , 9. M] 北 化 1 0 9
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轴端与非联轴端振动值基本都在 2 m以下 。 0. I z () 2 催化 剂结 垢在 转子上 产 生 的不 平衡 用量不仅能提高聚合反应活性 ,而且能降低 聚合 物门尼粘度 , 但必须 注意 , 调节催化剂用量及配比 时 ,要根据聚合反应活性和聚合物门尼粘度具体 情况进行适当调节 , 并保持催化剂配 比不失调 , 才
三 级 旋风 分 离器 的破 损 。大量 的催化 剂 小 颗粒 夹
种原 因开停机检修 6 ,主要故障表现是机组 的 次
振 动 和低效 率 。
1机 组振动
带在烟气 中窜人到烟气轮机 内部 ,其浓度远远高
于 02g 的标 准 圆 催 化 剂 小 颗粒 与作 为 机 组 冷 . / m, 。
达到 G ., 1 即残余不平衡量不大 于 1 gc 。 4 8 ・ 转子 m 动平衡是机组检修期间必须检测 的项 目,转子 的 动不 平衡 量 可通过 平衡 块 的增 减来 调节 。在 20 05 年 以前 ,由于该机组 转子都是 只作 低速动平 衡 (0 mn , 60r i)没有 达到正常运行工况 , l 即使在检修 后机组振动值仍然很高 , 有时接近高报值( 标准值 : 高报 6. I 高高报 8 m)说 明残余不平衡量 3 m, 5. z 8I , . z 仍然很大 。在 20 年 6 的检修中烟气轮机转子 05 月
收稿 日期 :0 8 0 — 9 2 0 — 2 0 作 者简 介 : 张海荣 , , 女 助理工程 师 ,0 2年毕 业于华东石油 大学 , 20 现从事科研管理工作 。
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20 0 8年 第 1 期
王广辉 , 催化裂化装置 E 3 等. 2 2烟气轮机常见故障分析
中 图分 类 号 :K 3 T 4 文 献 标 识码 : B 文 章 编 号 : 7 一 9 220 )10 3 — 3 l l 4 6 (0 8 —0 2 0 6 0
抚顺石化 公 司石油一 厂催化装 置烟气 轮机 E3 2 2是公 司级 特 护 大机组 , 机组 18 开机 至 该 97年 今 已有 2 , 间多 次更 换 转子 , 0a期 并且 2次更 换 壳
11不平衡 引起 的机 组振 动 . ( ) 子 的不平衡 1转 转子 动 不平 衡 则 必须 通 过做 高 速转 子 动 平衡
却气的高温蒸汽结合后 ,产生垢块嵌在烟气轮机
的叶片 、 轮盘 、 轮毂 等处 , 图 的动不平衡量
也是 在此 工况下 确定 的【 E 3 ” 2 2的动 平衡精 度 要求 。
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炼 油 与 化 工 R FNNG A D C E C LI DU T Y E 【I N H MIA N SR
第1 9卷
催化 裂化装置 E 3 2 2烟气 轮机 常见 故障分析
王广辉 , 任建 民 , 宏波 刘
(. 1 中国石 油东北炼化工程有限公司抚顺 分公司 , 辽宁 抚顺 1 3 0 ;. 10 1 2 辽宁石 油化工 大学 机械学 院, 辽宁 抚顺 1 30 ; 10 1
3中国石油天然气管道工程有 限公司 , . 河北 廊坊 0 5 0 ) 6 0 0
摘要 : 烟气轮机机组振动和低效率是机组运行 以来制约机组平稳运行最常见 的问题 , 而动 平衡
又成为诱发机组振动的重要原 因。 文中通过对烟气轮机结构 、 运行理论的深入分 析以及烟气轮 机实际运行 的实例对 比, 解决了气轮机 的这些常见问题。 关键词 : 烟气轮机 ; 动平衡 ; 结垢 ; 振动
3 3
此 类 事 故 )并 且 , 量 的 固体 催 化  ̄/ 颗 粒 对 动 。 大 UJ ' 叶片 的 冲击 还会 造 成动 叶 片磨 损 ,沟 痕甚 至 根 部
断 裂 , 图 2 见 。
分 离 器后 , 烟气 内的 固体 催化 剂 含 量大 大 减少 , 在
之 后 的几 次 停 机检 查 中 ,催 化剂 结 垢 现象 得 到 了
体。 近期 又 为 故 障 多 发期 , 20 从 04年 至 今 共 因各
烟气 轮机 的工作 转 速为 63 3r i, 6 mn 内部 介质 l
为高温烟气(0 70℃以上 )高温烟气通过再生器到 。 达 烟 气 轮机 的过程 中往 往 夹带 着 大 量 的 固体 催化 剂 小 颗粒 ,固体 催 化剂 小 颗粒 的产 生 主要 是 由于
与主风机 转子均 作 了高 速动平 衡 ( 8 mi, 作 6 1l n工 6 r 转 速 的 1 5倍 )使 其接 近正 常 转速 运 行 , 后联 . 0 , 此
图 1 叶 片 结垢 不 意
当机组 长 时 间运 行 时 ,如 果 一部 分 结垢 突然 脱 落 , 会产 生严 重 的不平衡 量 , 就 动态 监 测 显示 的 振 动值 会有 瞬时 大幅度 升 高 ( 时 超过 10I , 有 0 m) . z 并 且伴 有 声音 的变化 。脱 落 的垢 块 在 下 落 过程 中

定程 度 的改善 。
( ) 汽排 凝 管堵 塞加 剧形 成不 平衡 3蒸 由于烟 气轮 机 内部介 质温 度 高达 7 0℃以上 , 0 在 工 程实 际 中采 用 饱 和蒸 汽 冷却 轮 盘 、 毂 。 轮 当蒸 汽 进入 烟气轮 机 内部后 , 由于蒸 汽排凝 管堵 塞使 蒸 汽 冷 凝水 不 能完 全 排 出机 壳 , 在少 量 残 留 , 汽 存 蒸 冷 凝 水 与烟 气 中 的催化  ̄ /颗 粒 结 合 形 成粘 固块 U' J 状 结垢 , 响转 子 的动平衡 , 影 造成 机组 振动 。
能取得 预期 效果 。
如果 冲击到高速运转 的转子叶片 ,就可能产生动
叶 片 折 断 、 器 受 损等 灾 难性 后 果 [ 也 曾发 生 过 机 3 1 (
参考文献 :
[] 1 黄建 , 何莲生. 镍系顺丁橡胶生产技术 [ . 京 : M] 北 化学工业 出版
社 .0 7 20.
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