提案改善报告_案例
车间改善提案案例大全

车间改善提案案例大全在现代工业生产中,车间的改善提案是非常重要的一环。
通过改善提案,可以提高生产效率,降低成本,改善工作环境,提升员工满意度,从而为企业创造更大的价值。
下面,我们将介绍一些车间改善提案的案例,希望能够给大家带来一些启发和思考。
案例一,生产线布局优化。
某汽车零部件生产厂家的车间生产线布局一直存在问题,导致生产效率低下,产品质量不稳定。
经过对车间生产流程的分析,工程师们提出了一项生产线布局优化的提案。
他们重新规划了生产线的布局,使得原本分散的设备和工作站之间的距离缩短,从而减少了物料运输的时间和成本。
经过改善后,生产效率得到了明显提升,产品质量也得到了稳定的保障。
案例二,设备维护管理改进。
一家电子产品制造厂的车间设备经常出现故障,导致生产计划无法按时完成。
为了解决这一问题,车间管理团队提出了设备维护管理改进的提案。
他们建立了设备维护档案,对设备的维护保养进行了详细的记录和管理,制定了定期维护计划,并对维护人员进行了培训。
通过这些改进,设备故障率明显下降,生产计划得以更好地执行。
案例三,员工培训计划优化。
某家制造企业的车间员工技能参差不齐,影响了生产效率和产品质量。
为了解决这一问题,企业制定了员工培训计划优化的提案。
他们根据员工的实际技能水平,制定了不同层次的培训计划,并邀请专业的培训机构进行培训。
经过一段时间的培训,员工的技能得到了提升,生产效率和产品质量也得到了明显的改善。
案例四,精益生产改善。
一家机械加工厂的车间存在着材料浪费严重的问题,影响了企业的利润和竞争力。
为了解决这一问题,企业引入了精益生产的理念,提出了精益生产改善的提案。
他们对生产流程进行了精细化的分析,找出了造成材料浪费的根本原因,并采取了相应的改善措施。
经过改善,材料浪费得到了有效控制,企业的利润也得到了提升。
以上案例仅仅是车间改善提案的冰山一角,每个企业的实际情况都有所不同,因此,改善提案也需要因地制宜,因时制宜。
注塑车间改善提案案例

注塑车间改善提案案例
在注塑车间生产过程中,我们经常会遇到一些问题,比如生产效率低、能耗高、产品质量不稳定等。
为了解决这些问题,我们提出了一些改善提案,希望能够提高生产效率,降低能耗,确保产品质量稳定。
首先,我们提出对注塑机进行优化。
通过对注塑机的操作流程进行分析,我们
发现可以通过优化操作流程来提高生产效率。
我们建议对操作流程进行重新设计,简化操作步骤,减少操作时间,提高生产效率。
此外,我们还可以对注塑机进行定期维护,确保设备运行稳定,减少故障率,提高生产效率。
其次,我们提出对注塑车间的能源消耗进行优化。
我们可以通过对注塑车间的
能源消耗进行分析,找出能源消耗较大的环节,采取相应的措施来降低能耗。
比如,可以对注塑机进行节能改造,采用更加节能的设备,减少能源消耗。
同时,可以对注塑车间的照明设施进行优化,采用LED节能灯具,减少能源消耗。
通过这些措施,可以有效降低注塑车间的能源消耗,降低生产成本。
最后,我们提出对产品质量进行提升。
我们可以通过对生产工艺进行优化,提
高产品的一致性和稳定性。
可以采用先进的注塑工艺,提高产品的成型精度和表面质量。
同时,可以加强对产品质量的监控和检测,确保产品质量稳定。
通过以上的改善提案,我们相信可以有效提高注塑车间的生产效率,降低能耗,提升产品质量。
希望相关部门能够认真考虑并采纳这些提案,共同努力,实现注塑车间的持续改善和发展。
5s改善提案案例大全

5s改善提案案例大全在当今竞争激烈的市场环境中,企业需要不断提高自身的效率和质量,以适应市场的变化和需求的不断升级。
而5S改善提案作为一种有效的管理工具,能够帮助企业提高生产效率,降低成本,改善工作环境,提升员工的工作积极性和责任感。
下面,我们将通过一些实际案例来展示5S改善提案的应用效果,希望能够为各位提供一些借鉴和参考。
案例一,某制造企业车间的5S改善提案。
该企业车间生产效率低下,原因主要是车间内部环境脏乱差,物料摆放混乱,工具易丢失,导致了生产流程不畅,员工工作效率低下。
经过5S改善提案的实施,车间内部环境得到了明显改善,工具和物料摆放得井井有条,员工工作状态也得到了提升,生产效率明显提高。
案例二,某医疗机构手术室的5S改善提案。
该医疗机构手术室内部环境杂乱,手术器械摆放混乱,存在交叉感染的风险。
通过5S改善提案的实施,手术室内部环境得到了清理和整顿,手术器械摆放得井井有条,大大减少了交叉感染的风险,提升了手术室的工作效率和安全性。
案例三,某物流企业仓库的5S改善提案。
该物流企业仓库内部货物摆放混乱,存在货物丢失和错发的问题,影响了货物的及时出库和配送。
通过5S改善提案的实施,仓库内部货物摆放得井井有条,货物管理得到了有效的提升,大大减少了货物丢失和错发的情况,提高了仓库的工作效率和配送准时率。
通过上述案例的介绍,我们可以看到,5S改善提案在不同行业和领域都能够发挥出显著的效果,帮助企业提高生产效率,降低成本,改善工作环境,提升员工的工作积极性和责任感。
因此,我们建议各位企业在实际生产经营中,可以结合自身的实际情况,积极推行5S改善提案,以期获得更好的经营效果和市场竞争力。
总结,5S改善提案作为一种有效的管理工具,不仅能够帮助企业提高生产效率,降低成本,改善工作环境,提升员工的工作积极性和责任感,而且在实际应用中也取得了显著的效果。
因此,我们鼓励各位企业在日常的生产经营中,积极推行5S改善提案,以期获得更好的经营效果和市场竞争力。
车间改善提案案例大全

车间改善提案案例大全一、背景介绍。
车间作为生产的核心区域,其效率和安全性直接关系到整个企业的运营和发展。
因此,车间改善提案成为了企业持续改进的重要一环。
下面,我们将介绍一些车间改善提案的案例,希望能够给大家带来一些启发和借鉴。
二、提案案例。
1. 生产线优化。
在某生产企业的车间里,生产线的布局一直是一个困扰企业的问题。
为了解决这一问题,车间的管理团队提出了一个生产线优化的提案。
他们对生产线进行了重新布局,将原本分散的设备整合在一起,减少了物料运输的时间和成本,提高了生产效率,降低了生产成本。
2. 设备升级。
另外一个车间改善提案的案例是设备升级。
某企业的车间里使用了一批老旧设备,这些设备在工作效率和能耗上都存在一定的问题。
为了解决这一问题,车间管理团队提出了设备升级的提案,引进了一批新型高效节能设备,不仅提高了生产效率,还降低了能耗,实现了双赢。
3. 安全改善。
在另一家企业的车间里,安全问题一直是一个困扰企业的难题。
为了解决这一问题,车间管理团队提出了一系列的安全改善提案,包括加强员工的安全教育培训、改善车间的安全设施、优化生产流程等。
通过这些改善措施的实施,大大降低了事故发生的概率,提升了车间的安全水平。
4. 生产排程优化。
最后一个案例是关于生产排程优化的提案。
在某企业的车间里,由于生产排程不合理,经常出现生产计划无法按时完成的问题。
为了解决这一问题,车间管理团队提出了生产排程优化的提案,通过对生产流程和生产设备进行优化,合理安排生产计划,最终实现了生产效率的提升和生产计划的准时完成。
三、结语。
以上是一些关于车间改善提案的案例,这些案例都充分体现了车间改善提案在企业持续改进中的重要作用。
希望这些案例能够给大家带来一些启发和借鉴,也希望大家能够在实际工作中,不断探索和创新,为企业的发展贡献自己的力量。
5s改善提案案例大全

5s改善提案案例大全在现代企业管理中,5S改善提案已经成为了一种非常流行的管理方法,它可以帮助企业提高效率、降低成本、改善工作环境,提高员工的工作积极性和责任感。
下面我们将为大家介绍一些关于5S改善提案的案例,希望能够给大家带来一些启发和借鉴。
1. 生产车间的5S改善提案。
在某家制造企业的生产车间,由于长期的生产作业,工作环境显得比较混乱,原材料和成品摆放杂乱无章,导致了生产效率的下降。
为了解决这一问题,员工们提出了一个5S改善提案,首先是整理(Seiri),清理出不必要的物品,将原材料和成品分类摆放,清理出更多的生产空间;其次是整顿(Seiton),将工作台、工具柜等工作区域进行整理,保持清洁、整齐;再次是清扫(Seiso),定期清洁工作区域,保持干净整洁的工作环境;然后是清洁(Seiketsu),建立清洁的工作标准,保持整个车间的清洁度;最后是素养(Shitsuke),培养员工的5S意识,使之成为一种习惯。
通过这一系列的改善措施,生产车间的工作环境得到了明显的改善,生产效率也得到了提升。
2. 仓库管理的5S改善提案。
某家物流企业的仓库管理存在着很多问题,货物摆放混乱、通道堆积杂物、货物存放不规范等,给仓库管理带来了很大的困难。
为了改善这一状况,员工们提出了一个5S改善提案,首先是整理(Seiri),清理出不必要的货物,将货物进行分类、标识,清理出更多的存储空间;其次是整顿(Seiton),对货物进行整齐摆放,合理规划存储空间,确保货物易于取放;再次是清扫(Seiso),定期对仓库进行清洁,保持整洁的工作环境;然后是清洁(Seiketsu),建立清洁的工作标准,保持整个仓库的清洁度;最后是素养(Shitsuke),培养仓库管理人员的5S意识,使之成为一种习惯。
通过这些改善措施,仓库管理得到了明显的改善,货物存放更加规范,仓库管理效率也得到了提升。
3. 办公环境的5S改善提案。
在一家办公企业中,办公环境的整洁度和规范度一直是一个难题,文件堆积如山、办公用品摆放混乱等问题一直困扰着员工们的工作。
车间提案改善经典案例

车间提案改善经典案例
在制造业中,车间提案是一种非常重要的改善方式,它可以帮助企业提高生产
效率、降低成本、改善工作环境等。
下面我们将通过一个经典案例来介绍车间提案的改善效果。
这个案例发生在一家汽车零部件制造厂,由于生产线上的工人在操作设备时需
要频繁弯腰,导致工作效率低下,同时也容易引发腰部疾病。
为了解决这一问题,一位工人提出了一个车间提案,在生产线上安装一个自动升降装置,可以根据工人的身高自动调节工作台的高度,从而减少工人弯腰的次数。
经过企业管理层的审批,这个提案被采纳并实施。
随着自动升降装置的安装,
工人们不再需要频繁弯腰,工作效率得到了显著提高。
同时,由于减少了弯腰的次数,工人们的腰部健康状况也得到了改善。
这个车间提案的实施不仅提升了生产效率,还改善了工作环境,为企业带来了实实在在的经济效益和社会效益。
通过这个案例,我们可以看到车间提案的改善效果是显著的。
它不仅可以解决
生产中的实际问题,还可以提升员工的工作体验,降低生产成本,提高企业的竞争力。
因此,企业应该重视并鼓励员工提出改善提案,同时要建立健全的提案审批机制,确保提案能够得到及时有效的实施。
总之,车间提案是企业改善生产和管理的重要手段,它可以帮助企业发现问题、解决问题,提升效率,降低成本。
通过上述案例的介绍,我们可以看到车间提案的改善效果是非常显著的,希望企业可以重视并善加利用这一工具,实现持续改善和持续发展。
工厂改善提案案例大全

工厂改善提案案例大全
摘要:
一、工厂改善提案的意义和目的
二、成功实施改善提案的案例
三、改善提案的具体实施步骤和方法
四、改善提案的效果和影响
五、未来发展趋势和建议
正文:
一、工厂改善提案的意义和目的
工厂改善提案是企业进行自我革新、提高竞争力的重要手段,其主要目的是激发员工的工作士气,积累并推广群体的智慧,不断提出对工作改善的建议与方法,促进全员参与改善,提高改善意识,以期提高品质、降低成本、提高管理水平,创造优秀的、持续改进的制造部门。
二、成功实施改善提案的案例
某世界500 强企业某制造部门成功实施了改善提案制度,其成功实施,为企业带来革命性的变化,不管是在管理制度、行政体系、工作效率还是在生产变革等方面都起到了举足轻重的作用。
三、改善提案的具体实施步骤和方法
改善提案的实施步骤主要包括:确定改善主题、提出理由、制定改善计划、实施改善、评估改善效果等。
在具体实施过程中,需要注意以下几点:一是改善提案应从实际出发,针对现有问题提出解决方案;二是改善提案应注重
可行性和可操作性,以便于实施;三是改善提案应鼓励创新和发挥群体智慧,集思广益,不断完善和提高。
四、改善提案的效果和影响
改善提案的实施,可以带来诸多效果和影响,包括:提高员工参与度,增强团队凝聚力;提高生产效率,降低生产成本;提高产品质量,提升企业竞争力;促进企业内部沟通和协作,改善企业文化等。
五、未来发展趋势和建议
随着社会经济的发展和竞争的加剧,改善提案将更加重要。
未来,企业应加强对改善提案的管理和实施,注重改善提案的质量和效果,鼓励员工积极参与,发挥群体智慧,为企业的发展和竞争力提升贡献力量。
改善提案案例范文(3篇)

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下面是小编精心整理的改善提案案例范文(3篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
改善提案案例篇1 提案人:...附议人:...随着装备分公司盾构施工业务全面展开,切块分包模式成为主流,盾构项目成井喷模式爆发,藉此契机,从节俭成本和精细化管理的角度出发,建立区域性周转材料和机械设备调剂使用平台,使供需双方信息畅通,经过对周转材料及机械设备调配中的信息化管理,杜绝迂回运输,长途物流,就近调配,充分发挥小距离、同区域调拨,以减少周转材料及机械设备的资产投入,提高资产利用。
回复;目前,分公司正在运行二航局物资管理系统,该系统具备上述功能,随着公司正在开展的各业务与财务的信息化对接的实施,今后的管理系统将更加优化。
分公司目前已有物资管理信息化平台,广州地铁项目已经运行,福州地铁项目在...年即可上线运行。
由于该系统运行需要6人,公司不允许1人采用多个账号运行该平台。
目前除盾构项目外其它项目因物资管理人员少、物资少,暂不具备上线条件。
待公司信息化对接完成后,逐步实此刻建项目全上线。
改善提案案例篇2 为了让公司快速发展,充分发挥广大职工的聪明才智,根据公司的要求先提合理化建议如下:一、建议公司仓库发货时一人或一个地区用一个专用出库单或账本。
二、建议公司出资给三义物流定做物流发货单(四联,无碳复写),公司专门定做出库单或销售(三联,无碳复写)。
三、与监督评审相关的仪器仪表准备检修入厂、送检,车间电路加装漏电保护器。
四、公司岗位施行定认定岗定责,并以图文形式张榜公示,每月由总经理检查督促。
五、公司涉及生产技术的重要资料要备份、加密,员工要有技术保密的思想。
六、每年安排时间培训员工,培训以车间实训为主。
七、建议购买十二个文件盒,将每年每个月的重要事情统计归纳放好,每月要做的重要事情需在上月前5天准备,比如仪器仪表的检定在11月做,10月底要通知到人,每年的6、7、8月份要做好防火防雨防漏电工作。
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改善前圖示
Cameo Confidential
改善后
改善方法:调整列印机放置区域; 改善后优点:1;产线 “7S”整体的美观,,线体的整齐. 2 ;便于作业(降低LABEL制损)
改善后圖示
Cameo Confidential
提案:10
• • • 提案内容:组装后测试灯歪. 提案人: 任艳艳 改善前的缺点 :组装时作业不规范导致测试灯歪,需要从新组测.
改善后
改善方法:增加待投板区域与调整空箱放置区。 改善后优点: 1. 减少撞件与节省工时。(一日排程12000PCS;150箱;每一个空箱节省7秒; 每日可节省17.5H) 2.减少人员走动并提高产能。
待投板
改善后圖示
待投板
空箱
空箱
Cameo Confidential
提案:6
提案内容:调整注意事项的悬挂位置; 提案人:鄧銭勇 改善前缺点: 1. 不在产线人员的视线范围之内(容易忽视)
BU3
提案改善报告
2010/9/7
Cameo Confidential
提案报告人员
小组人员: 柯刚 曹婷 李共华 邓钱勇 祝满琴 严欢 郑亚 李培培
Cameo Confidential
提案:1
提案内容: 7S 测试站线材杂乱摆放不统一(TG585V8) 提案人:刘腾腾 改善前缺点: 1.F2站转换器放在治具后面,网线端口松动不易发现。造成测试时板子不良。每站每天约3PCS 板子重新测试,F2 8站每天约24PCS。 2..线材杂乱,摆放不统一。影响美观。
离岗前
改善前图示
离岗后
Cameo Confidential
改善后
• 改善方法:员工离岗位前登记表单。 • 改善后优点;对流动人员进行离岗时间管控。为公司节省 工时。 改善后圖示
取离岗证 新增登记表单 登记后离岗
Cameo Confidential
提案:9
• • • • 提案内容:列印机放置位置移动 提案人:丁抗利 改善前缺点: 1.影响产线整体“7S”不方便作业人员作业。
FT7直接测试电流 FT8贴LABEL FT9贴泡面 FT9OK后装电池盖
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提案:5
提案内容:(待投板与空箱放置区调整 ) 提案人:鄧銭勇 改善前缺点: 1.人员传递板子容易造成PCB板撞件;2.人员来回走动浪费工时;
空箱
改善前圖示 人员放置空箱
待投板
人员传递板子 Cameo Confidential
改善前圖示
整灯 组装后测试灯歪
Cameo Confidential
不整灯
改善后
改善方法:组装整灯工位放在卡上盖一站 改善后优点:组装后测试灯歪减少并且减少组测(节省工时)
改善后圖示
灯歪
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整灯
2010/ 9 / 18
Cameo Confidential
注意事项
Cameo Confidential
改善后
改善方法:从产线人员侧面调整到正前方; 改善后的优点: 1. 能够时刻提醒员工当站作业注意事项;
注意事项
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提案:7
• • • • 提案内容: 节省工时,减少测试人员来回走动 提案人:张丽 改善前缺点: 1.F2-2测试站屏蔽箱遠離流水線,人员来回走动 ,浪费时间,而且容易疲劳。
网线松动不易发现
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改善后
改善方法:所有转换器移到治具前面 改善后优点: 1. 转换器放在治具前面,作业员随时都可以检查网线是否有松动现象! 减少板子复测。复测1PCS需69秒,共24PCS节约1656秒 /日 2.方便作业,7S整洁!
Cameo Confidential
提案:2
提案内容:将RC站待烧机的电源挪到屏蔽箱里面(TG585V8) 提案人:顾弯弯 1.RC站屏蔽箱里面只有一个电源在测试,外面有2个Put-Put在烧机。 中间要做转换动作! 2.转换时不但浪费时间,偶尔板子还会有断电现象!
转换动作
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改善后
改善方法:取消Put-Put 挪动电源测试 改善后的优点: 1.屏蔽箱后面的一颗螺丝卸掉,把电源放在屏蔽箱里面直接烧机。 1PCS板子节约7秒,RC共12站使用Put-Put 。 共产出:7000pcs/日,节约:1.36H/日 2.减少员工操作步骤,增加效率!
撕掉的LABEL纸
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改善后
1.改善方法:F2站测试PASS后在贴LABEL纸 改善后的优点: 1.贴LABEL站别和F2站合并(F2测试时间240秒/1PCS),不影响测试。 F2站测PASS后再贴LABEL纸。
0.26元/1PCS,20PCS/日,节约5.2元/日! 2.降低制损率! 提高效率!
OK的板子
Cameo Confidential
提案:4
• 提案内容:调动工位(pommes) • 提案人:祝满琴 • 改善前缺点: • 1.装电池盖在烧机前完成,FT7.FT8.FT9需要重复做推拿电池盖动作。 • 浪费时间! 2.多次推拿造成电池盖刮伤。FT7测试流程如下图:
拿取电池盖 测试电流 测试OK装电池盖
屏蔽箱放置区域
改善前圖示
人员来回走动
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改善后
改善方法:测试主机与屏蔽箱互换位置. 改善后优点:1.节约工时,提高生产效率. 2.减少员工劳动强省时间
Cameo Confidential
提案:8
提案内容;员工离岗位时进行登记(制四BU3) 提案人:杨文龙 改善前缺点:人员离岗流动量过大;未登记表单做时间管控
改善后图片
改善前图片
电源插头
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提案:3
提案内容:调动站别(TEW-436) 提案人:张瑞华/祝满琴 改善前缺点: 1.贴LABEL站别在组装段(F2前面)。F2站测到不良品时需把LABEL 纸撕掉,造成100%报废! 2.次纸非随线列印,需写联络单!F2站每天不良品达到20%!
。
Cameo Confidential
改善 4
• 改善前FT8测试图片
拿取电池盖 贴LABEL纸 贴好装电池盖
Cameo Confidential
改善 4
• 改善前FT9作业流程如下图
拿取电池盖
贴泡棉
贴好装电池盖
Cameo Confidential
改善后
• • • • • • 改善方法:FT9测试后装电池盖 改善后的优点: 1.FT9测试OK后安装电池盖,减少FT7.FT8.FT9推拿.安装动作。 25秒/1PCS 1000PCS/日 节约6.94H/日 2.降低电池盖制损。保证品质.提高生产效率! 1.03元/1PCS 32PCS/日 32.96元/日