水力冲孔工艺实践及探索
水力钻机钻进工艺的研究与分析

水力钻机钻进工艺的研究与分析一、引言水力钻机是一种应用流体压力对钻头进行钻进加工的机械设备。
与传统的钻床、车床相比,水力钻机具有自动化程度高、精度高、效率高等优点,因此被广泛应用于各种领域。
本文旨在对水力钻机钻进工艺进行研究与分析,探讨其原理、优缺点以及应用前景,以期为相关领域的研究和应用提供参考依据。
二、水力钻机的原理水力钻机采用流体力学的原理,将高压流体喷射到钻头上,使钻头旋转并钻入工件。
具体来说,水力钻机由机架、油泵、阀门、钢丝绳、液压软管、钻头等组成。
油泵将工作液体加压后通过管道输送至钻头,钻头上的喷嘴将高压工作液喷射到工件上,产生一定的冲击力和切削力,钻头随之旋转并进行钻进工作。
三、水力钻机钻进工艺的特点水力钻机钻进工艺具有以下特点:1.自动化程度高。
水力钻机采用液压控制和自动化技术,实现了钻孔、下钻等操作的自动化,提高了生产效率和加工精度。
2.精度高。
水力钻机钻进过程中,钻头和工件之间的切削力和切向力可以精确控制,因此加工精度较高。
3.效率高。
水力钻机采用了先进的钻进技术和自动化控制技术,可以大大提高生产效率和加工速度。
4.应用范围广。
水力钻机钻进工艺适用于各种工件的加工,可用于钢材、铜材、铝材、塑料、橡胶等材料的加工。
5.操作简单。
水力钻机具有操作简单、技术要求低等优点,可降低劳动强度,提高工作效率。
四、水力钻机钻进工艺的优缺点水力钻机钻进工艺具有以下优点和缺点:优点:1.加工效率高。
水力钻机钻进工艺可以实现自动化钻孔,大大提高了生产效率和加工速度。
2.钻孔精度高。
水力钻机钻进过程中,切削力和切向力可以精确控制,加工精度高。
3.适用范围广。
水力钻机钻进工艺适用于各种工件的加工,具有广泛的应用前景。
4.操作简单。
水力钻机钻进工艺操作简单、技术要求低,降低了工作难度。
缺点:1.能耗高。
水力钻机钻进工艺需要消耗大量的工作液,能耗较高,对环境造成一定的影响。
2.设备维护难度大。
水力钻机钻进设备结构复杂,对维护和保养要求较高。
底板穿层水力冲孔防喷孔

通过底板穿层水力冲孔技术施工的 钻孔,可以准确探测煤层厚度、瓦 斯压力等信息,为煤矿安全生产提 供有力支持。
03
防喷孔技术原理及实践应用
防喷孔技术定义及原理介绍
防喷孔技术定义
防喷孔技术是一种在钻井过程中,通过采取一系列措施,防止钻屑、钻井液或其 他物质从井口喷出,从而保护井口周围环境、设备和人员安全的技术。
防喷孔技术原理
防喷孔技术主要基于压力控制原理,通过调节钻井液密度、粘度、切力等参数, 控制井内液柱压力与地层压力和环空压力之和相平衡,从而防止井喷事故的发生 。
防喷孔技术在底板穿层水力冲孔中的应用
底板穿层水力冲孔介绍
底板穿层水力冲孔是一种在地下矿山开采过程中,通过高压水射流冲击底板岩石,实现穿层切割、破 碎和排渣的工艺方法。
底板穿层水力冲孔防喷孔
汇报人: 2023-12-19
目录
• 引言 • 底板穿层水力冲孔技术原理 • 防喷孔技术原理及实践应用 • 底板穿层水力冲孔防喷孔技术
难点及解决方案 • 底板穿层水力冲孔防喷孔技术
发展趋势与展望 • 总结与建议
01
引言
目的和背景
目的
介绍底板穿层水力冲孔防喷孔技术的原理、应用和发展现状,为相关领域的研 究和实践提供参考。
高效化发展
为了提高施工效率,底板穿层水 力冲孔防喷孔技术将不断优化施 工工艺,采用更加高效的施工设 备和技术,缩短施工周期。
技术发展前景展望
广泛应用前景
国际化发展前景
随着底板穿层水力冲孔防喷孔技术的 不断发展,其将在更多领域得到广泛 应用,如水利水电、矿山开采等领域 。
随着全球化的不断发展,底板穿层水 力冲孔防喷孔技术将逐渐走向国际化 ,为全球范围内的工程建设提供技术 支持和服务。
水力冲孔快速消突技术的研究

5
同时 , 孔道周围煤体向孔道方向发生大幅度的移动 , 造 成 煤体 的膨 胀 变形 和顶 、 底板 间 的相 向位 移 , 引起
在 孔 道影 响范 围内地应 力 降低 , 煤层 得 到充 分卸 压 ,
理 ,以免影 响施 工 和底板 上 已施工 完 毕 的钻孔 的释 放效 果 。
煤岩层应力较高。 如使用传统的防突技术 , 不但揭煤
进 度缓 慢 , 而且 还严重 威胁 矿井 安 全 。 因此需 要进行 突 出煤 层石 门揭 煤技 术 的研 究 。经 多方 案 的论 证 比 较 , 进 行 多次 试 验 , 后 得 出结 论 : 用 在 石 门揭 并 最 采 煤 时水 力 冲孔技 术作 为 防突措 施 , 不但 消 突速 度快 , 而且 能保证 防突及石 门揭煤施 工 的安 全 ,缩 短揭 煤
时间 。 6 t可采储 量 7. 2 t m; 4.3 , M 239 。 M
矿井 设计 能力 12Mt ,采用 立 井 两水 平 上 下 山开 . / a 拓, 通风方 式 为 中央并 列式 。 井 为煤 与瓦 斯突 出矿 矿 井 , 尘 有爆 炸危 险 I 目前矿 井 主要 系统 巷道 、 煤 生。 硐
孟津 煤 矿 开采 深 度 70m, 目前实 测 煤层 瓦斯 6
压力 3 2 P , . a瓦斯含量 1. 3, M 4 5 / 煤的坚 固性 系数 孔 , mt 使孔道周 围煤体依 附的瓦斯得到充分排放 ; 与此
由于 H MSⅡ设 计 的理 念 与 通 常 的 冷 风 机 不 E 体 的矿 井 降温 系统 , 把 矿井 地温 、 井 涌水 作 为资 是 矿
室等开拓 已基本完成 , 生产系统较完善。 主采煤层为
二叠 系 山西 组 二 煤 , 0 9 1 平 均 2 2 煤 厚 . m, .4m, 层 厚 度具有 短 距 离 内急 剧变 化 的特点 , 构 简单 , 结 属 较 稳 定煤层 。 二 煤局 部 开采 , 0 15m, 均 0 厚 . 平 .
安能煤矿“两堵一注、带压注浆封孔”、水力冲孔总结000

高压水力冲孔增透、“两堵一注”技术实践与应用一、问题提出安能煤矿目前正在回采的工作面为10918工作面,剩余可采时间为5个月;接替面为10907工作面,按原来进度预计8个月才能完工。
矿井面临采掘接替失调,主要问题是钻孔施工质量差、顺层钻孔条带预抽效果不理想,导致煤巷月度进尺缓慢。
为了提高接替面10907工作面煤巷掘进进度,缩短顺层钻孔条带预抽时间,国家瓦斯治理工程研究中心金沙工作站在金沙县煤安局的安排下,在安能煤矿开展高压水力冲孔、“两堵一注”、“带压注浆封孔”的试验,以解决煤巷瓦斯预抽时间长、单元允许掘进距离短等问题,为安能煤矿下一步的采面的顺利接替提供技术支持。
二、二、概述1、工作面概况采面接替问题(提高煤巷单进)10907回风巷掘进工作面开采的煤层为C9煤层,根据10905回风巷煤层揭露情况,10907回风巷掘进工作面C9煤层的煤层厚度变化不大,平均厚度2.4m,煤层倾角为3°~7°。
10907回风巷沿煤层走向布置,设计长度为516米,10907回风巷掘进工作面采用放炮掘进,刮板运输机、皮带运输,锚网支护顶板。
2、C9煤层基本情况C9位于P3l中部,上距P3c底界42.01-50.40m,平均45.25m。
层位稳定,呈层状产出,全区稳定。
厚度1.20~2.81m。
煤层结构简单,一般不含夹矸,属半亮、亮煤,块状、条带结构不明显。
顶板上距C8煤11.51m,岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩为主;底板下距C12煤43.01m,岩性为粉砂岩、粉砂质泥岩及粘土岩,并富产植物化石。
表1 安能煤矿C9煤层瓦斯赋存参数表根据煤科总院抚顺分院实验室2007年3月13日提交的贵州省金沙县安能煤矿C9煤层煤尘爆炸性及自燃倾向鉴定报告,C9煤层煤尘无爆炸危险性,煤层自燃倾向为三类,属不易自燃煤层。
三、10907回风巷原有顺层钻孔抽采效果简介1、钻孔设计、施工及封孔该循环共施工30个顺层钻孔(补孔3个,分别为补18#、补9#、补9’#孔),终孔间距3m,钻孔控制巷道两帮轮廓线外各15m范围;钻孔施工设备为ZYJ-750型液压钻机、φ75㎜钻头及φ50㎜螺旋钻杆;钻进过程中采用水力排渣。
水力冲孔卸压增透防突技术的实践与研究

1
一 : 1 .
二
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r簧圣碗蕴_ 侔一
1 I
广
乳化液泵站 L— ——— —J
双 功 h 、 能 高 压 水 表
图 3 水力冲孔系统连接 图
3 — 4 2 0回风 暗斜 井水 力冲孔操作步骤 ① 采 用原尺 寸钻头 进行钻 孔 , 钻至 煤层后退 出 , 然后
( 河 南 煤 化 集 团鹤 煤 公 司九 矿 , 鹤壁 4 5 8 0 0 0 )
( H N C C H e b i C o a l C o mp a n y N o . 9 Mi n e , H e b i 4 5 8 0 0 0 , C h i n a )
摘要: 通过冲孔释放 了煤体 内的潜 能, 排放 了大量瓦斯 , 使煤层透 气性 明显增加 , 抽 采半径增大 , 抽采效 果、 消突效果得 到显著提
③ 调整乳化液泵站 的安 全 5 2 3 . 4 5 6 5 . 5 m, 距煤 层垂 距 为 1 5 ~ 2 0 m, 距 3 1 O 0下 顺 槽 平 并对漏水故障进行及 时的处理 ; MP a ,对 S G S型 双 功 能表 的流 量 和 压 力 数 进 行 记 距约 为 3 0 m, 采 用断面规格 为 3 . 6 mx 3 . 4 m 的 锚 网 喷 对巷 道 阀 为 8
关键词 : 水力冲孔; 卸压 ; 增透 ; 防 突
Ke y wo r d s :a u l i c l f u s h i n g ; p r e s s u r e r e l i e f ; a n t i r e l f e c t i o n ; p r e v e n t i n g o u t b u r s t
2 5 MP a , 流量 1 5 0 L / m i n , 用 内径  ̄ b 2 5 m m( 或 6 3 2 m m ) 、 耐 压 3 1 . 5 M P a的 高压 软 管 与 乳 化 液 泵相 连 , 采 用 U型 插 销 的 快 速 接 头 作 为 管 接 头 。将 S G S型双 功 能 高 压 水 表 安 装 在 距 钻机 1 0 ~ 1 5 m 处, 安 全 阀 组件 连 接在 其 前 方。
例析煤矿21031上底板巷水力冲孔应用

例析煤矿21031上底板巷水力冲孔应用1 项目背景煤与瓦斯突出事故一直是突出矿井安全生产的重大威胁,为解决这一难题,各个大型煤业公司采取了各式各样的防治煤与瓦斯突出措施,预抽煤层瓦斯就是其中一项强有力的防突措施。
但在预抽煤层瓦斯过程中,煤层透气性差严重制约着矿井瓦斯抽防效果。
龙山煤矿积极开展水力冲孔增透技术,对抽放钻孔进行水力冲孔,以高压水为动力破坏钻孔内地质构造,增强煤层透气性、减少采掘工作面瓦斯涌出量,显著提升单孔抽采能力和抽采效果。
提高抽放效率、缩短抽放时间、最大限度消除瓦斯灾害,根据龙山煤矿现有条件,实验区域选为21031上底板抽放巷。
2 实验地区基本概况21031上底板抽放巷总工程量425m,巷道断面为直墙半圆拱型,断面净尺寸:宽×高=3400×3200mm,墙高1500mm,拱高1700mm,巷道断面面积:S掘=10.5m2,S净=9.6m2。
巷道布置在距二1煤层底板10~25m的底板泥岩中,局部为砂岩,泥岩致密块状,比较稳定。
根据打钻探测21采区瓦斯压力较大,含量较高,具有突出危险性。
实测21采区煤层原始瓦斯含量最大值为15.94m³/t,瓦斯压力1.36MPa。
3 设备选择3.1 钻冲一体化钻头钻冲一体化钻头,包括普通钻头、冲割装置壳体和高压密封钻杆组成。
普通钻头用于打钻破碎岩石和煤的主要工具;冲割装置壳体起到冲孔或割缝作用,利用水压的供水不同来控制打钻和冲割一体化,不用退出钻杆后重新安装冲割钻头。
钻头型号Φ94mm,水力冲孔钻头孔径有1.5mm、2mm和2.5mm。
3.2 高压密封钻杆高压密封钻杆是在钻杆螺纹加密封圈起到冲割装置壳体和钻杆密封作用,能耐压25MPa。
3.3 高压后置水辫高压后置水辫能耐25MPa,内部采进口耐高压密封圈。
3.4 高压水射流水质多级过滤装置高压水射流水质多级过滤装置主要用于利用高压水射流水力冲孔或水力割缝技术对煤层实施卸压增透时过滤水质,避免堵塞高压射流喷嘴,提高工作效率。
水力冲孔

水力冲孔实验根照矿井瓦斯治理规划,11采区采用穿层钻孔预抽煤层条带瓦斯措施,几个月来测量出的数据显示,11011底板抽放巷钻场内钻孔中的浓度远远达不到预期的浓度,主要原因是煤层透气性差,通过实验研究提出了水力冲孔的施工要领、水力冲孔及其消突机理,研究表明,采用底板岩巷穿层钻孔与水力冲孔区域消突措施,可有效的消除突出应力,大幅度的增加煤层的透气性,保障了工作面的安全高效回采。
为此,由大众煤矿各部室\区队有关人员组成研究小组,于2010年7月对大众煤矿11011下顺槽底板抽放巷进行水力冲孔实验。
一、水力冲孔钻孔设计1、水力冲孔工艺①提前焊接好喷嘴。
将喷嘴焊在钻杆上做成割刀,向孔内装杆在最前方;②冲孔时至少应有四人施工,1人操作高压水阀及换杆;1人负责用管钳转动钻杆进行装杆;1人负责清煤;1人观察孔口情况(并协助装杆);③在岩孔内装杆须用静压水,钻杆接头间隙用棉纱封闭严密,拧紧④装至见煤位置时,去掉钻杆上的静压水管,换成高压水管连接到钻机上,打开高压注水泵缓慢升高压力,向冲孔位置输送高压水;⑤打开钻场外高压控制阀门向钻孔供水,水压缓慢升高,不得大于22MPa,一般为20MPa。
;⑥开始冲煤孔第1根钻杆时,应缓慢推进,并保持较长时间(至少30分钟),直至钻孔排水顺畅,水色较清,无明显煤(岩)粉冲出时,再装下一杆;⑦装杆时,首先关闭高压水阀门,接着打开卸压阀,待钻杆内水压完全卸载之后(目视卸压阀出水流不急),用棉纱封闭钻杆接头间隙后接杆并拧紧;⑧在冲孔过程中,以保持水流正常为准。
若发现钻孔不出水,要立即停止推进,回撤钻杆,并来回推进几次,待水流正常时再缓慢冲孔;⑨计划每个钻孔冲出煤量为1吨。
⑩水力冲刷施工工艺见下图1—冲刷钻孔2—冲刷水枪3—钻机4—高压胶管5—高压水泵6—水管7—水车2、实验钻场的确定根据大众煤矿11011下顺槽底板抽放巷的具体情况选择实验钻场:11011底板抽放巷1号钻场位于11011下顺槽底板瓦斯抽放巷内部,距底板抽放巷巷道开口的距离为100m,钻场距煤层底板法线距离为17.7m,距11011下顺槽上帮水平距离为20m,标高为-240m,钻场周围岩层为砂岩,中等坚硬;地质构造复杂程度中等。
穿层水力冲孔技术的应用及分析

穿层水力冲孔技术的应用及分析【摘要】:水力冲孔过程就是煤体破坏剥落,应力状态改变,瓦斯大量释放的过程。
水力冲孔的实质就是:首先利用高压水射流破碎煤体在一定时间内冲出大量煤体,形成较大直径的孔洞,从而破坏煤体原应力平衡状态,孔洞周围煤体向孔洞方向发生大幅度位移,促使应力状态重新分布,集中应力带前移,有效应力降低;【关键词】:穿层水力冲孔技术的应用及分析一、贺驼煤矿矿井概况安阳永安贺驼煤矿矿井相对瓦斯涌出量为33.76m3/t,绝对瓦斯涌出量为28.13m3/min,为煤与瓦斯突出矿井;开拓方式为立井开拓,分为11、21两个采区,其中11采区为生产采区,生产水平为-300m;抽采系统已建有地面瓦斯抽放泵站,泵站内安设2台2BE3-400型水环式真空泵,抽放泵最大抽气量为85 m3/min,井下建有移动瓦斯抽放泵站,泵站内安设2台ZWY-40/75-G型水环式真空泵,瓦斯抽放泵最大抽气量为40m3/min,主要担负采空区抽放,主抽放管路使用φ377mm的无缝钢管和φ350mm聚乙烯螺旋波纹钢管,采掘工作面上、下巷的抽放管路均使用φ300mm的抗静电聚乙烯管或无缝钢管,单孔使用φ50mm的软管与工作面主管路连接,在管路低洼处安设有自动放水器或人工放水器。
二、穿层钻孔工作面概况11121底板抽放巷为11采区11121工作面预抽煤层瓦斯巷道,瓦斯压力0.9-1.14Mpa,瓦斯放散初速度△p=8-10,煤层透气性系数0.6284-0.6831m2/MPa2.d,坚固性系数0.35-0.45,孔隙率4.55m3/t,钻孔衰减系数0.0971d-1,瓦斯相对涌出量为33.76m3/t。
该地区煤层透气性差,钻孔衰减快。
为增加煤层透气性,提高钻孔浓度及抽采量,在11121底板抽放巷7号钻场进行水力冲孔实验。
三、水力冲孔防突机理分析水力冲孔过程就是煤体破坏剥落,应力状态改变,瓦斯大量释放的过程。
水力冲孔的实质就是:首先利用高压水射流破碎煤体在一定时间内冲出大量煤体,形成较大直径的孔洞,从而破坏煤体原应力平衡状态,孔洞周围煤体向孔洞方向发生大幅度位移,促使应力状态重新分布,集中应力带前移,有效应力降低;其次煤层中新裂缝的产生和应力水平的降低打破了瓦斯吸附与解吸的动态平衡,使部分吸附瓦斯转化成游离瓦斯,而游离瓦斯则通过裂隙运移得以排放,大幅度地释放了煤体及围岩中的弹性潜能和瓦斯膨胀能,煤层瓦斯透气性显著提高;最后,高压水润湿了煤体,煤体的塑性增加,脆性减小,可降低煤体中残存瓦斯的解吸速度。
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水力冲孔工艺实践及探索
陈军曾春贵童文文
摘要:为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合施工水力冲孔能够有效的扩大抽采钻孔有效半径,减少钻孔量、缩短揭煤工期。
关键词:水力冲孔卸压有效半径
一、概况
11224底抽巷南一联巷为11016工作面出煤系统,施工前方将揭4煤,现工作面距4-1煤层底板最小法距为6米。
巷道净断面16.32m2,16°上山施工,方位73°,揭煤标高-427.2m。
4-1煤平均厚度4.0m,4-2煤约0.8m,4-1与4-2之间约有1m 厚的夹矸;4煤为黑色粉末状,少量块状,半暗淡型煤。
煤层走向120~130°,倾角8~10°。
实测4煤瓦斯压力为2.5MPa、△P=13、f=0.33,计算K=39.39、D=12.72、瓦斯含量为8.49m3/t。
设计181个钻孔(其中11个水办冲孔钻孔),孔径113mm,钻孔控制范围为巷道轮廓线外左、右侧各15米、上方10米、下方8米。
钻孔控制范围内瓦斯储量=长×宽×高×容重×瓦斯含量=62.6×34×4.8×1.4×8.49=121431.2m3。
工作面采用两台2×15kW局扇供风,风量为700m3/min;主、备局扇均为专供电源供电,两路直径为800mm风筒送风。
二、打钻、抽采情况
采用两台ZDY-1900S型钻机同时施工,配φ63.5×1000mm麻花
钻杆(外径84mm),直径113mm复合片钻头。
实际施工时间55天,共施工钻孔170个,总钻孔量7744米,钻机月台效2112米。
从第一个钻孔合茬抽采至2009年2月6日170个钻孔完工,共计抽采瓦斯6.7175万m3,预抽率55.4%。
(后期施工的58个钻孔全程下护孔花管,提高了抽采量。
下花管前平均每天抽采量840立方米;下花管后平均每天抽采量1097立方米。
)
三、水力冲孔简介
1、冲孔钻孔设计
共设计水力冲孔钻孔11个,其中迎头4个(4、5、6、8#),5#孔沿巷道方位布置,控制巷道轮廓线边缘,4、6、8#孔控制巷道轮廓线下方4m以内、两侧2.5m以内;1号钻场2个孔(3、1#),2号钻场2个孔(9、10#),分别控制巷道轮廓线左、右侧2.5m、8m;3号钻场1个孔(2#),控制巷道轮廓线上方3m、左侧2.5m; 4号钻场2个孔(7、11#),其中7#孔控制巷道轮廓线上方3m、右侧2.5m, 11#孔控制到巷道轮廓线上方8m、右侧8m。
钻孔布置见下图:
2、冲孔设备
钻机:
ZDY-1900S 型钻机
乳化液泵:
采用RB125/31.5型乳化液泵,工作压力31.5MPa,流量125L/min 。
连接管路使用1寸20MPa 的高压胶管。
泵站设在-410m 车场,距离冲孔点的最远距离47.5m 。
RB125/31.5型乳化液泵
钻头与钻杆:
特制冲孔钻杆利用一根φ63.5×1500mm光钻杆加工,先将前端焊实,同时焊上钻芽,以利于钻进;再在钻杆上钻6个8mm眼,前面2个向下斜钻,冲孔时出水向前,中间2个垂直钻眼,出水向两帮,后面2个向上斜钻,出水向后。
特制冲孔钻杆
3、冲孔
钻孔穿煤后,退出钻杆,将钻头更换为特制冲孔钻杆,配合φ63.5×1500mm光钻杆,重新下到煤段,通知泵站开泵冲孔,泵站压力控制在20MPa以下,打开钻机附近的控制阀门,保持匀速钻进冲孔,以便排出煤屑,从见煤点向前2米开始,每2米一个点分段冲孔,直至止煤点。
全煤段冲完后,边退钻边冲孔,再钻进,退钻,如此循环直至冲不出煤为止。
工艺流程主要分为四个步骤即成孔、冲孔、抽采、效果验证。
具体如图所示。
水力冲孔的工艺流程图
4、冲出煤量
钻孔施工完毕,开始施工水力冲孔钻孔,该处共设计了11个水力冲孔钻孔,从2月7日开始施工,现已施工10个,冲出煤量137.25吨,平均每个孔13.725吨。
单孔煤量统计表
5、冲孔有效半径考察
通过4号钻场11号孔冲孔,考察179号抽采钻孔浓度、流量。
11号孔、179号孔布置见下图:
冲孔前后,179号考察孔浓度、流量变化曲线见下图:
11号孔与179号孔平距7米,平均抽采浓度冲孔前17%,冲孔后22.4%,提高了1.32倍;平均抽采纯量冲孔前0.028 m3/min,冲孔后0.073 m3/min,提高了2.6倍。
根据179号孔浓度、流量变化情况,说明该处水力冲孔有效影响半径已达7米。
6、冲孔效果考察
1)冲孔期间巷道瓦斯变化情况
正常打钻期间回风流瓦斯浓度0.14%左右,冲孔期间为0.5%左右,瓦斯涌出量较平时增大了3.6倍。
2)冲孔前、后抽采量变化情况
冲孔期间,我们重点对该处抽采情况进行了考察。
平均抽采浓度
冲孔前5.9%,冲孔后6.8%,提高了1.2倍;平均抽采纯量冲孔前0.076 m3/min,冲孔后0.98 m3/min,提高了1.3倍。
具体见下图:
3)冲孔前后单孔抽采负压变化情况:
对2号钻场考察了28个钻孔在冲孔前、后的负压变化情况,单孔平均负压由冲孔前的0.048MPa降为冲孔后的0.036MPa,下降了1.3倍,说明煤体透气性增加了。
具体见下图:
实施水力冲孔后,煤层透气性提高,钻孔的抽采浓度、抽采量均有增长,效果还是很明显的。
由于时间短,数据收集较少,待揭开4煤后,将通过效果检验指标及煤层各项防突指标的对比进一步验证。
7、水力冲孔注意事项
1)影响冲孔效果要素:水量、水压、冲孔钻头孔眼设计(包括孔眼个数、直径、角度等)、钻杆直径与孔径差、煤的坚固性系数等。
供水量不变时,孔眼个数越少、孔眼直径越小,水压越大,冲落煤量越多,如果钻杆直径与孔径差过小,容易堵塞钻孔,造成喷孔或埋钻;反之,供水量不变时,孔眼个数越多、孔眼直径越大,水压越小,冲落煤量越少,甚至冲不出煤量。
煤越硬,需要的水量越大、水压越高、钻杆直径与孔径差越大。
2)冲孔时应分段冲,均匀钻进,大量出煤时,应来回往返钻进。
3)冲孔钻头应与钻杆同直径,这样不易埋钻。
4)冲孔过程中,根据钻孔瓦斯涌出情况及时调整钻进速度,防
止瓦斯超限;喷孔严重时,应使用防喷装置,防止喷孔造成高值瓦斯超限。
5)冲孔过程中、撤卸钻杆期间,严禁人员正对孔口,防止喷孔伤人。
6)高压胶管的连接部位必须牢固可靠,防止脱扣伤人。
四、体会与认识
1、为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合水力冲孔是完全有必要的。
2、目前,集团公司正在与有资质的科研单位合作研究水力化措施,可以选定瓦斯压力在0.74MPa~2MPa的揭煤地点考察单以水力冲孔作为消突措施的消突效果。
从钻孔设计、冲孔设备、冲孔参数到效检指标制定出水力冲孔标准。
3、水力冲孔扩大了有效抽采半径,考察抽采影响半径已达7米。
4、水力冲孔消突试验成功将大大减少钻孔量、缩短揭煤工期。
作者简介:
陈军(1980- ),男,安徽淮南人,1999年原淮南矿务局职工大学毕业。
现任淮南矿业集团潘二煤矿抽排队队长。
曾春贵(1985- ),男,江西抚州人,2007年黑龙江科技学院毕业。
现任淮南矿业集团潘二煤矿抽排队技术主管。
童文文(1985- ),男,安徽宣城人,2007年安徽理工大学毕业。
现任淮南矿业集团潘二煤矿抽排队助理工程师。