大港石化高压角阀改造案例分析

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注水泵阀座阀片的改造

注水泵阀座阀片的改造

2016年10月注水泵阀座阀片的改造文勇(中国石油大港油田公司石油工程研究院,天津300280)赵华芝(中国石油大港油田公司第四采油厂,天津300280)摘要:目前各大油田应对低成本,高度重视节能降耗工作,降低注水能耗、提高注水效率,是节能降耗的工作重点,而注水泵的改造又是这项工作的重点,本文在阀座阀片改造方面摸索了一些经验,取得了一些心得,供采油注水管理者参考。

关键词:注水泵;阀座阀片;节能目前油田高度重视节能降耗工作,在生产用能中主要是电能的消耗,而注水用电又占了全厂总用生产电量的近50%,因此降低注水能耗、提高注水效率,是节能降耗的工作重点。

油田使用的都是柱塞式注水泵,该类泵具有输出压力高、泵效高、投资少、占地面积少等优点,所以管好、用好柱塞泵对于提高注水质量,降低运行成本有较大的意义。

几年来在阀座阀片改造和变频器的应用方面摸索了一些经验可以提高泵效,做到节能降耗方法。

1阀座阀片改进的必要性从实际中不难看出:清水加注使用周期3000h ,消耗量:3个/台/年;污水加注使用周期:<100h ,消耗量:>90个/台/年。

例如,大港油田站板二十二站改注污水后,站上正常运行两台五柱塞泵,运行一个月就更换30~40多个阀座,频繁的维修不但增加了工作量,而且泵效也明显下降,造成注水单耗大幅上升。

为此针对这一现象阀座阀片的改造是非常有必要的。

2阀片阀座的改造过程:2.1对阀座、阀片采取渗碳的热处理工艺;这种方法提高了阀座、排出阀片的硬度,效果不明显而且成本还很高。

2.2将吸入阀片的材质由聚甲醛改为铜质材料按原尺寸加工,其它方面不变安装试验。

这种方法材质变好了,但使用周期不长;2.3不改变吸液阀片的材质,将阀座的吸液面的进液孔沿着外圆加工一个倒流槽,将钢制的排出阀片改为聚甲醛材质并对排出阀片的尺寸进行了调整,厚度增加了1毫米、直径由54毫米调整到56毫米。

减少硬对硬的锤击损伤和增大阀片和阀座之间的接触面积减少阀片的损坏机率延长使用时间。

石化业高压电动闸阀阀杆划伤分析

石化业高压电动闸阀阀杆划伤分析
19 99
统 噪 声 声 源 及
传 递 途 径 分 析
可知 , 压泵是 液
液 压 系 统 产 生 噪 声 的 主 要 声 源 , 箱 、 压 油 液
2 李伟 . 冲击 减振理 论 的离散 单元 法研究 及 应用 [ . 安交 通大 学 , DI 西
19 9 7
油 管 分 别 是 传
WZ 9 4 YF 4 0 B (MP )2英寸 平板 电动 闸阀 ,每台重量 LB 3 一0L 6 a1 1 t阀杆规格 q5x 6 m ., 5 b 0 8 0 m。远程操作 为主 , 设定开关方式为限 位开关 。 阀体是国产五洲阀门 , 电动头为美 国罗特克 。 输送成品
油 的管 线 全 程 几 百 公 里 , 力 5 1MP 压 - 2 a属 高 压 输 送 , 动 闸 阀 电
平板 闸阀的阀板 为双面密封 ,阀座 的弹性密封面为高强 聚 四氟材料 ,油 品内的沙子容易进入滑道 ,在开关过程 中阀板跑 偏, 阀杆与密封压兰接触划伤。 另外 阀安装时 , 阀板 、 阀杆 和阀门
烯 软 管 内 径 d 8 m,壁 厚 £l m, 丸 直 径 1 m, 足 够 长 度 。 =m =m 钢 m 有 液压 站 压 力 为 9 a 无 流 量 输 出 工 况 下 , 绑 扎 和 已 绑 扎 柔 性 MP 、 未
对 比试 验 是在 液压 站 噪声 最 低 、噪声 起 伏 不 大 的 况 下 进 1 行 的 ,这 种 工 况 还 不 能 发挥 柔 性 带 状 颗 粒 阻尼 器减 振 的 最佳 效 果 。 由于 试 验 条 件 所 限 , 有 做 噪 声 更 大 情 况 下 的试 验 , 进 行 没 但 的桁 架 模 型 试 验 结 果说 明 ,柔性 颗粒 阻 尼 器 在 振 动 较 为 强 烈 的 情况下效果更加理想。

阀门装配调试技术的实际应用案例分析

阀门装配调试技术的实际应用案例分析

阀门装配调试技术的实际应用案例分析随着工业化进程的不断推进,阀门在各个行业中的应用越来越广泛。

然而,阀门的装配调试却是一个非常复杂和关键的环节。

本文将通过实际应用案例分析,探讨阀门装配调试技术的实际应用。

案例一:石化行业的阀门装配调试在石化行业中,阀门的装配调试尤为重要。

一家石化企业在进行一个新项目的建设时,需要大量的阀门来控制流体的流动。

然而,由于工艺复杂,阀门的装配调试成为一个巨大的挑战。

为了解决这个问题,该企业采用了先进的阀门装配调试技术。

首先,他们通过对每个阀门进行严格的检查,确保其质量符合要求。

然后,他们使用专业的工具和设备来进行阀门的装配。

在装配过程中,他们严格按照工艺要求进行操作,确保每个环节的准确性和可靠性。

在装配完成后,该企业进行了全面的调试工作。

他们使用了先进的检测设备,对阀门进行了严格的性能测试。

通过测试,他们发现了一些问题,并及时进行了修复。

最终,所有的阀门都通过了调试,确保了工艺的正常运行。

案例二:水处理行业的阀门装配调试在水处理行业中,阀门的装配调试同样是一个重要的环节。

一家水处理公司在进行一个大型的水处理项目时,面临着大量的阀门装配和调试工作。

为了提高装配调试的效率和准确性,该公司采用了自动化装配调试系统。

他们利用计算机控制系统,对阀门的装配和调试进行自动化操作。

通过预先设定的程序,系统可以自动完成阀门的装配和调试工作,大大提高了工作效率。

此外,该公司还采用了先进的传感器和检测设备,对阀门的性能进行实时监测和测试。

通过监测和测试,他们可以及时发现问题,并进行修复。

这样,他们可以确保阀门的质量和性能符合要求。

综上所述,阀门装配调试技术在实际应用中发挥着重要的作用。

通过合理的装配和调试工作,可以确保阀门的质量和性能符合要求,保证工艺的正常运行。

随着技术的不断进步,阀门装配调试技术将会越来越先进和智能化,为各个行业的发展提供更好的支持。

阀门装配调试技术应用案例分析

阀门装配调试技术应用案例分析

阀门装配调试技术应用案例分析阀门是工业生产中常用的一种控制装置,广泛应用于石油、化工、能源等领域。

阀门的装配调试是确保阀门正常运行的关键环节,本文将通过一个实际案例来分析阀门装配调试技术的应用。

案例背景:某石化企业的装置中,存在一个关键的阀门失效问题,导致生产过程中的压力控制不稳定,严重影响了生产效率和产品质量。

经过初步调查,发现问题出现在该阀门的装配和调试环节,因此需要进行相关技术分析和改进。

技术分析:1. 阀门装配技术:阀门的装配是确保其正常运行的基础。

在本案例中,阀门失效的原因是由于密封不良导致的泄漏。

因此,装配环节中需要特别关注阀门的密封性能。

采用合适的密封材料、正确的装配方法以及严格的质量控制,可以避免泄漏问题的发生。

2. 阀门调试技术:阀门调试是确保阀门在使用过程中能够正常开启、关闭和调节的关键环节。

在本案例中,阀门的失效是由于调节装置故障引起的。

因此,调试环节中需要特别关注阀门的调节性能。

通过合理的调节装置设计、严格的调试流程以及准确的调试参数,可以确保阀门的调节性能符合要求。

改进措施:1. 优化装配工艺:针对阀门密封不良问题,可以通过优化装配工艺来改善。

首先,选择合适的密封材料,确保其耐高温、耐腐蚀等性能。

其次,制定装配规范,明确装配顺序和方法,避免装配过程中的误操作。

最后,严格控制质量,加强装配过程中的检验和测试,确保每个阀门都符合要求。

2. 强化调试流程:针对阀门调节性能不稳定的问题,可以通过强化调试流程来改善。

首先,制定详细的调试方案,明确调试目标和步骤。

其次,准备充足的调试工具和设备,确保调试的准确性和可靠性。

最后,严格按照调试方案进行操作,并记录调试参数和结果,以便后续分析和改进。

案例结果:经过改进措施的实施,该石化企业成功解决了阀门失效问题。

装置中的阀门密封性能得到了显著提升,泄漏问题得到了有效控制。

同时,阀门的调节性能也得到了改善,生产过程中的压力控制更加稳定。

这不仅提高了生产效率和产品质量,也降低了生产风险和成本。

石油化工企业事故案例剖

石油化工企业事故案例剖

石油化工企业事故案例剖目录第一章维护准备 (6)1.1 隔离 (6)1.2 标识 (13)1.3 排除危险 (18)1.4 不遵守操作程序 (24)1.5 维修的质量 (31)1.6个人笔记 (38)第二章动改 (39)2.1 开工时的动改 (39)2.2小动改 (40)2.3在维修期间进行动改 (43)2.4 临时性动改 (44)2.5 资金调整 (45)2.6 工艺调整 (47)2.7新工具 (49)2.8 组织变化 (50)2.9 渐进的变化 (51)2.10 不断动改 (51)2.11 为改善环境进行的动改 (53)2.12 动改的控制 (57)第三章人为失误引起的事故 (59)3.1 前言 (59)3.2 因漫不经心引起的事故 (60)3.3通过更好的培训能够防止的事故 (67)第四章标记 (73)4.1 设备标记 (73)4.2仪表标识 (75)4.3 标识化学品 (77)4.4 无法理解的标记 (79)第五章储罐 (80)5.1 冒顶 (80)5.2 超压 (81)5.4 爆炸 (86)5.5 浮顶罐 (91)5.6 多方面的事故 (94)5.7 FRP罐 (97)第六章烟囱(烟道) (99)6.1 烟囱爆炸 (99)6.2 烟囱堵塞 (101)6.3 热辐射 (103)第七章泄漏 (104)7.1 常见泄漏源 (104)7.2 泄漏的控制 (111)7.3 泄漏到水面、湿地或绝缘层上 (116)7.4 检测泄漏 (117)7.5 不稳定性泄漏 (118)第八章液化可燃气体 (119)8.1 重大的泄漏 (119)8.2 较轻的泄漏 (125)8.3 其它形式泄漏 (126)第九章管线和容器事故 (128)9.1 管线事故 (128)9.2 压力容器事故 (138)第十章其它设备 (145)10.1 离心机 (145)10.2 泵 (146)10.3 空气冷却器 (147)10.4 安全阀 (148)10.5 换热器 (154)10.6 冷却塔 (156)10.7 加热炉 (156)第十一章进人容器 (161)11.1 含有害物质的容器 (161)11.2 引入有害物质 (163)11.3 未能与危险源隔离开的容器 (164)11.4 未经批准,进入容器 (167)11.6 救援 (169)11.7 分析容器里气体 (170)11.8 限定的空间 (170)11.9 各种可能出现的错误 (171)第十二章常见物质的危险 (172)12.1 压缩空气 (172)12.2 水 (174)12.3 氮气 (175)12.4 重油(包括热传导油) (181)第十三章罐装卡车和槽车 (186)13.2 软管爆裂 (187)13.3 着火和爆炸 (188)13.7 装卸位置不正确 (190)13.8 触及带电体 (192)第十四章断路系统和其它 (193)14.1 试验应当彻底 (193)14.2 应对所有保护设备进行试验 (195)14.3 测试工作做得大频繁 (198)14.4 保护系统不能自行设定 (198)14.5 未经许可不能拆除联锁系统 (199)14.6 用仪器直接测量人们所需要的数据 (201)14.7 联锁装置只用于紧急状态,不能经常使用 (202)14.8 试验可发现错误 (203)14.9 其它复杂事故 (204)14.10 海上事故 (204)第十五章静电 (206)15.1 流动液体产生的静电 (206)15.2 气体和水射流产生的静电 (208)15.3 粉尘和塑料产生的静电 (209)15.4 服饰产生的静电 (210)第十六章建筑材料 (212)16.1 用错材料 (212)16.2 因腐蚀而产生氢气 (215)16.3 腐蚀带来的其它影响 (217)16.4 保护层损失 (217)16.5 腐蚀引起的事故 (217)16.7 选择材料 (218)第十七章操作方法 (220)17.1 憋压 (220)17.2 疏通阻塞的管线 (221)17.3 有误的阀门定位控制 (223)17.4 职责不明确 (224)17.5 缺乏交流 (224)17.6 在打开的人孔处作业 (226)17.7 一条管线两种用途 (227)17.8 无意中的隔离 (227)17.9 不相容物质存放 (228)17.10 维护——真正有必要吗? (228)17.11 联锁故障 (229)17.12 破乳 (230)17.13 烟囱效应 (231)第十八章逆流和其它不可预见的偏差 (233)18.1 从产品收集器或吹扫线回流到装置里 (233)18.2 回流到辅助线里 (234)18.4 从反应器逆流 (235)18.5 从排水系统回流 (236)18.6 其它偏差 (237)18.7 预测偏差的方法 (238)18.8 HAZOP的缺陷 (239)18.9 间歇式装置的HAZOP (240)18.10 罐式卡车的HAZOP (241)第十九章没有意识到的事故点 (243)19.1 氨会爆炸 (243)19.2 水压试验有危险 (245)19.3 柴油机也能点燃泄漏物 (245)19.4 二氧化碳能引燃可燃性混合物 (247)19.5 烟雾会爆炸 (247)第二十章计算机控制带来的问题 (250)20.1 硬件和软件故障 (250)20.2 把计算机当成黑匣子 (251)20.3 错误判断——操作器响应的方式 (253)20.4 其它问题 (254)20.5 未经授权乱动设备 (256)20.6 新的应用 (257)20.7 结论 (258)第二十一章本质安全型设计 (260)21.1 博帕尔(Bhopal) (260)21.2 其它本质安全型设计 (264)21.3 用户友好设计 (268)第二十二章计划的与非计划的反应 (270)22.1 缺乏知识 (270)22.2 不良混合 (272)22.3 污染 (274)22.4 与辅助材料反应 (275)22.5 不当的培训或程序 (275)22.6 最后使用日期 (276)第一章维护准备Randall(工厂检查员)曾经说过,当他了解到厂内的安全文件非常完善时,感到非常吃惊。

石化企业稳高压消防给水系统的应用

石化企业稳高压消防给水系统的应用

稳高压消防给水系统的应用王海蓉、李峰(天津市大港油田大港石化公司工程管理部300280)摘要:结合我公司消防给水系统改造工程实例,介绍了大港石化公司消防给水系统改造为稳高压消防给水系统的情况,并就其优、缺点和稳高压消防给水系统的技术问题作了必要的阐述。

明确了稳高压消防给水系统具有灭火冷却及时、可靠有效的优点。

关键词:消防;稳高压消防给水系统;技术问题炼油企业高塔林立,储罐成群,装置物料大多为易燃易爆物质;具有燃烧速度快、火势凶猛、扩散蔓延快等危害性,所以潜在的火灾爆炸危险性极大,发生火灾后果惨重,因此做好消防工作意义重大。

大港石化公司自1965年建成投产发展到至今,包括生产装置、罐区及相应的储运、供热、供水、供电、消防、污水处理、维修管理等配套辅助设施。

厂区投产时按照《石油化工企业设计防火规范》建成了临时高压消防给水系统,满足了当时的消防要求。

按照《石油化工企业设计防火规范》[1]GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,新的消防给水系统已改造成稳高压消防给水系统。

1.稳高压消防给水系统设置1.1炼油厂生产及储存设施是消防重点和要害保护部位,因此消防主要对象为生产装置及罐区。

生产装置周围布置环状消防管网,设置地上式消火栓(SS100,PN1.6MPa);装置内高于15m框架平台和塔区联合平台,设置消防水炮;在装置内道路边设置消防水管道系统,并设置地上式消火栓和切断阀;扑救装置内火灾所需泡沫液由消防车供给。

油罐消防冷却水由消防管网上消火栓供给。

油罐泡沫消防采用半固定低倍数泡沫消防系统。

发生火灾时,泡沫混合液由消防车供给。

1.2按照《石油化工企业设计防火规范》[1]GB50160-92(1999局部修订条文)规定,我厂消防给水系统设置为稳高压消防给水系统。

分别设置了Ⅰ水源站和Ⅱ水源站两套消防给水泵站,消防管网目前为新区、老区消防水管网连通状态。

消防水管网和工业水管网各自独立运行。

石化业高压电动闸阀阀杆划伤分析

石化业高压电动闸阀阀杆划伤分析

石化业高压电动闸阀阀杆划伤分析分析电动闸阀阀杆划痕的走向和纹理,应该是阀门开启时,由于介质中的杂质或阀门安装制造时残留在阀盖内的铁屑、铸砂,被压入了阀杆的密封胶圈,因橡胶圈有柔韧性,杂质镶入后无法靠自重脱落,被阀杆带入压兰,造成阀杆和压兰划伤,密封胶圈工作面受损形成渗漏。

1、事故两台阀门型号为WZL9B43YF-600LB(9MPa)10 英寸和WZL9B43YF- 400LB(6MPa)12 英寸平板电动闸阀,每台重量1.5t,阀杆规格&Phi;50 乘以860mm。

远程操作为主,设定开关方式为限位开关。

阀体是国产五洲阀门,电动头为美国罗特克。

输送成品油的管线全程几百公里,压力5~12MPa 属高压输送,电动闸阀是输送管线的重要节点。

石家庄站413 阀和晋中站202 阀的阀杆盘根(密封填料)渗漏,成品油自电动头支架和电动头结合部渗出,形成隐患且污染环境。

将执行机构和电动头支架解体,发现阀杆密封压兰变形,用压兰取出器已无法将密封压兰取出,不能更换盘根。

阀杆、密封压兰严重划伤,划痕为轴向,深度有2mm,长度200mm,自上而下成鱼鳞状,阀杆不能继续使用。

阀杆密封圈破损严重且残留有铁屑,只依靠压兰处的O 形圈和压兰上临时性盘根来维持密封。

2、原因分析分析阀杆划痕的走向和纹理,应该是阀门开启时,由于介质中的杂质或阀门安装制造时残留在阀盖内的铁屑、铸砂,被压入了阀杆的密封胶圈,因橡胶圈有柔韧性,杂质镶入后无法靠自重脱落,被阀杆带入压兰,造成阀杆和压兰划伤,密封胶圈工作面受损形成渗漏。

平板闸阀的阀板为双面密封,阀座的弹性密封面为高强聚四氟材料,油品内的沙子容易进入滑道,在开关过程中阀板跑偏,阀杆与密封压兰接触划伤。

另外阀安装时,阀板、阀杆和阀门滑道不对中。

3、维修抢修队在现场对阀门进行解体检修,用清水冲洗阀板和阀板滑道,更换新阀杆和密封压兰,更换密封材料,将原先的子母胶圈换成镍丝石墨盘根,镍丝石墨盘根切成120&deg;接头搭接,安装时将两层盘根接头错开180&deg;。

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编Ⅰ、人身事故(一)、高处坠落事故1、炼油厂第一作业部“5.5”摔伤事故2005年5月5日,炼油厂第一作业部烷基化装置进行开工前设备气密检查,9:40分,车间职工章某踩在距地面不到1.5米的管线上,检查换热器E-3005浮头漏点,检查完下来时,由于风力较大,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。

事故原因分析:烷基化装置操作工章某安全意识不强,作业前没有认真检查作业周围环境,以及施工现场设备设施情况。

下来时由于风力较强,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。

2.炼油厂第八作业部“11.30”摔伤事故2005年11月30日21:40分,装车四台9道、10道对好槽车后,开始装槽车。

23:30分,四台九道装至第七个槽车时,因当晚风力较大,操作人员重心不稳,在踩踏槽车表面时脚底出现打滑,造成操作工张某顺槽车表面滑落摔至地面。

送往医院检查,诊断为左侧肋骨骨折。

事故原因分析:操作人员安全意识不强,没有充分认识到梯子和槽车罐体间的距离存在滑落摔伤的风险。

(二)、中毒事故1.动力厂一供水“10.13”急性中毒事故1980年10月13日20:40分,动力厂一供水颐和园取水站,在启动2#水泵时,引起电压瞬间波动,使运行中的加氯机压力水突然中断,氯气大量泄漏,短时间,室内充满氯气。

加氯岗位一名职工接到值班长通知后,未采取任何防护措施和佩戴防毒面具,迅速跑进氯气库去关氯气瓶阀门,被强烈的氯气呛出,为了恢复加氯机的运行,再次冲入加氯库被呛得身体疲软,无法支持。

被当班通知紧急送往医院,经诊断为氯气中毒,住院治疗。

事故原因:(1)值班长在下达操作命令时,忽视危险操作项目的安全注意事项的提醒。

(2)操作人员自我保护意识淡薄。

2.动力事业部“10.6”天然气中毒事故2002年10月6日23时5分,动力事业部一电站运行人员在进行天然气系统检查时发现有异味,但未发现漏点,返回向班长进行了汇报,班长立即意识到天然气系统的静密封点泄漏,决定再次进行寻找,在逐点检查过程中,由于在泄漏现场工作的时间较长,吸入了过量天然气和炼油厂尾气的混合气,23点20分晕倒在返回操作室的途中,经送人民医院抢救确诊为天然气中毒。

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大港石化高压角阀FV11201改造项目
1.问题说明:
中石油大港石化加氢裂化装置高压角阀FV-11201为某品牌原装进口产品,该阀门现场使用问题总是发生阀门小开度跳动,0~10%不能投运,0~25%开度不能投自动,阀芯跳动,阀体振动。

2.原因分析:
该阀门参数:类型为510A,口径为4 ” X2-1/2”,压力等级为2500#,工艺介质为蜡油,温度为180 ℃左右,流向为底进侧出。

根据设计提供的规格书,FV-11201为泵出口的回流阀,而设计提供的工艺参数为开车工况最大回流量(即最大流量),实际正常运行后阀门处于小回流量控制(即正常流量),正常流量比开车时的最大流量小很多,这样阀门在正常运行时总是工作在小开度运行,510A阀门为多段式阀芯结构,一般行程较短(16mm),如果相对开度较小的话(10%),绝对开度只有16x10%=1.6mm,开度非常小,因此不适于小开度的运行控制,最好开度在50%以上。

在流开场合(底进侧出),流体的作用力的趋势是把阀芯向上顶开,但由于阀门流量过大,自动调节给的控制信号始终要求小开度,执行机构作用力是将阀芯压向阀座,而阀芯非常难以稳定在一个小开度位置,这样阀芯就有开→关→开→关循环跳动的趋势,从而造成阀芯跳动,再引体阀体振动。

2.对策:
FV-11201是泵出口回流阀,有两个工况,开车时阀门工况处于最大回流量,因此阀门的流通能力不能选得太小,必须满足最大流量要求;另一个是正常运行工况,回流量很小,相当于开车工况的15%左右。

这就要求阀门有较大的可调比范围和较长的行程,而510A这种结构行程都很短,在开度理想情况下无法同时满足开车工况和正常运行工况。

要使FV-11201正常自动投运,唯一的方法就是提高正常运行时阀门的相对开度以及阀门的额定行程,从而提升阀门在正常运行时的绝对开度。

3.改造方案:
方案1:建议改为迷宫式阀内件,阀门行程可以加大到60~90mm,4”x2” 20级降压,这样保证正常运行工况的开度在30%左右,绝对开度≥20mm。

但迷宫阀要求流体比较干净,如果不能确保,可以将迷宫阀小开度设计为标准流道,大开度设计为大流道,确保大开度下较脏流体全部通过。

但是由于用户工况介质无法确保清洁无杂质,再加上该阀门为故障开FO,同时任何情况下都要保证全流通,而迷宫式如果工艺介质不干净就容易造成堵塞,理论可行,但实际有一定的风险,因此用户就该方案最终否决;
方案2:就原有阀内件结构不变,缩小阀芯阀座,从而提成正常流程时的开度。

经过与大港石化仪表及工艺车间确认FV11201正常流量、最大流量,阀门前后压差等工艺参数后,计算了开车工况和正常运行工况的Cv值、阀内件出口流速和动能,根据Cv值计算书,从中可以看出,阀芯尺寸只要在1.5”
以上,即能满足正常运行时流量的阀内件出口流速和动能要求,因此本次改造最终采用将阀芯从2.5”
缩小至1.5”,增加了阀门正常流量时的开度,从而提高控制精度,消除阀门跳动问题。

基于阀芯尺寸
1.5”能够设计的4段16级降压的Cv值为12~15,我们最终选择Cv=15,这样既覆盖了开车工况的计算
Cv值,又可以使正常运行时的开度提升到25~30%左右。

该方案最终得到用户的认可,工期1.5个月。

FV-11201改造要更换的零部件见上图红色圆圈内,填料、平衡密封环和垫圈是作为易损件更换的,阀座、阀芯&阀杆、压圈A/B、平衡缸都是因为阀芯缩小后需要更换的零部件,更换的零部件采用和原阀相同的材质和热处理,其中阀芯、阀座材质A276-440C采用进口日本大同的钢材,平衡密封环采用Saint-Gobain的,填料为日本Pillar,同原阀的分供方一致。

由于阀门额定行程从16mm改大到18~20mm,原阀的执行机构限位件需要改造,行程牌需要更换。

4.安装方法及条件
参照前期现场使用情况,安装方式相同。

5.涂漆
设备的涂料防腐和表面色按照制造厂标准执行。

所有非不锈钢部件涂防腐涂料,涂料底漆为阿克苏-诺贝尔的环氧树脂漆,面漆为聚氨漆。

6.维修清单
本次技术协议为1台气动活塞式高压多段式角阀,具体技术参数参见附件1的《控制阀规格书》确定的阀门、执行机构及附件。

位号产品名称型号规格数量
FV-11201
气动活塞式
高压多段式角阀
510A-6330LA-WH ANSI 2500# 4”x1.5” 1
7.技术偏差表
无,参照附件计算规格书。

8.备品备件
平衡密封环、平衡缸、阀杆、填料、垫圈及压圈、阀芯、阀杆、阀座、弹性销等。

9.检验与试验
9.1 原材料检验:铸造阀体必须进行RT探伤,并提供RT探伤报告,锻造上阀盖必须进行UT探伤,并提
供UT探伤报告。

提供阀体、上阀盖的样棒必须进行材料成分及机械强度试验并提供报告。

9.2 零件检验:阀体焊端必须进行PT探伤,全部堆焊的阀芯、阀座必须进行PT探伤,上阀盖双头螺柱和
六角螺母必须进行MT探伤。

9.3 对成品整阀出厂前还应进行以下项次的检验和试验:技术规格的检查、外观检查、尺寸检查、阀体耐
压测试、阀体气密检查、执行机构气密检查、阀座泄漏量检查,并对气动调节阀、定位器、电磁阀、执行机构及其它附件进行整体性能测试;
严格按照ASME、API标准进行强压、气密试验,按照ANSI/FCI进行阀座泄漏试验,按照工厂标准进行气动执行机构的气密试验,进行整机的动作试验。

对于检修、改造的FV-11201按照新阀出厂检验规范进行上述各项检查,达到新阀出厂的各项性能指标。

9.4 检验报告:气动调节阀的检验和测试按照API598进行。

气动调节阀及其附件必须进行检验、耐压试
验(单向或双向)及整体性能检验等,并按照制造厂标准在供货时向甲方提供相关的检验、测试报告。

10.总结
这样的改造1.5个月时间非常紧张,设计要1周,备料2周,加工2周,一般需要5周以上的时间。

在无锡检修车间的全力配合下,我们最终按期完成了FV112O1高压角阀改造工作,得到了用户的一致好评。

迷宫式阀内件结构图:
FV112O1新旧阀内件对比(新阀芯暂未热处理)。

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