JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法(新编版)

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给煤机断煤,方法对策怎么行!

给煤机断煤,方法对策怎么行!

给煤机断煤,方法对策怎么行!下面说一下给煤机故障、下煤管严重堵塞造成一台给煤机在较长一段时间内无法运行,这种现象在锅炉运行中会时常出现,针对给煤机断煤堵煤这个问题的解决办法,和大家探讨和交流!附带事故案例分析!希望对大家有所帮助!给煤机堵断煤是锅炉运行中常见的问题,如果发现不及时,处理措施不到位,可能会导致锅炉灭火事故的发生,下面就对给煤机堵断煤的情况作具体分析。

给煤机堵断煤可分为几种类型,分别是堵在煤仓出口、堵在给煤机内、堵在下落煤管和堵在磨机绞龙,以及煤仓走空和打洞,而堵在给煤机内又可能是皮带跑偏卡死或皮带打滑。

给煤机断煤问题对机组的安全和稳定性都造成了很大的影响,对机组的经济性也造成了影响,所以给煤机断煤是一个不容忽视的危险因素,大家要对给煤机断煤做好预防措施,严密监视给煤机的运行情况,为机组安全稳定运行打好基础。

所以我们需要事先想清楚,及时做出反应及其处理。

做到及时发现、及时处理,严防事故扩大化。

(1)定期对给煤机的落煤管进行振打和启动煤仓疏松设备,加装振打装置,根据经验数据定期振打;运行中人工定期投煤,根据经验数据定期清除积煤。

(2)应加强对给煤机机组给煤系统所属设备运行中的检查维护,要求当班运行人员经常巡检,发现有堵煤情况应及时疏通,确保锅炉给煤设备运行的稳定性。

(3)解决给煤机断煤的问题,首先要加强燃煤管理,把燃煤管理的重点放在煤质的提高控制上,严格控制入炉煤的表面水分含量是一个有效的措施。

(4)可以通过技术改造,改变煤仓结构、煤仓内壁铺设高分子复合材料衬板以及安装煤仓疏通机等方法改善给煤机入口堵煤的现象。

对于经常发生给煤机堵煤问题的电厂,应根据实际设备情况进行相应设备的技术改造,以解决困绕锅炉安全经济运行的给煤机堵煤问题。

因此该期间对上煤的煤种和上煤时间进行控制和调整,防止出现断煤或堵煤现象,而使事故扩大。

给煤机断煤现象及处理下雨天来煤较湿或燃用含水高的煤质时,容易造成磨煤机入口管堵塞,影响制粉系统的正常运行。

JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法

JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法

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JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法
按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上。

或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

冷却灭火法
这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。

或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。

灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。

这种方法属于物理灭火方法。

隔离灭火法
隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。

具体方法有:
1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;采集者退散
2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区;
3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体;
4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。

窒息灭火法
窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火。

输煤皮带落煤管堵煤原因分析及应对措施

输煤皮带落煤管堵煤原因分析及应对措施

输煤皮带落煤管堵煤原因分析及应对措施摘要:某电厂输煤皮带落煤管经常出现堵煤故障,造成了输煤皮带沿线溢煤和皮带磨损断裂等问题,严重影响燃料输煤线路的安全运行。

通过查找故障原因并对堵煤保护装置进行改进,取得了明显效果,保证了输煤线路稳定和经济运行。

关键词:输煤皮带;堵煤故障;处理措施引言我厂四台机组使用燃料经皮带机将煤场存煤输送并提升至原煤仓,燃煤经过输煤线路输送的同时在各个转运站进行除铁、除渣、粉碎、取样等工艺。

其中#1、2机上煤线10条皮带,#3、4机上煤线8条皮带,卸煤线12条皮带,每条皮带落煤管都安装了堵煤开关保护装置,但现场目前传统堵煤保护开关均安装于三通落煤管内,经常出现拒动、误动现象,造成落煤管堵煤,因此,对输煤皮带落煤管堵煤原因分析及研究改进方法,迫在眉睫,意义重大。

1 输煤皮带落煤管堵煤影响输煤皮带落煤管一旦发生堵煤,输煤皮带上的煤流受阻而瞬间堆积、外溢,煤流也会沿回程皮带四处散落,将给清理及疏通工作带来非常大的困难;同时,落煤管堵煤后将引起落料口及整条皮带积煤,巨大的煤量将使输煤电机过载以及传动滚筒打滑,一直在打转以至磨断皮带,造成皮带断裂等恶劣事故;更换输煤皮带或驳接硫化皮带,也将浪费大量人力物力。

清理落煤管堵煤、积煤,输煤皮带更换修补等一系列抢修工作都是在高粉尘环境工作,严重影响检修维护人员的身体健康。

堵煤事故将导致沿线输煤设备长时间退出检修,一旦备用输煤皮带系统也出现问题,燃料无法供给,必将造成锅炉无煤可烧,机组限负荷,停机等巨大损失。

因此,落煤管堵煤是目前影响输煤系统稳定性运行及设备安全的重要隐患之一;也是困扰我厂安全生产的主要事故;解决输煤皮带落煤管堵煤问题非常迫切,不容忽视。

现场堵煤情况如下图:2 输煤皮带落煤管堵煤原因分析:经过多年的对现场设备观察实验及对输煤系统皮带运行情况、煤质、堵煤保护装置等分析总结出造成落煤管堵煤主要有以下方面:1)输煤皮带上煤量过大,经过落煤管时未能及时通过,瞬间造成落煤管堵塞。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理煤机是一种用于将煤炭从煤堆中输送到目标位置的设备。

在运行过程中,有时会发生煤机落煤管堵煤的情况。

下面将对煤机落煤管堵煤的原因分析及处理方法进行详细介绍。

煤机落煤管堵煤的原因:1.煤炭湿度过高:煤炭湿度过高会导致煤炭堆积在管道中,并且容易形成结块,进而导致管道堵塞。

2.煤炭粒度不均匀:如果煤炭的粒度不均匀,较大颗粒的煤炭可能会卡在煤机的落煤管中,从而引起堵塞。

3.落煤管设计不合理:落煤管的设计不合理或者安装不正确也会导致堵煤现象的发生。

例如,落煤管的角度太陡或者弯曲部分过多,都会增加煤炭在管道中堆积和卡住的可能性。

4.输送能力不足:煤机的输送能力不足也是导致堵煤的原因之一、当煤机无法及时将煤炭输送出去时,煤炭堆积在管道中的概率就会增加。

5.设备故障或磨损:如果煤机内部的部件出现故障或磨损,比如输送带断裂、滚筒损坏等,都会导致煤炭输送的中断,进而引起堵煤。

煤机落煤管堵煤的处理方法:1.加强煤炭湿度控制:合理控制煤炭的湿度,可以通过合理的覆盖和防潮措施来降低煤炭的湿度,减少煤炭在管道中的堆积和结块。

2.提高煤炭的粒度均匀性:通过煤炭破碎和筛分等工艺措施,可以提高煤炭的粒度均匀性,减少较大颗粒煤炭在管道中的卡塞现象。

3.优化落煤管的设计:改善落煤管的角度和弯曲部位,简化管道结构,可以减少煤炭在管道中的积堆,并且降低堵煤的概率。

4.提高煤机的输送能力:对煤机进行改进和升级,提高其输送能力,确保煤炭能够在合理的时间内快速地离开煤机,减少在管道中的积堆。

5.定期检查和维修设备:定期对煤机进行检查和维修,修复或更换故障和磨损的部件,确保设备的正常运行,减少堵煤的发生。

综上所述,煤机落煤管堵煤是由多种因素导致的,需要通过合理的措施和方法来解决。

通过控制煤炭湿度、提高煤炭粒度均匀性、优化落煤管设计、提高输送能力以及定期检查和维修设备等措施,可以有效预防和处理煤机落煤管堵煤问题,确保煤炭的顺利输送。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

目录一、小组概略二、选题原由三、设施简介四、堵煤的原由及现象五、堵煤的办理及危害六、改造的目的及方案七、改造后的成效给煤机落煤管堵煤原由剖析及办理一、小组概略略二、选题原由飞灰含碳量每降低 1% ,降低供电标煤耗 0.6% ,加强锅炉1、炉墙壁积碳,造成落煤管屡次堵煤,机炉屡次起落负荷,影响安全运转2、飞灰含碳量高升公司制运定行生中需 解选定给煤机落煤管拥塞原由剖析及办理三、设施简介1、徐州金山桥热电有限企业一期工程为两台济南锅炉厂生产的YG -75/5.29-M12 型次高压、次高温循环流化床锅炉。

该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分别器构成的循环焚烧系统。

炉膛为膜式水冷壁构造。

过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。

拥有高效,低污染,运转靠谱性高,启动快速等突出长处。

压缩空气系统为:1#ML75ROTARY 、固定式空压机,容积:13 立方米/秒,排气压力:0.75Mpa ,额定功率:75KW 。

2#ML90ROTARY 固定式空压机,容积:7.1立方米/秒,排气压力:0.75Mpa ,额定功率:90KW 。

锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m 平台部署了三台全关闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管部署了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时谨防炉内的烟气反窜。

一次风机出口风压设计值为15.6kPa ,运转中最高值不大于12kPa ,在一次风机出口管道、空预器的入口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力消耗大,因此运转的播煤风压力为10kPa 。

2、煤质剖析该炉设计燃料为烟煤,其燃料特征为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):31.09% 碳(C ar):48.27% 全水分(War ):9.48% 氢(Har ):3.43% 氧(Oar ):6.1% 氮(Nar ):0.63% 全硫(Sar):1% 低位发热量(Qnet ·ar):19040Kj/kg (4555Kcal/kg)入炉煤粒径:0~10mm额定负荷燃煤量:12t/h。

原煤仓下给煤机清理堵塞安全技术措施

原煤仓下给煤机清理堵塞安全技术措施

原煤仓下给煤机清理堵塞安全技术措施在煤炭生产过程中,由于各种原因,原煤仓下的给煤机可能会发生堵塞现象。

堵塞不仅会影响生产效率,还可能导致安全事故的发生。

因此,为了确保人身安全和生产正常进行,必须采取科学合理的技术措施进行清理。

一、堵塞原因分析堵塞的原因主要有以下几点:1.原煤湿度过高:原煤湿度高会导致煤粉粘结,易于堵塞煤仓下的给煤机。

因此,在煤炭入仓之前,应对煤炭的湿度进行测试,确保合格后方可入仓。

2.原煤粒度过大:过大的颗粒会增加给煤机的卡机概率,导致堵塞。

因此,在煤炭的破碎过程中,应控制合适的粒度。

3.原煤含有杂质:原煤中可能含有土壤、石块等杂质,它们会与煤粉粘结在一起,增加堵塞的风险。

因此,在原煤入仓之前,要对其进行清洗、除石等处理。

二、清理堵塞技术措施当煤仓下的给煤机发生堵塞时,需采取以下技术措施进行清理:1.关停给煤机:一旦发现给煤机堵塞,应当立即关闭给煤机,并将其电源切断,避免意外启动导致人身伤害。

2.设置警示标识:在堵塞位置周围设置明显可见的警示标识,警示其他人员不得靠近或触碰,以防发生意外。

3.检查原因:确定给煤机堵塞的原因,包括湿度过高、粒度过大、杂质等。

根据堵塞原因选择相应的处理方法。

4.化学分析处理:对湿度过高的原煤使用干燥剂进行化学分析处理,以降低原煤的湿度。

常用的干燥剂有氯化钙、二甲基硅油等。

5.机械分析处理:对粒度过大的原煤使用破碎设备进行破碎处理,将原煤粒度降低至合适范围。

常用的破碎设备有颚式破碎机、锤式破碎机等。

6.人工分析处理:对含有杂质的原煤,可以通过人工方式进行除杂处理。

主要方法有手工拾取、机械筛分等。

7.定期清理:对于给煤机附近的煤仓及输送设备,定期进行清理,清除积存的煤粉和杂质,防止堵塞的发生。

8.安全监测:在给煤机堵塞问题解决后,进行安全检查,并对给煤机及其周围设备进行全面监测,确保运行正常。

三、安全注意事项在进行清理堵塞的过程中,必须严格遵守以下安全注意事项:1.工作人员必须穿戴好安全防护装备,如安全帽、防护鞋、防尘口罩等,避免因意外事故引发的伤害。

给煤机常见故障及处理方法

给煤机常见故障及处理方法

给煤机常见故障及处理方法煤机是一种常用的工业设备,用于将煤炭等固体颗粒物料送入锅炉或其他设备中进行燃烧。

然而,在使用过程中,煤机可能会出现一些常见故障,影响其正常运行。

本文将介绍几种常见的煤机故障及其处理方法,以便帮助用户更好地维护和使用煤机。

一、送料不畅当煤机的送料不畅时,可能会导致煤炭无法正常进入锅炉,影响燃烧效果。

产生这种故障的原因可能有多种,包括煤炭含水率过高、送料管道堵塞、送料机械部件磨损等。

针对不同的原因,可以采取相应的处理方法:1. 检查煤炭的含水率,如果过高,则应及时处理,如降低煤炭的含水率或更换干燥煤炭。

2. 检查送料管道是否堵塞,可以通过清理或更换堵塞的管道来解决问题。

3. 检查煤机的机械部件,如送料螺旋、送料辊等是否磨损,如有需要及时更换。

二、送料不均匀送料不均匀是煤机常见的故障之一,会导致煤炭在锅炉中的分布不均,影响燃烧效果。

产生这种故障的原因可能包括送料机械部件磨损、送料系统调整不当等。

解决这一问题的方法如下:1. 检查煤机的机械部件,如送料螺旋、送料辊等是否磨损,如有需要及时更换。

2. 调整煤机的送料系统,确保各个部件的协调配合,以实现均匀的煤炭供给。

三、煤机堵机煤机堵机是指煤机在运行过程中因为煤炭堵塞而停止工作。

堵机的原因可能有多种,如煤炭颗粒过大、煤炭湿度过高、煤机内部积存物过多等。

针对不同的原因,可以采取相应的处理方法:1. 检查煤炭的颗粒大小,如果过大,则应对煤炭进行粉碎处理,以便更好地进入煤机。

2. 检查煤炭的湿度,如果过高,则应及时降低煤炭的湿度,以减少堵塞的可能性。

3. 定期清理煤机内部的积存物,以保持煤机的畅通。

四、煤机电控系统故障煤机的电控系统是保证煤机正常运行的重要组成部分,如果出现故障,可能会导致煤机无法正常运转。

常见的电控系统故障包括电机过载、电机线路短路等。

针对这些故障,可以采取以下处理方法:1. 检查电机的负荷情况,如果超过额定负荷,则应减少煤炭供给量,以降低电机负荷。

给煤机堵断煤异常发现及处理措施

给煤机堵断煤异常发现及处理措施

给煤机堵断煤的异常发现及处理措施
给煤机堵断煤是锅炉运行中常见的问题,如果发现不及时,处理措施不到位,可能会导致锅炉灭火事故的发生,下面就对给煤机堵断煤的情况作具体分析。

给煤机堵断煤可分为几种类型,分别是堵在煤仓出口、堵在给煤机内、堵在下落煤管和堵在磨机绞龙,以及煤仓走空和打洞,而堵在给煤机内又可能是皮带跑偏卡死或皮带打滑。

给煤机堵煤有一个共同的现象就是磨出口温度异常升高,该台磨机料位不断下降。

1.如果给煤机转速自动在加,而给煤量为零,磨内压力没变,另一侧给煤量加足,可判断给煤机堵煤堵在煤仓出口,这时候可以让另一台给煤机加大给煤维持住磨机料位,适当减小该磨出力,如果料位已经很低了则可以根据情况停止该侧一到两个燃烧器运行,避免磨机抽空,增大其他磨机出力,派人就地确认堵煤,联系捅煤人员及时敲打,必要时停磨处理。

2.如果给煤机转速自动在加,两侧给煤量都在不断增加,而磨机料位还在下降,磨出口温度也在升高,此时应首先把给煤机自动解除,转速指令给零,减少该磨出力,派人就地敲打下落煤管,如果声音沉闷,那么就是下落煤管堵了,此时应停磨处理,如果声音响亮,可判断为堵在给煤机内,如果确认是皮带打滑,联系炉检班处理。

3.如果瞬时煤量减少,给煤机转速自动在加而煤量为零,磨内压力以及粉管压力都下降了,可判断为煤仓走空或打洞,此时应开大该磨负荷风门维持住磨内压力,可选择停止该侧一到两只燃烧器运行,增大其他磨机出力,联系燃运加煤,派人就地处理。

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JG-80型皮带式给煤机堵煤消除
方法(新编版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法(新编
版)
芜湖发电厂共安装4台125MW国产发电机组,每台锅炉配置2套中间储仓式热风送粉制粉系统,其中四期制粉系统配置的是由沈阳电力机械厂制造的JG-80型皮带式给煤机,其额定出力是80t/h。

自投产以后,JG-80型皮带式给煤机就发生过多次堵煤现象,特别是近两三年,给煤机发生堵煤较频繁,平均每个月发生堵煤2~3次,严重影响了给煤机的正常运行及制粉系统的正常制粉,并危害锅炉的安全稳定燃烧。

因此,消除给煤机堵煤现象,保证制粉系统正常运行,势在必行。

1堵煤原因分析
经过现场调查及分析,JG-80型皮带式给煤机发生堵煤现象的原因主要是:
(1)给煤机输煤皮带两侧裙边容易掉煤
JG-80型皮带式给煤机输煤皮带两侧边挡煤裙边高度只有72mm,而输送的原煤层厚度为156mm,煤层超过皮带挡煤裙边84mm,在输送原煤的过程中,原煤从两侧裙边跨过而滚落到给煤机筒体底部,使筒内煤越积越多,造成给煤机堵煤。

(2)给煤机尾部落煤斗容易掉煤
因为JG-80型皮带式给煤机尾部的落煤斗底平面与输煤皮带之间存在118mm的间隙,在运行时,从落煤斗落下来的煤容易从此间隙处滚落到给煤机筒体底部,使筒内煤越积越多,造成给煤机堵煤。

2采取的措施
(1)在给煤机输煤皮带两侧边安装200mm×2800mm×10mm挡煤橡胶皮,并用支架将挡煤皮固定在给煤机筒体内上方,输煤皮带两侧边安装挡煤皮后,与原来两侧裙边共同形成一道阻墙,从而使挡煤裙边不再掉煤。

(2)在给煤机尾部落煤斗与输煤皮带间隙处安装136mm×570mm ×10mm挡煤橡胶皮,并固定在尾部落煤斗钢板上,使落煤斗与输煤
皮带之间的间隙被封堵,从落煤斗落到输煤皮带上的煤就无法滚落到给煤机筒体内。

这样,给煤机筒体内就无法积煤,最终解决了堵煤问题。

3改进后的效果及经济效益
以上两项措施实施后,JG-80型皮带式给煤机在运行过程中没有发生一次堵煤现象。

另一方面,改进前给煤机堵煤造成输煤皮带严重磨损,减少了皮带的使用寿命(每年需要更换一次皮带),但是经过改进,一根输煤皮带可使用4年以上,可见改进既延长了给煤机输煤皮带的使用寿命,又保证了给煤机的正常运行及制粉系统的正常制粉,也减少了运行工作人员消除堵煤的劳动量,保障了锅炉的稳定燃烧。

4遗留问题及解决方法
虽然JG-80型皮带式给煤机的堵煤现象基本上得到解决,但是给煤机在运行时筒体内仍然存在一些少量的积煤,运行工作人员在清除这些少量的积煤时,筒体内中间部位的积煤因滚筒阻挡够不着,清扫不到,使这些少量的积煤越聚越多,造成给煤机堵煤。

为了方便运行工作人员清扫给煤机筒体内中间部位的积煤,给煤机筒体外中间处安装了600mm×475mm方孔门,工作人员可打开此门定期对筒体内中间积煤进行清扫,从而最终消除了给煤机的堵煤问题。

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