井下油水分离系统设计及参数敏感性分析

第29卷第3期2007年6月

石油钻采工艺

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摘要:华北油田第四采油厂部分油井沉没度超过100m,而泵效却较低,只有20%。为了提高这部分油井泵效,对泵效影响因素进行分析,发现了气蚀效应对泵效的影响。通过计算重新确定了固定阀球最佳跳动高度,其移动距离由传统的45mm降低为12mm,减少了原油中的溶解气逸出和气蚀的影响,解决了阀球运动距离较大导致阀来不及关闭、原油漏失率大的问题。现场应用中改进泵的固定阀罩后,油井平均泵效提高了18%,证明固定阀球跳动高度改为12mm后能有效提高油井泵效。

关键词:抽油泵;气蚀效应;固定阀;跳动高度;泵效

中图分类号:TE933.3文献标识码:A

抽油泵是有杆泵采油系统的三大设备之一,泵效是衡量油田开发水平和管理水平的重要指标。华北油田第四采油厂有采油井561口,开井428口,全部采用有杆泵采油方式。2005年初对全厂泵效进行统计,平均泵效37.6%,其中泵径为38mm油井102口,泵效只有25.36%。

通过分析这部分井日产液量低,功图显示供液不足。但统计数据显示平均动液面为1283m,平均沉没度超过200m。从理论上分析,当从固定阀座开始向上液体的高度达到7m时,就能克服流体进泵的沿程阻力损失,达到100%的泵效,而实际上却并非如此。笔者从影响泵效的因素人手,找到造成这种现象的原因。

l影响泵效的因素

影响泵效的因素有很多,如冲程损失、泵漏等。一般认为对于一特定油井在泵况正常的情况下,泵效主要受气体和固定阀关闭迟缓的影响。

1.1气体影响

游离气:抽油井深井泵筒内压力常会低于原油饱和压力,抽汲时气液两相同时进泵,气体占据部分泵筒的容积而使泵效降低。

溶解气:活塞上行,油、气、水三相进泵过程中会产生A、B、C等3个低压区(图1)。导致原油中的溶解气在此进行分离,最终会在B、c区形成2个低压区,使气体能够充分和原油分离。

图l溶解气影响下抽油泵工作示意图

以京288井为例,分析气体对泵效的影响。在油藏条件下,其原油的溶解油气比为45标m3/m3,泵径r=44mm,冲程s=4.0m,冲次凡=5.0次/min;原油含水为70%,泵效为45%。2005年1月测得泵的沉没度为435m,泵效为45%。泵挂深处流体的温度为72℃。

当活塞上行时,进泵原油的体积‰为

y油=1T,.2Z×45%×(1—70%)=0.1351rr2Z

(1)进泵原油在泵的沉没度条件下能分离出的气体体积‰标为

瞻标=45×o.135竹r2f=6.0751Tr2f(2)根据克拉伯龙方程知,%标在泵腔的气体体积为%腔

作者简介:吴刚,1965年生。1989年毕业于大庆石油学院石油地质专业,2001年获石油大学油气田开发专业硕士学位,现为采油工艺研 万方数据

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