电磁起重机事故(正式版)
起重机电机坠落伤人未遂事故

If there are no obstacles in the journey of life, what else can one do.精品模板助您成功(页眉可删)起重机电机坠落伤人未遂事故一、事故经过五小组组长安排孙某、马某等4名员工到机电科作业大棚内把H架分类码放,4人为了图省事,没有进行试车检查的情况下,就由孙某开动行车进行吊运H架,在将第二钩H架吊起时,起重机电机从10米多高的高空坠落,由于孙某躲闪及时,才没有造成人员伤害事故的发生。
二、事故原因分析1、孙某明知该设备没有专人维护管理,在开车前,没有按照行车的安全使用规定对其进行试车检查,是事故发生的主要原因。
2、马某等三名职工与孙某一同作业,对马某没有试车检查未进行制止,是事故的发生的间接原因。
3、五小组组长在知道该行车因使用管理混乱,安全隐患较多的情况下,没有向职工交代清楚,也没有及时向机电科进行反应,使问题得以解决,是事故发生的间接原因。
4、机电科疏于行车的管理,无专人检修,行车经常带病运行,是导致事故发生的间接原因。
三、事故责任划分1、孙某没有按照行车的安全使用规定对其进行试车检查,违章作业,对事故负有主要责任。
2、马某等三名职工对孙某的违章行为没有制止,没有尽到互保义务,对事故负有互保责任。
3、五小组组长为本班组安全生产的第一责任人,对行车存在问题没有向职工交代清楚,也没有及时向机电科进行反应,对事故负有主要责任。
4、机电科作为行车的管理单位,行车维护管理不善,对事故负有主要管理责任。
四、事故防范措施1、对职工加强安全操作规程培训教育,要求职工在操作设备时,一定要先进行安全检查,在确认安全的情况下,才能按规程操作使用。
对于非本单位的没有专人维护的设备尤其是要严格遵守。
2、机电科应加强对特种设备的管理,并针对该行车的安全使用制定出切实可行的管理制度结束该行车使用管理混乱状况,确保行车安全运行。
3、五小组在此处长期工作的人员,对行车的安全使用具有监督的义务,对于违规使用的,要及时制止。
起重机械典型事故案例

图为事故发生后的现场,左边为出事钢包。
钢水包底部撞痕
地面找到的螺栓和压板
事故起重机勘察
事故起重机是一台80/20t通用桥式起重机 ,跨度19.5m,起升高度20m,起升速度7.00m /min。主钩由一台YZR355M-10电动机驱动, 通过制动器、联轴器、减速器、开式齿轮、 卷筒、钢丝绳实现升降,属一套驱动系统。 在电动机及减速器中间有两个制动轮直径为 φ500mm的交流电磁铁制动器。
对事故单位、有关单位和人员的处罚和处理 : 依法对清河特殊钢有限公司处以155万元罚款 ,对开原市起重机器修造厂处以20万元罚款,对铁 岭市特种设备监督检验所处以20万元罚款,对辽宁 省石油化工规划设计院处以10万元罚款,对清河特 殊钢有限公司董事长、总经理高峰处以20万元罚款 ,对其他有关责任人给予相应经济处罚。 吊销铁岭市特种设备监督检验所的起重机械监 督检验资格,吊销辽宁省石油化工规划设计院的安 全评价资质。 责成辽宁省人民政府向国务院作出深刻检查。
• 2007年4月26日21时30分许,旅顺口区旅顺新 港大连今冈船务有限公司发生一起龙门吊倒 塌事故,造成一人死亡,一人重伤,两人轻 伤。事故设备系该公司一台正在安装的通用 门式起重机,型号为MG30+30,由大连鹏达起 重机制造有限公司制造并安装。
2、物体坠落
• 2008年1月13日15时45分,在旅顺新港4号码 头进行船舶分段吊装作业的普兰店市海滨货 运代理处,在吊升船舶平面分段(重7吨)至 驳船甲板时,吊钩突然脱钩,导致分段部件 从2米高处坠落,将违规站在下方的2名装卸 工砸伤头部,经抢救无效死亡。
钢丝绳
钢丝绳实测直径为φ30.5mm,一端已从卷 筒脱落,搭在龙门钩上,绳头落在铸锭坑内 ,呈松散状,绳的端部2.8m和3.2m处有明显 的折弯痕迹,且折弯方向相同。另一端反绕 在卷筒上靠近减速器的端部,绳头夹在开式 齿轮与其支承端的间隙内,呈松散状。绳的 端部3.1m处有两股钢丝绳断裂,3.与定滑轮组之间。
起重机械事故案例

展望未来起重机械安全发展趋势
01
智能化发展
随着科技的进步,起重机械将越来越智能化,如采用物联网技术实现远
程监控、故障诊断和预警等,提高设备的安全性和可靠性。
02
标准化管理
相关部门将进一步完善起重机械安全管理制度和标准,推动行业标准化
发展,提高整体安全管理水平。
03
加强监管力度
监管部门将加强对起重机械生产、使用、检验等环节的监管力度,严厉
原因分析
改进措施
事故发生后,现场人员 立即启动紧急救援程序 ,拨打急救电话并展开 自救互救,尽量减少人 员伤亡。
事故现场负责人按照规 定程序向上级主管部门 报告事故情况,并配合 相关部门进行调查处理 。
事故现场被保护起来, 以防止事故扩大和二次 伤害的发生,同时为后 续的事故调查提供现场 证据。
经过调查,事故原因得 以明确,包括设备故障 、人为操作失误、管理 漏洞等。
3
监督检查不到位
政府监管部门对企业的监督检查不到位,未能及 时发现和纠正企业的违法行为和安全隐患。
环境因素
恶劣天气
大风、暴雨、雷电等恶劣 天气条件下,起重机械容 易发生事故。
场地条件不佳
起重机械作业场地狭窄、 不平整或存在障碍物等不 利条件,增加事故风险。
照明不足
夜间或光线不足的环境下 进行起重机械作业,容易 因视线不清而导致事故发 生。
03
事故过程描述
事故发生前情况
设备状况
起重机械在事故发生前未经充分 检查和维护,存在潜在的安全隐
患。
操作人员
操作人员缺乏经验或未经过充分培 训,对起重机械的操作规程和注意 事项不熟悉。
工作环境
工作现场存在不良的环境因素,如 恶劣天气、照明不足、地面不平等, 增加了事故发生的可能性。
起重伤害事故案例(起重机倒塌)

Adversity is an inevitable process of growth. People who can accept adversity bravely will grow stronger day byday.同学互助一起进步(页眉可删)起重伤害事故案例(起重机倒塌)1)事故经过2001年7月17日上午8时许,在沪东某造船(集团)有限公司船坞工地,由上海电力建筑工程公司等单位承担安装的600t ×170m龙门起重机在吊装主梁过程中发生倒塌事故,造成36人死亡,3人受伤,直接经济损失8000多万元。
2001年4月19日,电建公司及大力神公司施工人员进入沪东厂开始进行龙门起重机结构吊装工程,至6月16日完成了刚性腿整体吊装竖立工作。
2001年7月12日,机器人中心进行主梁预提升,通过60%~100%负荷分步加载测试后,确认主梁质量良好,塔架应力小于允许应力。
2001年7月13日,机器人中心将主梁提升离开地面,然后分阶段逐步提升,至7月16日19时,主梁被提升至47.6m高度。
因此时主梁上小车与刚性腿内侧缆风绳相碰,阻碍了提升。
电建公司施工现场指挥张海平考虑天色已晚,决定停止作业,并给起重班长陈忠林留下书面工作安排,明确17日早上放松刚性腿内侧缆风绳,为机器人中心8点正式提升主梁做好准备。
2001年7月17日早7时,施工人员按张海平的布置,通过陆侧(远离黄浦江一侧)和江侧(靠近黄浦江一侧)卷扬机先后调整刚性腿的两对内、外两侧缆风绳,现场测量员通过经纬仪监测刚性腿顶部的基准靶标志,并通过对讲机指挥两侧卷扬机操作工进行放缆作业(据陈述,调整时,控制靶位标志内外允许摆动20mm)。
放缆时,先放松陆侧内缆风绳,当刚性腿出现外偏时,通过调松陆侧外缆风绳减小外侧拉力进行修偏,直至恢复至原状态。
通过10余次放松及调整后,陆侧内缆风绳处于完全松驰状态。
此后,又使用相同方法,和相近的次数,将江侧内缆风绳放松调整为完全松驰状态,约7时55分,当地面人员正要通知上面工作人员推移江侧内缆风绳时,测量员发现基准标志逐渐外移,并逸出经纬仪观察范围,同时还有现场人员也发现刚性腿不断地在向外侧倾斜,直到刚性腿倾覆,主梁被拉动横向平移并坠落,另一端的塔架也随之倾倒。
起重机事故案例分折

案例三:某钢厂门式起重机倾覆事故
事故概述:某钢 厂门式起重机在 吊装过程中发生 倾覆,造成人员 伤亡和财产损失。
事故原因:设备 老化、维护不当、 操作不规范等综 合因素导致起重 机稳定性下降。
事故后果:造 成3人死亡、2 人受伤,钢厂 被迫停产整顿。
案例分析:通过 该案例分析起重 机事故发生的原 因和预防措施, 提高安全意识和
起重机事故案例分析
汇报人:
目录
添加目录标题
01
起重机事故概述
02
起重机事故预防措施
04
起重机事故处理和责 任追究
05
起重机事故案例分析
结语
03
06
添加章节标题
起重机事故概述
起重机事故的定义和分类
定义:起重机事故是指在起重机械作业过程中发 生的伤亡事故
分类:按事故发生的原因分为责任事故和非责任 事故
起重机事故案例 分析
案例一:某工地塔式起重机倒塌事故
事故概述:塔式 起重机在施工过 程中突然倒塌, 造成人员伤亡和
财产损失。
事故原因:设 备老化、维护 不当、操作失 误等多个因素
共同导致。
事故后果:多人 受伤,部分人员 死亡,施工进度 受影响,企业面
临重大损失。
案例分析:该案例 反映了起重机设备 维护和操作管理的 重要性,应加强设 备检查和维护,提 高操作人员的技能
强化操作人员培训和管理
严格遵守操作规程,确保操作 人员熟练掌握设备操作技能
定期进行安全培训,提高操 作人员的安全意识
加强设备维护保养,确保设 备处于良好状态
建立完善的应急预案,提高 应对突发事故的能力
完善安全管理制度和应急预案
制定并严格执行安全操作规程,确保员工掌握正确的操作方法。 定期进行安全检查和维护保养,及时发现和消除设备故障和安全隐患。
建筑工地起重机机械伤人事故案例及分析PPT

定期对起重机械进行维护保养,确保设备处于良 好状态,防止因设备故障导致事故发生。
提高安全意识
加强施工现场人员的安全教育培训,提高安全意 识,增强自我保护能力。
安全管理体系建设的重要性
建立健全安全管理体系
建筑企业应建立健全安全管理体系,明确各级管理人员职责,确 保安全管理工作的有效实施。
力。
鼓励员工积极参与安全管理,提 出改进意见和建议,共同营造安
全的工作环境。
04
类似案例研究
某工地起重机倒塌事故
事故概述
某建筑工地的起重机在作业过程中突 然倒塌,造成现场多名工人受伤,其 中两人伤势严重。
事故原因
预防措施
加强起重机械的日常维护和保养,定 期进行安全检测;加强操作人员的培 训和管理,确保其具备专业操作技能。
现场管理混乱
案例一
某建筑工地在起重机作业过程中发生事故,原因是现场指挥混乱,多个施工队 伍同时作业,操作员无法准确判断起重机的移动路径,导致起重机撞到了附近 的工人。
案例二
某施工现场起重机在吊装过程中发生事故,原因是现场交通管理混乱,车辆和 人员混杂,导致操作员无法及时发现并避让行人或车辆。
人员安全意识淡薄
案例一
某建筑工地起重机伤人事故中,操作员未按照规定佩戴安全 带和安全帽等个人防护装备,导致在起重机倾覆时受伤。
案例二
某施工现场起重机事故中,工人擅自进入起重机作业区域, 未遵守安全警示标志和规定,结果被起重机臂碰伤。
03
预防措施和建议
加强操作人员培训和考核
定期开展起重机操作培训,确保 操作人员熟练掌握安全操作规程
强化应急救援能力建设
加强建筑工地应急救援队伍建设,提高应急救援 响应速度和处理能力,保障人员生命安全。
起重机械伤害事故汇编案例

起重事故案例汇编“安全责任重于泰山”。
企业的安全生产关系到职工生命和企业财产的安全,关系到企业效益和社会的稳定。
因此搞好企业的安全生产是各级领导、全体员工的神圣职责。
“安全第一、预防为主”这是安全管理的一贯方针,为更好落实这一方针,进一步强化广大干部和职工的安全和防范意识,起重专业安全管理小组人员,汇集了我公司及冶金企业近十年来发生的30起典型的起重事故案例,将他们编辑在一起,希望全体员工要紧密结合安全生产实际、思想实际和作业特点,认真借鉴他人用鲜血和生命换来的教训,举一反三,防微杜渐,克服侥幸麻痹思想,增强“我要安全”的意识,提高自己的技能,落实我要“我要安全”的责任,从我做起,从本岗位做起,从预防的角度上狠下工夫,制定切实可行的防范措施,防止同类事故在我公司发生。
案例一:电动葫芦坠落修理工躲闪摔伤1、事故概况2004年5月21日零点10分,浙江某不锈钢有限公司冷轧车间,两名修理工正站在2米多高的机器上检修机器,并操纵一台型号为LD5-17的电动单梁起重机,吊装一根齿轮箱螺杆放于地面上时,其电动葫芦运行电机及驱动装置突然从上方坠于一修理工眼前,该修理工作出本能后退动作,因机器顶部无防护栏装置,故从1米多高的机器架上摔落下来,结果造成该修理工头部、肩部划破,两根肋骨断掉。
2、事故原因分析(1)小车驱动装置与墙板的联接螺栓其中一根早巳松动,随着驱动齿轮的运行振动,结果带动其余三个固定螺栓受力不均衡,随着驱动齿轮箱运动的加剧从而使此三根螺栓逐渐松动和脱出,是导致事故发生的直接原因。
(2)小车驱动轮的被动侧轮缘与工字钢的侧翼磨擦程度比较严重,且一对轮缘与工字钢的两侧间隙均较小,导致小车的车轮行走不平稳或两侧轮面受力不均匀,结果造成小车驱动齿轮箱相对运动的振动,这也是造成联接螺栓松动加剧的另一个原因。
案例二:LD5-15电动单梁起重机电动葫芦行走小车电机(减速箱)坠落事故一、事故经过2006年5月28日,公司一名操作工在操作一台LD5-15电动单梁起重机进行起吊工件时,该起重机的电动葫芦行走小车电机(含减速箱)突然坠落,砸到该操作工头部,导致操作工死亡。
起重机械事故简录

2007年起重机械事故简录国家质量技术监督部门近期起重机械事故通报中获悉,2007年1—6月份共发生起重机械事故37起(不包括房屋建筑工地和市政工程工地),死亡42人,分别比去年同期增加8.8%和14.29%。
特别进入6月份以来,连续发生起重机械事故6起,死亡9人。
起重机械事故仍呈高发态势。
我们现将这些起重机械事故简录如下(可能比通报数字多),以供警示借鉴。
由于资料来源的原因,事故过程和原因无法叙述清楚,请读者谅解。
〓〓●一月份起重机械事故10起:(桥式起重机3起、门式起重机3起、叉车1起、汽车起重机2起、单轨电动葫芦1起;共死亡7人、伤7人)〓〓1、2007年1月5日8时40分,广东省江门市新会区司前镇前进工业园柏洪有色金属制品厂发生一起起重机械严重事故,造成1人死亡。
〓〓事发时,该厂冷轧车间2名起重作业人员操作1#和2#桥吊,两机同时将一堆铝板(长约5米,宽44公分,重约3.5吨)吊往剪床处,在吊运过程中,突然发现有人站在剪台后,操作人员叫其离开,由于铝板摆动,该人躲闪不及被铝板推到剪台,并压住其胸部,送医院经抢救无效死亡。
〓〓2、2007年1月5日9时15分,广西百色市田林县弄瓦村柳州欧维姆工程有限公司田林弄瓦大桥工程项目经理部发生一起起重机械严重事故,造成2人轻伤,经济损失3万元。
〓〓事发时,在田林县八桂瑶族乡弄瓦大桥施工场地内,在用门式起重机卸载汽车上的6吨螺纹钢筋时,由于起重机的轨道一边是安装在填土上,起吊约50cm高度时,填土一侧的轨道下沉,造成起重机身倾斜45度,司机跳出驾驶室碰到地面物脸部擦伤,司索工在装钢筋的车上受钢筋移动挤压造成腿部受伤。
〓〓3、2007年1月7日7时35分,广西南宁市江南区明阳农场南宁糖业股份有限公司明阳糖厂发生一起起重机械(叠糖叉车)致人重伤严重事故,造成1人重伤,经济损失3万元。
〓〓4、2007年1月9日14时01分,广西柳州市柳北区柳州钢铁(集团)公司中板厂发生一起起重机械严重事故,造成1人死亡。
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In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.
(示范文本)
编订:_______________
审核:_______________
单位:_______________
电磁起重机事故(正式版)
电磁起重机事故(正式版)
使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
1.桥式电磁起重机违章作业造成伤亡
事故发生时间:1991年1月23日16时16分
铁道部齐齐哈尔车辆厂(地址:齐齐哈尔市中华
东路厂前一路10号)铸钢车间清理工段中件修理一
组组长鞠贵有,准备下班后把作业场丁侧车钩修理线
上的二根做电焊地线用的短钢轨吊走,再用一根通长
钢轨替换。
当小组工作完工,人员陆续离开作业场回
到休息室,鞠从休息室走出去要起重机时,看见本组
气焊工丁学文仍然在作业场干活,并对丁说:“我要
吊钢轨”,说完就到东头起重机司机杨玉芝。
这时,
司机杨玉芝刚下车准备休息,听到鞠喊就问,“你挂
磁盘干什么?”鞠说“粘两根钢轨”,杨说:“钢轨不能粘,快到点了”,是指快下班了。
实际上,为安全起见,工厂已有规定不准用电磁盘吸吊长,大的工件,含长钢轨。
由于起重司机没能坚决抵制,杨便上车把起重机上的吊钩降落下来,鞠将吊索拿下,换上电磁吸盘之后,先将西侧的两根短钢轨吊到西边料场,然后指挥起重机去东头吊19.3米的通长钢轨。
当鞠给起吊信号将钢轨吊起一米多高时,发现钢轨北端没有吊起来,就急忙跑去察看。
由于鞠在吊运前未能对该钢轨进行认真检查,实际上钢轨北端与地线焊接在一起。
当发现钢轨一端吊不起来时,鞠未能给起重司机停止信号,起重机司机也没有执行安全操作规程,在钢轨一端未吊起的情况下,没能及时落钩,将钢轨放下,让鞠查明原因,反而在没有看到,听到任何信号的情况,又未认真对作业周围情况观察了望
时,违章操作,将大车往西开,致使钢轨因斜拉,加大弯矩而突然折断。
其中北半截落地,而仍吸在电磁吸盘上的南半截钢轨往西南方法悠动滑落,将距离钢轨5.4米的丁学文头部撞成重度颅脑损伤,经抢救无效死亡。
教训
该事故是不应该发生的。
因为工厂已有安全规定,不准用电磁吸盘吊长、大工件;致使于对起重司机与起重指挥人员都有相应的安全要求,由于临时近下班时间,未能认真遵守而酿成大祸。
2.履带电磁起重机斜拉电磁吸盘造成伤亡
事故发生时间:1991年1月13日9时
鞍山钢铁公司废钢铁处理厂,在灵山钢锭模库红旗路线,用履带起重机的电磁吸盘吊卸轧辊厂发来的五车皮钢锭模。
由于平板车停放位置不对货位,在卸
第一节车皮的钢锭模时,就将连接二车皮之间的钩头断开,再将履带起重机的电磁吸盘放在钢锭模上,通过起重机移动电磁吸盘带动第一节车皮移动,使车皮对上货位再进行吊卸。
当卸第二车时,同样需要断开钩头,按上述方法使车皮移动上货位。
当跟吊工王同喜站在路西第二节与第三节车皮连接钩头之间,提第三节车皮解放杆时,因解放杆失灵,结果造成连接的钩头断不开。
这时,班长赵永梅在铁路东侧半身用右手托钩头插销,左手指挥履带起重机司机用上述同样方法移动车皮,使二车皮相撞。
待车皮相撞钩头松动的瞬间才能提起插销。
由于两车相撞产生振动,导致第二节车皮北端第一个模子振翻1800,将赵永海头部砸伤造成死亡。
事故原因提要
用履带电磁起重机的电磁吸盘使两车皮相撞或带
车,均需要起重机进行斜拉吊作业方能实现。
而斜拉吊均属违章操作。
违章作业。
车皮没掩“止轮器”,受害者在钢锭模处于不稳定状态时,进入缓解中的两车皮之间,指挥起重机斜拉斜吊,使两车皮相撞,导致处于不稳定状态的钢锭模翻滚将入砸伤死亡。
事故现场照片与示意图见下图:
@y19201
@y19202
3.电磁吸盘坠落造成伤亡
事故发生时间:1992年7月6日12时15分
齐齐哈尔钢厂(齐齐哈尔市)一电炉分厂原料跨,5吨电磁桥式起重机司机马玉年完成生任务后,将电磁吸盘悬空停在料场,其高度大约离地面5米左右。
结果铸造车间干燥窑工人倪贵恒却违章进入废钢
料场拣挑旧自行车把、以及破损的晶体管收音机机芯时,悬空的电磁吸盘却突然坠落,将倪砸在下面当场死亡。
该事故直接经济损失1万元。
事故原因提要
该起重机用长行程交流电磁铁瓦块式制动器进行制动。
其制动器型号为JC2300/15,电磁铁型号为MZSI-15。
由于该台起重机作业繁忙,且要求吸杂钢的电磁吸盘升降制动时,要保持一定的缓冲距离,以防杂钢在快速大幅度振动中脱落。
对此,在调整制动器间隙时,考虑到高温作业环境以及制动轮和闸皮间摩擦生热造成间隙减小因素影响,而保留有一定间隙。
当作业完成后,制动轮与闸皮温度随间歇时间延长而降低,其间隙也随之逐渐加大,制动力矩减小,制动力矩减小,导致松闸,致使2.7吨重的电磁吸盘坠落。
受害者违反劳动纪律,脱离生产岗位,擅自进入起重作业危险区域。
起重机司机违章操作,当作业完毕后,未按安全要求将电磁吸盘放入地面,而埋下事故隐患。
4.履带电磁起重机倾覆造成伤亡
事故发生时间:1993年11月25日13时45分
黑龙江省西林钢铁公司(地址:黑龙江省伊春市西林区)第二炼钢厂废钢车间的履带电动电磁吸盘起重机,在废钢场地二货场进行吊废钢作业。
起重机司机景义祥用一根钢丝绳吊索把它穿到被一些废钢丝埋在下面的一台废四轮拖拉机的机体上,然后把钢丝绳吊索的另一端挂在履带电磁吸盘起重机的吊钩上。
起重机司机景义祥带徙工满树春上起重机驾驶室,司机把操作杆往后拉到位,起重臂开始起升作业,结果被吊的废旧拖拉机仅有些轻微移动。
这时,司机看到起
重臂向下趴下,车后体向前倾斜,于是他就把操作杆推动原零位置,但起重臂仍然处于向上升的状态。
这时,整个车体已经缓慢向东倾斜,徙工满树春便从右侧东门跳下车向车体后侧跑去,当跑到车体最后端,结果履带起重机却向东倾倒落地,将满树春砸在车下当即死亡。
该事故直接经济损失1.4万元。
事故原因提要
违章作业。
履带起重机所选择作业地面不合理,停放地面位置为西高东低;吊该物件时没有将电磁吸盘卸下,没有用卷扬机提升违反该公司安宁(93)35号《关于废钢铁料安全管理规定》第七条“履带吊在用钩头,吊装重大物件时,必须将磁盘卸下,方准挂钢丝绳进行作业”的规定。
吊拔被埋物件,违法乱纪反《起重机械安全规程》(GB6067)中不准“吊拔起重机量或拉力不清的
埋置物体”的规定。
塌重机司机没有掌握该起重机结构性能,且缺乏应有的驾驶操作技术水平。
当发现起重臂向下趴下,车后体向前倾斜时,其采取的应急措施不当,没有采取紧急切断电源,并迅速将吊钩放下,终因使对起重机倾覆边的倾覆力矩大于稳定力矩,导致起重机倾覆。
此处输入对应的公司或组织名字
Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here。