海川化工论坛-《班组安全》2015-03

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海川化工论坛_安全操作规程

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安全操作规程目录反应釜操作工安全操作规程 (2)油漆、喷漆工安全操作规程 (2)焊工安全规程 (3)配电室安全规程 (7)烘房工安全操作规程 (9)空压机安全操作规程 (10)鼓风机安全操作规程 (11)冷冻机安全操作规程 (11)水泵安全操作规程 (12)油泵安全操作规程 (13)氧气瓶和乙炔瓶的安全技术操作规程 (14)离心机安全操作规程 (15)精密过滤器安全操作规程 (16)酸、碱作业安全操作规程 (17)危险化学品装卸作业安全技术操作规程 (19)动火作业安全操作规程 (22)生产岗位安全操作规程 (25)化工分析安全技术操作规程 (26)一般仓库安全操作规程 (27)反应釜工安全操作规程(1) 开车前1.检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是否符合安全要求。

2.检查水、电、气是否符合安全要求。

(2) 开车中1.加料前应先矛搅拌器,无杂音且正常时,将料加到釜内,加料数量不得超过工艺要求。

2.打开蒸气阀前,先开回气阀,后开进气阀。

打开蒸气阀应缓慢,使之对夹套预热,逐步升压,夹套内压力不准超过规定值。

3.蒸气阀门和冷却阀门不能同时启动,蒸气管路过气时不准锤击和碰撞。

4.开冷却水阀门时,先开回水阀,后开进水阀。

冷却水压力不得低于0.1兆帕,也不准高于0.2兆帕。

5.水环式真空泵,要先开泵后给水,停泵时,先停泵后停水,并应排除泵内积水。

6.随时检查设备运转情况,发现异常应停车检修。

7.清洗钛环氧(搪瓷)设备时,不准用碱水刷釜,注意不要损坏搪瓷。

(3) 停车后1.停止搅拌,切断电源,关闭各种阀门。

2.铲锅时必须切断搅拌机电源,悬挂警示牌,并设人监护。

3.反应釜必须按压力容器要求进行定期技术检验,检验不合格,不得开车运行。

油漆、喷漆工安全操作规程1.工作场地和库房严禁烟火。

操作者应熟悉灭火器材的位置和使用方法。

2.要保持工作环境的卫生与通风。

浸漆、喷漆量较大的连续作业线,必须安设抽风罩和废漆处理装置。

海川化工论坛-_Aspen_中文培训资料共296页文档

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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思

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6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯

(完整版)海川化工论坛_第四篇静设备篇

(完整版)海川化工论坛_第四篇静设备篇

第四章静设备篇第1题根据使用条件管道可分哪几类?答:管道按使用条件一般可分为以下几类:(1)水煤气输送管(2)无缝钢管(3)裂化用无缝钢管(4)锅炉用无缝钢管(5)高压无缝钢管(6)不锈、耐酸无缝管第2题管道连接方式有哪几种?答:管道连接方式有以下几种:(1)焊接:所有压力管道尽量采用焊接,管径大于32mm且厚度在4mm以上采用电焊;管径在32mm以下,厚度在3.5mm以下采用气焊。

(2)法兰:适用于一般管径、密封性要求高的管子连接。

(3)丝扣:适用于管径小于65mm,工作压力在4 kgf/cm2以下的温度低于100℃的水管或低压煤气管。

(4)活接头:适用于经常拆洗的物料管道。

(5)其它连接:如水泥砂浆接口、快速接头等。

第3题法兰的基本形式可分哪四类?答:可分为:(1) 整体法兰。

(2) 带颈对焊法兰。

(3) 平焊法兰。

(4) 松套法兰。

第4题法兰密封面型式有哪几类?答:有以下几类:(1)全平面;(2) 突面;(3) 凹凸面;(4) 榫槽面;(5) 环连接面;(6) 锥面。

第5题试述闸阀的结构和特点?答:闸阀又叫闸板阀,这种阀门的阀体内有一平板也叫闸板,与介质流动方向垂直,平板升起时阀即开启。

该种阀门由于阀杆的结构形式不同可分为明杆式和暗杆式两类。

闸阀的密封性能较好,流体阻力小,开启、关闭力较小,适用比较广泛。

它一般适用于大口径的管道上。

第6题试述截止阀的结构和特点?答:截止阀是利用装在阀杆下面的阀盘与阀体的突缘部分相配合来控制阀的启闭,它的结构较简单,维护方便,截止阀也可以调节流量,应用也较广泛,但流体阻力较大。

第7题试述安全阀的结构和特点?答:主要用于锅炉和压力容器上。

当介质压力超过规定数值时,自动开启,排除多余介质,直到压力降到一定数值后又自功关闭。

安全购有弹簧式和杠杆式。

弹簧式中又分封闭式和不封闭式。

弹簧式安全阀主要依靠弹簧的作用力而工作。

一般易燃、易爆或有毒介质应选用封闭式;蒸汽或惰性气体可选用不封闭式。

海川化工论坛-SIS安全仪表系统

海川化工论坛-SIS安全仪表系统

概念安全仪表系统,Safety instrumentation System,简称SIS;又称为安全联锁系统(Safety interlocking System)。

主要为工厂控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制,是工厂企业自动控制中的重要组成部分。

编辑本段特点(1)以IEC61508作为基础标准,符合国际安全协会规定的仪表的安全标准规定。

(2)具有覆盖面广、安全性高、有自诊断功能,能够检测并预防潜在的危险。

(3)容错性的多重冗余系统,SIS一般采用多重冗余结构以提高系统的硬件故障裕度,单一故障不会导致SIS安全功能丧失。

(4)应用程序容易修改,可根据实际需要对软件进行修改。

(5)自诊断覆盖率大,工人维修时需要检查的点数比较少。

(6)响应速度快,从输入变化到输出变化的响应时间一般在10—50ms左右,一些小型SIS的响应时间更短。

(7)可实现从传感器到执行元件所组成的整个回路的安全性设计,具有I/O短路、断线等监测功能。

编辑本段基本组成安全仪表系统包括传感器、逻辑运算器和最终执行元件,即检测单元、控制单元和执行单元。

SIS系统可以监测生产过程中出现的或者潜伏的危险,发出告警信息或直接执行预定程序,立即进入操作,防止事故的发生、降低事故带来的危害及其影响。

编辑本段系统结构SIS的主流系统结构主要有TMR(三重化)、2004D(四重化)2种。

(1)TMR结构:它将三路隔离、并行的控制系统(每路称为一个分电路)和广泛的诊断集成在一个系统中,用三取二表决提供高度完善、无差错,不会中断的控制,如图2 所示。

TRICON、ICS均是采用TMR结构的系统。

(2)2004D结构:2004D系统是有2套独立并行运行的系统组成,通讯模块负责其同步运行,当系统自诊断发现一个模块发生故障时,CPU将强制其失效,确保其输出的正确性。

同时,安全输出模块中SMOD功能(辅助去磁方法),确保在两套系统同时故障或电源故障时,系统输出一个故障安全信号。

海川化工论坛_制气车间培训内容

海川化工论坛_制气车间培训内容

制气车间培训内容一、车间介绍制气车间是合成氨的龙头部门,是合成氨消耗大户,占合成氨成本的70% ,工作强度大;连续性强;动静密封点多;工艺复杂。

二、原料:无烟煤、水蒸气、空气。

任务:以无烟煤为原料,以空气和水蒸气为气化剂,通过高温作用生产出合格的半水煤气。

产品:半水煤气空气煤气——以空气为气化剂制出的煤气;水煤气——以水蒸气为气化剂制出的煤气;半水煤气——空气煤气和水煤气按一定比例混合就叫半水煤气。

半水煤气成分:CO2 6~8%;CO 29~32%;H2 45~46%;CH41.8~2% ,并且含少量的H2S和SO2。

三、本车间生产特点:易燃:煤气中CO H2 CH4 SO2都是可燃气体;易爆:制煤气过程中,煤气、空气交错在煤气炉内产生、反应,很容易造成爆炸。

易中毒:CO、H2S在空气中的允许含量分别为%和%,一旦有煤气泄露,很容易造成中毒。

高温有明火:半水煤气的制取,是在高温条件下获得的,气化层温度高达1100~1300°C,存有安全隐患:高温的获得,是炭燃烧获得的能量,所以有明火,火源是引起爆炸三要素之一,造气工艺本身就存在着安全隐患。

清洗塔的溢流水温度高达80°C,通过100m的地沟流入循环水池,水质复杂,含有氰化物,和一些酸性物质,容易烫伤人的皮肤。

粉尘多、环境差:从原料的加工,入炉,到半水煤气的制取,都有粉尘产生,所以,治理和保护造气环境条件,保护操作人员的人身安全也是造气的主要任务。

四、工艺流程造气采用固定层间歇制气。

吹风放热和制气吸热交替进行。

在间歇式水煤气发生炉内,需要周期地送入空气和蒸汽。

自上一次开始送空气至下一次开始送空气为止,称为一个工作循环。

流程:1、蓄热:空气从炉底进入料层与炽热的炭反应,产生的空气煤气从炉顶部出,经上行管道、旋风除尘器除尘,进混燃炉(一网络)进行二次燃烧,经换热器一系列换热后的低温气体烟囱放空(一网络有问题直接从单炉烟囱放空)。

合成氨需要的部分氮气,通过关闭吹风气回收阀,气体通过上行管和单炉水封进入煤气总管,经显热锅炉换热后,经洗气塔除尘降温,然后进入气柜。

海川化工论坛-XX车间环境应急预案(2015)

海川化工论坛-XX车间环境应急预案(2015)

XX车间环境应急预案编制:XX校对:XX批准:XXX2015年1月目录1. XX车间概况..................................................................................................... - 3 -2. 环境危险性分析................................................................................................ - 3 -3. 事故预防............................................................................................................ - 3 - 3.1. 事故预防措施. (3)3.2. 车间应急组织机构和结构 (4)3.3. 报警与通讯 (4)3.4. 应急处理流程 (5)4. 车间环保设施.................................................................................................... - 5 - 4.1. 可燃气体报警仪 (5)4.2. 应急救援器材 (8)4.3. 防火堤与雨水井 (8)4.4. 事故应急材料 (8)5. 现场事故应急处置措施.................................................................................... - 9 - 5.1. 现场发生化学物质泄漏环保应急处置原则. (9)5.2. 可燃气体PP、LPG管线泄漏的紧急处理方法 (9)5.3. 丙烯卸车处发生大量泄漏时紧急处理方法 (10)5.4. 原料醇、丙烯酸及酯管线、储罐严重泄漏紧急处理方法 (11)5.5. 丙烯、液化气储罐泄漏紧急处理方法 (11)5.6. 储罐故障紧急处理方法 (13)XX车间环境应急预案1.XX车间概况XX车间是负责我公司原料以及成品得接收、储存、灌装并保证向生产车间连续平稳供料的部门,分管范围包括丙烯、液化气球XX和原料醇XX、成品XX、成品装车装桶站、原料卸车处以及原料、成品地磅。

海川化工论坛-金属在介质的腐蚀

海川化工论坛-金属在介质的腐蚀

电偶腐蚀破坏实例 8
在不同的电解质环境中,电偶电位 会出现逆转,如钢和锌在一般水溶液中, 锌被腐蚀,钢得到了保护;当水温升高 到80℃以上时,钢成为阳极被腐蚀。 又如镁和铝偶合后,在中性或微酸 性的NaCl溶液中,镁是阳极,但随着镁 的不断溶解,溶液变成碱性会使铝成为 阳极。
Zn-Fe电偶腐蚀
1945华以前民用热水器的贮罐是用镀锌纲 板制造的,热水温度一般为50一54℃。由于镀 锌层对钢板起到阴极保护作用,贮罐可以使用 十年以上。战后发展了自动洗衣机,热水温度 提高到80一82℃。镀锌钢板制的热水器贮罐使 用寿命减少到6一12个月。
Al-Cu-Mg, Al-Mg-Zn, 海水 铝 Al-Zn-Mg-Mn, 合 金 Al-Cu NaCl,NaCl,H2O2溶 液,KCl,MgCl2溶液 Al-Zn-Cu NaCl,H2O2溶液
应力腐蚀……金属与介质
Al-Mg NaCl-H2O2,NaCl溶液,空气,海 水,CaCl2,NH4Cl,CoCl2溶液
电偶腐蚀破坏实例3评述
涂料层由于薄,很难避免孔隙。孔 隙中裸露出的碳钢便成为小小的阳极区, 而罐底不绣钢作为很大的阴极区。根据 阴极对阳极的面积比估计,空隙内碳钢 的腐蚀率可达到25毫米/年,难怪在几 个月内就将碳钢罐壁“钻”了许许多多 小孔。
钢管上的油漆 自行车的钢圈
电偶腐蚀破坏实例4
如某厂一个钢制容器内装有一根 铜制加热管。由于腐蚀条件温和,钢 容器仅略有生绣。 为了控制物料中铁的含量,后来将 容器内壁用涂料涂复,结果容器壁不 久就发生穿孔。
HNO3,NaOH,HF溶液,蒸馏水 镁合金: Mg-Al, Mg- NaCl-H O 溶液,海滨大气,NaCl2 2 Al-Zn-Mn K2CrO4溶液,SO2-CO2-湿空气 红烟硝酸,N2O4(含O2,不含NO, 24~74℃),HCl,Cl-水溶液,固 钛及钛合金 体氯化物(>290℃),海水,CCl4, 甲醇,甲醇蒸汽,三氯乙烯,有机 酸

海川化工论坛-MI611-166 873CC

海川化工论坛-MI611-166 873CC
FOXBORO®
说明书
MI 611-166 1996 年 2 月
873CC 系列电化学分析仪
用于接触式电导率测量 A型
SIEBE®
Siebe 集团公司
i
ii
目录
图………………………………………………………………………………………….vii
表………………………………………………………………………………………..viii
2、安装……………………………………………………………………………….……...7 安装到嵌板上 – 通用外壳 873CC-__P………………………………………….…7 安装到嵌板上 – 现场固定的外壳 873CC-__W……………………………….…7 安装到管道上(仅现场外壳)873CC-__Y………………………………………….…8 安装到表面上,固定安装(仅现场外壳)873CC-__X……………………………….…9 安装到表面上,可移动安装(仅现场外壳)873CC-__Z………………………………11 塑料通用类型的接线……………………………………………………………….…12 金属现场安装类型的接线………….…………………………………………………13
iv
改变模拟输出……………………………………..……………….………………46 重新定位跳线………………………………..……………….………………46 模拟输出校准(LCO1,HCO1,LCO2,HCO2).……………….………………48
修改安全密码(LCC)……………………………..……………….………………50 在 873CC 中生成和输入定制曲线程序………..…………….……….………………51
3、操作………………………………………………………………………………...…...17 综述………………………………………..……………………………………..….…17 显示器……………………………………..……………………………………..….…17 键盘………………………………………..……………………………………..….…17 操作模式…………………………………..……………………………………..….…19
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班组安全(2015 年第 3 期) 投稿邮箱:bzaqbjb@
集团公司承包商事故
青岛炼化承包商“2·4”人身伤亡事故
2015 年 2 月 4 日,青岛炼油化工有限责任公司(以下简称青岛炼化)承包商北京燕华工程建 设有限公司(以下简称北京燕华)在青岛炼化储运单元进行蒸汽凝液回收项目施工作业时,污水井 发生闪爆,造成 1 名承包商人员死亡。 事故经过
(1)工艺、设备等发生变更后,加强变更管理,深入进行风险分析,完善相应的安全防护措
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施。 (2)认真做好巡检工作,特别要加强对状态发生变化的设备的巡检。
某炼化公司化纤公司硫酸硫铵车间 人身伤亡事故
2005 年 5 月 29 日,某炼化公司化纤公司硫酸硫铵车间在生产过程中发生化学灼伤事故,死亡 2 人,重伤 1 人,轻伤 2 人。
直接原因:硫化亚铁自燃是导致塔体折断的直接原因。沉积在规整填料段的残留物,主要成分 是硫化亚铁,当打开塔的人孔后,硫化亚铁遇空气发生自燃,放出热量,并引燃塔内残留物及填料。
间接原因: (1)工艺管理制度存在缺陷。石化公司烷基苯厂对装置增容改造后塔内易沉积的残留物成分 和特性认识不足,操作规程中无相应的停工处理作业规定和应急防范措施,导致安全措施不落实。 (2)生产管理松懈,岗位巡检不到位。对处于停工待修状态装置巡检出现疏漏。车间在布置 待修装置值班时,对脱烷烃精馏塔的巡检内容没有具体要求,该塔人孔打开后塔内温度上升,特别 是 20 时 16 分温度发生突变,5 分钟内超过仪表量程(250℃),但是值班人员巡检不细致,没有 及时发现塔温异常变化,错过了制止事故发生的时机。
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● 案例篇
★事故简报 集团公司承包商事故 …………………………………………………………………………… 1
★警钟长鸣 某石化公司烷基化装置精馏塔火灾事故 ……………………………………………………… 3 某炼化公司化纤公司硫酸硫铵车间人身伤亡事故 …………………………………………… 4 某石化公司常压空冷风机叶片折断事故 ……………………………………………………… 5
2014 年 9 月 2 日,青岛炼化委托其 维保单位北京燕华进行蒸汽凝液回收项 目施工。2015 年 2 月 4 日下午 13:30, 北京燕华施工人员陈××(电焊工)、陈 ××(普工)、胡××(普工)、陈×× (监护人)4 人,在储运单元 9 号路与 18 号路交叉路口南侧工艺管廊下方进行 储运蒸汽凝液回收项目施工作业。14:00 左右,在预制安装完蒸汽凝液回收管线 后,施工人员电焊工陈××擅自将作业 地点转移至 1201 罐区东侧的工艺管廊 下方蒸汽伴热阀组附近,在固定地面管 托时,违规动火引起旁边的含油污水井闪爆,混凝土井盖板被闪爆的气浪掀开,造成电焊工陈×× 被混凝土盖板压伤,被及时送往医院,经抢救无效于 15:20 死亡。
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操作规程中也没有作出说明,操作人员多次使用蒸汽胶管直接加热的方式处理堵塞未得到制止,采 用该方法已成习惯。
(1)对巡检中发现的异常,认真进行风险分析,采取妥善的方法及时处理。 (2)结合岗位操作,深入进行风险分析,完善操作规程。 (3)加强安全培训,提高操作技能。
某石化公司常压空冷风机 叶片折断事故
2009 年 12 月 22 日上午,某石化公司一联合操作人员在常压空冷现场巡检发现常压空冷风机 声音异常,遂联系钳工对风机进行检查。经查,声音异常乃轴承过度磨损所引起。停机检修,整体 吊下轮毂、轴及叶片,更换轴承。回装并盘车,未见异常。16 时 30 分试运,试运过程中风机内出 现异响,停运察看,风机叶片折断。12 月 23 日上午再次整体吊下风机轮毂、轴及叶片进行检修。 现场查看风机叶片,6 块叶片皆拦腰折断为叶根部分和叶顶部分,其中 5 块叶片叶根部分还套装在 轮毂套内,1 块叶片叶根部分从轮毂上脱落。检修现场还找到 2 个散落的半圆环,即固定叶片的卡 环。
★我身边的安全故事 亲自验证最安全 ………………………………………………………………………………… 7
★工艺安全警示灯 这些人中都有谁? ……………………………………………………………………………… 8
● 管理篇
★工作在一线 检修现场的争执 ………………………………………………………………………………… 9
直接原因 (1)由于事故前大检修停车时间较长,冷态开车,管线系统残存的三氧化硫未处理干净,造 成三氧化硫冷却器至液体三氧化硫储罐管线堵塞。 (2)操作人员在处理发生堵塞的管线、用蒸汽胶带加热管线时,局部高温引起三氧化硫迅速 气化造成管线局部憋压,使管线视镜爆裂,三氧化硫气体喷出,导致人员灼伤。 间接原因 由于操作规程中没有对三氧化硫物性数据作出特殊的警示说明,致使技术人员、管理人员及操 作人员对三氧化硫在常温至 70℃温度段的饱和蒸气压呈直线上升的性质不了解,对其危险性都缺 乏深刻的认识,这是发生这次事故的重要原因;对巡检中发现的三氧化硫管线堵塞的处理方法,在
(3)强化检维修作业管理、用火作业管理。加强对承包商直接作业环节的监督检查,要求承 包商严格执行项目变更管理程序;加强用火作业管理,在作业前,必须对参与该项目的所有施工作 业人员安全交底,明确关键事项并告知其主要风险,在作业过程中,对用火作业票证上的措施执行 的有效性进行监督检查,严防作业人员私自变更作业地点和用火内容。
2005 年 5 月 28 日晚,某炼化公司化纤公司硫酸硫铵车间开工。 5 月 29 日 1 时 50 分,按照流 程开蒸发器,逐渐升温;约 3 时左右,班长张××通知外操冯××去现场确认三氧化硫储罐入口视 镜(Dg 200 mm)是否可见液体三氧化硫,冯××检查后未发现;4 时 30 分至 5 时,从视镜仍然看 不见液体,班长张××又联系外操检查;5 时 30 分,从视镜仍然看不见液体三氧化硫,同时发现 三氧化硫蒸发器压力升高,三氧化硫储罐未见液面,怀疑三氧化硫冷却器至液体三氧化硫储罐管线 堵塞。
常压空冷风机叶片依靠卡环和紧定螺钉固定在轮毂套内,将叶片根部装入轮毂套上,然后把卡 环卡入轮毂套槽内,拧紧轮毂套上紧定螺钉,抵紧叶根,叶片固定工作即告完成。根据风机 6 块叶 片损坏情况分析,风机最先折断的叶片极有可能是叶片叶根部分从轮毂上脱落的那一块,这一块折 断的叶片沿圆周切向速度方向飞出与其相邻叶片相撞,使之折断。如此反复,致另 5 块叶片全部折 断。模拟最先折断叶片的折断过程,应为卡环松驰→叶片松动→振动加剧→卡环脱落→叶片脱出轮 毂套→叶片与风筒壁碰擦折断。卡环松驰致叶片松动是叶片折断的直接原因,而轮毂套紧定螺钉松 动、叶片根部磨损、叶片卡环腐蚀磨损、轮毂套槽磨损、风机振动大均可引起卡环松弛。
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某石化公司烷基化装置 精馏塔火灾事故
2003 年 9 月 17 日,某石化公司烷基苯厂发生一起塔折倒事故,直接经济损失 13.88 万元。
某石化公司烷基苯厂烷基苯一车间从 9 月 3高 50.95 米,直径 5.2 米)的塔内件和填料。按照操作规程和开停车 方案完成退料,13-16 日进行蒸汽连续吹扫,16 日夜间因附近居民反映噪音大,停止吹扫,17 日 8-15 时恢复吹扫,累计吹扫时间约 80 小时。17 日 15 时 30 分至 17 时打开人孔通风,待塔冷却后 交出检修。
随后,张××、冯××、杜××以及实习人员杨××4 人到现场检查,并用蒸汽胶带加热处理。 6 时 5 分左右,装置工程师苏××到现场帮助解决。6 时 10 分,三氧化硫储罐入口视镜突然爆裂, 现场一片烟雾,5 人受到不同程度的伤害。其中,张××于 5 月 29 日凌晨 6 时 55 分抢救无效死亡; 冯××于 5 月 30 日凌晨 1 时 12 分抢救无效死亡。
★图解安全 气体防护知识 ………………………………………………………………………………… 13
★知识园地 触电的种类及预防 …………………………………………………………………………… 14 氧气瓶的安全使用 …………………………………………………………………………… 15
★安全教育专题 身体力行念好“巡检经” ……………………………………………………………………… 16
当夜 22 时 40 分左右,该车间职工曹××发现脱烷烃精馏塔塔体中部发红,遂即向车间领导报 告,经有关领导和技术人员赶到现场后确认塔内着火,立即报警。公司消防支队 22 时 51 分接警后 赶到现场扑救。在扑救过程中,约 23 时塔体中部断裂,上部向西南方向折倒在装置区空地上,断 裂塔体继续燃烧,9 月 18 日 4 时 40 分火被扑灭。事故未造成人员伤亡,其它设备和管线未受损。
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班组安全(2015 年第 3 期) 投稿邮箱:bzaqbjb@
事故原因 (1)直接原因 北京燕华作业人员电焊工陈××未经批准,
擅自改变用火地点,违章超范围在 1201 罐区东 侧污水井附近进行焊接作业,引起污水井内油气 闪爆,水泥盖板被掀开,将作业人员压伤,导致 死亡。
(2)管理原因 ☆ 现场监护人职责不落实。北京燕化现场 监护人没有及时制止现场违章超范围动火;青岛 炼化没有派人对动火现场进行全过程监护,从而 导致超范围动火发生。 ☆ 隐患排查不彻底,作业风险识别不到位。 罐区脱水采用自流回水形式存在缺陷,没有采取 有效防护措施;污水井井口可燃气体存在逸散可 能,变更作业地点后作业人员没有识别出油气闪 爆风险。 ☆ 检维修作业管理、动火作业管理不到位。 没有落实好对承包商直接作业环节的过程检查、 监督;没有及时发现施工过程中动火地点变更, 并实施有效管理;没有对用火作业票证上的措施 执行的有效性进行监督检查。
工作要求 为深刻吸取事故教训,防止类似事故再次发生,集团公司要求: (1)严格执行集团公司关于承包商管理的规定要求,特别是《关于进一步强化承包商安全管
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