高炉制粉喷煤技术的研究与应用

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喷煤自动控制新技术在3#高炉的应用

喷煤自动控制新技术在3#高炉的应用
Bl s a tFur a e n c
Li e l ng u W no
( e r n ma i gP a t N w Io - kn ln )
Absr c Afe uz y c n r ltc noo y b i g a pe sd o r vo sp v rz d c a ngn e ig e p re c n he t a t: trf z o to e h l g e n do td ba e n p e iu ule ie o le i e rn x e n e a d t i
铁新厂 3 高炉使用一种新 的控制模式来解决喷煤量 #
波 动的问题 , 高炉稳定顺行 高产低耗创造条件 。 为
待、 喷吹 、 卸压 、 再装 粉 的程序循 环交错 地运 行。当 其 中一个罐在喷吹时另一个罐在进行装粉 、 加压 、 等
2 1 年第 3 01 期
南钢 科技与 管理
6 l
Ke o d :ls f n c ; u z c n o ; ol ne t n r e y w r s bat u ae fzy o t l c a i c o a r r j i t
前 言
高炉喷煤 技术 是 高炉 系 统结 构优 化 的 中心环
1 喷煤工 艺流程
3 高炉煤粉喷吹系统 是 由煤粉仓 、 # 喷吹 罐、 合 混
20k/ , 2 gt设备最大能力 为 20k/。煤粉 喷吹工 艺 5 gt
流 程 如 图 1所 示 。
是维持炉温稳定 、 保证炉况顺 行 , 使得高炉达 到最佳
冶炼状态的重要基础 。 根据高炉喷煤工艺 特点 , 高炉 喷煤量 调节控 制
容 易 受 煤 粉 煤 质 、 动 性 能 、 度 、 度 、 况 的 波 流 湿 粒 炉

高炉矿粉_煤粉复合喷吹研究

高炉矿粉_煤粉复合喷吹研究

鞍钢技术高炉矿粉、煤粉复合喷吹研究王尤清 刘德军(鞍钢技术中心) 摘要 高炉喷吹矿粉是目前乃至下个世纪高炉强化生产的一种重要手段,但单一喷吹矿粉会产生一系列问题,同时有诸多限制环节,而矿粉、煤粉的复合喷吹可有效地解决这些问题。

对矿粉、煤粉的复合喷吹技术进行了研究和探讨。

关键词 高炉 喷矿 喷煤 复合Research of Combined Injection of Ore and Coal Po wder into BFW ang Youqing Liu Dejun(AISC Technolo gy Centre)Abstract Injectio n o f o re pow de r into BF is o ne o f ma jo r intensified m ea ns at present ev en in nex t century.Injecting o re pow der o nly can cause a series of pr oblem s,atthe sa me time,ther e ex ist ma ny restricted links,but combined injectio n of o re and coalpow der ca n effectively settle these pr oblems.T he technolog y is inv estiga ted anddiscussed.Key Words bla st furna ce o r e po wder injectio n co al po wder injectio n co mbine1 前 言高炉喷吹系指从风口向高炉炉缸喷吹铁矿粉或其它含铁粉料。

该项技术始于80年代初的日本。

最初用于生铁降硅,后来在高风温、高富氧的条件下,它成为高炉确保顺行、强化生产的一种重要手段。

在日本,五大钢铁企业均已对高炉喷吹技术进行了大量的试验和研究。

高炉喷煤系统升级改造及应用

高炉喷煤系统升级改造及应用

管理及其他M anagement and other 高炉喷煤系统升级改造及应用郭志勇摘要:高炉喷煤系统自建成投产,虽然进行了部分改造,基本能够满足实际生产需要,但是逐渐暴露出制粉系统存在产量低、废料含碳量高、仓顶除尘器经常积粉,喷吹系统自动化控制程度偏低。

喷煤车间及相关单位针对实际生产中存在的问题,通过生产实践、调查,经相关单位论证后,对高炉喷煤系统自动化控制程序进行在线升级;还利用高炉停炉中修的机会对制粉系统设备进行改造。

关键词:喷煤系统;升级改造;自动化控制1 背景1#高炉喷煤系统虽能满足高炉基本喷吹煤粉要求,但实际生产中存在能耗高、可控性差、产能低、劳动强度大等诸多不利因素,制约着高炉冶炼,并形成一定的工艺隐患。

另外,喷煤系统设备实现大型化后、部分自动控制空白,使操作起来掌控性能差。

利用此次高炉停炉中修,提前对喷煤系统各个环节进行论证、实施。

(1)中速磨制粉系统能耗高,高炉煤气、焦炉煤气使用量大。

在高炉对煤粉质量要求持续提高的情况下,1#高炉制粉中速磨台时产量为试点,开展一系列的制粉操作攻关,在经过长期的、大量的对制粉数据进行比对,摸索出了一套新的操作方法,达到即稳定了制粉参数,又降低了高炉煤气、焦炉煤气使用量的目的。

(2)中速磨进风口内部出现积粉,有自燃的重大安全生产隐患。

1#高炉制粉系统中速磨由于进风口在废料口上方,废料堆积成块,导致废料口无法关严,使磨机进口氧含量难以控制在6%以下;其次干燥气温度高于烟煤燃点;还有进风口与磨机连接处的死角,造成煤粉的大量堆积,成为生产中重大的安全隐患。

(3)中速磨磨辊密封风管的磨损导致备件费用高,给磨机造成严重的安全隐患。

1#中速磨磨内 “密封风环管”与三个磨辊连接原为带网金属波纹软管连接,带网金属波纹软管外延部分处在磨机气流上升区域磨损严重。

使用周期不能达到设计标准。

当带网金属波纹软管磨破后,造成磨辊内进入煤粉,导致磨辊内油质变质,磨辊轴承的使用寿命缩短,给磨机带来严重的安全隐患,带网金属波纹软管更换频繁,备件费用居高不下。

高炉喷吹煤粉的预热技术

高炉喷吹煤粉的预热技术

高炉喷吹煤粉的预热技术浏览:292次评论:0条高炉煤粉喷前预热技术是目前高炉喷煤领域的前沿技术。

该技术是安全的利用原排入大气的热风炉废气的潜热,通过特殊的换热器由热媒传给煤粉再喷入高炉,该技术在某高炉投入工业应用后,生产状况、成本控制都有一定的提高。

1 概述高炉煤粉喷前预热技术是目前高炉喷煤领域的前沿技术。

该技术是安全的利用原排入大气的热风炉废气的潜热,通过特殊的换热器由热媒传给煤粉再喷入高炉,该技术在某高炉投入工业应用后,生产状况、成本控制都有一定的提高。

2 理论依据喷入高炉内有效空间的煤粉,从燃烧学出发,对于煤粉的燃烧过程,燃烧空间和燃烧时间都是非常重要的条件。

燃烧空间不够或燃烧时间不足都将导致煤粉不完全燃烧,以致浪费能源并引起环境污染、高炉操作条件恶化等一系列问题。

高炉煤粉喷枪位于直吹管的前端,离高炉风口回旋区很近,一般大型高炉直吹管的内径为200mm左右,连同风口回旋区在内的煤粉燃烧空间很小。

另外,直吹管内正常的热风速度达100~200m/s,所以煤粉的停留时间有限,一般认为只有10ms左右,以平均粒径为0.074mm(200)的煤粉为例,难以满足其燃烧时间要求。

计算表明,0.074mm的煤粉在高炉条件下,其燃尽时间一般都在几十毫秒范围内。

由于煤粉处在很高的加热速率下,煤粉燃烧的预热、干燥、脱气、挥发、着火、挥发分燃烧以及半焦燃烧等过程交叉进行。

具体而言,高炉喷吹煤粉颗粒的预热、干燥、脱气和挥发过程几乎是同时进行,而挥发物的着火燃烧以及半焦燃烧也几乎是同时进行的。

因此,在有限空间内和有限时间内提高煤粉的燃烧率,是高炉煤粉喷吹的重要课题。

研究表明,提高可燃混合物的初始温度,可显著提高火焰传播速度。

主要原因是可燃混合物的温度提高后,把它预热到着火温度的时间就缩短了。

气体导热系数随温度升高而增加,它也促使燃烧反应速度加快。

因此,现代的喷煤理论认为高喷煤比要有以下特点:(1)煤粉必须在离开喷枪尖部的一瞬间立刻燃烧,燃烧不发生在回旋区内。

新喷煤技术在3200m3高炉中的应用

新喷煤技术在3200m3高炉中的应用


2 0・
梅 山科 技
2 1 年第 6期 0 1
装 入煤粉 或 出现空 料 的现象 。
12 3 喷吹 系统 ..
量精度 ≤1 。喷 吹系统 可按 程序 自动倒 罐 , 可 % 也 由操作 人 员手动控 制 。
13 技术 要求 .
喷 吹 系统位 于收粉 系统 下部 , 由煤 粉仓 、 吹 喷
炉 顶压 力设 计 要求 为 0 2 P , 备 能 力达 到 炉 .5M a设 顶 压力 为 0 2 a 风 口 3 .8MP , 2个 。 高 炉 喷 煤 系 统 与 高 炉 同步投 产 , 采用 了 H S 13型 中速辊 式 磨 P 10
制粉提供 < 8 2 0℃的烟气作为干燥的气体。系统 采用计算机控制, 喷吹、 制粉所有操作均可在主控 室通 过计 算机 操作来 完成 。
( 8个 ) 运 输 皮 带 ( 条 ) 原 煤 仓 。 粒 度 ≤ 一 6 一
烟煤 、 粉焦混合喷吹 , 安全检测及计算机控制等喷 吹工 艺 , 计最 大制 粉 能力 为 5 / , 粉系统 及 设 1th 制
喷 吹系统 均一 次试 车 成功 。 1 4号 高炉 的喷 煤 工艺
1 1 工艺 设计 .
采 用直 接喷 吹 , 喷吹 能力 按 10k/ 设 计 , 8 g t 最大 高
炉产量 8 0 , 0t利用系数 25 ( ・ 、最大高 0 . m d, 炉煤 比 20k/。喷 煤 煤 粉 仓 流 化 、 吹罐 加 压 0 gt 喷
料位 、 高高料位开关进行监视 , 以避免煤粉仓过量
21 0 1年第 6期
梅 山科 技
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新喷煤技术在 320m 0 。高炉中的应用
章 宏 彭福 荣

高炉喷吹高挥发分烟煤实践

高炉喷吹高挥发分烟煤实践

柳 钢 使 用 的 高 挥 发 分 烟 煤 含 挥 发 分 高 ,均
作 者 :林 俊 贤 , 大 学 学历 , 高级 工 程 师 ,现 任 喷 吹
车 间 主任 。
_ √ 0l l 0l 00 l 霉| ≯ 。 0 0
f 7 O 。) ,消除煤 粉堆 积死 角 。
… | :
文 总结 实践 过程 。
在 3 5 % 以上 ,属 于 易燃 强 爆 炸 性 煤 种 。如 果要
安 全 磨 制 和 喷 吹该 烟 煤 ,除必 须 严 格 控 制 喷 煤
系 统 含 氧 量 、温 度 外 ,从 烟煤 喷 吹工 艺 设 计 开 始 就 要 采 取 安 全 措 施 ,以 消 除煤 粉 的着 火 、爆
第 l l
系统 氧 含 量 偏 高 ,粉 尘 污 染严 重 ,不 利 于安 全
( 6 ) 在 制 粉 系 统 中 ,多 处 设 置 自动 充 氮 气
火 花 ,有 利 于安全 。 ( 3 ) 制 粉 的 布 袋 收 尘 器 、煤 粉仓 、喷 吹 罐
设 防爆 孔 ,一 旦发 生爆 炸能 起 到泄爆 作用 。
2 喷吹高挥发分烟煤 的实践
2 . 1 工艺 设计 安全 措施


( 4 ) 制 粉 、喷 吹 设 备 系 统 、容 器 、管 道 采 用 防静 电措施 ,避 免产 生静 电火花 。 ( 5 ) 制粉 系统在设 计 时为 防止煤 粉积粉 , 发 生缓 慢 氧 化导 致 温度 升 高 、着 火 ,对 煤 粉 仓 、 喷 吹 罐 、灰 斗 等 角 度 均 大 于 或 等 于 煤 粉 安 全 角
2 0 1 3 每

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襁 锻。 。 i 镘

高炉喷煤系统自动控制应用

高炉喷煤系统自动控制应用

高炉喷煤系统自动控制的应用摘要高炉喷煤系统的自动化系统控制在高炉生产中已广泛运用,但自动化软件的编程、系统的组态、自控系统的调试在施工单位运用较少。

本文根据蒙丰工程全面阐述了喷煤系统的软件编程、自动化组态及整个喷煤系统的自动控制。

供施工技术人员参考。

关键词自动化软件编程系统组态系统配置1.前言高炉喷煤系统自获得成功以来,很快在国内普遍推广应用,并且高炉喷煤工艺及其相关技术得到了迅速发展。

尤其是近几年发展的富氧大喷煤技术给高炉生产注入新的生机。

高炉喷吹煤粉,是节约焦炭、降低高炉炼铁生产成本的重要措施。

国内炼铁生产规模不断扩大与高炉生产效率的提高,对焦炭需求量也日趋增加,由于国内焦煤资源逐渐减少造成冶金焦价格的不断上涨。

因此,高炉喷吹煤粉是现代高炉炼铁生产降低成本的重要技术之一。

进一步减低生铁成本的途径之一是实现高炉喷煤,对高炉喷吹煤粉代替部分焦炭。

因此高炉设高炉喷吹煤粉工程。

喷煤工程设计指标将达到180kg/t铁喷煤比能力。

喷吹煤种按全烟煤的浓相输送设计。

喷煤工程建成以后,具备可以喷吹单一的无烟煤或烟煤,或喷吹两种不同挥发份、按不同比例组成的混合煤。

并且根据高炉喷煤达到最大喷煤量的需要,应向高炉提供1~3%的富氧率,以及采取各种措施提高高炉热风温度。

随着喷煤系统工艺水平的不断提升,对自动化控制的要求就越来越高。

本文是根据蒙丰特钢工程喷煤系统自动化控制的配置进行分析和阐述。

2.工艺流程蒙丰特钢高炉喷煤工程系统自动控制系统分为三大部分;热烟气系统、制粉系统和喷吹系统。

热烟气系统主要包括烟气升温炉、高炉煤气管道、助燃空气管道、热风炉废气管道、冷空气管道。

制粉系统:包括一个原煤仓,一台密闭式称重皮带给煤机,一台中速磨煤机,,一台热风炉烟气引风机,一台助燃风机,一台布袋收粉器,一台主排烟风机和一个煤粉仓。

喷吹系统:内设两个喷吹罐,两个喷吹罐轮换向一座高炉喷煤。

两个喷吹罐交替向高炉连续喷煤,两根喷煤主管的出口管合并一根主管,在高炉附近的分配器后分成14根支管向所对应高炉风口喷吹煤粉。

高炉喷煤工艺

高炉喷煤工艺
(2) 分配精度高
Kuettner 喷煤系统的分配精度,不是靠分配器后各支管的严格等距离来 获得的,而是靠分配器、以及分配器后的阻流管、再加上设置在总管上 的流量测量和控制装置来保证的。
(3) 使用寿命长
Kuettner 喷煤系统采用的是低速浓相输送,加上独特的内部设计,可以 保证在分配器和管道内几乎没有磨损,实际上根本没有更换的必要。投 产至今的所有喷煤装置,尚无任何一套分配器更换过,甚至从来还没有 维修过。运行时间最长的已超过十五年。从而大大节约了设备的运行成 本,增加了设备的作业率。
沙钢的三座 2600 m3 的高炉和首钢京唐钢铁公司的二座 5500m3 的高炉都采 用了氧煤喷枪技术。
4
2.11 特殊的操作软件 由 Kuettner 公司独立开发的软件,包含了所有制粉系统和喷吹系统的技术 诀窍和工艺诀窍,也是确保上述各项特点得以充分体现的最重要因素。 Kuettner 的软件对计算机硬件没有限制,适用于当今任何计算机系统。
2.2 低速浓相输送 煤粉输送速度低: 2~4 m/s 煤粉输送比高: 60 kg 煤粉 / kg 输送气体 由于煤粉的输送速度低,保证了管道和分配器内几乎没有磨损,对有关设备 的磨损也微乎其微,从而极大地延长了设备的寿命,长期不需要大修。使用 寿命大于 20 年。 此外,由于实现了高输送比,进入高炉的煤粉输送气体只有稀相方式的一 半,甚至是三分之一,由此节约了大量炉内用于将输送气体从 80°C 加热至 2150°C 的焦碳消耗。仅此一项,Kuettner 的喷煤技术将可以为用户每年节 约焦碳消耗几十万美元。这还尚未计算置换焦碳所节约的成本。在蒂森高炉 上使用的 Kuettner 的喷煤系统,其实际输送比已达到 90 kg 煤粉以上。
特殊设计的减震装置,使得振动筛工作时对厂房框架几乎没有任何振动。
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高炉制粉喷煤技术的研究与应用作者:王维乔1. 技术研发历程高炉喷吹煤粉可以降低焦炭消耗,减少炼焦污染,调节炉况,促进高炉稳定顺行,强化高炉冶炼。

首钢作为我国高炉喷煤技术的开创者和先行者,早在196 3年,就进行了系统的研究与试验,并于1964年在国内率先将其在高炉上进行工业化试验。

1966年,首钢在全公司的高炉上进行推广应用,当时的年平均喷煤量达159kg/tHM,最高月平均喷煤量达到279kg/tHM,创造了当时的世界纪录。

1994年,在首钢1726-2536m3四座高炉上应用,采用集中制粉,间接喷吹,串联罐多管路喷煤。

2000年,首钢进行重大技术改进,采用中速磨煤机制粉,布袋一级收粉,双系列串联罐直接喷吹,在首钢两座(1780m3、2536m3)高炉上应用,达到国际先进水平。

2004年,首钢国际工程公司设计的湘钢1800m3高炉,采用中速磨制粉,并列罐间接喷吹。

2007年,首钢国际工程公司设计的迁钢2号2650m3高炉,采用并列罐直接喷吹,并实现全自动喷煤操作。

2009年,首钢国际工程公司设计的京唐1号5500m3高炉,采用并列罐直接喷吹,全自动喷煤操作,并实现浓相输送。

2010年,首钢国际工程公司设计的迁钢3号4000m3高炉,采用并列罐直接喷吹,全自动喷煤。

2010年,首钢国际工程公司设计的京唐2号5500m3高炉,采用并列罐直接喷吹,浓相输送,全自动喷煤。

经过几十年的发展,首钢国际工程公司不断完善和优化设计,掌握了从原煤料场到煤粉制备和喷吹的全套高炉喷煤工艺设计。

近年来,首钢国际工程公司还参与编制了国家标准GB 50607-2010《高炉喷吹煤粉工程设计规范》。

2. 高炉喷吹煤粉技术的主要技术特点2.1 长距离直接喷吹,紧凑型布局由首钢国际工程公司设计的首钢2号、3号高炉喷煤工程,完全采用国产化技术和设备,采用紧凑型短流程工艺,实现了煤粉长距离直接喷吹。

2号高炉喷煤总管长度达到452m,已被列入第九批《中国企业新记录》。

该项工程经有关专家鉴定,达到国际先进水平。

2.2 浓相输送煤粉喷吹一般按输送浓度可分为稀相输送和浓相输送。

稀相输送工艺相对简单,运行比较稳定;而随着煤粉输送浓度的提高,虽然增加了运行不稳定的可能性,但其可以节约大量输送气体的消耗,并且减少了管道磨损,因此其降低了维护和运行费用。

为消除输送过程中的不稳定因素,可通过改善喷煤罐底部的流化状态,以及改善输送管道的补气系统和输送管路的布置,来达稳定运行的目的。

另外首钢国际工程公司通过吸收国内外先进技术,开发完善了浓相喷煤技术的设计,并将其成功应用于实施项目中。

从实际运行效果看,其输送连续,系统运行平稳,固气比可达到大于40kg/kg。

2.3 均匀喷吹煤粉分配方式现在主要以单管加分配器方式为主,分配器后各支管的煤粉均匀分配有利于高炉运行稳定顺行。

目前首钢国际工程公司的设计通常采用支管等阻损布置,通过计算机三维辅助设计软件,喷煤量常规偏差小于4%。

2.4 喷煤的全自动化操作和实时监控随着设备的大型化和操作的精度等要求的提高,高炉喷煤操作对于自动化控制要求也越来越高。

1) 全自动化操作提高了生产效率全自动喷吹可使储煤场,制粉系统,喷吹系统等过程实现PLC自动控制,不但减少人为主观不确定性和不完全准确性的影响,缓和手工计算与操作和喷煤对炉况影响的滞后性之间的矛盾,还可以大大减少误操作造成的损失,更能进一步减少在岗人员的数量,使得喷煤系统在时间和空间上都大幅度提高了生产效率。

2) 喷煤控制精度得到提高全自动喷吹以中速磨为核心,进行连锁控制,同时实现了对下煤量、煤温、喷煤量、充压稳压自动调节及自动倒罐。

在自动控制及计量和调节精度方面,按照高炉要求自动调节,喷煤量计量精度可以控制在1%误差范围内,各风口喷吹煤粉的均匀性控制在4%的误差范围内。

与以往手工计算调节控制相比,更加精确合理。

3) 实时监测在线检测系统内的气体成分和温度检测,一旦超过安全范围,自动报警,并进行相应的联锁吹扫或停机等操作。

2.5 三维软件辅助设计在普通的二维平面设计条件下,由于喷煤系统的管线繁多且错综复杂,管线与管线间或管线与电缆槽间现场发现相互干涉的问题再所难免,这样在现场安装施工时,不但需要返工增加费用,而且延误了施工工期。

为将喷煤系统的设计做到更高效、更精细,首钢国际工程公司引入了三维工厂设计软件。

该三维工厂设计软件集智能化建模、碰撞检查、出图及报表、全厂漫游等功能于一体,有效提高了设计及施工效率和准确性。

3. 典型工程及应用效果3.1 首钢四制粉首钢国际工程公司用不到一年的时间完成了首钢四制粉整个工程的设计和施工服务工作,并于2000年11月投产。

新的制粉喷煤系统与此前首钢的间接喷吹不同,采用了直接喷煤工艺,即制粉和喷煤同在一所厂房内。

制粉系统以两台中速磨作为主要设备,每台生产能力为40t/h(实际出力),制粉总能力为80t/h。

两套总管—分配器喷吹系统分别对2号高炉(1780m3)、3号高炉(2536m3)进行直接喷吹,喷吹工艺为双系列串联罐组、总管加分配器,分别为2号和3号高炉的喷吹煤粉。

2号高炉喷煤总管总长452m,3号高炉喷煤总管总长358m。

喷煤能力按每个高炉煤比200kg/t设计,喷吹煤种为烟煤。

本项工程采用长距离直接喷吹的新工艺,其主要技术特点如下:1)采用直接喷煤工艺,简化喷煤流程,在喷吹烟煤时更为安全。

厂房布置紧凑,占地面积小,大大节约了投资。

2号高炉喷煤总管总长达到452m,当时是国内最长的;2)大胆采用大倾角胶带机,在现有场地条件下,使利用旧储煤场的煤成为可能,即节省投资,又减少设备;3)采用新型封闭式干燥炉,在满足烟气温度条件下,使整个煤粉输送管道全部处于封闭状态,减少了系统漏风率,降低了氧含量,在喷吹烟煤时更为安全。

而且合理地利用了锅炉废气,节约了能源;4)采用中速磨煤机制粉,降低制粉运行费用,从而减少煤粉生产成本;5)采用高效低压脉冲煤粉收集器一级收粉工艺,简化工艺流程,提高了煤粉收集效率,而且使排尘浓度大大降低,减少了环境污染;6)设计中考虑两个系统之间煤粉的互相补充和分配,其结构简单实用,给生产创造许多方便;7)贮煤罐与喷煤罐之间设置压力平衡式波纹补偿器,提高连续喷煤过程中的计量精度;8)采用自动可调煤粉给料机和高精度煤粉分配器,以流化喷吹为前提,实现时间过程的均匀喷吹,消除了脉动煤流;9)提高自动化控制水平,实现喷煤倒罐自动控制和调节。

该工程经生产实践验证,证实是成功的,采用直接喷煤工艺也是非常合理的,为首钢进一步扩大喷煤量,提高煤比,创造了必要的先决条件。

该工程当时经专家鉴定达到国际先进水平。

另外,设计整体构思非常巧妙,布局合理,尤其是占地面积非常小,对旧厂改造来说值得借鉴,而且该工程总投资也是国内类似同等项目中最少的。

3.2 迁钢4000m3高炉制粉喷煤首钢国际工程公司设计的迁钢3号高炉,有效容积4000m3,设计煤比正常190kg/tHM,设备能力可达250kg/tHM。

在原有煤场基础上进行改造,新建1座配煤间,设置10个圆筒仓,可同时满足厂区内3座高炉24h连续正常喷吹原煤需要;原煤运输本次选用管式皮带机运煤,相比传统皮带机原煤运输,解决了长距离运输时皮带机通廊布置困难和转运站多的问题,同时管式皮带机还具有占地面积小,环保清洁,允许上行或下行皮带同时两个方向输送以及多点物料输入,并可以根据地形位置进行空间曲线布置等优点,而且减少建设费用和时间,此外在厂房东侧还备有一条大倾角皮带机可临时使用汽车进行上煤;新建制粉喷吹厂房,采用直接喷吹工艺,即制粉喷煤同建在一座厂房内,制粉选用弹簧加载的中速磨煤机和一次布袋煤粉收集器收粉,制粉能力可达75t/h;喷吹系统形式为并列喷吹罐布置、单管路加煤粉分配器,其中引进一些先进的设计理念,如采用全自动喷吹控制、喷煤支管煤粉均匀分配等。

另外,为保证喷吹气使用稳定设有单独喷煤空压站,且在厂房内设有压缩空气和氮气缓冲储气罐。

该工程投产三年多来,运行良好,各生产指标达到或超过预期水平。

3.3 京唐2座5500m3高炉制粉喷煤系统首钢国际工程公司自主设计的两座5500m3特大型高炉,是当时国内容积最大的高炉,设计煤比200kg/tHM,设备能力最高可达250kg/tHM。

喷吹煤种为烟煤或混煤。

采用制粉喷吹合建在一所厂房内。

中速磨制粉、一级袋式煤粉收集器、直接喷吹工艺。

每座高炉配备2台中速磨,单台制粉能力为≥75t/h;采用热风炉废气作为煤粉干燥的主要介质。

在制粉系统末端设置2台排粉风机作为整个系统的动力源,风机出口设置消音器,以减小系统的噪声污染,使噪音指标低于85dB;系统排放浓度小于20mg/m3。

喷煤系统每座高炉设置3个并列布置的喷煤罐交替向高炉喷煤,它们共用一个煤粉仓,煤粉仓有效容积1200m3,喷煤罐有效容积为90m3,正常喷吹周期为30min。

每个喷煤罐为2个出煤口,6根喷煤管最终汇入2根喷煤总管中,分别输送至2台煤粉分配器,再由42根喷煤支管喷入高炉风口。

每根总管上都装有煤粉流量计和调节阀,其调节和计量精度小于4%。

采用浓相输送技术,固气比在40kg/kg以上,极大降低了输送气体的消耗量;管道内煤粉流速可达2~4m/s,这对于输送管道和弯头几乎不会产生磨损。

煤粉分配器的出口设有等阻损装置,喷煤支管路采用等长度设计,偏差小于1m,以保证煤粉分配器各出口均匀分配煤粉量,减少各高炉风口煤粉量分配的不均匀。

喷煤罐的充压、煤粉的输送、系统的流化及防爆吹扫全部采用氮气,避免了火灾和爆炸发生的可能性。

系统全自动操作,机旁设手动应急操作。

设有温度、压力、流量、重量和料位等的显示、报警等功能。

喷煤量按设定值自动调节,如果出现紧急情况,可启动紧急停止按钮,全系统可自动地向安全方向运行。

喷煤的倒罐操作、喷吹操作、停止操作、吹扫操作、事故停止操作均为程序自动控制。

首钢京唐钢铁厂高炉喷煤系统的设计和装备达到了国际先进水平,作为国内首座5000m3级以上的高炉,为其他特大型高炉的建设提供了宝贵经验。

4. 结语首钢国际工程公司的制粉喷煤技术源自于百年首钢,但在不断承接国内外项目的同时,也在不断提高和完善。

近年来,首钢国际工程公司与国外公司合作,引进并吸收了诸多先进的喷煤技术和设计理念,将其应用于项目当中,同时也为公司培养了一大批中青年技术专家。

目前,公司的制粉喷煤工程设计和工程总承包业绩遍布国内外。

公司技术团队正按照“引领绿色钢铁未来”追求,以先进的首钢制粉喷煤技术竭诚为社会各界提供最优质的服务,为开创我国冶金技术新的飞跃发展,做出更大的贡献。

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